三里岛事故调查报告

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三里岛事故

三里岛事故

附录1 三哩岛事故A1.1 核电厂概况美国Pennsylvania 州,Three Mile Iland上的二号堆,TMI-2,为B&W 公司设计和建造,1978 年12 月投入使用。

两环路,每个环路有两台冷却剂泵。

蒸汽发生器是直流式的,这意味着二次侧装量较少。

一回路工作压力为152bar 。

HPIS 可在正常运行压力或更高压力下向一次系统注入含硼水(它的截止压力为197bar),当一次侧系统压力降至110bar 以下时,自动起动。

安注箱压力为41 barLPIS 的起动压力是28bar核电厂的额定功率:2772MW, 961MW(e)事故前核电厂的状态及始发事件:1979 年3 月28 日凌晨,TMI-2 在97%额定功率下,以自动控制方式运行。

稳压器的释放阀及安全阀均有持久的微小泄漏(大约0.3kg/s)二回路中,有一些堵塞的离子交换树脂(A resin block had developed in a condensate polisher unit's transfer line),准备用压缩空气及去离子水输送至回收箱,这一操作,使水进入了压缩空气系统,然后进到空气管路上的仪表中,引起了紊乱,关闭了冷凝水增压泵的进水阀门,于是冷凝水增压泵及主给水泵停止运行。

A1.2 事故过程A1.2.1 第一阶段汽轮机停车(0—6min)0 s汽轮机停车,蒸汽旁路阀打开,辅助给水泵启动,失去主给水,使蒸汽发生器从一回路系统导出热量减少,汽轮机停车后,主泵继续运行,反应堆继续运行。

反应堆冷却剂系统压力上升3—6 sRCS 压力达到PORV 整定值155bar,阀开启卸压,这不足以降压,RCS 压力继续上升8 sRCS 压力达到停堆整定值162 bar,控制棒插入堆芯,停堆,至此一切保护系统工作正常,接下来需要的是带走衰变热。

13 sRCS 压力降至PORV 自动关闭压力152bar,但关闭失效,卡开,造成了一个小破口失水事故(汽腔小破口),RCS 冷却剂不断从PORV 流失,在二回路系统中,全部三个辅助给水泵在运转,但是在SG 中水位在下降。

三里岛典型案例分析及整改措施流程详解

三里岛典型案例分析及整改措施流程详解

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三里岛核电站事故视频文本资料记录

三里岛核电站事故视频文本资料记录

三里岛核电站事故视频文本资料记录美国三里岛压水堆核电厂二号堆于1979年3月28日发生的堆芯失水而熔化和放射性物质外逸的重大事故。

这次事故是由于二回路的水泵发生故障后,二回路的事故冷却系统自动投入,但因前些天工人检修后未将事故冷却系统的阀门打开,致使这一系统自动投入后,二回路的水仍断流。

当堆内温度和压力在此情况下升高后,反应堆就自动停堆,卸压阀也自动打开,放出堆芯内的部分汽水混合物。

同时,当反应堆内压力下降至正常时,卸压阀由于故障未能自动回座,使堆芯冷却剂继续外流,压力降至正常值以下,于是应急堆芯冷却系统自动投入,但操作人员未判明卸压阀没有回座,反而关闭了应急堆芯冷却系统,停止了向堆芯内注水。

这一系列的管理和操作上的失误与设备上的故障交织在一起,使一次小的故障急剧扩大,造成堆芯熔化的严重事故。

在这次事故中,主要的工程安全设施都自动投入,同时由于反应堆有几道安全屏障(燃料包壳,一回路压力边界和安全壳等),因而无一伤亡,在事故现场,只有3人受到了略高于半年的容许剂量的照射。

1979年3月28日,凌晨四点。

水管爆裂,阀门被打开,以释放反应堆内部的压力,但操作人员不知道阀门失灵,未能关闭,导致冷却水从阀门外流,堆芯温度过高。

技术故障之后又是认为失误,由于度数相左令人不解,操作员错误关闭了本可冷却堆芯的紧急供水系统,如果不是操作员干扰三里岛运作,关闭水泵,核电站本可自救。

当时所有人都认为考虑得很周全,却唯独没有考虑到操作人员的干扰后果,操作人员以为切断水阀是在挽救核电站,可实际上是他们亲手断送的。

数分钟内,控制室操作台陷入一片混乱,上百盏指示灯闪烁不停,警报声。

操作员不能逐个应付,只能按照轻重缓急优先处理。

太多数据一下涌入电脑,电脑进程太缓慢,来不及分析打印数据,报告得一个半小时才出来。

操作员始终坚信堆芯防护严密,安全无错,大多数人都在这干了半辈子,不相信会发生核灾难,他们的心态是拥有完备的安全系统。

控制室发现核辐射,报警。

F.美国三哩岛核电厂事件回顾案例讨论_简R1

F.美国三哩岛核电厂事件回顾案例讨论_简R1

背景與事件過程
1979 3 28 星期三4:00:37 AM

由於化學除污系統的樹脂發生阻 塞現象,使得凝結水幫浦跳脫, 進而也使飼水幫浦和汽機跳脫, 停止運轉。於是輔助幫浦自動啟 動,但由於輔助飼水管路上的一 閥門,在維修後沒有依照規定打 開,故無法將水注入蒸汽產生器 二次側,反應器內產生的熱無法 移除,造成反應器壓力快速上升 ,調壓槽灑水系統自動啟動灑水 降壓,釋壓閥亦開啟洩壓,但系 統壓力仍繼續上升,觸及反應器 急停設定值。控制棒插入爐心, 核分裂反應停止。
设施?技术支持中心tsc?在厂的作业支持中心osc?邻近厂区之紧急应变中枢eof?控制室的紧急反应功能数据系统?安全数据显示系统spds?核能数据链路ndlnureg0696要求核電廠?技術支援中心tsc?在廠的作業支援中心osceof?控制室的緊急反應功能?安全數據顯示系統spds?核能資料連結ndl运转员之要求


背景與事件過程
1979 3 28星期三6:18 AM 運轉人員此時終於注意到釋壓閥沒有 關閉,於是手動關閉了釋壓閥,反應器 溫度及壓力隨即上升。 1979 3 28星期三6:55 AM 由於燃料已有破損,冷卻系統之高放 射性警報響起。可惜沒有任何一位運轉 員聽到警笛聲。可能是由於數以百計的 警報聲響起,運轉員無法及時分辨處理 ,故隨手把警報關掉。也可能主要警報 聲響失效或是運轉員漏聽。此時,運轉 員依然不知道圍阻體建築內,含有放射 性的水和蒸汽量正持續的升高中。 1979 3 28星期三7:30 AM 圍阻體、反應器廠房和輔助廠房輻射 強度繼續上升。
背景与事件过程
1979 3 28星期三4:00:50 AM

反应器急停后,功率降低,反应 器压力亦随之降低。当反应器压力 降至释压阀门自动关闭点时,阀门 却没有关闭,于是冷却水由阀门持 续流出。由于辅助饲水无法进入蒸 汽产生器,故蒸汽产生器内二次侧 的水已逐渐被烧干。另一方面,释 压阀的开启造成反应器压力持续下 降,导致紧急炉心冷却系统自动启 动,将高压硼水注入炉心。运转员 开始担心调压槽的水位过高会使调 压槽丧失调压功能。然运转员此时 不知道蒸汽产生器已经没有饲水, 且调压槽释压阀发生故障,没有关 闭。

680. 核安全事故的案例分析与教训总结

680. 核安全事故的案例分析与教训总结

680. 核安全事故的案例分析与教训总结680、核安全事故的案例分析与教训总结在人类利用核能的历史进程中,核安全事故犹如一道道醒目的警示,提醒着我们核能利用的复杂性和潜在风险。

核安全事故不仅会对人类健康、环境造成巨大的破坏,还会引发社会恐慌和经济损失。

为了更好地预防和应对核安全事故,我们有必要对一些典型的案例进行深入分析,并从中总结出宝贵的教训。

一、三里岛核事故1979 年 3 月 28 日,美国宾夕法尼亚州三里岛核电站发生了核泄漏事故。

这是美国历史上最严重的核事故之一。

事故起因是一个设备故障导致反应堆冷却剂系统的压力升高,安全阀自动开启,但随后未能正常关闭,导致大量冷却剂泄漏。

操作人员在应对过程中出现了一系列误判和操作失误,最终导致堆芯部分熔毁。

这次事故虽然没有造成直接的人员死亡,但对周围居民的心理和健康产生了长期的影响。

大量居民被迫撤离,周边地区的环境受到放射性污染。

从中我们得到的教训是:设备的可靠性和维护至关重要,操作人员的培训和应急响应能力需要不断加强。

同时,在事故发生后,及时、准确的信息公开对于缓解公众恐慌和稳定社会秩序起着关键作用。

二、切尔诺贝利核事故1986 年 4 月 26 日,苏联乌克兰境内的切尔诺贝利核电站发生了迄今为止世界上最严重的核事故。

事故的直接原因是在进行一项安全测试时,反应堆功率急剧上升,操作人员违规操作,导致反应堆失控爆炸。

大量放射性物质泄漏到大气中,随风飘散,对周边地区乃至整个欧洲的环境和居民健康造成了极其严重的影响。

这场灾难导致了大量人员的急性辐射病和死亡,许多人被迫离开家园。

受污染的地区在未来几十年内都无法正常居住和耕种。

切尔诺贝利核事故给我们的教训极其深刻。

首先,安全制度和操作规范必须严格遵守,任何违规行为都可能带来灾难性后果。

其次,对于核设施的设计和建设,必须充分考虑各种可能的风险,并采取有效的防护措施。

此外,国际社会在应对此类重大核事故时,需要加强合作,共同应对挑战。

三里岛核事故分析

三里岛核事故分析
02:02 :主系统压力下降至11.3MPa,专设安全系统ESF触发;高压注入系统自动触发向堆芯注入含硼水;
03:13 :因担心水位继续上升会造成稳压器水实体运行,操纵员关闭一台HPI泵,安注流量从2.7m3/min下降至0.1m3/min。
三里岛事故演变
01
13:00 :四台主泵持续振动,且主泵电流低;由于回路B的两台主泵振动最大,操纵员停止了这两台泵的运行;
三里岛核事故
汇报日期
汇报人姓名
单/击/此/处/添/加/副/标/题/内/容
三里岛事故后果及反思
三里岛事故演变
三里岛事故概述
三里岛电厂系统简介
3
2
1
4
目录
1979年,在美国宾夕法尼亚州-哈里斯堡三里岛核电站,发生了美国核电史上最严重的核事故
包壳:Zr-4
05
专设安全设施:反应堆控制棒,高压注入应急堆芯冷却系统,含硼水箱,安全壳ECCS再循环水坑
给水系统:
三里岛电厂系统简介
三里岛事故概述
主给水系统失去运行,汽轮机停机 辅助给水系统未能投入运行; 稳压器泄压阀自动开启,反应堆停堆; 稳压器泄压阀未能关闭,失水事故; 高压安注系统自动动作,但注射流量被认为限制; 稳压器失去控制功能,堆腔上部形成蒸汽; 由于所有主泵停止运行,泄压阀不能关闭,堆芯失去了所有有效的冷却手段,堆芯过热,锆水反应,堆芯熔化。
2号机组以97%FP功率运行;
三位工作人员在维修精华给水系统的离子交换系统,忙于把7号凝结水净化箱内的树脂输送到树脂再生箱去;
在冲洗树脂时,水通过一个因故障卡开的逆止阀进入仪用压空系统,导致所有正在运行的的混床同时隔离;
凝结水流量丧失立即引起凝泵、凝升泵、主给水泵跳泵;导致给水总量丧失,汽机跳闸停机,ICS系统降反应堆功率;

三里岛核事故的结果是什么

三里岛核事故的结果是什么

三里岛核事故的结果是什么三里岛核事故是位于美国宾夕法尼亚州三里岛核电站发生的一次严重外核事故,以下是为你整理的三里岛核事故的结果,让我们一起来了解。

三里岛核事故发生在1979年美国的宾夕法尼亚州地区。

1979年的3月28日,电站发生了核事故,这次事故的过程是非常令人惊恐的,事故发生后也导致了许多不良的状况,那么三里岛核事故结果是怎么样的呢?关于三里岛核事故结果如何还要从事故发生时说起,当时三里岛的核电站中突然发出了警报的声音,不仅红灯不停的闪烁着,而且涡轮机也停止了转动,压力和温度都在一瞬间出现了升高的现象,过了一段时间后又泄漏了许多放射性物质,直到六天后温度才开始逐渐降了下来,然而反应堆却陷入了瘫痪,可以说这次事故是非常严重的,那么三里岛核事故结果究竟是怎样的呢?在这次事故发生了之后,整个美国都为之震惊了,核电站周围的居民更是惶恐不安、手足无措,他们不知道自己究竟会受到哪些影响,在政府的安排之下大约有二十万的人员从这一地区撤出,并且被安置到安全地带。

尽管政府的安排让一些居民的紧张情绪受到了安抚,但是美国各个城市的群众依旧纷纷行动起来,并且进行了大规模的示威活动,希望政府可以为群众多设想一些,并要求政府对正在修建的核电站予以停工,或者直接将核电站关闭,他们的行动在当时造成了很大的影响,而美国以及西欧地区的国家不得不重新看待核动力的相关计划。

三里岛核事故的起因三里岛核电站是压水反应堆结构。

当时反应堆正在稳定地接近满功率运行,清晨4时,蒸汽发生器给水系统出了点毛病(一台把汽轮机冷凝水送回去的给水泵发生了故障)。

因此汽轮发电机自动脱扣了,控制棒插入反应堆。

反应堆功率下降,至此还没有发生什么事故。

三台备用给水泵本应供应必要的给水,可是它们没动,正如事后才搞清楚的,那是一个通往蒸汽发生器的阀门给错误地关闭了。

8分钟之后才发现这个错误,打开了阀门,但蒸汽发生器已经烧干了。

因此,一次水冷却剂温度和压力增加,顶开了稳压器上的安全阀。

美国三里岛核电站事故的调查报告

美国三里岛核电站事故的调查报告

美国三里岛核电站事故的调查报告美国三里岛核泄漏回顾美国三里岛核泄漏回顾美国三里岛压水堆核电厂二号堆于1979年3月28日发生的堆芯失水而熔化和放射性物质外逸的重大事故。

这次事故是由于二回路的水泵发生故障后,二回路的事故冷却系统自动投入,但因前些天工人检修后未将事故冷却系统的阀门打开,致使这一系统自动投入后,二回路的水仍断流。

当堆内温度和压力在此情况下升高后,反应堆就自动停堆,卸压阀也自动打开,放出堆芯内的部分汽水混合物。

同时,当反应堆内压力下降至正常时,卸压阀由于故障未能自动回座,使堆芯冷却剂继续外流,压力降至正常值以下,于是应急堆芯冷却系统自动投入,但操作人员未判明卸压阀没有回座,反而关闭了应急堆芯冷却系统,停止了向堆芯内注水。

这一系列的管理和操作上的失误与设备上的故障交织在一起,使一次小的故障急剧扩大,造成堆芯熔化的严重事故。

在这次事故中,主要的工程安全设施都自动投入,同时由于反应堆有几道安全屏障(燃料包壳,一回路压力边界和安全壳等),因而无一伤亡,在事故现场,只有3人受到了略高于半年的容许剂量的照射。

核电厂附近80千米以内的公众,由于事故,平均每人受到的剂量不到一年内天然本底的百分之一,因此,三里岛事故对环境的影响极小。

三里岛压水堆核电站发生了堆芯熔毁的严重事故,然而,事故对环境和居民却没有造成任何危害和伤亡,也没有发现明显的放射性影响。

事实证明,压水堆核电站的各项安全设施是有效的。

检验结果表明在牛奶样品中基本上未查出放射性碘,其中最大的9个样品中碘-131浓度只有0.6—1.5贝可/升。

仅为允许值的千分之三。

电站下游两个不同地点采集的河水样品中没有查出任何放射性。

电站周围80公里范围内居民所受的剂量大约只是每年天然本底的1%左右;最大个人所受剂量,也只相当于一次X光医疗照射。

152个空气样品,只有8个样品发现微量放射性碘,而土壤样品均未查出放射性碘。

事故发生后,全美震惊,核电站附近的居民惊恐不安,约20万人撤出这一地区。

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三里岛事故调查报告篇一:三哩岛核事故相关资料三哩岛核电厂事故后,美国核电行业做了如下改善:提升和加强核电厂设计与设备要求,包括消防、管道系统、辅助给水系统、安全壳隔离、组件可靠性、自动停机能力等;更新操作员培训与配备要求,加强设计基准事故以外的培训;改进主控室人机界面设计,对主控的报警重新进行分类,把重要信息集中在安全监督盘上;加大了仪表的指示量程,并增加了重要参数监测指示;提高应急准备水平,有重大事故时应立即通报美国核管理委员会,同时,美国核管理委员会成立24 h 值班的运营中心;建立定期公开报告制度,包括美国核管理委员会视察核电厂的报告、电厂绩效、管理效果等;由美国核管理委员会的高级管理人员对核电厂的性能进行定期分析,辨识出需要加强监管的问题;成立了美国核动力运行研究所(INPO),以提供技术支持和同行评审,加强核电厂之间的经验交流;成立了美国核能协会(NEI),以利于和美国核管理委员会等政府机构及国会沟通。

NRC事故定性(NRC):A combination of equipment malfunctions, design-related problems and worker errors led to TMI-2's partial meltdown and very small off-site releases of radioactivity.设备故障、设计缺陷以及人员失误一系列综合因素导致了三哩岛核电厂(TMI)2号机组部分堆芯熔毁,极少量放射性物质外泄。

1 Impact of the AccidentA combination of personnel error, design deficiencies, and component failures caused the Three Mile Island accident, which permanently changed both the nuclear industry and the NRC. Public fear and distrust increased, NRC's regulations and oversight became broader and more robust, and management of the plants was scrutinized more carefully. Careful analysis of the accident's events identified problems and led to permanent and sweeping changes in how NRC regulates its licensees – which, in turn, has reduced the risk to public health and safety.事故影响设备故障、设计缺陷以及人员失误一系列综合因素导致了三哩岛核事故的发生,永久改变了美国核工业与美国核管会(NRC)。

事故发生后,公众对核能的恐惧和不信任日益增长,NRC管理与监督范围更广,也更为严格。

NRC通过对三哩岛核事故进行仔细分析,对核电厂持证单位管理做出了彻底改进,降低了公众健康和安全风险。

事故后,NRC做出的部分主要变更如下:Here are some of the major changes that have occurred since the accident:?Upgrading and strengthening of plant design and equipment requirements. This includes fire protection, piping systems, auxiliary feedwater systems, containment building isolation, reliability of individual components (pressure relief valves and electrical circuit breakers), and the ability of plants to shut down automatically;完善核电厂设计与设备要求,包括消防、管道系统、辅助给水系统、安全壳厂房隔离、单一部件可靠性(泄压阀和电路断路器)以及反应堆自动停堆的能力。

?Identifying the critical role of human performance in plant safety led to revamping operator training and staffing requirements, followed by improved instrumentation and controls for operating the plant, and establishment of fitness-for-duty programs for plant workers to guard against alcohol or drug abuse;更新操纵员培训与配备要求,改进在运核电厂仪控系统,以及建立适勤制度,防止核电厂员工酗酒或滥用药物。

?Enhancing emergency preparedness, including requirements for plants to immediately notify NRC of significant events and an NRC Operations Center staffed 24 hours a day. Drills and response plans are now tested by licensees several times a year, and state and local agencies participate in drills with the Federal Emergency Management Agency and NRC;提高应急准备水平,有重大事故时应立即通报NRC,同时,NRC成立24小时值班的运营中心。

持证单位每年开展数次核电厂应急演练,当地机构与联邦应急管理署(FEMA)、NRC也需参与其中。

?Integrating NRC observations, findings, and conclusions about licenseeperformance and management effectiveness into a periodic, public report;建立定期公开报告制度,包括美NRC视察核电厂的报告、电厂绩效、管理效果等。

?Having senior NRC managers regularly analyze plant performance for those plants needing significant additional regulatory attention;NRC高级管理人员对需要额外加强监管的核电厂进行定期绩效分析;?Expanding NRC's resident inspector program –first authorized in 1977 –to have at least two inspectors live nearby and work exclusively at each plant in the to provide daily surveillance of licensee adherence to NRC regulations;NRC增加向所有核电厂派遣的驻厂人员,从1977年的一名检查员提高到至少2名,负责监督持证单位是否严格遵循NRC管理条例。

?Expanding performance-oriented as well as safety-oriented inspections, and the use of risk assessment to identify vulnerabilities of any plant to severe accidents;扩大绩效和啊暖检查,以及利用风险评估来确定核电厂在应对严重事故领域存在的缺陷;?Strengthening and reorganizing enforcement staff in a separate office within the NRC;对NRC执法人员进行重组,设立单独办公室;?Establishing the Institute of Nuclear Power Operations, the industry's own "policing" group, and formation of what is now the Nuclear Energy Institute to provide a unified industry approach to generic nuclear regulatory issues, and interaction with NRC andother government agencies;成立了美国核动力运行研究所(INPO),以提供技术支持和同行评审,加强核电厂之间的经验交流,以及成立了美国核能协会(NEI),以利于与NRC等政府机构及国会沟通。

?Installing additional equipment by licensees to mitigate accident conditions, and monitor radiation levels and plant status;持证单位在厂内安装额外设备,以有效缓解事故工况,监督辐射水平和运行情况;?Enacting programs by licensees for early identification of important safety-related problems, and for collecting and assessing relevant data so operating experience can be shared and quickly acted upon; and持证单位开展检查项目,以在早期发现重大安全问题,收集并评估相关数据,从而可积累运行经验以及及时采取行动;?Expanding NRC's international activities to share enhanced knowledge of nuclear safety with other countries in a number of important technical areas.NRC加强国际交流合作,与其他国家共享核安全经验。

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