一起10kV消弧线圈阻尼电阻烧坏的故障分析

合集下载

浅析主变压器消弧线圈的运行维护与故障处理

浅析主变压器消弧线圈的运行维护与故障处理

浅析主变压器消弧线圈的运行维护与故障处理摘要:主变压器消弧线圈是一种重要的安全保护装置,在高压电力系统中发挥着重要的作用。

本文从消弧线圈的原理、分类、运行维护以及故障处理等方面进行了浅析,旨在为广大电力工作者提供一些有用的参考和帮助。

关键词:主变压器;消弧线圈;运行维护;故障处理。

正文:一、消弧线圈的原理消弧线圈是指在主变压器中安装的一种过电压保护装置,主要作用是在电路中出现电弧时,通过产生反向的感应电动势,使电弧消失,以保护主变压器和其他设备不被损坏。

消弧线圈的原理主要是利用线圈内环流所产生的磁场来达到消弧的效果,其等效电路如下图所示:其中,L是消弧线圈的电感,R是消弧电阻,C是电容,U是电源电压,I是线圈内环流。

二、消弧线圈的分类根据其结构和安装位置的不同,消弧线圈可以分为内式消弧线圈和外式消弧线圈两种。

内式消弧线圈是安装在主变压器的高压侧中性点上的一种过电压保护装置,其结构如下图所示:内式消弧线圈一般由消弧线圈本体、保护箱、隔离变压器和接地开关等部分组成,当负载电流发生过电流或过电压时,内式消弧线圈就能起到保护作用。

而外式消弧线圈则是安装在主变压器附近的一种过电压保护装置,其结构如下图所示:外式消弧线圈一般由消弧线圈本体、保护箱、隔离变压器和接地开关等部分组成,当负载电流发生过电流或过电压时,外式消弧线圈通过产生反向的感应电动势来消除电弧。

三、消弧线圈的运行维护(一)消弧线圈的检查1. 检查消弧线圈的外观是否受损或变形。

2. 检查消弧线圈接线紧固是否良好。

3. 检查消弧电阻的电阻值是否在规定范围内。

4. 检查消弧线圈的隔离性能是否正常。

(二)消弧线圈的保养1. 定期进行清洗、维护。

2. 经常检查消弧线圈的绝缘状态。

3. 根据消弧线圈的监测系统得到的数据,判断其运行状态。

(三)消弧线圈的更换当消弧线圈出现故障时,一定要及时更换。

更换步骤如下:1. 断开消弧线圈的电源。

2. 拆卸保护箱和消弧线圈。

一起10kV高压变频器烧损事件的原因分析及解决措施 张轩羽

一起10kV高压变频器烧损事件的原因分析及解决措施 张轩羽

一起10kV高压变频器烧损事件的原因分析及解决措施张轩羽摘要:本文对西安利雅得电气股份有限公司生产的高压变频器故障时的特殊特性进行了简要介绍及分析。

文章就对事件后,针对设备结构进行详细分析,确定故障点的部位,所采取的措施。

从而保障设备安全可靠稳定运行,提高设备的检修质量、维护经验的不断积累。

关键词:高压变频器;损坏;原因分析;防范措施;施耐德1 引言2号机组凝结水泵变频器故障跳闸,由凝结水泵B变频器运行切换至凝结水泵A工频运行,同时导致10kV 2A段母线电压降低,厂用变2A分支电流增大;故障持续时间67ms后,10kV 2A段母线电压恢复。

2 事件经过2.1 事件发生前状态2019年02月26日,2号机组负荷655.8MW;2号机组凝结水泵B变频运行,变频器输入电流86.9A,输出电流104.9A;10kV 2A段母线电压10.19kV,厂用2A分支电流1698A。

2.2事件过程02月26日03时36分56秒,10kV 2A段2号机凝结水泵变频器电源开关高压过流I段保护动作,故障电流二次值25.98A(CT变比200/1),折算一次值5.196kA,联跳变频器输出B凝泵电机开关QF4;同时,联锁2号机凝结水泵A工频运行。

03时36分56秒207毫秒,2号发变组故障录波启动,最大故障相电流一次值20.749kA,最低故障相电压一次值0.432kV。

故障录波器显示:厂用2A分支三相电流Ia、Ib、Ic分别为20.24kA∠77.94°、20.069kA∠317.96°、20.124kA∠198.40°,三相对称。

03时36分56秒289毫秒,2号厂用A分支电压恢复正常,03时37分03秒325毫秒,2号发变组故障录波结束。

04:12,专业人员检查发现,2号机组凝泵变频器后柜体开裂变形,并有弧光放电痕迹,揭开柜体后盖板检查发现,变频器输入分压电阻盒内隔板绝缘击穿,分压电阻烧损,分压电阻盒三相采样电缆两端全部熔断掉落,电阻盒临近柜体有严重弧光放电痕迹;同时,移相变压器高压侧引线及接线柱三相烧损严重,其中B相全部熔断,低压侧绕组临近高压侧部分有不同程度电弧灼伤。

10kV中性点经消弧线圈接地系统单相接地引发线路故障的分析及防范措施

10kV中性点经消弧线圈接地系统单相接地引发线路故障的分析及防范措施

10kV中性点经消弧线圈接地系统单相接地引发线路故障的分析及防范措施摘要:随着城市配电网的不断发展,负荷密度越来越大,电力电缆大量投入系统运行,电容电流也随之越来越大。

当系统发生单相接地故障时,接地电弧不能自熄,将引起弧光接地过电压,持续时间一长,在线路绝缘弱点还会发展成两相短路事故。

因此,当电容电流足够大时,就需要采用消弧线圈补偿电容电流。

为避免不适当的补偿给电力系统安全运行带来威胁,必须正确测定系统电容电流值,并据此合理选择消弧线圈电流值及补偿方法,才能做到正确调谐,避免单相接地故障扩大,提高供电可靠性,确保人身设备安全。

关键词:接地系统;线路故障;防范措施引言10kV系统中性点接地的方式主要有不接地、经电阻接地及经消弧线圈接地三种类型。

《中国南方电网公司城市配电网技术导则》规定:主要由架空线路构成的配电网,当单相接地故障电容电流35kV不超过10A,10kV 不超过20A时,宜采用不接地方式;当超过上述数值且要求在故障条件下继续运行时,宜采用消弧线圈接地方式。

主要由电缆线路构成的10kV配电网,当单相接地故障电容电流不超过30A时,可采用不接地方式;超过30A时,宜采用低电阻接地或消弧线圈接地方式。

当前由于通道制约、城市美化、经济发展等因素,10kV电力电缆大量投入配电网运行,电容电流成倍增长,部分变电站中性点接地的方式、消弧线圈补偿电流值已不能满足补偿要求。

电力技术的发展和高质量供电的需求,需要我们进一步加以改善。

下面我们就一起发生在220kV某变电站10kV系统的单相接地故障进行分析。

一、10kV系统单相接地引发多回线路故障案例2012年10月11日,220kV某变电站10kV系统发生一起由10kV线路单相接地引发多条线路跳闸的事件。

由于多条线路停电,造成了城市部分区域的停电,影响面积较大,具体故障经过:10:21 分220kV某变10kV系统A相接地,选线装置显示为10kV沧浪左线。

一起110kV变电站消弧线圈成套装置故障原因分析

一起110kV变电站消弧线圈成套装置故障原因分析

一起110kV变电站消弧线圈成套装置故障原因分析摘要:消弧线圈是变电站内的常用设备,根据事故情况进行故障原因分析,提出选型、制造、运行等方面应该注意事项,保障电力系统的安全稳定运行。

关键词:消弧线圈成套装置故障分析一、现场情况某日某110kV变电站2#接地变121#开关跳闸,变电运行人员现场查看发现开关室内有大量烟雾,系2# 消弧线圈成套装置(700/100-630kVA)发生故障,柜内烧损严重,运维单位组织抢修的同时联系设备生产厂家成立专门的技术小组进行排查分析处理。

1、并联中电阻达到退火后变色,虽未被烧毁,但已无法再次使用(图片一);2、氧化锌避雷器及电压互感器烧毁严重(图片一);3、阻尼电阻烧毁严重(图片二);4、零序电流互感器烧毁严重(图片三);5、柜内二次线烧毁严重(图片四);6、电压互感器烧毁严重(图片五);7、靠近电阻处的二次电缆绝缘层及二次电线均被烧毁(图片六、七);8、接电压互感器的铜排熔蚀(图片八);二、初步原因分析经过检修人员和设备厂家技术分析,做出初步判断:1、控制并联中电阻投切的真空接触器KM1的控制电源与控制阻尼电阻投切的真空接触器KM3的控制电源接反;2、并联中电阻投入超时跳闸回路连接板LP1未闭合;后来运维人员又和设备厂家专人多次到现场查看原因,否定了初步判断,并最终确认此次事故的主要原因如下:1、由于避雷器设计位置不合理,促使避雷器炸裂燃烧后导致避雷器在上端口受软连接的作用自然下垂,连通并联中电阻接地;2、由于热空气夹带有金属蒸气或碎屑,导致电压互感器及消弧线圈A相接线柱位置对地放电;3、由于二次控制回路崩溃失电而导致阻尼电阻被串入消弧线圈接地补偿回路,促使阻尼电阻长时间发热,直至烧毁;三、现场的情况分析1、附图(现场情况一)。

连接片的作用:“实现对并联中电阻非正常运行的保护跳闸功能(即并联中电阻未能在规定时间内切断时,触发接地变开关柜输出跳闸命令)” 。

而根据“现场一”图片中反馈的信息可知:“连接片目前处于断开状态”;并联中电阻的延时保护跳闸功能不能实现。

谈10KV断路器CD10操作机构合闸线圈烧毁的原因分析及对策

谈10KV断路器CD10操作机构合闸线圈烧毁的原因分析及对策

谈10KV断路器CD10操作机构合闸线圈烧毁的原因分析及对策作者:齐少猛来源:《电子世界》2013年第09期【摘要】在现场工作中多次碰到10kV断路器在合闸时,由于操作机构故障等单一或多种因素造成的合闸接触器线路或合闸线圈烧毁的现象,致使线路不能正常送电,为此,有必要对线圈烧毁原因进行分析,并提出防范措施和技术改进。

【关键词】10KV断路器;CD10;合闸线圈烧毁;分析及对策一、合闸线圈烧毁过程分析继电保护人员保护校验后,进行保护传动时,将KK开关操作合闸,合闸后KK21、22接通,此时两副DL辅助接点均打开。

当模拟故障将开关跳闸后,两副DL辅助接点均闭合,时间继电器SJ励磁、电容C放电、ZJ接点闭合,合闸接触路线圈HC励磁使开关合闸。

由于开关因某种原因合不上,DL辅助接点仍闭合,ZJ电流自保,使得HC常励磁,最后导致合闸线圈烧毁。

二、造成合闸线圈烧毁的主要原因1.合闸电源容量下降,合闸瞬间合闸线圈两端测到电压低于80%Ue;2.辅助接点打不开或拉弧,合闸接触器通过重合闸回路或绿灯回路自保持,合闸线圈长时间带电而被烧毁;3.CDl0操作机构三连板扭力弹簧弹性减弱,使三连板在开关分闸后翘起,或在三连板死点调得偏高引起开关合不上,开关在保护联动试验验收时,当保护动作跳闸后,开关重合不上,此时合闸接触器线圈被重合闸电流中间自保常励磁;4.合闸接触器触头因长期无维护、触头表面烧毛,当接触器动作时烧熔,合闸线圈长时间带电而被烧毁,合闸接触器触头粘连大都因为触头开距不够,反力弹簧弹性不良,触头面不光滑,触头拉弧过大使其表面熔化;5.合闸接触器动触头卡碰灭弧罩;6.合闸熔断器配备不合适。

三、合闸线圈烧毁的防止及技术改进1.要求供应部门对制造厂提出相应的技术要求,对产品质量严格把关;2.加强合闸接触器的检查、维护,每次开关小修、维护、跳闸到大修、周期大修都要对其进行维护、检查,检查动、静触头表面接触面积、接触压力等;3.当发生合闸接触器烧粘时,立即断开重合闸投切压板QP,打开合闸器;4.建议将重合闸投切压板改为单刀双掷开关,这样比原压板更容易断开合闸回路,免致合闸线圈烧毁;5.要求值班员在许可工作前,除必须取下±KM熔丝外,还应将重合闸投切回路打开,避免一次检修,排除试验人员工作中有造成烧合闸线圈的可能;6.调整拐臂与连杆尺寸,保证合闸后辅助接点断开距离不小于2mm;7.运行人员不论在正常操作或事故处理,要注意指示灯显示及直流控制回路电流的变化,分闸时若发现指示灯不正常,伴随着直流回路电流增大时,立即取下控制保险。

经消弧线圈接地系统的故障分析与探讨

经消弧线圈接地系统的故障分析与探讨

经消弧线圈接地系统的故障分析与探讨目前变电站10kV系统普遍采用中性点经消弧线圈接地的方式,在发生单相接地故障时能起到很好的补偿作用,但在实际运行中也会发生一些故障。

本文主要介绍一起10kV经消弧线圈接地系统并联中电阻烧毁的故障,通过故障全过程查找和分析探讨,为类似故障的分析提供借鉴。

标签:消弧线圈中电阻故障分析引言:随着地方经济发展,电网容量不断扩大,特别是变电站的10kV馈线增加较快,使得10kV系统对地电容电流越来越大,为解决这一问题普遍采用中性点经消弧线圈接地的方法进行补偿。

然而在实际运行中由于种种原因会发生这样或那样的故障,以下就10kV经消弧线圈接地系统发生单相接地时的一起故障举例说明,以探讨故障查找及分析方法,了解控制回路与一次系统安全运行之间的关系。

1、故障经过某日某110kV 变电站10kV 163韩桥线先后发生相间和单相接地故障,05时08分27秒,10kV 2号接地变消弧系统并联中电阻及其二次回路烧毁、脱落,2号接地变106开关跳闸。

2、故障查找因并联中电阻及其二次回路烧毁,涉及10kV 163韩桥线和106接地变开关跳闸,因此故障查找从以下几方面进行。

2.1、保护定值整定情况:10kV 163韩桥线保护:电流II段定值投入,800/6.67A0.6秒;电流III段定值投入,450/3.75A0.9秒。

10kV 106接地变保护:电流II段定值投入,120/2A0.5秒;电流III段定值投入,60/1A0.9秒。

现场检查保护装置内定值与定值单中各项一致。

2.2、装置动作信息:10kV 163韩桥线保护装置动作信息:05时01分37秒BC相过流III段保护动作。

10kV消弧线圈控制装置信息:接地时间05:00:41,消失时间2012年7月4日05:07:29,零序电压4310.6V,故障线路163韩桥线。

2.3、后台系统检查:从后台系统的历史遥测曲线可以看出,10kV系统电压有明显的波动,106、163间隔电流也有明显突变。

10kV断路器合闸线圈烧毁原因分析及改进措施研究

10kV断路器合闸线圈烧毁原因分析及改进措施研究

10kV断路器合闸线圈烧毁原因分析及改进措施研究摘要:电力系统运行中经常发生分合闸线圈烧毁事故。

当电气设备发生事故时,如果因断路器分闸回路断线出现断路器拒动现象,将使事故扩大,造成越级分闸致使大面积停电,甚至造成电力设备烧毁、火灾等严重后果。

而合闸回路完整性破坏时,虽然所造成的危害比分闸回路完整性破坏时要小一些,但它也使得线路不能正常送电,妨碍了供电可靠性的提高。

所以很有必要对断路器线圈烧毁原因进行分析,积累了事故处理经验,提出防范措施和技术改进。

关键词:10kv断路器;分合闸;线圈故障1分合闸线圈烧毁原因由于高压断路器内部空间的限制,内部每个元件的尺寸都尽可能小,分合闸线圈也不例外。

因此分合闸线圈的线径都比较小,其额定电流自然就很小。

但是有些断路器的分合闸动作需要比较大的力量才能完成,用线圈的额定电流产生的电磁力无法推动断路器的操作机构,而需要比额定值大很多的电磁力。

在这种不能增加线径的条件下,考虑到分合闸动作的时间性和可靠性,只能利用线圈的短时通电电流来实现。

2高压断路器操动机构介绍高压断路器操动机构是指操作开关设备使之合、分的装置。

操动机构的机械部分通常划分为合闸机构、保持机构、分闸机构、输出装置和辅助设备等五部分。

高压断路器操动机构的电气部分主要包含控制回路、电机回路、加热回路和照明回路,以及其他辅助电气回路等。

合闸线圈和分闸线圈分别接在合闸控制回路和分闸控制回路中,它是实现电气部分和机械部分联系的重要元件。

3分闸线圈烧毁故障分析3.1分闸线圈长时间通电的原因分析(1)分闸电磁铁机械故障分闸线圈松动造成断路器在分闸时电磁铁铁芯位移或铁芯运动卡滞,不能顶开分闸脱扣板,造成线圈长时间通电,引起线圈烧毁。

或是由于铁芯冲程过小,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不动分闸脱扣板而使线圈长时间通电烧毁[3]。

(2)断路器拒分控制回路正常时,断路器出现拒分的故障有可能是连杆机构问题,死点调整不当,或机构半轴与扇形板扣接量偏大,断路器分闸铁芯顶杆的力度不能使机构及时脱扣后线圈过载,造成分闸线圈烧毁。

一起10kV消弧选线装置误动作的分析与处置建议

一起10kV消弧选线装置误动作的分析与处置建议

一起10kV消弧选线装置误动作的分析与处置建议摘要:一般情况下消弧选线成套装置能够实时跟踪电网电容电流的变化,并根据预先设定的脱谐度,计算调容式消弧线圈补偿位置,以保证电网发生接地故障时快速补偿。

系统发生单相接地后,装置能自动查出故障线路,并注入可靠的特殊信号触发线路上的故障指示器实现故障定位。

本文结合我单位一起10kV 消弧选线装置误动作的事件案例,通过对事件过程、设备控制解析、接地信息分析,分析本次事件发生的原因并根据现场情况提出处置建议。

关键词:消弧选线装置;接地补偿;故障分析1 引言2014年11月6日18时前后,我单位管辖的35kV程村站10kV消弧选线成套装置误动作,相继将站内10kVⅠ段上的4条10kV馈线开关全部切除,造成程村站供电范围内的4千多名供电用户被迫停电近2个小时。

本文以本次事件为背景,对站内设备及故障过程进行分析,提出整改意见。

2 故障分析消弧选线装置型号:XHK-II型,生产商:上海思源电气,投运时间:2010年。

该装置接入程村站10KV7路馈线、4路电容,消弧选线装置接入的交流量包括接地变中性点电压、接地变中性点电流以及接入馈线的零序电流。

消弧选线装置采用基波、谐波选线法进行接地线路的判别,中性点电压过高则判别为有接地故障发生,然后通过判别各路接入馈线的零序电流进行选线,接地故障判别与选线判别同时进行。

2.1 选线装置动作情况分析(1)消弧选线装置出现选择开关在分位的线路作为接地线路的异常情况。

以10kVF07莲花线为例:该开关共有8次变位,报文如下:2014-11-06 16:58:45 093ms SOE 状态分10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 17:05:30 024ms SOE 状态合10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 17:23:28 976ms SOE 状态分10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 17:28:53 951ms SOE 状态合10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 17:29:55 967ms SOE 状态分10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 18:30:22 280ms SOE 状态合10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 18:35:17 711ms SOE 状态分10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 19:16:03 353ms SOE 状态合10kV莲花线F07 F07合位消弧选线装置上的报文显示消弧选线装置当天一共12次选出F07莲花线为接地线路,选线时刻按先后顺序如下:2014-11-06 16:56:092014-11-06 16:57:012014-11-06 16:58:592014-11-06 17:05:342014-11-06 17:42:042014-11-06 17:45:232014-11-06 17:49:032014-11-06 17:54:372014-11-06 18:02:402014-11-06 18:04:302014-11-06 18:08:352014-11-06 18:34:15在2014-11-06 17:29:55 974ms时10kVF07莲花线开关已跳闸,直到2014-11-06 18:30:22 280ms时10kVF07莲花线才被遥控合闸,在此期间,10kVF07莲花线不应再次被选中,但消弧选线装置依然在2014-11-06 17:42:047时刻与2014-11-06 18:08:35时刻之间7次选中10kVF07莲花线。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一起10kV消弧线圈阻尼电阻烧坏的故障分析
摘要:针对一起10KV系统消弧线圈阻尼电阻烧坏,结合消弧线圈的工作原理,
分析故障原因及维护处理;消弧线圈作为不接地系统的单相接地的消弧装置,由
于控制装置等问题,容易造成一次设备如阻尼电阻箱、交流接触器等设备的损坏,文章通过对10kV消弧线圈控制装置、阻尼电阻烧损的故障分析,提出了相应对策。

关键词:消弧线圈;阻尼电阻;过电压;谐振
0 引言
我国的配电网绝大多数是中性点不接地电网,单相接地故障是配网常见的故障之一。


着城乡配网规模的不断扩大和大量采用电缆出线,对地电容电流急剧增加,当发生单相接地时,流经故障点的接地电流很大;如果接地电弧不能可靠熄灭,就会迅速发展为相间短路,
引起线路跳闸,供电中断。

如果接地电弧发展为间歇性的熄灭与重燃,就会引起弧光接地过
电压,同时引起电磁式电压互感器谐振过电压,危及电气设备的安全运行。

在电网中性点装设消弧线圈是减小接地时的容性电流,抑制弧光接地过电压的一种行之
有效的措施;以往我国电网普遍采用的手动调整分接头式消弧线圈,由于不能随电网系统参
数的变化而进行自动调整补偿,现已逐渐淘汰,绝大部分已被自动调谐消弧线圈所代替。

1 事故经过
2015年,某110kV变电站10kV线路发生A相接地,后台机报“1#消弧线圈故障”,立即
汇报调度,经过选线后,确定某10kV线路故障接地,并成功隔离,然后将1#消弧线圈设备
退出运行,现场检查站内10kV其它设备无异常后,发现1#消弧线圈阻尼器箱有发热冒烟痕迹,打开阻尼箱控制柜,发现消弧线圈阻尼电阻已烧坏(如图1所示),立即通知检修、试
验人员,并联系厂家来人处理。

图2 单相接地原理图
以往配电网规模小,线路短,线路对地电容较小,当发生单相接地时,接地电流不大,
可自行熄灭。

这些年来,随着城乡电网改造工程的迅速推进,配电网的规模越来越大;为了
城市美观,各地又相继大量采用地下电缆,于是,电网线路的对地电容比以前增大了很多,
当电网发生单相接地故障时,接地电流很大,接地电弧不能自熄,这就需要加装消弧线圈来
促使其熄灭。

在电网发生单相接地故障时,如果消弧线圈的感抗小于并接近于线路的对地容抗时,接
地的容性电流就会被消弧线圈提供的感性电流完全补偿掉,接地电弧很容易就熄灭。

XHSCZTG、XHSCZTF、XHDCZTG、XHDCZTF型等自动调谐消弧线圈接地装置可实现理想运行,
即在电网正常运行时自动跟踪电网参数变化,实时计算电网线路的电容电流值,通过调节有
载调节开关的级位来改变消弧线圈感抗,实现自动调谐。

3 阻尼电阻的作用
在电网中,当接地电容电流超过某阈值(大于10A),电网中性点需采用消弧线圈接地
方式,其目的是降低接地残流,以利于电弧自熄灭,提高供电可靠性。

当电网运行方式改变时,消弧线圈抽头作相应调节。

调节消弧线圈电流须兼顾两方面因素:其一,使接地残流最小;其二,正常运行情况下,中性点长时间的电压位移不应超过系统相电压的15%,但这两
者是相互制约的。

为了很好的解决这个问题,通常在消弧线圈回路串联一个阻尼电阻,并在电阻旁并联短
接开关装置。

当电网正常运行时,开关断开,投入阻尼电阻,由于阻尼电阻的作用,谐振回
路的阻尼率增大很多,可以降低零序电压,减小三相对地电压的不对称程度;故障时短接阻
尼电阻,可以使消弧线圈电流充分补偿接地电容电流,使得接地残流很小,这样就保证了消
弧线圈接地装置达到最佳补偿效果。

4 故障原因及处理
将1#消弧线圈停运转检修后,经检测发现,消弧线圈电压电流继电器控制电源正极接线松动,造成继电器无法正确动作,发生接地时无法将阻尼电阻从回路中短接隔离,使阻尼电阻流过较大的补偿电流,导致击穿损坏。

图3 消弧线圈控制原理
查明原因后,更换损坏的阻尼电阻和相应的电路接线装置,检查紧固控制回路接线,现场试验消弧线圈合格,控制回路动作正确,送电后恢复正常,消弧线圈控制回路原理如图3所示。

5 结束语
(1)加强对消弧线圈及其附属设施的巡视检查,尤其注意阻尼电阻、自动跟踪装置、控制回路等的工作状态,发现异常,及时汇报处理。

(2)定期对消弧线圈、阻尼器、避雷器、PT、CT、中阻柜及控制回路进行红外测温,检查消弧线圈整套装置有无隐患。

(3)当系统发生单相接地故障时,应尽快选择处理,将故障线路迅速隔离,防止母线PT损坏。

(4)改进电路设计,将阻尼电阻改为可控硅控制,即不通过电压继电器控制阻尼电阻的投入和退出,而是由阻尼电阻本身的电压电流促使可控硅的导通,从而在发生接地故障时将阻尼电阻可靠短接。

参考文献:
[1]秦娜.浅谈10kV自动跟踪消弧线圈装置阻尼电阻烧损故障分析[J].技术研发,2009,16(12).
[2]李汝彪,鲍敏铎.阻尼电阻取值对消弧线圈补偿网络运行特性的影响[J].浙江电力,1999,01.
[3]赵牧函,纪延超.消弧线圈自动调谐原理的研究[J].电力系统及其自动化学报,2002,04.
[4]雷欢虎.自动跟踪补偿消弧线圈装置中阻尼电阻的选取[J].西北电力技术;2002,05.
[5]刘和平.新型快速可调消弧线圈接地系统研究[D].重庆大学,2004.。

相关文档
最新文档