某车间精益生产改善总结报告
生产线改善工作总结汇报

生产线改善工作总结汇报
尊敬的领导和同事们:
我很荣幸能够向大家汇报我们团队在生产线改善工作方面所取得的成就。
经过
一段时间的努力和合作,我们成功地实现了生产线的效率提升,质量控制的改善,以及成本的降低。
以下是我们的总结汇报:
首先,我们对生产线进行了全面的调查和分析,找出了存在的问题和瓶颈。
我
们发现了一些生产线上的不必要的等待时间和运输时间,以及一些工艺上的瑕疵。
为了解决这些问题,我们采取了一系列的改进措施。
其次,我们引入了一些新的生产设备和技术,以提高生产效率和降低成本。
我
们还对生产流程进行了重新设计,使得产品在生产线上的流动更加顺畅和高效。
这些改进措施不仅提高了生产效率,也降低了产品的次品率,从而提高了产品的质量。
最后,我们对生产线进行了全面的培训和管理,以确保改进措施的落实和绩效
的持续改进。
我们建立了一套完善的绩效评估体系,对生产线上的各个环节进行了监控和反馈,以及时发现和解决问题。
通过这些改进措施,我们成功地提高了生产线的效率,降低了成本,提高了产
品的质量。
我们的产品不仅能够更快地交付给客户,也能够更好地满足客户的需求。
我们相信,这些改进措施将为公司的发展和竞争力带来更大的价值。
总之,我们团队在生产线改善工作方面取得了显著的成就,但我们也清楚地意
识到,改进工作是一个持续不断的过程。
我们将继续努力,不断改进和创新,为公司的发展贡献更多的力量。
谢谢大家的支持和合作!
此致。
敬礼。
2024年精益生产总结例文(2篇)

2024年精益生产总结例文尊敬的领导:我谨向您呈交我对2024年公司精益生产实践的总结报告,以便您了解我们在过去一年中所取得的成就和存在的问题,并对未来做出相应的规划和改进。
一、总体概述随着全球经济的不断发展,市场竞争日趋激烈,要在这样的环境下保持竞争力,必须不断提高生产效率和质量,降低成本。
在2024年,我们公司进一步加强了对精益生产的实践,取得了一系列显著的成果。
二、取得的成果1. 生产效率提高通过引入精益生产的理念和技术,我们有效地减少了生产过程中的浪费,优化了生产流程,提高了生产效率。
生产周期明显缩短,交货时间得到了大幅度的压缩,提高了客户满意度,进一步巩固了我们在市场中的地位。
2. 质量提升精益生产的核心之一就是注重质量,通过减少浪费、优化工艺流程等手段,有效控制了生产过程中出现的各种问题,产品质量得到了明显的提升。
同时,我们还加强了供应商管理,严格把关原材料和零部件的质量,进一步提升了产品的整体质量水平。
3. 成本降低精益生产的另一个重要目标就是降低成本。
通过减少浪费、优化资源配置等措施,我们成功地降低了生产成本,提高了盈利能力。
同时,我们还加大了对生产过程中的各类成本进行监控和分析,找出了成本大头,制定了相应的降低成本的计划和措施。
三、存在的问题1. 人员培训不足在实施精益生产的过程中,我们发现员工对于精益生产的理念和技术了解不足,无法全面贯彻和执行。
因此,我们需要加强对员工的培训,提高他们的精益生产意识和技能水平,以提升整体生产效率和质量。
2. 流程改进不彻底虽然我们在优化生产流程方面取得一定的成果,但仍存在一些问题。
有些流程改进工作只是停留在表面,没有深入到底层,造成了流程中的瓶颈和浪费。
我们应该加大对流程的改进力度,不断挖掘和消除潜在的问题,以进一步提升生产效率和质量。
四、改进计划1. 加强人员培训我们计划组织一系列的培训活动,包括培训员工精益生产的理念和技术,培训团队协作的能力,培训管理者的领导能力等。
年度精益生产总结报告范文

一、前言随着我国经济社会的快速发展,企业对提高生产效率和降低成本的要求日益迫切。
本年度,我公司在总公司的指导下,全面推进精益生产,通过优化生产流程、提高员工素质、强化设备管理等方面,取得了显著成效。
现将本年度精益生产工作总结如下:一、精益生产工作回顾1. 组织架构优化为推动精益生产工作的深入开展,我公司成立了精益生产领导小组,明确了各部门职责,确保精益生产工作的顺利推进。
同时,成立了精益生产办公室,负责统筹协调、监督考核等工作。
2. 生产流程优化通过对生产流程的梳理和分析,我们发现存在以下问题:生产节拍不均衡、生产现场物料堆放混乱、生产设备故障率高、员工操作不规范等。
针对这些问题,我们采取了以下措施:(1)优化生产节拍,确保生产均衡;(2)规范生产现场物料堆放,提高空间利用率;(3)加强设备维护保养,降低设备故障率;(4)开展员工培训,提高员工操作技能。
3. 质量管理提升为提高产品质量,我公司从以下几个方面入手:(1)加强质量意识教育,提高员工质量意识;(2)完善质量管理体系,严格执行质量标准;(3)开展质量攻关活动,解决生产过程中存在的质量问题。
4. 成本控制在成本控制方面,我公司采取了以下措施:(1)优化生产计划,降低生产成本;(2)加强物料采购管理,降低采购成本;(3)加强能源管理,降低能源消耗。
二、精益生产工作成效1. 生产效率提升通过精益生产工作的推进,我公司生产效率得到显著提高。
本年度,生产任务完成率达到了95%,较去年同期提高了5个百分点。
2. 产品质量稳定本年度,我公司产品质量合格率达到98%,较去年同期提高了3个百分点。
3. 成本降低通过精益生产工作的开展,我公司生产成本较去年同期降低了5%。
4. 员工素质提高通过培训和学习,员工操作技能和综合素质得到明显提升。
三、存在问题及改进措施1. 问题:部分员工对精益生产理念认识不足,执行力不强。
改进措施:加强精益生产理念的宣传和培训,提高员工对精益生产的认识。
生产线改善总结汇报

生产线改善总结汇报
尊敬的领导和同事们:
我很荣幸能够向大家汇报我们团队在生产线改善方面所取得的
成绩和进展。
经过一段时间的努力,我们成功地实施了一系列改善
措施,取得了显著的成果。
首先,我们对生产线进行了全面的调查和分析,找出了存在的
问题和瓶颈。
针对这些问题,我们制定了详细的改善计划,并严格
执行。
我们优化了生产流程,提高了生产效率,并且减少了浪费。
这些改善措施不仅提高了生产线的整体效率,也降低了生产成本,
使我们的产品更具竞争力。
其次,我们加强了员工培训和技能提升。
通过培训,我们的员
工更加熟练地掌握了生产设备的操作技巧,提高了生产效率和质量。
同时,我们也注重了员工的安全意识和质量意识,使他们能够更好
地参与到生产线改善中来,为改善工作质量和效率贡献力量。
最后,我们还引进了先进的生产设备和技术,以进一步提高生
产线的自动化程度和生产效率。
我们不断追求创新,积极引进新技
术,新设备,不断提高生产线的智能化水平,使我们能够更好地适
应市场的需求变化。
通过这些改善措施的实施,我们的生产线取得了显著的进步。
生产效率得到了提高,产品质量得到了保障,生产成本得到了控制,我们的竞争力也得到了增强。
我们相信,这些改善措施将为公司的
发展和未来的市场竞争提供有力支持。
在未来的工作中,我们将继续努力,不断改进生产线,提高生
产效率和质量,为公司的可持续发展做出更大的贡献。
谢谢大家的支持和合作!
此致。
敬礼。
车间精益改善总结报告

袁斌 2017.7.31
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一、PQ/PR现状分析 二、改善目标设定 三、案例分析 四、改善实施及结果
.
改善团队成员
序号 1 2 3 4 5 6 7
姓名 路明文
袁斌 钟永辉 陈少华 孙欢欢 杨艳 万新华
喷漆改善项目团队成员
部门
岗位
小组职务
深圳鸣世
/
高级顾问
深圳鸣世
/
咨询师
生产部 喷漆车间主任
颜色
蓝色 白色 藏青色
玫瑰金 灰色
金色 其他 黑色喷塑 白色喷塑 漆染印黑色大理石 漆染蓝色 漆染印木纹
数量 400 83 250 82 158 499 244 131 128 924 267 122 868 992 992 146 150 125 653 532 134 135 974 172 1241 188 193 185 280
.
坐标轴标题
喷漆前五位不良问题
喷漆前五问题
25000
20000 15000
21523
10000
5000
0.603.673471641311.1741424%2 031454.098% 01998.221% 01676.712% 0636.007% 0 601.28%
0
1
2
3
4
5
6
7
系列1 0.6374111
改善分享-1.工艺作业指 导书编制下发
改善前:现场无工艺作 业指导书
改善后:关键工序编制 岗位作业指导书,按工 艺作业要求生产。
.
改善分享-2.喷漆检验指 导书
改善前:现场无工序检 验指导书
改善后:编制检验指导 书,按检验要求把关生 产;不接收不加工不良 品,不生产不良品,不 下流不良品
工厂改善总结范文

一、前言在过去的一年里,我国某工厂在全体员工的共同努力下,积极贯彻落实国家关于节能减排、提高生产效率的方针政策,通过一系列的改善措施,实现了生产成本降低、产品质量提升、员工满意度增强的目标。
现将一年来的工厂改善工作总结如下:二、改善措施及成效1. 优化生产流程,提高生产效率(1)对生产线进行重新布局,缩短物料运输距离,提高生产效率。
(2)引进先进的生产设备,提高生产自动化程度,降低人力成本。
(3)加强员工培训,提高员工操作技能,减少生产过程中的错误率。
2. 节能减排,降低生产成本(1)加强能源管理,对设备进行节能改造,降低能源消耗。
(2)推广绿色生产,减少废弃物的产生,降低环境污染。
(3)优化生产计划,合理安排生产任务,减少生产过程中的浪费。
3. 提升产品质量,增强市场竞争力(1)加强原材料采购管理,确保原材料质量,为产品质量提供保障。
(2)严格执行生产过程质量控制,降低不良品率。
(3)优化售后服务,提高客户满意度,树立良好的企业形象。
4. 增强员工凝聚力,提高员工满意度(1)完善员工薪酬福利体系,提高员工待遇。
(2)开展员工培训,提高员工综合素质。
(3)加强企业文化建设,增强员工归属感。
三、存在的问题及改进方向1. 生产设备老化,影响生产效率改进方向:加大设备更新改造力度,提高生产设备现代化水平。
2. 员工技能水平参差不齐,影响产品质量改进方向:加强员工培训,提高员工技能水平,确保产品质量。
3. 市场竞争激烈,产品附加值有待提高改进方向:加大研发投入,提高产品附加值,增强市场竞争力。
四、结语过去的一年,工厂在改善工作中取得了显著成效,但仍存在一些问题。
在新的一年里,我们将继续深化改革,加大创新力度,努力实现工厂的可持续发展。
同时,也希望全体员工继续发扬团结协作、攻坚克难的精神,为工厂的辉煌明天共同努力!。
某车间精益生产改善总结报告

车间改善前后总结报告

车间改善前后总结报告随着市场竞争的加剧,企业要求生产效益最大化,在实现高质量、低成本和高效率的生产过程中,车间改善变得越来越重要。
本文将对一家企业的车间改善前后进行总结报告。
一、车间改善前的状况该企业的生产车间面积较小,设备老化、维护成本高,生产效率低下并且存在客诉率较高的情况。
车间内的设备运行时常出现故障,由于零部件的拆换需要检修人员的到位,生产线停机时常导致无法按时完成生产任务。
另外,车间内未完全实行5S管理,生产线上的物料不合理摆放,存在人员未按规定穿戴劳保用品等问题。
1.设备维护为了解决设备故障的问题,企业在生产车间中增加了专职的检修人员,实施设备定期检修保养和预防性维护。
如此,在车间设施的基础上建立适当的保养措施,使设施的正常使用率大大提高。
2.生产效率企业从生产线的物料组合方式入手,对生产流程进行了升级,将相似的部件物料按顺序在一起摆放,让操作前的配置声音减少,减少了被打乱时的找物料的时间。
此外,在生产线利用流程分析的方法,对工序进行优化,使通过某些操作完成之后的原料在下一部分操作之前得到处理,从而实现一个工件的加工时间减少了很多。
这些变化使得生产的效率得到了很大提高,以提高尺寸精度和下一工序的机加工工具的寿命为例,起初的检验加工批次有0.5%的不能投用,而改善后现在的情况已经做到了全程不脱轨,也不需要额外的优化。
3.人员管理随着车间的整洁程度的提高,围绕保险柜的工艺路线完备,工资的按时发放、合理管理,以及员工福利的福利提供,员工的工作积极性明显提高。
此外,企业还增加了员工训练的时间,提高员工的技能,可以让更多的事情在最短时间内完成。
4.质量改善企业针对车间现状,实施了一系列的质量改善措施,如通过QCC小组进行员工培训和技能提升,改进流程,增强检验,严格按照生产标准作业流程进行生产等。
经过努力,产品的质量得到了进一步的提高,并取得让客户满意的效果。
三、改善效果针对车间内的设备维护和生产效率的问题,通过改善工艺流程,设备运行稳定,设备故障率大幅降低,生产效率提高了30%以上。
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点位台 点位台
暂存 点位
擦猫须 分码 仓库来料
分内长
暂存 点位
作业布局改善前后对比
移动路线分 散、不固定, 物流路线过
长
改善生产布 局,移动路 线集中,缩 短物流路线
平均移动 距离53.8m
平均移动 距离34.7m
实施专人配 货、收货
平均移动 距离29.3m
样板线11人擦砂,每取货、交货一次,总计用时320.7s; 以目标产能每人180件/天,每次标准配货5件计算,由专
7.13日转款较多,当 天生产3个款
6.22日转款,当 天生产2个款
7.16日转款,当 天生产2个款
样板线生产管理看板导入
出勤 请假 生产效率推移
不良率推移
计划产量推移
实际产量推移
稼动率重点项目改善(统一休息时间、离岗登记制度实施)
稼动率汇总推移
计划内离岗包含中午, 下午休息时间
5人请假
3人请假
查货方式。
QC、小组长认为没有必要在生 产现场中使用品质标准,因为 一直以来都是根据经验判断查
货也没有什么太大问题。
不断宣导品质标准导入的重要 性,使QC、小组长从意识上接
受新的检查方式。
统一检查标准,检查过程中意 见有分歧的可以依据品质标准
进行判定。
计划外离岗登记:生产过程中 随意性离开工作岗位改变成生 产过程中离岗登记的管理方式。
修补猫须取货
无
送货至查货台
无
送货至下一工序
无
暂存待点位
无
暂存待分码
无
暂存待擦左前袋下模 板猫须
无
暂存待擦右脾位模板 等 停滞浪 猫须
无
待费
暂存待擦右后膝位模 板猫须
无
暂存待修补猫须
无
暂存待擦砂
无
暂存待查货
无
分内长
无
39 2.4 80 67 17
5 7 264 12 6 3 1 28 2 1 0.2 2800 267
1505
558
454
568 490 2271 10
400 102.4 32.2 8913
检 检查浪 分码 查 费 点数
查货
无
5
35
无
2
无 18
损耗构成(样板线稼动分析分析)
非稼动 21.86%
0.00%
稼动对比
0.00%
非稼动 21.86%
0.00%
增值分析
非增值 31.28%
0.00%
增值 46.86%
稼动率
78%
猫须不良(力度轻) 1.71%
擦砂不良(散位不够) 3.25%
生产效率 人均产量
74% 119 件/天
目标值
85% 0.86% 1.63% 96.2% 178 件/天
●不可定量式效果评估方法(举例说明)
项目
改善前
改善值(6.1-7.26) 改善达成率
82.22%
60.3%
0.48%
144.7%
第一事业部洗水厂
第一期样板团队改善总结报告/手擦
报告人:闵正平 日期:2011-7-30
1、车间现状分析 2、改善方案制定 3、改善方案执行 4、改善效果评估
5、持续推进计划
1、车间现状分析
产品分类 工程分析、作业分析 稼动率分析 品质现状分析
产品分类(2010.2-2011.1 时间段内模板猫须、擦砂分类统计)
姓名
徐永虎 徐发 卢柱耀 杨先江 许应官 满国栋
刘炫 徐永虎 徐发 卢柱耀 杨先江 许应官 满国栋 刘炫 王立功 潘献芳 蓝梅玲 谢佳柱 蓝广和 廖裕 覃以芳 杨育邦 樊展甫 蓝锦英 覃艳花
日产量 154 178 186 160 177 192 100
922
156 191 170 121 149 138 134 178 124 128 147
运强度等好处
不断完善SOP,与样板线内所有 员工开会讨论修改,根据少数 服从多数的原则确定最优的擦
砂方式。
减小取货、交货搬运的物流长 度,为实现专人配货和模板猫 须工序内实现流水化生产奠定
基础。
通过统一的操作方式,从生产 过程中控制品质问题。
品质标准导入实施:原来小组 长根据力度板以及凭着自己的 经验查货,改善有数据依据的
计划内离岗包含中午, 下午休息时间
5人请假
3人请假
生产效率、人均产能汇总推移
擦砂3人请假,调 猫须工去擦砂
有猫须工 调去擦砂
新作业方法导入—旋转式胶波擦砂实验
旋转胶波设备状态
待擦砂区 良品区
绿色操作区域
黄色安全线
设备控制面板
数据记录台架
良品、待生产、 品质不良暂存架
旋转胶波工作状态
试验阶段旋转胶波、台擦、竖胶波产能对比
作业方式 竖胶波 旋转胶波
台擦
工号
10100002 09080056 11020129 09080071 10100396 09100078
11020135 10100002 09080056 11020129 09080071 10100396 09100078 11020135 10100445 09080229 10100042 10100099 07010881 10100218 10100019 09080275 10100395 10100457 09080061
1、设备改良,减少套取裤子的时间浪费,如将台 擦改为胶波擦砂
2、一个流生产,取消点数、打编号作业
场所
1、取货、送货距离太远 2、货物标识及放货位置不明确
1、重新布局生产现场,缩短物流路线 2、做好整顿:制作标识卡并确定货物摆放位置
改善目标制定
序 号
指标项目
指标说明
原始数据
目标
1 产能
样板部门的每月移 转数
改善方案执行过程中的改善点汇总及解决方法
改善点
过程存在的困难
解决方案
预期效果
生产线重新布局:两排擦砂台 由同方向擦改成面对面擦砂, 料架统一放置于擦砂台前面; 模板架由一字形摆放改成更利
于流水化生产布局
SOP导入实施:由原来的不同员 工有不同擦砂方式改成统一擦
砂方式。
员工习惯擦砂台前后各一个料 架,不认为这样改变会增加他 们的产能,反而会使他们的工
部分员工认为没有必要登记, 登记内容不真实。
现场宣导、监督。
了解员工计划外离岗情况,为 管理提供帮助。
工具盒的应用:以前擦砂所需 要的工具都没有固定的位置放
置。
减少寻找浪费,目视化管理
品质看板、生产看板投入使用
使员工了解每日生产信息。
4、改善效果评估
●可定量式效果评估方法(举例说明)
目标项目
原数值
人均产量 164 132
149
备注 产量取自7月8日L9545SDA437款的平均产量
产量取自7月16日L9545SDA437款的产量, 节拍25秒,5号机子15:00开始无法作业
产量取自台擦精益生产线6月16日至6月21日 L1425SDA39款的平均产量
试验阶段旋转胶波作业分析
试验阶段旋转胶波问题点分析
擦砂不良项目统计(4.8-5.10)
400 373
350
300
246
250
209
186
200 150
164
149
121
100 50
74
43
33
3
0Leabharlann 100.00%90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
1
10.00%
0.00%
散位不够 漏色 起痕
6月样板线生产效率提高 1.3倍(96.2%)
3 稼动率
‘=样板线的稼动时 间/就业时间
现样板线的稼动率(现值78%)
6月样板线稼动率提高到 85%
4
一次合格 指生产现场的一次
率
合格率
样板线现场日报表记录 (猫须不良:力度轻1.71%;
擦砂不良:散位不够3.25%)
重点不良点降低50%
(猫须不良:力度轻0.86%; 擦砂不良:散位不够1.63%)
作区域变窄。
部分员工不认为SOP规定的操作方式是 最优的。样板线内员工存在不同的擦 砂方式,每一种擦砂方式差不多,没 有特别优异的,且不同的擦砂方式优
点很难通过数据量化。
经过现场测量物流路线和先使部分工 位按新布置图摆放,发现新布局并没 有使员工工作区域变小,通过实际操 作让员工了解新布局的确实能减少搬
25 26 11
2011.1
模板猫须
简单 普通
款式占比
复杂
复杂, 32.1%
简单, 20.2%
普通 47.7%
擦砂订单数分类
50
42
40 33 30
20
32 32 25
16
34 21 21 22 16 13 14
27
20 19 17
19 15
17 20 13
24 17 14
31 23 22
12
34 24 16
成品暂 存区 成品暂 存区
查货台 查货台
擦砂
猫须成品 暂存区
暂存
下游部门
通 道 暂存
擦砂
猫须成品 暂存区
暂存
仓库来 料
擦猫须 分码
分内长区
分内长
洗水车 暂存区
暂存
点位
成品
点
位
台
点位
擦猫须 分码 仓库来料
分内长
洗水车 暂存区 洗水车 暂存区 洗水车 暂存区 洗水车 暂存区 洗水车 暂存区 洗水车 暂存区