烟气脱硫脱硝技术在催化裂化装置中的应用

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1.88 kg标油,其中电占主要消耗,达到1.42 kg标油;其次是氧气,用于臭氧发生器产生臭
氧,其能耗0.35kg标油,两者合计为1.77kg标油。
2.2 主要运行状况
表 3 主要运行参数
名称
入口
出口
烟气流量/nm3/min 烟气温度/℃
烟气中 SOx 含量/mg/nm3 烟气中 NOx 含量/mg/nm3 烟气中颗粒物含量/mg/nm3
The analysis of application of FCC flue gas desulfurization and denitration technology
Huang Fu Wang Qinghe Song Chunfeng Geng Xi Chen Dongyan
(PetroChina Sichuan Petrochemical Co., Ltd. , Chengdu 611930) Abstract: The paper analyzes the operation procedures of EDV(Electro-Dynamic Venturei) wet desulphurization
从表 4 可以看出,烟气脱硫脱硝装置冷却吸收塔消耗碱液量 0.45t/h,流量太小,不容易 控制冷却吸收塔 PH 值至 6~9,开工初期遇到 PH 值在控制指标之外,对提供碱液机泵也很 不利,导致机泵发热,因此在实际运行中,将碱液浓度从 25%稀释至 5%左右,同时碱液泵 一部分回流至碱液罐,较好地解决了问题。 3.2 外排水管线及相关设备结垢
system and LoTOx(Low Temperature Oxidation System) denitration process introduced from DuPont-Belco Corp.for the treatment of FCC regeneration flue gas in 2.5Mt/a FCCU of Sichuan Petrochemical Company.After the application of the tecnology,the concentrations of pollutants in the flue gas esemitted from the FCCU have been reduced significantly , i.e. the concentration of SOx has been reduced from 850mg/m3 to 5mg/m3, that of nitrogen oxides has been lowered from 205mg/m3 to 33.2mg/m3,and that of catalyst particles has been reduced from149.8mg/m3 to 24.3mg/m3, which are much lower than the emission limitsal lowed by China national applicable pollutant emission standards.
烟气脱硫脱硝技术在催化裂化装置中的应用
黄富 ∗ 王清和 宋春峰 耿溪 陈东岩 (中国石油四川石化有限责任公司,四川 成都 611930)
摘要: 对四川石化2.5Mt/a催化裂化(FCC)装置引进杜邦Belco 公司的EDV®5000脱硫及LoTOXTM脱硝湿 法洗涤系统治理催化裂化再生烟气的生产运行过程进行分析。使用该技术后,FCC装置外排烟气污染物质量 浓度大幅度下降,SOx质量浓度从850mg/nm3下降到5 mg/nm3;NOx质量浓度从205 mg/Nm3下降到33.2 mg/nm3; 催化剂颗粒质量浓度从149.8 mg/nm3下降到24.3 mg/nm3,远低于国家排放标准,具有很好的环保效益。 关键词: 催化裂化 环境保护 烟气 脱硫 脱硝 除尘
化装置原料油设计含硫量、含氮量 3000ppm、2710ppm,实际只有 1005ppm、1870ppm,同
时也能看出装置运行效率较高,装置出口硫氧化物、氮氧化物、催化剂颗粒含量远低于设计 值,更远低于国家排放标准。冷却吸收塔过滤模组可除去烟气中残余的细微颗粒和硫酸酸雾, 过滤模组内的液体由过滤模组泵循环使用,过滤模组后的烟气经由水珠分离器除去其中夹带 的液滴后,经由塔顶部的烟囱高空排放。
絮凝剂 kg/h 6.72
综合能耗 kg 标油
0.94
表 5 外排水环保参数
名称
运行数据
GB31570-2015石油炼制工业 污染物排放标准
流量/t/h
17.92
/
PH 值
7.32
6~9
COD/mg/l
45*
50
总悬浮物/mg/l
35
50
*进氧化罐前外排水CO源自文库为284mg/l
从表 1 和表 3 可以看出装置实际入口烟气质量好于设计值,主要原因是四川石化催化裂
从表 2 和表 4 中可以看出,烟气脱硫脱硝装置综合能耗远低于设计值,主要原因是及 时根据烟气中污染物含量,优化操作,在排烟保证合格条件下,及时停掉烟脱臭氧发生器, 而臭氧发生器是该装置能耗最大的设备,能耗约为 1.77kg 标油,约占整个烟气脱硫单元能 耗的 94.1%。按照目前停掉臭氧发生器能耗计算,烟气脱硫脱硝装置能耗约占催化裂化装 置能耗(设计值为 47.92kg 标油)的 0.23%,能耗较低。 3 存在的问题 3.1 碱液需求量很小,难以控制 pH 值
从表 4 和表 5 可以看出,烟气脱硫脱硝装置消耗生产水 31t/h,17.92 t/h 的水外排,剩 余大约 13t/h 随烟气排放至大气中。外排水经过排液处理单元的氧化罐,通入空气曝气可以 有效降低排液的 COD。碱液的注入量由 pH 分析仪控制,以保证出水呈中性。外排水各项 指标均远低于国家排放标准。
表2 主要设计消耗指标
20%碱液
循环水 除盐水 生产水
空气
氧气
氮气 絮凝剂 电
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h kg/h kWh/h
3300
29000
3200 33638 2398.8
1151.8
17.2 4.2 1720.5
经过计算,设计烟气脱硫脱硝装置综合单位能耗(相对于催化裂化加工原料油量)约为
压力/kPa *仅指二氧化硫
4665 144.7
850 205 149.8 2.80
4665 51.3
5 33.2 24.3
/
表 4 主要消耗参数
25%氢氧化钠 t/h 0.45
循环水 t/h 29
生产水 t/h 31
电 kwh 580.98
氧气/氮气 0
GB31570-2015 石油炼制工业 污染物排放标准 / / 50* 100 30 /
净化烟气
碱液 冷 却 吸 收 塔
催化裂化烟气
过滤膜组泵
外排水罐
碱液
2 运行状况与分析
氧化罐 外排水泵
澄清器
外排水冷却器 外排水
急冷水泵
图1 烟气脱硫脱硝工艺流程简图
2.1 设计指标
四川石化烟气脱硫脱硝装置与催化裂化装置于2014年2月4日同时投入运行,经过4个多
月的运行考验,装置达到了设计预期的效果。装置设计及运行的相关数据见下表。
表1 主要设计运行指标*
名称 位置
烟气流量 nm3/m
SOx 浓度 mg/nm3
Nox 浓度 颗粒含量 操作温度
mg/nm3
mg /nm3

操作压力 kPa(g)
pH 值
烟脱入口
266000
2020
300
150
300~60
3~0
6~9
烟脱出口
/
≤100
≤150
≤50
/
/
/
*主体设备冷却吸收塔设计指标
Key words: catalytic cracking; environment protection; flue gas; desu1furization; denitrification; dust removal 0 前言
催化裂化是重质油轻质化的重要过程,中国几乎所有炼油厂都有催化裂化装置,催化裂 化( FCC)再生器烟气含有大量的SOx、NOx、颗粒物等, 已经成为重要的大气污染源[1~2]。随 着我国经济的高速发展,对能源的需求愈来愈旺,加工高硫、变重等品质较差原油的比重不 断增加, SOx和NOx 的排放量越来越大, 使得FCC 装置出口再生烟气的脱硫除尘显得更为 紧迫; 另一方面,环境污染是当今人们普遍关注的问题之一,随着环境保护法的日趋严格, 必然导致限制包括FCC装置在内的各种装置的SOx和NOx排放量,降低FCC 装置SOx、NOx、 颗粒物的排放受到前所未有的关注,目前国内没有成熟FCC 再生烟气的工业化治理技术,美 国贝尔格技术公司(BELCO®)命名的EDV气体净化系统技术上个世纪八十年代就已经实 现工业化[3]。四川石化采用该技术运行状况良好,所排放烟气各项指标均满足国家排放标准 要求。 1 工艺技术简述 1.1 工艺原理
四川石化催化烟气脱硫单元共4台斯百特除垢装置(如图2),其中A、B、C、D代表四台 除垢装置安装位置。信号电缆缠绕在输水管道上,缠绕50~60圈,占用直管段长度0.5米, 产生磁场强度小于2高斯。应用物理除垢方法6个月以来,效果良好。管线、罐、冷却器和机 泵结垢问题大大减少。
(NOx)和催化剂细粉,同时除去外排烟气脱硫净化水中悬浮固体颗粒(催化剂)并降低其 化学需氧量,其脱硫脱硝主要工艺原理是通过碱洗方法将酸性气体SOx和NOx脱除。 (1) SOx脱除原理
SO2(二氧化硫)+NaOH(氢氧化钠)→ NaHSO3(亚硫酸氢钠) NaHSO3(亚硫酸氢钠)+NaOH(氢氧化钠)→ Na2SO3(亚硫酸钠)+H2O (2) NOx脱除原理 NO(一氧化氮)+O3 (臭氧)→ NO2(二氧化氮)+O2(氧气) NO2(二氧化氮)+O3 (臭氧)→ N2O5(五氧化二氮)+O2(氧气) N2O5(五氧化二氮)+H2O(水)→ 2HNO3(硝酸) HNO3(硝酸)+NaOH (氢氧化钠)→ NaNO3(硝酸钠)+H2O(水) (3)亚硫酸钠脱除原理 Na2SO3(亚硫酸钠)+1/2O2(氧气)→ Na2SO4(硫酸钠) (4)臭氧发生原理 3O2(氧气)↔ 2O3(臭氧) 1.2 工艺流程 自催化裂化余热锅炉来的烟气首先进入冷却吸收塔下部冷却吸收段,与上升的烟气与冷 却水逆向接触,烟气中大部分的二氧化硫、三氧化硫和颗粒物被洗涤脱除。为脱除NOx,冷 却吸收塔下部注入自臭氧发生部分来的臭氧。臭氧将烟气中的NOx氧化为N2O5,N2O5可在 冷却吸收段同时被冷却水洗涤脱除。冷却吸收塔需注入碱液,控制冷却吸收塔的液体保持中 性(pH值为6~9)。 塔内的液体大部分返回塔内作为冷却水,少部分送至废液预处理部分, 并接受外来补水维持塔内的液相平衡。冷却后的烟气自冷却吸收塔下部上升进入中部的过滤 模组除去烟气中残余的细微颗粒和硫酸酸雾,过滤模组后的烟气经由水珠分离器除去其中夹 带的液滴后,经由塔顶部的烟囱高空排放。外送的废液注入絮凝剂沉淀和注入空气曝气,出 去外排液中的悬浮物和降低化学耗氧量(COD)。
烟气脱硫外排水管线及相关设备结垢严重,氧化罐结垢和垢脱落堵塞氧化罐底部进水 口,外排水泵结垢导致机泵效率低下,甚至损坏机泵,冷却器结垢影响其冷却效率,堵塞其 流动通道等,四川石化定期清洗烟气脱硫外排水管线及设备结垢,保证装置正常运行。为了 彻底解决结垢问题,四川石化采用斯百特物理除垢方法解决结垢问题。其工艺原理为:(1) 在排水管线上缠绕线圈,利用通电后产生磁场使得结垢的阳离子和阴离子加速碰撞生成无电 荷的小晶粒,分散在水流中,而不是被吸引到带负电荷的金属管壁上;(2)由于是脉冲电流 产生变频磁场,外加频率和与固有频率相等时,共振使得氢键断裂生成自由水分子,自由水 分子包裹在离子和小微粒周围,避免他们之间相互接触以及与金属管壁之间接触,防止生成 块状垢。
烟气脱硫脱硝装置由烟气洗涤(含脱硫及脱硝),排液处理,臭氧发生三部分组成,用 于处理来自流化催化裂化装置的烟气,除去其含有的硫氧化物气体(SOx)、氮氧化物气体
收稿日期:2017—03—02 作者简介:黄富(1984—),男,湖北蕲春县,2009 年毕业于中国石油大学(北京)应用化学专业,硕士,高级工程师,主要从事 催化裂化、气体分馏、干气提浓乙烯等装置生产管理工作,E-mail:huangf-scsh@petrochina.com.cn,通讯地址:四川省成都彭州 市石化北路一号生产一部。 ∗通讯联系人
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