锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理(正式版)

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锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理范本(2篇)

锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理范本(2篇)

锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理范本1. 异常噪声当锅炉给水泵汽轮机油系统出现异常噪声时,可能是由于以下原因引起的故障:- 润滑油不足:检查润滑油油位,如低于正常油位,应及时添加润滑油,并检查泵体是否有漏油现象。

- 轴承损坏:检查轴承是否磨损、疲劳或生锈,需要及时更换。

- 泵叶轮松动:检查泵叶轮固定螺栓是否松动,如松动,应使用扳手紧固螺栓。

- 泵体磨损:检查泵体是否有磨损现象,如有磨损,需要进行修复或更换。

2. 泵不能启动当锅炉给水泵汽轮机油系统无法启动时,可能是由以下原因引起的故障:- 电源故障:检查电源线是否接触良好,电源是否正常供电。

如电源有问题,需要及时处理。

- 电机损坏:检查电机是否损坏,可以通过测量电机绕组的绝缘电阻来判断是否有损坏。

如电机损坏,需要更换电机。

- 过载保护器跳闸:检查过载保护器是否跳闸,如跳闸,需要复位或更换过载保护器。

- 控制回路故障:检查控制回路是否正常,如有故障,需要修复或更换控制回路元件。

3. 泵漏油当锅炉给水泵汽轮机油系统出现漏油现象时,可能是由以下原因引起的故障:- 泵体密封件损坏:检查泵体密封件是否老化、磨损或损坏,需要及时更换密封件。

- 泵体螺栓松动:检查泵体螺栓是否松动,如松动,应使用扳手紧固螺栓。

- 泵体磨损:检查泵体是否有磨损现象,如有磨损,需要进行修复或更换。

4. 泵温升高当锅炉给水泵汽轮机油系统出现泵温升高现象时,可能是由以下原因引起的故障:- 润滑油不足:检查润滑油油位,如低于正常油位,应及时添加润滑油,并检查泵体是否有漏油现象。

- 泵体过载:检查泵的额定功率和工作负荷是否匹配,如不匹配,需要更换合适的泵。

- 泵体内部堵塞:检查泵体内部是否有异物堵塞,如有堵塞,需要清除堵塞物。

5. 泵振动当锅炉给水泵汽轮机油系统泵出现振动现象时,可能是由以下原因引起的故障:- 泵体松动:检查泵体是否松动,如松动,应使用扳手紧固泵体。

- 泵轴不平衡:检查泵轴是否平衡,如不平衡,需要进行平衡处理或更换泵轴。

锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理

锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理

锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理锅炉给水泵、汽轮机油系统是锅炉和汽轮机关键组成部分,负责给锅炉提供燃油和给汽轮机提供润滑和冷却油,是确保锅炉和汽轮机正常运行的重要系统。

但是,由于长时间工作和外部因素,这些系统可能会出现故障。

下面将针对锅炉给水泵和汽轮机油系统的故障原因和处理方法进行详细介绍。

锅炉给水泵故障原因及处理方法:1. 泵水流量不足:可能是由于进水口堵塞、泵叶片受损或泵油封损坏等原因导致。

处理方法包括检查进水口是否有杂物,修复或更换受损的泵叶片,更换损坏的泵油封。

2. 泵抽空现象:可能是由于供水管路堵塞或进水泵气蚀等原因导致。

处理方法包括清除供水管路堵塞物,增加进水泵的引水深度,检查进水泵的密封性能。

3. 水泵振动过大:可能是由于进水管路支架松动或水泵基础松动导致。

处理方法包括加固进水管路支架,检查和加固水泵基础。

4. 泵漏水:可能是由于泵密封件老化或磨损、泵体破裂导致。

处理方法包括更换泵密封件,修复或更换泵体。

汽轮机油系统故障原因及处理方法:1. 润滑油流量不足:可能是由于油泵故障、油管堵塞或油配比不当等原因导致。

处理方法包括检查油泵的工作状态,清除油管堵塞物,调整正确的油配比。

2. 润滑油温度过高:可能是由于冷却系统故障导致。

处理方法包括检查冷却系统的工作状态,修复故障部件,确保冷却系统正常工作。

3. 润滑油污染:可能是由于润滑油中混入杂质或润滑油中有水分导致。

处理方法包括更换干净的润滑油,定期检查和更换润滑油滤芯。

4. 润滑油压力不稳定:可能是由于油泵故障或油管泄漏导致。

处理方法包括检查油泵的工作状态,修复泄漏的油管,确保润滑油压力稳定。

除了以上故障处理方法外,还需要定期进行设备的维护和保养,包括检查泵和油系统的工作状态,清洗设备和管路,更换易损件,保证设备的正常运行。

此外,操作人员还应接受相关的培训和指导,熟悉设备的操作和维护方法,及时发现和处理故障。

综上所述,锅炉给水泵和汽轮机油系统的故障处理需要注意系统各组件的工作状态,仔细检查可能存在的故障原因,并及时采取相应的处理措施。

汽轮机油系统故障分析及对策详细版

汽轮机油系统故障分析及对策详细版

文件编号:GD/FS-3800(安全管理范本系列)汽轮机油系统故障分析及对策详细版In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.编辑:_________________单位:_________________日期:_________________汽轮机油系统故障分析及对策详细版提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。

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油系统是汽轮机的重要组成部分,其工作状况直接影响到机组的安全经济运行。

因汽轮机油系统导致机组故障、设备损坏的事故屡有发生,特别是在基建调试阶段,此类事故更易出现。

下面介绍几起基建调试阶段发生的汽轮机油系统故障现象及原因。

1 故障现象及原因1.1 油质不良造成故障油质不良主要是指油中的水份、颗粒度等指标超过规定标准。

如1996年1月某电厂1号机组(300MW)调试阶段停机消缺期间,将主油箱内的油倒入储油箱中,因储油箱内未清理干净引起润滑油污染造成设备损伤。

同年11月该厂2号机组(300 MW)调试中因油质不良多次造成中压主汽门伺服阀及DUMP阀卡死、伺服机构节流孔堵等故障。

1997年1月某电厂13号机组(125 MW)在带负荷调试中出现中联门卡、润滑油压低等现象,经检查均为油脏所致,揭瓦后还发现机组轴颈拉伤、轴瓦拉毛。

油质不良的原因主要有两个方面:一是制造质量不好,油出厂时就存在油质不合格的问题;二是受外界污染。

给水泵汽轮机润滑油系统故障分析及优化

给水泵汽轮机润滑油系统故障分析及优化

给水泵汽轮机润滑油系统故障分析及优化摘要:近年来,我国的工业化进程有了很大进展,对给水泵汽轮机的应用也越来越广泛。

润滑油系统是汽轮发电机组重要的辅助系统之一,其安全可靠性对机组的安全运行至关重要。

本文就给水泵汽轮机润滑油系统故障进行分析和优化,可为同类型机组调试及运行提供借鉴和参考。

关键词:给水泵汽轮机;润滑油;油泵切换;蓄能器引言给水泵汽轮机在正常工作的过程中,油系统经常会发生各类故障。

在各类故障中,跳闸故障将会给设备的正常与安全运行带来巨大的影响,这就需要对其跳闸的原因进行深入研究,并找到有效的解决方法,使设备处于正常的工作状态。

1汽轮机能源消耗情况1.1给水泵汽轮机油压低跳闸原因给水泵汽轮机在正常工作的过程中之所以会发生跳闸,其主要原因在于:润滑油压值≤0.08MPa,此时便会触发保护动作,从而形成跳闸的故障。

为了能够对给水泵汽轮机跳闸原因进行更加全面的分析,还需要对压力开关、电磁阀以及滤网等进行全面的检查,从而确保其产生跳闸的原因,并非来自其他部分设备的故障。

在检查各类设备均不存在故障后,还需要对润滑油压联动压力值进行调整,并对此故障进行反复的模拟实验,而模拟的结果如下:1)人为将工作过程中的一台泵停止运作,从而让备用泵正常运作,而出口压力恢复至设定数值,其消耗的时间约为5s左右,此时润滑油压在3s的时候≤0.08MPa,而设备便出现了跳闸。

2)为了分析对油泵出口压力对水泵油器机轮跳闸的影响,还对其出口法进行了调动,而当压力值≈0.13MPa时,备用油泵边自动的启动,但是油泵出口压力恢复至预设值的时间,其却延长至了8s,并且4s时的油压≤0.08MPa。

所以,通过对上述的原因进行深入的分析,可以了解到备用油泵的出口压力可以恢复至设定值,但是其时间较长,从而导致油压出现了低于跳闸值的情况,这便会造成设备出现跳闸。

1.2控制系统响应慢如果备用主油泵连锁启动设置存在延时或控制系统扫描周期较长,未能在主油泵停运后第一时间立刻连锁启动备用主油泵,则会导致实际备用主油泵的启动时间偏长,使得母管压力持续下降。

锅炉给水泵故障原因分析及处理措施

锅炉给水泵故障原因分析及处理措施

过程 中造气给水 泵流 量波动频繁 ,严重时有近6 m。 的 0 / h 波动量 ,平衡盘在长期的频繁调整过程 中,通过检查 、
数据分析后认为 ,主要是该泵 自2 0 年投用以来 ,未 曾 06
对该泵进行过检查与检修 ,是造成平衡盘 、平衡套严重
出口侧移动 ,当移动到某一位置后 ,轴 向力又正好等于 平衡力 ,于是又达到新的平衡。平衡盘装置结构如下 图
过窜动量极小 ,从外观上是看不出来的。
避 免波 动频 繁 ,波 动量 不要 太大 ,否则 对泵造 成不 良
影 响。
3原 因分析 .
经过 讨论 与分 析 ,造 成平 衡盘 、平衡 套磨 损的 可
能原因为 :
四 、结语
锅炉给 水泵 是现 代锅炉 的重 要组成 部分 ,对 锅炉 的安全稳定运行有着重要的影响 。因此 ,对锅炉给水泵 进行定期检查 ,了解给水泵的结构和工作原理 ,结合实
经 检查后 认为 :平衡 盘 、平衡 套 已按实 际要求 定
制 ,提 高了材料 的耐 磨性 ,排除 了原 因1 )的可能性 。
针对泵工作时推力不足原因进行检查 ,给水泵工作时平
衡盘推力足够 ,没有对该泵产生一定影响 ,排除 了原 因 2 )的可能性 。针对原 因3 )进行检查 ,由于在 日常运行
2采取的措施 .
( )检修方 面 1
平衡盘装置结构示意 图
1 . 末级叶轮 2 . 泵蜗壳 3平衡套 4平衡盘 5 . . 轴套 6轴 .
检修时 ,严格按 照锅 炉给水泵检
修规程进行 , 注意控制泵轴 与各部件之 间的 间隙 。根据 锅炉给水泵运行状况 , 定期对该泵进行检查 ,并且利用
石油 彳 / I通用机械 GM 、 七

机组正常运行中的汽水系统事故及异常处理

机组正常运行中的汽水系统事故及异常处理

机组正常运行中的汽水系统事故及异常处理一)减温水调门或电动门卡涩1、原因1)门杆导向装置卡涩。

2)门杆螺杆上螺扣损坏。

3)电动或气动执行器传动机构故障。

2、危险点1)减温水无法及时调节,锅炉管壁或蒸汽温度超限。

2)两侧汽温偏差大。

3、处理1) 立即将燃烧和负荷调整至管壁温度不超过报警值,且主再热汽温在合格范围内的工况,必要时通过加减负荷的方法调整。

2)立即派人到就地查看阀门位置,并在监盘人员的指挥下进行手动操作。

3) 联系设备部专工进行处理。

二)给水泵转速调节失灵1、原因1)MEH控制系统故障,发出报警。

2)给水泵指令与反馈偏差大,小机调门开完时,指令可能已超过100%(指令会大于100%是因为欲开启再热冷段至小机的调门),所以出现降低指令而调门不关的现象。

3)调门卡涩,指令未超过100%时,发出指令反馈不跟踪。

4)电泵液力耦合器故障。

2、危险点1)可能引发给水泵超速。

2)引起给水、减温水流量异常变化,导致锅炉受热面超温、汽轮机进水。

3)处理过程中,给水泵打闸时可能引发锅炉给水流量低保护动作。

3、处理1)MEH控制系统故障报警时,应将负荷稳定在两侧给水泵不互相压水的范围内,用少量调节正常给水泵的方法调节过热度,通知热工尽快处理;若故障给水泵流量出现异常波动,应立即启动电泵并入系统,关闭故障泵出口门后将其打闸,期间不得退出相关保护。

2)小机调门开度达到100%时,立即查看辅汽压力,辅汽压力无法调高时,应降低负荷。

3)小机调门卡涩出现时,应并入电泵运行,将出现卡涩的汽泵出口门关闭后打闸。

4)电泵液力耦合器故障时,若给水量波动使锅炉汽水参数超限,应立即将其打闸;若波动较小,通过调节其它参数可以暂时消除其影响,则应尽快并入汽泵,关闭电泵出口门后停止电泵。

三)汽水品质不合格1、原因1)机组检修后未充分进行冲洗。

2)精处理故障。

3)除氧器、给水加药系统故障。

4)凝汽器泄露,精处理无法将水质处理至合格范围2、危险点1)锅炉受热面管道结垢,传热系数下降,引发爆管。

锅炉给水系统故障分析及防范措施

锅炉给水系统故障分析及防范措施

锅炉给水系统故障分析及防范措施概述锅炉给水系统是锅炉运行的重要组成部分,其主要功能是将水送入锅炉内做为锅炉工作所需的水源。

在锅炉运行过程中,给水系统可能发生故障,导致锅炉无法正常运行。

本文将对常见的锅炉给水系统故障进行分析,并提出相应的防范措施。

常见故障分析与解决方案1. 给水泵不能启动分析若锅炉给水系统中的给水泵不能启动,首先需要检查给水泵电源是否正常,若电源正常,则需要进一步检查泵轴是否卡死或扭曲。

如果泵轴发现问题,需要将泵拆卸,进行维修或更换。

解决方案1.检查给水泵电源;2.确认泵轴是否存在问题;3.若泵轴有问题,需要进行更换。

2. 给水泵运行不稳定分析如果给水泵在运行过程中不稳定,可能是由于泵的进水管道与泵水的质量有关,或者是泵的零件出现了问题。

需要逐一排查这些问题,确保给水泵在运行中稳定。

解决方案1.清除进水管道的堵塞;2.检查泵的各个零件是否出现故障;3.若仍然无法解决问题,需要更换泵。

3. 给水阀门无法打开或关闭分析如果给水阀门无法打开或关闭,可能是阀门芯出现了故障,或者是阀门内部出现了堵塞。

需要拆卸阀门进行检查,确定故障点并进行修理或更换。

解决方案1.拆卸阀门;2.检查阀门芯是否出现故障;3.清理阀门内部堵塞物;4.若问题无法解决,需要更换阀门。

4. 给水水位计工作异常分析如果给水水位计工作异常,可能是由于它受到了某种干扰或损坏,如果计算机控制系统也有问题,则可能导致系统无法正常输出水位计数据。

需要对给水水位计进行检查并排除故障。

解决方案1.检查给水水位计的电源是否正常;2.确认计算机控制系统是否出现问题;3.如果水位计需要清洗或修理,在未拆卸的情况下进行。

防范措施及注意事项1. 定期检查和维护定期对锅炉的给水系统进行检查和维护,检查给水泵是否能够正常运转和排除各个管道中的杂质等。

定期维护可以使锅炉更加安全可靠的运行。

2. 检查水质检查给水水质,保证给水水质符合要求,减少管道细堵塞。

锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理

锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理

锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理锅炉给水泵、汽轮机油系统是锅炉和汽轮机运行中非常关键的部分,一旦出现故障就会直接影响到整个系统的运行和安全。

本文将介绍锅炉给水泵和汽轮机油系统常见的故障原因以及处理方法。

一、锅炉给水泵系统故障及处理1. 给水泵流量不足导致给水泵流量不足的原因可能有:(1)给水泵叶轮磨损、堵塞或轴弯曲,需要更换或修理叶轮;(2)给水泵进口阀门未完全开启,需要进行调节;(3)给水泵进口管道有堵塞或泄漏,需要清理或修理;(4)给水泵电机转速不足或电机损坏,需要检修电机。

2. 给水泵出口压力异常给水泵出口压力异常可能是由以下原因引起的:(1)给水泵叶轮磨损或转速不足,需要更换叶轮或调整电机转速;(2)给水泵出口阀门未完全开启,需要进行调节;(3)给水泵出口电机转速过高,需要调整电机转速;(4)给水泵出口管道有泄漏,需要检查并修复松动或破裂的部分。

3. 给水泵温度过高给水泵温度过高可能是由以下原因造成的:(1)给水泵密封失效,导致泵内部进水,需要更换密封;(2)给水泵轴承故障,需要更换或维修轴承;(3)给水泵润滑油不足或润滑系统故障,需要补充润滑油或修复润滑系统。

二、汽轮机油系统故障及处理1. 油泵异常汽轮机油泵异常常见的原因有:(1)油泵叶轮磨损或堵塞,需要更换叶轮或进行清洗;(2)油泵油封失效,导致油泵漏油,需要更换油封;(3)油泵电机损坏,需要更换电机;(4)油泵出口阀门未完全开启,需要调节出口阀门。

2. 油液污染油液污染可能是由以下原因引起的:(1)油箱、油管道或滤清器存在泄漏,导致污染物进入油液中,需要修复泄漏并更换油液;(2)运行中的汽轮机产生的高温和高压会使油液氧化和污染,需要进行定期更换油液;(3)油液循环不畅,导致沉降的杂质不能及时排出,需要清理油液循环系统。

3. 油压过高或过低油压过高或过低可能是由以下原因造成的:(1)油泵流量不匹配,需要调整或更换油泵;(2)油泵叶轮磨损或堵塞,导致流量不足或过大,需要更换或进行清洗;(3)油泵出口阀门未完全开启或存在堵塞,需要调节或清洗阀门。

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锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理(正式版)
锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处
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材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

1 设备概况
平圩发电有限责任公司现装有2台600 MW汽轮
发电机组,每台机分别配有2台小汽轮机驱动的锅炉
给水泵。

小汽机型号:G6.6-0.78(8),额定功率6
607 kW,额定转速5 400 r/min。

小汽机的油系统分
高压与低压两部分:低压为润滑油系统,正常油压
0.141 MPa,油压低报警0.105 MPa,油压低低跳闸
0.07 MPa;高压为控制油系统,采用MOOG-Ⅱ型数
字式电液控制系统,滑压运行,压力范围12.6~
14.7 MPa。

高低压油系统一、二次安全油路在薄膜阀
接口处相连。

2 给水泵汽轮机油系统故障及处理
2.1 控制油系统二次安全油压低
2.1.1 故障现象
2号机小汽机在运行时常出现二次安全油压低(7~5 MPa,设定不低于7 MPa),多次出现高压主汽门突然关闭,造成小汽机跳闸(低压汽门在强行关闭状态)。

2001-07-25,2A小汽机低压主汽门活动试验过程中,二次安全油压降至3 MPa,高、低压主汽门关闭,小汽机跳闸,重新挂闸后各项检查正常。

2B 小汽机汽门活动试验时也出现二次安全油压降低的现象。

多次更换卸荷阀整体备件,未见效果。

2.1.2 原因分析及处理
为查找原因,20xx年7月底,解体油动机卸荷阀(见图1),并与实际系统运行方式进行比较分析,
怀疑阻尼孔2孔径较大(实测1.8 mm)。

2号机小汽机高、低压主汽门油动机卸荷阀是DB型先导溢流阀,根据实际需要,上部先导阀可通过阻尼孔2或外供油口13供油构成内供内排、外供内排式。

汽门活动试验时,油动机动力油失去,二次安全油通过卸荷阀阻尼孔2卸压,如阻尼孔径偏大,导致安全油母管压力较大降低,造成小汽机跳闸。

运行时二次安全油压低分析:机械挂闸,高、低压主汽门未开前,进入油动机的高压油为回油状态,这时二次安全油经过高、低压主汽门卸荷阀阻尼孔2通向回油,造成二次安全油压低;主汽门开阀信号给出后,油动机电磁阀接通高压油,卸荷阀动力油恢复,安全油与动力油通过卸荷阀阻尼孔2达到平衡,安全油压快速升至正常。

运行中,高、低压主汽门均在全开位置时未发现二次安全油压低,而在低压汽门
强行关闭时会出现二次安全油压低和高压汽门不能全开的现象。

因二次油压与供油相连,主供油为滑压运行,压力在运行低点时会使卸荷阀打开,主汽门突然关闭。

阻尼孔2除作为内供油口外,还可系统放气和卸荷阀活塞润滑。

实际上主活塞可通过动力回油进行润滑,安全油母管在薄膜阀挂闸前已放气,结构上可不需此孔,决定将卸荷阀阻尼孔2闷堵。

利用机组调停和汽泵解列,陆续将卸荷阀阻尼孔闷堵后,2A、2B 给水泵汽轮机运行参数正常,汽门多次进行松动、关闭试验,未再发生二次安全油压低的现象。

2.2 润滑油事故油泵自启动试验时润滑油压低
2.2.1 故障现象及初步检查
2002-02-17,2号机小汽机A、B润滑油泵自启动试验。

小汽机A事故润滑油泵EOP自启动试验时,
第1次跳闸,第2、第3次正常;小汽机B事故油泵EOP自启动试验时3次均跳闸,跳闸信号均是润滑油压低低,而1A、1B小汽机在运行中做EOP自启动试验时,也发出过轴承油压低信号。

为查找原因,对电磁阀20/EOP前节流孔、压力开关63/LBOT进行定值校验,结果正常,后发现2B 小汽机润滑油取样管口有加工铁屑,清理后EOP自启动试验,未再发出润滑油压低跳闸信号,但润滑油压仍降低较大。

2003-03-24,利用1号主机停机,分别进行小汽机EOP自启动试验,试验结果如下:
1B小汽机EOP自启动试验中,润滑油压由0.17 MPa最低降至0.14 MPa,未发出润滑油压低信号,共试验2次,结果相同。

1A小汽机EOP自启动试验,润滑油压由0.16
MPa最低降至0.11 MPa,未发出润滑油压低信号,共试验3次,结果相同。

2.2.2 原因分析及整改措施
经过分析,认为自启动试验时发出的润滑油压低低跳机信号为虚假信号,系统的连接缺陷是故障的根本原因。

如EOP试验取样节流孔直径较小,运行中可能造成孔堵塞;取样母管直径小,使在同一管线上的压力开关63/LBOT、63/LBO、63/EOP、电磁阀20/EOP 取样口受到影响。

最有效的改进方法是将EOP自启动试验取样口移位至润滑油供油母管,同时将试验压力开关63/EOP 定值提高至0.08 MPa。

小汽机润滑油压力信号取样改进前后流程见图2和图3。

改进后,1,2号机4台给水泵汽轮机多次进行润滑油事故油泵自启动试验,均未出现润滑油压降低
的现象,从而彻底解决了这一共性难题。

3 结束语
电站的设备量大,专业性强,职能分工较细,客观上可能会造成对故障现象的捕捉和分析有一定的局限性,这就需要员工工作上积极主动,对出现的缺陷和异常应在专业间进行及时沟通,特别是定期试验、定期运行的设备和其它不定期操作出现的异常要及时记录,细心积累,潜心分析,以便及时解决设备隐患,确保安全生产。

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