氯气干燥工艺流程选择_李风格

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氯气干燥系统的技术改造

氯气干燥系统的技术改造

氯气干燥系统的技术改造摘要:氯气干燥系统是氯碱厂氯气处理过程中最重要的工艺环节,因为系统对设备性能、技术条件要求高,对可能发生的泄漏堵塞腐蚀等问题不太重视。

特别是位于冬季气温较低的北部地区氯碱厂解决氯碱干燥系统的问题确保装置的顺利运行。

关键词:氯气;干燥系统;技术改造;前言:在处理氯的过程中,干燥是整个处理过程的关键。

干燥后氯的高湿度是由于技术设计问题、设备本身的问题和使用问题。

特别是:带帽柱的高烧,泡泡帽柱的高烧,酸性下降,柱的低阻力倾斜在每一种情况下,都会分析这种情况的起因并提出解决办法。

一、氯气干燥原理氯的干燥剂通常被工业用作集中硫酸,主要是因为高浓度硫酸的好处,如高浓度硫酸中的氯溶解度低,硫酸中的氯不具有化学反应,氯气可用于排干氯。

因此,将水从氯转化为硫酸的过程是一种重要的硫酸干燥过程,其程度和效率在很大程度上取决于迁移的动力氯气部分压力和硫酸蒸汽压力的区别。

我的意思是,质量越大,效果就越好。

同时,在运行过程中还必须选择适当的硫酸浓度和操作温度,这可以有效地提高氯干燥的效率。

这是因为硫酸含量和操作温度在一定程度上影响了水分压力。

与此同时,蒸汽的部分压力也影响了大量交换过程中的驱动力。

二、氯气干燥工艺流程1.目前,更先进、更典型的氯干燥过程可以目前,一些企业也在利用这一过程。

沙门氏菌序列有流畅工作、高弹性、低塔阻力和其他好处。

为了更好地平衡塔内气流的变化,流体流动过程中连续的网膜柱没有变化,因此可以很好地满足流体和气体的运输过程。

然而,由于这个过程更灵活,它也有很强的适应气候变化的能力,其独特之处在于,当电解氯的消耗很小的时候,它几乎是完全相同的。

还可以满足水分要求。

然而,这一过程也有一些缺点,如大片领土、大量维修和增加投资成本。

2.混合过程泡沫帽柱。

这样氯就能完全接触到硫酸。

在这个过程中,泡沫皮的圆柱体仍然有一定厚度的硫磺壳;由于泡沫状柱的大量加工,增加设备的操作弹性及其适应压力变化的能力的过程被放置在圆盘或条纹帽上。

氯气干燥技术及除酸雾技术

氯气干燥技术及除酸雾技术

氯气干燥技术及除酸雾技术——氯气处理生产工艺过程-. 概况氯是一种化学性质十分活泼的非金属卤族元素,其用途十分广泛,与人类的生活、国计民生密切相关。

牵涉国民经济各个领域,包括化工、医药、农药、印染、纺织、食品等工业部门。

从某种意义上来说,氯气对人类的生存是不可缺少的要素。

如同物质有两重性一样,氯气也是对人类危害极大的有毒化学物品。

早在十三世纪之前,氯气就为古代炼丹者(Alchemist)所熟悉。

1774年,瑞典化学家Shelley在实验室中首次使用盐酸与天然的软锰矿粉(二氧化锰)反应制得一种让人窒息的、黄绿色气体;并确认其为一种新的化学元素。

其反应机理如下: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑+ 2H2O1799年,由Weldon 首先采用瑞典人的方法在工业中制得氯气。

1807年,英国人Davy用食盐熔融电解制得氯气。

(2NaCl → 2Na + Cl2↑)1810年,Davy在伦敦试验证明氯气是一种元素,并于当年的11月9日在英国皇家学会上宣读论文。

提议这个元素定名为Chlorine(意思是黄绿色),来源于希腊文字( Chorus )。

从门捷列夫元素周期表中可以知道,氯的原子序数为17,原子量为35.453,排列于周期表第Ⅶ列——A族,故称为卤族元素。

从电子层排布可知:其K层有2个电子,L层有8个电子,M层有7个电子;最外层电子有7个,故而十分容易获得一个电子,形成稳定的离子键或共价键结合形式。

属于一种化学亲和力很大的、较强非金属性质的氧化剂。

1851年,Watt第一个取得了食盐水溶液电解制备氯气的专利;在直流发电机问世以后,1890年由德国格瑞斯海姆电化公司首先采用隔膜电解槽制备氯气用于工业生产。

至今已经经历了一个多世纪。

而中国的氯碱工业起步于1929年10月,由爱国实业家吴蕴初先生买断了越南海防电化厂的全部设备,创建了国内第一家氯碱厂——上海天原电化厂。

当时采用的是“爱伦姆”电解槽,日产烧碱仅3吨。

氯气干燥_液化和精制单元概述

氯气干燥_液化和精制单元概述
4 液氯输送
液氯输送方法有 2 种 : ①利用自身压力输送 ,该 工艺液氯损失大 ,易累积产生三氯化氮引发爆炸 ,且 输送较难控制 ; ②采用液下泵 ,液氯损失少 ,不易产 生三氯化氮引发爆炸 ,易控制 ,目前许多厂家已逐步 采用 。
[ 编辑 :蔡春艳 ]
(上接第 15 页) 避免中间槽出现低液位或高液位 ,导 致不良后果 。
3 液氯精制
3. 1 精制的目的 液氯精制的目的主要在于脱除水分和氧气等杂
质 。氧气的危害性在于它会提高后面耗氯产品的单 耗 ,与易燃易爆有机物接触有安全隐患 ,在一定温度 条件下夺取有机物中的氢产生水 ,与氯形成盐酸腐 蚀设备等 。 3. 2 液氯的精制
利用精馏原理 ,根据水 、氧气和氯气的饱和蒸气 压力的特性分离水和氧气 ,保证含水和氧质量分数 均不高于 0. 005 %。
(4) 泵出口没设逆止阀 。一旦出现故障 ,管道里 的液氯会向中间槽倒流 。
在包装过程中 ,处于充装状态的钢瓶数量减少 时 ,有时出现瞬间压力过高的情况 。可以在包装管 上设置安全阀泄压至中和池或及时关小泵出口阀开 度 ,增加充装管道上回流阀的开度 。
5 结 语
只要把握住维护 、保养 、检修 、调试运行这几个 关键环节 ,使液氯中的杂质和水含量控制在规定范 围内 ,改善使用条件 ,就能够驾御液下泵 ,保证其寿 命 ,进而加速国产液下泵在氯碱行业的推广 。
2 氯气的液化
2. 1 目 的 气相氯压缩 、液化是为了提高氯的精制质量 ,方
便贮存和运输 。目前国内采用的液氯生产方法有氨 盐法 、氟利昂法和高温高压法等 。 2. 2 氯气的压缩
有 2 种方法压缩氯气 。 ①使用液环式氯气压缩
Ξ [作者简介 ] 刘显娟 (1973 - ) ,女 ,工程师 ,1996 年毕业于沈阳化工学院化机系化工机械与设备专业 ,现在辽宁华锦集团 辽通公司从事设备管理工作 。 [ 收稿日期 ] 2005 - 05 - 17

氯气干燥操作规程

氯气干燥操作规程

氯气干燥操作规程(电解分厂)天津渤天化工有限责任公司2004年文件编号:QJ/TH04―01―28―2003 编号:编写:王强校核:易宁张军审核:黄华军审定:王震审批:魏青松目录一、产品说明 (2)二、原料说明 (2)三、生产原理 (1)四、生产工艺流程 (1)五、岗位操作 (2)六、生产中不正常现象的原因及处理方法 (2)七、工艺控制指标 (1)八、安全注意事项 (1)九、消耗定额表 (1)十、三废排放表 (1)十一、设备一览表 (1)一、产品说明氯气是由饱和食盐水溶液经电解后而得到的产品。

分子式:Cl2 分子量:70.9061.氯气的性质物理性质:常温下氯气是一种黄绿色的气体,比空气重2.48倍,在标准状态下,氯气的密度是3.217Kg/m3。

氯气是一种易液化的气体,绝对压力为0.1Mpa的纯氯气在-34.5℃时就可以液化成液态氯。

氯气的液化温度随着压力的增大而升高。

氯气在0.1Mpa、9.6℃时能与水生成Cl2 .8H2O结晶。

氯气能溶解在水中,但溶解度不大,温度越高,氯气在水中溶解度越小。

常温下氯气在水中的溶解度生成相应的氯化物。

在自然界中,以游离状态存在的氯是极少的,大多数是以无机化合物形式存在的,食盐(NaCl)是具有代表性的化合物。

(1)氯气与金属反应:氯气易与各种金属反应生成氯化物。

如2Ag + Cl2=2Ag Cl2Fe +3 Cl2=2 Fe Cl3完全干燥的氯气或液态氯在常温下,几乎不与铁发生反应,金属钛(Ti)与湿氯气不发生反应,而与干燥的氯气反应生成钛的氯化物。

Ti + 9/2 Cl2 = Ti Cl2•Ti Cl3 + Ti Cl4 (浓白烟)因此,可以用钢材作为干燥氯气的输送管道,而钛材只能在湿氯气中使用。

(2)氯气与水反应:常温下氯气微溶于水,并生成少量的盐酸和次氯酸,Cl2 + H2O = HCl + HClO在光和热的作用下,次氯酸易分解,析出氧而生成盐酸,HClO = HCl + [O]析出的氧是强氧化剂,对金属腐蚀极大。

氯气干燥效果差的原因及采取的措施

氯气干燥效果差的原因及采取的措施

维普资讯
第 9期
20 0 2年 9月




Cho —AlaiI d sr lr — k l n u ty
No 9 . S p. 2 0 e ,0 2
氯 气干 燥 效 果 差 的原 因 及 采 取 的措施
赵 以文 , 云明 穆
b e r v d b n lzn n luaig t ecruaig mo eo h rc s iud i h v p r tr e n p o e ya ay ig a d c c lt h ic lt d ft ep o esl i n t e e a o ao , a n n q t eh tn r n h h l srn t . d i i t e n e i e n t ea t a u n n O t a h h e ig ae a d t es el te g h An t s  ̄t a d v r id i h cu lr n ig S h tt e a a d f
K yw r s s p r e t d se m ; a u a e se m ; e tta s e e o d : u e h a e ta s t r t d‘ a h a r n f r t
A src: e sbl y O ie ta pi t n O u eh a e t a i h r d c in O u t o ah s bt tF a iit fdrc p l i fs p r e td se m n t ep o u t fc si s d a a i a c o o a c
W AN G h , Z i WAN G i M n— h a , U a —j n u M Y u
( h n a gC e cl n utyC . L d , h n a g1 0 2 , hn ) S e yn h mi d sr o , t . S e y n 1 0 6 C ia aI

氯气干燥工艺的选择

氯气干燥工艺的选择
3 干燥工艺流程的选用
2000年 7月 ,中国石化集团巴陵石化分公司环 氧树脂事业部 5 万 t / a离子膜烧碱装置开工建设 , 氯气干燥选用了 2台填料塔加 1台泡罩塔串联的 3 塔流程 ; 2004年 7月 ,隔膜法烧碱 装置氯气干燥系 统技术改造时 ,选用了 1台填料塔加 1台泡罩塔的
2塔流程 。隔膜法烧碱装置的氯气干燥工艺改造之 前采用的是泡沫筛板单塔流程 ,该塔设有 4层塔板 , 采用内溢流 、小流量方式 ,操作时不仅泡沫层质量不 易控制和掌握 ,而且在干燥过程中 ,因硫酸吸水产生 的热量无法移出 ,故泡沫塔出口氯气温度一般在 40 ℃以上 ,夏季有时高达 60 ℃,造成出塔氯气水含量 经常超标 ,夏季尤为严重 。下面简单介绍该套隔膜 法烧碱装置氯气干燥流程的特点及工艺控制情况 。 3. 1 工艺流程及特点
第 12期 李风格 :氯气干燥工艺流程选择 氯氢处理
稀硫酸则溢流入废酸槽 [ 4 ] 。 2. 3 填料塔与泡罩塔组合流程
填料塔与泡罩塔的组合流程最先由荷兰阿克苏 公司开发 ,简称为“阿克苏流程 ”, 欧洲等地应用较 多 [ 1 ] 。由于泡罩塔的塔板上 留有一定厚度 的硫酸 层 ,氯气从硫酸层中 通过时 , 能使气液两相 充分接 触 ; 而且泡罩塔处理量大 ,塔板上安装圆形或条形泡 罩 ,增加了 设备的 操作弹 性和 对负 荷变 化的适 应 性 [ 5 ] 。因此 ,该 流程 能很 好地 适应气 体流 量的 变 化 ,即在气体流量较小时 ,填料塔承担干燥任务 ; 而 在满负荷运行状况下 ,泡罩塔则以较快的速度完成 传质吸收过程 。目前 ,该流程已成为我国氯碱企业 氯气处理改造的首选流程 ,如浙江嘉化 (集团 )有限 责任公司采用 2 台填料塔加 1 台泡罩塔流程 [ 6 ] ,上 海氯碱化工股份有限公司采用 1台填料塔加 1台泡 罩塔流程 [ 3 ] 。图 3 介绍了 3 塔串联的填料塔与泡罩 塔流程 。

氯气处理工艺【精选文档】

氯气处理工艺【精选文档】

氯气处理工艺氯气处理是电解槽稳定操作,安全生产的重要环节。

从电解槽出来的湿氯气温度较高(约90℃),并伴有大量的水蒸气及夹带盐雾等杂质。

湿氯气对钢材及大多数金属有强烈的腐蚀作用,生产及输送极不方便,但干燥氯气对钢材等常用材料的腐蚀在通常条件下是较小的。

氯气处理工序的主要任务是将高温湿氯气进行冷却、干燥和加压输送。

1 氯气处理的基本原理饱和湿氯气中水蒸气含量与温度有密切联系,温度每下降10℃,湿氯气含水蒸气量降低近一半,例如90℃时水蒸气含量为571g/kg 湿氯气,80℃时则为219g/kg,10℃时水蒸气含量仅为3.1g/kg,只相当为90℃时的1/184。

由此可见,湿氯气首先需进行冷却,这不仅可除去湿氯气中99。

5%左右的水蒸气,而且可大大降低后面硫酸干燥的负荷,减少硫酸与水反应生成的热量,大幅降低硫酸的单耗。

干燥氯气的干燥剂是浓硫酸,浓硫酸具有较高的脱水效率、不与氯气反应、氯气在其中的溶解度低、对钢铁设备和管道腐蚀小、稀硫酸可回收利用及硫酸价廉、易得等优点。

氯气的干燥是以硫酸与湿氯气接触后,氯气中的水分被硫酸吸收而实现的.吸收过程是水分以扩散作用从气相转移到液相硫酸中的过程。

这个过程的推动力决定于气膜扩散的速率,而被处理气体-氯气中的水含量决定于硫酸水溶液面上方的水蒸气分压。

当温度一定时,硫酸浓度愈高,水蒸气分压愈低,而硫酸浓度一定时,温度降低,则水蒸气分压随之降低,从而加大了传质过程的推动力。

所以,在操作中选择适当的硫酸浓度和操作温度,会提高氯气干燥效果,并可降低硫酸的消耗。

2 湿氯气的冷却工艺过程湿氯气经氯水洗涤塔以氯水喷洗后,再进入第2钛冷却器以冷冻盐水或冷冻水冷却至12~15℃,然后,经除雾器去除水雾后进入干燥塔。

氯水洗涤塔底的氯水经氯水泵输送至氯水热交换器以工业水冷却后,进入氯水洗涤塔顶循环喷洗冷却进塔湿氯气,洗涤塔底部分氯水(氯中冷凝液)送去真空脱氯回收部分氯气。

直接间接冷却流程既能洗涤氯气,又不增加废液(除氯中冷凝液外),不多消耗氯气,湿氯气直接间接冷却流程见图1.图1 氯气冷却工艺3 湿氯气的干燥工艺过程由于湿氯气中含有大量水汽,容易生成盐酸和次氯酸,使得湿氯气具有较强的腐蚀性,因此必须设法尽量将氯气中水分除去,一般氯中含水率在0.040%以下,方能满足要求。

氯气处理工艺改进

氯气处理工艺改进
l 6
塔的阻力降小 , 缺点是 占地面积大、 投资较多、 清理
检修难度较大。 强化 型 泡 沫 干 燥 塔 有 泡 沫 塔、 罩 塔 等 形 泡 式 , 其特点是设备小 、 占地少 、 投资省 、 产量大 , 缺 点是阻力降大, 增加氯压机的动力消耗 , 操作弹性较
和输送等 ) 以及 实现 的经济效益 。 [ 中圈分类号]T 0 82 Q 2 . [ 文献标志码]B [ 文章编号]10 0 8—13 2 1) 8— 0 5— 5 3 X(0 10 0 1 0
I p o e e s o o e s o r a i h o i e g s m r v m nt n pr c s f t e tng c l r n a
C / ogi A Y nj u
( h nhu H ai gC e cl n ut o ,Ld ,C ezo 2 0 1 C ia C e zo uxa hmi d s C . t. hnh u4 34 , h ) n aI y r n
Ke r s ho n a r ame t o ln ywo d :c lr e g ste t n ;c o ig;d y n i r i g;ta s ra in r n pot t o Ab ta t sr c :Ai n a te r b e e itn i t e o me p o e s f r a i c l rn g s a d mi g t h p o l ms xsi g n h fr r r c s o te t ng h o e a , n i c mbii g t e p a tc lst ai n ,Ch nz u Hu x a g Che c lI u t .,L d.wo k d o a o n n r ci a iu t s h o e ho a in mia nd sr Co y t r e uta pln frt g t rte t h fn a oh fo d a h a m a tc s d y t m n o e c a g mb a e o o ehe r a i c o e g s b t r m ip r g c usi o a s se a d in— x h n e me r n ng i
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填料塔流程操作 平稳 , 弹性 较大 , 塔 的阻力降 小 , 单塔的压降一般在 1.0 kPa以下 , 且每个填料塔 的液流循环量变化不大 , 能较好地平衡进塔气量的 变化 , 满足相应的气液传质过程 。 由于填料塔的操 作弹性较大 , 适应气相变化能力较强 , 在电解刚开车 时氯气流量较小的情况下 , 它几乎与满负荷操作相 同 , 能达到对水分要求的 指标 , 因而 显示其独特之 处 。但填料塔占地面积大 , 投资较多 , 大修时清理检 修难度较大 [ 1] 。
3 干燥工艺流程的选 用
2000年 7月 , 中国石化集团巴陵石化分公司环 氧树脂事业部 5 万 t/a离子膜烧碱装置开工建设 , 氯气干燥选用了 2台填料塔加 1台泡罩塔串联的 3 塔流程 ;2004年 7月 , 隔膜法烧碱装置氯气干燥系 统技术改造时 , 选用了 1 台填料塔加 1台泡罩塔的
2塔流程 。隔膜法烧碱装置的氯气干燥工艺改造之 前采用的是泡沫筛板单塔流程 , 该塔设有 4层塔板 , 采用内溢流 、小流量方式 , 操作时不仅泡沫层质量不 易控制和掌握 , 而且在干燥过程中 , 因硫酸吸水产生 的热量无法移出 , 故泡沫塔出口氯气温度一般在 40 ℃以上 , 夏季有时高达 60 ℃, 造成出塔氯气水含量 经常超标 , 夏季尤为严重 。 下面简单介绍该套隔膜 法烧碱装置氯气干燥流程的特点及工艺控制情况 。 3.1 工艺流程及特点
氯气处理是氯碱生产中的关键工序 , 其任务是 对电解来的湿氯气进行冷却 、干燥和加压输送 。经 过硫酸干燥后的氯气如果水含量超标 , 将加剧氯气 输送及液氯等工序的管道和设备腐蚀 , 给整个生产 系统带来严重后果 。目前 , 国内部分氯碱企业处理 后的氯气含水质量分数在 0.005% ~ 0.010%之间 , 但大多数企业只能达到 0.03% ~ 0.04%[ 1] 。特别 是随着氯气输送工艺的不断进步 , 国内很多氯碱企 业逐步采用透平压缩机取代传统的纳氏泵输送氯气
1— Ⅰ 干燥塔 ;2— 硫酸循环泵 ;3— Ⅱ 干燥塔 ;4— 硫酸循环泵 ; 5— 泡罩塔 ;6— 硫酸循环泵 ;7、8、9— 硫酸冷却器 ;10— 硫酸计量泵
图 3 串联的填料塔与泡罩塔组合流程
如图 3所示 , 湿氯气冷却后进入 Ⅰ 干燥塔与塔 顶喷淋的质量分数 75% ~ 80%的硫酸逆流接触 , 除 去部分水分后进入 Ⅱ干 燥塔 , 与质 量分数 88% ~ 94%的硫酸逆流接触 [ 4] 除去部分水分后 , 进入 Ⅲ干 燥塔塔底 , 经过塔下部的填料段后 , 依次通过 5层塔 板的泡罩 , 与塔板上的硫酸层充分接触除去部分水 分 , 然后经酸除雾器送至氯气压缩机 。 98%浓硫酸 通过计量泵从泡罩塔的顶层塔板加入 , 依次通过塔 板自流至塔底后 , 多余的硫酸溢流至前面的填料塔 , 而 Ⅰ塔多余的硫酸则溢流到废酸贮槽 。 Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ干 燥塔均采用酸泵对塔内的硫酸进行喷淋循环 。
* [ 作者简介 ] 李风格 (1971— ), 男 , 高级工程师 , 现任中国石化集团巴 陵石化分公司环氧树 脂事业部 烧碱车间主 管 , 曾 多次参与离子膜法 、隔膜法烧碱技改项目 。
[ 收稿日期 ] 2008 -01 -15
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氯氢处理 氯 碱 工 业 2008年
第 12期 李风格 :氯气干燥工艺流程选择 氯氢处理
稀硫酸则溢流入废酸槽[ 4] 。 2.3 填料塔与泡罩塔组合流程
填料塔与泡罩塔的组合流程最先由荷兰阿克苏 公司开发 , 简称为 “阿克苏流程 ”, 欧洲等地应用较 多 [ 1] 。由于泡罩 塔的塔板上留有一 定厚度的硫酸 层 , 氯气从硫酸层中通过 时 , 能使气 液两相充分接 触 ;而且泡罩塔处理量大 , 塔板上安装圆形或条形泡 罩 ,增加了设备的操作弹性和对负荷变化的适应 性 [ 5] 。因此 , 该流 程能 很好 地适应 气体 流量 的变 化 , 即在气体流量较小时 , 填料塔承担干燥任务 ;而 在满负荷运行状况下 , 泡罩塔则以较快的速度完成 传质吸收过程 。 目前 , 该流程已成为我国氯碱企业 氯气处理改造的首选流程 , 如浙江嘉化 (集团 )有限 责任公司采用 2台填料塔加 1 台泡罩塔流程 [ 6] , 上 海氯碱化工股份有限公司采用 1台填料塔加 1台泡 罩塔流程 [ 3] 。 图 3介绍了 3塔串联的填料塔与泡罩 塔流程 。

44卷 第 12期 2008年 12月
氯Chlor-碱Alkal工iIndus业try
VoDl.ec4.4,, 2N0o0.812
【氯氢处理 】
氯气干燥工艺流程选择
李风格* (中国石化集团巴陵石化分公司 , 湖南 岳阳 414014)
[ 关键词 ] 氯气 ;干燥流程 ;工艺控制 ;除雾器 [ 摘 要 ] 简述了氯气干燥原理及几种典型的氯气干 燥工艺流程 (串联的填料塔组流程 、强化型泡 沫塔流程及
温度 , 有利于提高氯气干燥效果 [ 2] 。
2 氯气干燥工艺流程
目前较为先进 、典型的氯气干燥流程大致可分 为 3类[ 1] :串联的填料塔组流程 、强化型泡沫塔流程 及填料塔与泡罩塔组合流程 。 2.1 串联的填料塔组流程
北美 、日本大 多采用填料塔 组流程 [ 2] , 此流程 一般由双塔 、3塔或 4塔串联组合而成 , 目前我国也 有部分企业采用此流程 , 如中国石油化工股份有限 公司齐鲁分公司氯碱厂采用 3台填料塔串联流程 , 浙江巨 化股 份 有限 公 司采 用 4 台 填料 塔 串 联流 程 [ 3] 。这里仅介绍 3塔串联工艺流程 (见图 1)。
图 4为该套隔膜法烧碱装置氯气干燥流程改造 后的简图 。
1— Ⅰ 干燥塔 ;2— 硫酸循环泵 ;3— Ⅱ 干燥塔 ;4— 硫酸循环泵 ; 5— Ⅲ 干燥塔 ;6— 硫酸循环泵 ;7、 8、 9— 硫酸冷却器 图 1 串联的填料塔组流程
如图 1所示 , 湿氯气冷却后进入 Ⅰ 干燥塔与塔 顶喷淋的 75% ~ 78%硫酸逆流接触 , 除去部分水分 后进入 Ⅱ干燥塔 , 与比 Ⅰ 干燥塔中浓度略高的硫酸 逆流接触 , 再除去部分水分后进入 Ⅲ干燥塔塔底 , 与 浓硫酸逆流接触 , 再除去部分水分 , 经酸除雾器后去 氯气压缩机 。 96% ~ 98%的浓硫酸进入 Ⅲ干燥塔塔 底 , 再用泵输送经冷却器进入塔顶喷淋 , 吸水后流至 塔底 ;塔底多余的硫酸溢流到 Ⅱ干燥塔塔底 , 用泵输 送经冷却器进入塔顶喷淋 , 吸水后回至塔底 , 多余的 硫酸则溢流至 Ⅰ 干燥塔塔底 , Ⅰ 干燥塔内硫酸循环 方式与 Ⅱ 、Ⅲ干燥塔相同 , Ⅰ干燥塔多余的硫酸则溢 流到废酸贮槽 。
Theselectionofchlorinegasdryingprocess
LIFeng-ge (BalingPetrochemicalBranchCo., SINOPEC, Yueyang414014, Chegas;dryingprocess;processcontrol;demister Abstract:Theprincipleofchlorinegasdryingandseveralkindsoftypicalchlorinegasdryingprocesses, suchasserialpackedtowersprocess, intensivefoamingtowerprocessandcombinedprocessof packedtowerandbubblecaptower, areintroduced.Itispointedoutthatinordertodecreasethewater contentinchlorinegas, thekeymattersaretostrictlycontrolprocessparameters, suchascoolingtemperatureofinletchlorinegas, theconcentrationofoutletsulfuricacid, theconcentrationandtemperatureofinletsulfuricacid, andthetemperatureofoutletchlorinegas, andselecthighefficiencydemistingandfilteringtechnology.
填料塔与泡罩塔组合流程 )。 提出干燥塔组合流程要降低氯气中水分 , 关键是严格控制进塔氯气 冷却温度 、出塔硫 酸浓度 、进塔硫酸浓度和温度以及出塔氯气温度等工艺参数 , 同时选用效率较高的除雾过滤技术 。
[ 中图分类号 ] TQ028.2 [ 文献标志码 ] B [ 文章编号 ] 1008 -133X(2008)12 -0017 -04
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1— 泡沫干燥塔 ;2— 稀硫酸循环槽 ;3— 稀硫酸循环泵 ; 4— 稀硫酸冷却器 ;5— 浓酸循环槽 ;6— 浓酸循环泵 ;
7— 浓酸冷却器;8— 浓酸高位槽 ;9— 酸除雾器 ;10— 废酸贮槽 图 2 强化型泡沫塔工艺流 程
如图 2所示 , 湿氯气冷却后进入强化塔底部 , 通 过 5层塔板与硫酸泡沫层接触吸收 , 干燥后的氯气 从塔顶排出 , 经酸除雾器后去氯气压缩机 。 来自浓 硫酸循环槽质量分数为 96% ~ 98%的浓硫酸由酸 泵送至浓硫酸冷却器 , 冷却后进入浓硫酸高位槽 , 然 后分为二路 :一路经过节流调节后进入浓酸段的第 1块塔板 , 吸收微量水分后通过外溢流回到第 2 块 塔板继续吸收水分 , 然后通过外溢流回到浓硫酸循 环槽 ;另一路浓硫酸经节流调节后进入浓酸段的第 3块塔板 , 进行气液相传质后 , 浓硫酸内溢流至第 4 块塔板 。 来自稀硫酸循环槽的稀硫酸质量分数约为 72%, 由稀酸泵压送至稀酸冷却器 , 冷却后直接进入 第 4块塔板 , 与第 3块塔板内溢流下来的浓硫酸混 合 , 并与湿氯气进行充分的传质吸收后 , 经外溢流至 第 5块塔板 , 继续与进塔的湿氯气逆流接触吸收水 分 , 最后经外溢流出塔板 , 返回稀硫酸贮槽 , 多余的
2.2 强化型泡沫塔流程 强化型泡沫干燥塔 (以下简称 “强化塔 ”)有泡
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