降低散装铜精矿运输途耗的生产实践
金属矿山电耗降低措施与分析

金属矿山电耗降低措施与分析金属矿山的电耗是指在矿山生产过程中,所消耗的电能占总能耗的比例。
随着能源的紧缺和环保意识的逐渐增强,金属矿山对降低电耗的需求也越来越迫切。
本文将从电耗降低的原因入手,探讨金属矿山电耗降低的措施。
一、金属矿山电耗高的原因1.生产过程中存在多余的电力消耗。
例如,运输设备存在能耗溢出、通风换气系统设计不合理等。
2.设备老化等原因导致能耗增加,设备故障频繁,又会增加能源的消耗量。
3.企业实行能源管理缺乏制度规范,意识淡薄,没有有效的能源计量手段。
未能对能源实行精细化管理,导致大量的能耗浪费。
4.矿山生产线设备配置不合理,不适应生产需求,存在能耗浪费。
5.生产效率低,产成品质量不高,导致生产过程的能耗增加。
6.矿山所使用的照明设施和通信设备能源利用率低。
1.改善生产流程,减少不必要的电耗,提高生产效率。
这需要企业通过深入分析生产流程,强调生产设备制造的质量、环保性以及生产设备的可靠性,来着眼于降低能耗的角度去为企业带来效益。
2.加强设备维护管理,及时发现故障,进行维修,避免损失加大。
同时也可从企业流程监测中加强对能耗管控,制定较为合理的维护、管理制度,保证设备长期性能稳定,避免浪费。
3.优化照明设施和通信设备。
这在能源消耗中是一个非常重要的方面。
企业可以考虑采用能耗低的LED路灯、LED电视等电器进行节能,而且LED路灯在矿山的运用中,效果显著、节能量大,同时节约了企业的运营成本。
4.强化人员培训,提高员工环保意识、节约意识。
企业应该通过各种途径加强员工对能源管理的意识培养,让员工意识到能源的宝贵性、珍稀性,这样才能真正落实到矿山生产过程当中。
5.加强与供应商的合作,降低设备采购成本。
与供应商的合作,能起到降低采购成本的效果,对于节约企业的开支也起到了很好的作用。
总之,金属矿山在降低电耗的过程中,必须逐步实现有效管理和控制,将精细化管理和可持续发展紧密结合。
通过深入研究和实践,不停地优化管理方式和措施,最终实现能源效益最大化、经济效益可持续增长的目的。
试议选矿节能降耗的有效途径-最新年精选文档

试议选矿节能降耗的有效途径1. 采用水力旋流器分级。
水力旋流器设备发展迅速,在磨矿循环中得到广泛应用。
水力旋流器分级效率明显较螺旋分级机和高频振动细筛高,因此,将原选矿厂的磨矿分级设备全部更换成水力旋流器。
这样大大提高磨矿分级效率,有效防止严重过粉碎,降低磨矿能耗。
2.选用新型破碎设备,实现多碎少磨。
多碎少磨, 减小入磨粒度, 使选矿厂降低选矿成本所遵循的一个重要原则。
在选矿生产过程, 仅球磨机所消耗的能耗, 就占中选厂总能耗的50%还多(如果采用多段磨矿, 能占比会更大), 降低入磨粒度, 是降低选厂生产成本的一个重要途经。
在栾川钼业集团公司选矿厂, 细碎采用进口的山特维克(Sandvik)破碎机替代原有的短头圆锥破碎机,不仅大大提高了破碎生产能力, 降低了破碎生产能耗,而且在满足磨机供矿能力的情况下, 实现了入磨粒度由18mm降至15mm使球磨机的处理能力由原有的62t/h提高到67t/h, 大大降低了球磨机处理矿石的单位能耗和钢耗。
在国内已建选厂改造或新建选厂中, 有许多选矿企业采用新型破碎设备来降低生产成本,提高生产效率, 如:武钢程潮铁矿、金山店铁矿和大冶铁矿、太钢峨口铁矿、尖山铁矿采用进口的罗德伯格(美卓)破碎机代替原有的中、细碎圆锥破碎机, 本钢南芬200万t 选矿厂、鞍钢弓长岭选矿厂等均采用进口的山特维克破碎机代替原有的圆锥破碎机, 达到了节能增效的目的。
3.选用大型化磨矿设备、选矿设备磨矿作业是选矿厂电耗最多的工序, 占选厂能耗的1/22/3。
国内某些厂家已研究出了各种节能型球磨机,如:ZQM节能锥型球磨机、LM系列立式球磨机,以及轻型球磨机等,这些球磨机在节能和降低球耗方面均有成效, 但均不如采用大型化设备在节能和降耗方面效益显著。
鞍钢调军台选矿厂三系列采用6 台5500X 8800大型球磨机(一段球磨3台,二段球磨3台),在后续磁选和浮选均采用大型化设备, 在节电和节省物耗方面成效显著并且在稳定磨矿细度、稳定生产工艺方面优势明显。
金属矿山电耗降低措施与分析

金属矿山电耗降低措施与分析一、背景随着我国经济的快速发展和城镇化进程的加速,金属矿山的开采量正不断增加。
金属矿山生产过程中,电能消耗较大,已成为相当重要的生产成本之一,而且也对环境带来了不良影响。
因此,金属矿山电耗降低工作显得尤为重要。
二、主要措施(一)科技进步随着科技的不断发展和进步,高效节能型电机、节能型灯具、电子交流调速器和LED 照明等新技术成熟并广泛应用于金属矿山生产。
科技进步使金属矿山生产所使用的电设备更加高效节能,因此,电能的消耗减少,实现了能源的节约。
(二)制度改革改革金属矿山管理制度、管理体制、收益分配机制和行业税费制度,旨在提高资源利用效率和税收贡献,优化矿业发展环境。
通过制度的改革和优化,金属矿山在节能降耗方面可以更好地发挥作用。
(三)设备优化将现有的机电设备进行改进升级,使其在使用过程中更加高效节能。
例如,对于高能耗磨机,可以在原设备的基础上进行改造,提高其利用率,降低电耗。
(四)管理措施金属矿山企业组织人员,按照科学、合理、高效的生产节能管理体系和方法,开展减少能源消耗的管理工作,对电能消耗情况上报和分析,通过控制电能消耗,并加强设备维护工作等措施降低电耗。
员工节能意识的培养也是电耗降低中不可或缺的一环。
三、分析金属矿山电耗降低的主要措施是科技进步、制度改革、设备优化和管理措施。
科技进步为金属矿山生产所使用的电设备更加高效节能,因此,电能的消耗减少,实现了能源的节约。
制度改革目的在于提高资源利用效率和税收贡献,优化矿业发展环境。
设备优化可以将现有的机电设备进行改进升级,使其在使用过程中更加高效节能。
管理措施主要通过控制电能消耗,并加强设备维护工作等措施降低电耗。
在实践中进行金属矿山电耗降低主要从以下方面入手:(二)制度改革——优化矿业发展环境:(三)设备优化——机电设备改进升级:(四)管理措施——通过控制电能消耗,降低电耗:因此,金属矿山电耗降低措施大致分为科技进步、制度改革、设备优化和管理措施四个方面,综合运用各种措施,可以更好地实现金属矿山电耗的降低。
铜山口铜矿露采降低矿石损失率的精细化管理

ISSN 1671-2900 采矿技术 第19卷 第6期 2019年11月CN 43-1347/TD Mining Technology,Vol.19,No.6 Nov.2019 铜山口铜矿露采降低矿石损失率的精细化管理朱先艳(大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿,湖北黄石市435122)摘要:铜山口铜矿矿石损失居高不下,为了解决该问题,结合矿山生产实际,通过技术改造,强化现场施工组织管理,开展了矿产资源综合利用和节约等精细化管理措施,使矿石损失率降低至4.41%,延长矿山服务年限1.06 a,提高了矿山经济效益和社会效益,保护了生态环境,为矿山可持续性发展提供了资源保障。
关键词:矿石损失率;可持续性;精细化;生态环境;服务年限0 引 言铜山口铜矿是大冶有色金属集团公司主要生产铜精矿产品矿山之一,1958年开始筹建露天开采,1979年露天完成基建剥离,于1984年上半年正式投产,现已开采超过30 a。
经历了小露天、Ⅱ号矿体北扩、深部工程等3个时期,矿山露天开采设计采选生产规模990 kt/a,选厂经过多次磨浮设备更新改造后,现采选综合能力为1300 kt/a,生产矿山铜6300 t/a。
现供矿以露天北扩开采为主,深部工程基建已接近尾声。
露天开采对象是Ⅰ号、Ⅱ号矿体。
露天开采采用汽车开拓运输,自上而下组合台阶开采[1],深孔爆破作业。
铜山口铜矿露采资源是有限的,但矿石损失量却很大,仅2013年损失矿石78.9 kt。
根据大冶有色设计研究院有限责任公司提供的2013年底铜山口铜矿露天境界内可采矿量为9502 kt,铜金属量为49918.8 t(包括低品位矿石)。
按实际采选综合能力1300 kt/a计算,矿山服务年限只有7 a多时间。
为了矿山可持续发展,降低矿石损失率,避免有限资源浪费,从2013年开始,铜山口铜矿采取一系列降低矿石损失的精细化管理,明显降低了矿石损失率(见表1),最大限度利用了有限宝贵矿产资源,延长了矿山生产服务年限,提高了矿山企业经济效益和社会效益,保护了生态环境。
云锡某选矿厂铜精矿降砷技术改造实践

为 降低 铜 精 矿 砷 含量 , 一是 要 进 行 矿 石性 质 分 析; 二是要 开 展 降砷 试 验 研 究 , 优化药剂制度 ; 三 是
试 验 成果 运用 到 生 产 流程 后 , 及 时跟 踪 生 产 现 场 铜 精 矿 砷含 量 , 以生 产合 格 的铜精 矿 。
砷 主要 分布 于毒 砂 中 , 占8 5 . 5 4 %, 砷钙 铜 矿 中的砷 少量 , 会 增加 铜 砷 分离 的难 度 。铜 主 要 以原 生硫 化
摘 要 云锡 老厂 某选矿 厂铜 精矿 回收率低 、 砷 含量 严 重超标 , 需进 行技 术 改造 。在分析 矿石
性质 的基 础 上 , 通 过 试验 改善 药剂 制度 。 结果表 明 , 毒 砂抑 制 剂 由石灰 +亚硫 酸钠 组合 改为 亚硫 酸
钠 +漂 白粉 +石 灰 组合 、 原捕 收 剂丁基 黄 药改 为 9 0 3 0+丁基黄 药 +乙基 黄 药 组合 ( 5 0+5 0+ 5 0 g / t ) 后 应 用 于生产 实践 , 铜精 矿 品位和 回收 率分 别 为 1 6 . 3 2 %、 7 5 . 6 1 %, 较 改造 前 分 别提 高 了 0 . 6 l ,
剂、 2 油 为起 泡 剂进 行 铜 、 硫混合浮选 , 以 石灰 和亚 硫 酸 钠为抑 制剂 抑制 毒砂 上浮 , 对混 合精 矿进行 铜 、
硫 分 离浮选 。2 0 1 5年选 厂铜精 矿生 产指 标见 表 4 。
表4 选厂 2 0 1 5年铜精矿生产指标 %
成 共 生关 系 , 但 与磁 黄铁矿 、 黄 铁矿 、 铁 闪锌 矿 、 绿 泥 石、 石英 、 辉石 、 透 闪石 共 生关 系较 为 紧密 。 原矿 来 源多 、 矿体小 、 矿石性质复杂多变 , 该 选 厂 主要处 理锡 铜 共生 矿 。矿石 化学 多元 素分 析结 果
紫金山金铜矿地采矿房一步回采降低单耗技术措施

间, 随后使用 大孔爆 破落矿 。大孔爆 破使用 凿岩钻 机钻凿 炮 孔, 使用 2号岩石乳化炸药作 为爆 炸物 ; 孔底使用混凝 土塞 堵
孔, 使用 岩 屑 作 为 堵 塞 物 。就 现 有 爆 破 方 案 而 言 , 孔径 为 1 2 0 mm, 孔深 4 0 m m, 采用 的不耦合系数 为 1 . 2 , 即药卷 直径 为 l om m; 采用连续装 药结构 , 一 般孔底堵塞 2 m, 孔 口堵 塞 4 m;
n i n g w i t h t h e t h e o r y o f e x p l o s i v e r o c k f r a g me n t  ̄i o n .B y t h e o r e t i c a l a n ly a s i s a n d f o r mu l a d e i f v  ̄i o n ,u s i n g t h e a x i a l a i r i n t e r v a l c h a r g i n g s t r u c t u r e c a l l r e d u c e t h e b l a s t i n g u n i t c o n s u mp t i o n, wi t h o u t c h a n g i n g t h e e x i s t i n g h o l e d i a me t e r a n d c h a r g e r o l l d i a me t e r ,a n d v e r i f y t h e o p — t i mi z e d c h a r g e s t r u c t u r e r o c k c a n a c h i e v e e x p e c t e d e f f e c t b y u s i n g n u me r i c l a s i mu l a t i o n .
降低散装铜精矿运输途耗的生产实践

降低散装铜精矿运输途耗的生产实践江西铜业集团公司德兴铜矿彭均东摘要本文就如何降低散装铜精矿物料在火车运输过程中的损耗,从生产管理的角度加以归纳总结,文中有些降低散装铜精矿运输途耗的措施可以供同行业提供参考。
一、前言德兴铜矿是江西铜业集团公司的主干矿山,是我国特大型斑岩铜矿。
矿石日处理量超过10万吨,年产铜精矿(实物量)近60万吨。
含铜矿石经破碎、球磨、浮选后,得到精矿泡沫产品,再经过浓缩、过滤脱水得到最终产品---铜精矿。
全部铜精矿产品通过火车运输直接运往江铜公司下属的贵溪冶炼厂。
贵溪冶炼厂到德兴铜矿的铁路运输距离接近200公里。
由于火车运输的不密闭性,加上铜精矿粒度小,含水率偏高,因此铜精矿在运输过程中的损耗就不可避免了。
笔者通过近三年的铜精矿仓储、装运生产管理实践,探索出一系列降低铜精矿运输途耗的措施,随着各项措施的实施,德兴铜矿的铜精矿运输途耗指标(指矿厂实物干基量差率)逐年下降,减少了矿山企业经济损失,取得了明显的经济效益。
二、途耗的概念途耗又称“自然损耗”,是指货物在运输过程中发生的一种非意外性的、必然的损失。
是货物在运输途中的自然蒸发、滴漏、洒落、磨损、粘附在容器以及度量上的公差等原因所致的损失。
由于这种损失是运输过程中不可避免的,并非意外事故或偷盗等所致,故又称“非事故性途耗”。
三、铜精矿物理性质含铜矿石经过破碎、球磨、二段再磨再选后,最终产品的粒度95%以上为-200目,水分含量在12-18%不等,相关数据见表1。
表1 铜精矿水份含量及粒度组成(%)样号水份+200目+270目+325目+400目—400目样品1 12.5 4.59 10.01 12.27 14.54 58.59 样品2 14.8 5.00 7.96 10.20 14.35 62.49 样品3 17.9 4.47 9.82 12.97 14.11 58.63 平均15.1 4.69 9.26 11.81 14.33 59.90四、生产实践浮选后的泡沫铜精矿经浓缩、过滤脱水后,通过运输皮带落入精矿仓,再通过抓斗吊设备堆放在矿仓内,存放或者待装外运。
凤凰山铜矿采矿损失与贫化管理实践

凤凰山铜矿采矿损失与贫化管理实践胡庆军(铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司,安徽 铜陵 244000)摘 要:采矿损失率和矿石贫化率是表征一个矿山企业采矿技术水平和管理水平的重要技术参数。
耗竭性的、不可再生的矿产资源是国家的宝贵财富,是矿山生产建设的物质基础。
文中总结了凤凰山铜矿采用的几种降低损失与贫化率的经验与措施,为类似矿山提供参考。
关键词:矿产资源;损失与贫化;实践中图分类号:TD862.1 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)07-0201-2Mining Loss and Depletion Management Practice in Fenghuangshan Copper MineHU Qing-jun(Tongling Nonferrous Metals Fenghuangshan Mountain Mining Co., Ltd,Tongling 244000,China)Abstract: Mining loss rate and ore depletion rate are important technical parameters to characterize the mining technology level and management level of a mining enterprise. Exhaustive, non-renewable mineral resources are the country's valuable wealth and the material basis for mine production and construction. The paper summarizes the experiences and measures used in the Fenghuangshan Copper Mine to reduce losses and depletion rates, and provide reference for similar mines.Keywords: Mineral resources;Loss and depletion;Practice1 绪论凤凰山铜矿是铜陵有色金属集团股份有限公司下属的一个集采、选联合的中型矿山,也是新中国成立后建设的第一代有色金属矿山,有着四十多年的开采历史。
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降低散装铜精矿运输途耗的生产实践
江西铜业集团公司德兴铜矿彭均东
摘要本文就如何降低散装铜精矿物料在火车运输过程中的损耗,从生产管理的角度加以归纳总结,文中有些降低散装铜精矿运输途耗的措施可以供同行业提供参考。
一、前言
德兴铜矿是江西铜业集团公司的主干矿山,是我国特大型斑岩铜矿。
矿石日处理量超过10万吨,年产铜精矿(实物量)近60万吨。
含铜矿石经破碎、球磨、浮选后,得到精矿泡沫产品,再经过浓缩、过滤脱水得到最终产品---铜精矿。
全部铜精矿产品通过火车运输直接运往江铜公司下属的贵溪冶炼厂。
贵溪冶炼厂到德兴铜矿的铁路运输距离接近200公里。
由于火车运输的不密闭性,加上铜精矿粒度小,含水率偏高,因此铜精矿在运输过程中的损耗就不可避免了。
笔者通过近三年的铜精矿仓储、装运生产管理实践,探索出一系列降低铜精矿运输途耗的措施,随着各项措施的实施,德兴铜矿的铜精矿运输途耗指标(指矿厂实物干基量差率)逐年下降,减少了矿山企业经济损失,取得了明显的经济效益。
二、途耗的概念
途耗又称“自然损耗”,是指货物在运输过程中发生的一种非意外性的、必然的损失。
是货物在运输途中的自然蒸发、滴漏、洒落、磨损、粘附在容器以及度量上的公差等原因所致的损失。
由于这种损失是运输过程中不可避免的,并非意外事故或偷盗等所致,故又称“非事故性途耗”。
三、铜精矿物理性质
含铜矿石经过破碎、球磨、二段再磨再选后,最终产品的粒度95%以上为-200目,水分含量在12-18%不等,相关数据见表1。
表1 铜精矿水份含量及粒度组成(%)
样号水份+200目+270目+325目+400目—400目样品1 12.5 4.59 10.01 12.27 14.54 58.59 样品2 14.8 5.00 7.96 10.20 14.35 62.49 样品3 17.9 4.47 9.82 12.97 14.11 58.63 平均15.1 4.69 9.26 11.81 14.33 59.90
四、生产实践
浮选后的泡沫铜精矿经浓缩、过滤脱水后,通过运输皮带落入精矿仓,再通过抓斗吊设备堆放在矿仓内,存放或者待装外运。
1.最大限度降低铜精矿装车水份
由于受到含铜矿石原矿性质如矿石氧化率、S 的含量、泥化度以及露天采空区的影响,铜精矿的过滤水含量呈现较大的波动性,铜精矿含水率波动范围一般在12-18%之间。
为降低铜精矿外运的含水量,除了改进过滤设施之外,我们充分利用矿仓的存储空间,采取多项有效措施降低铜精矿含水量。
一是实行铜精矿分类定置堆放管理,具体操作是根
据铜精矿生产水份的高低,把铜精矿含水量为14%以下、14-16%、16%以上简单分成三类,抓斗操作人员要严格按照分类进行操作,实现不同含水率的精矿分类堆放,定置储存,利用自然蒸发进一步降低精矿水分;二是规范装车程序,装车顺序先低水份后高水份,原则上水份高于16%的铜精矿不外运;三是采取集中排水的方式,利用潜水泵把从铜精矿中游离出来的自由水抽出矿仓外,大幅度降低精矿含水量;四是利用备用矿仓、自备车皮将高水份矿短驳至备用矿仓,扩大精矿堆放面积,延长堆放时间,进一步降低精矿水份。
通过上述措施,在不同季节里铜精矿的装车含水量(出矿后的水份)通常要比生产时的出水量(铜精矿过滤水份)低0.5%(绝对值)。
具体数据见表2。
表2 近三年铜精矿生产水份与装车水份对照表(%)年份生产水份装车水份差值2007 13.57 13.36 0.21 2008 12.84 12.20 0.64 2009 13.10 12.83 0.27
2.严把路局车皮质量关,合理安排运输计划
首先车皮计划人员要严格把关车皮质量,杜绝破损、车门缝隙过大的车皮进入矿仓装矿,避免车皮大面积漏矿事件发生;其次是做好车皮堵漏物的垫付,选择整张塑料编织袋取代原来的草片,大大降低了沿途精矿滴漏损失;三是根据天气情况,合理安排车皮计划和装车量,执行“晴天多发、阴雨天少发、大雨天停发”的运输原则,最大限度地减少天气对精矿运输途耗的不利影响。
3.做好产品交接管理
一般矿山企业在冶炼厂均派驻了产品交接员,要选派责任心较强的人员担任,在工作中严格执行厂矿双方统一的产品交接标准,做到公正、公平,维护矿山利益不受损失。
德兴铜矿实施了对产品交接人员进行指标承包目标管理,有效的提高工作人员责任心,保证产品结算数据的真实与准确。
五、效果
通过近三年的生产实践,由于采取了一系列有效措施,德兴铜矿的铜精矿运输途耗呈现逐年下降的势头,运输途耗从2007年的0.64%下降到了2009年的0.42%,实现了降耗目标,减少了矿山损失。
表3 近三年矿厂交接量对照表
年份矿方发运量(吨)厂方收到量(吨)差值(吨)差率(%)2007 577645 573948 3697 0.64 2008 629141 625681 3460 0.55 2009 604445 601907 2538 0.42
六、结语
1.随着生产管理措施的实施,铜精矿运输途耗逐年下降,表明所采取的措施是具有明显效果的,对矿山企业具有较大的经济效益,德兴铜矿的精矿运输途耗每年可以减少经济损失近500万元。
2.由于影响矿山和冶炼厂双方的量差因素较多,如计量差、被盗、卸料不干净等。
因此,还会有很多的精矿运输管理的工作需要完善。