直吹式制粉系统常见案例
直吹式制粉系统及其优化

优缺点(与中储式制粉系统比较) 优缺点(与中储式制粉系统比较)
优点: 优点:
a、系统简单,设备少,管道短,布置紧凑, 投资省; b、煤粉没有中间停留,气粉温度也不太高, 安全性较高; c、制粉系统磨煤电耗较低。
缺点: 缺点:
a、磨煤机运行出力需随锅炉负荷变化而变, 因此,不能经常处于经济出力下运行; b、磨煤机故障将直接影响锅炉工作(对小 量锅炉来说); c、利用乏气作一次风时,湿度低又含有水蒸 气对着火不利,因此,挥发分低、水分高的煤种不适 宜采用直吹式制粉系统; d、锅炉负荷变化时,给煤量的调节是通过给 煤机实现的,经整个系统才能达到改变煤粉量的目的, 调节惰性较大。
3、提高磨煤机的入口风温,可以增加分离器出口温度,提
高磨煤机干燥能力,可增加磨煤机的磨制能力;在给煤量不 变时,可减少磨内的再循环煤量和煤层厚度,使制粉电耗降 低。同时由于开大热风门、关小冷风门可降低排烟温度和散 热损失,并对提高燃烧效率有明显的效果。在安全允许的条 件下,维持磨煤机出口温度按设计温度运行。磨煤机出口温 度过低,会妨碍磨粉;出口温度过高,则会造成磨煤机着火, 引起爆炸。磨煤机出口温度应根据煤种的变化进行调整,维 持规定的出口温度还有助于控制煤粉和一次风的比例。
优化调整
1、磨煤机直吹式制粉系统出力的变化(风煤比)
是影响磨煤机出口温度的一个经常性的因素。改 变风煤比或干燥剂进口温度都可达到调节作用, 但为了维持风煤比曲线并使制粉经济,在煤质允 许的条件下,应尽量使用改变干燥剂入口温度的 方法调节磨煤机出口温度。
a、对磨煤机讲的风煤比,就是进入磨煤机的风与煤的 对磨煤机讲的风煤比,
b、对锅炉来讲的风煤比,就是进入锅炉的总风量与 对锅炉来讲的风煤比,
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钢球磨直吹式制粉系统中粗粉分离器存在的问题分析

钢球磨直吹式制粉系统中粗粉分离器的运行分析一、前言某发电公司4*300MW燃煤机组采用双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统,该制粉系统具有很强的适应性,对进入磨煤机的原煤要求不高,因此系统中配置的径向挡板式粗粉分离器在正常运行中经常因为原煤中存在的各种杂物而发生堵塞,严重影响煤粉细度和制粉系统的稳定性,导致锅炉燃烧不稳,煤耗飞灰上升,锅炉燃烧的安全性和经济性都受到了严重的影响,本文根据钢球磨直吹式制粉系统和粗粉分离器的结构特点,结合现场生产经验,对粗粉分离器的堵塞现象进行了分析,并提出了相应的解决办法,为采用相同制粉系统的运行人员提供参考二、径向挡板式粗粉分离器的工作原理径向挡板式粗粉分离器工作简图如上图,磨煤机制出的煤粉由分离器进粉管进入分离器后一部分在进粉管出口突然扩容降压,风粉混合物的流速大幅降低,此时较粗的煤粉由于质量较大,在重力的作用下发生沉降,从煤粉气流中分离出来,经过进粉管四周的环形回粉口进入回粉管,回到磨机;另一部分撞击到内锥底部,受反作用力较大的较粗煤粉反弹到环形回粉口进入回粉管。
这是分离器的第一重分离。
经过第一重分离后的煤粉气流从内锥和外锥之间的空隙往上经90度折向,沿可调挡板切向旋转进入内锥,在离心力的作用下,粗的煤粉被甩到内锥四周,沿内锥内壁下滑到内锥底部,到达一定量后,内锥锁气器自动打开,粗煤粉经内锥锁气器回粉口落出,进入回粉管,这是第二重分离,经过两重分离后的细粉由进出粉管直接进入锅炉。
回粉管内的煤粉到一定量后,回粉管锁气器自动打开,粗粉回到磨机继续碾磨。
三、钢球磨直吹式制粉系统中粗粉分离器对锅炉燃烧的影响配备钢球磨直吹式制粉系统的锅炉,原煤经自动称重式过给煤机后进入钢球磨煤机,在磨煤机里面碾磨成煤粉后有进入磨煤机得一次风带出,一次风量越大带出的煤粉越多,一次风带出的高速煤粉直接进入粗粉分离器,经过扩容降速的重力沉降分离和离心分离后,较细的煤粉通过分离器出口的粉管直接进入锅炉燃烧,较粗的煤粉回到磨煤机继续碾磨。
直吹式制粉系统几个常见故障的判断和处理

直吹式制粉系统几个常见故障的判断和处理本文分析介绍了燃煤机组直吹式制粉系统在运行中几个常见故障的现象,以及各种不同故障的判断方法及处理对策。
以便在运行中准确判断制粉系统发生的故障原因,采取有针对性的手段进行处理。
标签:直吹式;制粉系统;常见故障0 简介某电厂超超临界燃煤发电机组,锅炉为上海锅炉厂生产,每台锅炉配备6台北京电力设备总厂制造的ZGM-113G型中速辊式磨煤机。
中速磨煤机的工作原理:磨辊与磨盘形成相对运行的研磨部件,原煤从磨机的中央落煤管落到磨环上,旋转磨环借助于离心力将原煤运行至碾磨滚道上,通过磨辊进行碾磨。
三个磨辊沿圆周方向均布于磨盘滚道上,碾磨力则由液压加载系统产生。
原煤的碾磨和干燥同时进行,一次风通过喷嘴环均匀进入磨环周围,将经过碾磨从磨环上切向甩出的煤粉混合物烘干并输送至磨机上部的分离器,在分离器中进行分离,粗粉被分离出来返回磨环重磨,合格的细粉被一次风带出分离器。
难以粉碎且一次风吹不起的较重石子煤、黄铁矿、铁块及其他杂物等通过喷嘴环落到一次风室,被刮板刮进排渣箱,由排渣装置排走。
1 制粉系统运行中几个较常见的问题1.1 磨煤机堵煤磨煤机堵煤是锅炉运行中最常见的故障,一旦某一台磨煤机发生堵煤,轻则煤水比失调,汽温难于控制,重则制粉系统出力不足,被迫降负荷,若处理不当还可能造成更严重的后果。
磨煤机堵煤的原因大致有以下几点:(1)煤质差。
若入炉煤属于难于研磨的煤种,或入炉煤水分太高,或煤中摻杂各种杂物,均会造成制粉出力大幅下降,往往造成堵煤;(2)细粉分离器挡板角度调整不当。
在正常运行时,粗粉回磨应该与制粉出力相平衡,若回粉量过多,也会造成制粉出力下降;(3)一次风量不足。
一次风量动量不足或流量过低,不足以带走相应煤粉量,最终导致磨内存煤量过多,形成恶性循环;(4)加载力不足。
液压加载力过低,制粉出力下降,磨盘存煤量增加,石子煤量增多,亦可能形成堵磨;(5)石子煤排渣不及时。
正常运行中磨煤机总会形成一定量的石子煤,包括难于粉碎的煤块或各种杂质,均积存于排渣室,若不定时排渣,存渣量增多逐渐堵塞一次风室必然造成堵磨;(6)其他部件原因。
风扇磨直吹式制粉系统的设计与实践

风扇磨直吹式制粉系统的设计与实践摘要:风扇式磨煤机直吹制粉系统是设计煤粉炉锅炉房的一种常见的制粉方式。
在设计中既要合理选择设备与材料,也要考虑操作运行时的可调性和安全性。
同时还要为维护检修提供方便条件。
本文将对这些问题作一简要的分析和介绍,以供业内外人士和有关读者参考。
关键词:直吹式制粉系统风扇磨煤机稀土耐磨管可调缩孔检修堵板插板阀1 工程概况某热电厂原有四台130t/h中压煤粉锅炉,由于市内供热面积扩大,决定增加两台75t/h中压煤粉锅炉。
锅炉蒸汽母管与原有蒸汽母管连接后送入汽轮机组发电,用抽汽加热供热管网回水,被加热水再送到市区各二级换热站供热。
热电厂所用燃料为褐煤,原锅炉房采用的是风扇磨煤机直吹式制粉系统,为操作运行管理和维修方便,新增的两台75t/h锅炉也采用了风扇磨煤机直吹式制粉系统。
下面仅对设计中的几个重要问题进行简要的分析和介绍。
2 风扇磨煤机选择根据锅炉燃烧耗煤量的要求,本设计为每台锅炉配用了三台风扇工磨煤机,两用一备。
可供选用的有沈阳和长春两个生产厂家的产品,结合本工程的具体情况,对两家产品做一下简单介绍。
2.1 沈阳厂风扇磨煤机该厂资料提供有多种规格的系列产品可供设计选用,其特点是:(1)配75t/h锅炉的风扇式磨煤机的配用电机功率为250kW,而且是380V 的低压电机,价格较低。
(2)磨煤机的检修门下有四个小轮,当风扇磨叶轮需要检修时,可以把检修大门推到空闲的地方去,以保证叶轮检修车操作和通行方便。
2.2 长春厂风扇磨煤机该厂资料也提供了多种规格的系列产品可供设计选用,配75t/h锅炉的风扇式磨煤机的配用电机功率为360kW,由于功率较大,因此采用的是高压电机,价格较高。
同时它的检修大门只能打开到90°,这样叶轮检修车的操作范围将受到限制,而且当大门打开时前面横向无法通行。
另外该产品外形尺寸高大,价格较贵。
2.3 风扇磨煤机选型由上述情况可知,沈阳厂风扇磨煤机有较明显的优越性,因此设计院和用户都一致同意采用沈阳厂的产品,设计院也按该型进行了设计。
风扇磨直吹式制粉系统的设计与实践

风扇磨直吹式制粉系统的设计与实践作者:朱明仑来源:《科技资讯》2011年第13期摘要:风扇式磨煤机直吹制粉系统是设计煤粉炉锅炉房的一种常见的制粉方式。
在设计中既要合理选择设备与材料,也要考虑操作运行时的可调性和安全性。
同时还要为维护检修提供方便条件。
本文将对这些问题作一简要的分析和介绍,以供业内外人士和有关读者参考。
关键词:直吹式制粉系统风扇磨煤机稀土耐磨管可调缩孔检修堵板插板阀中图分类号:TK223.25 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)05(a)-0063-011工程概况某热电厂原有四台130t/h中压煤粉锅炉,由于市内供热面积扩大,决定增加两台75t/h中压煤粉锅炉。
锅炉蒸汽母管与原有蒸汽母管连接后送入汽轮机组发电,用抽汽加热供热管网回水,被加热水再送到市区各二级换热站供热。
热电厂所用燃料为褐煤,原锅炉房采用的是风扇磨煤机直吹式制粉系统,为操作运行管理和维修方便,新增的两台75t/h锅炉也采用了风扇磨煤机直吹式制粉系统。
下面仅对设计中的几个重要问题进行简要的分析和介绍。
2风扇磨煤机选择根据锅炉燃烧耗煤量的要求,本设计为每台锅炉配用了三台风扇工磨煤机,两用一备。
可供选用的有沈阳和长春两个生产厂家的产品,结合本工程的具体情况,对两家产品做一下简单介绍。
2.1 沈阳厂风扇磨煤机该厂资料提供有多种规格的系列产品可供设计选用,其特点是:(1)配75t/h锅炉的风扇式磨煤机的配用电机功率为250kW,而且是380V的低压电机,价格较低。
(2)磨煤机的检修门下有四个小轮,当风扇磨叶轮需要检修时,可以把检修大门推到空闲的地方去,以保证叶轮检修车操作和通行方便。
2.2 长春厂风扇磨煤机该厂资料也提供了多种规格的系列产品可供设计选用,配75t/h锅炉的风扇式磨煤机的配用电机功率为360kW,由于功率较大,因此采用的是高压电机,价格较高。
同时它的检修大门只能打开到90°,这样叶轮检修车的操作范围将受到限制,而且当大门打开时前面横向无法通行。
直吹式制粉系统常见故障及防范措施

直吹式制粉系统常见故障及防范措施在发电厂运行的过程中,对于能源的消耗比较大,尤其是需要燃烧大量的煤来获取动力。
由于我国的能源比较紧张,尤其是煤,其消耗量比较大,为了提高锅炉燃烧热效率,在燃煤系统中使用了直吹式制粉系统,提高了煤的热效率。
但是该系统在运行的过程中会因为种种原因而出现故障,影响到生产效率。
文章对于直吹式制粉系统的常见故障进行了分析,并且提出了防范措施,为电厂的安全稳定运行提供了借鉴。
标签:磨煤机;故障;防范措施前言由于我国的能源面临着日益紧张的形势,所以在发电厂生产的过程中,为了提高燃煤热效率,使用了直吹式制粉系统。
在磨煤机中将煤磨成煤粉然后直接送入锅炉中,提高燃烧率。
为了保障发电厂的生产效率,制粉系统需要长期的运转,由此增加了负荷,对制粉系统的磨损较大。
此外,在煤源日益紧张的背景下,在发电厂需要大量煤的形势下对于煤的品质无法保证,由此对于煤的品质和原先设计的计划偏差太多,增加了系统的运行负担,超出了系统的适应范围,致使系统的故障率大大提高。
1 燃煤品质带来的故障与防范措施对于制粉系统的运行,会根据煤种的不同而制定适合的参数,保证磨煤机能够在稳定的负荷下正常运行。
但是由于目前的形势所迫,煤价高导致了煤源的紧张,在燃煤中掺入的煤种无法保证质量,和原来设计的参数出现了较大的差异,不同的煤种对于制粉系统的消耗也不相同,由此增加了磨煤机的运行负荷。
针对以上现象可以采取的措施为,对于目前的煤种进行合理的参数设置,在制粉系统运行的过程中,发现运行状况不对及时调整。
对于磨煤机中的磨辊要定期进行检修,安排合理的检修计划和检修周期,防止增加磨辊的运行负担。
在运行中,根据不同的煤种需求调整适宜的运行参数,将其控制在系统允许的范围内。
2 石子煤刮板故障及防范措施在磨煤机运行期间,经常出现石子煤堆刮板的现象,轻者会影响到磨煤机的通风效率,严重的情况下,会导致刮板断裂、堵塞混风管道而造成磨煤机着火,严重的威胁到设备和人身的安全。
某电厂锅炉直吹式制粉系统问题治理

某电厂锅炉直吹式制粉系统问题治理白岩;郭风波;汪伟;吴炬;冷杰【摘要】某火电厂直吹式制粉系统磨煤机存在出力不足、石子煤排放量大等问题,通过分析,采用设备改造与运行调整相结合的治理措施,将磨煤机风环结构进行改造,对磨煤机出口风管进行风速调平,并对煤粉细度进行优化调整.治理后磨煤机出力增大,石子煤排放量减少,锅炉燃烧及运行状况有所改善,机组经济性相应提高.【期刊名称】《东北电力技术》【年(卷),期】2013(034)003【总页数】4页(P38-40,44)【关键词】锅炉;直吹式制粉系统;中速磨煤机;风环;治理【作者】白岩;郭风波;汪伟;吴炬;冷杰【作者单位】辽宁省电力有限公司电力科学研究院,辽宁沈阳110006【正文语种】中文【中图分类】TK229.6;TM311随着国家对能源利用的重视,各火电厂逐步开展针对自身设备特点的节能降耗措施,以改善锅炉运行状况,提高机组经济性。
制粉系统作为煤粉锅炉最主要的辅助系统,对锅炉的安全、经济运行起着重要作用。
目前,采用中速磨煤机正压直吹式制粉系统的锅炉逐渐增多,运行中经常出现磨煤机出力不足、石子煤量增多、煤粉变粗等问题,严重影响锅炉正常运行。
某发电公司针对350 MW机组锅炉直吹式制粉系统存在的问题,采用多项治理措施,使制粉系统达到设计出力要求,满足锅炉运行要求。
350 MW机组锅炉为单炉膛、平衡通风、固态排渣煤粉炉,采用全钢架、全悬吊结构,呈“П”型布置,炉膛上部布置有墙式再热器、分割屏及后屏过热器。
炉膛出口水平烟道中布置有后屏再热器、末级再热器、末级过热器和立式低温过热器。
过热蒸汽温度采用二级喷水调节。
再热汽温的调节主要依靠燃烧器摆动,再热器进口导管上装有2台雾化喷嘴式喷水减温器,主要用作事故喷水。
锅炉设计燃用煤种为烟煤。
制粉系统为中速磨煤机冷一次风机正压直吹制粉系统,采用热风+冷风干燥方式。
每台炉配5台上海重型机械厂制造的HP863中速磨煤机,每台磨煤机出口的一次风供同层煤粉喷嘴,额定负荷下4台运行,1台备用。
330MW机组锅炉直吹式制粉系统主汽压力的调整与控制-最新文档

330MW机组锅炉直吹式制粉系统主汽压力的调整与控制0.概述达拉特发电厂三期2×330MW机组锅炉为上海锅炉厂生产的SG-1018/18.55-M864型、亚临界参数、一次中间再热、单炉膛自然循环汽包锅炉。
设计燃用烟煤,采用平衡通风、5台中速磨直吹式制粉系统、摆动燃烧器四角切圆燃烧方式。
自2004年10月29日#6机组投产以来,由于长期的原煤斗堵、断煤以及汽压调整方法不当等原因,造成了锅炉主汽安全门动作、再热蒸汽安全门动作、锅炉灭火等严重困扰锅炉安全运行的隐患。
运行中通过不断分析总结,吸取了历次不安全事件处理中的有益经验,积累和掌握了如下汽压的调整控制方法。
1.压力调整的措施1.1正常运行中,压力自动投入在额定工况下,正常运行时,压力自动投入,维持机前主蒸汽压力为17.75±0.2MPa,滑压运行时,根据滑压曲线要求进行汽压调整;压力自动投入时要严密监视自动的运行情况,如自动跟踪不好时应及时切为手动调整。
1.2汽压的调整要有一定的提前量中速磨煤机直吹式制粉系统燃烧调整迟缓性大,在运行中我们必须根据负荷和汽压的变化情况提前调整风量和煤量,及时了解煤质情况确定适宜的一、二次风压、风速,保持合适的风煤比,结合烟气含氧量的变化,保证调整的提前量,才能避免大幅度调整给煤量与风量,才能始终使锅炉的燃烧率随时适应外界负荷的要求(即锅炉提供的热量与汽轮机需要的能量相平衡),从而保证锅炉运行中汽压的稳定。
1.3确保燃烧稳定的前提下进行不同磨组给煤量的增减汽压的稳定是以燃烧的稳定为基础的,因而对于主汽压力的调整,我们的主要手段就是在确保燃烧稳定情况下通过增减燃料量(即给煤量)的方法进行调整,同时进行合理的风粉配比,保证正常的一二次风压;主汽压力低时,我们应优先增加下排磨组(即#1、2磨组)的煤量,这是因为燃烧集中于水冷壁区域,水冷壁吸热量的大小、产汽量的多少与汽压有着直接的关系,各磨组燃烧器在炉膛的位置由下至上依次为#1、2、3、4、5,因而#1、2磨组加煤后,水冷壁自下而上全面吸热,产汽量大,这样压力会很快回升,而增加上排磨组的煤量时,由于水冷壁只是部分吸热燃烧又靠后,部分热量带入水平烟道,所以增加上排磨组煤量后汽压回升的就要慢些,但对于提高汽温却是有效手段了。
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制粉系统常见故障及处理
– 磨煤机综合故障。 – 有至少4个煤燃烧器失火。 – 低压润滑油系统故障。 – 主减速机润滑系统故障 – RUNBACK(适用于E、F、A磨) – 所有磨风粉电动门关
处理:
– 投油稳燃。 – 磨煤机跳闸时,应自动联跳给煤机、关闭磨煤机进、
出口各风门,联启高压油系统,否则手动执行。
直吹式制粉系统案例及措施
集控3组全体成员 2009-8-27
制粉系统常见故障及处理
• 制粉系统自燃着火 现象:
– 磨煤机着火时制粉系统风压及密封风差压剧 烈波动。
– 磨煤机出口温度急剧升高。 – 磨煤机一次风流量波动。 – 严重时引起炉膛压力和锅炉负荷波动。 – 严重时,着火位置保温层内冒烟、起明火。
– 如果分离器堵塞,应停止该制粉系统进行分离器清理、 疏通。
– 如确认磨煤机堵煤,应立即降低给煤机转速,关小旁 路风门,开大容量风门疏通,必要时停止两侧给煤机 运行。
– 如堵塞严重经上述处理无效,应采用间停间开磨煤机 的方法加强抽粉,仍无效则停止该制粉系统进行人工 疏通、抽粉。
制粉系统常见故障及处理
– 磨煤机电流增大,严重堵塞时电流异常减小。 – 磨煤机进、出口冒粉。 – 分离器堵塞时,其前设备及管道会出现较大正压,进
出口压差大。 – 一次风管风速、温度降低。
制粉系统常见故障及处理
– 机组负荷下降,自动状态下的各制粉系统指令明显增 大。
原因:
– 料位(差压)信号失灵,造成给煤自动失灵。 – 煤太湿,堵塞磨煤机入口。 – 分离器长期未清理,被木块木屑堵塞,或因回粉管锁
– 若分离器出口温度异常升高,超过160℃,无 法控制,则紧急停磨,严密关闭各风门。
– 必要时,投油稳燃。
制粉系统常见故障及处理
• 磨煤机跳闸 现象:
– 跳闸磨煤机电机电流指示到零,发报警信号, 炉膛负压增大。
– DCS画面上磨煤机变绿色。 – 对应的给煤机联跳。 – 主蒸汽压力、温度下降。 – 对应的煤火检熄灭。
气器动作不正常造成分离器堵塞。 – 制粉系统出力过高。 – 风门挡板自动失灵,造成风压、风速、风量不够。 – 监视不力,手动调节失当。
制粉系统常见故障及处理
处理:
– 加强制粉系统监视,应能从各种表记的综合表现判断 制粉系统是否存在异常和表记的准确性。
– 表记故障应解除相关自动,手动调节,维持制粉系统 及机组稳定运行,联系热控处理。
制粉系统常见故障及处理
– 机组投入协调控制时,处于自动状态的容量风门自动 开大,若两台或两台以上运行磨煤机跳闸时,条件满 足RB动作。
– 磨煤机噪音减少。
原因:
– 按磨煤机手动停按钮。 – 按磨煤机就地事故按钮。 – 磨煤机分离器出口风粉温度≥160℃。 – 磨煤机主轴承温度≥65℃。 – 磨煤机电机轴承温度≥85℃。 – 磨煤机运行时所有给煤机跳闸或全停,均延时30min。
制粉系统常见故障及处理
– 当一台磨煤机跳闸后,应及时增加运行磨煤机的出力, 维持炉内燃烧稳定,必要时根据情况降低机组负荷, 并尽快投入备用磨煤机或油枪,恢复正常运行。
– 查跳闸原因,及时处理。
• 磨煤机满煤 现象
– 差压料位计指示料位高。 – 磨煤机进、出口差压增大。 – 磨煤机一次风压升高,一次风流量降低,出口温度降及时。 – 回粉管来自分离器堵塞,运行人员未及时发现。
制粉系统常见故障及处理
– 原煤水分过高,干燥出力不足。 – 容量风压与给煤机出力不匹配。
处理
– 轻微满煤时,应立即将对应给煤机切为手动控制,出 力维持在5%以下,直至停止两台给煤机,开大容量 风门,增加系统通风量。
– 磨煤机严重满煤使密封风差压无法维持时,应立即停 止磨煤机运行,采取隔离措施后对磨煤机及分离器进 行清理,之后通过盘车或间隔启动主电机,开启旁路 风和容量风逐渐吹通。
– 双侧断煤时,磨煤机进出口压差减小,料位下降。出 口温度升高(出口温度控制投自动时,冷风门开度增 加)、锅炉负荷和压力降低,如两侧落煤管堵塞,未 及时发现及处理将使两台给煤机均跳闸。如系原煤仓 空仓引起,给煤机密封风压降低,发生内超温。
制粉系统常见故障及处理
原因
– 煤太湿;原煤仓堵煤或空仓。 – 给煤机出口电动闸门未开或未全开而DCS上显示为开。 – 落煤管内有异物。 – 给煤机故障。 – 给煤机皮带打滑。
制粉系统常见故障及处理
原因:
– 制粉系统弯头及死角处积粉时间过长。 – 磨煤机断煤或出口温度过高。 – 燃煤挥发分高、煤粉过细、水分过低。 – 进入磨煤机的原煤中含有其它易燃易爆物。 – 有外来火源
制粉系统常见故障及处理
处理:
– 制粉系统自然着火时,应将磨煤机冷风门及 给煤机转速控制切为手动。
– 降低磨煤机入口风温、进口风压,加大给煤 量,维持磨煤机高料位(注意防止堵磨), 降低磨煤机出口温度。
处理
– 根据断煤原因进行相应处理,尽可能维持料位和两侧 分离器出口温度。
– 两端断煤引起燃烧不稳时,应投入油枪稳燃后再进行 处理。
制粉系统常见故障及处理
– 若短时间内无法恢复,停止磨煤机运行,做好隔离措 施后再进行处理。
• 磨煤机堵煤 现象:
– 磨煤机声音沉闷,差压增大,料位显示偏高,出口温 度降低。
低。 – 锅炉蒸汽压力、温度降低,负荷降低,炉膛负压增大。
制粉系统常见故障及处理
– 磨煤机筒体动静结合部向外漏粉。 – 磨煤机电机电流先增大,严重堵塞后电流减
小。
原因
– 磨煤机料位计失灵,造成运行人员误判断。 – 料位自动控制失灵,运行人员未及时发现和
处理。 – 给煤机转速控制或给煤量测量失常,发现不
– 根据燃烧稳定情况,投入油枪运行。
制粉系统常见故障及处理
• 磨煤机断煤 现象
– 单侧断煤时,断煤侧磨煤机进出口压差减小,给煤机 电流下降,分离器出口温度上升很快,两侧分离器出 口温差增大、未断煤端给煤机出力将大幅增加。如落 煤管堵塞未及时发现,堵塞端给煤机将跳闸;若料位 控制在手动,则磨煤机料位、出力均降低;如系原煤 仓空仓引起,给煤机密封风压降低,发生内超温。
• 分离器堵塞 : 现象
– 分离器差压升高。 – 单侧分离器堵塞时,该侧分离器出口温度降低。 – 磨煤机密封风差压减小。 – 回粉管锁气器附近壁温降低。 – 制粉系统出力下降。 – 锅炉负荷和压力下降。 – 堵塞严重时,磨煤机失去主火焰跳闸或磨煤机满煤,