油气分离器出现跑油现象的原因分析

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油气分离器的故障分析及预防、解决方案

油气分离器的故障分析及预防、解决方案

但是,一个月前,准备出发到广州,不经意地检查了一下机油(因为是大众的车,所以以前机油检查的非常勤快,但是从来没有少过机油,所以放松了警惕),机油尺竟然到最下限了! 第一反应就是去看看小灰的菊花——晕死,好比吃了好几包奥利奥.........看来哥买的是真的大众啥情况?早就听说过老万的故事,马上从头到尾把老万的帖子仔仔细细的读了一遍,原来罪魁祸首是缸盖顶部这个“油气分离器”,红框部分:问了几个玩大众的高手,情况大概是这样的:1,大众的车,包括进口大众,EA888系列发动机(二代)的“油气分离器”的性能不是很稳定,可靠性有些欠缺;2,当油气分离器失效,分离效果不好的时候,或者发动机内部压力(曲柄箱内部机油蒸汽压力)过高的时候,机油蒸汽会溢出,进入发动机,参与燃烧,造成烧机油。

仔细的研究了一下图纸和说明书,在这里把我自己对”烧机油“的分析和理解,给大家分享一下,希望对大家有帮助,在大众改进设计或者使用更优良的油气分离器之前,尽量避免EA888烧机油,如有纰漏错误,希望高手指点更正。

故障现象——我们先来说一下因为这个油气分离器失效而造成烧机油的故障现象(借用老万的图片):1,涡轮增压器进气口管箍处有油迹,肉眼直观就可以看出来,非常容易检查,我这里叫做A 漏油点:2,油气分离器与进气歧管的连接管内有机油,需要拔下图中红圈的管子查看,这里叫做B下面我们再来谈谈,出现A,B两个漏油点的原因及过程。

首相我们来看大众二代EA888发动机的进气原理图:上图中的文字说明简单的叙述了一下油气分离器发生故障或功能下降后,机油蒸汽的流向。

最终机油蒸汽都是参与燃烧,被消耗掉了,即所谓的烧机油,而不是所谓的活塞环漏油等等....参照上图,简单说一下油气分离器的工作原理,方便大家更好的理解接下来的故障分析:1,油气分离器安装于缸盖顶端,进口与发动机曲柄箱联通;2,一定压力的油气经过油气分离器后,分离出来的机油回到发动机油底壳;3,净化后的气体(允许含有极少量机油蒸汽)通过B处的连接管进入进气歧管,参与燃烧;4,如果遇到过高的油气压力,油气分离器内部有一个接通A连接管的单向阀,为了保护发动机,这个单向阀会开启泄压,起到安全阀的作用,当然同时也会让含有大量机油的气体进入涡轮增压器进气端,造成机油的异常消耗。

WestfaliaOSD6型分油机跑油原因分析及解决措施

WestfaliaOSD6型分油机跑油原因分析及解决措施

WestfaliaOSD6型分油机跑油原因分析及解决措施一、分油机跑油现象某轮装备两台 Westfalia 公司生产的燃油分油机,型号为 OSD6-0136-067,额定转速12,000rpm。

该分油机运行时均不同程度出现了排渣管16(见图1)跑油现象,在排渣管外接透明塑料管内发现有油雾排出停止分油机运行后解体清洁包括底部的分离筒液压系统部件及水腔,更换所有相关的O 型密封圈及密封垫,但还是出现跑油现象;清洗供水滤器,检查操作水电磁阀 19 的功能,清洁疏通操作水通道,排渣管还是跑油;随后又更换了传动皮带,检查了摩擦片,跑油现象还是依旧。

二、Westfalia OSD6 型分油机的结构特点、分油模式及原理简介1.Westfalia OSD6 型分油机的结构特点该型分油机的基本原理和结构,与传统离心分油机相同,利用混合液(混浊液)中不同物质的不同比重离心分离,排渣装置利用水封水产生的离心力控制滑动底盘以实现分离筒的密封或开启。

如图2 所示,该型分油机结构主要由7 部分组成:1 支架:用于容纳驱动部件和支撑电机、分离筒和筒罩;2 分离筒及其液压系统;3 向心泵和监测液泵;4 驱动装置;5 筒罩:用于遮盖分离筒和固定进排油管路;6 驱动电机:使分油机加速至额定转速,设有过载保护装置;7 刹车装置:可将分油机从额定转速12,000rpm 降到 0 的时间由 30min 缩短到6min。

该型分油机与传统离心分油机不同的是采用 UNITROL控制系统,不需要比重环。

该系统包含两个监测系统:1、水分检测系统WMS(Water Monitor System),即01 模式;2、渣空间检测系统SMS(Sludge Monitor System),根据分离燃油和滑油的不同,渣空间检测系统又分为36 模式(SMS-HFO)和 96 模式(SMS-LO)。

根据处理油品的需要,可以选择单一的模式,也可以选择组合的模式,如选择 01 模式则是分水机,而选择 36 或96 的单一模式则是分杂机。

博莱特油气分离器出现故障的原因

博莱特油气分离器出现故障的原因

博莱特油气分离器出现故障的原因如果博莱特油气分离器出现油量过多,油量超过正常油位,部分油随流走,造成油耗成本过大。

解决方案:停机后,当储油罐内压力为零时,打开油阀,将油排至正常油位。

回油单向阀损坏,如果回油单向阀损坏(从单向通过到双向),停机后油分罐的内部压力将需要大量的油,可以同时通过回油管返回到油分罐内部,下一次使用机器装置时,油分罐内的油将不能及时地吸回到头部,这是由于部分的油问题与空压机空气分离有关(这种方式分析的实际情况常见于控制截油阀和排气系统主出口设置止回阀的机器)。

清理止回阀后,穿过止回阀。

如果有任何可能被卡住的碎屑,可以清理这些碎屑。

如果止回阀损坏,请用新产品更换。

回油管安装不当,更换、清洗和修理空压机时,回油管不插入机底(参考相关文献:离机底圆弧1∙2mm),导致分离出的油不能及时回到机头,积聚的油会随着压缩空气系统流出。

博莱特油气分离器解决方法:停机后调整回油管至合理高度(距储分油底部>1〜2mm,将倾斜回油管插入馅分油底部)。

高油耗、超负荷、低工作压力(或机器出厂前选择的油处理能力与机器排气能力匹配)、负荷、低工作压力意味着用户可以使用空压机,排气系统压力不能满足空压机工作压力的增强,但一般能够满足不同阶段中小管理用户的燃气市场需求。

例如,企业开发用户增加了燃气生产设备,增加了燃气消费。

如果空压机额定排气压力为8kgcm2,而实际压力只有5KGCM2甚至更低,那么空压机在负荷运行状态下,如果不能达到额定压力值,就会导致燃油消耗成本的增加,这是由于油气混合物在恒定排量条件下通过油锵分时流速增加,油雾浓度过高,从而增加了油储分的负荷,导致燃料能源消耗。

博莱特油气分离器解决方法,建议联系厂家,更换适合低压系统的油。

回油管路堵塞,当回油管路(包括回油管路上的单向阀和回油过滤器)被异物堵塞时,油底分离后的凝结油不能回到头部,凝结油液滴被气流吹起和分离的空气,这些异物通常是由安装施工过程中出现脱落的固体表面杂质引起的。

浅析燃油加油机油气分离器故障及排除

浅析燃油加油机油气分离器故障及排除
若常压腔内没有油则说明回油浮漂下部的锥形阀未落入锥形阀座内一股为回油浮漂中轴变形或有异物将回油浮漂垫起所致外部空气和常压腔内气体通过锥形阀和平行阀被吸入低压腔内因为低压腔为负压造成油气不能分离
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浅析燃油加油机油气分离器故障及排除
杨乃军
(宝应县计量测试检定所,江苏扬州225800) 摘要:加油机油气分离器不能正常工作,将会造成加油机的排气管吐油、不供油、供油不足、振动和噪音等故障而影响加油机的正常使用。 加油机的检修人员必须熟悉加油机的性能特点才能及时排除故障。 关键词:油气分离器;故障;排除
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油气不能分离的主要表现是视油器中油液浑浊(油液中混用 大量微小气泡所致)。产生油气不能分离的原因很多,分离器扰性 管以下的管路、阀门,接头中任一处密封不严,都可能吸入大量气 体(因管道中是负压),当吸入的气体景超出油气分离器分离气体 的能力时,便产生油气不能分离现象。因此,出现油气不能分离时, 首先应检查油罐到加油机之间的输油管是否有漏油现象,方法是 机电信息2010年第12期总第258期7
阻尼槽进入4)3孔排到常压腔,高压腔内油压迅速增大,压力油顶
万方数据
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打开分离器过滤器端盖,查看分离器低压腔是否有油。若无油或油 液液而缓慢下降,可初步判断为输油管漏油。排除,管道原因后, 再检修油气分离器。检修步骤为: (1)打开油气分离器i二盖,检查高压腔与常压腔之间的出气阀 的咖3孔是否被堵(出气阀在分离器的上盖上),0.3 mmX0.4 mm 阻尼槽是否过浅。4,3孔被脏物堵塞,高鹾腔中气体无法进入常压腔, 只能和油液一起由出油阀进入流最计,造成油气不能分离;0.3 mm×

加油机气分离器排气管冒油解决方法

加油机气分离器排气管冒油解决方法

加油机气分离器排气管冒油解决方法
在使用加油机的过程中我们会遇到这样或者那样的问题,比如说出油不计数等,那你有没有遇到过油气分离器排气管冒油的情况呢。

今天小编就来跟大家说下原因以及解决方法。

原因分析
回油浮漂破损进油,卡住不能浮起
平行阀打不开或堵塞
分离器高、低压腔横隔破损
上盖垫密封性差或破损
是否采用高位罐
解决办法如下:
检修回油浮漂,纠正位置,使其运动自如
清理平行阀,纠正位置
修复好破损或更换分离器修复或更换上盖垫
此时油气分离作用失效,只能堵塞出气管
以上就是油气分离器排气管冒油的原因以及解决方法了。

如果发生这样的情况请按照解决方法解决,如果还未解决问题请与我们联系。

我们的技术人员会给你指导,直到解决为止。

Alfa-Laval分油机跑油故障分析及处理措施

Alfa-Laval分油机跑油故障分析及处理措施

Alfa-Laval分油机跑油故障分析及处理措施随着航运业发展,柴油机燃油价格也大幅度上涨,燃油费用支出占船舶运营成本 50% ,为了降低成本,许多船舶使用重油。

然而,重油成分复杂,燃烧条件恶劣,使用前必须要用分油机去除重油中的水分和杂质,以保证船舶主机的正常运行。

分油机的工作原理是利用油、水和固体杂质三者比重的不同,在相同的转速下所受的离心力不同,用物理方式去掉燃料油中的水分和机械杂质,进而得到纯净的燃油[1]。

作为一名轮机工作人员,保证分油机及其各种辅助设备处于良好的运行状态是日常管理中一项重要工作,如果操作不当,或未及时发现、解决问题,接下来发生的连锁反应会导致船舶动力故障,甚至危及到船舶航行的安全,所以分油机的安全运行要受到轮机工作人员的高度重视[2]。

Alfa -Laval 分油机是当今船舶配备的主流分油机,从对此类型分油机的管理经验来看,跑油是最常见的故障,主要表现在出水口跑油和排渣口跑油 2 个方面。

了解 Alfa - Laval 分油机跑油的这一常见故障,及时对跑油的原因进行分析和处理,可以有效降低分油机的事故发生率,从而保障船舶的正常安全航行[3]。

1Alfa - Laval 分油机跑油原因分析1. 1出水口跑油出水口跑油的几个常见原因: 比重环内口径不恰当; 进油量过大; 分离筒内积聚杂质过多,排渣口脏堵; 加热不够,进口油温太低; 分离筒本体转速低; 配水盘故障,水封建立不起来。

虽然原因很多,但大多是由于水封故障造成。

水封水在分油机初始运行时注入,可以在分离盘周围形成水封以防止油从出水口流出,当油中分离出水后,生成的水会排挤原来的水封水使其从出水口排出。

如果在启动时候没有加入水封水或者水封水加入过少,则配水盘会发生故障; 若水封水遭到了破坏同样会造成跑油。

1. 2排渣口跑油排渣口跑油的几个常见原因: 滑动底盘下部缺少密封水; 滑动圈不能上移,堵死密封水腔泄水口; 滑动底盘和分离筒盖不能贴合。

分油机跑油故障分析 刘涛

分油机跑油故障分析 刘涛

分油机跑油故障分析刘涛摘要:分油机是影响船舶正常运行的因素之一,若分油机故障不能及时排除,不仅会造成经济损失,还会影响船舶的航行安全。

关键词:分油机;跑油;因素;排除船舶柴油机使用的燃油和润滑油在进机前必须使用分油机进行净化,去除其中的水分和杂志,分油机的净化效果对柴油机的可靠性和使用寿命影响巨大。

因此,分油机一旦发生故障会造成严重的后果,分油机跑油,是最常见的故障之一。

基于此,本文对日本三菱SJ系列分油机跑油故障进行了论述。

1 分油机工作原理分油机利用离心力净化燃油及滑油,其功能是从油中去除水分与杂质。

工作原理是将待净化的废油注入分油机加速旋转,利用不同的油、水和杂质密度,在离心力的作用下,密度大的水与杂质被排放到分油机筒体外,水被引出,定期清除其杂质;当油的比重小,其离心力也小,会移到分油机筒体中心,在靠近出口的转轴处流出,以使分离出来供船舶使用的废油得以净化。

2 分油机跑油故障的因素2.1 比重环选择不当。

比重环直接影响了油水分界面,其内径决定了油水分界面的位置,而燃油的比重又决定了比重环的大小。

对于比重大的燃油,应该选用内径小的比重环,如果选用的比重环过大,油水分界面会向外移动,导致出水口跑油;若选择的比重环内径过小,油水分界面会向内移动,导致燃油分离不干净。

2.2 高置水箱无水或配水系统堵塞。

若工作水不能托住分油机的活动底盘,会导致引入的水封水从排渣口跑掉,在这种情况下,不可能形成水封,没有水封,引入的燃油就会从排渣口跑掉。

因油水分界面无压力,油在离心力的作用下被甩出分离筒,而不是从出油口流出。

若高置水箱中没有水、或配水系统被水垢堵塞、配水系统部分管路或阀脏堵,则无法将水引入分离筒内,致使水封无法建立,从而导致排渣口跑油。

2.3 工作水泄漏。

工作水大量泄漏,补偿给水速度过低,从而致使泄漏及补偿不平衡,最终,这将导致工作水的压力降低,难以托起其滑动底盘,导致水封水泄漏,从而造成排渣口跑油事故。

油气分离器的故障分析及预防、解决方案

油气分离器的故障分析及预防、解决方案

但是,一个月前,准备出发到xx,不经意地检查了一下机油(因为是大众的车,所以以前机油检查的非常勤快,但是从来没有少过机油,所以放松了警惕),机油尺竟然到最下限了! 第一反应就是去看看小灰的菊花——晕死,好比吃了好几包xx利xx.........看来xx的是真的大众啥情况?早就听说过老万的故事,马上从头到尾把老万的帖子仔仔细细的读了一遍,原来罪魁祸首是缸盖顶部这个“油气分离器”,红框部分:问了几个玩大众的高手,情况大概是这样的:1,大众的车,包括进口大众,EA888系列发动机(二代)的“油气分离器”的性能不是很稳定,可靠性有些欠缺;2,当油气分离器失效,分离效果不好的时候,或者发动机内部压力(曲柄箱内部机油蒸汽压力)过高的时候,机油蒸汽会溢出,进入发动机,参与燃烧,造成烧机油。

仔细的研究了一下图纸和说明书,在这里把我自己对”烧机油“的分析和理解,给大家分享一下,希望对大家有帮助,在大众改进设计或者使用更优良的油气分离器之前,尽量避免EA888烧机油,如有纰漏错误,希望高手指点更正。

故障现象——我们先来说一下因为这个油气分离器失效而造成烧机油的故障现象(借用老万的图片):1,涡轮增压器进气口管箍处有油迹,肉眼直观就可以看出来,非常容易检查,我这里叫做 A 漏油点:2,油气分离器与进气歧管的连接管内有机油,需要拔下图中红圈的管子查看,这里叫做 B下面我们再来谈谈,出现A,B两个漏油点的原因及过程。

首相我们来看大众二代EA888发动机的进气原理图:上图中的文字说明简单的叙述了一下油气分离器发生故障或功能下降后,机油蒸汽的流向。

最终机油蒸汽都是参与燃烧,被消耗掉了,即所谓的烧机油,而不是所谓的活塞环漏油等等....参照上图,简单说一下油气分离器的工作原理,方便大家更好的理解接下来的故障分析:1,油气分离器安装于缸盖顶端,进口与发动机曲柄箱联通;2,一定压力的油气经过油气分离器后,分离出来的机油回到发动机油底壳;3,净化后的气体(允许含有极少量机油蒸汽)通过B处的连接管进入进气歧管,参与燃烧;4,如果遇到过高的油气压力,油气分离器内部有一个接通A连接管的单向阀,为了保护发动机,这个单向阀会开启泄压,起到安全阀的作用,当然同时也会让含有大量机油的气体进入涡轮增压器进气端,造成机油的异常消耗。

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油气分离器是有油润滑回转式空压机和真空泵设备内非常重要的部件,作用是将油气混合物中的油和压缩空气分离出来,使油重新回到油循环系统,从而降低出气含油量。

螺杆空压机出口空气含油量超标通常称之为耗油量大,熟称跑油。

若螺杆空压机出现跑油除了会污染后处理设备,如:冷冻式干燥机和精密滤芯,还会影响生产的产品质量,还会导致某些生产设备不同程度的损坏。

油分出现跑油现象原因分析及相应解决方法
油分出现跑油现象跟许多因素有关,在实际的处理过程中,天宇净化发现大部分的故障投诉并非油分的质量问题造成的,总的来说跟以下几个方面息息相关
1.最小压力阀故障
若最小压力阀的密封处有泄漏点或最小压力阀提前开启(因各厂家设计开启压力各有不同,通常范围在3.5~5.5kg/cm2之间),那么机器在运行初期建立油气罐压力时间就会增长,此时处于低压状态的气体油雾浓度高,通过油分时流速快,油分负荷加重,分离效果降低,导致耗油量大。

解决方法:检修最小压力阀,必要时更换。

2、使用了不合格的机油
现目前通用的螺杆空压机都有高温保护,其通常跳机温度为110℃左右,而有些机器在使用了不合格的机油,在排气温度高时就会出现不同程度的耗油现象(基于此,温度越高,耗油量越大),其原因是
高温时经过油气桶初级分离后有部分机油微滴可与气相分子具有相同的数量级,分子直径≤0.01μm,油分难以将其捕捉分离,导致耗油量过高。

解决方法:查找引起高温的原因,解决问题降低温度,尽可能的选用质量好的机油。

3、油气分离罐设计不规范
有部分空压机厂商,在设计油气分离罐时,初级分离系统设计不合理,初级分离效果不理想,使进油分前的油雾浓度含量很高,油分负荷过重,处理能力不足,导致油耗过高。

解决方法:生产厂家改进设计,提高初级分离的效果。

4、加油过多
加油量超过正常油位,部分机油随气流带走,导致耗油量过大。

解决方法:停机后,待油气桶内气压泄放为零后,开启放油阀,将油排放至正常油位即可。

5、回油单向阀损坏
若回油单向阀损坏(由单向通变成双向通),停机后油分罐内压则会将大量的机油通过回油管倒回油分内部,下次机器运行时,油分内部的机油将无法及时吸回机头,导致部分的机油随着分离后的空气跑到空压机外(此种情况常见于未装置油路截止阀和机头排气出口单向阀的机器)。

解决方法:拆下后检查单向阀,如有杂物将其卡住,清理杂物即可,如单向阀已损坏,则更换新品。

6、回油管安装不当
在更换、清洗、维修空压机时,回油管未插到油分底部(参考:距油分底部弧心1~2mm较好),导致分离出来的机油无法及时回到机头,积聚的机油会随着压缩空气一起跑出去。

解决方法:停机,待泄压归零后,将回油管调整至合理高度(回油管距油分底部1~2mm处,斜口的回油管可以插到油分底部)。

7、用气量大,超负荷低压使用
超负荷低压使用是指用户使用螺杆空压机时,排气压力并未达到螺杆空压机本身的额定工作压力,但基本能满足某些企业用户的用气要求,例如:企业用户增加了用气设备,用气量增大,使螺杆空压机排气量与用户的用气量无法达到平衡,假设空压机额定排气压力8kg/cm2,但实际使用时压力只有5kg/cm2甚至更低,这样螺杆空压机长期处于负荷运行状态,无法达到机器的额定压力值,导致耗油量增大,其原因是在排气量不变的条件下,油气混合物经过油分时流速加快,油雾浓度过高,使油分负荷加重,最终导致耗油量大。

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