海德堡印刷机故障分析100例
海德堡印刷机故障分析100例

海德堡印刷机故障分析100例
宁荣华
【期刊名称】《印刷技术》
【年(卷),期】2007(000)019
【摘要】@@ 49.快速版夹夹不住印版,如何校正?rn(1)调整过程rn步骤1,解体版夹;rn步骤2,将版夹齿形部位的锈迹及版夹上盖的调节螺丝球形孔清理、打磨干净,再校正版夹的平整度,打磨调节螺丝的球面部位.应该注意的是,版夹上盖容易产生弯曲变形,如果不校正其平整度,即使校正了版夹,也夹不住印版,或无法顺利安装印版;【总页数】2页(P54-55)
【作者】宁荣华
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TS8
【相关文献】
1.海德堡印刷机故障分析100例
2.海德堡印刷机故障分析100例
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海德堡故障处理

海德堡故障处理印刷资料中心-资讯中心海德堡HD102V四色胶印机故障修理海德堡HD102V四色胶印机故障修理实例(一)故障1:制动装置失灵,起动后机器飞车原因:①电路故障;②制动装置失调(过松);③制动装置铜垫烂损。
修理:①检查制动电路,排除故障;②松开制动器调整端盖紧定螺丝,将端盖顺时针方向调整一个角度,再将紧定螺丝拧紧即可;③细心拆开制动器,更换铜垫,若无备件,可用0.3mm厚的黄铜皮或PS版放样剪钻代用,拆装务必谨慎,以免因错位或装配不良酿成新的故障。
因篇幅所限,详细拆装、调整方法从略。
故障2:主机不能运转或时好时坏,间有发热现象,但传动装置正常原因:①电路或整流子主电机故障;②制动装置失调(过紧);③制动装置保养不好,脏物太多,将芯片间隙填死;④原因②③没及时维修或其它原因造成制动器生热过多,内芯钢片失效变形,阻力骤增,主机停转。
修理:①检查电路电机,排除故障;②松开制动器端盖紧定螺丝,逆时针旋转一定角度后固紧;③拆开制动器,清洗各部件后按正确步骤装配好;④部分或全部更换钢芯片和铜片。
故障3:主机正常运转时,点动轮跟着转,或时转时停原因:①电路故障,或限位开关触头间隙不当;②点动装置励磁线包端面与点动轮轮盘端面装配间隙太小,后移位挤紧或异物塞紧,因摩擦而随动;③点动装置轴承失效;④若时停时转,且发热,则多为轮盘固定弹性钢片变形或失效。
修理:①检修电路和开关;②清除异物,正确安装励磁线包与点动轮,使两端面间隙为0.4~0.7mm,用塞尺测量,0.4mm很松,0.7mm即可;③检查清洗或更换轴承;④更换弹簧钢片3件,可测绘加工,但材质弹性要适当;⑤更换3枚紧固螺钉。
故障4:机器点动失灵,但运转功能正常原因:①点动电路故障;②若通断电源时离合器有动作反应,并伴有发热,多为轮盘与线包端面间隙过大,磁力矩相对变小,使端盖与轮盘吸不紧而有相对滑动,正交切割磁力线产生涡流,致使轮盘、线圈发热,若发现不及时,将会烧坏离合器或弹簧片等件;③制动力矩过大。
海德堡印刷机维修故障分析100例

海德堡印刷机维修故障分析100例1.印刷时,飞达纸堆不能自动上升如图1所示,印刷时,当压纸脚压住纸堆,而纸堆低于一定高度时,压脚机构中的触角触动微动开关b92,通过电气系统,使纸堆上升一定距离。
当纸堆达到一定高度时,压脚机构无法触动微动开关,纸堆不再上升。
图1导致这类故障的原因有两点。
原因一,控制纸堆自动升降的微动开关b92损坏,应更换。
原因二,微动开关b92下方的调节螺丝位置不正确,在压纸脚下落到最低位置时,仍然无法触动微动开关。
调节方法:按动纸堆下降按钮,使纸堆下降一段距离,手盘飞达,使压纸脚3处于最低位置。
用手托起压纸脚2mm,此时应能听到微动开关动作的声音。
松开螺母2和调节螺丝1,可对开关动作位置进行调整。
2.飞达压纸脚在落下时踏破纸边正常情况下,分纸吸嘴吸起纸张,压纸脚经过这张纸的下方将下面的纸张压住。
出现故障时,压纸脚直接踏在分纸吸嘴吸起的纸边上,从而将纸边踏破。
原因一,压纸脚伸入纸堆的距离太大。
在压纸脚落下时,将分纸吸嘴吸起的纸张边缘踏破。
解决方法:向外移动飞达头,使压纸脚压纸尺寸保持在8~12mm,即可解决。
原因二,两个分纸吸嘴吸起纸张时,纸张中间之间形成凹陷,压纸脚无法越过形成凹陷的纸边,将纸张踏破。
解决方法:若是薄纸,可将分纸吸嘴向内倾斜,拉平纸张,或者将纸堆垫平;若是厚纸,应将纸堆垫平。
原因三,压脚机构中的一些零件间隙太大,落下时间不准确。
解决方法:更换磨损严重的轴及轴套。
有的操作人员用皮筋将压纸脚绑起,同样可以解决这个问题,但影响美观,最好由维修人员彻底修理。
原因四,压纸脚的气管太硬,使压纸脚的动作生硬,这样既容易踏破纸边,也容易造成其他零件磨损。
应更换气管。
3.递纸吸嘴吸纸时,有哒哒声,且有时吸不牢根据现象可判断是吸嘴对纸张的吸力不足。
原因一,递纸吸嘴磨损漏气,致使吸嘴吸力不足。
应对其进行,维修或更换递纸吸嘴。
原因二,分气阀芯或分气阀壳磨损,气阀中的吸气和吹气气腔不能封闭,致使吸嘴吸力不足。
海德堡印刷机故障分析100例

海德堡印刷机故障分析100例(76-82)时间:2007-12-22 来源:科印传媒《印刷技术》【内容提要】本文主要为广大读者介绍海德堡印刷机的各种常见故障,并为读者分析故障原因。
如:水斗辊摆架跳动,将导致计量辊跳动,计量辊对靠版水辊的压力出现周期性变化,导致印版版面润版液分布均匀,满版网点或实地印刷时,印品墨色不匀。
76.如何调节中间辊对靠版水辊间的压力?调节中间辊对靠版水辊间的压力步骤如下(参见图1):图1 中间辊对靠版水辊的压力调节统产生联系;(2)落下靠版水辊和靠版墨辊;(3)在靠版水辊A和中间辊Z之间的两侧分别插入纸条(窄条朝向Z);(4)调节传动面和操作面的调节螺丝,使中间辊与靠版水辊轻微接触;(5)取出纸条;(6)顺时针转动传动面及操作面的调节螺丝①半周;(7)拧紧传动面和操作面的锁紧螺母②。
说明:中间辊与靠版水辊间的墨杠宽度约为3mm。
77.如何调节中间辊对靠版墨辊之间的压力?调节前,必须落下靠版水辊和靠版墨辊(参见图2)。
图2 中间辊对靠版墨辊的压力调节丝筒②,使其与支座之间存在间隙;(3)拧动丝筒,使其与支座接触并且能感觉到弹簧的力量(注:老式机器与新式机器的调节方法恰好相反);(4)反方向转动丝筒半圈;(5)重新拧紧锁紧螺丝①。
中间辊与靠版墨辊间的墨杠宽度大约为3mm。
78.如何调节水斗辊与计量辊间的压力?调节水斗辊与计量辊间压力的方法是(如图3所示):图3 计量辊对水斗辊的压力调节;(2)抬起靠版水辊;(3)松开传动面及操作面水斗辊摆架上的固定螺丝①,如图3所示;(4)按动水斗辊按钮,使水斗辊及计量辊转动;(5)逆时针转动调节手柄②,直到整根水斗辊和计量辊表面看到清晰的水膜;(6)再顺时针转动两侧调节手柄②,直到水斗辊辊体中央区域呈现湿润状态;(7)继续转动调节手柄,至水斗辊两侧还能看到10cm 宽的水膜后,再继续顺时针转动调节手柄半圈;(8)锁紧固定螺丝①。
79.如何调节计量辊对靠版水辊的压力?调节计量辊对靠版水辊压力时,不能使靠版水辊朝向滚筒缺口位置。
海德堡印刷机故障

对整个维修过程进行总结,分 析维修过程中遇到的问题和解 决方案,为今后的维修工作提
供参考。
05
预防措施与改进建议
加强设备维护保养工作
1 2
定期检查
对海德堡印刷机进行定期的全面检查,包括机械 、电气、液压等系统,确保设备处于良好状态。
保养计划
制定详细的保养计划,包括清洁、润滑、紧固、 调整等各个方面,确保设备的稳定性和可靠性。
引入新技术或改进现有技术
技术更新
关注行业最新技术动态,及时引入新技术或对现 有技术进行改进,提高设备的性能和稳定性。
技术合作
与设备制造商或专业技术团队建立合作关系,共 同研发新技术或解决现有技术问题。
技术培训
对操作人员进行新技术培训,确保他们掌握最新 的设备操作和维护技能。
谢谢您的聆听
THANKS
印刷机在运行时发出异常噪音,可能是内 部零件损坏或松动。
故障发生时间与频率
故障发生时间
最近一次故障发生在本周三下午。
故障发生频率
过去一个月内,该印刷机共发生故障3次。
对生产造成的影响
生产效率降低
由于印刷机故障,生产线 被迫停工,导致生产效率
降低。
生产成本增加
频繁的故障导致维修成本 增加,同时生产停滞也会
3
维修记录
建立完善的设备维修记录,记录设备的故障情况 、维修措施和维修结果,为后续的故障分析和预 防提供参考。
提高操作人员技能水平
培训计划
制定针对海德堡印刷机操作人员的培训计划,包括设备操作、维 护保养、故障排除等方面的内容。
操作规范
制定详细的操作规范,明确设备的操作步骤和注意事项,确保操 作人员能够正确、安全地操作设备。
海德堡印刷机故障分析100例

海德堡印刷机故障分析100例
宁荣华
【期刊名称】《印刷技术》
【年(卷),期】2007(000)016
【摘要】@@ 39.为什么带有翻转印刷装置的机器,即便是单面印刷,带翻转机构的两个机组之间也会出现套印问题?rn(1)翻转滚筒牙排某一侧(或两侧)驱动球磨损,致使开,闭牙时间不稳定.
【总页数】2页(P61-62)
【作者】宁荣华
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TS8
【相关文献】
1.海德堡印刷机故障分析100例
2.海德堡印刷机故障分析100例
3.海德堡印刷机故障分析100例
4.海德堡印刷机故障分析100例
5.海德堡印刷机故障分析100例
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印刷机故障排除心得

印刷机故障排除心得海德堡印刷机系列故障与维修经验汇总海德堡GTO系列胶印机故障及排除故障一.收纸凌乱不齐原因:1.左右不齐属侧齐纸装置故障;2.前后不齐多属收纸减速装置故障。
具体故障如下:收纸减速电机不转;传动软轴断;减速吸鼓胶圈断。
故障排除方法:A.排除侧齐纸故障;B.逐件检查减速装置。
1.更换或修复减速电机。
行星轮系减速装置与电机为一体,常见毛病为减速行星轮系被油污异物卡死,可借用修手表工具细心将端盖打开,将行星轮逐个用镊子夹出来,清洗干净,检查有无严重磨损,然后涂上优质润滑油,装入已严格清洗(排除卡轮的屑物)过的中心轮(即电机圆柱外壳)内,旋上端盖密封,用手转动电机动轴,手感灵活声音正常即可使用.注意润滑油千万不可施过多,更不可将减速箱空间充满。
如果电机线圈烧坏,则修理是很困难的,因体积很小,且密封要求较高,建议换电机。
2.更换传动软轴,或选用国产相近规格软轴(φ4mm),若一时购不到软轴,而软轴断裂部分很短,可重做一个接头卡轴,加长部分与软轴短缺长度相等;3.更换胶圈,或选用国产0型密封胶圈代用,价廉易购。
故障二.喷粉防粘装置失效原因:1.气泵坏;2.喷粉管路堵塞;3.喷粉传动齿带断。
故障排除法:1.检查修理气泵。
为了延长使用寿命,要定期维修保养,更换易损片垫,清理滤气阀,一般每半年一次;2.查明并排除堵塞之处;3.更换胶带,以国产胶带代用。
故障三.传递滚筒包衬布烂脱原因:1.水浸辗压,疲劳磨损;2.外力致烂。
故障排除方法:1.若小面积烂损,可局部粘复;2.更换新件;3.用国产硅胶布代用,效果尚可,易购价廉,0.5mm厚。
故障四:升纸台架断裂,滚针轴承损坏原因:外力碰撞,疲劳磨损。
故障排除方法:1.焊接修复或测绘加工;2.车铜套代用,φ10Xφ14X10;3.换轴承sz888 xx-04-17 19:46 谈海德堡八色轮转机电气技术故障排除一工厂海德堡哈里斯八色轮转机出现电气故障,现将实施的简要方案总结如下,与同行分享。
海德堡胶印机重影故障分析

纸张刮破,造成套印故障,形成重影。 5.牙排轴或牙排轴套磨损严重,牙排闭牙
时,牙座存在较大间隙,闭牙时间不稳定,印品
产生重影。 6.牙排端部在开牙球一侧滚针轴承损坏,牙
轴与轴承的间隙过大,高点闭牙的牙排在闭牙
时,牙轴在开牙球一侧会产生一定变形,使叼牙
子,我的双脚因为长期不下地已经发生萎缩,丧失了走路的能力。我的嘴巴因为
胶印机的重影故障实际上是一种套印故障, 轻者出现网点变形、线条变粗、印品颜色不稳定, 重者线条出现双线和字迹模糊。 在单色印刷时,若印版滚筒与橡皮滚筒之间
出现轴向或周向位移,使得印版滚筒每次转移到
橡皮滚筒上的印迹发生变化,形成单色重影。 在用多色机进行多色印刷时,由于属于湿压
湿印刷,纸张第一色(或前一色)的印迹会印到 后几色的橡皮滚筒上,这些印在橡皮滚筒上的印 迹又会再次被转移到后续印刷的纸张上,若这些 印迹与后续纸张上的印迹不完全重合,就会产生
形成重影。尤其是印刷前十几张印品时,重影更
为明显。 3.橡皮布太松或印版未拉紧,印版滚筒与橡
子,我的双脚因为长期不下地已经发生萎缩,丧失了走路的能力。我的嘴巴因为
皮滚筒相互滚压时,印版与橡皮之间产生滑移, 造成重影。 二、输纸部分 输纸部分的故障是造成印品甩角和印品起 皱的主要因素之一,亦是造成印品 A、B 重影的 主要原因之一。
交接纸张的过程不稳定,在递纸牙叼纸时或与第 一组压印滚筒交接时,纸张已经产生弯曲变形, 甚至出现皱褶,这样,纸张在印刷后面几色时, 当这些变形(或皱褶)被部分碾开,就会使第一
色印迹(尤其是纸尾)轴向比后几色大。其结果
是第一色纸尾网点变形严重、字迹不清晰、线条
出现双线。
三、滚筒牙排 1.滚筒牙排开牙球损坏后,造成交接故障,
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海德堡印刷机故障分析100例(76-82)
时间:2007-12-22 来源:科印传媒《印刷技术》
【内容提要】本文主要为广大读者介绍海德堡印刷机的各种常见故障,并为读者分析故障原因。
如:水斗辊摆架跳动,将导致计量辊跳动,计量辊对靠版水辊的压力出现周期性变化,导致印版版面润版液分布均匀,满版网点或实地印刷时,印品墨色不匀。
76.如何调节中间辊对靠版水辊间的压力?
调节中间辊对靠版水辊间的压力步骤如下(参见图1):
图1 中间辊对靠版水辊的压力调节
统产生联系;(2)落下靠版水辊和靠版墨辊;(3)在靠版水辊A和中间辊Z之间的两侧分别插入纸条(窄条朝向Z);(4)调节传动面和操作面的调节螺丝,使中间辊与靠版水辊轻微接触;(5)取出纸条;(6)顺时针转动传动面及操作面的调节螺丝①半周;(7)拧紧传动面和操作面的锁紧螺母②。
说明:中间辊与靠版水辊间的墨杠宽度约为3mm。
77.如何调节中间辊对靠版墨辊之间的压力?
调节前,必须落下靠版水辊和靠版墨辊(参见图2)。
图2 中间辊对靠版墨辊的压力调节
丝筒②,使其与支座之间存在间隙;(3)
拧动丝筒,使其与支座接触并且能感觉到弹簧的力量(注:老式机器与新式机器的调节方法恰好相反);(4)反方向转动丝筒半圈;(5)重新拧紧锁紧螺丝①。
中间辊与靠版墨辊间的墨杠宽度大约为3mm。
78.如何调节水斗辊与计量辊间的压力?
调节水斗辊与计量辊间压力的方法是(如图3所示):
图3 计量辊对水斗辊的压力调节
;(2)抬起靠版水辊;(3)松开传动
面及操作面水斗辊摆架上的固定螺丝①,如图3所示;(4)按动水斗辊按钮,使水斗辊及计量辊转动;(5)逆时针转动调节手柄②,直到整根水斗辊和计量辊表面看到清晰的水膜;(6)再顺时针转动两侧调节手柄②,直到水斗辊辊体中央区域呈现湿润状态;(7)继续转动调节手柄,至水斗辊两侧还能看到10cm 宽的水膜后,再继续顺时针转动调节手柄半圈;(8)锁紧固定螺丝①。
79.如何调节计量辊对靠版水辊的压力?
调节计量辊对靠版水辊压力时,不能使靠版水辊朝向滚筒缺口位置。
调节步骤如下:
(1)用棉布将计量辊D表面擦干,见图4;(2)逆时针转动调节蜗杆③,使计量辊D脱开靠版水辊A;(3)在计量辊D与靠版水辊A之间插入纸条(窄条与计量辊D接触);(4)落下水辊;(5)用调节蜗杆③调节计量辊D与靠版水辊间的压力,直到用很轻的力可将纸条抽出;(6)脱开靠版水辊;(7)继续顺时针转动调节蜗杆③一周半。
图4 计量辊对靠版水辊的压力调节
有明显摆动?
(1)水斗辊操作面摆架产生摆动的原因
安装不当。
如图5所示,水斗辊操作面摆架的晃动间隙由螺钉1和螺钉2
进行调节;若间隙太大,水斗辊操作面摆架就会产生晃动。
图5 操作面水斗辊摆架间隙调节
安装时没有精确复位,致使水斗辊摆架
长期存在摆动,内孔磨损。
调节不当。
由于调节不当,靠版水辊产生明显跳动,进而使计量辊跳动,水斗辊摆架也随计量辊跳动。
(2)水斗辊传动面摆架产生摆动的原因
安装不当。
安装水斗辊传动轴齿轮时,没有控制好水斗辊摆架的晃动间隙。
部件磨损。
水斗辊传动轴齿轮上的推力轴承磨损或锈蚀,造成水斗辊摆架晃动。
水斗辊跳动。
由于水斗辊传动轴齿轮轴颈磨损,轴头磨损或损伤,使水斗辊转动时出现明显跳动,致使计量辊产生跳动,进而水斗辊摆架产生跳动。
调节不当。
由于调节不当,靠版水辊产生明显跳动,进而使计量辊产生跳动,水斗辊摆架跟随计量辊产生跳动。
(3)水斗辊摆架跳动对印刷质量及印刷设备的影响
水斗辊摆架跳动,将导致计量辊跳动,计量辊对靠版水辊的压力出现周期性变化,导致印版版面润版液分布均匀,满版网点或实地印刷时,印品墨色不匀。
正常情况下,水斗辊摆架在开始印刷及印刷停止时各动作一次,磨损较轻;一旦水斗辊摆架出现晃动,水斗辊摆架内孔将加速磨损,此外,还会导致计量辊传动面轴头、计量辊传动面轴座加速磨损。
81.水斗辊为何出现明显跳动?对印刷质量有何影响?
引起水斗辊出现明显跳动的原因有以下几种。
(1)水斗辊传动轴齿轮及滚针轴承磨损。
水斗辊传动轴齿轮轴颈磨损、滚针轴承磨损或锈蚀后,在转动时产生明显跳动,致使水斗辊产生跳动。
由于操作人员安装不当,与水斗辊传动面配合的轴孔部位出现损伤,致使水斗辊产生跳动。
(2)水斗辊传动轴齿轮不符合规范。
水斗辊传动轴齿轮端部轴孔与轴颈部位不同心,使水斗辊产生跳动。
如一些国产水斗辊传动轴齿轮,与滚针轴承配合部位没有经淬火处理或淬火硬度不足,使用不久就出现磨损,从而使水斗辊产生跳动。
(3)水斗辊传动面轴头有问题。
水斗辊传动面轴头与水斗辊辊体是由螺丝固定、装配在一起的,对外圆面与辊体之间的同心度要求较高,一旦操作不当,致使水斗辊传动面轴头出现损伤,水斗辊就会产生明显跳动。
一些非正规厂家加
工的轴头,两端的配合表面同心度不够,致使水斗辊产生跳动。
(4)水斗辊内部轴承63005磨损。
由于磨损、锈蚀,轴承的间隙加大,使水斗辊出现跳动。
(5)安装原因。
安装水斗辊时,传动面轴头表面或水斗辊传动轴齿轮轴端内孔有固体残留物,安装时不能完全贴合,使水斗辊产生跳动。
(6)水斗辊跳动对印刷质量的影响。
水斗辊产生跳动后,形成的水膜不均匀,造成印品墨色不均匀或脏版。
82.计量辊与靠版水辊间的压力调节好后,为什么压力又出现变化?
(1)调节蜗杆不能自锁。
由于蜗杆磨损、锈蚀,间隙加大,施加在调节蜗杆弹簧片上的压力减小或消失,失去自锁作用,在靠版水辊或计量辊的振动影响下,蜗杆转动,致使压力出现变化。
(2)计量辊传动面轴头及轴座磨损。
当靠版水辊摆架、水斗辊摆架产生跳动时,计量辊传动面轴头和轴座之间产生相对运动,同时产生磨损。
这些零件磨损后,配合间隙加大,计量辊传动面与靠版水辊之间的压力产生变化。
(3)计量辊、靠版水辊内部轴承磨损。
由于磨损、锈蚀作用,轴承间隙加大,操作面上计量辊与靠版水辊之间的压力产生变化。