220 kV备自投装置不能正确动作案例分析
220kV备自投动作失败原因分析及改进措施探讨

220kV备自投动作失败原因分析及改进措施探讨摘要:备用电源自投简称备自投,其装置是指由于电力系统中的工作电源出现故障或者由于其他原因发生失电事故之后被断开,由备用电源取而代之的装置。
本文讲述了220 kV在线路故障发生时备自投动作的情况,并对其动作失败原因进行分析,进而提出相应改进措施。
关键词:220 kV备自投工作电源防范措施探讨现在电网规模已经日渐扩大,在10~35 kV的较低电压等级电网中或者在110 kV较高电压等级电网中,为节省电力设备投资以及简化电力网接线进行继电保护,均对其非系统主联络线采取放射性供电。
同时采用备用电源的自动投入装置提高可靠性要求,结合继电保护与其系统自动装置,成为经济有效的不间断供电重要技术。
1 备自投概述1.1 220 kV备自投现状国内供电需求日益扩大,同时可靠性要求也越来越高。
而为了满足其电力系统的可靠性要求和保证供电行业的经济运行,如今供电领域采取了备自投装置技术。
备自投装置技术可以避免人为进行某种操作时有可能会发生的错误或者不准确动作,也可以在变电所中进行安全可靠的正常运转。
1.2 备自投原理只有在工作电源失电继而备自投起动并延时的情况下,工作电源断路器先进行跳位,确认之后,即可将之视为备自投满足了逻辑条件。
因此可以避免备用电源发生倒送电或者备自投动作在故障发生时合上的情况。
只是故障的切除不是由备自投来进行,因此备自投动作进行工作电源跳位的时限理应超过重合闸和有关所有保护最长动作时限。
就地或者远控操作工作电源断路器跳位时,不对备自投进行闭锁,而应该退出其跳闸压板或者功能压板。
备用电源不应该在不满足有压条件的时候进行动作。
1.3 备自投动作时限因为备自投延时的目的是避开母线电压的短暂下降,所以其时限应该超过外部切除故障的最长时间。
当母线失压是由于母线进线断路器的跳开,而且其进线没有重合闸的功能时,为了使备用电源加速合上,可以在不延时的情况下直接跳开进线断路器。
备自投装置不正确动作的原因分析及对策

5第11卷(2009年第8期)电力安全技术微机型的备自投装置体积小、重量轻且使用智能化,整定灵活,能满足电力系统安全运行的需要,已在我局的110kV 变电站广泛使用。
但从2006年大量投入运行以来备自投装置的正确动作率仅为81%。
地区电网实行环网布置,开环运行,备自投拒动就造成全站停电,严重影响电网的安全运行,因此分析备自投装置不正确动作的原因,采取改进措施,已成为保证安全、可靠供电的一个重要课题。
1备自投装置不正确动作的统计从2006年到2008上半年,备自投装置不正确动作5次如表1所示。
表1备自投装置不正确动作统计装置型号不正确动作原因次数闭锁回路误将装置闭锁,造成装置拒动2CSB21A 型线操作箱未清扫,造成闭锁回路绝缘击穿,路自投装置装置闭锁,造成装置拒动1PSP642型保护人员处理缺陷或拆线时,没将自投母联自投装置装置退出,造成装置误动22原因分析根据备自投装置近2年的动作情况看,造成备自投装置不正确动作的原因主要有:(1)闭锁回路存在的问题造成备自投的不正确动作。
备自投装置在运行中一旦有闭锁量开入,立即放电,备自投装置将不动作。
常规的开入闭锁量有:备用线路无压闭锁、手跳运行开关闭锁、母差闭锁等。
如桥形接线、线路开关配置有保护的备自投装置需要实现手动闭锁备自投功能时,需要对线路保护、主变保护进行大量改线并要增加外附继电器等,还需要主变、线路停电传动才能保证该回路的正确性,大大增加了回路的复杂性和传动的工作量。
而通过对各种不同型号的微机型备自投装置的原理、闭锁量的作用及运行操作的实际情况等多方面进行深入的探讨后发现,这些闭锁量均按以往习惯进行常规设置,实际上并不是备自投装置必要的闭锁量,完全可以将其简化或拆除。
()对备自投装置的预试没有明确的规定。
在一次事故调查中发现,装置操作箱里布满灰尘,闭宁金锋(邯郸供电公司,河北邯郸056002)备自投装置不正确动作的原因分析及对策锁回路绝缘降低,造成自投装置闭锁。
备自投装置不正确动作的原因分析及对策

备自投装置不正确动作的原因分析及对策摘要:通过分析备自投装置不正确动作的常见原因,并制定相应的对策,使备自投装置避免拒动、误动,为提高电网的可靠性,减少用户停电时间作出积极作用。
关键词:备自投装置拒动误动对策Abstract:By analyzing the Self Input Device does not correct the common causes of action, and to develop appropriate countermeasures to prevent tripping, malfunction, to improve grid reliability, reduce outage time users make a positive effect.Keywords: Self Power Input Device,refused to move,malfunction,countermeasures1.引言随着我国人民生活水平的不断提高,人们对电力的需求越来越大,依赖程度越来越强,对电能质量的要求也更加严格,供电可靠性成为供电考核的重要指标。
因此,利用各种电气设备保证电源的不间断供电和提高供电可靠性成了现代供电企业供电工作的重要部分。
备自投装置通过供电网络系统自动装置与继电保护装置相结合,对供电网络提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,是保证电网安全、稳定、可靠运行的有力技术手段,在现代供电系统中得到了广泛的应用。
不过受工作人员误操作、误碰及供电系统复杂性等因素的影响,备自投时常出现异常现象,影响着备自投装置的正常运行,出现各种不正确动作。
本文通过总结实践经验,分析备自投不正确动作的常见原因,并提出相关的解决办法。
2.备自投工作原理常见的备自投方式分为:进线备投和桥备投。
不管是进线备投还是桥备投,其动作逻辑均由三个部分组成:允许条件、闭锁条件、充放电逻辑。
某220kV变电站0.4kV备用电源自投装置不正确动作情况分析

某220kV变电站0.4kV备用电源自投装置不正确动作情况分析摘要:本文对某变电站0.4kV备用电源自投装置不正确动作情况进行了简要分析,对不正确动作的原因进行了简要阐述,对存在的问题进行了归纳,为备自投装置运行过程中出现的类似问题提供参考。
关键词:备用电源自投装置;不正确动作;带负荷试验变电站0.4kV备用电源自投装置为站用交流电源不间断供电提供有力保障,可避免站内各重要交流负荷运行中失电,也可进一步避免继电保护设备拒动。
当前本单位新投运变电站多配置ATS装置实现站用交流电源不间断供电,但是在运的绝大部分变电站仍然使用备用电源自投装置实现本功能。
本文就某站一套0.4kV备用电源自投装置的不正确动作情况进行简要分析。
一、装置配置情况:1.备用电源自投装置配置国电南瑞科技NSR646R型装置,设置于主控楼保护间内。
进线及分段电流由电流互感器采集获取,进线电压及母线电压不经过电压互感器,直接在0.4kV母线上采集。
装置投入分段自投及进线自投4种方式。
如图1示:图1 定值控制字2.0.4kV备用电源自投装置涉及的一次设备布置在独立的站用电室内,其接线方式如下图2示:图2 一次接线方式本备自投逻辑由1QF、2QF、3QF实现,0QF为外接备用站用电源,不参与本备自投逻辑。
1QF、2QF、3QF为上海施耐德配电电器有限公司生产的Masterpact MW 06型塑料壳式断路器,同时使用交流220V电源作为操作电源,这与常规直流220V操作电源存在一定差异。
1QF、2QF、3QF操作回路图分别如下图3、4、5示:图3 1QF操作回路由上图可见,1QF使用一路交流220V电源作为其操作电源,本回路现场实际接于站用变系统0.4kVⅠ段母线,同理,2QF操作电源接于0.4kVⅡ母线,3QF使用两路分别接于0.4kVⅠ、Ⅱ段母线的220V电源经切换接触器KA切换后作为其操作电源,保证0.4kV母线任意一段失电时3QF操作电源不会失电。
影响备自投装置正确动作原因分析及改进措施

的应 用, 发挥其优势作用 , 可 以保证数字化城市建设的顺利进行 ,
确 保 城 市 的健 康 、 可持续发展 。
参考文献
[ 1 ] 吕剑亮 , 李伟 .中国数字化 城市发展模 式研究 [ J ] . 情报 科
5 结 束语
数字化城市建设是我 国城市的未来发展趋势 , 云计算技术 以
为数字化城 市的建设提供 了技术支 持与保 大到数据 支持和超 强 的计 算能力 , 有助于 教学水平 的提高 , 同时 其 自身所 具有 的优 势, 数字化城市建设过程 中要涉及海量数据 的存储 与复杂的数据 学生 的学习效率 也能得到 提升, 另 外 对 于 提 高 学 生 的 学 习 能力 、 障。 分析能力、 培 育培养高素质高水平人才也都具有重要 的意义。
公 式所 示 :
\ l l | | j l t
备 自投装置能够促使负荷进入到备用 的主变 当中。
3 结束语
备 自投装 置 目前 在 电 网 中 具 有 广 泛 的 应 用 , 能够 有 效 的促 进
经过 多次的减载 之后 , 能够得 出剩余 的总有功、 总 无 功 和 总
2 01 4 . 2 8
2 . 3 促进负荷情况 适应备 自投的逻辑改进
若是主供 电源 的进线 由于 故障而跳 开, 备 自投 能够 能够把 工 作 的母 线接到备用的 电源上 , 但会 出现负荷高于备用 电源 容量 的 问题 。 该类 问题 的存 在可导 致停 电的范围扩大 。 本文采 用 以下 的
两 台主变 的遥测信 息和符 合功率经变 电站 的二 次侧采样接
2 )当 s 1< S , 且S t n < S 1 ,S t ( n 一 1 ) > S 1 , 需 口处完成 采样操 作之 后 , 能够转 换为一 次侧有 的有 功功率 ( P 1 、 入备 自投装置运 行 ;( 在减载后的 S t n容量满足相关条件后停止 。 此 时, P 2 ) , 以及 无功功率 ( Q 1 , 、Q 2 ) 。 据此 可得 出总视载功率 S , 如以下 实施 n次减载 ,
220kV备自投未动作原因分析及整改措施

220kV备自投未动作原因分析及整改措施备自投设备是支持电力系统运行必不可少的电源装置,当系统出现故障问题时,备自投能够自动切断系统的工作电源,对应的备用电源发挥供电作用。
然而,实际的电力系统运行中容易出现问题,导致备自投未动作。
本文分析了220kV 备自投未动作的原因以及对应的整改对策。
标签:220kV备自投未动作;原因分析;整改对策随着电力系统的不断建设,备自投技术被逐渐引用到电力系统,发挥着对电力系统的电源供应作用,不仅有效控制了电力系统运行成本,也发挥了对电网的有效保护作用,实际运行中存在未动作问题,需要深入分析未动作原因,并提出整改对策。
1 220kV备自投原理分析当运行中的电源失电,对应的备自投开启却延时的状态下,电源断路器将先发生跳位,该动作得以确认,就能够认定备自投具备了一定的逻辑关系。
从而防范备用的电源出现倒送电问题,也能防止故障问题出现时,备自投不动作的问题。
由于故障的隔离并非源自备自投自身。
所以,它在工作电源跳位的时间应该延长,大于重合闸以及一切保护动作的最长时间。
如果是就地控制电源电源断路器,不应该关闭备自投,正确的做法为让功能压板或跳闸压板退出。
备自投有一定的时限要求,为了回避母线电压出现瞬间骤降现象,应确保备自投延时,具体的时间要长于外在故障隔离的时间,如果因为母线进线断路器断开而导致其失压时,同时,无法发挥重合闸作用,要想让备用电源立即闭合,就应该在不延期的前提下,切断进线断路器。
2 220kV备自投未动作原因分析(1)备自投未动作实际案例。
某地区变电站220kV电压,1M,2M分开运转。
其中线1-线4运行在220kV1M母线,其中的1M中选用旁路2030开关热备,具体如下图所示:某日线路5,BC相间出现接地故障,距离1段出现保护动作,三跳不重合。
该变电站备自投未发出任何动作,同时发现2M母线处于失压状态,进而造成此变电站彻底失去电压。
专业人员亲临现场进行检查、分析并进行调试检验。
220kV母线保护装置误动分析及反措实施
220kV母线保护装置误动分析及反措实施摘要:分析了南方电网发生的一起母线保护装置误动作事件,提出了防止该类型事故发生的改进措施。
关键词:母线保护;误动;反事故措施0 引言母线是电力系统中相当重要的一个元器件,它起到容纳及分配电能的作用,母线的稳定运行可以保障电力系统可靠、安全运行。
一旦母线上发生故障,根据其电压等级不同,可能会严重改变电力系统潮流,大大破坏电力系统稳定性。
因此针对110kV及以上电压等级的母线往往会配置母线保护装置,当母线发生故障时,迅速切除故障,保证电力系统安全稳定运行。
但由于运维人员对母线保护的原理掌握不充分,出现过多次母差保护误动作的事故事件,本文中选择其中的一起事件进行分析,并提出了防止母线保护装置误动的改进措施,对电力系统安全稳定运行具有重要的现实意义。
1 事件分析1.1事件经过某220kV变电站220kV部分主接线图见图1。
图1正常运行方式为:Ⅰ母、Ⅱ母通过母联开关212并联运行。
各间隔TA变比均为1200/5,201、202为主变高压侧断路器(电源联络线),263、264为负荷侧断路器,该220kV母线装设了微机母线保护装置。
其中,比例制动系数整定Kr=2,差动电流门槛Idset=2.5A,Kr=Id/(Ir-Id),Id为差流,Ir为制动电流。
母线差动保护的动作条件为Id>Idset且Id>Kr(Ir-Id)。
某日,在运行过程中,母线保护装置发出了告警信号“母线分列运行”,运行值班人员到220kV开关场检查发现212断路器及两侧隔离开关均处于合位,但由于220kVⅠⅡ母负荷刚好各自平衡,后台机212间隔电流几乎为0,运行值班人员认为220kV母线保护装置误发信号,于是到母线保护屏上复归了该信号,并在后台监控机处对该告警信号进行了确认。
数日后,在263断路器出口处发生了A相接地短路故障,流过201、202、263的一次故障电流分别为1358A、1291A、2649A,在203断路器跳闸的同时,Ⅱ母母差保护动作并跳开了Ⅱ母上所有断路器,220kV Ⅱ母失压。
备自投保护装置不正确动作实例分析及对策
备自投保护装置不正确动作实例分析及对策【摘要】备自投保护装置自大量投入运行以来的正确动作率并没有达到人们的期望值,为保证电力的可靠供应,本文对变电站典型备自投配置、备自投动作原理以及备自投判据及动作逻辑进行了简单的阐述,并且结合工程实例分析了备自投不正确动作的原因,提出了相关的对策,希望对相关工作有所帮助。
【关键词】备保护自投装置;不正确动作;实例分析;对策1.备自投方式110kV某变电站采用内桥式接线,正常运行时,两段母线并列运行,1条进线作为主供电源,另1条进线为备用电源,称之为进线备自投(方式1、方式2);若两段母线分列运行,每条进线各带1段母线,则2条进线互为备用电源,称之为分段备自投(方式3、方式4)。
2.备自投装置要求(1)当母线电压小于备自投装置检无压定值,且无压时间超出装置整定定值时,备自投装置应起动。
备自投装置时间定值的整定应与其相关的保护时间及线路重合闸时间配合。
(2)备用电源开关应处于热备用状态,备自投装置满足充电条件后充电,投入时应可靠动作,否则应予以闭锁。
(3)为防止将备用电源合闸于故障点,备自投在起动后应先跳开主供电源断路器,隔离故障点后,再投入备用电源。
(4)备自投装置引入进线断路器的手动跳闸(简称:手跳)信号作为自投闭锁量,防止自投于永久性故障。
当有手跳信号开入时,应立即放电,实现闭锁。
(5)备自投装置在收到闭锁开入或功能退出时应立即放电,充电条件均满足后经延时充电,正常情况下备自投装置只允许动作1次。
3.备自投判据及动作逻辑3.1 进线备自投以方式1的2号进线备用为例,分析备自投判据及动作逻辑。
1号进线作为主供电源正常运行,2号进线作为备用,即QF1、QF3在合位,QF2在分位。
当1号进线主供电源因故障或其他原因被切断后,备自投装置动作投入2号进线作为主供电源,且只允许动作1次。
为此对备自投装置设计了类似于线路自动重合闸的充电过程,只有在充电完成后才允许自投。
(1)充电条件:Ⅰ母、Ⅱ母三相均有压,且线路电压检查控制字投入时,2号线路Ux2有电压;QF1、QF3在合位,QF2在分位;无其他闭锁开入。
某220kV变电站备自投装置设计-应用的问题分析
某220kV变电站备自投装置设计\应用的问题分析摘要本文针对近几年来在变电站综合自动化改造中,遇到有关备自投装置的一些问题进行总结,提出备自投装置设计和应用方案。
关键词备自投装置;综合自动化改造;设计中图分类号tm63 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)45-0047-021 概述在电力系统中,为了提高供电的可靠性,我们增设了备用电源自投装置,通过增设设备,可以保证连续供电,对提高多电源供电负荷的供电可靠性很有帮助。
备用自投装置的工作原理是,当工作电源因故障消失后,备用电源迅速启动,迅速切换到工作状态,同时切断工作电源,减少因停电造成的损失。
备自投装置在变电站被广泛应用,甚至是多级备自投。
例如:一个220kv变电站中,有220kv进线、10kv分段或主变、380v母线备自投共三级备自投。
本文就220kv金砂变电站备自投有关问题进行分析。
2 问题提出220kv金砂变电站现有主变3台,220kv电气接线形式现为双母线带旁路接线,设专用旁路、母联断路器,现有220kv出线5回。
110kv电气接线形式现为双母线带旁路接线,设专用旁路、母联断路器,现有110kv出线8回。
10kv电气接线形式为单母线分6段接线,每台主变10kv侧均双臂进线。
具体见220kv金砂变电站主接线图,红色为10kv部分。
10kv有 6段母线,配了四个备自投装置。
一台主变失电,一般情况下就有两个备自投装置要动作,但2#主变失电情况下,四个备自投装置都要动作,为避免备自投同时动作,可以从时间上整定,让其中两台延时动作。
如果两台主变失电或者本来就两台主变运行,其中一台主变失电情况下,一台主变根本不可能带10kv的 6段母线,这样问题就来了,四个备自投装置是相对独立的,满足备自投的启动条件它们必然会动作,最后将造成一台主变带10kv的 6段母线,主变变低过流动作,变电站10kv全部失电。
当然也许你想用切负荷应该能解决,四个备自投装置来自不同的厂家,总不能因为一种情况,让备自投每次动作都去切负荷,发现不对再去人工恢复吧,哪就不用做综合自动化改造了。
一例备用电源自投保护拒动事故案例的分析及处理
由备自投装置报文可知,备自投跳电源一(220kVHQ线),在合后继电器KKJ复归后,发开关拒动,充电方式一放电,逻辑终止。经检查,RCS9651C型保护在判断开关是否跳开(或拒动)时引入开关一副常闭触点,此处常闭触点未使用单独二次电缆线芯引入装置,而是并联接至开关合闸回路107线芯前。为避免开关电机储能未完成而合闸107回路带电合开关,造成合闸线圈烧毁,因此107合闸回路中一般串联有开关电机储能行程开关一副。由于HQ线为该变电站唯一的电源且开关储能电机电源设计为交流,交流失电后开关机构储能处于闭锁状态(开关经分-合-分后发低油压闭锁),在储能行程开关处,此时合闸回路(跳位监视回路)在合闸压力继电器处断开。
因控制回路断线,备自投装置无法收到HQ线211开关跳位信号,造成备自投放电、逻辑中断,无法合上220kVHJ线212开关,导致全站失电。
HQ线线路故障后,16时19分46秒,调度主站遥控HQ线211开关,遥控返校正确,因开关储能电机交流电源失电,开关已合闸一次后再跳开而未在储能状态下,因此储能行程开关已断开合闸回路,遥控执行未成功。
备自投动作:(1)备自投完成充电后,I、II母线均无压,备用HJ线路有压,运行HQ线路无压,无闭锁放电开入时,备自投动作跳HQ线开关。(2)HQ开关在分位,无闭锁、放电开入时,备自投动作合HJ线开关。
2事故经过
2013年5月30日16时12分57秒,该变电站220kV211HQ线保护动作,C相出口跳闸,经1082ms重合闸启动时间,C相开关重合成功,5s后备自投装置动作,220kVHQ线开关三相全部跳开,220kVHJ线未合闸,造成该220kV变电站失电。16时19分46秒,调度主站遥控220kVHQ线211开关,遥控返校正确,遥控执行不成功。
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220 kV备自投装置不能正确动作案例分析作者:吴伟钟
来源:《科技与创新》2014年第23期
1; 典型变电站的备自投简介
1.1; 备自投方式
我局典型的220 kV变电站采用的均是双母线接线方式。
220 kV供电线路基本都有4回(如图1所示),将同电源的两回线路1,2设为一个组别,将另两回同电源线路3,4设为一个组别,所以备自投方式有线路备投与母联备投两种。
线路备投:正常情况下母线并列运行,母联开关合上,一电源供电,另一电源为备用。
母联备投:当母线分列运行时,两组电源分别接于1M和2M,并各自独立运行,母联开关热备用,两组电源互为备用。
图1; 双母线接线方式示意图
1.2; 备自投装置要求
备自投装置要求主要有:①母线无压时间超出装置整定定值,且备自投装置无压定值大于电压时,备自投装置应启动。
备自投装置时间定值的整定应与其相关的保护时间和线路重合闸时间配合。
②备用电源开关应处于热备用状态,备自投装置满足充电条件后充电。
投入时应可靠动作,否则应予以闭锁。
③为防止备用电源在故障点合闸,备自投在启动后应先跳开主供电源断路器,隔离故障点后,再投入备用电源。
④将备自投装置引入进线断路器的手动跳闸信号作为自投闭锁量,防止自投于永久性故障。
当有手跳信号开入时,应立即放电,实现闭锁。
⑤备自投装置在收到闭锁开入或功能退出时,应立即放电,均满足充电条件后延时充电。
正常情况下,备自投装置只允许动作1次。
⑥备自投装置应在动作前自动减载,确保备投成功后电源系统的稳定运行。
1.3; 备自投配置
将备自投装置接入的两段母线的电压和线路单相电压作为电压量的判别依据,将接入开关量、线路切换后的电压和开关检修压板作为运行方式的判别依据。
每条进线引入三相电流并接入110 kV线路负荷进行减载计算,同时,接入外部信号用于正常操作或母差失灵等保护动作时闭锁备自投动作。
配置开关出口压板,以实现开关分合闸传动。
2; 备自投判据及动作逻辑
2.1; 线路备自投判据
假设线路1,2为主供电源,母联运行,即线路3,4应同时满足线路的检修压板在退出状态、线路开关在分位、线路切换后电压≥U1(表示本侧母线刀闸在合位)、线路PT测量电压≥U1(表示线路有电)、线路组别不为0(表示可作为备投线路)、线路备投优先级不为0(表示参与备投)这几个条件,才能实现备投功能。
2.2; 母联备自投判据
在母线分列运行时,线路1,2作为主供电源对1M供电,线路3,4作为主供电源对2M 供电,母联开关热备用。
母联开关应同时满足母联开关的检修压板在退出状态、母联开关在分位、母联开关两侧的母线均有压这几个条件,才能实现备投功能。
判别备投方式和延时充电完成后,需要在以下条件下,备自投功能才能开放:①“备自投功能压板”在投入状态。
②母联检修压板退出时两段母线均有压,或母联检修压板投入时有且仅有一段母线有压。
③非检修状态的母联开关在合位。
④一组线路有主供线路,另一组线路有且只有备投线路(可含有检修线路)。
2.3; 备自投动作逻辑
当装置检测到所有运行的母线电压U2,且所有主供线路无流后,备自投启动。
其动作逻辑如下:①出口跳开所有主供线路开关。
②在TT时间内,当检测到所有主供线路的开关均处于分位时,继续动作逻辑;否则装置放电,报备自投失败。
③执行切负荷。
如果经计算,无需切负荷线路,那么装置直接合备投开关。
如果在Th时间内检测到失压母线电压恢复,则报备自投成功;否则,报备自投失败。
3; 备自投案例分析
3.1; 事故经过
某变电站220 kV线路1,2运行于1M,线路3,4运行于2M,母联2012开关热备用(接线方式如图1所示)。
2014-08-20T15:30,受山火影响,线路1,2纵联保护同时跳闸。
由于相间短路故障,重合闸未动作,同时,报备自投动作。
但备自投发出失败信号后,220 kV1M 母线失压。
3.2; 事故调查结果分析
继电保护人员查看线路保护动作报告和录波报告,发现两回线均发生相间短路,保护装置测距8.2 km,故障录波测距8.45 km。
线路纵联保护动作,切除故障后,重合闸未动作,保护装置动作正确无误。
继电保护人员在现场对220 kV备自投装置进行备自投功能检验,并利用试验仪器模拟现场跳闸,对备自投装置进行了校验,结果显示备自投装置能判别运行方式,并充电正常,具备母联开关备投功能。
这说明母线失压后备自投启动出口,从后台监控机中也能查到备自投启动的信号。
对备自投事件报告查阅如下:00.000 s 母联备投启动;00.003 s 跳开
220 kV#1线路开关;00.003 s 跳开220 kV#2线路开关;00.070 s 检测到220 kV#1线路开关在分位;00.693 s 合开关失败;00.693 s 母线无压,备投失败。
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由报告可知,备投启动后未能检测到线路2开关在分位,所以逻辑动作被终止,这是造成备投失败的原因。
继保人员继续对装置详细检查后发现,线路2仍然有合位信号,随即对开关量输入集中板进行检测,发现线路2的合位开入在开关跳闸后未能返回,最终导致备投失败。
4; 避免备自投不能正确动作的建议
为保证备自投的正确动作,要做到:①验收备自投装置时,装置的功能、二次回路的校验应完整,以保证备自投功能的正常实现、逻辑正确,闭锁及跳合闸回路应正确、完好。
新的变电站投入运行前,应做好备自投装置带负荷测试。
如果条件允许,可在试运行期间做备自投的分、合闸试验,校验装置功能和出口动作的正确性。
②将“备自投充电”信号添加至远动转发表送至监控系统,以更好地监控备自投装置的运行情况。
定期对备自投进行功能试验,保证设备失去主供电源后,备用电源能够自动投入,提高供电的可靠性。
③防止定值整定计算错误以及继电保护人员现场执行定值出现错误,防止因定值整定错误而发生装置误动或拒动,导致停电范围扩大,影响供电可靠性。
5; 结束语
综上所述,在验收备自投装置时,要严格检验装置的功能和二次回路。
在使用中,要落实反事故措施,提高备自投装置中各类型插件的工作稳定性,加大对现场检修维护人员和运行值班人员的技术培训。
只有正确使用并保护好备自投装置,才能保证其动作的正确率,进而保证线路的供电可靠性。
参考文献
〔编辑:王霞〕
220 kV Device Consid ering Case Studies can’t Operate Correctly
Wu Weizhong
Abstract:The device considering improving the reliability of power supply,so it’s been widely used in 220 kV power system. However, due to the complex prepared from the cast action logic, but also the instability caused prepared from the cast does not appear in the actual application of the correct action, leading to loss of pressure equipment failed to restore power promptly accident. Through practical case prepared from the cast for analysis, and the 200 kV prepared from the cast of applications put forward a number of recommendations to ensure that the device considering the reliability of action.
Key words: substation; automatic switching equipment; wiring; mains。