冷换设备泄漏原因及预防措施
1加氢裂化高压空冷器泄漏分析与防护措施

加氢裂化装置高压空冷器泄漏分析与防护措施技术报告加氢裂化装置高压空冷器泄漏分析与防护措施摘要中石化北京燕山分公司炼油一厂加氢裂化装置由中国石化工程建设公司(SEI)设计,采用中国石油化工集团公司石油化工科学研究院(RIPP)开发的加氢精制和加氢裂化催化剂,流程属于双剂串联、一次通过的加氢裂化工艺,于2007年6月建成投产。
该装置主要加工进口含硫原油的减压蜡油和焦化蜡油,生产符合欧Ⅳ以上排放标准的清洁油品和优质乙烯裂解料。
截至2015年7月25日A-3101/E泄漏,高压空冷器A-3101/A-H使用刚满8年。
针对高压空冷泄漏问题直接影响装置长周期稳定运行,特制定相应措施,并长期严格按要求进行落实,通过对高压空冷腐蚀的分析,及时通过调整注水和监控原料油性质等方法,确保装置长周期运行提供了保障。
关键词:高压空冷器氮含量氯含量注水前言2 Mt / a 加氢裂化装置是中国石化北京燕山分公司炼油厂10 Mt 炼油改造重点工程之一 ,采用石油化工科学研究院( R IP P) 开发的提高尾油质量的加氢裂化技术及配套催化剂 ,由中国石化工程建设公司( S EI) 设计 ,于 2007 年 6 月建成投产。
该装置主要加工高硫劣质进口原油的减压蜡油和焦化蜡油 ,生产符合欧Ⅳ以上排放标准的清洁油品和优质乙烯裂解料 ,对首都北京的环境改善和燕化公司总体经济效益的提升都有重要的现实意义。
在长期加工高硫原油的情况下,设备腐蚀问题不容忽视 ,尤其是在生产过程中曾遇到高压空气冷却器(高压空冷器) 管束泄漏问题 ,给装置正常生产运行带来了隐患。
据资料分析[3 ],因高压空冷器腐蚀泄漏而导致加氢裂化装置非计划停工的不在少数 ,可见通过对其腐蚀分析与监测 ,并采取有效的防腐措施对装置长周期运转有着重要意义。
2 装置流程与设计条件2.1 工艺流程2 Mt / a 加氢裂化装置反应流出物及其注水示意流程见图 1 。
反应产物与混氢原料油换热后进入热高压分离器 ,反应产物在热高压分离器中进行油气分离 ,热高分气体分别与冷低分油循环氢换热 ,再经高压空冷器冷却至约50 ℃进入到冷高压分离器进一步进行油气分离。
甲烷化水冷器泄漏原因分析及对策

关键 词 水 冷 器 泄 漏 原 因 分 析 中 图分 类 号 T 0 15 Q 5 . 文 献 标 识 码 B 文章编号 0 5 - 9 ( 0 8 0 -3 5 3 2 46 4 2 0 ) 50 0 - 0 0
合成 氨装 置 分 为合 成 系 统 和 冷冻 系统 , 合 在
第3 6卷
第 5期
化
工
机
械
35 0
甲烷 化 水 冷 器 泄 漏 原 因分 析 及对 策
王华 明 李 丁 刘小 平
( 湖南 省特 种 设 备 检 测 中心 )
摘 要 通过 取样 检 验 分析 , 出 了 甲烷 化 水冷 器 的 泄 漏 原 因 , 取 相 应 的 防 护 措 施 , 证 设 备 的稳 定 找 采 保
在极 性水 分子 的 吸引下 ,钢 材表 面 的一部分 铁原
{ 王 华 明 , ,9 5年 7月生 , 程 师 。 湖 南 省 长 沙 市 , 1 0 5 男 17 工 40 7 。
36 0
化
工 机
械
20 0 8钲
图 3 能 谱 分 析 结 果
子失 去 电子成为 带 正 电荷 的 铁 离子 , 渐 移 入循 逐
因进行 分析 , 提 出了应对 措施 , 助于设 备 稳定 并 有 运行 , 提高 生产 效率 。
1 设 备 简 介
发 生 泄 漏 的 甲烷 化 水 冷 器 管 板 及 换 热 管 材 料
对现 场设 备进 行 宏 观 检 验 , 现 换 热 管 表 面 发 存在严 重 的坑 蚀现 象 , 图 2所示 。经 测量 , 如 坑蚀
1 0 之 间 。 0℃
F( e OH) 2+2 e O 3 F 3 F ( H) e O4+4 O H2
分体式空调制冷剂泄漏这些故障原因要了解

分体式空调制冷剂泄漏这些故障原因要了解分体式空调是目前常见的一种空调形式,它由室内机和室外机组成。
在使用分体式空调的过程中,有时会出现制冷剂泄漏的故障。
本文将对分体式空调制冷剂泄漏的故障原因进行探讨。
一、制冷剂的作用分体式空调的制冷系统中,制冷剂起到重要的冷却和换热介质的作用。
它在室内机和室外机之间循环流动,完成热量的转移和降温效果。
然而,制冷剂泄漏会导致系统制冷性能下降,甚至无法正常工作。
二、泄漏的故障原因1. 管道老化:分体式空调中的管道经过长期使用会产生老化现象,增加了泄漏的风险。
老化的管道可能会出现细小的裂缝或孔洞,使制冷剂泄漏。
2. 安装不当:在分体式空调安装过程中,若管道连接处没有正确安装或连接不牢固,容易造成制冷剂泄漏。
例如,管道的焊接处未完全焊接牢固,或者连接处未使用适当的密封材料。
3. 维护不当:分体式空调系统需要定期维护,包括检查管道及连接件的状态,并定期添加制冷剂。
若维护不当,如未及时更换老化的密封圈、未紧固好连接件等,会导致制冷剂泄漏。
4. 外力撞击:室外机通常安装在建筑物外墙或平台上,容易受到外力的撞击,如高空坠物等。
当室外机受到撞击时,管道可能会受损,导致制冷剂泄漏。
5. 制冷剂质量问题:制冷剂的质量不合格也可能导致泄漏。
不合格的制冷剂可能存在密封性能不佳、容易氧化等问题,使泄漏的风险增加。
三、故障原因分析分体式空调制冷剂泄漏的故障原因多种多样,需要综合考虑。
在实际应用中,可以通过以下方式进行故障原因的分析和排查。
1. 监测制冷剂压力变化:在发现空调制冷效果下降或者无制冷现象时,可以通过监测制冷剂的压力变化情况来初步判断是否存在泄漏情况。
若制冷剂压力持续下降,很可能是由于泄漏导致。
2. 检查管道及连接件:定期检查管道及连接件的状态,寻找是否有老化、锈蚀、破损等问题。
特别要注意检查焊接处和密封圈的情况,确保连接牢固。
3. 使用质量可靠的制冷剂:选用质量可靠的制冷剂,避免使用劣质或过期的制冷剂,以减少因制冷剂质量问题导致的泄漏。
发电机空冷器漏水危害及预防

设备工作环境恶劣,加速 老化
设备质量不过关,容易出 现老化问题
维护不当
维护不当:日 常维护和保养 不到位,导致 空冷器出现漏
水现象
设备老化:长 期使用后,设 备老化,密封 性能下降,导
致漏水
安装问题:安 装过程中存在 疏忽,导致空 冷器连接处密
封不严
质量缺陷:设 备本身存在质 量缺陷,如焊 接不牢固、密 封材料不合格
发现发电机空 冷器漏水后, 应立即停机检 查,避免漏水 导致设备损坏 或安全事故。
停机后,应关 闭空冷器进出 水阀门,防止 漏水进一步扩
大。
打开空冷器检 查门,查看漏 水部位和原因, 以便进行下一
步处理。
根据漏水原因, 采取相应的处 理措施,如更 换密封件、修 复破损部位等。
更换密封件或修复损坏部位
等
操作失误
操作人员技能不足或疏忽
设备维护不当或保养不及时
添加标题
添加标题
操作流程不规范或错误
添加标题
添加标题
操作环境不良或设备老化
外部因素影响
天气因素:雨雪天 气可能导致空冷器 漏水
设备老化:长期使 用可能导致设备老 化,出现漏水现象
外部撞击:人为或 自然因素可能导致 外部撞击,进而引 发漏水
安装问题:安装过 程中可能存在疏忽 ,导致空冷器漏水
设备损坏:漏水会导致发电机空冷器设备损坏,需要维修或更换 生产中断:漏水会导致发电机无法正常工作,影响生产进度 能源浪费:漏水会导致冷却水流失,造成能源浪费 环境污染:漏水会导致冷却水流入地下或河流,对环境造成污染
03 发电机空冷器漏水原因
设备老化
设备使用时间过长,部件 磨损老化
设备维护不当,导致部件 损坏
氨水冷却器内漏的判断及预防

氨水冷却器内漏的判断及预防氨水冷却器是工业生产中常用的设备,用于降低工艺中产生的热量。
然而,由于冷却器操作环境复杂,工作条件苛刻,很容易出现内漏现象。
内漏不仅会影响冷却效果,还可能对设备和工作人员的安全造成威胁。
因此,判断氨水冷却器内漏并采取相应的预防措施是非常重要的。
以下是有关判断氨水冷却器内漏及预防的一些建议。
一、判断氨水冷却器内漏的方法1. 观察气体泄漏:如果冷却器内部有气体泄漏,通常会产生一些表现。
例如,冷却器周围会出现白色的雾状气体,有时候还会有氨水的刺激性气味。
此外,还可以通过听觉来判断,如果冷却器有内漏现象,可能会听到气体的喷射声或漏气声。
2. 检测热效率:氨水冷却器的主要功能是降低工艺中产生的热量。
如果发现冷却效果明显下降,可能是由于内部漏气造成的。
可以通过测量冷却器进出口的温度差来评估热效率,如果温差减小,可能是由于内部漏气导致的。
3. 检查压力变化:内部漏气会导致冷却器的工作压力变化。
可以通过安装压力传感器来监测冷却器的压力变化。
如果发现压力经常波动或逐渐减低,可能是由于内部漏气导致的。
4. 检查冷却器外观:有时候内部漏气会造成冷却器外壳的变形或破损。
可以通过观察冷却器外壳的变化来判断是否有内漏现象。
常见的变化包括外壳凹陷、裂纹、腐蚀等。
二、预防氨水冷却器内漏的方法1. 定期检查设备:定期对冷却器进行检查是预防内漏的有效方法。
可以检查冷却器的压力表、温度表、压力传感器等设备是否正常工作。
此外,还可以检查冷却器的连接件、阀门和管路是否松动或损坏。
2. 注意维护和修理:冷却器的维护和修理也是预防内漏的重要措施。
可以定期清洗和检查冷却器内部的管路和换热器,清除污秽和堵塞物。
如果发现冷却器有漏气或渗漏现象,应及时修理或更换相关部件。
3. 加强培训和管理:提高操作人员的安全意识和技能是预防内漏的关键。
应定期对操作人员进行培训,教授正确的操作方法和安全规范。
此外,还应建立健全的安全管理体系,加强对操作人员的监督和管理。
双水内冷发电机组空冷器泄漏的分析及措施

双水内冷发电机组空冷器泄漏的分析及措施2.广东粤电云河发电有限公司广东云浮527300摘要:通过某电厂汽轮发电机组的管式空气冷却器泄漏,分析了泄漏的原因,并设计了一套高效快捷的在线专用查漏装置,为同类型发电企业在发生空气冷却器泄漏时,能够快速高效进行堵漏,减少设备的次生危害,确保机组安全可靠运行。
关键词:汽轮发电机、铜管空冷器、泄漏分析、查漏装置中图分类号:TK1 文献标志码:0引言目前国内发电机外冷却方式主要有2种,一种是氢气冷却方式,一种是水冷却方式。
该两种方式可以相互配合,国内机组大都采用双水内冷或者水氢氢的方式,随着单机装机容量的不断加大,制氢系统安全可靠性得到不断提高,因氢气的换热效率大于水,所以发电机采用水氢氢冷却方式越发普遍,但国内仍有相当一部分机组因厂情不同,选择双水内冷的机组亦不在少数,本文主要介绍双水内冷出现泄漏的一些现象、分析和制作了高效专用的查漏工具。
1设备概况该厂发电机为上海电机厂生产的同步电机,型号为型号:QFS-135-2。
发电机空气冷却器(简称空冷器)型号为QKCW1000—92T6,于2001年投入使用。
铜管翅片式空冷器,空冷器由6组冷却器组成,其每组冷却器又分为上、下两个小组,每个小组冷却器有铜管46根,每组冷却器92根,一共552根。
具体参数如下:表1 空冷器参数表2泄漏现象及分析处理2.1泄漏现象1月9日,运行值班人员发现发电机空冷器湿度检漏仪报警,检查发现发电机空冷器底部有积水,发电机空冷器底部右侧墙面有明显水迹,发电机空冷器管箱中部有水滴下。
检修人员打开发电机空冷器室汽机侧观察窗,并由运行配合逐一退出上下层各组冷却器进行检查。
由于发电机空冷器上下层冷却器重叠且观察位置受限,无法准确判断泄漏管组及具体泄漏点,仅能初步判断上层#5、6和下层#7~12冷却器有漏,其中#5、6、9、10冷却器中部有漏,#7、8、11、12冷却器进出水端部位置墙体有水迹,如图2所示。
防泄漏安全管理规定
XX有限公司防泄漏安全管理规定一、总则1.1目的为严格生产现场泄漏安全管理,控制因泄漏导致的潜在风险,提高公司生产、设备安全管理水平,努力做到“不泄漏、不着火、不爆炸、不中毒、不窒息、无死亡”的目标,特制定本规定。
1.2.1适用范围本规定适用于公司与泄漏相关之管理。
1.3编制依据1.3.1中华人民共和国主席令第十三号中华人民共和国安全生产法1.3.2GA/T 970-2011危险化学品泄漏事故处置行动要则。
1.4工作职责1.4.1公司领导1.4.1.1公司总经理全面负责防泄漏工作,参加防泄漏方案的审定,定期听取防泄漏工作情况汇报,负责落实防泄漏资金。
1.4.1.2公司主管安全生产副总经理负责泄漏的排查与整改,组织防泄漏有关工作,定期主持召开防泄漏工作例会,决策和督促防泄漏工作中的有关事宜。
1.4.1.3公司主管质量技术副总经理负责防泄漏方案的技术审查和批准,并组织对防泄漏项目的评估工作。
1.4.2生产运行部1.4.2.1生产运行部是泄漏排查与治理的主管部门,负责组织公司各部门和生产厂(中心)开展泄漏排查,督促泄漏消除治理。
1.4.2.2负责下达消漏项目投资计划。
1.4.2.3负责组织对公司已立项的消漏项目,按照“隐患治理五定”原则定消漏方案、定消漏期限、定责任人、定资金来源、定应急措施方案。
1.4.2.4负责防泄漏项目的委托设计、图纸的审核,负责开展项目设计合同谈判、会审、报批,跟踪检查合同履行情况,负责设计合同和总承包合同付款结算工作。
1.4.2.5组织消漏项目可行性研究报告的编制,主要内容包括:不同治理方案的比较和选择、具体治理工程量、方案的安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。
1.4.2.6负责消漏项目竣工验收资料的收集和存档。
1.4.2.7负责组织消漏项目投用后的效果评估,完成效果评估报告。
1.4.3机动工程部1.4.3.1负责组织所辖专业消漏项目投用前的工程竣工验收,完成竣工验收报告、填写竣工验收表。
冷换设备及容器检修规程
冷换设备及容器检修规程
一、检修前准备
•确认设备已停止运行,并将其断开电源;
•清理设备周围杂物,确保操作空间畅通;
•准备必要的工具和安全装备,如手套、护目镜等;
•根据设备操作手册和检修指南了解设备结构和工作原理。
二、检修步骤
1. 开始检修
•检查设备外观是否有明显损坏或异常;
•解除设备固定螺丝,打开设备外壳;
•观察设备内部状况,检查是否有松动、脱落或破损部件。
2. 检查冷却系统
•检查冷却系统管道是否有堵塞或泄漏;
•清洁冷却系统,确保通畅;
•检查冷却剂水平,必要时添加或更换冷却剂。
3. 检查换热器
•检查换热器是否有漏水或生锈现象;
•清洁换热器表面,确保换热效果良好;
•调整换热器压力和温度参数,以确保正常运行。
4. 检修容器
•检查容器内部是否有积水、结垢或异物;
•清洁容器内部表面,确保无污垢;
•检查容器阀门、密封件等部件,确保完好无损。
5. 维护记录
•记录检修过程中发现的问题和处理方法;
•记录更换的零部件和维护时间;
•完成检修后,整理好工具和设备,清理现场。
三、检修后验收
•完成检修后,重新组装设备;
•启动设备,进行试运行,确保运行正常;
•观察设备运行情况,检查是否有异常声音或震动。
四、安全注意事项
•在检修过程中,严格遵守安全操作规程,确保人身安全;
•使用防护装备,如手套、护目镜等;
•严禁在设备运行时进行检修操作。
以上为冷换设备及容器检修规程,若在检修过程中遇到问题,应及时停止操作,寻求专业人员帮助。
循环水冷却器泄漏的原因和查漏方法
广州化工
・6 ・ 1 5
循 环 水 冷 却 器 泄 漏 的原 因和 查 漏 方 法
李其伦
( 中国石 油 大连石 化公 司五联 合 车 间 , 宁 大连 163 ) 辽 102
摘 要 : 主要分析了循环水冷却器泄漏的原因, 并根据大连石化公司 35 t 重油催化裂化联合装置循环水冷却器实际运行 .M/ a
氢氧化铁脱水, 生成铁锈:eO - eO F ( H)-FO Hl+H O -  ̄ :
所 以说 , 属的垢 下腐 蚀 由于本 身 电化 学腐 蚀存 在 自催 化 金 作用 , 加速金属的腐蚀 。随着使 用时 间的增加 , 将 腐蚀将 不断进
行, 水冷器 的壁厚将逐渐 变薄 , 最终发生破裂或穿孔 。
情况 , 总结出了冷却器查漏的方法 , 重点分析 了较难发现漏点 的微漏冷却器 的查漏方法 。
关 键词 : 循环水; 冷却器; ; 泄漏 查漏
T e R a o sfr t eLe k g fCic lt g W ae oe n h a tc o eh d h e s n o h a a eo r u ai tr Co lr a d t eLe k Dee t n M t o n i
meh d w ss mma i d f c s d o n lzn c o—la r i o l r e k d t ci n meh d, ih w sd f c l t n . to a u rz u e n a a y i g mir e o e k d an c oe a e e t t o wh c a i iu t of d l o f i Ke r s i u a i g w tr o l r e k g ;la i dn y wo d :cr l t ae ;c oe ;la a e e k f i g c n n
炼油化工企业水冷器泄漏原因分析及防腐措施
炼油化工企业水冷器泄漏原因分析及防腐措施发布时间:2023-03-08T00:29:30.626Z 来源:《中国建设信息化》2022年10月20期作者:吴午[导读] 我国化工行业和我国科技水平的快速发展吴午中国石油哈尔滨石化公司黑龙江哈尔滨150056摘要:我国化工行业和我国科技水平的快速发展,水冷器是以循环水为冷却介质的一类重要的冷换设备,在炼油化工企业生产装置中发挥着重要生产作用。
中石油防腐蚀调查组对多家炼油化工企业在役水冷器进行统计,发现水冷器泄漏会造成设备停运检修、装置局部系统停工、循环水水质不达标,甚至污染厂区整个循环水系统,严重影响炼油化工企业的长周期安全运行。
关键词:水冷器;泄漏;冷换设备;循环水引言水冷器的腐蚀通常是由于循环水腐蚀导致的。
循环水系统腐蚀主要是由于循环水中盐类物质、溶解的气体以及各种复杂的微生物造成的。
不合格的循环水可引起水冷器不同类型的损伤,包括均匀腐蚀、局部点蚀、微生物腐蚀、应力腐蚀以及垢下腐蚀等。
1腐蚀原因分析1.1水冷器保护不到位原因在开工阶段、水冷器反复开停,设备及管道在停置状态下,没有对水冷器进行排空、充氮保护,导致切除水冷器循环水的残留,从而引起设备的严重腐蚀。
1.2水质问题设备用工艺循环水中,水质含有杂质以及其他污染物,对管壁产生腐蚀,当温度高于一定值时,在管壁上就会形成积垢。
当管道内介质的温度越高,管道外壁结垢的趋势就越严重。
长期结垢导致管道间流量减小,管道间的截面积变小,造成管道两端介质压力损失增大,水的流速减小,进一步加剧管道结垢。
这不仅造成换热效果的降低,而且还会诱发管道局部腐蚀导致管壁穿孔,形成换热器的泄漏。
1.3循环水腐蚀(1)悬浮于循环水中的固体微粒附着在换热器表面,一般由颗粒细小的泥沙、尘土、不溶性盐类、胶状物、有无机物等组成,当含有这些物质的水流经水冷器表面时,容易形成污垢沉积物,造成垢下腐蚀,为某些细菌生存和繁殖创造了条件。
当防腐措施不当时,将导致换热管表面腐蚀穿孔泄漏。
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冷换设备泄漏原因及预防措施
摘要:通过对冷换设备泄漏产生原因进行分析,针对冷换设备目前存在的实际问题进行分析,提出解决办法和预防措施。
一、目的及意义
冷换设备是炼油设备的重要组成部分,在炼油设备中所占比例较大,约占工艺设备总质量的40%,其中换热设备中大约有1/3是水冷器。
冷换设备的运行状态关系到装置能否平稳运行,腐蚀与结垢是影响冷换设备安全运行的两大因素。
腐蚀导致管束穿孔,影响生产,两种介质相互污染;结垢导致换热效率下降,能耗增加,而且管束表面结垢以后,还导致特定的垢下腐蚀。
因此,冷换设备的防腐是保证装置长周期安全、平稳运行、降低耗能、节约钢材的重要措施。
二、冷换设备的腐蚀原理及主要原因
冷换设备的腐蚀与结垢视工作介质不同,管子的外面与内表面均会产生。
冷换设备所接触的工作介质主要是水、油及油气。
根据各企业严重的腐蚀问题,虽然对于水侧,可以通过水质稳定进行处理;轻油气侧通过工艺防腐措施解决。
但是操作条件的波动仍导致局部设备在苛刻条件下结垢与腐蚀。
我厂水冷器腐蚀、结垢的主要原因分析:
1.冷换设备年久失修或多次检修,更新换代跟不上:设备年久失修,最长的水冷器运行27年。
2.生产装置大部分存在先天性工艺、设计缺陷:冷换设备串联,进出口管径太细(有些只有Φ40-50mm);装置位置高,系统管线长等因素造成循环水流速低,流量小,水中的悬浮物沉积成为垢下腐蚀。
热介质温度高,冷热温差大,加速设备腐蚀;而且随着装置扩建、改建,循环水系统改造跟不上。
3.水冷器设备运行操作重视不够,实际操作中只关心水冷器的出水温度,而不考虑流速,进水侧阀门调整频繁,阀门开度太小,有些只有1~2扣,造成循环水流速太低,加剧水冷器管束堵塞、腐蚀。
4.冷换设备制造、防腐、检修质量差:检修队伍素质差,对焊接、堵漏、试漏、安装等关键环节把关不严,没有一套完整的质量保证体系,经常出现刚检修过的冷换设备再次泄漏的情况。
5.循环水清洗预膜造成冷换设备腐蚀:循环水清洗预膜期间,循环水处于酸性状态,平均PH值一般在2.5~5.5左右,这样一旦清洗预膜工艺控制差,清洗或预膜完成,一旦排水不及时,酸性水停留系统时间过长,很容易对系统冷换设备造成腐蚀。
三、冷换设备的预防保护措施
冷换设备轻油侧与水侧的腐蚀问题,通常采用管束表面喷涂TH901或者TH847等防腐涂层的办法。
提高冷却水的流速(提高至正常流速0.8~1.0m/s左右),尽可能使水冷器中的冷却水温度不超过设计温度,以利于减少杂物、泥沙等的沉积和水处理药剂的分解、积垢,减缓垢下腐蚀,提高换热效率。
换热器结垢及防止措施:常见的换热器结垢方式有生物结垢、化学反应结垢、晶体结垢和颗粒结垢4种。
水冷换设备主要存在生物结垢:天然水中存在的微生物是导致换热器传热效率下降的主要原因。
水冷器中通水的一侧有助于微生物尤其是细菌的生长,可在换热器表面形成厚度为1mm甚至更厚的沉淀物,成为换热器传热的阻力。
四、我厂在冷换设备方面所采取的措施及建议
1.对关键冷换设备采取更换新型蝶簧垫片、材质升级、防腐、更新改造等手段,2006年大修期间丙烷、二联合车间10台主要冷换设备增加蝶簧垫片,大大降低了设备管箱垫片的泄漏率,保证了装置生产,2006年共更新冷换设备5 台,更换芯子14台,防腐 1 台,有效的保障了生产装置的安全平稳运行。
2.工艺技措改造,改善设备操作环境:通过增大循环水进出口管径,增加循环水流速,改变工艺流程等办法来减缓冷换设备腐蚀。
3.水系统实施清洗、预膜:由于循环水质脏,管束堵塞严重,垢层腐蚀,在2006年催化,丙烷、二联合等装置停工检修时,对台冷换设备进行高压射流冲洗,同时平时根据生产需要又对常压、一联合等车间的10台冷换设备进行冲洗;水处理系统在5月份进行了清洗预膜,目前来看,清洗效果一般,水冷器及系统内管线锈垢、粘泥没有完全清理干净,如二联合多台冷却器4月份进行过高压冲洗,8月份就发现结垢严重。
4.对冷换设备制造、检修质量差方面,建立质量保证体系,加强监督检查:对冷换设备检修过程,机动部、生产车间和检修单位严格了检修检查程序,对焊接、试漏、堵漏、试压、安装等关键工序实行层层严格监督把关,绝不留下任何隐患。
5.建议对水冷换设备定期进行监测,调整运行操作:建议组织对全厂范围内的冷换设备每年进行2~3次的水质化验分析与普查监测,根据监测分析数据,对清洗剥离剂进行完善,对水冷换设备水测流速(正常范围在0.8~1.0mm)及热介质温度进行相应的调整,保持适合的温度和流速,从而对全厂用水量进行合理分配。
6.加强水处理药剂管理,选用最优的水稳剂配方:建议请有关专家到现场取粘泥垢样、新水研制开发新型水稳剂配方,并逐步不断完善更新改进;建议供水车间根据新型配方,调整操作,摸索出最优操作方案,制定循环水场操作规程,不断提高循环水质量。
7.加大冷换设备更新改造力度,满足设备长周期安全高效运行:我厂现有冷换设备326台,累计运行时间最长的达31年之久。
大多数冷换设备已运行10年左右,处于后期阶段,到了该更新改造的时候。
由于资金紧张,每年仅对个别的设备进行更新改造,如果后期投资跟不上,冷换设备将是制约我厂装置长周期安全运行的一个最大的瓶颈。
五、结束语
通过以上措施,可以加强冷换设备运行管理,提高我厂水质运行操作;对水稳剂进行改进,可消除循环水内的油泥,延长冷换设备寿命,增强冷换设备的换热效率,有效控制冷换设备泄漏,杜绝因冷换设备故障引起的装置非计划停工,可有效节约水资源,削减了水质污染,具有良好的经济效益和社会效益。