焦炉地面除尘站系统的改进
焦炉地面除尘系统改造

2 . 3 除 尘 器 密 封
( 1 ) 装煤 除 尘 预 喷涂 管 道磨 损 较 快 。预 喷涂 管 道 由普 通钢 管 制作 而成 , 连 接 预喷 涂 料 仓 和装 煤 除 尘 料仓 的烟 尘 进 管 。在 预 喷 涂 开启 时 , 压 缩 空气 气 流 携带 从推 焦 除 尘 收集 的粉 尘 颗 粒 高 速 冲刷 管 壁 , 尤 其在 管道 弯 头 处 , 磨 损 特 别 快 。将 管 道 弯 头改 为
总第 2 1 1期
河 北 冶全
H EBEI M ETALL U R G Y
Tot a l NO . 2l l
2 0 1 3年 第 7期
2 01 3, Nu mb e r 7
焦 炉 地 面 除 尘 系统 改 造
王 晓 川
( 河 北 钢 铁集 团 宣钢公 司 焦化厂 , 河北 宣化 0 7 5 1 0 0 )
Abs t r a c t :I t i s i n t r o du c e d t he pr o b l e ms i n op e r a io t n a nd ma i n t e n a n c e o f gr ou n d d e d us t i n g s y s t e m o f 1. 2#
摘 要: 介 绍 了宣 钢 焦 化 厂 1 # 、 2 # 焦炉 地面除尘 系统运行 和维修过程 中存在 的问题 , 经 过不断改造 , 实 现
了装 煤 及 推 焦 除 尘 系 统 稳 定 运 行 , 烟尘 排放 达 到 国 家 标 准 , 满 足 了焦 炉 生 产 的环 保 要 求 。 关键 词 : 焦炉 ; 除尘系统 ; 改 造
焦化厂焦炉地面除尘站系统的改造

焦化厂焦炉地面除尘站系统的改造焦化厂焦炉地面除尘站系统的改造1 地面除尘站工艺流程及主要技术指标焦化除尘,焦炉消烟除尘,地面除尘站,推焦除尘,服务项目:一,煤焦化消烟除尘地面站工程二,粉尘治理及污水处理工程三,各类非标布袋除尘设备及配件1.1 工艺流程地面除尘站工艺流程如图1所示。
该除尘系统由离心风机、主电机、变频器、仪表系统、循环冷却水系统、压缩空气系统及管网系统组成。
在炼焦生产过程中,烟尘通过导管被吸入除尘干管,在重力除尘器内将大颗粒粉尘分离,直接流入灰斗。
较小的粉尘均匀地进入布袋除尘器中部的箱体后,吸附在滤袋的外表面上,含尘气体经滤袋过滤后进入净气室,经排风管排入大气。
当滤袋阻力达到限定值1500Pa 时,清灰装置按差压程序打开电控脉冲阀进行脉冲喷吹,此时压缩空气将滤袋表面附着的粉尘抖落,经灰斗由排灰机构排出。
该套除尘系统采用PLC自动控制技术,由除尘地面站中控制室集中监控,同时还设置了手动控制开关,便于检修。
焦化除尘,焦炉消烟除尘,地面除尘站,推焦除尘,服务项目:一,煤焦化消烟除尘地面站工程二,粉尘治理及污水处理工程三,各类非标布袋除尘设备及配件地面除尘站工艺流程该流程采用装煤与出焦干式除尘二合一技术,将装煤除尘与出焦除尘合并为一套除尘系统,利用出焦除尘过程中吸附在滤袋上的焦粉作为涂层,使装煤过程中吸入烟气中的焦油及粉尘不能直接与滤袋接触。
出焦除尘与装煤除尘交替运行,保证滤袋长期使用而不被粘结和堵塞。
系统的优点是装煤除尘与出焦除尘两个子系统共用1台除尘器、1台风机以及1套排储灰装置。
除尘器采用离线脉冲袋式除尘器,滤料选用新型防静电针毡滤气尼。
2 工艺设计上的改进2.1 在布袋除尘前增加了重力除尘器在除尘过程中,较大的烟尘颗粒通过导管被吸入除尘干管,较大的焦炭颗粒往往温度高,易损坏布袋,这样可以在重力除尘器内分离,直接流入重力除尘器底部灰斗,较小的烟尘颗粒均匀地进入布袋除尘器中部的箱体,吸附在滤袋的外表面上,可以减轻布袋除尘的吸附量,有效保护布袋,延长其使用寿命。
焦炉地面除尘系统效果的改进

( ) 出焦 除尘 。在 出焦 操作 过程 中 ,炉 头部 2 位 冒烟 比较严重 ;在 出焦 初期 1s 右 ,熄焦 车厢 0左
两 头 也有 较 大 的烟 尘 逸 出 .导致 出 焦 除 尘 效果 下
降。
名 (位 称 单 )
查 堡 墼
作 连 锁启 动过迟 且结束 过早 ,由于风机 启 动到高 速
并产 生预定 的吸力有一 个过 程 ,在除尘 干 管达 到预 定 吸力之 前下煤 已经 开始 ,风机停 止 高速运 转后 炉 盖还 没有 完全 盖好 ,因而造 成装煤 初期 和后 期均 有
黄烟 逸 出。对 此 ,我们 将 风机的 高速启 动 和停止 调
除 尘 效 果 不 佳 的 原 因
出。
1 系统 概 况
新 l、2 焦 炉 地 面 除尘 系统 采 用布 袋 式 除 尘 .
器 ,装煤和 出焦除尘 设置 在一个 地面 站 ,其 中装煤
除尘为 导管对接 式 ,出焦 除尘为皮 带密 封式 。控制
程序 采 用 P C系统 ,各 主 要 运行 参 数 可 通 过 微机 L 监 控 ,关 键操 作点均 为连锁 控制 。主要 设备及 工艺 参数见 表 l 。
装 煤 除 尘 出 焦除 尘
3 原 因分Leabharlann 析 目前 ,国内使用地 面站 除尘系 统 的厂家 其除 尘 系统 的设 备和工 艺基本 相 同 ,但也 有微 小差 别 ,马
钢 、首钢 、武钢 等装煤 除尘 为导管 对接 式 。出焦 除 尘 为皮带 密封式 ,而本 钢 的装煤 和 出焦除尘 均采 用 导 管对接式 。此 外还有 从 国外 引进 的水 封式 。我 们
第3 8卷 第 2期
淮钢焦炉除尘系统改造实践

2 1年 2 01 月
山 东 冶 金
S a d n Me al r y hnog tl g u
Vo -3 No 1 l3 . Fe r a y 2 b u r 01 1
淮钢 焦炉 除尘 系统 改造 实践
肖乃 飞 , 张 锦
( 江苏 沙钢集 团淮钢特钢有 限公司 焦化厂 , 江苏 淮安 2 3 0 ) 20 2
淮 钢年 产 8 万 t 30 0 5D捣 固焦炉 配套 的除尘 导 4 烟系统 , 采用 二合一地 面站捕 集装煤 和推焦 烟尘 , 因 设 计 问题 , 系统运行不 稳定 , 制约焦 炉生产 。经技 术 改造 解 决 了系统 相关 问题 , 炉顶 导烟 车捕 集装 煤 烟 尘 时采用充分 燃烧及 混风冷 却 除尘 效果显 著 。
摘
要: 淮钢 焦化 厂捣 固焦炉二合 一地面站除尘 系统 , 存在布袋压差 阻力过大 , 除尘器本体 着火烧仓 , 炉顶 烟气干管 、 导烟
车过烧 等问题 。通过增 加 3 个单体燃烧 室 、 套不锈 钢混风室及将 卧式燃烧室 改成立式等改造 导烟车 , 大炉顶干管通 风 1 增 量 , 力除尘器改为冷却灭 火器 等 , 重 解决 了除尘 系统故障 , 除尘效果 较好 , 装煤过程排放 颗粒物质量浓度 3 . ~ 1 g ’ 5 7.m / , 9 3 m
板 阀被 明火 和高温 烟气过烧 而变形 严重 。2 除尘 器 ) 本体 出现过滤 袋着火 烧仓 现象 。3布袋 压差 阻力 易 ) 超标 ( 到 3 0 a , 达 0P )有效 风量 减少 , 烟 除尘效 果 0 导 差 , 袋使用 寿命短 , 布 灰仓下 料 口频 繁堵 塞 。
2 除尘 导烟 系统存在 问题分 析
6m焦炉装煤除尘系统存在的问题及改进措施

6m焦炉装煤除尘系统存在的问题及改进措施焦炉是一种用于生产焦炭的设备,焦炉装煤除尘系统的主要目的是减少焦炉煤气中的颗粒物和污染物排放,保护环境和人类健康。
然而,在实际运行中,焦炉装煤除尘系统存在一些问题,需要采取相应的改进措施。
首先,焦炉装煤除尘系统存在的问题之一是除尘效率不稳定。
由于焦炉运行条件的不确定性,如煤质波动、装煤速度的变化等,导致除尘效率波动较大。
为了解决这个问题,可以采取以下改进措施:1.安装在线监测装置,实时监测煤质和装煤速度的变化,及时调整除尘系统参数,以提高除尘效率。
2.加强对装煤操作人员的培训,提高其操作技能和对系统运行特点的理解,减少不必要的操作失误。
其次,焦炉装煤除尘系统的二次污染也是一个问题。
传统的除尘系统往往存在除尘效率较高,但却产生大量的二次污染物的情况。
为了改善这个问题,可以考虑以下措施:1.增加脱硫喷雾装置,将二次污染物中的硫化物吸附和浓缩,以减少其排放。
2.引入脱硝设备,通过化学反应将NOx转化为无害的物质,减少其对环境的污染。
再次,焦炉装煤除尘系统的减排效果不够明显。
虽然装煤除尘系统可以在一定程度上减少焦炉煤气中的污染物排放,但是仍然存在一定排放量。
为了进一步提高减排效果,可以采取以下改进措施:1.提高除尘系统的运行效率,最大限度地捕捉和过滤颗粒物和污染物,减少其排放。
2.引入先进的除尘技术,如静电除尘、湿法除尘等,以提高系统的捕集效率。
最后,焦炉装煤除尘系统的运行和维护成本较高。
除尘系统的运行需要大量的电力和各种资源的消耗,而且维护费用也较高。
为了降低运行和维护成本,可以考虑以下措施:1.使用节能型设备,如高效除尘器和新型风机等,减少能源消耗。
2.定期进行设备的维护和保养,及时更换损坏的部件,以延长设备的使用寿命。
综上所述,焦炉装煤除尘系统存在除尘效率不稳定、二次污染和减排效果不明显等问题。
通过安装在线监测装置、增加脱硫喷雾装置、提高除尘系统的运行效率、引入先进的除尘技术、使用节能型设备以及定期进行设备的维护和保养等改进措施,可以有效地解决这些问题,提高焦炉装煤除尘系统的性能和经济效益。
除尘地面站治理焦炉烟尘系统的改造

等有 毒有 害物 质的 烟尘从 装煤孑 逸 出 。伴 随装煤 操 L 作, 其污染 物呈 阵发性排 放 , 外排 污染 物 占炼 焦 过程
中全 部 排 放 物 的 59 6 %2 0 ~ 0 [。 6 ]
气 流释放过程 中抖 动滤袋 ,使滤袋表 面粉尘脱落 , 阻
力下 降 。被清掉 的粉 尘落入灰斗 , 双层排灰 系统 排 经
室, 粗颗粒 直接落 入灰 斗 , 细粉尘 随气 流经过 袋体过 滤, 粉尘积 附在滤袋外表 面 , 过滤后的净气进入 上箱 , 由各室 出风 口进入排风集合管 , 经风机排人 大气 。留
在 滤 袋 表 面 的粉 尘 随 时 间 延 长 不 断 增 多 , 袋 阻 力 增 滤 大。 时 , 此 由控 制 仪 表 定 时 开 启 各 室 反 吹清 灰 系 统 , 轮 流 向各 排 滤 袋 内喷 吹 定 量 压 缩 空 气 ,滤 袋 瞬 间膨 胀 ,
焦 炉 装 煤 、 焦 过 程 中 , 大 量 污 染 物 产 生 。 些 出 有 这 污 染 物 不 仅 对 企 业 周 边 的环 境 造 成 严 重 污 染 , 会 对 还
J6— N 0 6型焦 炉 两 座 ( 2×5 5孔 ) 采 用 全 干式 焦 炉 除 尘 。
地 面 站 的 形 式 , 于装 煤 及 出焦 过 程 中 产 生 的有 组 织 对 排 放 污 染 物 进 行 治 理 。 除 尘 设 备 的工 作 原 理 如 下 : 设 置 在装 煤 车 / 焦 车上 的 集 尘 设 备 , 风 机 的 拦 在
( 山 中润煤 化 工 有 限 公 司 , 山 0 3 1 ) 唐 唐 6 0 1
摘 要 分 析 了 焦 炉 生 产 过 程 中 产 生 的 烟 尘 来 源 , 绍 了唐 山 中 润 煤 化 工 有 限公 司焦 炉 烟 尘 治 理 情 况 , 介 为
太岳焦炉除尘改造方案
一、概述山西太岳焦化有限公司除尘系统自建成投产以来,由于种种原因布袋使用时间短,装煤出焦烟气补集也不能达到理想效果,经泊头市叁诚除尘设备有限责任公司技术人员对贵公司现有除尘系统的实地考察和与各位焦化厂技术人员多次探讨研究,制定了初步改造方案,供贵公司各位领导研究决定。
二、总体设计改造方案(一)、焦炉的有关参数炉型: X 型孔数: X 孔炭化室尺寸(长×宽×高): XXmm结焦时间: X小时入炉煤挥发份: X%以下(二)、现有除尘设施存在的问题焦化厂现有除尘系统为装煤、出焦“二合一”三轨单管地面站干式除尘形式。
除尘地面站设计为引风量为Xm3/h,除尘器过滤面积大于X㎡,按现有国内焦化除尘经验看,地面站主要设备应能满足现在国家环保要求。
现在存在问题是布袋除尘器滤袋使用才几个月(滤袋正常使用寿命应大于12个月),滤袋就被焦油糊死,透气率降低,除尘系统不能正常工作必须更换滤袋……焦时除尘罩处吸尘效果较好单是拦焦车与炉门对口处由于不能密封又没有相关措施,致使冒烟严重。
不能达到理想效果。
(三)、改造方案1、焦炉烟气来源与性质焦炉生产过程中,会有大量的有害气体排放,包括含有焦油类物质的煤气和大量粉尘。
这些污染物污染了环境,同时对人体健康也十分有害。
在装煤时1吨装炉煤的污染物数量为X kg……化生产及环保设备生产企业应十分重视装煤,出焦过程的粉尘控制。
炭化室装煤过程烟气来源:装入炭化室的煤料臵换出大量空气,开始装煤时空气和入炉的细煤粒不完全燃烧生成炭黑,而形成黑烟。
装炉煤和高温炉墙接触,升温,产生大量水蒸气和粗煤气。
出焦过程的烟尘来源:推焦时产生的烟尘因素来自下述几个方面:(1)炭化室两侧炉门打开后散发出的炉内残余煤气。
(5)载有焦炭的熄焦车行驶途中散发的烟尘。
在焦炉烟尘中散发量最大的部分是装煤和出焦两个环节,占焦炉污染量的60%以上。
危害最严重的是在焦炉装煤时散发的大量荒煤气和其中夹杂的有害物质,其中苯可溶物和苯并芘的排放量分别是出焦排放的14倍和50倍。
提高捣固焦炉地面除尘效果的优化改造
提高捣固焦炉地面除尘效果的优化改造摘要:针对捣固焦炉“二合一”地面除尘设备,存在漏风严重、布袋易板结、装煤冒烟严重等问题,对除尘系统进行全面优化改造,提高除尘效率达标排放。
关键词:捣固焦炉;除尘站;环保1.现状分析河北唐山某焦化公司现有2组4座4.3M捣固焦炉,原按顶装煤配套设计有两座装煤、出焦“二合一”式除尘地面站,2008年改造为捣固焦炉时将装煤除尘系统配置了“预喷涂装置”,使用效果仍不理想,除尘系统漏风严重,滤袋经常板结,装煤冒烟严重,达不到国家烟尘排放标准。
2.主要缺陷及改造方案单套地面除尘站配有710KW鼓风机,设计风量为14.7万-29.3万m3/h,设计风压8000-6000Pa,实际运行风机机前压力-2400Pa,除尘器前压力-800Pa,阻火器前压力-600Pa。
分析认为,风机设计能力足够大,但阻火器前吸力小,系统漏风是主要原因。
2.1除尘管道改造原有管道的所有连接方式都为从一侧吸风,导致管道的另一头没有风量。
将管道引风口改为中间引风,在同组焦炉的炉顶管道与主管道连接处分别设置阀门,当1#炉生产时关闭2#炉吸尘管道,2#炉生产时则反之;确保最小的漏风率和风机最大做功。
2.2除尘翻板改造经观察分析,除尘系统漏风主要来源于机、焦两侧除尘翻板变形、关闭不严。
尤其焦侧翻板,是内翻板结构,受筒壁和阀板变形、阀柄卡阻等因素影响,大多数无法关闭到位,漏风较大。
2.2.1改造方案焦侧翻板工作原理是,来自拦焦车除尘罩顶部的电液推杆推动翻板外置的推杆,带动翻板旋转,当电液推杆后撤复位后,翻板因转轴偏上产生的平衡自重将翻板关闭。
原设计转轴中心上移偏移量小,翻板下部与上部重力差接近,转轴稍不灵活则翻板无法关闭到位。
综合以上缺陷,考虑到现有阀板和筒壁的变形情况,将原有阀板拆除,并对其结构进行改造。
(1)将翻板旋转中心上移,增加翻板自重不平衡量,使关阀力矩增大,从而提高密封性能。
(2)转轴改为半轴设计,将轴与轴承座径向间隙放大到2mm,一方面防止转轴不同心而导致卡阻问题,另一方面方便转轴及轴承座的检查更换。
莱钢焦炉装煤地面除尘设施改进
1选 择合适 的布袋材质 。袋式 除尘器 的滤料 即 ) 布袋所用 的滤布 , 性能直 接影响 除尘器 的效 果 、 其 阻 力等 。不 同材质 的滤布其 面密度 、 网孔尺 寸等不 同 , 选用滤料 要和粉 尘 、 气体 的性质 、 温度 、 粒径 、 湿度 相
蓥
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丽
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工 时 同步 投人 使 用 。近 几 年 , 随着设 备 的 老 化 , 装 煤 除尘 系统 逐 渐暴露 出一些 问题 , 响 了除尘设 施 影 的运行效率 。为此 , 对除尘设 备进行 改进 。
H l 蓑H
图 1 装 煤 除 尘 工 艺 流 程
适应 。莱 钢焦化 厂 2 座焦 炉装煤 除尘 系统选 用 的滤
3 除尘设施 改进
3 1 消 除爆鸣现 象 .
布 材质 为涤纶 防静 电针 刺毡 除 尘布 袋 , 这种 涤纶 材 料 耐酸 、 弱碱 、 耐 耐磨 、 耐腐 蚀 , 弹性 较好 , 电性 能 导 差 。耐热 温度 为 10o 断 裂伸 长率 2% ~5 %, 3 C, 0 0 断
7
一
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2 1年 4 02 月
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莱 钢 焦 炉 装煤 地 面 除尘 设 施 改 进
过重新 对 除尘器 顶部 尺 寸进行 测绘 , 计 制作 出合 设
6m焦炉拦焦车除尘系统的改进
统 密 封 的前 提 下 ,提 高 吸 尘 口吸 力 至 617 Pa以上
推焦前 ,拦 焦 车摘 开 炉 门后 ,导 焦 栅 对 位 ,拦 焦 时 ,可实施 增 加炉 头烟尘 捕集 装置 的改 造 :使 用其 中
车集尘 系统 通 过两个 除尘 导套 与 除尘管 道 翻板 阀对 一 个 导套 对熄 焦车 厢 内产 生 的 烟尘 进 行 收 集 ,加 _卜
果 ,导 致从 摘 门到推 焦过 程 烟 尘 大 量 外溢 。通 过 对 拦 焦 车 集 尘装 置 改造 、除 尘 系统 密封 等措
施 ,拦 焦车 除尘效 果 明显提 升 ,现 场 环境得 到 有效 改善 。
关键 词 :拦 焦车 ;捕 集装置 ;除 尘 系统 ;密封
0 前 言
导套 、翻板 阀将烟尘导入除尘管道 ,送入冷却器并分 离火 花后 经 袋 式 除 尘 器 净 化 后 排 人 大 气 … 。工 艺
炭化室摘门后 ,空气 由机焦两侧进入炭化室 ,产 生 空气 对流 ,致使 焦 饼 上 部 产 生 大量 黑 烟 而 从 炉 头 处逸 散 至空气 中 ;推 焦 过 程 中 ,由于 热 浮 力作 用 ,烟 尘从拦焦车与焦炉间隙处外溢 ,同时由于除尘系统 密封不严等问题导致末端 吸力不足 ,推焦作业过程
接 ,启 动高 速 ,通过捕 集 罩对 出焦 过程 中 的烟尘进 行 红焦 自身热浮 力 的作 用 ,完全 能 够 满 足拦 焦 车 原 有
收集 。 由于在 炉头 部 位 无 烟 尘捕 集 装 置 ,拦 焦 车 集 集尘 罩对 烟尘 的有 效 收 集 ;另 一 个 导套 对 炉头 部 位
尘 系统 仅对 集 尘 罩 下 部 (熄 焦 车厢 内产 生 的 )烟 尘 烟尘 进行 收集 。
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仍 有 烟气 冒出 的 可能 。如 果 导 套 与炉 顶 密 封得 好 ,
可 以减少煤 气及 烟尘 的外逸 。因此 ,一方 面要 求 装
煤 的下套筒 与装 煤孔 座采 用球 面接 触方 式 ,另一 方 面收集烟 尘作 用 的外 套筒 与炉 顶之 间 ,要 选 用耐 高 温 耐磨 的柔 性材 料来 起密封 作 用 。 34 集气 管压 力与高 压氨水 压 力 . 采用侧 吸 式无烟 装煤 技术 ,核 心是利 用 高压 氨 水喷射 在上 升管根部 产 生负压 ,将 装煤 过程 中的煤 气 、烟尘等导 入到集 气 管 中。 因此 ,集 气管 的压 力 大小 ,同样对 装煤效 果 产生影 响 ,压力 太 大时 ,必 然造成 炉顶 区在装 煤 时 冒烟 增大 .但集 气 管压 力太 低 ,易造 成炭 化室 负压对 炉墙 不利 ,集 气 管压力 保 持正 常 为 宜 。43 焦 炉 以 8 + 0 a为 好 。 同 样 , . m 02P
却水 系统 、压缩空 气 系统及 管 网系统 组 成 。在 炼 焦 生 产 过程 中 ,烟 尘通过 导管 被 吸入 除尘 干管 ,在 重 力除尘 器 内将大 颗粒粉 尘分 离 ,直接 流 入灰 斗 。较 小 的粉尘均 匀 的进 入 布袋 除尘器 中部 箱体后 ,吸附 在滤袋 的外 表 面上 ,含尘气 体经 滤袋 过 滤后 进 入净 气 室 ,经排 风管排 人 大气 。当滤 袋 阻力达 到 限定 值 l5 0 a时 ,清灰 装 置按 差 压 程 序 打开 电控 脉 冲 阀 0 P 进 行脉 冲喷 吹 ,此 时压 缩空 气将 滤袋 表 面附着 的粉 尘 抖落 ,经 灰斗 由排灰 机构 排 出。该 套 除尘 系 统采 用 P C 自动控 制 技 术 ,由除 尘 地 面 站 中控 制 室集 L
我们借 鉴 国内外 同行业 焦炉 除尘 的经验 . 自行设 计
了 l 集焦炉 出焦 除尘 和装煤 除 尘于一 体 的地 面除 套
尘站 系统 .该系统 投 入运行后 .焦炉烟 尘 和废气 排 放达 到了 国家规定 的排 放标 准 ,本 文重 点介 绍地 面
除尘站 系统 自行设 计 的改进情 况 。
尘 效 率 的要 求 ,预 先 设 定 了装 煤 和 出焦 的工 作 频 率 。但是在 实际操作 过程 中 ,考虑 到可 能发生 风机 频率 异常增 加或除尘 干管 吸力 突然增 加 等情况 .会
使 除 尘干管损 坏或产 生其 他不 安全 因素 。为避 免这 些 不 安全 因素 ,在除 尘干管 上增 设两 个 防喘 阀 ( 超
作 者 简 介 :王 正 伏 (9 7 ) 男 ,T 程 师 16 一 ,
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2 6
燃 料 与 化 工
F e & Ch mia rc se ul e c lP o es s
Jn2o a 0 8
Vo.9No1 1 . 3
中监控 ,同时还设 置 了手 动控制开 关 ,便 于检 修 。 该 流程 采 用 装 煤 与 出焦 干式 除尘 二 合一 技 术 , 将 装煤除 尘与 出 焦除尘 合并 为 1 除尘系 统 ,利用 套 出焦除 尘过程 中 吸附在 滤袋上 的焦粉 作为 涂层 ,使
l 地 面 除 尘 站 工 艺 流 程 及 主 要 技 术 指 标
l - 工 艺流 程 l
地 面除尘 站工 艺流 程如 图 l 示 。该除 尘系 统 所
装 煤 除 尘 干 管
装 煤 蝶 阀
除 尘 器
除 尘器
图 1 地 面 除 尘 站 工 艺 流 程
收 稿 日期 :2 0 — 9 1 070— o
3S 最 后两子 装煤 除尘 . L
在 装煤 到焦 炉最后 两孔 时 ,由于 已无处 于 结焦
末 期 的炭化 室可用 ,无 法实施 侧 吸管技 术 ,可在 每
座 焦 炉 的末 端 两 孔 炭 化 室 处 ,增 设 小 的接 口翻 板 阀 .将 装煤 烟尘导 入 到推焦 除尘 的集 尘管 去地 面站
处理 ,亦 可在末 端两孔 时采 用 比正常 略高 的高 压氨
水 压 力 .达到减 少烟 尘逸散 的 目的 。
总之 ,利用 此高 压氨水 喷射 为核 心 的侧吸 式无
烟 装煤技术 ,具有投 资小 、操作 简单 、效 果好 的特 点 .在焦 炉炉顶 的无 组织排 放 ,可 以达 到 国家 允许
吸力 自动打开 阀 ) ,在装 煤 或 出焦 过 程 中 ,一旦 发 生于管 吸力超过 标准 时 ,防喘 阀 自动打开 ,确保 系 统 安全 运行 。
装 煤过程 中吸 人烟气 中的焦油及 粉 尘不能 直接 与滤
袋接 触 。出焦 除尘与 装煤 除尘交 替运行 ,保 证 滤袋 长期 使用 而不 被粘结 和堵 塞 。系统 的优点 是装煤 除 尘 与 出焦 除尘 两 个子 系统 共用 1台除尘 器 、 1台风 机 以及 1套排储 灰装 置 。除尘器 采用离 线脉 冲袋 式 除尘 器 ,滤料选 用新 型 防静 电针 毡滤气 尼 。
的排 放标 准 。
Hale Waihona Puke 焦炉 地 面 除尘 站 系统 的改进
王 正 伏
( 苏苏钢 集 团公 司 焦化厂 ,苏州 2 5 5 ) 江 11 1 苏钢 集 团 公 司炼 焦 厂 于 2 0 0 5年 改 建 投 产 了 l
座5 O孔 J K 3 9 D型 焦 炉 ,在 改 造 炉 型 的 同 时 , N 4—8 由离 心风机 、主电机 、变频 器 、仪表 系统 、循 环冷
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2 0 年 1月 08
燃 料
与 化 工
第 3 9卷第 l 期
利用 侧 吸管 技 术 ,其 原 理在 于 “ ” 导 ,即 将装
煤 时从装煤 口逸 出 的烟尘 导入 到隔 壁炭化 室 中 ,但
高 压 氨水 的压 力 也不 宜 太 大或 太 小 ,压 力偏 低 时 , 吸力不 够 ,装煤除 尘效果 不 好 ,压 力偏 大时 ,进 入 集 气 管 的粉 尘 过高 ,易 引起 焦 油 质 量 变 差 。一 般