国外原油火灾事故案例分析

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【案例分析】三起油库火灾事故分析

【案例分析】三起油库火灾事故分析

【案例分析】三起油库火灾事故分析石油储备是稳定供求关系、平抑油价、应对突发事件的最直接、最有效的手段,是保障国家能源安全的核心措施。

商业石油储备可以提高工业生产效益的方法,保障社会稳定,是经济调控的手段及战略需要。

商业石油储备中有一定的可动用储备量,在国际石油供应不足与油价攀升时,具有抗风险能力;在国际供应充裕与油价下挫时,具有吸纳能力,从而提高企业经营安全与经济效益。

战略石油储备能够保证一段时间内的石油应急供应,使国民经济的各重要部门,特别是军队能够正常运转。

庞大的战略石油储备本身对市场起制衡作用,其真正作用不在于弥补损失掉的进口量,而在于遏制油价的上涨。

在紧急情况下,国家能及时利用战略石油储备减轻和限制“石油武器”或石油危机的冲击力,为解决危机和其他一系列问题赢得时间,同时还可能使潜在的对手认识到,这种储备能在相当长的时间内起到石油供应的保护作用,在做出使用“石油武器”的决策时,不得不顾及可能给自己的石油收入所带来的无法承受的损失。

石油储备必要时还可以成为政府的财政资金来源,在国家石油市场和政治经济环境相对稳定时增加政府收入,解决财政困难,这已成为石油储备作用和管理的一种新趋势。

油库作为储存石油的场所,做好油库防火安全工作,防止火灾事故的发生,对于保障国防安全、稳定和促进国民经济的发展,具有重要意义。

本文选取了中外三起油库火灾事故做讲解分析,供石油库、石油储备库及相关企业借鉴参考,在日常安全生产管理中,提高管理水平,及时查找事故隐患,避免重特大事故发生。

一、黄岛油库火灾1、事故概况山东青岛黄岛油库库区始建于1973年,油库原油储存能力76万m³,成品油储存能力约6万m³,是我国三大海港输油专用码头之一。

1989年8月12日9时55分油库老罐区,原油储量2.3万m³的5号混凝土油罐爆炸起火,大火连续燃烧了104小时,到8月16日晚18时10分才被彻底扑灭。

整个救援中动用了2204名公安、消防战士,159辆消防车,10架飞机,19艘舰船,239吨灭火药剂。

BP墨西哥湾钻井平台爆炸漏油事故分析与启示1026

BP墨西哥湾钻井平台爆炸漏油事故分析与启示1026

英国石油公司(BP)
BP由前英国石油、阿莫科、阿 科和嘉实多等公司整合重组形 成,是世界最大的石油和石化 集团公司之一。
BP总部在英国伦敦。公司目前 的资产市值约为2000亿美元, 拥有愈百万股东。
BP近十一万员工遍布全世界, 在百余个国家拥有生产和经营 活动。
事故简况及其影响
事故简况及其影响
MC252 井 离 岸 66 公 里 , 设 计 井 深 6096 米 , 2009年10月6日开钻。事故发生前,已钻至 井深5596米处,作业水深1544米。完井过 程中发生爆炸起火事故。
8
事故简况及其影响
人员情况 该平台可容纳130人。事故发生时,平台上共有126 人,其中越洋钻 探公司的员工79 名,BP员工6 名,承包商人员41名
美国阿纳达科石油公司和日本三井 公司分别持有25%和10%的权益。 • 作 业 者: BP公司 • 钻 井 承包商: 越洋钻探公司 • 固井服务公司: 哈里伯顿公司 • 防喷器供应商: 卡梅隆公司
美国墨西哥湾中部密西西比峡谷 超深水域252 区块
3
美国
墨 西 哥 湾
事故简况及其影响
美国 古巴
墨西哥
21:18 再次停泵。立压高达 9.8Mpa,而且有逐步上 升趋势。
21:20 再次开泵循环。隔水管液 量增加,出口流量为零,泥浆罐液 量增量变化很小,说明发生井喷, 井筒流体从井口喷出。 21:29 第三次停泵。立压由
8.8Mpa升为17.5Mpa。 此时,泵房人员多次 开回水泄压,立压呈 现上下波动。
4月24日,事故油井开始 漏 油 , 持 续 87 天 , 约 有 410 万 桶 原 油 流 入 墨 西 哥 湾,污染波及到沿岸5个 州。
事故简况及其影响

英国石油公司墨西哥湾的海上钻井平台井喷着火爆炸事故案例

英国石油公司墨西哥湾的海上钻井平台井喷着火爆炸事故案例

工程技术分公司
二、事故经过
二、事故经过
4月19日,下入97/8
″ * 7″复合完井套管 (18360英尺)5598米,固 井后坐密封总成后,侯凝 16.5小时后,正向试压 10000psi (68.97MPa)合 格。 然后反向试压1400psi
(10.3MPa)
工程技术分公司
二、事故经过
4月20日,计划在井 筒内8000多英尺打水泥 塞,进行暂时弃井,将 来再进行二次完井。
(4604.5米)+97/8〞×17168英尺(5231.2米)+7〞×97/8〞
×18360英尺(5597.6米)。
工程技术分公司
一、基本情况
工程技术分公司
Hale Waihona Puke 一、基本情况6.事故影响
十一人在事故中死亡:
队长- Jayson Anderson 司钻-Dewey Revette 副司钻-Donald Clark 副司钻-Stephen Curtis 钻工-Karl Kleppinger 钻工-Shane Roshto
工程技术分公司
二、事故经过
于是,在侯凝16小时后, 用海水替出8000多英尺的泥浆。 根据资料分析: 20:00,开始注海水 20:10,泥浆出口液量增加, 泥浆罐液量增量增加。已经发 生溢流。 21:10,停泵,立压由1200 psi(8.27MPa)升高到 1700 psi(11.72 MPa),压力增加趋 势平缓,估计是关闭了环形防 喷器。
工程技术分公司
一、基本情况
工程技术分公司
一、基本情况 3.人员情况
该平台可容纳130 人。事故发生时,平 台上共有126 人,其 中越洋钻探公司的员 工79 名,英国石油公 司(BP)员工6 名和承 包商人员41名。

BP德克萨斯炼油厂爆炸事故案例分析

BP德克萨斯炼油厂爆炸事故案例分析

BP德克萨斯炼油厂爆炸事故案例分析2005年3月23日13时20分左右,英国石油公司(BP)位于美国德克萨斯州(Texas)的炼油厂异构化装置发生了严重的火灾爆炸事故,该事故为美国作业场所近20年间最严重的灾难。

事故造成15名员工丧生,180余人受伤,爆炸产生的浓烟对周围工作和居住的人们造成不同程度的伤害,直接经济损失超过15亿美元。

炼油过程中主要的操作装置为蒸馏塔,重新启动过程长达12小时,蒸馏塔的主要功能就是蒸馏生燃料,分离较重与较轻的成分,液态生燃料进入蒸馏塔的途中由加热炉加温,较轻的成分会蒸发,蒸汽升到塔顶,再由管子排送出去,蒸汽经过冷凝器液化接着便被抽走,提高汽油效能,此时抽取留在塔底的较重残余物,这些成分用来制造沥青等产品,如果蒸馏过程制造出太多蒸汽,操作员应排放多余气体降压,这些气体最终抵达安全出口即排放烟囱。

此为炼油厂主要的加工工艺过程。

从视频中可以看出,进料、开关阀门等操作过程均由电脑控制、人为操作,多数程序必须由手动操作完成,因此人是该厂最最重要的安全因素,任何的人为操作失误都有可能引起重大安全事故。

蒸馏塔进行了数年一次例行检修,蒸馏塔中油位高度由电脑读取控制,人为操控。

备用警报器经后期检查已经损坏,起不到警报作用,而后最重要的排液控制阀未开启,导致过量的夜料排不掉被迫进去排气管,最后充满35米高的烟囱爆出,导致爆炸的发生。

视频中多处显示出人为操作失误,夜班操作员无视蒸馏塔进料超过标准将警报关掉,并继续进料15分钟;日班领班在接到儿子摔伤的电话后离去,擅离职守,请同事代为控制监督;开入的白色小货卡未关闭引擎司机离去久未归,这些人为原因都直接或间接的导致了爆炸的发生。

综合人为因素、设备因素,导致了事故的发生。

在蒸馏塔三个多小时的进料过程中,因塔顶馏出物管线上的排液控制阀未开,而报警器和控制系统又发出了错误的指令,使操作者对塔内液位过高毫不知情。

液体原料装满蒸馏塔后,进入塔顶馏出管线。

4英国邦斯菲尔德油库爆炸事故调查总结报告.docx

4英国邦斯菲尔德油库爆炸事故调查总结报告.docx

英国邦斯菲尔德地区油库火灾爆炸事故调查总结报告1. 前言2005 年12 月11 日凌晨位于伦敦的东北部的邦斯菲尔德油库由于充装过量发生泄漏,并最终引发爆炸和持续60 多小时的大火,事故摧毁了20 个储罐,造成43 人受伤和高达8.94 亿英镑(相当于101 亿人民币)的经济损失,是英国和欧洲迄今为止遭遇的最大火灾。

2006 年1 月成立的独立的事故调查委员会,自2006 年2 月21 日发布第一份调查报告以来,一共公布了9 份报告,直到2008 年7 月才宣布调查结束。

委员会进行了深入而全面的调查,事故的完整过程和和深层原因被逐步揭示,整个工业界都在反思调查结果,以从中吸取教训。

本文通过对事故调查报告的分析与总结,提出可供国内油气储运企业借鉴的经验,以方便企业对自身进行检查,或者依据检查结果采取进一步的风险管理措施。

风险管理已经被世界上很多能源产业公司所接受和认可,尤其是在石油化工、电力、核电、化工工业等高风险的行业都有很好的实践和应用。

风险管理是一个系统化的方法和理论,它包括各种不同的风险管理手段,本文所涉及到的风险管理手段只是整个风险管理体系中的一部分,关于的它的详细内容可以参照Scandpower 风险管理中国公司的其他报告,本文不作进一步的深入介绍。

2. 英文缩写本文中用到了多处英文缩写,其完整表达如下(按文中出现的顺序):HOSL COMAH Hertfoudshire Oil Storage LimitedControl of Major Accident Hazards Regulations哈福德郡储油有限公司重大危险源控制法案BPA British Pipeline Agency Limited 英国管道运营公司BP British Petroleum Limited 英国石油公司UKOP UK Oil Pipelines Ltd 英国石油管道公司ATG Automatic Tank Gauging 储罐测量监控系统SIL Safety Integrity Level 安全完整性等级QRA Quantitative Risk Assessment 量化风险评价3. 邦斯菲尔德地区介绍3.1 区域布置邦斯菲尔德地区是一个大型的油料储存区,位于伦敦的东北部,某种意义上具备战略储备油库的功能。

BP公司得克萨斯州炼油厂火灾爆炸事故原因分析及教训

BP公司得克萨斯州炼油厂火灾爆炸事故原因分析及教训

BP公司得克萨斯州炼油厂火灾爆炸事故原因分析及教训1、BP得州炼油厂火灾爆炸事故概述2005年3月23日中午一点二十分左右,英国石油公司(BP)美国得克萨斯州炼油厂的碳氢化合物车间发生了火灾和一系列爆炸事故,15名工人被当场炸死,170余人受伤,在周围工作和居住的许多人成为爆炸产生的浓烟的受害者,同时,这起事故还导致了严重的经济损失,这是过去20年间美国作业场所最严重的灾难之一(注:BP得克萨斯炼油厂隶属于BP北美产品公司,是BP公司最大的综合性炼油厂,每天可处理46万桶原油,日产1100万加仑汽油)。

爆炸发生后,美国化工安全与危害调查局(CSB)随即于3月26日成立了专门调查小组,并于4月1日正式进驻BP在德州的炼油厂。

CSB于2005年8月17日发布了新闻公报,公布了对BP公司得州炼油厂系列爆炸事故的初步调查结果。

公报认为英国石油公司存在“系统性疏漏”,并呼吁对BP公司旗下5家美国工厂的安全状况进行独立审查。

CSB主席卡罗琳.梅里特表示:“总的来看,调查结果表明英国石油公司在组织决策、安全监督和企业安全文化中存在系统性疏漏,如果不加以改正,这种疏漏可能会导致更多严重事故。

”当天,CSB还对英国石油美国公司、英国石油北美公司和英国石油的全球董事会提出了相关的安全建议,建议要求英国石油更新相关的装置和设备,并可能支持数百名员工就爆炸事故对BP公司提出的诉讼。

CSB要求英国石油在30天内做出答复,并在6至12个月内完成所有工作。

尽管建议让英国石油公司颇为难堪,并将使该公司付出经济上的代价,但是BP首席执行官布朗勋爵仍然表示:“得克萨斯州爆炸时间是英国石油近年来最糟糕的一起悲剧,我们将竭尽所能,确保不再发生此类事件。

美国化工安全与危害调查局的建议是非常受欢迎的,取得了很大的进展,我们将认真对待。

”2005年9月,BP公司因为该爆炸事故被CSB处以2130万美元罚款,BP承认自己对这起事故负责并接受罚款,同时还调拨了7亿美元的专项资金以赔偿受害者并解决针对该公司的指控。

全球石油石化业风险事故案例

全球石油石化业风险事故案例

全球石油石化业风险事故案例一、北海石油平台爆炸事故1988年7月6日,Piper Alpha石油公司的石油生产平台在北海发生大爆炸。

当时平台上共有229人,最终167人死亡,62人受伤,保险理赔高达13亿英镑。

这是历史上最严重的一次石油灾难。

由于派珀·阿尔法钻井平台上的机械技术先进,几乎不存在漏油的可能,最先起火的区域装有耐火性极好的防火板。

专家们在分析事故原因时,惊讶地发现:事故起因源于一个接一个的小小疏忽。

一个已拆下安全阀的泵被当作备用泵起动,液化石油气从堵板处泄漏,引起爆炸。

这只是一次小型爆炸,平台上的工作模块防火墙可以隔离大火。

但是,能够承受住高温的工作模块防火墙却不能经住爆炸的冲击力,碎片撞断了一根天然气管道,引发了第二次爆炸,大火的高温熔断了输送管道,导致原油泄露。

燃烧的原油淌进网格式潜水平台,本来事故到此可以缩小,着火的原油由此流进大海。

却不料工作人员觉得网格平台硌脚,在上面大面积铺设了一层厚厚的脚垫,漏下的原油堆积在脚垫上,着火的原油不能流进大海,上窜的火苗炙烤另一根高压天然气输出管,引起更大的爆炸和火势,灭顶之灾发生了。

那么,最开始的问题泵是如何被当作安全泵起动的呢?原来发生事故当晚,问题泵已拆下安全阀,办理了出口管道安全阀工作票。

但这张安全阀工作票是放在柜子中的,当班的人员只找到泵体维修票,并不知道安全阀已拆,于是下令起动了问题泵。

最终的原因不是科技故障,而是简单的一纸文书!许可证制度的不完善最终导致了悲剧。

如果把维修单据放在一起,问题泵就不会起动爆炸;如果防火墙能挡住爆炸,原油就不会泄露;如果原油泄漏时没有被脚垫阻挡起火,高压管道就不会爆炸。

悲剧是环环相扣的,只要有一个环节不成立,灾难就不会发生。

二、墨西哥湾漏油事故2010年4月20日,位于美国路易斯安那州威尼斯市东南约80公里处海域的“深水地平线”(Deepwater Horizon)钻井平台于夜间发生爆炸并引发大火,造成11名工作人员死亡,大约在36小时后沉入墨西哥湾。

【事故调查报告格式】美国Tosco公司Avon炼油厂火灾事故调查报告

【事故调查报告格式】美国Tosco公司Avon炼油厂火灾事故调查报告

【事故调查报告格式】美国Tosco公司Avon炼油厂火灾事故调查报告第一篇:【事故调查报告格式】美国Tosco公司Avon炼油厂火灾事故调查报告美国Tosco公司Avon炼油厂火灾事故调查报告1999年2月23日,美国加利福尼亚西部的马丁内斯T osco公司Avon炼油厂发生了一场大火,火灾导致4人死亡,1人重伤。

事故调查报告如下:1.Avon1.1 AvonAvon炼油厂位于美国加州Contra Costa县马丁内斯镇,占地约2300英亩(931.5公顷)。

该厂已有80多年的生产历史了,它主要生产发动机燃料,诸如:汽油、柴油等,其它产品包括丙烷、煤气等。

Tosco公司从1976至2000年一直管理着该厂,然后该厂被UDS(Ultramar Diamond Shamrock)收购,并重新命名为金鹰炼油厂(Golden Eagle)。

T osco公司是美国最大的汽油产品提炼企业,管理着美国7家大型炼油厂。

1.2 AvonAvon炼油厂原油单元是在1946年设计建造的。

原油分馏是炼油过程的起始步骤,它将原油以不同的沸点分成不同的馏分,包括天然气、石脑油、煤油、柴油和裂解单元用的重油。

过程连续操作,原油稳定地泵入操作单元,产品或馏分持续地泵入容器1.3 AvonAvon炼油厂石脑油从分馏塔顶(112英尺(34.1m)高)通过6英寸(152.4mm)钢管进入石脑油缓冲罐,然后再从那里被泵入储存单元或其它炼制单元以进一步加工炼制。

该缓冲罐是用来从石2.1999年2月10日,美国加利福尼亚西部的马丁内斯T osco公司Avon炼油厂在原油单元距离地面约112英尺(34.1m)分馏器上的石脑油管道上部第一个弯管处发现了一个针尖大小的漏洞,石脑油滴漏在分馏塔上。

紧急处理人员决定尽力不停车而隔断管线以减慢或停止泄漏,于是操作人员降低了分馏器压力,关闭了4个阻断阀以隔离管道,并部分开启旁路阀,以维持原油单元继续运行。

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国外原油火灾事故案例分析
1. 案例介绍
在2010年,美国墨西哥湾发生了一起严重的原油火灾事故。

在这起事故中,墨西哥湾深
水地平线油井(Deepwater Horizon)发生了爆炸,导致数百万加仑的原油泄漏进入海洋,引发了严重的环境污染和经济损失。

2. 事故原因分析
据调查显示,导致墨西哥湾深水地平线油井爆炸的原因主要有以下几点:
(1)设备故障:油井的安全阀出现故障,导致原油泄漏。

(2)非标准作业:在进行水泥封井作业时,未按正常程序进行操作,导致水泥未能有效
封闭井口。

(3)管理不善:对于潜在风险的认识不足,对于相关规定的执行不够严格。

综上所述,事故的发生主要是由于设备故障、作业不规范以及管理不善所致。

3. 事故影响分析
(1)环境影响:原油泄漏导致了海洋生态系统的受损,造成了海洋生物的大规模死亡。

海鸟、海龟等野生动物受到了严重影响。

(2)经济影响:原油泄漏导致了渔业受损,海域的旅游业也因此受到了影响。

墨西哥湾
地区的经济遭受了巨大损失。

(3)社会影响:事故造成了大量人员伤亡,家庭受到了极大的打击,受灾地区的社会秩
序也受到了严重的影响。

4. 应对措施分析
(1)技术措施:需要对油田设备进行定期检查和维护,提高设备的安全性和稳定性。

另外,应该加强对复杂作业程序的管理和规范。

(2)管理措施:对于潜在风险的认识要加强,强化安全生产意识。

加强岗位培训和技术
培训,提高员工的操作规范。

(3)政策措施:建立相应的法律法规,规范涉及环境保护和安全生产的行为,强化监管
力度,确保相关单位落实好环保工作。

综上所述,国外原油火灾事故对环境、经济和社会都造成了严重影响,需要加强相关管理
和监管力度,采取有效措施,从源头上预防此类事故的发生,以确保人民生命财产安全和
环境保护的同时,促进油气产业的可持续发展。

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