络合铁脱硫剂配比

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络合铁脱硫法

络合铁脱硫法

络合铁脱硫法
佚名
【期刊名称】《石油与天然气化工》
【年(卷),期】1983(12)1
【摘要】<正> 应用范围在液相中借催化氧化从气流中脱除H_2S。

原料气具有低浓度H_2S(高达30克/标米~2)的气体或废气。

过程概述络合铁脱硫法在10—50℃间选择性地从废空气、废气或产品气中脱除H_2S直到低至几个ppmv。

【总页数】1页(P56-56)
【关键词】络合铁脱硫法;SulfintProcess;气体处理;催化氧化;脱除;硫化氢
【正文语种】中文
【中图分类】TQ028.2
【相关文献】
1.新型络合剂的合成及其络合铁脱硫工艺研究 [J], 严思明;廖咏梅;王柏云;王富辉
2.错流旋转填料床中空气法再生络合铁脱硫液 [J], 于永;刘有智;祁贵生
3.络合铁脱硫法(Sulfint Process) [J],
4.络合铁脱硫工艺及系列络合铁脱硫溶液 [J], 涂彦
5.络合铁脱硫法在冀东油田应用的可行性分析 [J], 黄文青; 苑潇
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新型络合剂的合成及其络合铁脱硫工艺研究

新型络合剂的合成及其络合铁脱硫工艺研究

新型络合剂的合成及其络合铁脱硫工艺研究严思明;廖咏梅;王柏云;王富辉【摘要】采用氯磺酸磺化法合成了一种含有磺酸基和羧基的新型络合剂磺化戊二酸(SG),用 SG与乙二胺四乙酸、柠檬酸、FeCl3配制出一种三元络合铁脱硫体系。

在连续脱硫装置中考察脱硫液与硫化氢气体体积比、装置运行时间、填料高度等脱硫工艺条件对复配脱硫体系脱硫效率的影响,在再生装置中考察空气流量、再生时间、再生温度等再生工艺条件对复配脱硫体系再生率的影响。

结果表明:在脱硫液与含硫化氢原料气体积比为0.134、填料高度为0.4 m、脱硫温度为40℃、初始 pH为8.0的条件下,原料气中的 H2 S质量浓度可由227.679 g?m3降到0.011 g?m3,脱除率达99.99%;在空气流量为125 L?h、再生时间为30 min、温度为30℃、初始 pH为8.0的条件下,脱硫剂的再生率达93.24%。

%A new complexing agent SG containing sulfonic group and carboxylic group is synthesized using chlorosulfonic acid and glutaric acid.The ternary complex iron desulfurization system is prepared with SG,EDTA,citric acid and Fe3+.In a continuous desulfurization device,the effect of liquid to feed gas ratio,running time and filler height on the desulfurization efficiency of the ternary system is stud-ied.The effect of air flow rate,regeneration time and temperature on the regeneration for the ternary system is also investigated.The optimum desulfurization conditions are approached as follows:the liq-uid?feed gas ratio of 0.134,the packing height of 0.4 m,the temperature of 40 ℃ and pH of 8.0.In this case,the H2S content of the feed gas is reduced from 227.679 g?m3 to 0.011 g?m3,the removal rate is up to 99.99%.The regeneration rate is up to 93.24% at the optimum regenerationconditions:the air flow of 125 L?h,the regeneration time of 30 min,the regeneration temperature of 30 ℃ and pH of 8.0.【期刊名称】《石油炼制与化工》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】6页(P27-32)【关键词】络合剂;络合铁;脱硫;再生;硫化氢【作者】严思明;廖咏梅;王柏云;王富辉【作者单位】西南石油大学化学化工学院,成都 610500;西南石油大学化学化工学院,成都 610500;西南石油大学化学化工学院,成都 610500;西南石油大学化学化工学院,成都 610500【正文语种】中文硫化氢是一种有毒气体。

TEA络合铁法脱硫的研究_郑志胜

TEA络合铁法脱硫的研究_郑志胜

TEA络合铁法脱硫的研究_郑志胜TEA(三乙醇胺)络合铁法是一种常用于烟气脱硫的方法。

在这种方法中,利用三乙醇胺与铁离子形成络合物,通过络合物与二氧化硫进行反应,将其转化为硫酸铁(FeSO4)来实现脱硫的目的。

这种方法具有工艺简单、工艺成本低廉的优点,在烟气脱硫领域得到了广泛应用。

TEA络合铁法的研究主要集中在脱硫效率的提升和工艺流程的优化上。

目前,研究者们通过改变络合物的结构、改进反应条件和优化工艺参数等方式来提高脱硫效率。

这种方法的脱硫效率受到很多因素的影响,包括TEA和铁离子的浓度、反应温度、反应时间等。

因此,很多研究致力于寻求最佳的工艺条件,以提高脱硫效率。

同时,对TEA络合铁法的反应机理也进行了深入研究。

研究者们发现,在络合物与二氧化硫反应的过程中,主要发生的是硫酸铁与二氧化硫之间的氧化还原反应。

其反应机理主要包括络合物的分解、硫酸铁的氧化还原等步骤。

通过对反应机理的研究,研究者们能够更好地理解脱硫过程的原理和影响因素,为脱硫工艺的优化提供了理论依据。

此外,TEA络合铁法的脱硫机理研究也涉及到了废水的处理和资源化利用。

在脱硫的过程中,不可避免地会产生大量的废水,其中含有大量的TEA和铁离子。

研究者们致力于研究如何高效地处理这些废水,并将其中的有用物质进行资源化利用。

例如,通过配制合适的解吸剂,可以将废水中的TEA回收利用,从而节约成本和减少环境污染。

总之,TEA络合铁法作为一种常用的烟气脱硫方法,一直受到研究者们的关注。

目前的研究主要集中在提高脱硫效率、优化工艺流程和研究反应机理等方面。

未来,随着环境污染问题的日益严重,TEA络合铁法有望继续得到推广和应用,从而为减少二氧化硫排放做出更大的贡献。

络合铁脱硫的操作规程

络合铁脱硫的操作规程

络合铁脱硫岗位操作规程编制:李建昌审核:李佩斌第一章岗位目的和任务用络合铁法脱除胺法再生气中的硫化氢,脱除后的尾气达到环保排放要求并回收硫磺,同时脱除脱碳来再生气中硫化氢,二氧化碳再生气中H2S<10mg/m3。

第二章设备一览表第三章工艺流程说明工艺流程简述:从变换气脱硫系统来的再生气压力为0.07 Map,总量约7000(Nm3/h)被0.6Mpa络合铁脱硫液自吸进入喷射吸收塔上部,在喷射塔喷射器内气液两相混合,并不断的更新接触面积,气液两相进入喷射塔下部分离器,气相分离液滴后,进入填料塔下部填料,吸收了硫化氢的尾气经放空管排入大气。

来自脱碳系统的再生气压力为0.03 Mpa 气量为8000 Nm3/h,进入填料塔上部填料与络合铁脱硫液逆流接触后经除沫后进入再生分离器,分离液滴后进入老系统。

吸收了硫化氢的络合铁脱硫液进入填料下部,在下部填料继续吸收脱硫再生气中的硫化氢。

络合铁脱硫液富液自喷射塔,填料塔底部汇集进入富液槽,经富液泵打入喷射槽顶部的喷射器,与自吸进入喷射器的空气充分混合,经反应后进入再生槽,在再生槽内进一步氧化再生,再生后的贫液从再生槽上部溢流进入贫液槽,由贫液泵升压送入喷射吸收、填料塔循环吸收。

再生槽内析出的元素硫悬浮与再生槽顶部的环形塔内,并溢流进入硫泡沫槽,再由硫泡沫泵送入熔硫釜回收硫磺。

摘技术方案中。

第四章正常工艺指标1.流量入喷射塔再生气气量 Nm3/h(干基) 7000Nm3/h入喷射塔贫液流量~220m3/h入填料塔下塔贫液流量~220m3/h入填料塔上塔贫液流量~50m3/h2.温度℃入喷射塔再生气温度~40℃入喷射塔贫液温度~36℃入填料塔贫液温度~36℃入再生槽富液温度~36℃3.压力MPa入喷射塔再生气 0.03入喷射塔贫液 0.6入喷射再生器富液 0.64.液位喷射吸收塔 1/3~1/2填料塔 1/3~1/25.分析喷射塔进口H2S ~5 g/m3填料塔下塔出口H2S ~5mg/m3填料塔上塔出口H2S ~5mg/m3溶液碱度~35g/l溶液Fe浓度~1g/l络合剂浓度~12g/l第五章原始开车1 水、气、汽、联动试车:1.1 联动试车的目的:(1)、在单体试车的基础上,继续考核静置设备、动力设备和管道工程的安装质量。

络合铁抑盐脱硫催化剂

络合铁抑盐脱硫催化剂

络合铁抑盐脱硫催化剂
络合铁抑盐脱硫催化剂是一种用于减少高硫燃料带来的环境污染
的催化剂。

它的主要成分是铁(Fe),该物质通过和其他一些元素和
化合物结合在一起,形成一种复合物,从而具有了高度的催化性能。

因此,络合铁抑盐脱硫催化剂成为了含硫燃料的主要脱硫工艺之一。

络合铁抑盐脱硫催化剂的工作原理是通过其所包含的铁离子来将
二氧化硫(SO2)转化为硫三氧化物(SO3),然后再次转化为硫酸
(H2SO4)。

此过程中,络合铁的铁离子发挥了催化作用,从而使这个
过程得以迅速进行。

使用络合铁抑盐脱硫催化剂有很多优点。

首先,它是一种具有高
效率的催化剂,可以在较低的温度下进行催化反应,更加节能。

其次,催化剂可以被重复使用,从而减少了废弃催化剂的排放。

虽然催化剂
有耐久性,但是在长时间使用后,铁离子会逐渐失效,所以需要不断
检测和更换。

此外,使用络合铁抑盐脱硫催化剂还能实现燃料的低排放,且不
会产生二氧化碳的排放。

这对于环境保护非常重要。

总的来说,络合铁抑盐脱硫催化剂是一种高效、环保的技术,可广泛应用于高硫燃料的脱硫过程之中。

在大量应用中,络合铁抑盐脱硫催化剂材料的研究仍在不断深入,目的是进一步提高其效率和稳定性,使之更好地满足不同情况下的需求。

络合铁脱硫的操作规程

络合铁脱硫的操作规程

络合铁脱硫岗位操作规程编制:李建昌审核:李佩斌第一章岗位目的和任务用络合铁法脱除胺法再生气中的硫化氢,脱除后的尾气达到环保排放要求并回收硫磺,同时脱除脱碳来再生气中硫化氢,二氧化碳再生气中H2S<10mg/m3。

第二章设备一览表序号名称外形尺寸(mm) 温度℃工作压力(Mpa)容积(m3)介质产地1 贫液槽Φ6000L500040 常压141 络合铁液自制2 再生槽Φ6600*7100L692240 常压154 络合铁液自制3 熔硫釜Φ1000L3733170 0.66 1.87 硫泡沫永济4 富液槽Φ5000L550040 常压107.9 络合铁液自制5 吸收塔Φ2000L3400040 0.03 络合铁液自制6 喷射塔Φ2000*800L1475040 0.06 络合铁液自制7 泡沫槽Φ6000L500040 常压28.96 硫泡沫自制8 沉淀槽Φ6000*4L500040 常压70.4 络合铁液自制第三章工艺流程说明工艺流程简述:从变换气脱硫系统来的再生气压力为0.07 Map,总量约7000(Nm3/h)被0.6Mpa络合铁脱硫液自吸进入喷射吸收塔上部,在喷射塔喷射器内气液两相混合,并不断的更新接触面积,气液两相进入喷射塔下部分离器,气相分离液滴后,进入填料塔下部填料,吸收了硫化氢的尾气经放空管排入大气。

来自脱碳系统的再生气压力为0.03 Mpa 气量为8000 Nm3/h,进入填料塔上部填料和络合铁脱硫液逆流接触后经除沫后进入再生分离器,分离液滴后进入老系统。

吸收了硫化氢的络合铁脱硫液进入填料下部,在下部填料继续吸收脱硫再生气中的硫化氢。

络合铁脱硫液富液自喷射塔,填料塔底部汇集进入富液槽,经富液泵打入喷射槽顶部的喷射器,和自吸进入喷射器的空气充分混合,经反应后进入再生槽,在再生槽内进一步氧化再生,再生后的贫液从再生槽上部溢流进入贫液槽,由贫液泵升压送入喷射吸收、填料塔循环吸收。

再生槽内析出的元素硫悬浮和再生槽顶部的环形塔内,并溢流进入硫泡沫槽,再由硫泡沫泵送入熔硫釜回收硫磺。

络合铁脱硫技术工艺方案5.13

络合铁脱硫技术工艺方案5.13

延长石油合成尾气脱硫系统(湿法络合铁脱硫技术)技术文件1概述1.1项目目标本设计方案由唐山绿源环保采用络合铁脱硫技术应用于500kg/d脱硫橇装项目,净化后的H2S降至20ppm以下,并实现每天回收高品质硫磺500kg,在节约投资的前提下达到满足车载橇装需求,便于汽车运输,尾气硫化氢指标合格的目的。

2络合铁脱硫技术介绍2.1络合铁脱硫技术简介络合铁法脱硫技术是一种以络合铁为催化剂的湿式氧化脱除硫化氢的方法,其特点是直接将H2S转变成元素S,吸收H2S以后的含量小于20ppm,一般在5ppm以下,是一种工艺简单、工作硫容高且环保无毒的新型脱硫技术,克服了传统脱硫工艺硫容量低、脱硫工艺复杂、副盐生成率高、环境污染严重等弊端,硫磺回收装置尾气可使硫磺回收率达到99.99%。

络合铁脱硫技术是具有自主知识产权的络合铁脱硫化氢成套技术,相对于其它络合铁脱硫技术,具有硫容量高、可橇装化、脱硫成本低、节能、运行稳定性高、投资低、对COS、硫醇有机硫脱除率高等优点。

2.2络合铁法脱硫技术的工艺原理唐山绿源环保络合铁法脱硫技术是一种以络合铁为催化剂的湿式氧化脱除硫化氢的方法,其特点是直接将气体中的H2S转变成元素S,吸收后气体中H2S的含量小于20ppm,是一种工艺简单、工作硫容高且环保无毒的新型脱硫技术,克服了传统脱硫工艺硫容量低、脱硫工艺复杂、副盐生成率高、环境污染严重等弊端,硫磺回收率达到99.99%,净化后的尾气焚烧后烟气二氧化硫含量降低到20mg/Nm3,可满足不断提升的环保指标。

络合铁脱硫工艺为脱除硫化氢提供了一种恒温、低成本的运行方法。

其化学反应原理是利用空气中的氧气氧化气相中的硫化氢,使硫化氢被氧化为单质硫。

其化学反应方程式如式(1):H2S+1/2O2→H2O+S(1)络合铁脱硫催化剂利用水溶液中络合铁离子的氧化还原性,使含硫化氢气体与含络合铁催化剂的水溶液(简称络合铁吸收剂,下同)进行气液相接触反应。

高硫容铁基催化剂天然气脱硫实验研究

高硫容铁基催化剂天然气脱硫实验研究

高硫容铁基催化剂天然气脱硫实验研究范伟【摘要】针对传统湿式氧化还原工艺硫容低、吸收效率低的问题,基于开发的高硫容铁基天然气脱硫药剂和高效吸收反应器,开展了现场实验研究,实验结果表明:脱硫剂有效工作硫容达到1.5g/L以上,较传统脱硫剂(0.3~0.4g/L)提高3倍以上;新型高效吸收反应器吸收效率达到99.9%,塔高低于10m;在硫磺表活剂的作用下硫磺粒径大于50μm;熔硫后硫磺等级可达到合格品指标;测试了贫液、富液腐蚀规律,并对影响因素进行了测试分析.通过以上实验研究,为高硫容脱硫药剂在工程中推广应用提供了参考依据.【期刊名称】《天然气化工》【年(卷),期】2018(043)005【总页数】7页(P99-105)【关键词】络合铁;高硫容;多级吸收;新型反应器;天然气脱硫;腐蚀;熔硫;表面活性剂【作者】范伟【作者单位】中石化石油工程建设有限公司,北京 100020【正文语种】中文【中图分类】TE64;TQ125.11;TQ028.25铁基液相氧化还原法脱硫技术是一种以铁离子作为催化剂的脱硫工艺,将硫化氢直接转化成单质硫,脱硫剂吸收硫化氢并通过空气氧化再生实现脱硫剂循环利用,具有脱硫精度高、适应性强、无二次污染等优点[1]。

中等规模脱硫装置(潜硫量0.1~10t/d)通常采用液相氧化还原工艺[2],铁基液相氧化还原工艺在川科1井试采脱硫工程[3]、塔河二号联酸气硫磺回收工程中得到成功应用[4]。

川科1井试采脱硫装置配产处理天然气10×104m3/d,硫化氢体积分数0.79%,硫化氢处理量约1.1t/d,溶液循环量160m3/h,塔河二号联处理酸气8000m3/d,硫化氢体积分数25%~35%,硫化氢处理量约4t/d,溶液循环量600m3/h,采用的脱硫剂药剂硫容为0.4g/L。

药剂硫容是指单位体积脱硫液吸收硫化氢的质量,是反应脱硫剂吸收能力的重要指标,决定了脱硫液循环量。

在一定硫容下,脱硫液循环量随潜硫量的增大成正比例增大,从而影响设备运行投资和运行成本。

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络合铁脱硫剂配比
网络合铁脱硫剂配比主要有:一、液体硫酸网络合铁脱硫剂:氢氧化钾、液体硫酸、碳酸钠、硝酸钠、硼酸钠等;二、乳化剂脱硫剂:液体硫酸、乳化剂、活性炭、碳酸钠、硼酸钠、过氧化氢等;三、氨水网络合铁脱硫剂:氨水、氢氧化钾、氢氧化钠、硼酸钠、硝酸钠、碳酸钠等;四、氢氧化钠网络合铁脱硫剂:氢氧化钠、氢氧化铵、活性碳、硝酸钠、碳酸钠、硼酸钠等。

配比原则是:1、根据烟气含硫量及排放标准选择不同剂量的网络合铁脱硫剂组合;2、液体硫酸投加量一般为烟气中自由硫的1.5-2倍;3、其他脱硫剂的投加量根据硫酸的投加量和湿度改变,使用量较少;4、乳化剂脱硫剂的投加量一般为硫酸的25-50%。

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