褐煤掺烧的积极意义及其风险控制分析

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褐煤利用的危与机

褐煤利用的危与机

褐煤利用的危与机褐煤,又名柴煤,多呈褐色或褐黑色,是一种高挥发份(50%左右)、高水份(30%左右)、高灰份(30%左右)、低热值(3200大卡/千克)、低灰熔点、易风化碎裂、易氧化自燃的劣质燃料,是煤化程度最低的矿产煤。

褐煤主要用于发电厂的燃料,也可作化工原料、催化剂载体、吸附剂、净化污水和回收金属等。

目前,德国、美国、澳大利亚和俄罗斯作为褐煤储量大国,均将褐煤作为未来重要战略资源加以开发和利用。

全球煤炭总储量*****亿吨,其中褐煤*****亿吨,约占世界煤炭总储量的24.4%。

我国褐煤资源丰富,已探明的褐煤保有储量高达1300亿吨,约占全国煤炭储量的13%,主要分布在内蒙古东部、云南中西部和黑龙江东部地区。

由于自然属性以及技术工艺的限制,在开采、利用褐煤过程存在的主要问题包括:(1)热值低,用途受限。

建设煤电基地,利用褐煤资源是我国能源发展的一项重要战略。

然而作为动力用煤时,褐煤只能用于特殊设计的电厂锅炉,无法进行广泛应用。

以内蒙古霍林郭勒为例,褐煤发热量基本在3200Kcal/Kg左右,当地锅炉的设计由于考虑该类煤的特性,可以就地应用。

由于多数锅炉设计时对煤的发热量有很高的要求,如果运输将褐煤运到内地应用,则无法直接燃烧,极大地限制了褐煤的产能;(2)不易储存运输,销售半径有限。

由于我国褐煤资源主要集中在内蒙古、云南和黑龙江等地,而煤炭消费主要在东南方。

煤炭的大量运输导致了铁路运力的紧张,加之褐煤高水份、不适宜远距离运输,运输半径一般应在300千米内;(3)褐煤燃烧时热利用率低,粉尘排放量大,环境污染严重。

因此,大力研发与推广褐煤干燥提质技术,对于提高褐煤使用效率,缓解交通运输压力,发展低碳经济有着非常重要的意义。

干燥技术提升价值褐煤干燥提质技术就是将其就地干燥,获得高发热量的煤炭。

褐煤干燥工艺具有投资少、见效快、节能环保等优点。

褐煤价格仅为其他煤种的1/4~1/2,经过干燥提质后价值将大幅提高。

国内设计烟煤锅炉掺烧褐煤的调研情况

国内设计烟煤锅炉掺烧褐煤的调研情况

国内设计烟煤锅炉掺烧褐煤的调研情况近年来,环境保护和能源结构调整等问题日益引发关注,煤炭资源的有效利用成为一个迫切的问题。

烟煤和褐煤是我国主要的两种煤炭资源,如何将其有效地利用,减少对环境的污染,是目前亟待解决的问题之一、设计烟煤锅炉掺烧褐煤是一种解决方案,本次调研将对国内设计烟煤锅炉掺烧褐煤的情况进行探讨。

首先,我们来了解一下掺烧褐煤的概念和意义。

烟煤在燃烧过程中产生大量的二氧化硫和其他污染物,对环境造成了严重的损害。

而褐煤由于其水分、灰分和挥发分的含量较高,燃烧性能较差,不能单独作为锅炉的燃料使用。

通过将烟煤锅炉中的一部分烟煤替换为褐煤,可以有效地降低锅炉燃烧过程中的污染物排放,并提高锅炉的燃烧效率,达到资源的有效利用和环境保护的双重目的。

目前,在国内已经有一些设计烟煤锅炉掺烧褐煤的实践项目。

例如,省烟煤电厂将其40台烟煤锅炉进行了改造,引进了褐煤燃烧系统。

经过改造后,锅炉的燃烧效率得到了一定的提高,污染物排放量相应减少,从而降低了对环境的影响。

同时,该电厂还进行了褐煤燃烧技术的研发和改进,提高了褐煤的燃烧性能,使其更适合与烟煤进行掺烧。

此外,还有一些煤炭集团和电力公司也在进行类似的项目。

在设计烟煤锅炉掺烧褐煤的过程中,需要解决一些技术难题。

首先是燃烧适应性的问题,褐煤和烟煤的燃烧特性不同,混烧时需要调整燃烧系统和控制策略,以保证燃烧的稳定和安全。

其次是灰渣的处理问题,褐煤的灰分含量高,容易产生大量的灰渣,对锅炉设备和环境造成严重的危害,需要采取适当的措施进行处理。

此外,还需要进行经济性和环境效益的评估,确保掺烧褐煤的改造措施具有可行性和可持续性。

总之,国内设计烟煤锅炉掺烧褐煤的实践已经取得了一定的进展,但仍存在一些技术和经济上的难题。

未来,需要进一步加大对掺烧煤的研发和改进力度,提高燃烧效率,减少排放量,优化资源利用,实现经济效益和环境效益的双赢。

同时,政府应加大对掺烧褐煤项目的支持力度,鼓励企业进行技术创新和工艺改造,推动能源结构调整,建设绿色低碳的社会。

褐煤掺烧安全措施

褐煤掺烧安全措施

褐煤掺烧安全措施1、由于褐煤的挥发分高,容易引起爆燃,制粉系统必须采取防爆措施,蒸汽消防系统能够正常投入;一旦发生磨煤机着火通消防蒸汽无效后,应汇报值长、分厂。

2 、褐煤的挥发分高,虽然挥发分高有利于着火,但也容易造成烧坏喷燃器或喷燃器结焦等问题。

褐煤的灰熔点一般较低,在燃烧过程中容易沉积在水冷壁上造成炉内结渣和炉膛出口受热面结焦,因此应对一、二次风进行合理配比,防止燃烧器喷口结焦被烧毁和水冷壁挂焦;同时要根据情况及时投入吹灰器,防止锅炉结焦。

3、按规定执行定期吹灰,并加强对吹灰器的管理工作,发现结焦严重可增加吹灰次数,加强看火孔的检查,发现结焦,及时清理。

4、加强的石子煤排放,防止热风室积煤,每两小时用红外测温仪测量石子煤箱温度测试一次,发现温度不正常时,及时采取措施。

5、掺烧褐煤制粉系统停运的规定:停运掺烧褐煤的制粉系统时应通知零米将石子煤排净,每次停磨时将给煤机皮带积煤走空,给煤机停运后,抽粉1分钟以上停止磨煤机。

6、每两小时用红外测温仪检查运行、备用给煤机、磨煤机外壳温度有无异常变化,给煤机箱体温度最高不应超过70℃。

7、由于褐煤水分偏大,磨煤机出力受到影响,运行中应根据磨煤机出口温度保持给煤量,严格控制各台磨出口温度在60~70℃,同时也要避免出口温度过低,造成煤粉结露,堵塞一次粉管。

8、掺烧褐煤比例较大时,会影响炉内温度动力场发生变化,因烟气中的水蒸气份额变化较大,使辐射换热比例增加,引起不同受热面之间吸热量的变化,从而影响汽温变化,要根据汽温的趋势及时调整燃烧或减温水量,控制汽温在规定范围。

9、由于褐煤水分偏大,燃烧过程中造成烟气量增加,使排烟损失增大,运行中要加强氧量的控制,以控制排烟温度升高。

10、由于褐煤的挥发分较高而切容易引起自燃,原煤斗内的存煤不易存放时间过长,否则应采取措施,防止发生自燃着火烧损皮带或造成其它设备损坏。

11、每班每隔两小时定期对原煤斗进行测温,发现温度异常升高,及时汇报值长采取措施。

褐煤掺烧的积极意义及其风险控制分析

褐煤掺烧的积极意义及其风险控制分析

褐煤掺烧的积极意义及其风险控制分析1、燃烧褐煤的积极意义燃烧褐煤,最主要是为了控本增效 , 褐煤属于差煤,价钱便宜,它折算标煤后的煤价低于相对好煤折算标煤后的价格,例如 ,2011 年初以来,5000Kcal/kg的好煤按市场价折算成标煤的到厂平均价为 1018元/ 吨, 而我厂实际燃用的3500Kcal/kg 的褐煤现价折算成标煤到厂平均价低于 918 元/ 吨。

根据运行部试验及策划部测算,在一定范围内多燃烧褐会降低发电成本。

其次 , 褐煤形成年代短,易于开采,煤源广 , 多燃烧这样的煤,扩大了购煤主动权。

还有附加的客观有利之处是对社会的 : 因为电厂大型锅炉自动化程度高,燃烧效率高,增加了差煤的燃尽率,提高了能源有效利用率 , 又由于一般褐煤自身含硫量、含氮量较低,掺烧后有利于降低总 SO2和 NO X的排放量,减轻我厂脱硫系统的压力,含硫量的降低也有利于减轻炉膛高温腐蚀与尾部烟道的低温腐蚀。

2、燃烧褐煤的技术可行性分析褐煤的挥发份高,发热量低,水分高,粘性大,灰熔点偏低。

以下是其各种分析指标对电厂锅炉燃烧的影响:①挥发分。

是判别煤炭着火特性的首要指标。

它和煤化的时间和所处位置的深浅有关,挥发分含量越高,着火越容易。

根据锅炉设计要求,供煤挥发分值的变化不宜太大,否则会影响锅炉的正常运行。

如原设计燃用低挥发分的煤而改烧高挥发分的煤后,会因火焰中心逼近喷燃器出口而烧坏喷燃器;若原设计燃用高挥发分的煤种而改烧低挥发分的煤,则会因着火过迟使燃烧不完全,甚至造成锅炉熄火事故。

②灰分。

灰分含量高会使火焰传播速度下降,着火时间推迟,燃烧不稳定,炉温下降。

各地区产褐煤的灰分不尽相同,但总体平均值偏低。

③水分。

水分是燃烧过程中的有害物质之一,制粉及燃烧中需要吸受大量的热量,同时水份蒸发的过程中会带走大量的热量,对锅炉的影响相比灰分的影响大得多。

水份高是褐煤最大特性和不利因素。

④发热量。

发热量是锅炉设计的一个重要依据,总发热量会涉及到制粉系统出力和机组出力要求,因此要煤的发热量与锅炉设计要求大体相符。

掺配掺烧褐煤技术措施

掺配掺烧褐煤技术措施

掺配掺烧褐煤技术措施批准:审核:编写:一、编制目的根据公司安排,近日将有两批褐煤到厂。

褐煤具有低热量、高挥发分、高水份、高低灰分等特点,有很好的着火特性,但同时也易发生自燃、爆炸和锅炉结焦现象。

为防止褐煤接卸、堆存、燃用过程中发生着火、爆炸事故,保证机组及系统安全运营,同时摸索掺烧褐煤对机组安全性能、运营参数、经济指标的影响,积累存储和使用经验,为下一步开拓煤源渠道,优化进煤结构,提高机组运营经济性等提供资料支持,在对燃用褐煤同类型机组进行调研的基础上,编制本安全技术措施。

燃料质检部、燃料部、发电部要充足结识褐煤掺配掺烧过程中的危险性,提高防范煤场、皮带系统、制粉系统发生自燃和爆炸事故的预控意识。

掺烧褐煤期间,应对煤质化验、燃烧调整、事故解决等各环节做好记录和数据整理,不断总结掺配烧褐煤的经验。

二、褐煤的特性褐煤属于碳化限度较低的煤种,开采成本低,外观呈低于烟煤的光泽,由于碳化限度浅,煤粒具有大量细小纤维空隙,吸水性强,具有低热值(低位发热量12-14MJ/Kg),高挥发份(干燥无灰基>40Vdaf%,空干基挥发份>30Vad%)、高水分(内水13-15Mad%,全水>20Mar%),可磨系数中偏低,燃点低(约270℃),灰熔点较低(<1200℃)的特点。

不同矿点的褐煤煤质存在一定区别,我公司褐煤到厂后,应及时对其工业元素、灰熔性、灰成分、可磨性指数及磨损指数等指标进行煤种校核,并出具具体的煤质报告。

三、掺烧褐煤的风险点1、褐煤挥发份高,着火温度减少,运送、堆放期间易自燃,易导致制粉系统着火、爆炸、烧损喷燃器;2、褐煤含硫份大,灰熔点较低,锅炉受热面易结焦;3、褐煤灰分、水分大,磨制的煤粉粒度大,容易导致不完全燃烧,燃用褐煤时炉膛温度低,容易发生锅炉熄火;4、褐煤水分大,增长引风机的耗电量、排烟温度升高;磨煤机出口温度下降,影响磨煤机出力,增长制粉电耗,甚至堵塞制粉管道。

褐煤掺烧工作总结报告

褐煤掺烧工作总结报告

褐煤掺烧工作总结报告本次褐煤掺烧工作总结报告旨在总结褐煤掺烧的实施情况、问题与挑战以及取得的成果和经验。

在本次工作中,我们以掺烧褐煤的方式替代部分传统燃料,旨在提高能源利用效率、降低能源成本、减少环境影响并促进可持续发展。

一、实施情况1. 实施阶段:针对整个掺烧工作,我们划分了前期准备、试验阶段和正式推广三个阶段。

前期准备包括确定目标、调研设备、制定方案等;试验阶段侧重于进行试验验证、数据收集和分析;正式推广阶段则是将试验结果应用到实际生产中并进行持续改进。

2. 实施过程:在前期准备阶段,我们与供煤厂商进行了充分的沟通,确保褐煤的质量和稳定供应。

同时,我们也进行了设备调研和改进,以满足褐煤掺烧的要求。

在试验阶段,我们选择了几个关键的试验点进行掺烧实验,并对掺烧比例、燃烧特性和废气排放进行了详细的监测和数据分析。

通过试验结果,我们能够评估褐煤掺烧的效果和可能的问题,为正式推广提供了参考依据。

在正式推广阶段,我们根据试验结果和经验教训进行了工艺参数优化调整,并将掺烧技术应用到整个生产流程中。

同时,我们加强了员工培训和安全意识培养,确保生产的顺利进行。

二、问题与挑战1. 技术调整问题:在试验阶段,我们发现褐煤掺烧会对燃烧特性产生一定的影响,导致一些设备参数需要调整。

这对于整个生产过程的稳定性和可靠性提出了一定的挑战。

2. 废气排放控制问题:掺烧褐煤会导致废气排放中出现新的污染物,如氧化氮和二氧化硫。

在试验过程中,我们需要寻找合适的技术手段来降低这些污染物的排放,以满足环保要求。

三、取得的成果和经验1. 燃料成本降低:掺烧褐煤使得燃料来源更加多样化,有效降低了传统燃料的使用量和成本,提高了能源利用效率。

2. 环境影响减少:掺烧褐煤相比传统燃料可以降低废气排放中的二氧化碳和颗粒物等污染物的排放,减少环境负荷。

3. 技术优化和创新:通过试验和掺烧工作的实施,我们积累了大量的数据和经验,为今后的工艺优化和技术创新提供了基础和借鉴。

实现配煤掺烧的意义和目的

实现配煤掺烧的意义和目的

实现配煤掺烧的意义和目的:众所周知,火力发电厂锅炉选型有相对应的设计煤种。

当煤质超出设定适应范围,将会给锅炉的安全、经济性带来很大的影响,主要的体现在:(1)锅炉出力下降;(2)锅炉热损失增加,效率降低;(3)燃烧不稳定,甚至熄火,燃尽程度差;(4)锅炉炉膛结渣、受热面超温、腐蚀、磨损和增加大气污染;(5)燃料费用和发电成本增加。

在实际工作当中中,由于煤质变化大而导致锅炉炉膛结焦、超温、爆管、灭火等问题较为突出。

为了保障机组安全经济运行,配煤掺烧应当是当前火电厂稳定煤质的最安全和最经济的方法,通过查阅相关资料数据,了解近年来,虽然很多火电厂,尤其是南方内陆省份电厂,由于煤源媒质不稳定,便希望通过对锅炉设备大力改造而取得稳定效果,如调整燃烧、改造燃烧设备和系统、采用新型燃烧器等措施,虽取得了一定的效果,但并未从根本上解决问题,因为改造后,煤质的变化又会带来相关的不同问题;这是中国的国情;因此通过在煤粉进入炉膛前将不同煤种依据—定的原则按一定的比例进行混配,形成配煤掺烧,来满足锅炉运行的各种具体要求是较为科学和长久的办法。

这和当前我们国家提出建立节约型企业是相吻合的;在实际工作当中我们通过配煤掺烧可以实现以下目的:1、确保燃煤质量的均衡化,稳定入炉煤与入厂煤热差值,对入炉煤的媒质更好的进行稳定调控:2、调节燃煤的品质:(1)调节灰分;(2)调节硫分;(3)调节发热量;(4)调节挥发分3、另外,配煤掺烧还有如下作用:(1)提高劣质煤的利用率,降低燃料成本,减少发电成本。

(2)减少污染排放。

(3)可通过配煤来改变煤质加以解决和改善锅炉受热面结渣、腐蚀、磨损等问题。

(4)扩大购煤主动权,拓宽煤源管道,使锅炉对媒质范围有更宽的选择,使我公司不再完全依赖于某一种或—类煤。

象我公司目前1200MW装机容量火电企业,70%~80%的发电成本用来买煤,如果通过合理的将不同类、不同性质的煤种按照一定比例进行配煤,在保证机组安全运行条件下,平均下来,可以使煤价降至最低,设想一下我公司按当前装机容量每年消耗360万T煤,若通过配煤掺烧,使每吨标煤价格降低1%,则每年可节约600万元以上。

分析发电厂掺烧褐煤的影响及控制方法

分析发电厂掺烧褐煤的影响及控制方法

分析发电厂掺烧褐煤的影响及控制方法发布时间:2022-11-14T07:08:35.684Z 来源:《中国电业与能源》2022年第13期作者:魏学建[导读] 由于煤炭市场的不确定性,为降低采购成本,部分发电厂开始掺烧褐煤。

褐煤魏学建张家口发电分公司河北省张家口市宣化区摘要:由于煤炭市场的不确定性,为降低采购成本,部分发电厂开始掺烧褐煤。

褐煤具有水分大,挥发分高,热值低及易结焦的特点,对锅炉设备的安全运行提出了挑战。

通过进行具体试验综合发电厂自身机组主、辅机设备状况,对褐煤进行掺烧试验验证制粉系统燃用褐煤的能力,同时验证褐煤对输配煤、除灰、脱硫、脱硝系统可靠性的影响,提出掺烧的指导性建议和控制方法关键词:褐煤,掺烧,边界。

通过在某发电厂5号锅炉6号制粉系统进行本次单一原煤仓进行配煤掺烧试验,根据机组运行状态及现场条件,分析掺烧褐煤的影响和控制方法。

一、设备概述1、锅炉本体设备某发电厂二期锅炉是由东方锅炉厂生产的DG1025/18.2-Ⅱ4型亚临界、中间再热、自然循环、全悬吊、平衡通风、燃煤汽包炉。

制粉系统为中速磨正压直吹式系统,采用四角切圆直流摆动式燃烧器,5、6号机组为垂直浓淡低氮燃烧器,布置四层燃尽风。

6台磨煤机型号为ZGM95G型磨煤机,最大连续稳定出力30吨/小时。

二期锅炉设计煤种为大同烟煤,热值4892kcal/kg。

2、输煤系统输煤系统分为一期和二期,每年接卸和输送约650~800万吨煤。

一期输煤系统供1~4号机组,二期输煤系统供5~8号机组。

一、二期输煤系统均为中间仓储式系统,一期有3个3200吨容量的缓冲罐,二期有2个3000吨容量的筒仓。

一期煤场可以为二期筒仓上煤;二期北煤场可以为一期缓冲罐上煤。

来煤方式有火车和汽车两种途径,其中一、二期煤场各设有一台翻车机负责接卸火车煤,汽运煤在煤场直接接卸。

一期煤场储存能力21万吨,分南、北煤场两个区域,中间设置一台斗轮堆取料机。

二期煤场储存能力为15万吨,分南、中、北煤场三个区域,南、中煤场中间设置一台斗轮堆取料机,北煤场北侧设置一台取料机。

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褐煤掺烧的积极意义及其风险控制分析1、燃烧褐煤的积极意义燃烧褐煤,最主要是为了控本增效,褐煤属于差煤,价钱便宜,它折算标煤后的煤价低于相对好煤折算标煤后的价格,例如,2011年初以来,5000Kcal/kg 的好煤按市场价折算成标煤的到厂平均价为1018元/吨,而我厂实际燃用的3500Kcal/kg 的褐煤现价折算成标煤到厂平均价低于918元/吨。

根据运行部试验及策划部测算,在一定范围内多燃烧褐会降低发电成本。

其次, 褐煤形成年代短,易于开采,煤源广,多燃烧这样的煤,扩大了购煤主动权。

还有附加的客观有利之处是对社会的:因为电厂大型锅炉自动化程度高,燃烧效率高,增加了差煤的燃尽率,提高了能源有效利用率,又由于一般褐煤自身含硫量、含氮量较低,掺烧后有利于降低总SO2和NO X的排放量,减轻我厂脱硫系统的压力,含硫量的降低也有利于减轻炉膛高温腐蚀与尾部烟道的低温腐蚀。

2、燃烧褐煤的技术可行性分析褐煤的挥发份高,发热量低,水分高,粘性大,灰熔点偏低。

以下是其各种分析指标对电厂锅炉燃烧的影响:①挥发分。

是判别煤炭着火特性的首要指标。

它和煤化的时间和所处位置的深浅有关,挥发分含量越高,着火越容易。

根据锅炉设计要求,供煤挥发分值的变化不宜太大,否则会影响锅炉的正常运行。

如原设计燃用低挥发分的煤而改烧高挥发分的煤后,会因火焰中心逼近喷燃器出口而烧坏喷燃器;若原设计燃用高挥发分的煤种而改烧低挥发分的煤,则会因着火过迟使燃烧不完全,甚至造成锅炉熄火事故。

②灰分。

灰分含量高会使火焰传播速度下降,着火时间推迟,燃烧不稳定,炉温下降。

各地区产褐煤的灰分不尽相同,但总体平均值偏低。

③水分。

水分是燃烧过程中的有害物质之一,制粉及燃烧中需要吸受大量的热量,同时水份蒸发的过程中会带走大量的热量,对锅炉的影响相比灰分的影响大得多。

水份高是褐煤最大特性和不利因素。

④发热量。

发热量是锅炉设计的一个重要依据,总发热量会涉及到制粉系统出力和机组出力要求,因此要煤的发热量与锅炉设计要求大体相符。

褐煤的发热量比较低,正是它价格便宜的主要原因。

⑤灰熔点。

由于煤粉炉炉膛火焰中心温度多在1300℃以上,在这样高温下,煤灰大多呈软化或流体状态。

若煤灰熔点的软化温低,则易结焦,造成炉内金由此可见,褐煤和我厂设计煤种的偏差主要表现在发热量低和水份高。

锅炉的布置,燃烧器的型式都是一定的,当燃煤偏离设计煤种,并超出一定范围时,会给锅炉的安全和经济性带来一定的影响,主要表现在:1.锅炉出力下降,2.热损失增加,效率降低3.燃烧不稳,甚至熄火,燃尽程度差,4,结渣,受热面超温,腐蚀,磨损,和增加大气污染,5.燃料费用和发电成本的变化。

实际中常见直接危害是结焦,超温,爆管,灭火。

为减少参数偏差,我们采用了按一定比例将好煤和褐煤掺配燃烧方案。

掺烧是为调节燃煤的品质,主要是调节:发热量,挥发份,灰分,硫分,解决和改善带负荷能力、燃烧质量,防止灭火,防止严重结渣、腐蚀、磨损等,在安全和经济之间找到一个合理的平衡点。

扎赉诺尔褐煤具有一般褐煤的通性,高水分、低热值,极易着火与燃尽,且灰熔点较低极易结渣,有一般褐煤的通性,我厂在小范围试烧掺配该煤种进行可控安全性进行评估后,采购了掺配煤设备,进行了掺烧扎赉诺尔褐煤的锅炉性能试验,试验结果显示:掺烧扎煤后机组的供电煤耗升高,且升高幅度随着掺烧比例的增加而增加,当掺烧比例为25%时,供电煤耗增加了0.6g/kWh;当掺烧比例达到36%时,供电煤耗增加了1.6g/kWh。

从两个阶段掺烧后供电煤耗的变化值比较后确认:合理的掺烧比例应在25%—30%左右。

掺煤扎煤后炉膛上部烟气温度下降,炉膛出口烟温也略有下降。

炉膛上部烟气温度达到1300℃以上,高于扎煤的软化温度,存在结渣倾向。

总体结果是满意的,后来对于其他地区褐煤四台机组均采用了这样的掺烧方案,直到目前,去年全年的供电煤耗为315.93g/kwh,而09年的供电煤耗是319.4 g/kwh,08年是323.87 g/kwh,而煤入炉平均热量分别是4927 Kcal/kg和5061 Kcal/kg,除去机组大修后性能提高因素,煤耗仍是有效下降的。

由此确立了掺烧褐煤的经济和技术可行性。

3、掺烧褐煤的运行风险及控制燃烧褐煤能增加经济性,但它并不是我厂锅炉的设计煤种,而且褐煤有高挥发份和低水份对燃烧安全影响较大的特性,如果不能正确合理地利用它,会影响到机组某些系统的安全运行,安全就是效益,只有确保安全的前提下才能去争取效益。

燃烧褐煤实际上是将风险和困难转化成效益,因此需要全厂多个部门通力配合、认真对待,我们才能达到燃烧褐煤的初衷。

掺烧褐煤期间,为达到风险的最小化和经济的最大化,要根据负荷曲线进行不同时段的煤种选择不同比例和合理的磨组配合进行掺配,这是一个比较复杂并有一定运行技术含量的问题,对配煤人员提出了很高的要求。

负荷低时是在以确保燃烧安全前提下控制掺配褐煤比例和磨组间的分配,负荷高时掺配原则是在确保磨煤机在煤量带足的情况下能保证负荷,主要考虑掺配后的平均热值,但这些都需要关注磨组的工况和启停计划,还要考虑脱硫效率能否达到要求。

甚至一段时期内的存煤及来煤情况也是需要考虑的因素之一。

对于打煤进仓人员的要求则是严格按照配煤单要求打煤掺配、进仓,不能打错煤,进错仓位,对于突发原因引起的需要改变配煤单要求时应及时通知相关岗位并得到允许。

而更多的要求是针对我们机组集控运行人员的,由于褐煤的参数偏离设计用煤参数,它高挥发份和低水份对燃烧安全影响较大的特性,决定了我们必须对制粉系统,燃烧系统的检查,操作,监视,调整,控制方面都要引起重视,要比对一般的煤种付出更多的关注。

首先,因为褐煤的水份高,又有一定粘滞性,因而在冬季易冻结成块,增加落煤管、给煤机堵塞进而造成磨煤机断煤的机率,这就要求我们巡检人员增加巡检次数、保证巡检质量。

冻结严重煤块偏大时要及时通知更换煤种或减少褐煤的掺配比例,监盘人员也要多关注磨组运行工况,发现磨后温度上升,给煤机断煤,要及时发现,正确判断,果断处理,给煤机因皮带无煤跳闸时,该层油枪应该自投,否则手动投入该组油枪,同时派人就地查看给煤机,将机组改机踪运行方式,增加运行磨组的煤量至最高,(若原来是二磨运行时,则再增投一组油枪,并立即准备启动备用磨组。

)将主汽压力跟踪实际压力往下设定,确保汽压,汽机调门开度不大幅度变化,以利于汽包水位自动调节正常,将备用磨组暖磨备用,就地敲打落煤管无效时,及时启动备用磨组,调节好汽温,汽压,确保负荷不致大幅降低,使机组稳定运行。

水份高,则磨煤机干燥出力也要高,如果掺配褐煤比例过高、气温低或因负荷低引起一次风温低干燥出力不足,造成磨后温度低,干燥出力不够时,煤粉不能及时吹走,易造成堵粉管,堵磨。

发现有煤火检故障报警,该组油枪自投,监盘人员要引起警惕,及时查看SOE确定具体故障火检,派人现场查看该粉管温度,查看该燃烧器着火情况,判断是否有堵塞情况,如果及时发现粉管堵塞,条件允许调磨后用一次风甚至漏风吹通停磨后的该粉管的几率就会很高,若发现不及时,粉管堵塞会越堵越严重,到时只能用水力疏通,费时费力,还不安全。

运行中,如果发现磨煤机差压增加,一次风调门开度增加(#2机组有一次风调开度大于60%报警,而#1机组的这个报警至今未接),磨煤机电流增加,另外的运行磨煤量也在增加,则是该磨组出力下降,发生堵磨了,则立即将机组改机跟踪方式,如果这时负荷在330MW以上,先适当降低其他磨组煤量后,再降低堵磨磨组煤量,防止因降低堵磨磨组煤量后突然吹通,大量积压的煤粉一下子进入炉内,引起负荷突升,压力突升,工况大幅扰动。

如果负荷低于280MW,则可以在只退出AGC的协调运行方式,并且负荷高限放开的情况下,直接逐步降低堵磨磨组的煤量,以利吹通,即使有积粉大量吹进炉内,也会因负荷、调门有调节余地不致使压力突升引起汽包水位大幅度波动,但要注意到因降低了差煤量,而协调要求总煤量的平衡而增加了下层磨组的好煤煤量,实际是加强是燃烧,会引发主汽压力上升,可以适当的将主汽压力设定值降低。

如果因堵磨后一次风量低(60t/h,延时2秒)跳给煤机,则该层油枪会自投,此时要迅速按以上原则处理,防止一次风量低致磨组跳闸,若因为一次风流量低到55t/h(延时2分钟)、 50t/h(延进2秒钟)引起磨组跳闸,则机组250MW 以上负荷时会只剩二磨运行会触发RB信号,一分钟后下层运行磨组油枪会自投,但机组仍会在协调方式,根据#1、#2机组大修后的磨煤机RB试验结果,这种方式下给水能够自调正常,只需要注意将主汽压力设定根据实际压力及负荷适当往下设定,汽温调节时加减减速温水时幅度不要太大,以致干扰给水流量,负荷小于240MW时,RB复位,可以待工况稳定后启动备用磨组加负荷。

若二磨跳一磨工况,除运行磨组油枪自投外还需要及时投用相邻油枪助燃并及时启动备用磨组稳定机组工况。

这时的油枪及时投入非常重要,手动投入油枪时要注意将二次风门关至15%-20%的点火位置,因为跳闸磨组的二次风门可能只能自动关到30%。

若有油枪不能投入是由于该磨煤机跳闸后无法复位,则将磨的画面右方操作器PULVBYPASS置于“NORMAL”方式后,计时1分钟后允许点油枪,但这种现象比较少,多组油枪投用时应该稍有间隔时间,防止因轻油压力低跳闸,欲速反而不达。

由于褐煤的水分高,在冷热风门开足的情况下,仍无法满足干燥出力,只能增加一次风量偏置,如果掺烧同样是挥发分不低的蒙煤,带来的后果是燃烧器着火距离变远,那么,煤火检可能检测到脱火(油枪会自投),在两磨运行的低负荷情况(主蒸汽流量低于686t/h)下,当有一组燃烧器中有两只火检检测到脱火时则燃烧器会跳闸,直接跳磨组,这种工况还是比较危险的,因此,当出现火检故障或检测脱火时,要现场看火确认,并及时调整燃烧,不得已时启动第三台磨组确保安全。

现在我厂下层磨组主要采用小比例掺配,由斗轮机取好煤和铲车取褐煤通过小皮带掺配,而上层磨则采用大比例掺配,由两台斗轮机同时取煤,一台取好煤,一台取褐煤,由各自的出力控制掺配比例。

,一般小皮带掺配能力在200-300t/h之间,而斗轮机出力此时会控制在800/h左右,在小比例掺配方式下,难免会因为铲车司机的取煤或操作手法不同,取煤地点远近,难易不同,而发生时间上的不均匀,引起掺配不均,对燃烧带来的后果是由于下层磨组的煤量不变而总进炉煤发热量变化,主蒸汽压力、温度大幅度变化,如果遇上协调指令的反向变化叠加,加上减温水的影响,有时压力波动会达到10kg/cm2,通过试验发现,在机跟踪方式下,负荷也会有超过10MW的波动。

因此,在高负荷的协调方式时,由于防止脱硫增压风机过流,一般都限制了负荷高限,这时要关注压力变化,防止电动释放阀动作。

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