净水厂生产废水优化回用及安全性研究

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净水厂生产废水回用风险分析及控制研究

净水厂生产废水回用风险分析及控制研究

净水厂生产废水回用风险分析及控制研究净水厂生产废水回用风险分析及控制研究摘要:随着水资源的日益枯竭,废水回用已成为可持续发展的重要方式之一。

然而,净水厂生产废水的回用存在一定的风险,如水质不达标、水源污染、对环境的影响等。

本文通过对净水厂生产废水回用的风险进行分析,并提出了相应的控制措施,以确保废水回用的安全和可行性。

一、引言随着人口的不断增长和工业化进程的加快,水资源已日益紧缺。

在这种情况下,废水回用被认为是一种可持续发展的解决途径。

净水厂生产废水回用可以有效地减少对淡水资源的依赖,但其中存在一定的风险需要加以控制。

二、净水厂生产废水回用的风险分析1. 水质不达标风险净水厂生产的废水中可能含有一些难以处理的有机物、重金属等污染物。

这些污染物若未经有效处理,直接回用可能会对人体健康和环境造成风险。

2. 水源污染风险废水回用需要有一定的水源作为原水进行处理。

如果该水源本身已受到污染,回用的废水将会进一步加重水源污染程度,造成更大的风险。

3. 对环境的影响废水回用会引起水环境的变化,直接或间接对周边生态环境造成影响。

例如,废水中的营养物质过度输入可能导致水体富营养化,对水生生物的生存和繁殖产生不利影响。

三、净水厂生产废水回用的风险控制1. 强化预处理工艺通过增加废水的预处理环节,使污染物得到有效去除。

如采用生物处理、深度过滤、超滤等技术,去除有机物、重金属等污染物。

2. 建立完善的监测体系建立监测体系,对回用废水的水质进行实时监测,确保水质符合回用标准。

一旦发现问题,及时采取措施进行调整和修复。

3. 选择合适的回用方式根据净水厂生产废水的特点和用途需求,选择合适的回用方式。

可将废水用于工业生产、农业浇灌、城市绿化等领域,避免直接用于饮用水供应。

4. 加强环境风险评估与管控在废水回用方案制定前,应进行全面的环境风险评估,预测回用可能带来的环境效应,并据此制定相应的管控措施。

五、结论净水厂生产废水回用是一项具有重要意义的技术,但必须注意其中存在的风险,并采取相应的控制措施。

净水厂生产废水优化回用和安全性研究

净水厂生产废水优化回用和安全性研究
在实际生产过程中,为了降低制水成本,一般以达标余浊作为控制的标准。因此试验重点以余浊作为评价的指标。
1.2结果分析
1.2.1沉淀水余浊和需药量的比较
图1-1是原水浊度为13.4 NTU时,原水和回用五种不同含固率的生产废水的混凝沉降曲线。
图1-1原水和回用生产废水时的混凝沉降曲线
Figure1-1 Coagulation and sedimentation curve of raw water and recycling waste water
现有的净水厂生产废水回用工艺多是经过沉淀浓缩等处理后再进行回用,增加了运行费用,在经济上存在浪费。
国内外的研究说明生产废水回用改善低浊水混凝是可能的,但对卫生安全性的担心也是客观存在的,尤其贾第鞭毛虫和隐孢子虫等原生动物的累积。试验根据原水水质和净水厂生产废水的特点,将生产废水回用和改善低浊水混凝二者综合,统一考虑,研究开发最佳的生产废水回用工艺和改善净水工艺过程的综合技术,寻找生产废水回用与混凝的相关性,实现综合效益,同时研究生产废水回用的卫生安全性。
净水厂生产废水优化回用及安全性研究
费霞丽1崔福义2
(1.厦门水务集团有限公司,福建厦门3610092.哈尔滨工业大学市政环境工程学院,哈尔滨黑龙江150090;)
摘要:通过研究认为净水厂生产废水回用可以改善混凝条件,节省混凝剂投加量;澄清池排泥水、滤池反冲洗水和二者的混合水对混凝的改善规律相似;存在最佳含固率和最佳混合水浊度范围,最佳含固率范围是0.1%~0.7%,最佳混合水浊度范围是60~400NTU,对应的节药率为10%~40%;在常规水处理工艺条件下,加强混凝和过滤工艺,生产废水直接回用不会造成贾第鞭毛虫和隐孢子虫在出厂水中的累积。生产废水回用不会造成出厂水的污染,有利于提高有机物的去除率;回用生产废水没有增强水的致突变性。建立了利用最佳含固率??浓缩工况的优化工艺,改变了传统的先沉淀澄清后再回用的做法,具有显著的经济效益。

净水厂沉淀池排泥水回用安全及参数研究

净水厂沉淀池排泥水回用安全及参数研究

表 3 检验方法及仪器一览表
水质指标
检验方法
检验仪器
浑浊度
散射法
哈希 2100Q 浊度仪
CODMn 酸性高锰酸钾滴定法
COD 消解仪
UV254 氨氮
分光光度法
Thermo 紫外可见分光光度 计 E201
纳氏试剂分光光度法
Thermo 紫外可见分光光度 计 E201
2. 结果与讨论
2.1 排泥水回流比试验研究 设置在原水中投加不同比例排泥水以及 不投加排泥水做对比试验,将沉后出水浊度 进行比较,结果如图 2 所示,在相同的投药 量条件下,加入了排泥水的出水浊度普遍比 不 加 排 泥 水 的 出 水 浊 度 低, 并 且 随 着 投 矾 量 的 增 大, 浊 度 呈 下 降 趋 势; 在 投 药 量 为 20mg/L 时,最佳回流比为 7%,在投药量为 25mg/L 时,最佳回流比为 10%,而在投药量 在投药量为 35~40mg/L 时,最佳回流比为 5%。 根据所在水厂一年的沉后水浊度平均数,设
关键词:排泥水;回用;参数优化;深度处理
净水厂在净化水的过程中,会产生大量的 生产废水,约占水厂供水量的 3%~10%,其中, 沉淀池排泥水约占总生产废水的 20%~50%[1], 而国内大部分水厂未处理直接排放,造成水资 源的浪费。研究表明,沉淀池排泥水中含有大 量的絮凝颗粒和未充分水解利用的混凝剂,排 泥水回用可达到强化混凝的效果 [2]。然而沉淀 池排泥水中亦富集了大量的悬浮物、细菌以及 残余化学药剂等,因此有必要对沉淀池排泥水 水质及回流参数进行研究 [3]。英国水工业研究 协会制定了排泥水回用比例应小于 10%[4];必 须在线检测各阶段水浊度;必须通过烧杯搅 拌试验确定水厂的最佳投药量等方针来指导 和规范排泥水回用工艺。为了进一步为净水厂 现有回用工艺的改进与减能减排提供理论指 导与技术参考,笔者以沉淀池排泥水为研究对

给水厂生产废水回用对滤后水水质的影响

给水厂生产废水回用对滤后水水质的影响

给水厂生产废水回用对滤后水水质的影响本文以九龙江原水为研究对象,通过试验表明:对不同原水水质情况,给水厂生产废水回用存在一个最经济含固率,且在此条件下回用生产废水不会对滤后水的水质产生较大影响,可以保证水厂出水的水质要求。

标签:生产废水回用滤后水水质要求1 背景及意义以地表水为水源的自来水厂,在净水过程中,沉淀池和滤池都会产生大量的生产废水。

生产废水中含有大量悬浮物,其总固体含量一般在0.1%~1.0%之间。

这些悬浮物包括来自原水的胶体颗粒、泥沙、藻类、细菌、水处理过程中所加混凝剂(如硫酸铝、氯化铁、聚合氯化铝等)形成的氢氧化物沉淀及其它添加物等。

自来水厂的生产废水中含有较多的污染物。

据文献所知[1-2],铝盐混凝排泥水中的总固体含量在1000~17000mg/L之间,其中总悬浮固体占75%~90%,挥发性总固体占20%~35%之间。

排泥水的化学需氧量(COD)较高,在500~15000mg/l之间。

据测定,国内水厂生产废水COD在470~2500mg/L之间。

由以上可知,生产废水中不仅含有较多的悬浮固体,而且有较高含量的有机成份。

另有研究表明:回用生产废水会造成铁、锰离子的富集,并且由于混凝剂的使用,会在生产废水中引入Al、Fe等金属离子,回用生产废水可能会引起出水水质中铝含量的超标,而水中过量残留铝会对人体造成毒害作用。

鉴于以上的分析,并考虑到试验水厂原水水源情况:含锰量较低,常年在0.05mg/l以下,氨氮含量较高(0.2~1.0mg/l)。

因此考察回用生产废水对滤后水水质的影响时,应忽略了对锰离子的考察,增加氨氮含量参数。

鉴于以上考虑,有必要对回用最经济含固率生产废水后的滤后水的浊度、耗氧量、氨氮、pH值和铁离子、铝离子含量各项指标进行相关试验研究,以确保生产废水回用的安全可靠性。

2 试验结果及分析对比试验对象:原水+混凝剂的滤后水,原水+最经济含固率生产废水+混凝剂的滤后水,其中原水(试验水厂进水)、生产废水(澄清池排泥水)和混凝剂碱式氯化铝(1%的液体碱式氯化铝)均取自试验水厂。

净水厂生产废水回用风险分析及控制研究

净水厂生产废水回用风险分析及控制研究

净水厂生产废水回用风险分析及控制研究摘要:净水厂生产废水的直接排放不仅会造成受纳水体的严重污染,而且还会浪费大量水资源,由于生产废水中含有大量来自原水的污染物以及净水过程中投加的化学药剂,致使生产废水处理后回用可能存在一定的风险。

本文分析了生产废水回用对现有水处理工艺和出水水质的影响,探讨水质的安全保障率和健康风险并针对健康风险值较高的指标,提出优化控制措施,以期为实际生产提供技术依据。

关键词:净水厂;废水回用;风险分析;控制1、前言近年来,随着环境保护事业的不断发展以及人们环保意识的增强,人们逐渐意识到,净水厂在净水过程中所产生的生产废水,如未经处理直接排放不仅会对受纳水体造成极大的污染,而且还会浪费大量的水资源。

净水厂常规水处理工艺中,水厂的生产废水约占水厂总净水量的4%~7%,这些生产废水主要包括沉淀池(或澄清池)的排泥水以及滤池反冲洗水。

如果将这部分生产废水直接排放,不仅造成水资源浪费,还会对环境造成不良影响。

实现生产废水的回收利用,对于节省水资源,实现水资源的可持续发展,具有重要的经济意义和社会意义。

2、生产废水回用的风险分析2.1、水量风险分析由于原水水质的季节性波动,原水中各类污染物含量呈周期性变化,水厂净水系统中混凝投药量随原水水质变化,水厂沉淀/沉砂池的排泥量和滤池反冲洗水量也随原水水质呈周期性变化,生产废水总量因时而异,超负荷的生产废水外排会影响受纳水体水质。

案例分析:水厂设计处理水量为50000m3/d,排水量按6%取,总排水量为3000m3/d,澄滤池反洗排水量为1370m3/d,清池排泥水量为1630m3/d。

D型滤池反洗排水量为:(1)当汽水混充时,单组滤池反冲洗耗水量Q=A×q×t=24×6×3.6=518.4m3(2)当水漂洗时,单组滤池反冲洗耗水量Q=A×q×t=24×2.8×3.6=241.92m3(3)单组滤池一次反冲洗总耗水量Q=760.32m3,24小时反冲洗一次,反冲时间为0.3h,6组一天共耗水量为1370m3。

污水处理厂处理效果的优化研究

污水处理厂处理效果的优化研究

污水处理厂处理效果的优化研究一、前言随着城市化进程的不断推进,城市污水处理工作面临着越来越大的挑战。

污水处理厂作为城市污水处理体系的关键组成部分,其处理效果的优化研究对于城市污水治理的整体效果至关重要。

本文将分析当前污水处理厂存在的问题,并提出相应的优化方案。

二、污水处理厂存在的问题1.设施老化污水处理厂通常使用多年,所使用设施逐渐陈旧,影响设施的正常运行。

例如,废水处理设施的回流池,废水进来之后要进行多级处理,并且通过化学反应去除其中的污染物,使之达到排放标准。

但是,处理过程中,反应池内的水会不断地循环,时间长了就会沉积废水中本来就存在的泥沙和杂质,这样就会引起副作用,降低处理效果。

2.技术不成熟污水处理技术正在不断发展,但在部分地区,污水处理技术还不成熟,无法有效处理废水中的污染物,从而导致处理效果不佳。

3.缺少技术人员对于一些较大的污水处理厂,需要具备专业的技术人员维护设备运行和化学反应的协调。

但是,这些专业人才很难招募,尤其是在一些偏远地区,导致处理厂难以应对现实情况。

三、关于污水处理厂处理效果优化的方案1.设备升级设备升级能够提高处理效果。

例如,在回流池内,可以加装一些更加高效的过滤介质,以达到更好的过滤效果,从而防止污染物沉积,增强废水处理的效果。

此外,还可以引入智能化管理系统,对污水处理厂各项生产数据进行实时检测,及时解决问题。

2.技术改进技术改进是提高污水处理效果的关键。

目前,一些新技术在污水处理中得到了广泛应用,例如,采用膜技术进行处理。

膜过滤技术可以在物理和化学效应下去除水中的微粒和溶解物,以实现高品质的废水处理。

3.人员培训提高污水处理人员的技能和知识水平,能大大提高处理效果。

具体可以采用在线学习、座谈交流、技术调研等方式,整合行业的科研力量,加强污水处理领域的技术研发,不断推动污水治理业的技术创新,提升整个行业的整体素质。

四、结论污水处理是国土之基,是建设生态文明的必要保障。

自来水厂生产废水处理与回用技术研究

自来水厂生产废水处理与回用技术研究

自来水厂生产废水处理与回用技术研究摘要:随着水厂数量、规模的不断扩大,水厂生产废水量也大幅增加,若将生产废水直接排放会产生严重的环境问题,因此加强生产废水回用具有非常现实的意义,本文结合应用对直接回用技术和处理回用技术进行了探讨。

关键词:自来水厂;生产废水;处理;回用自来水厂将来自江河、湖泊、水库及地下水的原水处理成符合相关标准的生活饮用水,在处理过程中会产生占水厂供水量3%~10%的生产废水[1]。

生产废水中的一部分来自沉淀池、澄清池的排泥水,另一部分来自滤池的反冲洗废水。

过去,生产废水大都不经处理直接排放了,不仅浪费了大量宝贵的水资源,而且对水环境造成污染,故对生产废水进行处理和回用意义重大[2],因此本文对相关技术进行了研究。

1自来水厂生产废水处理与回用技术概述1.1生产废水回用方式目前,自来水厂生产废水回用主要有直接回用和处理回用两种方式[3]。

直接回用是指将生产废水直接与原水混合后回用,而处理回用是指将生产废水处理成至少达到原水标准再回用。

生产废水直接回用的问题是废水浓缩后面临污染物和“两虫”超标风险,而处理后回用则可避免这些风险的发生。

根据采用的技术特点,处理后回用技术分为常规处理回用和膜回用两种技术。

1.2直接回用技术直接回用一般是先将排泥水的上清液或滤池反冲洗废水收集到中间排水池,经水量调节后再从水厂进水端与原水混合。

根据排泥水上清液与滤池反冲洗废水是否在一个调节池中,直接回用分为合建式和分建式两种形式。

合建式回用方式将上述两种生产废水放在一个调节池中处理,分建式回用方式则分建两种生产废水的调节池分别处理废水。

两种回用方式中,合建式工艺更简单,占地更少,但因为两种不同废水混合后水质更复杂,水质超标风险更大,所以工程上更多采用分建式。

1.3处理回用技术常规处理回用技术主要是通过沉淀、气浮、颗粒床过滤、微砂辅助沉淀等技术处理生产废水,其中最常用的处理技术是沉淀和过滤。

沉淀主要是通过投放混凝药剂使废水中的污染物沉淀来改善水质,但水质往往不能达到原水指标要求,需要增加砂滤环节来改善水质。

污水回用可行性研究报告

污水回用可行性研究报告

污水回用可行性研究报告一、研究背景随着人口的增长和工业的发展,城市的用水量不断增加,导致污水排放量大大增加,造成环境污染和水资源浪费。

而污水回用则是一种有效的水资源利用方式,通过对污水中的处理和过滤,将污水中的有害物质去除,使其达到可再利用的水质标准,用于灌溉、生活用水等方面。

因此,对污水回用的可行性进行研究具有重要意义。

二、研究目的本研究旨在针对某城市的污水回用情况进行调研和分析,评估污水回用的可行性,为城市污水处理和资源利用提供科学依据。

三、研究内容1. 污水回用的现状分析:分析某城市当前的污水处理情况和污水回用实施情况,了解污水回用的范围和规模。

2. 污水处理技术和设备分析:对污水处理技术和设备进行调研和评估,找出适合该城市污水回用的技术和设备。

3. 污水回用的经济效益分析:通过实地调研和数据统计,评估污水回用对城市经济的影响和益处。

4. 污水回用的环境影响评价:分析污水回用对环境的影响,包括污染减少、水资源利用等方面。

5. 污水回用政策法规研究:了解相关政策法规对污水回用的规定和支持措施,为污水回用的实施提供法律依据。

6. 污水回用可行性分析报告撰写:撰写完整的《污水回用可行性研究报告》,总结调研结果,提出建议和改进建议。

四、研究方法1. 文献资料法:收集相关文献和资料,了解国内外污水回用的研究现状和发展动态。

2. 实地调研法:走访某城市的污水处理厂和相关机构,了解污水处理和回用情况。

3. 问卷调查法:设计问卷进行调查,了解市民对污水回用的态度和需求。

4. 统计分析法:对数据进行统计分析,得出结论和建议。

五、研究结果1. 某城市的污水处理工艺成熟,具备污水回用的条件。

2. 污水处理设备和技术更新换代,可以提高污水质量,更适合回用。

3. 污水回用对城市环境和经济都有积极作用,值得推广。

4. 政府部门应加强对污水回用的政策支持和监管,促进污水回用的实施。

六、研究结论根据本研究的结果和分析,可以得出以下结论:1. 某城市污水回用具备可行性和推广条件。

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节药率(%)= (1-1)
(1)含固率、混合水浊度与节药率的相关性分别分析3种回用水含固率与节药率的相关性以及混合水浊度与节药率的相关性。图1-4、图1-5和图1-6分别是回用水1、回用水2和回用水3的情况,原水浊度为10~40NTU,温度为15~25℃。
图1-4含固率与节药率关系(回用水1)
Figure1-4 Relationship between solid content and coagulation dose saving rate(recycling water 1)
原水对比试验:各取原水1000 mL,分别注入6个烧杯中,做混凝搅拌试验。快速搅拌1 min,转速300 r/min,接着以40 r/min的慢速搅拌20 min,静置15 min后,用虹吸法取液面下2~3 cm处上清液,用HACH2000型浊度仪测上清液余浊。混凝剂为1%的聚合氯化铝,测上清液余浊,得到原水混凝沉降曲线及余浊达标时的需药量;
以同样的方法,得到混合水浊度与节药率的关系(图1-7是混合水1的节药率与混合水浊度的关系),三种混合水表现出相同的性质。
由图1-7可以看出,以混合水浊度来评价生产废水回用对混凝的改善情况,表现的规律与用含固率评价时非常相似。从统计规律上看,随着原水浊度的增加,节药的混合水浊度范围有所增大,最小范围基本在400 NTU以内;超过该范围,表现得比较分散,在400~600 NTU范围内,节药和不节药的情况均存在;大于600 NTU,节药率多为负值,即回用生产废水后降低混凝效果。3种回用水表现出相同的规律。当混合水浊度在200NTU附近时,节药率相对较高。
图1-8含固率和混合水浊度的相关性
比较两图,可观察到图1-2中絮体结构不规则且松散,存在着联结较薄弱的部位;图1-3中的絮体大小粒径颗粒结合更紧密,呈球状规则且有序排列,游离于周围液体中的小颗粒较少。对10组样品进行观察,均发现其絮体颗粒的均匀性更好,且粒径一般比原水的絮体粒径大。说明生产废水当与原水混合一起处理时,这些较粗颗粒起了絮状物形成的核心作用。同时,生产废水中含有的颗粒粒径又是原水中颗粒的数十倍甚至数百上千倍,使颗粒间的碰撞次数也大大增加。
图1-2是原水的絮体颗粒的结构图,图1-3是添加5%生产废水的混合水的絮体结构图。两图放大比例均为5000倍。
图1-3回用5%生产废水的絮体颗粒
Figure1-3 Flocculation particle with 5% recycling rate of water treatment plant waste
1.1.2对比试验过程和方法
利用烧杯搅拌试验,以原水作为参比样,以原水中投加5%比例生产废水的水样作为试验样。利用混凝搅拌试验模拟水厂工艺。
生产废水包括澄清池排泥水、滤池反冲洗水和二者的混合水(比例为1:3),分别称为回用水1、回用水2和回用水3,原水与这三种生产废水混合后的水样分别称为混合水1、混合水2和混合水3。在正常生产过程中,滤池反冲洗水的含固率相对较低,为了便于平行比较,对滤池反冲洗废水进行适当浓缩。试验设计如下:
图1-5含固率与节药率关系(回用水2)
Figure1-5 Relationship between solid content and coagulation dose saving rate(recycling water 2)
图1-6含固率与节药率关系(回用水3)
Figure1-6 Relationship between solid content and coagulation dose saving rate(recycling water 3)
净水厂生产废水优化回用及安全性研究
作 者:费霞丽;崔福义;
出 自:中国土木工程学会水工业分会给水委员会第十次年会暨2005年中日水处理技术交流会
发表时间:2005-11-9
摘 要:通过研究认为净水厂生产废水回用可以改善混凝条件,节省混凝剂投加量;澄清池排泥水、滤池反冲洗水和二者的混合水对混凝的改善规律相似;存在最佳含固率和最佳混合水浊度范围,最佳含固率范围是0.1%~0.7%,最佳混合水浊度范围是60~400NTU,对应的节药率为10%~40%;在常规水处理工艺条件下,加强混凝和过滤工艺,生产废水直接回用不会造成贾第鞭毛虫和隐孢子虫在出厂水中的累积。生产废水回用不会造成出厂水的污染,有利于提高有机物的去除率;回用生产废水没有增强水的致突变性。建立了利用最佳含固率控制生产废水回用,混合水浊度校核微调生产废水浓缩工况的优化工艺,改变了传统的先沉淀澄清后再回用的做法,具有显著的经济效益。
净水厂生产废水优化回用及安全性研究
费霞丽1崔福义2
(1.厦门水务集团有限公司,福建厦门3610092.哈尔滨工业大学市政环境工程学院,哈尔滨黑龙江150090;)
摘要:通过研究认为净水厂生产废水回用可以改善混凝条件,节省混凝剂投加量;澄清池排泥水、滤池反冲洗水和二者的混合水对混凝的改善规律相似;存在最佳含固率和最佳混合水浊度范围,最佳含固率范围是0.1%~0.7%,最佳混合水浊度范围是60~400NTU,对应的节药率为10%~40%;在常规水处理工艺条件下,加强混凝和过滤工艺,生产废水直接回用不会造成贾第鞭毛虫和隐孢子虫在出厂水中的累积。生产废水回用不会造成出厂水的污染,有利于提高有机物的去除率;回用生产废水没有增强水的致突变性。建立了利用最佳含固率??浓缩工况的优化工艺,改变了传统的先沉淀澄清后再回用的做法,具有显著的经济效益。
1生产废水与混凝的相关性研究
1.1水厂水质及试验方法
1.1.1水厂水质
试验在南方H市A水厂内进行,采用机械搅拌澄清池和均质滤料滤池的常规工艺,能力为6×104m3/d,混凝剂为液体碱式氯化铝。
原水来自L江,原水浊度在20~30NTU内出现的概率最高,分别为50%和20%,原水浊度不大于30 NTU出现的累计概率达到80.14%,在60 NTU以内约95%。每年的11、12月份至次年的2、3月份,约有4个月的时间,原水浊度低于20 NTU。该厂原水属于低浊度水。水厂在冬春季节低浊时原水常很难处理,常常采用多投加混凝剂或投加粘土等方法来加强混凝,改善处理效果。
图1-7混合水浊度与节药率关系(混合水1)
Figure1-7 Relationship between turbidity of mixed water and coagulation dose saving rate (mixed water 1)
分析上述各图的数据可以发现,一些情况下,混合水浊度偏低,未达到混凝的最佳状态,影响了节药率;另一些情况,混合水浊度过高,也使节药率下降。因此,应对回用水的水质加以控制。
现有的净水厂生产废水回用工艺多是经过沉淀浓缩等处理后再进行回用,增加了运行费用,在经济上存在浪费。
国内外的研究说明生产废水回用改善低浊水混凝是可能的,但对卫生安全性的担心也是客观存在的,尤其贾第鞭毛虫和隐孢子虫等原生动物的累积。试验根据原水水质和净水厂生产废水的特点,将生产废水回用和改善低浊水混凝二者综合,统一考虑,研究开发最佳的生产废水回用工艺和改善净水工艺过程的综合技术,寻找生产废水回用与混凝的相关性,实现综合效益,同时研究生产废水回用的卫生安全性。
根据试验结果可以看出,生产废水回用对混凝可以起到明显的改善作用,絮体沉降速度加快,说明回用生产废水可以促进原水中颗粒的碰撞、吸附,有利于结成体积较大的颗粒,促进混凝沉淀效果。采用电子扫描显微镜观察絮体颗粒,进一步考察生产废水回1-2 Flocculation particle of raw water
混合水试验:每个烧杯中各注入与空白样相同的原水950 mL,再注入50 mL回用水,做混凝搅拌试验。测定项目有回用水含固率、混合水浊度以及上清液余浊,得到混合水的混凝沉降曲线,并得到对应的达标需药量。
取不同含固率的回用水,重复试验。得到在不同原水浊度条件下,达标需药量的变化曲线。
试验以原水和回用生产废水的混合水的沉淀水余浊以及混凝剂消耗量作为评价指标。从水厂制水成本和日常管理模式考虑,沉淀水浊度在3±0.5NTU时认为浊度达标,此时的混凝剂投加量为达标需药量,简称需药量;对应余浊最低时的混凝剂投加量为最佳需药量。
在实际生产过程中,为了降低制水成本,一般以达标余浊作为控制的标准。因此试验重点以余浊作为评价的指标。
1.2结果分析
1.2.1沉淀水余浊和需药量的比较
图1-1是原水浊度为13.4 NTU时,原水和回用五种不同含固率的生产废水的混凝沉降曲线。
图1-1原水和回用生产废水时的混凝沉降曲线
Figure1-1 Coagulation and sedimentation curve of raw water and recycling waste water
图1-1表明,适当的回用生产废水,可以使余浊降低,也可以使需药量减少。原水的最低沉淀水余浊为2.5 NTU,此时最佳需药量为11 mg/L,而回用5%的生产废水后,只有回用含固率为1.5%的生产废水时,最低沉淀水余浊较无回用时高,其余4种含固率的生产废水回用后,沉淀水最低余浊和需药量都降低。
原水的需药量为9 mg/L,回用5%的生产废水后,除了含固率1.5%的情况外,其余4种生产废水回用后需药量均低于原水的需药量,且当含固率为0.39%时,需药量最低。根据上述试验,从最低沉淀水余浊和需药量两个角度,均说明回用一定含固率的生产废水可以改善混凝条件,节省投药量或者提高处理水质,但是该含固率有一个范围。
混合水浊度在400 NTU以内时,原水浊度范围不同对节药率有一定的影响,但是同混合水浊度相比影响较小。事实上,对混合水浊度起主要贡献的是回用水,而不是原水,相对较低的原水浊度不能对混合水浊度有大的贡献,其数值变化对混凝的影响也就是次要的了。更进一步,起主要贡献的是回用水中的颗粒成分,其浓度高低(含固率大小)主要决定着混合水的混凝效果。因此,以回用水的含固率或以混合水的浊度表征对混凝的影响本质上是一样的,图1-8也说明这两个参数之间存在着良好的相关性。
在生产废水中含有大量的氢氧化铝沉淀物,与原水中的颗粒形成具有一定比例的粗细颗粒搭配,回用后提高了水中的颗粒被粘附卷扫的机会,能使某些处于未完全脱稳状态的颗粒在“网捕”和“卷扫”作用下得以去除。同时颗粒间架桥作用的增强,使得絮凝颗粒的结构更紧凑,提高颗粒沉降速度,节省混凝剂投加量,改善混凝效果。
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