组合式二合一石墨氯化氢合成炉运行总结
热水型二合一石墨盐酸炉的运行情况

改 造后盐 酸 炉 自 2 1 0 1年 9月 2 2日点炉 ,运 行 二 个月 来 , 行正 常 。部 分运 行数 据见 表 1 运 。
表 1 2 1 年 1 月 热 水 型 盐 酸 炉运 行 部 分 数 据 01 0
电化 厂 综合 办工 作 。
第 3期
吕旭 琦 , : 水型 二合 一石 墨盐酸 炉 的运 行情 况 等 热
2 9
氯化氢 气体 ,经 浸在 补充循 环水 中 的石墨 管从上 部 进入 石 墨 冷却 器 , 时 , 度 控 制 为 2 0℃ 以下 , 此 温 5 与 从冷却 器来 的炉 气与 尾气 吸收塔 来 的衡酸 一起从 上
g a swe ea hiv d. o l r c e e Ke r s y wo d :
在传 统合 成盐 酸炉 的生产 过程 中 ,要 释放 大量 热 能 。 部分热 能原 来需 用冷却 水来 吸收 , 这 不仅 消耗
大量 冷却 水 , 而且热 能未 得到 充分利 用 。
上 海氯碱 股份 有 限公 司与南通 鑫宝石 墨公 司合 作 ,对 电化 厂 2台合成 盐酸炉 改造 成热水 型二 合一 石 墨合 成炉 , 热 能 回收 制成 热水 , 将 用来驱 动开 利公
改造 后盐 酸炉 工艺 流程 图见 图 2 。
氢气 与 氯气在 合成 室 内中燃烧 ,生成氯 化氢 的
Байду номын сангаас
流 程与传 统盐 酸合 成炉 流程 一致 。
【 简介】 作者 吕旭琦 (9 3 )毕业于上海工程技术大学化学工程与工艺专业 , 18 一 , 本科学历 , 助理工程师 , 海氯碱化 工股份有 限公 司 上
二合一副产蒸汽氯化氢合成炉运行总结

设备 ; 中压 蒸 汽用 于其 他加 热设 备 , 途 更 加 广 泛 。 用 二 合一 副 产蒸 汽合 成 炉利 用氯 气 和氢气 燃 烧 时放 出 的反应 热 , 并将 反 应热 转 变成 中压 蒸汽 。 由运行 结果 可 以看 出 。 合一 副产 蒸 汽炉 具有 明显 的优 越 性 。 二 ( ) 合一 副产 蒸 汽 炉 蒸 汽段 为钢 制 水 冷 壁 炉 I二
第 9期
2 1年 9月 01
中 国氯碱
C i a C l r Al a i hn ho— k l .
No9 . S o. e . 201 1
二合一 副产 蒸汽氯化氢合成炉运行总结
张 同荣 。 柯 曾
( 庆三 阳化 工有 限公 司 , 重 重庆 4 4 0 ) 0 0 0
西 北地 区重 要 的有 色金 属冶 炼精 深 加工产 业 基地 。
甘 肃 民勤 6 0万t / a电石 和
2 o万t 0 / 泥 生产 线 项 目开 工 a水
日前 , 疆 阜 康 市新 引进 的 2 新 6家 企 业 。 大 批 一 工业 项 目集 中开 工 。 近 年来 , 阜康 积极 扶 持发 展 煤 电煤化 工产 业 , 加 速 煤 电煤 化 工产业 间的耦 合 , 动产业 升 级换 代 , 推 涌
Ab t a t T e p o e sf w a d c a a t r t so - n o e h d o h o c a i y t e i u n c i y s r c : h r c s o n h r c e i i ft l sc wo i - n y r c lr cd s n h ss r a e w t b - i f h p o u t se m e e i to u e ,a d i e e i n u r d c ta w r n r d c d n t b n f s a d s mme e e a s n lz d s t y r w r lo a a y e .An h d a c d d te a v n e , e o o c l n r c i a f h c n lg r r v d c n mi a d p a t l et h o o ywe ep o e . a c ot e Ke r s h d o h o ca i ; t a b - r d c; y t e if r a e ywo d : y r c l r c d se m; y p o u t s n h ssu n c i
氯化氢合成炉检修总结

7 检修验收
(1)
设备检修完成后按检修相关标准及时进行
验收。
(1)
参 加 检 修 人 员 必 须 经 过 安 全 教 育 ,坚决杜绝
(2)
设备检修完成由甲乙双方共同验收并签字,
不合格人员进人检修现场,检 修 前 ,保证人厂人员全
即内部验收。
部 接 受 安 全 教 育 ,并 在 安 全 员 处 登 记 教 育 台 帐 。
中盐内蒙古化工股份有限公司拥有3 6 万t/a 烧 碱 、4 0 万t/a 聚氯乙烯装置、1 0 套副产热水氯化氢合 成 炉 ,每 台 产 能 120 t/d 、l 套 副 产 0.8 MPa饱和蒸汽 氯化氢合成炉(正在建设中,150 t/d )。合成炉每年清 洗 及 大 修 一 次 ,在 合 成 炉 安 装 拆 除 过 程 中 存 在 一 定 的风险。
化氢出口管线。 (12) 系统试漏„
3 现场施工组织情况负责人职责
用 时 ,应减轻一些承重。
6 检修质量保证措施
(1)
安装好后及时通水试压检查合成炉是否泄
负 责 人 有 检 修 负 责 人 、技 术 负 责 人及安全负责
漏 ,整个合成炉氯化氢侧必须用氮气打压试漏,打压
人。
后必须做好打压记录并随设备检修方案保存。
第6 期 2021年 6 月
中国氯碱 China Chlor-Alkali
No.6
Jun.,2021
21
氯化氢合成炉检修总结
姚志国 (中盐内蒙古化工股份有限公司,内 蒙 古 阿 拉 善 盟 750336)
摘 要 :氣化氢合成作为聚氯乙烯生产的中间环节,具有举足轻重的作用,氣化氢合成炉作为氯碱生
产 的 关 键 设 备 ,保 证 检 修 质 量 和 安 全 至 关 重 要 。
二合一石墨合成炉的应用

二合一石墨合成炉采用独特的高纯石英灯头 , 灯头独特 的湍流设计使氯气 和氢气混合 均匀 , 燃烧彻底 , 并且生成 的 氯化氢气体纯度高, 不含游离氯.由于是正压操作 , 助燃性 气体无法进入系统, 安全性增强.
2S 实现 了 D 控采用 D S C 控制系统 , 整套装置 自动化水平高 , 能 耗低, 环境污染小 , 操作简单.其先进性表现在 : () 1氯气 , 氢气运行压力平稳 氯, 氢处理工序来的氯气, 氢气压力若不稳定 , 会给生产
二合一石墨合成炉采用改性树脂代替普通树脂浸渍石
墨. 其主要性能如表 1 所示 .该石墨在强度 , 导热系数 , 耐温
性, 密度等方面都高于普通不透性石墨.该设备运行平稳可
靠, 寿命一般在 1 年 以上 , 3 而钢制合成炉寿命仅 4 年. ~5
表 1 改性树脂浸渍石墨与普通树脂浸渍石墨的性能
维普资讯
第 7期
20 0 5年 7月
聚 氯 乙 烯
P lvn l lr e o y i y o i Ch d
NO. 7
J 1, 0 5 u. 2 0
【 来稿摘登】
能 , 聚合 反应 后 期 的传 热 效 果 及 缩 小 水 油 比 , 高 产 品 改善 提
气体进入尾气塔进行吸收, 不凝气经喷射泵后排空.该工艺 反应温度高, 炉体 , 空气冷却管腐蚀严重 , 被腐蚀下来的氯化 铁粉末经常堵塞石墨列管冷却器内的列管, 增加 了原系统阻
() 2 采用高效终止剂 , 确保安全生产. () 3 利用 3 3 D S 0r 釜 C 控制 系统 , n 通过技术改造新增 1
23 生产能力大 . . 操作弹性大
该装置单套氯化氢产量可达到 2 4 . 万 a 而且操作 弹 , 性大 , 在正常负荷的 2 %~10 0 2 %均能得到合格 的盐酸和氯 化氢气体, 且不会影响设备的寿命.原来的钢制合成炉只能 达到 11 . 万 a且操作弹性范围较小 , , 普通二合一炉最大生 产能力为 14万 t .新装置扩大了吃氯能力, . / a 满足 了规模
二合一石墨合成炉运行总结

来自氯氢干燥工段的氢气经过缓冲罐、 阻火器、 流量计, 并保持压力为 $/ $" 0 $/ $1 2%+, 通过调节 阀进入石墨合成炉。 氯气经缓冲罐, 并保持压力 $/ .# 0 $/ .( 2%+ 进入合成炉, # 种气体在石墨炉内 三层管的灯头上燃烧化合, 生成氯化氢气体, 进入炉
第 )) 期
#
运行情况总结
#$$" 年 # 月 1 日二合一石墨合成炉一次点火 成功, 经过几个月的运行, 逐渐显示出了其较钢制炉 7 . 8 生产能力及操作弹性大。 明显的优势: . 台石墨 炉就可完全替代原来 ! 台钢制炉, 且能在生产能力 7 # 8 操作环境好。 的 !$6 0 .$$6 范围内操作; 由于 石墨炉外有水夹套, 循环水将热量带走, 改变了钢制 炉直接向大气幅射热能的状况, 不仅减少了对环境 7!8 不腐 的 热污 染 , 也 改 善了 操 作工 的 工作 环 境 ;
张树峰, 等: 二合一石墨合成炉运行总结
!"
蚀。 由于石墨不存在被氯化氢腐蚀问题, 所以彻底改 变了因腐蚀而被迫停炉、 倒炉、 换炉的被动的生产局 9 % : 成品酸质量好。 面; 由于酸中铁离子大量减少, 使 成品酸质量大幅度提高, 颜色由酱色成为几乎无色。 表 # 为 #$$% 年 & 月二合一合成炉生产记录。 经过几个月的运行, 发现二合一石墨炉主要存 9 ) : 合成炉氯化氢出口温度Байду номын сангаас高, 在 # 个问题: 一般 9 # : 合成炉出口氯化氢中易含氯。 都在 "$$ 4 以上; 通过改造夹套, 上自动配比系统及加强操作人员责 任心, 上述问题基本得到解决。
.
二合一石墨合成炉及工艺流程
二合一石墨合成炉及配套设备规格见表 .。
副产蒸汽氯化氢合成炉运行总结

氯 碱 工 业Chlor - Alkali Industry第55卷第6期2019年6月Vol. 55 , No. 6Jun. , 2019副产菱汽氮化氢合成炉运行总袪寇栋",杨春辉2(1.山东铝业有限公司,山东淄博255000;2,葫芦岛华远化工机械装备有限公司,辽宁葫芦岛125003)[关键词〕氯化氢;合成炉;副产蒸汽;尾气塔;闪蒸罐;防爆膜;吸收器;锅炉给水[摘要]介绍二合一副产蒸汽氯化氢合成炉在运行中出现的问题,并提出可行的解决方案,保障合成炉系统 的安全稳定运行。
[中图分类号]TQ124.42 [文献标志码]B [文章编号]1008 -133X (2019)06 -0021-04Operation of by-product steam hydrogen chloride synthesis furnaceKOU Dong 1, YANG Chunhui 2(1. Shandong Aluminum Industry Co. , Ltd. , Zibo 255000, China ;2. Huludao Huayuan Chemical Machinery Equipment Co. , Ltd. , Huludao 125003 , China)Key words : hydrogen chloride ; synthetic furnace ; by ・product steam ; tail gas tower ; flash tank ;explosion proof membrane ; absorber ; boiler feed waterAbstract : The problems in operation of two-in-one by ・product steam hydrogen chloride synthesis furnace were introduced , and feasible solutions were put forward. The safe and stable operation of the synthesis furnace system was guaranteed.山东铝业有限公司于1954年建成投产,成立60多年来,已建成集采矿、冶炼、水泥、氯碱化工、机械加工、热电、建安、科研设计和国内外贸易为一体的有色金属骨干企业。
副产0.20MPa蒸汽氯化氢合成炉运行总结—金泰氯碱

氯化氢(t) 蒸汽(t)
实际累计数据:
氯化氢 40,831 t
蒸汽
30,309 t
实际合成每吨氯化氢的产汽量为: 30309/40831=0.74 t/t
理论合成每吨氯化氢的产汽量为: 44700/50000=0.89 t/t
产率为: 0.74/0.89=83%
四
利用合成炉副产的蒸汽
反
卤水和盐水的加热
每摩尔HCl的合成反应热
92.048 kJ
每小时产生的反应热 12,609,315 kJ/h
氯化氢带出的热量
902,250 kJ/h
蒸汽带走的热量(不考虑热损失)
11,707,065 kJ/h
理论产汽量
4.47t/h
三
表:2006年合成炉运行数据
8000
运
6000
行
数
4000
据
2000
分
0
析
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
应
热
冬季的取暖
的
二期时计划采用低压蒸汽制冷机组
利
进行液氯冷冻及聚合的软水升温
用
低压蒸汽年产值
216万元
五
循环水费用年节约 纯水补充年花费
22.38万元 24万元
经
经济效益计算
济
216+22.38-24=214.38万元/年
效
益
工艺安装总造价约320万元
约1.49年就可收回合成炉全部投资
一 设计
二 装置介绍
三 运行数据分析
目
四 反应热的利用
录
五 经济效益
六 运行效果
七 改进建议
八 技术进展
氯化氢合成工序安全运行措施

氯化氢合成工序安全运行措施摘要:氯化氢合成装置的安全运行是氯碱生产企业的重点工作。
在日常运行过程中,由于人员误操作、仪表及自动阀故障等原因会造成氯化氢含游离氯超标,进而影响后续工序的安全生产。
为进一步提升氯化氢合成工序运行的本质安全,金泰氯碱通过实施现场自动化改造、合成炉联锁升级、增设安全仪表及岗位优化等措施,不断降低人员操作量,全面消除由于人员误操作、仪表及自动阀故障等原因造成氯化氢含游离氯超标发生安全事故的隐患,确保氯化氢合成炉的安全、稳定、高效运行。
关键词:氯化氢合成;安全运行;措施引言氯化氢在工业上应用非常广泛,先进的氯化氢合成技术已经得到了广泛的应用,但在工业上却存在着合成炉的爆炸。
一次爆炸事故,一方面造成设备损坏,给企业造成重大经济损失;另一方面,它威胁到操作员的生命,给员工带来巨大的心理压力。
因此,必须保证合成炉的安全运行,在设计、操作、维护等方面采取相应的预防措施。
1工艺流程氢气自氢处理工序及水电解制氢工序进入氢气缓冲罐,稳压在80~100kPa,经截止阀、孔板流量计、调节阀、切断阀(DCS)、切断阀(SIS)、炉前阻火器、手动阀进入二合一石墨合成炉灯头。
氯气自氯处理工序及液氯汽化工序进入氯气缓冲罐,稳压在70~100kPa,经截止阀、孔板流量计、调节阀、切断阀(DCS)、切断阀(SIS)、手动阀进入合成炉灯头。
氯气和氢气以1∶1.05的配比进入合成炉灯头,在此处混合燃烧,生成的氯化氢气体经炉顶冷却器冷却后,进入氯化氢分配台,按需求量送至PVC合成工序,余量进入吸收系统生产高纯盐酸。
炉顶冷却器中冷凝酸从底部流入冷凝酸排放槽,经冷凝酸管线排入盐酸储槽。
纯水槽纯水一部分经软水泵加压后送入二合一墨合成炉夹套的下部,自下而上流动冷却合成炉夹套段;夹套顶部产生的低压蒸汽经蒸汽闪发罐送入低压蒸气管网。
另一部分纯水经纯水泵加压后送入二合一石墨合成炉燃烧段,自下而上冷却合成炉燃烧段。
换热后的纯水从合成炉中上部流出进入纯水冷却器,由循环水冷却后重新进入软水槽,以此循环使用。
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的一次盐 水预 热使 用 。在盐水 预热过 程 中形成 的冷
凝 水返 回纯水 罐 .烧碱蒸 发 工序产 生 的蒸 汽冷 凝 水 也 收集 至 纯水 罐 . 过 纯水 泵供 入 蒸 汽炉 , 而 , 通 从 节
与来 自液化 的尾 氯 ( 度 ≥9 %) 缓 冲罐将 压力 控 纯 O 经 制 为 01— . a 经 流量 计 、 .2 01 MP . 6 调节 阀进入 合成 炉 。 氯 氢 气 体 的配 比严 格 控 制 为 1 0 10 ~ . :.0 . :. 1 0 11 , 0 5 0
hy o e hl r d p r to um m a y dr g n c o i eo e a i n s r
SUN e g i Z n -l
( n nY nynC e cln u t o Ld, y n 6 4 0,hn ) He a o gi h mi d s y . t. aI rC , Wu a g 2 0 C ia 4
体 . 格 的 氯化 氢 气体 一部 分 通 过缓 冲罐 供 给 P C 合 V 转 化 工序 使 用 , 部分 经 一 、 级石 墨 吸 收器 、 一 二 尾气 吸收塔 , 用纯 水 吸 收制备 高纯 盐酸 。 在 开停 机 过程 或生 产不稳 定 阶段 中产生 的不合
后, 若氢气 与 空气混 合 比例不 当 , 生 的爆 炸性 气体 产 致 使石英 灯 头爆裂 , 成设备 损失 , 给系统 生产 带 造 也
s nt ssf r c ; n t p r to ft o e so i z to ; heo r to o d to n l ss y he i u na e i o e a in o pr c s ptmiai n t pe ai n c n ii n a a y i . he he Ke r s y wo d :By r d c ta f r c ; y r g nc l rd y t ss p o e si r v me t o r to umma p o u tse m u na e h d o e h o i e s n he i; r c s mp o e n ; pe ai n s y r
文献标 识码 : B
文章编 号 :0 9 1 8 (0 20 — 0 8 0 10 — 7 52 1)7 0 2 — 2
Co b n t p o e y et - n q eg a h t y t e i u n c t m i d wo i - r p ii s n h tcf r a eo o a n M c C t “
来 安全 隐患 。
【 者 简 介】 增 理 (9 7 )男 , 作 孙 17 一 , 工程 师 , 专 学历 , 南 永银 化 工 实 业 有 限 公 司烧 碱 分 厂 副 厂 长 , 责 技 术 管 理 工 作 。 大 河 负
约 了纯水 的供 给量 , 降低 了生 产成本 。
2 运行中存在 的问题
( ) 合式 二合 一石 墨合 成炉 , 计 为 内点 火方 1组 设
式 。 点炉 的过程 中 , 在 当点火 棒进入 合成 炉石英 灯 头 上 部时 , 由于进 炉氢 气管 内有 空气存 在 , 氢气 通人 在
2 气体 在 炉体 内进行 充 分 燃烧 后 ,生 成氯 化 氢气 种
为 1 0t 0 % H 1 单 台设 计 副 产 02 a蒸 汽 2 d 10 / C. .5MP
炉 内燃 烧生 成 氯 化氢 气 体 释放 出大量 热 量 , 温
度 很 高 的氯 化 氢 气 体 经 夹 套 水 ( 汽 炉 )冷 却 至 蒸 1 0 3 0℃后 , 入合 成 炉上 部 的石 墨冷 却 器 , 石 5 ~0 进 在 墨 冷却器 内被 循环 水进 一步 冷 却到 4 0℃以下 供 出 ,
Ab t a t Hy r g n h o d y t e i p o e s b p o u t l w — r s u e se m wo- n — n r p i sr c : d o e c l r e s n h ss r c s ; y r d c o — e s r t a t i p i — e ga ht o e
摘 要 : 绍 了采 用二合 一 副产低 压 蒸汽 石墨 合成 炉 、 成 氯化 氢 的工 艺流 程及 运 行 中 的工 艺优 化 , 介 合
总结分析 了运 行情 况 。
关 键 词 : 化 氢 合 成 ; 产 蒸 汽 炉 ; 艺 改 造 ; 行 总 结 氯 副 工 运
中图分 类号 :Q1442 T 2. +
河南 永银 化工 实业 有 限公 司 。一期 投运 能力 为
格 的氯化 氢气体 则通 过合 成炉 配套 的膜 吸装置 及盐 酸调整 贮罐 , 制备 工业 盐 酸。
1 0万t 烧 碱 、2万 t P 。氯 化 氢 合 成 工 序 采 用 / a 1 / VC a 4 台高 温 组合 式 二合 一 石 墨合 成 炉 ,单 台生产 能 力
第 7期
2 8
中 国氯 碱
Chi a Ch o — k l n l r— a i Al
No 7 1 u. 0 2 ,
组合式二合一石墨氯化氢合成炉运行总结
孙 增 理
( 南永银化 工 实业有 限公 司 , 河 河南 舞 阳 4 2 0 ) 6 4 0
同时 ,蒸 汽炉 产生低 压蒸 汽 主要用 于烧碱 生产 系统
3t 。副 产 的低压 蒸 汽 主要用 于烧 碱生 产 系统 的一 h , 次盐 水 预热使 用 , 而 降低 了生 产成 本 。 从
1 氯化氢合成的工艺流程
来 自氢 气 处 理 工序 的氢 气 ( 纯度 ≥9 %) 压 力 9 , 控 制 为 0 5 01 a 经缓 冲罐 、 . ~ .0 0 MP , 阻火器 、 流量 计 、 调