空气压缩机振动高故障简析

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空压机振动波动的原因及预防措施

空压机振动波动的原因及预防措施

空压机振动波动的原因及预防措施空压机是工业生产中常用的重要设备,主要用于通过压缩空气提供动力。

虽然空压机在生产过程中发挥着重要作用,但是在运行过程中,振动波动问题经常会出现,给生产带来一定影响。

本文将探讨空压机振动波动的原因,并提出相应的预防措施。

1. 原因分析1.1 设备不平衡空压机在制造过程中,由于零部件的精度问题或装配不当,导致设备重心不平衡。

当设备运行时,不平衡状态会引起旋转体的离心力,从而导致振动波动。

1.2 安装不牢固空压机的安装质量对振动波动有着重要影响。

如果安装不牢固,空压机在运行过程中会受到外界作用力的干扰,从而引起振动波动。

1.3 配件松动在空压机的运行过程中,由于长时间使用,设备的配件可能会出现松动的情况。

这些松动的配件会导致设备的振动波动增大。

1.4 不良工作条件空压机在使用过程中,如果工作条件不良,例如供气温度过高、冷却不良等,会导致设备振动波动增加。

2. 预防措施2.1 设备平衡调整针对空压机设备的不平衡问题,可以采取平衡调整的措施。

通过精确测量设备的重心位置,并进行调整,使设备在旋转时减少离心力的产生,从而减小振动波动。

2.2 安装牢固在安装空压机时,应该注意选择合适的基础或支撑结构,并进行牢固的安装。

通过采用减震垫、膨胀螺栓等措施,增加设备的稳定性,减少振动波动的发生。

2.3 定期检查和维护定期检查和维护空压机设备是减少振动波动的重要手段。

应该定期检查设备的配件是否松动,并进行紧固处理。

同时,要定期检查设备的冷却系统、供气系统等工作条件是否良好,确保设备运行的稳定性。

2.4 加强培训和管理加强对操作人员的培训和管理,可以提高对空压机设备的正确操作和维护意识。

通过正确操作和维护,可以减少设备的振动波动。

3. 结论空压机振动波动问题的发生,主要是由于设备不平衡、安装不牢固、配件松动和不良工作条件等原因引起的。

为了减少振动波动的发生,需要采取相应的预防措施,如设备平衡调整、安装牢固、定期检查和维护,以及加强培训和管理等措施。

空分空气压缩系统运行常见故障及处理对策

空分空气压缩系统运行常见故障及处理对策

空分空气压缩系统运行常见故障及处理对策空分空气压缩系统是许多企业生产过程中必不可少的一种装置,其作用是将空气中的氧气、氮气以及其他气体分离出来,从而提供高纯度的气体用于生产。

然而,在长时间的运转过程中,空分空气压缩系统会出现一些故障,如何及时发现和处理这些故障,对于保障生产的顺利进行至关重要。

下面将列举一些空分空气压缩系统常见的故障及处理对策。

一、压缩机震动压缩机震动是空分空气压缩系统常见的故障之一,通常原因是压缩机的底座螺栓松动或是压缩机内部某些零部件损坏。

若是出现了此类故障应及时排查,检查底座螺栓等是否有松动,如有可以重新紧固。

如果是机内部分损坏则需要更换相关零部件。

二、吸气压力异常高或低吸气压力异常高或低是空分空气压缩系统运行常见故障,通常是因为滤芯堵塞或是滤芯磨损导致。

此时应当对过滤器进行检查,如发现滤芯堵塞可以清洗或更换滤芯。

如发现滤芯已磨损需要更换新的滤芯。

三、冷却水温度异常高或低空气压缩机在运行过程中需要通过冷却水将热量散发,保障机器运转。

因此,冷却水温度异常高或低也是常见的故障之一,通常原因是散热器的散热片堵塞或是管路泄漏。

此时应当检查散热器的散热片是否清洁,清除堵塞物,若是管路泄漏则需要及时修复管路。

四、油中水或油量不足空气压缩机使用油润滑,因此油中水或是油量不足也是常见的故障之一,通常是由于机器内部密封不佳,或者是机器运行中积聚了过多的水分。

此时应当检查机器内部的密封性,如发现有泄漏应及时处理。

另外,定期进行换油或是清洗油箱也可以有效减少油中水的问题。

五、气体纯度不达标空分空气压缩系统的主要任务之一就是提供高纯度气体,但是当气体纯度不能达标时就需要及时排查原因。

通常原因有四个方面,一是压缩机内部泄漏,二是分离柱的吸附剂失效,三是AQ塔温度异常,四是气体流量异常。

故障排查时需要逐一检查以上四个方面,找到原因后针对性解决。

总之,对于空分空气压缩系统的故障应该及时发现和解决,避免影响生产,经验丰富的技术人员可以根据经验尽快排查故障。

空压机振动故障分析

空压机振动故障分析

空压机振动故障分析摘要:空压机在采矿,机械制造,化学,是有等各个领域都有着广泛作用,本车间采用的是SVK20-3S型压缩机,2010年中旬,对5#空压机进行试车的过程中,出现了在停机时一,二级轴振动现象并要重超标。

在之后的试车实验中又一次出现了三级轴振动超标现象。

针对前两次试车过程中出现的问题,根据多年的实践对该机组合的过程进行了详细总结,分析了振动值过大的原因,并对出现的轴振动现象的原因进行了仔细分析。

关键词:空压机停机振动叶轮轴临界转速引言:压缩机是的高效性以及适用介质广的特点在各个行业中广泛应用,离心压缩机是一种叶片式机械,它的工作原理是利用叶片与气体的相互作用提高动力实现气流减速。

压缩机主要由转子,定子和辅助设备等组件构成,转子是由主轴以及叶轮等构成。

压缩机在生产中有重要的作用,因此对压缩机的振动故障诊断与预防的重要性不言而喻。

一、简要概述在污水一车间中,5#空压机的制造商是沈阳鼓风机厂,该机型号为SVK20-3S 型压缩机,该机组分三级压缩,图一所示为该机组的简单结构图。

图一机组结构简图该机组内的叶轮结构是65°三元后弯式叶片,叶轮在蜗壳室内旋转,蜗壳室呈封闭式,该机组的蜗壳是一种焊接机构,并将其制成紧凑型结构,不可对其进行结构剖分,叶轮的这种特性曲线就是为了示出明显的压力高,达到喘振的限制点,这样就保证了压力能被控制在一个稳定的范围内。

该机组的齿轮组是由两个小齿轮以及一个大齿轮组成,两个小齿轮被驱动。

空气以及油密封采取的是迷宫密封方式,径向以及止推都是采用的可倾瓦块式轴承,该机的轴功率为2108KW,流量300Nm3/h,其具体的参数性能见表一。

表一压缩机主要性能参数项目参数轴功率 2108KW介质空气流量300Nm3/h入口压力0.0925MPa出口压力0.8MPa一级入口温度30℃二级入口温度<53℃三级入口温度<58℃送气温度40℃大齿轮转速1485r/min一二级齿轮转速21353r/min三级小齿轮转速28148 r/min该机组从安装运行到目前多年来,从2008中旬年进行过一次大修过程,改修后系统运行稳定,机械性能以及其工艺性能据表现良好,能高质量完成工作。

空气压缩机振动异常波动原因分析及处理

空气压缩机振动异常波动原因分析及处理

组。排除〕艺
数、 的 对机组振动的 。
3.4

的振动
压、

造成运
油膜不稳定, 机振动。
压、、
数发现,高压缸振动异常升高的时 ,压
、 没出现 ,排除
振对机组振动
的。
3.5
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从 1可以 出,高压缸空气来自

子筛后

,可




压 机组高压缸


机组振值 升高然后又恢
复到 常。

高压缸一
(02E003 )、高压缸二段换热器
Abstract: The process flow of air compressor was introduced. Combined with accidents happened, we
(下转第119页)
第2期
杨维维.分子筛床层泄漏导致分子筛出口二氧化碳含量超标分析
119
连接处压条点焊⑶。 2) 下气体导流分布器内部锈渣、分子筛清理。 3) 惰性氧化铝球补装更换0.5t;活性氧化铝
出 , 检级间密
封、段间密封,损坏、残存的PEEK密封
,
密封。通过
损坏的原因
长间在高温环境中使用,在压机机停机

,工温度由常温高温
化的过 中,出现疲劳 损坏,被高速 的
间打碎, 工艺 气 入 引起高压缸
子振动高波动。
入高压缸三段
束内的PEEK密封碎片用气

出。 设备备 的使用 ,
可 的检修 , 期 备 出检查,
关键词:空气压缩机 动密封破碎
1概述 空气压缩机组为空分装置的动力设备,由空

空压机振动异常故障检测与分析

空压机振动异常故障检测与分析

空压机振动异常故障检测与分析摘要:用频谱分析法对螺杆式空压机振动故障进行了分析,通过分析发现螺杆频率正常,而左侧星轮频谱异常。

进一步分析发现,左侧星轮的频域是以五分之一星轮转动频率为基频的高次谐频,确是星轮支撑轴松动造成的振动故障。

因此提出了重新加固松动支撑,更换磨损轴承和润滑油的解决措施,采取措施后振动消失,声音正常,此研究具有一定的科学性,能够为现场提供指导。

关键词:空压机;振动异常;检测引言:在现代煤炭生产过程中,压缩空气是重要的原动力之一,可以驱动凿岩机和风镐等设备。

在高瓦斯矿井或者有煤尘爆炸危险的矿井中,使用压缩空气比使用电力更加安全。

空气压缩机是能够压缩空气。

增加空气动力的主要机械装置。

空压机的正常运行对于煤炭的生产有着非常重要的意义,因此可靠的空压机故障检测研究十分有必要。

频谱特征是动态信号的主要特征之一,频谱分析就是对动态信号进行频域分析,绘制曲线,从而分析动态信号的状态。

频谱分析可以作为振动故障检测的重要手段之一。

1 螺杆式空压机的性能介绍英格索兰螺杆式空压机主要由电机、齿轮、轴承座、螺杆等部分组成。

螺杆空压机是容积式气体压缩机,由相互齿合的转子(即螺杆)、机壳以及适当配置在两端的进排气口组成压缩气体的工作腔,通过减小工作容积来提高气体压力。

转子在旋转过程中,阴阳转子赤连接不断地向对方齿槽中填塞、工作腔的容积不断减小,工作腔的齿槽也不断向排气端推进,当压缩容积与排气口相通时.气体以达到预定的压力而排出。

气体的吸入过程跟压缩过程一样也是连续不断的,因为机器的转速很高,吸排气可以看成是无动脉的,因此,在一般情况下螺杆空压机可以省去一个体积很大的储气罐。

2 螺杆空压机故障现象的初步诊断在对空压机的例行检查中,发现四个测点垂直方向振动值较高,而空压机外部各部位的连接螺栓都比较紧固,没有松动现象;混凝土基础(钢结构整体座架)无显著松动,电机轴承温度、压缩机轴承温度都在正常范围。

因此,初步怀疑造成风机振动较大的原因在压缩机机壳内部。

英格索兰空气压缩机振动故障原因分析

英格索兰空气压缩机振动故障原因分析

英格索兰空气压缩机振动故障原因分析摘要:英格索兰空气压缩机出现振动故障后,经过认真分析,最终确定一级中冷器泄漏是造成二级推力轴承冲击性动平衡破坏从而导致机组二级振动联锁停机的直接原因。

由叶轮及叶片表面未发现明显冲击坑或槽可知,操作人员启动了空气压缩机,开机后一级中冷器内部泄漏至一级扩压器侧的循环水被气体夹带,撞击至高速运转的二级叶轮,使二级转子出现冲击性动平衡破坏,导致振动急剧升高,机组联锁停车。

关键词:空气压缩机;振动故障;原因分析一、故障经过我公司空分车间英格索兰空气压缩机为美国英格索兰公司生产的C200MX3型空压机组,机组设计流量25158Nm3/h,出口压力0.72MPa,电机额定功率2870kW,额定转速2984r/min。

该空压机机型为三级压缩,每级叶轮都安装在各自的转子上并密封在铸铁的壳体中,带有小齿轮的转子由同一大齿轮带动,并运转在最佳速度。

大齿轮由电机直接驱动。

每级压缩后均设冷却器及气液分离器,以除去冷凝水。

环境空气经入口除尘器去除各种杂质后,再经入口蝶阀进入压缩机,经三级压缩出口压力12#机可达到0.83 MPa,13#机可达到0.95MPa,控制系统采用恒压控制。

润滑系统是由设在底盘的储油箱、主油泵、预润滑油泵、油加热器、油过滤器等组成。

主油泵设在主机的轴头上由主机驱动,预润滑油泵在压缩机启动及停车时投用。

2013年12月12日10:12分,我公司空分车间压缩机组现场控制柜显示“密封气压过低跳脱”,机组联锁停机。

当班人员立即组织启动应急预案,开启备用空气压缩机,未对压缩空气系统造成影响。

2013年12月12日10:40分处理密封气阀门故障后开启该机组进行试车空载,空载后机组二级振动高联锁停车,经现场检查发现一级中冷器壳体密封存在泄漏,且一级中冷器壳体冷凝水排空线排出大量明水,操作人员立即关闭该机组一、二级中冷器循环水管线阀门,该机组退出生产,进行中冷器检修。

二、机组现场拆检:1、拆卸检查机组密封气过滤器前阀门本体螺纹连接处松动造成泄漏,更换密封垫后回装。

空压机振动异常现象的分析及处理

空压机振动异常现象的分析及处理摘要:离心式压缩机因其高效率和广泛的应用介质而广泛应用于炼油和化工企业。

离心式压缩机是使用叶片和气体之间的相互作用,以增加气体的压力和动能,并且流用于减小流动速度和变换动能转化为增加的压力元件旋转机械桨式。

空压机的运行稳定性一直非常关注机组。

检测,分析和防止压缩机振动尤为重要。

本文分析了空压机异常振动的分析和处理。

关键词:离心式空压机;震动故障;诊断;解决方法一、离心式压缩机的工作原理通过吸入室吸入气体,并且通过叶轮操作气体以增加气体的压力,速度和温度。

然后,它流入扩散器以减速,并且当高压气体通过涡流室和出口管离开最后一级时压力增加。

由于在压缩过程中气体温度升高并且气体在高温下被压缩,因此工作功率将增加。

为了减少压缩工作,具有最高压力的离心式压缩机在压缩过程中使用中间冷却器。

不直接留下一个中间阶段的气体进入下一个阶段,但通过滚动和出口管和向外指向中间冷却器冷却,低气体冷却温度在压缩通过吸入室的下段。

离心压缩机具有许多部件,这些部件又根据其功能形成多个部件。

可以在离心式压缩机中旋转的部件统称为转子,不能旋转的部件称为定子。

以下是一些常见的缺陷,一些分析和故障处理。

二、常见故障分析1、叶轮故障和转子故障叶轮的故障是离心式空气压缩机运行期间的常见振动故障。

首先,异物进入呼吸道。

当气流进入叶轮时,当叶轮与高速旋转的叶轮碰撞时,它会局部损坏叶轮。

其次,如果改变叶轮的尺寸,在工作过程中,轴向和径向分量的力的不平衡将是显而易见的。

第三,当异物放入叶轮时,静态和动态平衡将被破坏。

如果离心式空气压缩机的叶轮损坏,其振动谱的分析将揭示八度音阶的分量相对较大。

对于离心式空气压缩机,转子对动静态平衡的要求非常高,因此转子的动态和静态不平衡是离心式空气压缩机振动的常见缺陷之一。

当叶轮处于正常运行状态时,振动位移值为3-5μm,报警值为18μm,触发值为25μm。

当叶轮振动在平衡操作状态下增加时,如果振动位移值超过15μm。

空压机的振动控制与平衡调整

空压机的振动控制与平衡调整空压机作为一种常用的工业设备,用于产生压缩空气,广泛应用于制造、建筑、能源等领域。

然而,由于空压机的高速旋转部件以及系统的复杂性,其振动问题成为了一个需要重视的技术难题。

本文将探讨空压机的振动控制与平衡调整,以提高其工作效率和使用寿命。

一、振动的原因与危害1. 振动原因空压机的振动主要由以下原因引起:(1)不平衡质量:由于制造过程中的不准确或磨损等原因,使得旋转部件的质量分布不均匀,导致振动。

(2)机械松动:长期使用和振动会导致机械部件的松动,进一步引起振动。

(3)动力源的不平稳:如电机的轴线偏斜、电动机线圈的短路等,会导致电动机振动,进而影响整个系统的振动。

(4)压力脉动:由于进、排气压力的周期性变化,会对系统产生脉动力,导致振动。

2. 振动的危害振动会给空压机带来诸多危害,包括:(1)降低机械设备的使用寿命:振动会造成机械部件的磨损和疲劳,进而导致机械故障,缩短设备的使用寿命。

(2)降低工作效率:振动会影响设备的稳定性和工作精度,降低其工作效率。

(3)噪声扰民:振动会产生噪音,超过一定的噪声限值会扰民,影响生产环境和工人的身体健康。

(4)安全隐患:振动会导致机械部件的松动和脱落,甚至引发设备意外事故,产生安全隐患。

二、振动控制方法1. 设备调整与维护(1)平衡校正:通过平衡调整,减少旋转部件的不平衡质量,并确保设备旋转时的平衡度。

(2)紧固件检查:定期检查和紧固设备的螺栓、螺钉等紧固件,预防因机械松动引起的振动问题。

(3)润滑维护:保持设备的正常润滑,减少机械磨损和摩擦,降低振动产生的可能性。

2. 隔振与减振措施(1)弹性隔振:通过采用弹性材料、弹性支座等方式,降低振动对设备的传递,减少振动产生的影响。

(2)阻尼隔振:通过耗能材料、阻尼器等方式,吸收和消散振动的能量,达到减振效果。

(3)结构设计:在设备的结构设计过程中,考虑到振动控制因素,采用合理的刚度和减振结构,降低振动问题。

空压机振动故障分析及解决措施

空压机振动故障分析及解决措施发布时间:2021-07-28T09:43:18.013Z 来源:《中国科技信息》2021年9月上作者:王自肯[导读] 空压机的结构庞大,紧凑合理,运行效率较高,但是空压机在长时间的运转下会出现故障,且故障发生的概率会随着运转时间的增加而增加,使得空压机的检修维护保养工作频繁。

广西百矿铝业有限公司王自肯广西百色 533000摘要:空压机的结构庞大,紧凑合理,运行效率较高,但是空压机在长时间的运转下会出现故障,且故障发生的概率会随着运转时间的增加而增加,使得空压机的检修维护保养工作频繁。

振动是空压机运行过程中常见的故障情况,如果不能得到有效解决,会引发一系列的后续问题,如空压机启动失败、轴承损坏等,使得整个空气系统的运转受到影响。

目前,对于空压机主要采用在线监测系统进行实时监测,根据在线监测的频谱图监测分析空压机的振动情况,以便及时发现异常并加以调整。

关键词:空压机;振动故障;解决措施1.空压机的工作概况空压机的空气经过滤器过滤后进入各级叶轮,并在叶轮的作用下不断增加空气自身的分子动能,即电动机的电能转化为叶轮的机械能,然后再转化成气体分子的压力能的过程。

但是,随着气体分子在扩压室、蜗壳、弯道等流道里的继续流动,气体分子的流动速度逐渐减慢,这样后面流速较高的气体分子会不断推进前面速度较慢的气体分子。

同时,气体分子的动能降低,逐步转化为分子间的势能,分子之间的压力呈升高趋势。

2.空压机振动的常见原因根据空压机的使用情况来看,引起空压机振动的主要原因是叶轮不平衡。

叶轮积灰或者叶轮损坏都会使叶轮在运转过程中的平衡状态受到影响,而造成叶轮积灰或者损坏的主要原因有过滤器的过滤效果较差和冷却器内壁出现积灰、锈蚀和结垢等现象。

通常情况下,如果空压机中的过滤器精度较低,就会使得空压机周围的粉尘进入空压机并沉降附着在叶轮上面。

由于空压机在运转过程中叶轮处于高速旋转的状态,会使温度逐渐增加,加上空气被压缩后会产生游离水,粉尘会在叶轮上发生碳化结块,打破叶轮运转过程中原有的动平衡,导致空压机产生振动。

空气压缩机振动高故障简析

科 学 实 践
空气压 缩机振动 高故 障简析
张家麟 骆静蓉 柴树勇
兰州石 化公 司动力 厂空 分 车间 甘 肃 兰州 7 3 0 0 6 0
摘 要: 通 过 时机 组振 动升 高故 障 的原 因分 析找 出能提 高机 组运 行稳 定性 的措 施 , 保 证机 组 的 平稳运 行 。
图 3 机 组 一 级 疏 水 整 改 后 图 片
图 2 机 组 二 级 叶 轮 结 垢
4 预 防级 间风 温升 高 的措 施 4 . 1 加强 入 口除 尘器 的管 理 制 定措 施 及管 理 办法 对 入 口除尘 器 定期 进 行 强制 吹 扫或 更 换 , 雨 天空 气 湿 度 较 大 时需 在 除 尘 器外 加 设 过 滤棉 防止 过 多 空 气 中 的
1 故障 现 象

最 低点 。 2 二 级 叶轮振 动 升高 原 因分析 2 . 1空 气湿 度高
8 # 压缩机从 2 0 1 1 年 1 1 月初 至 5月 5日,一级 振动 值 一 直 稳 定在 3 1 . 4 ~ 3 2 . 4 m 之 间波 动 , 5月 6 日凌 晨 2点 振 动 值 突 然 下 降 到2 7 . 5 m, 最低下降至 2 2 m, 凌 晨 4时 D C S振 动值 显 示 曾有 突 然上 升 趋 势 , 达到了 3 5 . 4 m, 此 后 一 直在 2 0 ~ 3 2 m, 5 月 7日早 晨 联 系维 修 公 司状 态 检 测 人 员 到现 场 检 测 , 检 测 人 员分 析 , 机械 部 分 没 有发 现 问 题 。5月 7日白天 振 动值 始 终在 2 5 m 上下 波 动 。到 5 月 7日下 午 1 9 时 二 级振 动 又 突然 上 升 至 3 1 . 6 m, 晚2 0 : 4 6分 上升 至4 l m ( 二 级 振 动 波动 期 间 , 机组 的其他 参 数 没有 明显 的 变化 ) 。 为 了正 确 分析 故 障原 因 , 空分 车 间对 故 障机 组 检查 时发 现 了 以
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空气压缩机振动高故障简析
0 引言
兰州石化公司动力厂空分车间5600Nm3/h 装置生产的氮气是由进口COPPER压缩机(8#压缩机)提供的,其机组的运行稳定直接影响了石化公司炼油区的氮气供应情况,尤其是机组振动值高能导致机组联锁停车。

所以机组的振动起着非常重要的作用。

1 故障现象
8#压缩机从2011年11月初至5月5日,一级振动值一直稳定在31.4~32.4μm 之间波动,5月6日凌晨2点振动值突然下降到27.5μm,最低下降至22μm,凌晨4时DCS振动值显示曾有突然上升趋势,达到了35.4μm,此后一直在20~32μm,5月7日早晨联系维修公司状态检测人员到现场检测,检测人员分析,机械部分没有发现问题。

5月7日白天振动值始终在25μm上下波动。

到5月7日下午19时二级振动又突然上升至31.6μm,晚20:46分上升至41μm(二级振动波动期间,机组的其他参数没有明显的变化)。

为了正确分析故障原因,空分车间对故障机组检查时发现了以下现象:
①DCS记录的历史数据进行了全面采集,收集数据如下:
图1 机组一级、二级、三级振动记录
由机组振动记录可以看出,在故障发生时一级振动有很大变化(由于机组一、二级振动监测探头接反,图中粉色趋势为实际二级振动趋势);
②拆卸一、二、三级涡壳、级间短接,发现一级叶轮比较干净,表面只是有浮尘,二级、三级叶轮迎风面比较脏,而且有结垢现象,二级较严重;叶轮沉头螺栓螺帽内靠外侧有较结实积灰;叶轮及叶片表面未发现明显冲击坑或槽;
图2 机组二级叶轮结垢
③拆卸检查机组压缩机入口短接,拆卸自洁式过滤器,发现过滤器滤筒较脏,附着的灰尘比较多;
④车间技术人员对压缩机组一、二级中冷器通水试漏,未发现中冷器有泄漏现象,只发现一级疏水管线排口处高于中冷器的疏水最低点。

2 二级叶轮振动升高原因分析
2.1 空气湿度高
5月5日至5月7日频繁的降雨,空气的湿度比较大,潮湿的压缩空气使二级叶轮的灰垢脱落,是造成二级振动波动的直接原因。

(由于机组在运行中,一级叶轮压缩不饱和湿空气,二、三级叶轮压缩饱和湿空气,饱和湿空气中的灰粒强度降低,黏度增加,饱和湿空气被高速旋转叶轮压缩时析出水分在叶轮表面结露,压缩空气中灰粒被叶轮表面水分吸附,在叶轮表面形成垢层,因此会出现一级叶轮比较干净,表面只是有浮尘,二级、三级叶轮有结垢现象,且二级较严重。


2.2 除尘器滤筒精度低
检查滤筒时发现滤筒内壁较脏,但除尘器运行压差合格,说明滤筒过滤精度不高,且春季兰州灰尘较大,造成机组入口空气质量差、灰尘含量高,在机组运行中形成灰粒结块,此原因是导致故障的主要原因。

2.3 中冷器疏水效果差
一级疏水管线排口处高于中冷器的疏水最低点,不容易使一级的疏水排出,被压缩空气带入二级,是导致故障的另一主要原因。

3 故障处理措施
3.1 清扫除尘器过滤桶及机组入口管道灰尘,更换全部过滤筒,并及时上报了过滤进度为2μm的过滤筒,对过滤筒的质量提出要求并委托第三方检验。

3.2 化学清洗一、二、三级叶轮及扩压器组件。

3.3 对疏水隐患进行了整改,将疏水管线排口下移,低于中冷器的疏水最低点,以便于中冷器排水。

图3 机组一级疏水整改后图片
4 预防级间风温升高的措施
4.1 加强入口除尘器的管理
制定措施及管理办法对入口除尘器定期进行强制吹扫或更换,雨天空气湿度较大时需在除尘器外加设过滤棉防止过多空气中的水带入压缩机。

4.2 加强运行机组的监控管理
操作人员及设备管理人员在机组运行时要对其重点参数变化进行严格监控并绘制趋势图及时分析参数波动的原因并进行处理,防止参数波动过大而影响机组的正常运行。

4.3 加强机组排水措施
加强对压缩机中冷器疏水检查,班组按时脱水,并且规定在雨天,开大疏水阀。

5 结束语
建立有效的日常监控管理机制,及时发现问题,及时解决问题,防止设备的深度伤害,不造成连锁反应,才能保证压缩机机组的正常运行,从而完成我车间的安全保供。

参考文献:
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