石油钻井典型事故案例(钻井培训)PPT课件

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中石油四起典型事故案例分析PPT课件

中石油四起典型事故案例分析PPT课件
人到现场进行把关。 2、经验教训 Ⅰ.对所有易燃易爆气体的停气碰头、置换作业都必须使用氮气进行置
换。
案例二 西南“1.20”爆炸着火事故案例分析
Ⅱ.对储存、集输、生产易燃易爆气体、液体的装置、管线等必须采取 防化学腐蚀措施,并按要求定期进行检测。
Ⅲ.在易燃易爆气体、液体的管线、场站安全距离内禁止修建房屋、宿 舍、必须合理选择应急逃生通道。
现场得不到应有的技术支持。
案例一 塔里木塔中823井井喷事故案例分析
4、经验教训 (1)施工前必须将变扣接头与钻杆旋塞连接好。, (2)起管柱前,必须要压稳地层。 (3)起管柱过程中,必须要按规定灌满压井液。 (4)拆装井口前,必须要按规定时间静止观察。 (5)在“三高”地区作业,必须制定安全防护措施和应急预案,配备气 体检测仪和正压式空气呼吸器。
Ⅳ.对于投产、大修改造等关键施工必须要有领导干部和现场安全监督 进行严格把关。
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2019/4/24
提纲
案例一 塔里木塔中井喷事故案例分析 案例二 西南“1.20”爆炸着火事故案例分析 案例三 长庆“3.30”一氧化碳中毒事故案例分析 案例四 大庆“2.20”氮气窒息事故案例分析
案例一 塔里木塔中823井井喷事故案例分析
(3)管理原因: Ⅰ.甲方现场监督人员在夜间进行换装井口高风险作业时,没有到达现
场。 Ⅱ.乙方没有按照规定,在进行换装井口高风险作业时,通知甲方监督
和技术部人员。 Ⅲ.现场没有制定硫化氢安全防护和应急措施,没有配备检测仪和呼吸
器,在井喷时人员被迫逃离。 Ⅳ.60130钻井队的技术人员现场经验严重缺乏,导致出现复杂情况后,
案例二 西南“1.20”爆炸着火事故案例分析
2、事故经过

井喷事故案例培训1(ppt文档)

井喷事故案例培训1(ppt文档)

7)附加密度不足;
8)未按设计装钻具内防喷器;
9)未及时点燃;
10井场距离居民区过近,未通知、动员、警告居民;
11)现场部分人员未进行井控知识及硫化氢防护培训.
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Ignited Blowout
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钻具上窜2m,大方瓦飞出转盘。 21:59 :关FH、Pipe ram,钻柱内液气喷高达二层台以上; 22:01 : 钻杆上窜碰击顶驱,产生火花,钻具内喷出天然气着火 22:03:关全封,钻杆变形,火熄灭,但井口失控。14m钻杆倒向指重表; 22:32: 向井内注入1.6g/cm3 ,关油罐总闸,停泵、柴油机、发电机; 14:00: 井队人员全部撤离; 24日13:30:井口停喷,两条放喷管线放喷,井口压力28MPa; 24日2分01169年:0101月:26两日5条时2放6 喷管线同时点火成功火焰喷高50多米,井口压力18MP4a;
该井在下套管起钻前曾经发生井漏,经过处理泥浆后,井 漏得到了控制,下完套管以后,由于井壁泥饼遭到破坏,下 完套管后又发生井漏,漏失速度为30桶/小时左右,在固井 车解冻期间,一直用泥浆补给泵往井口环空补充泥浆。
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事故原因
14日18:30:解冻完毕,
我方人员配合固井公司人员装固 井胶塞,
2)事故 事故经过 原因分析 处理
3)教训与注意事项
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辽河前28—更22井井喷事故案例浅析
1)井况简介 井型 事故时间 损失 井身结构 钻井状况

钻井事故预防及处理陪训ppt课件

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卡钻事故
常规卡钻事故的预防 控制好井身质量。一是井眼轨迹要符合设计;二是井径要规则,
严禁定点循环。
采用防卡钻具。多使用螺旋钻铤和加重钻杆,必要时使用随钻震
击器。
优选钢套直径。确保钻井泵的排量满足携砂要求。 维护好钻井液性能。磨阻系数:直井小于0.15;斜井小于0.10斜
及时活动钻具。正常时,直井不超过3 分钟,斜井不超过2分钟活动 一次钻具;不正常时,要连续活动钻具。
及时循环除砂。下钻到底及进尺快时,要搞好循环除砂工作,以达到 控制环空岩屑浓度的目的。
快速接卸钻具ห้องสมุดไป่ตู้接卸钻具不超过3 分钟,必要时用转盘活动井内钻具 。
加重循环要讲究方法。加重按每个循环周提0.01-0.02g/cm3进行, 有技套的井,最好在技套内进行加重。
制定安全措施、注解卡剂、活动钻具、解卡。
应注意的问题:合理选择解卡剂;确认钻柱无循环短
路;注低密度解卡剂时钻柱中须接单流阀;重视解卡后 排解卡剂过程中的风险。
粘吸卡钻
处理
浸泡解卡剂是解除粘吸卡钻最有效的方法,只要能维持
循环就不可轻言放弃(达深斜7井井深4890.40m,因为发生过溢流
把密度提高密度1.35g/cm3发生压差卡钻, 浸泡4次解卡剂1.00g/cm3 81.5小时)。
浸泡解卡的施工 步骤:计算卡点、计算解卡剂用量、计算注入最高泵压、
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卡钻事故
卡钻事故处理通则
分类 按卡钻产生的原因可分粘吸卡钻、坍塌卡钻、砂桥卡 钻、缩径卡钻、键槽卡钻、泥包卡钻、干钻卡钻、落物 卡钻、水泥固结卡钻等各种类型。 一般卡钻总是发生在钻进、起钻、下钻三个不同的 过程中。

《石油钻井安全事故》PPT课件

《石油钻井安全事故》PPT课件
§7-1概述 §7-2 井喷及井漏 §7-3 卡钻事故的类型 本章6学时
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第七章 钻井事故 第一节 概述
地 地层结构软硬 压力系统高低
工 程 因 素
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作业的隐蔽性
作业的复杂性 地质资料不全不准
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二、处理井下事故的原则 1、安全的原则:处理井下事故,一定要保证人员、设备的安全
四、键槽卡钻 • 现象: (1)钻进正常,泵压正常; (2)钻杆接头偏磨严重; (3)下钻不遇阻,但起钻 到狗腿处常遇卡; (4)能下放但不能上提, 严重时可卡死。 • 预防: (1)避免出现狗腿; (2)起下钻时应在键槽井段 反复划眼; (3)在键槽井段低速慢起。

资料。

(11)空井时间过长,又无人观察井口。

(12)钻遇漏失层段发生井漏未能及时处理或 处理措施不当。

(13)相邻注水井不停注或未减压。
(14)钻井液中混油过量或混油不均匀,造成 液柱压力低于地层孔隙压力。
3、井喷的处理:地面灭火压井;打救援井压井。
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第七章 钻井事故 §7-2井喷、井漏处理
(1)大块泥饼和小块地层脱落,换钻头后下钻不能到底;
• (2)钻井液中携带有大块未切削的上部岩石;
• (3)钻进中突然发生蹩钻,上提遇阻,泵压上升,憋泵甚至 钻具不能转动等现象。
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• 3、井壁坍塌的预防
• (1)设计合理的井身结构 • (2)尽量减少套管鞋以下的大井眼预留长度 • (3)调整钻井液性能使其适应钻进地层 • (4)保持钻井液液柱压力 • (5)减少压力激动 • (6)使用具有防塌性能的钻井液
• 4、井塌卡钻的处理

井喷事故PPT课件

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二、事故原因——管理原因
4、关键岗位人员素质偏低
近几年,由于工作量的迅速增长,钻井队伍建设和人员 配备跟不上业务发展和生产的需要,现场一线岗位人员存在 缺员现象,新员工的比例过高,尽管我油田集团公司进行了 大量的岗前培训和井控培训(新员工培训时间为三个月), 但仍然存在工作经验不足、安全意识不强、技能素质不高等 问题。
一、事故经过
着火后3~5分,井架 倒向东侧。期间,在二层 台作业的井架工解照品在 朝向东侧的逃生绳索无法 逃生的情况下,爬上天车 从井架西北侧4号绷绳滑到 地面落入火中丧生。
二、事故原因——直接原因
该井钻遇气层,在起钻前活动钻具和短起下时,由于循环 压耗的丧失和钻柱上提的抽吸作用,致使地层气体侵入井筒并 上窜;起出12柱钻杆后循环泥浆使得已进入井筒的气体快速上 移膨胀,形成溢流;由于现场判断失误、处置不当,没有果断 关井,致使溢流发展为井喷;正在运转的主柴油机或井口喷出 的地层泥砂打击井架产生火花,引发喷出的气体着火;由于风 向影响,远程控制台被井口火焰包围,失去了最后关井机会, 致使井口敞喷失控、着火。在二层台上作业的井架工反应不及 时,没有及时从井架撤离,失去了逃生的有利时机,是导致井 架工从井架绷绳下滑落入火中丧生的直接原因。
二、事故原因——间接原因
1、起钻时作用到气层的当量泥浆比重降低,使得地层气体 大量侵入井筒。本井在钻进和循环工况下正常,证明当时的泥 浆静液柱压力加上循环压耗是可以平衡地层压力的。但是,在 停泵活动钻具和起钻工况下,由于循环压耗的丧失和钻柱上提 的抽吸力的共同作用,抵消了部分泥浆静液柱压力,导致地层 气体大量侵入井筒。特别是起钻前,在井底5~13m范围内进行 了11次共计23分钟的上提下放钻具,加剧了地层气体大量侵入 井筒的过程。

常见钻井事故及处理措施PPT课件

常见钻井事故及处理措施PPT课件
• 卡钻前钻进时钻头在井底的转动不灵活; 有蹩跳现象或蹩钻严重,停车后打倒车; 钻速急剧下降;泵压升高或蹩泵。起钻 时一直存在卡、挂现象,起至小井眼就 有可能卡死。卡钻后上提下放及转动均 困难,且不能正常循环钻井液。
• 3)处理:泥包卡钻和缩径卡钻初期,要 尽量大排量循环,轻提猛放,转动钻具, 采取倒划眼起出复杂井段。若已卡死, 可实施震击解卡,然后再进行倒划眼起 出钻具。
• 2、坍塌卡钻
• 钻井液性能不好,滤失量太大,把地层 浸泡变松,或在地层倾角太大的井段浸 泡后的泥页岩膨胀、剥落入井造成的卡 钻称为坍塌卡钻。它一般发生在吸水膨 胀的泥岩、页岩、胶结不好的砾岩、砂 岩等地层。
• 1)坍塌卡钻的原因
• ⑴钻井液失水量大,矿化度小,浸泡地 层的时间长,把页岩、泥岩地层泡垮。
• 1)引起落物卡钻的原因
• 这类事故都是由于责任心不强、违背操 作规程而引起的。
• 2)落物卡钻的现象
• 6、泥包卡钻
• 钻井液与岩屑掺混在一起紧紧包住钻头 形成球状物,起钻拔活塞,当提到缩径 井段则卡死称为泥包卡钻。
• 1)泥包卡钻的原因
• ⑴干钻
• ⑵在松软地层或高粘性的泥岩中钻进, 由于排量不足或钻井液性能不好(粘度、 固相含量太高等),或钻头选型不当造 成钻头泥包。
• 2)泥包卡钻的现象
• 3)处理:井塌卡钻或沉砂卡钻初期,要 下至畅通井段,循环调整钻井液性能, 同时转动钻具,把垮塌物挤碎,冲洗出 来,求得解卡。若已卡死,可采取震击 解卡、套铣倒扣等方法处理。
• 8、落物卡钻
• 由于操作不小心将卡瓦牙、吊钳牙或其 它小工具落入井内,卡于井壁与钻具或 套管与钻具之间。此外,因操作不当、 刹车不灵造成顿钻事故,把钻具顿弯而 引起卡钻。

油田井下作业公司石油行业安全事故的案例学习共21页PPT资料


一、“8.13”挖弯单井管线事件
直接原因 承包商在确认地下有管网设施的情况下,盲目抢施工
进度,违章指挥挖掘机司机在单井管线5米范围内进行机 械开挖,是造成此次事件的直接原因。
一、“8.13”挖弯单井管线事件
间接原因: 1.监督责任缺失,施工单位对承包商日常安全管理、监
督检查不到位,是发生此次事件的重要原因。 2.监督职责不清。监护人离开现场后职责缺位,由承包
该项目由中国石油集团工程设计有限责任公司(CPE)华北 分公司进行PC承包,吐哈油田建设有限责任公司施工。
一、“8.13”挖弯单井管线事件
事故经过 2019年7月11日,经鲁克沁采油厂、油建公司、鄯善采油厂、
CPE华北分公司PC项目组共同确认,鲁中输油站至鄯善油库输油 管道管沟开挖。
施工前,油田公司生产运行处组织各相关单位召开了项目 协调会,明确了相关采油厂属地管理监护责任,并对施工单位 进行了技术交底。
二、“8.11”油气着火事故
3.测井前循环过程中出现井涌,未 按井控细则测压、循环压井至井筒压力 平衡后再施工,而是抢时间,导致环空 失压,作业中油气上窜。
4.钻进中堵漏后漏失量为2-3m3/h, 未完全堵住情况下,后续作业过程中灌 液、液面监测制度不落实,现场泥浆材 料和压井液储备不足。
二、“8.11”油气着火事故
11日22:40,消防车到达现场,但因火势过大,未能控制住 火情,导致火焰蔓延至井口,至12日3:25,井架倒塌。
二、“8.11”油气着火事故
可看出,油气闪爆引燃排污坑内污油着火,是事故发
生的直接原因。排污坑着火后,井队人员未及时关闭套管
四通闸门是险情量),才有可能 发生着火、闪爆。
…………
以上两起事故,性质不同,但存在以下共同 点:

石油钻井典型事故案例钻井培训.pptx

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事故原因
1、直接原因:
(1)、起钻阻卡操作处理违反安 全操作规程,下砸吨位过大,下放速 度过快,导致水龙头脱离大钩后,使 水龙头方钻杆倒靠在立管台。
(2)、水龙头脱离大钩后所采取 的处理措施不当。本应立即座牢深井 卡瓦,然后处理水龙头脱钩故障。
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(3)队长组织处理水龙头脱大 钩时,由于肓目过急处理,在无 稳妥安全措施的情况下,6人立即 登上井架,准备用电动绞车拉水 龙头进大钩。当其中走在前面的3 人刚进入立管台时,井下解卡, 水龙头方钻杆下滑约1.5米过程中, 将立管台挂落。导致3人随立管台 一起坠落钻台。
第19页/共59页
二是搬运班班长段х对本班作业人 员的管理不到位,人员分工不明确, 与其他作业人员配合协作不到位。
三是钻井处安全生产管理工作不到 位,放松了对生产辅助单位的安全管 理,致使钻井处管具公司、钻井处钻 前公司机械化施工队对“三违”现象 查处力度不够,没有有效地消除施工 现场职工的违章行为。
八、管子站单х车辆伤害死亡事故
事故经过
2004年11月17日,午饭后管具公司搬运三 班完成周43-11井钻具复位作业,在陈х的现 场安排下,用一台拖拉机和一台推土机将吊 车牵引出井场。15:20分,行进过程中最前 方的拖拉机转弯困难,进行方向调整,站在 拖拉机驾驶室右后方2米左右的单х进入拖拉 机与推土机间,司机未注意后方有人,在后 退调整方向时,将单х挤在推土机的推土铲与 拖拉机右履带之间,致单х受伤,送医院抢救 无效死亡。
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事故原因
1、二层操作台前、后台绞链支座的耳板 采用A3热轧钢板强度不够适应低周、大应力 载荷下的工况要求,留下了事故隐患。
2、二层操作台前、后台绞链支座的耳板 制作工艺粗糙,整块耳板用手工气割而成,

《钻井安全培训材料》PPT课件

缺陷与危害; ➢ 采用吊带吊运钻杆吊运方式有风险; ➢ 井口操作的程序没有理顺; ➢ 操作人员的安全意识不高;
高空落物险情 ➢时间:2005年1月10日20:45 ➢地点:渤海八号 ➢气象:风速3M/S;能见度5KM;气
温-20。 ➢事故类别:险情。
案例回顾
事故经过
➢钻井监督指令两人同去井口临井反循环管线作业。 ➢锤击砸开管线和采油树上的循环头由壬; ➢井口平台使用用对讲机通知钻台操作气动绞车将2”反循环管
➢ 频繁的使用过程中,磨损严重导致升降平台轴销从滑轮架脱出造成调度
绞车坠落。
间接原因 ➢ 调度绞车主要用来接冲桩管线和日常检查,虽然使用前进行了检查维护,但
由于15天时间频繁使用,每天数十次,因此在短时间内造成过度磨损。 ➢ 使用不当,操作过程中人员设备集中在一边,造成绞车倾斜,使单个滑轮受
力过大,造成滑轮不均匀磨损。 ➢ 在维修过程中,升降平台频繁使用,缺乏必要的安全检查与维护。 ➢ 平台靠码头检修期间对安全工作监督力度不够,制度执行不严格。
间接原因:
在起吊过程前疏忽造成检查不到位,没有拆除固定反循环管
线的棕绳,在起吊过程中两层甲板没有人员协助,操作大
意,导致此次险情的发生。
案例回顾
固井副操落入泥浆池事故
地点:渤海十二号泥浆 池旁 导管架所有者/作业者: 天津分公司
事故类别:坠落
• 2002年9月2日SZ36-1-CF1钻井作业中,固井副操程*在泥浆池踏板上加 固井的胶联剂时;
《钻井安全培训材料》PPT课件
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Fight Falls/Drops
Prepared by operation &QHSE Dept. of Drilling Division

钻井事故案例PPT课件

3. 井架设计 - V-门上的滚筒有一个介于轴承和滚筒之间的空隙,钢丝 绳/吊索可能进入这一空隙并可能被这个间隙卡住。这样就会发生钻杆 被卡在滚筒下面,从而给吊索施加很高的张力。 V-门的高度比钻杆短两英尺,当钻杆被提起的时候,容易发生钻杆撞 击V-门上的滚筒,给吊索施加额外的张力,这一结果会导致绑定钻杆的 吊索撞击滚筒与轴承之间的地方,这是这起事故吊索失效的最有可能的 原因之一。
的情况下,都要进行认真检查。在使用完以后,也应进行检 查。如果尼龙吊带是唯一安全的提升工具,那么必须考虑进 一步采取措施进行控制,比如使用备用安全系绳。
9HZ 32-3 钻井人员来自亡事故案例分析三. 整改措施:
3. 对CACT 所有索具进行评价,保证对所有载荷限制有充分的 认识和了解,并采取措施加以控制。
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HZ 32-3 钻井人员死亡事故案例分析
二.事故调查及原因分析:
潜在原因:
4. 风险管理保障措施 - 将钻杆送入鼠洞和接单根作业同时进 行,会造成这样的一种局面:一旦提升系统失灵,工作人员 无法得到保护。这是该类作业的普通的钻井工作条件。对于 这一级别的风险,钻杆提升系统或作业程序没有充份的安全 防护措施。
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HZ 32-3 钻井人员死亡事故案例分析 二.事故调查及原因分析:
事故调查组在调查的基础上,进行了一系列 的“Why Tree”分析讨论.有两件事直接导 致这起事故: 1. 尼龙吊带失效; 2. 钻杆接头砸到钻工。钻工站在正常的位置干 活,他并没有看见钻杆坠落,没有机会避开。
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HZ 32-3 钻井人员死亡事故案例分析
5. 气动绞车的设计 - 没有气压限制装置,用于防止气动 绞车超过其安全工作负荷,或者超过提升系统部件的安全工 作荷载。 没有正确认识和理解由于撞击造成的削弱/切断吊索的风险; 以及吊索受到阻碍,气动绞车对吊索造成过强的拉力的风险。
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