悍马自动变速箱维修案例
自动变速箱故障排除案例

自动变速箱故障案例分析:
1.换档电磁阀
如图:故障可分为:
a.电源线路断路:
保险丝烧断、导线断路
b.电控单元搭铁线断路
c.电控单元损坏(替换法)
d.电磁阀线路
-1与电源短路
-2与地线短路
-3导线断路
e.电磁阀损坏
-1电磁阀与线一起损坏
-2电磁阀单独损坏
故障诊断方法:测电压;测电阻两种。
故障排除顺序:d-1
e-1 2 d-3
1d-2
2e-2
由于直接测电阻的方法会使仪器受到与电源短路的伤害,所以总是把测元件电阻前先测其有无故障性电压,即往往先检查有无与电源发生短路的可能。
以e-1为分界点的原因:
这样就把故障分成两类了,一类是bde另一类是ac 2.离合器压力控制电磁阀。
自动变速器维修案例

自动变速器维修案例自动变速器是汽车的核心组件之一,负责将发动机的转速转化为车轮的转动力,使车辆能够平稳换挡并提供适当的驱动力。
然而,由于长期使用或者操作不当,自动变速器可能会遇到各种问题,需要进行维修。
下面是一个自动变速器维修案例。
案例背景:汽车维修店收到一辆故障车辆,车主反映车辆在行驶过程中出现换挡不顺畅的问题。
检查车辆后,发现自动变速器存在以下问题:换挡迟缓、顿挫感、噪音增加等。
问题诊断:按照常规流程,技师首先对车辆进行必要的检查,包括检查液位、液质、传感器、电脑系统等。
检查结果显示变速器液位正常,液质较为干净,没有明显的异味。
传感器和电脑系统也没有发现故障代码。
经过初步判断,问题可能出在变速器自身的机械部件上。
问题解决:技师决定对变速器进行细致的拆解维修。
首先,将变速器从车辆上拆下,并拆解开。
仔细观察内部零件,发现离合器片磨损严重,且变速器油泵齿轮磨损较为明显。
因此,技师决定更换这两个部件。
接下来,技师打开变速器的离合器沙滩,并更换了新的离合器片。
由于在工作时,变速器离合器片与摩擦片会发生磨损,因此经常需要更换。
离合器的更换后,技师将变速器组装好,并安装回车辆。
为了解决变速器油泵齿轮磨损的问题,技师采用了特殊的修复方法。
首先,将变速器油泵内的齿轮拆下来,然后使用特殊润滑油将齿轮进行清洁,并用砂纸磨去齿轮上的磨损表面。
接着,技师在齿轮表面涂抹一层合适的润滑脂,并安装回变速器油泵内。
经过测试,变速器的顿挫感和噪音明显减少。
最后,技师保养了变速器液,并检查了液压控制模块以确保正常工作。
变速器液的保养包括更换新的液体和滤芯,并根据车辆的指导手册确保液位和液质适当。
维修结果:经过细致的诊断和维修,车辆的换挡问题得到了有效解决。
通过更换离合器片和修复变速器油泵齿轮,顿挫感明显减少,换挡更为顺畅,噪音减小。
车主对维修结果表示满意,并表示车辆的驾驶体验得到了明显的提升。
总结:自动变速器维修是一项需要专业知识和经验的工作,需要对变速器的机械和电气部件有深入的了解。
变速箱维修案例

变速箱维修案例
在汽车维修领域,变速箱是一个比较复杂的部件,也是经常出现故障的地方。
今天,我将和大家分享一个关于变速箱维修的案例,希望能对大家有所帮助。
这辆车是一辆10年历史的SUV车型,车主反映在行驶中出现了换挡顿挫、异响和挂挡困难的情况。
首先,我们对车辆进行了全面的检查和测试,确认了变速箱存在问题。
经过仔细检查,我们发现变速箱内部的润滑油已经变质,导致了换挡不顺畅和异响的问题。
同时,变速箱内部的一些零部件也出现了磨损和老化的情况,需要进行更换和维修。
针对这些问题,我们采取了以下的维修措施:
首先,我们对变速箱内部的润滑油进行了更换,选择了符合车辆要求的高品质润滑油,确保了变速箱的正常运转和换挡顺畅。
其次,我们对变速箱内部的一些关键零部件进行了检修和更换,包括离合器、齿轮、轴承等部件,确保了变速箱的可靠性和耐用性。
最后,我们对整个变速箱进行了系统的调试和测试,确保了维修后的变速箱可以正常工作,并且消除了异响和挂挡困难的问题。
经过这些维修措施,车辆的变速箱问题得到了有效的解决,车主也对我们的维修服务表示了满意。
通过这个案例,我们可以得到一些启示:
首先,定期更换变速箱的润滑油是非常重要的,可以有效地减少变速箱的故障发生。
其次,对于变速箱内部的零部件,定期检查和维护也是非常重要的,可以延长
变速箱的使用寿命。
最后,选择专业的维修技师和高品质的零部件也是确保变速箱维修质量的关键。
总之,变速箱作为汽车的重要部件,需要我们给予足够的重视和维护。
希望这
个案例对大家有所启发,也希望大家在日常驾驶中能够更加关注汽车的维护和保养,确保行车安全和舒适。
宝马S5自动变速箱故障维修案例

进口奥迪S5 3.0T 7档自动变速箱降挡冲击,停车冲击,实
战分享!
车型:进口奥迪S5
波箱型号:0B5(7档双离合器)
故障现象:4档降3挡冲击,停车冲击!
故障分析:
1、双离合器摩擦片烧毁引起
2、阀体工作不良
3、电脑板故障
维修经过:
当车来到厂时,检查波箱油已有烧糊气味,所以判断是双离合器已烧。
经沟通,要抬装变速箱维修,当抬下来发现双离合器K2片已烧。
彻底清洗阀体,电磁阀撘电正常,装上去后2档降1挡现象已减轻,4降3已正常(但是故障现象偶尔还有)。
然后更换了整套电磁阀和阀体总成,经试车降档冲击还是有一点,而且电脑检测后也发现有一个故障码。
G193故障码是控制K1压力调节电磁阀的K压力调节电磁阀和电脑板集成在一起的必须更换电脑板,经和客户沟通,已同意更换电脑板。
然后重新装上去后,试车一切正常,降档平稳,已彻底解决问题。
故障总结:
此变速箱为7档双离合器,而这款波箱电脑板故障率比较高
先排除机械部分故障,这样修起来就简单了!。
自动变速箱维修案例

自动变速箱维修案例自动变速箱是汽车的重要部件之一,它能够根据车速和发动机转速自动调整换挡,使驾驶更加便捷和舒适。
然而,由于长时间使用或者操作不当,自动变速箱也会出现一些故障,需要及时维修。
下面,我将分享一个自动变速箱维修的案例,希望对大家有所帮助。
某位车主开着他的汽车在高速公路上行驶,突然发现车辆无法正常换挡,同时变速箱出现异响。
他立即将车辆停靠在路边,打开引擎盖检查,发现变速箱油泄漏严重。
他意识到这是一个严重的问题,需要尽快解决。
于是,他联系了专业的汽车维修店进行检修。
维修店的技师对车辆进行了全面的检查,发现变速箱内部的油封出现了损坏,导致油液泄漏。
为了解决这一问题,技师首先将变速箱内的油液全部排出,然后拆卸变速箱进行维修。
在拆卸过程中,技师发现变速箱内部的离合器片已经磨损严重,需要进行更换。
于是,他们立即联系供应商购买了原厂的离合器片,并进行更换。
同时,他们还对变速箱内部的其他零部件进行了清洗和检修,确保了变速箱的整体性能。
维修完成后,技师将新的变速箱油灌入,并对变速箱进行了测试。
经过测试,车辆的换挡顺畅,异响问题也得到了解决。
车主对维修店的技师表示了由衷的感谢,同时也对自己的不良驾驶习惯表示了反思。
他决定以后会更加注意车辆的日常维护和保养,避免类似的故障再次发生。
通过这个案例,我们可以看到,自动变速箱维修并不是一件简单的事情,需要经验丰富的技师和专业的设备。
同时,车主的日常驾驶习惯也对车辆的健康状况有着重要的影响。
因此,我们在日常使用汽车时,一定要注意车辆的维护保养,及时发现问题并进行处理,避免造成更大的损失。
总之,自动变速箱的维修需要及时发现问题、专业的技师和合适的零部件,同时也需要车主的注意和配合。
希望通过这个案例的分享,能够对大家有所启发,让我们的爱车在我们的呵护下长久健康地行驶。
自动变速箱维修案例

自动变速箱维修案例线束接头在拆装后没有插到位引发的故障分析前面我们分析了由于线束接头插反引发的故障,而在实际维修过程中有些线束接头经油水浸泡变形后不易插到位,往往造成车辆本身的故障还未解决好,又多出些其它故障现象。
案例1:一辆大众帕萨特B4轿车,搭载01N自动变速箱,行驶里程为37.5万公里,在大修发动机后出现变速箱不换挡和入挡冲击大等故障现象。
我们接车后路试,故障确如车主所说。
据车主反应在大修发动机前汽车没有这种现象,因此我们暂不考虑变速箱内部元件有故障,先用故障诊断仪调取变速箱故障码,显示为节气门位置传感器故障,且不能清除故障码。
用万用表测量节气门位置传感器的电阻,正常;再测量其线路也未发现有断路和短路故障,是什么原因造成节气门位置传感器故障呢?当检查节气门位置传感器的线束接头时,发现插头内的防水胶圈因汽油浸泡后膨胀变形,致使接头插不到位,从而引发上述故障。
重新更换一个线束接头的防水胶圈后,装车路试故障排除。
(节气门信号及负载信号是换挡油压调节的重要信号参数)二、卡簧装错引发的故障分析许多维修工在装配变速箱时,常常不注意卡簧的安装方法和安装位置,造成变速箱内部元件干涉,引起变速箱缺挡。
卡簧通常有平卡、锥卡、波卡和细卡等几种,每根卡簧的厚度也各不相同,如:RE4R01A自动变速箱的前进挡离合器就可以用卡簧来调整离合器的间隙;截面呈锥形的卡簧称为锥卡,在装配时应特别注意它的安装方向,如卡簧的方向装反了,会影响变速箱内某些元件的正常工作。
如:丰田的A340E自动变速箱,若2挡制动器的锥形卡簧装反,就会影响其活塞的行程,从而引起无2挡。
还有些自动变速箱,卡簧有很多根,在装配时一定要注意区别其大小、方向和位置。
如:克莱斯勒的A604和A606自动变速箱,在输入轴上的离合器组内有前进挡离合器、高挡离合器和倒挡离合器,装配时需要特别注意锥形卡簧的方向和波形卡簧的位置。
若卡簧装错或装反方向,就会引起入挡冲击、延迟等故障现象。
自动变速器的维修案例

自动变速器的维修案例自动变速器是汽车的重要部件之一,它起到了传递动力和改变车辆速度的作用。
然而,由于其结构复杂、工作环境恶劣以及长期使用等原因,自动变速器可能会出现各种故障。
本文将以维修案例的形式,列举一些自动变速器的常见问题及其解决方法。
1. 换挡困难:有些车辆在换挡时会出现困难,换挡杆操作不灵活,甚至无法进入特定的挡位。
这可能是由于变速器内部零部件的磨损导致的。
解决方法是将变速器进行拆解,检查并更换磨损严重的零部件。
2. 换挡顿挫:有些车辆在变速时会出现顿挫感,换挡时车辆会突然抖动或者顿停。
这可能是由于变速器内部油液不足或者油液质量不好导致的。
解决方法是先检查油液的情况,如有必要,更换新的变速器油液。
3. 变速器漏油:有些车辆在使用一段时间后,会出现变速器漏油的情况。
这可能是由于密封件老化或者损坏导致的。
解决方法是将变速器进行拆解,更换损坏的密封件,并重新安装。
4. 变速器过热:有些车辆在长时间行驶后,会出现变速器过热的情况。
这可能是由于变速器冷却系统故障或者油液不足导致的。
解决方法是检查变速器冷却系统的情况,如有必要,修复或更换故障部件,并确保变速器内的油液充足。
5. 变速器异响:有些车辆在行驶过程中会出现异响,如噪音、咔嗒声等。
这可能是由于变速器内部零部件磨损或者松动导致的。
解决方法是将变速器进行拆解,检查并更换磨损或松动的零部件。
6. 变速器卡挡:有些车辆在行驶中会出现变速器卡挡的情况,即无法正常换挡。
这可能是由于变速器内部零部件卡死或者连接杆断裂导致的。
解决方法是将变速器进行拆解,修复或更换卡死的零部件,并确保连接杆的完整性。
7. 变速器打滑:有些车辆在加速过程中会出现变速器打滑的情况,即车辆加速不起来或者速度无法稳定。
这可能是由于变速器离合器片磨损或者液压系统故障导致的。
解决方法是将变速器进行拆解,更换磨损的离合器片,并修复液压系统。
8. 变速器挡位不准确:有些车辆在换挡时,挡位显示不准确,无法正确显示当前所处的挡位。
自动变速箱常见故障及维修方法

自动变速箱常见故障及维修方法自动变速箱是现代汽车上广泛使用的一种传动装置,其主要作用是在行驶过程中根据车速和发动机负载等参数自动调节提供合适的挡位。
虽然自动变速箱在操作上相对简单,但由于其内部复杂的构造,常常出现故障,影响车辆的正常行驶。
下面将介绍常见的自动变速箱故障及其维修方法。
一、油液泄漏1.故障表现油液泄漏是自动变速箱比较常见的故障,主要表现为底盘下方有油迹,并伴有变速箱容易漏油和声音大等问题。
严重情况下,油液泄漏会直接影响变速箱的正常工作,导致车辆无法正常行驶。
2.维修方法发现油液泄漏时,一定要及时维修。
维修方法一般包括以下几个步骤:(1)确定泄漏位置:可以通过开启变速箱底部的油塞,检查油底壳、油泵、液压控制阀等部件是否漏油,如果是从轴承室泄漏,则很可能是输出轴轴封密封不严造成的。
(2)更换密封件:将泄漏的地方彻底清洁干净后,安装上新的密封件。
(3)检查油液:更换密封件之后要检查变速箱油液的质量和量,确保油液没有受到污染并且达到规定的标准。
二、离合器片磨损离合器片磨损是自动变速箱比较常见的一种故障,主要表现为挂挡响或者速度不匹配等现象,车辆加速时发动机转速升高但速度不增加,同时变速箱油温升高等。
离合器片磨损严重时,必须更换新的离合器片,一般维修方法如下:(1)拆卸变速箱:拆卸变速箱之前,要先将肩带、支撑等部件卸下,将变速箱降下来。
(2)更换离合器片:更换离合器片之前要将变速箱拆卸下来,然后拆卸变速器和离合器总成,撑起离合器压盘,取下离合器片,并将新的离合器片装上。
(3)安装变速器:安装变速器时要注意保证变速器的平稳,避免损坏其它部件。
三、油泵故障油泵故障主要表现为变速箱换挡不畅,车辆加速不稳定,油液温度过高等现象。
油泵故障需要更换油泵,具体维修方法如下:(2)取出原油泵:拆卸原油泵之前要将油管连接处拆下来,并拆卸变速器上部件和油面传感器等。
(3)更换新油泵组:将新的油泵组装上并用螺栓固定,然后安装油管。
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悍马自动变速箱维修北京博睿通达整理
悍马4L65E反复烧制动带和离合器的解决方案
主要症状:烧制动带
次要症状:3-4换档质量差
原因:由于阀体的渗漏,导致4档伺服活塞的固定作用力不足。
解决方案:
索奈克斯更新了这个伺服活塞原来的设计,增加了D形环以改善活塞的密封性能,从而达到更高的运行性能。
4L60-E(4L65-E,4L60)变速箱都会遇到反复的烧制动带的问题,这往往是因为4档伺服活塞的紧固力不足引起的。
如果你遇到这种情况,可以安装“SONNAX 超紧固伺服活塞”77767K。
这款活塞的作用表面积增加了40%,大大提到了活塞的紧固作用。
带有新的D形环的改进型索奈克斯活塞可以很容易地装入4L60-E(4L65-E,4L60)变速箱内而无需将变速箱从车上拆下。
除了活塞总成外,修包还提供所有安装所需要的密封环(77767K-SK)。
主要症状:烧离合器和制动带。
次要症状:啮合延迟,前进档打滑。
原因:由于不断的往复运动和/或塑料储能减震器活塞中裂纹的存在,使活塞销孔发生磨损。
解决方案:
在4L60和4L60-E单元中,经常因为1-2,3-4档储能减震器活塞或前向储能减震器活塞发生磨损而导致换档质量差和/或离合器或制动带烧坏。
索奈克斯现在提供了两款完全重新设计的无销储能减震器活塞,不仅解决了磨损的问题,同时也改善了性能和零件寿命。
1-2,3-4档储能减震器活塞77998-03K针对带磨损孔的活塞,解决了上述所列的问题,以及活塞在孔内跷起的问题。
前向储能减震器活塞77987-01K由铝制成,代替了原来的塑料活塞。
原来的塑料活塞不是销孔被磨损,就是更经常的,活塞出现裂纹。
两个活塞都是无销的,消除了最常被磨损的界面,并且包含了双面的油封以增加稳定性,从而避免了活塞在孔内的跷起。
没有其它的防渗漏保护能提供更好的换档性能了。