主变差动保护误动作原因浅析
主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析1、概述为防止带铁壳的变压器sbk-750va在发生各种故障和异常运行时造成不应有的损失,确保电力系统安全连续运行,变压器一般应配备继电保护装置。
在下列情况下,变压器应配备纵向差动保护(以下简称纵向差动保护):63mva及以上的辅助工作变压器和并联运行的变压器,辅助备用变压器和单独运行10MVA及以上的变压器,电流速断保护灵敏度为2MVA及以上的变压器不符合要求。
纵差保护作为变压器的重要保护手段,主要防止变压器绕组、出线及套管多相短路、中性点直接接地、网侧绕组及出线接地短路、绕组匝间短路。
纵向差动保护应满足以下要求:① 应能避免励磁涌流和外部短路引起的不平衡电流;②变压器过励时不得误动;③ 差动保护的范围应包括变压器套管及其引出线。
2、主变纵差保护误跳闸几种原因分析我在县级调度机构从事运行方式和继电保护工作多年。
我在实际工作中遇到的几次差动保护误动跳闸分析如下:(1)二次回路接线错误:新安装的差动保护,在投入运行前必须进行带负荷测相位和差电压(或差电流),以检查电流回路接线的正确性,过程如下:①在变压器充电时,将差动保护投入;②带负荷前将差动保护停用,带负荷测量各侧各相电流的有效值和相位;③测各相差电压(或差电流)。
用这种方法可检测出二次回路接线是否正确。
(2)ta变比不正确:纵差保护TA必须在安装前进行校验,以确保TA变比和特性的正确性。
但在工期紧张的情况下,认为厂家出厂前已进行了验证,忽略了过程,导致TA变比安装错误或TA变比选择时TA抽头错误。
因此,Ta必须在进入电网之前进行验证。
(3)差动区的两个或多个接地点:继电保护二次回路接地时,除了安全要求外,在有电连通的几台ta或tv的二次回路上,必须只能通过一点接于接地网。
因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点间会出现电位差。
当大的接地电流注入地网时,各点间可能有较大的电位差值。
如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。
浅谈变电站主变差动保护误动的原因

浅谈变电站主变差动保护误动的原因摘要:电力变压器的主保护不正确动作,将对变压器、系统正常运行及用户带来很大的影响,本文主要阐述了主变差动保护的原理以及造成差动保护误动作和拒动的部分原因。
关键词:变压器;差动保护;故障切除;误动0 引言目前江门新会供电局有33个变电站共有62台主变,新会区用电负荷已突破700MW大关,全区经济的飞速发展,特别是新会区一批重点工业项目的投产、扩产,用电需求增势强劲,使我区用电负荷不断刷新历史新高。
在当前电网负荷紧张的形势下,新会电网的负荷缺口非常大,那么如何保证电网运行的稳定性、可靠性是供电局关心的核心问题,而变压器安全运行与否直接影响到电网能否安全稳定运行,因此如何完善主变差动保护,做到保护正确动作,则是调度中心和变电部最迫切关心的问题。
本文主要阐述了主变差动保护的原理以及造成差动保护误动作和拒动的部分原因。
1、变压器差动保护的原理差动保护原理于1904年由C. H. Merz和B.Price在英国提出, 其基本原理沿用至今,它主要是反应被保护变压器各端流入和流出电流的相量差。
其单线原理图如图1所示。
变压器在正常运行或外部故障时,理想情况下流过继电器KD的电流=1-2=0,继电器KD不动作。
内部故障时,=1+2(双侧电源)或=1(单侧电源),继电器KD动作。
图1 变压器差动保护接线图及工作原理(a)正常运行及外部故障:(b)内部故障(双侧电源)(c)内部故障(单侧电源)随着技术的不断进步,现在主变的差动保护从以前只需要差动电流作为动作电流,到现在还引入外部短路电流作为制动电流,从而形成比率差动保护,此保护能很好地克服因区外故障短路电流在差动回路里产生的不平衡电流的影响。
以下为南京南瑞RCS-978主变保护的比率差动保护跳闸回路逻辑图。
稳态比率差动的逻辑框图2、差动保护误动的原因分析2.1 励磁涌流引起变压器差动保护误动正常运行时变压器的励磁电流只通过变压器接有电源的一侧,无法被平衡而形成不平衡电流。
浅议主变差动保护误动的成因及解决办法

浅议主变差动保护误动的成因及解决办法摘要:介绍了主变差动保护原理,从新建变电站、运行中变电站、改造变电站三个方面进行说明分析了主变差动保护误动的成因,并提出了相应的解决办法。
关键词:差动保护主变压器成因对策由于各种类型的差动继电器结构简单、动作可靠,所以广泛地应用在变压器差动保护上,但由于某些原因将会导致差动保护在外部故障时误动,在内部故障时拒动或灵敏度降低,给电力系统安全运行造成威胁。
分析主变差动保护误动成因,探讨解决措施,是保障电力系统安全运行的有力措施。
1.主变差动保护原理简介主变差动保护一般包括:差动速断保护、比率差动保护、二次谐波制动的比率差动保护,不管哪种保护功能的差动保护,其差动电流都是通过主变各侧电流的矢量和得到。
1.1比率差动的原理及动作特性(见图1)。
比率差动动作特性方程:式中:Iqd为差动电流起动定值;Id为差动电流动作值,I1、I2的矢量和;Izd为制动电流、K为比率制动系数;Ie为变压器的额定电流。
即:当IzdIe时,比率差动有较大的制动作用。
1.2差动速断的作用差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。
2.主变差动保护误动作原因分析下面按新建变电站、运行中变电站、改造变电站三个方面进行说明,这种分类方法并不是绝对相互区别,只是为了便于同行在分析问题时优先考虑现实问题。
2.1新建变电站主变差动误动作原因分析新建变电站的主变差动保护误动在主变差动保护误动中占了较大的比例,但这种情况的误动作绝大多数在主变投运带负荷试运行的72小时就会被发现。
根据现场经验大概可以总结为以下几个方面。
2.1.1定值的不合理造成主变差动保护误动作,具体包括以下几个方面。
(1)定值选择不正确造成误动作差动速断是取变压器的励磁涌流和最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流两者中的较大者。
定值计算部门往往根据运行经验将差动速断定值取为5~6Ie。
这样,就会造成主变在空载合闸时出现误跳闸。
一起主变差动保护误动原因分析

一起主变差动保护误动原因分析主变差动保护是电力系统中常用的一种保护方式,用于检测主变压器的内部故障,并采取措施切断故障电路,以确保系统运行的稳定性和安全性。
然而,在实际运行中,主变差动保护有时会误动,导致误动保护动作并切断正常运行的电路,给电网运行带来一定的影响。
本文将分析主变差动保护误动的原因,并探讨如何防止误动的发生。
1.**故障信号扩散**:主变差动保护是通过比较主变两端的电流信号来判断是否存在内部故障,然而在实际运行中,由于系统的复杂性和信号传输延迟等因素,故障信号可能会在传输过程中发生扩散,导致保护装置判断错误,误动动作。
2.**信号失真**:主变差动保护依赖于电流信号来进行判断,如果电流信号存在失真或畸变,可能会导致保护装置误判,造成误动保护的发生。
3.**零序地电流影响**:在电力系统中,地电流是一种常见的干扰信号,零序地电流的存在可能会干扰主变差动保护的判断,导致误动的发生。
4.**设备参数设置不当**:主变差动保护的参数设置对于其性能和可靠性至关重要,如果参数设置不当或调整错误,可能会导致误动的发生。
5.**外部因素干扰**:电力系统运行过程中可能会受到外部因素的干扰,如雷电、电磁干扰等,这些外部因素可能会对主变差动保护系统造成影响,导致误动的发生。
#防止误动的措施1.**合理设计保护方案**:在设计主变差动保护方案时,应充分考虑系统的特点和工程实际情况,合理选择保护类型和参数设置,减少误动的可能性。
2.**提高电力系统的可靠性**:通过提高设备的质量和可靠性,减少故障的发生率,降低误动的风险。
3.**加强设备维护**:定期对主变差动保护设备进行维护和检测,及时排除可能影响保护性能的因素,确保保护系统的正常运行。
4.**采用先进的保护装置**:选择具有较强抗干扰能力和灵敏度的保护装置,能够有效减少误动的发生。
5.**加强对电力系统的监测和管理**:通过实时监测电力系统的运行情况,及时发现可能影响主变差动保护的因素,采取相应措施防止误动的发生。
主变差动保护误动原因及对策

主变差动保护误动原因及对策作者:董春林来源:《数字化用户》2013年第26期【摘要】通过从设备选型、安装、调试、整定等方面对主变差动保护误动的原因进行分析,并提出了防止主变差动误动的对策。
【关键词】主变差动保护误动原因分析对策一、主变差动保护简述主变差动保护一般包括:差动速断保护、比率差动保护、二次(五次)谐波制动的比率差动保护。
不管哪种保护功能的差动保护,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出电流的差,在保护区内故障,差动回路中的电流值大于整定值,差动保护瞬时动作,而在保护区外故障,主变差动保护则不应动作。
(一)比率差动保护比率差动保护在变压器轻微故障时,例如匝间短路的圈数很少时,不带制动量,使保护在变压器轻微故障时具有较高的灵敏度。
而在较严重的区外故障时,有较大的制动量,提高保护的可靠性。
二次谐波制动主要区别是故障电流还是励磁涌流,因为主变空载投运时会产生比较大的励磁涌流,并伴随有二次谐波分量,为了使主变不误动,采用谐波制动原理。
通过判断二次谐波分量,是否达到设定值来确定是主变故障还是主变空载投运,从而决定比率差动保护是否动作。
二次谐波制动比一般取0.12~0.18。
对于有些大型的变压器,为了增加保护的可靠性,也有采用五次谐波的制动原理。
(二)差动速断保护差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。
差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流,和最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流,两者中的较大者。
定值一般取(4~14)Ie。
二、主变差动保护误动作的原因和分析主变差动保护误动作的原因,主要是因为设备选型、安装、调试、整定等不符合变压器实际运行需求造成的,下面就逐一列举、分析:(一)设备选型不合理造成主变差动保护误动作1.保护装置选型不满足运行需求。
保护原理落后,性能较差。
如大型变压器应采用谐波制动原理的而未采用,在变压器空载投入和故障恢复时励磁电流引起比率差动误动作。
35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析

35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析一、线路问题:1.短路故障:35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的一个可能原因是线路上发生了短路故障,导致保护装置误判为差动保护动作条件满足。
这可能是由于线路绝缘子串发生漏电、绝缘子串破损、线路与地面接触等原因导致的,也可能是由于树枝、鸟类或其他外物接触导线引起的。
此时,保护装置需要进行调整,使其在发生短路故障时能够正确地识别并进行差动保护动作。
2.电压异常:线路上电压异常也可能导致主变差动保护误动作。
例如,线路过电压或欠电压导致的保护装置错误地触发差动保护。
此时,需要对保护装置进行参数调整,使其更加适应线路电压的变动。
二、保护装置问题:1.参数设置错误:保护装置的参数设置错误也可能导致主变差动保护误动作。
例如,设定了错误的差动比率,使得保护装置误判为差动保护动作条件满足。
此时,需要对保护装置的参数进行调整,确保其正确反映线路的实际情况。
2.信号传输问题:保护装置的信号传输问题也可能导致误动作。
例如,线路上存在信号传输不畅、信号传输延迟等问题,导致保护装置无法及时获得准确的电流差动量,并误判为差动保护动作条件满足。
此时,需要对信号传输系统进行检修与优化,确保保护装置能够准确读取差动信号,避免误动作。
三、设备问题:1.主变设备问题:主变设备自身存在问题也可能导致差动保护误动作。
例如,主变接地变压器出现了故障,导致电流分布不均,使得差动保护装置误判为差动动作条件满足。
此时,需要对主变设备进行检修与维护,确保其中的主变接地变压器正常运行。
2.测量设备问题:差动保护装置中的测量设备如电流互感器、电压互感器也可能存在问题,导致误动作。
例如,电流互感器的准确度降低、电压互感器的分压不正常等,在测量差动量时造成误差,使得保护装置误判为差动动作条件满足。
此时,需要对测量设备进行检修与校准,确保其准确反映电网实际情况。
综上所述,35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的原因可以从线路问题、保护装置问题、设备问题等多个方面进行分析。
110kV主变差动保护误动作原因分析

1 . 2现 场调 查
首先 根 据变 压 器油 色谱 、直 流 电阻 及 绝 缘 电阻 的 测 试 结果 无 异常 ,以及 变 压 器 本 体 保 护 装 置 ( 如压 力释放 阀、
气体继电器及温 度控制 器等) 未有报警 、动作 等现象 ,基 本排除变压器本体 内部故障引起差动保护动作的可能 。
闸事 件 。每 次差 动保 护 跳 闸时 ,变 压 器 带 正 常 负 荷 运 行 ,
同时伴有雷电现象 ,避雷器动作计数器显示有变化 。变压 器发生差动保护跳闸期间 ,平均负荷在额定容量的 2 5 左
右 ,平 均 运行 电压在 l l 7 k V左 右 ,差 动保 护 整定 动 作 电 流 为1 . O 4 A。故 障发 生前 后气 体 继 电 器 、压 力 释 放 阀 、温 度 控 制 器等 变 压器 本体 保 护装 置 均 无 异 常 。鉴 于 差 动 保 护 动
作记 录( 见表 1 ) ,并 与一 期 同型 号 主 变 运 行情 况 进 行 比对
分析 ,进一步排 除了变压器本体故障引起差动保护动作 的
可 能 ,认 为 差 动保 护误 动 作 的可 能性 极 大 。
表1 S F Z 1 1 - 3 1 5 0 0 / 1 1 0 主变( # 2 】 投运故障记录情况表
作较频繁 ,出于安全运行考虑 ,需停 电彻查主变差动保护
动作 原 因 ,并在 故 障排 除后 才 能重 新投 运 。
纵联差动保护。因此,作为防止变压器 内部故障 的主保 护
之 一 的变 压 器差 动保 护 得 到 了广 泛 应 用 。然 而 ,在 实 际 运
行 中 ,差 动 保护 误 动作 事件 时 有 发 生 ,严 重 影 响 用 电单 位 正 常 用 电及 供 电系 统可 靠 运行 。
主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析1.保护设置不合理:保护装置的参数设置不当是导致误跳闸的一个主要原因。
保护装置的参数设置需要根据主变的实际情况进行综合考虑,并结合其他保护装置的参数设置来确定。
如果参数设置过于保守,就容易出现误跳闸的情况。
2.保护装置故障:保护装置自身的故障也可能导致误跳闸。
保护装置由于长期运行或其他原因,可能会发生部件老化、元件损坏等情况,导致保护装置的判断出现错误,从而导致误跳闸。
3.电力系统的非正常工作状态:电力系统的非正常工作状态也可能导致差动保护的误跳闸。
例如,电力系统出现短路故障、电流突变等情况时,保护装置可能会错误地将其判断为故障,从而误跳闸。
4.外部干扰:外部干扰也是导致误跳闸的一个原因。
例如,雷击、电力设备的故障等都可能导致保护装置的误动作。
5.线路阻抗不平衡:主变所连线路的阻抗不平衡也可能导致差动保护的误跳闸。
当线路存在阻抗不平衡时,差动保护可能会误判为故障而进行动作。
针对以上几种原因,可以采取以下一些措施来减少主变纵联差动保护的误跳闸:1.合理设置保护参数:在设置差动保护的参数时,应根据主变的实际情况、主变与其他设备的配合关系等因素进行合理的参数设置,避免过于保守的设置。
2.定期检测保护装置:定期对差动保护装置进行检测和维护,及时发现和排除故障,确保保护装置的正常运行。
3.定期对电力系统进行检测和维护:定期对电力系统进行检测和维护,保持电力系统的正常工作状态,减少非正常工作状态下的误跳闸。
4.设备绝缘良好:确保主变及其连接线路的绝缘良好,避免外部干扰对差动保护的误动作。
5.优化线路设计:在设计线路时,应尽量避免阻抗的不平衡,减少线路阻抗不平衡对差动保护的影响。
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4 结束语
为防止二次接线或相序错误,提出以下几点建议。安 装设备前要认真、仔细核对设备的图纸资料,还应注意电 流互感器极性,否则出现故障排除将十分麻烦。排除故障 前要列出所有可能引发故障的原因,因为保护系统的故障 很可能是多个原因引起的,要全面、仔细地分析,逐个排 除可能的因素,缩小故障范围,最终排除故障。
统,差动保护的移相任务多由软件完成。因而,主变各侧 互感器二次侧可以全部接成星形。但是,当一次侧为逆相 序接入时,虽然通过调整A、C两相的二次接线,使高、 低压侧二次电流的相序为正相序,可是通过软件移相后, 二次侧的相电压相位非但不能补偿过来,反而滞后于一次 侧相电压60°。电流相位同样如此。当主变所带负荷不大 时,差流值不大。但是,随着负荷的增长,特别是负荷突 然增加时,差流值随着增大,有可能还未来得及发差流越 限信号,差动保护就已经发生了误动作。分析故障原因后 按照正确的接线方式进行了整改,变压器差动保护三相相 序正确接线图,如图4所示。
Ie = 8000/(1.732×35×40)×1.732 ≈ 5.7,Im = 5.7×0.4 ≈ 2.28,取2.2。
根据上述计算,确定该主变差动保护的整定值正确无 误。至此,由整定值错误引起差动误动的怀疑被排除。
RURAL ELECTRIFICATION
2011年第10期 总第293期
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安全生产 Safety
排除以上可能发生的原因,查出互感器二次侧同极性 端子接线错误是导致差动保护误动作的原因。分析如下, 在差动保护调试和带负荷运行后,通过调整二次接线可使 主变各侧互感器二次侧电流为正相序。但是,主变的联结 组别已经发生了变化。以35 kV电压等级主变为例,联结 组别正常情况下为Yd11,若主变高压侧接成逆相序,则 变为了Yd1。向量图如图3所示。
3.1 确认定值是否错误 如果是保护定值错误引起差动误动,应首先对定值重
新进行计算。 3.1.1 首先计算比率制动系数
K = K1(Ktx×fi +Δu +Δfph) 式中 K1为可靠系数取1.3~1.5;Ktx为电流互感器同型系 数,取1;fi为电流互感器允许的相对误差,取0.1;Δu 为变压器调压分接头引起的相对误差,取0.15;Δfph为平 衡不精确引起的相对误差,取0.05,则有:K = K1(Ktx×fi +Δu +Δfph) = 1.5(1×0.1 + 0.15 + 0.05) = 0.45,取0.5。 3.1.2 差动整定值
而传统的功率表做三角图,是根据已知的电压向量上 的投影来判断被测电流的方向和大小是否正确,在测量电流 IA按规定极性要接入功率表电流端子,在将电压Uab、Ubc、 Uac接入电压端子,再读数,通过比例画出六角图。而双钳 相位伏安测试仪结构轻巧,使用方便,精度高,耐压更强, 查找问题更加方便。在排除类似故障时,能大大缩短时间。
(责任编辑:刘艳玲)
RURAL ELECTRIFICATION
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2011年第10期 总第293期
3.2 确认差动继电器是否故障 由于对主变差动保护装置缺乏运行经验,为检测方
便,用备件替换下了原差动保护装置。检测的过程是这样 的:首先对保护装置进行外观检查,确认设备没有表面缺 陷;其次检查直流回路,校验交流回路。检测结果是各电 路中主要工作点的电压与厂家的参数一致。排除了差动保 护装置内部接线错误或故障的可能。 3.3 确认主变本身原来是否存在问题
Safety 安全生产
主变差动保护误动作原因浅析
柯 伟,李 军,夏敏娟,田大毛 (瑞昌市供电有限责任公司,江西 瑞昌 332200)
江西省瑞昌市供电有限责任公司南林35 kV变电站总 容量13000 kVA,因近期负荷增长迅速,遂对#2主变进行 扩容改造。本站采用PAS29000型变电站成套保护装置。
对两台主变的参数进行测试并与出厂报告值比较,检 测数据与变压器出厂试验数据基本相同。排除主变本身原 来存在问题的可能。 3.4 查验电流互感器本体,校验极性是否错误
根据微机综合保护技术资料,检查变压器两侧电流互 感器与综合保护电流端子的连接线,发现实际接线有误。 厂家在把变压器高压侧电流互感器和低压侧电流互感器的 电流信号与综保连接时位置接反了。但调整接线后差动保 护依然误动。 3.5 检查二次接线或相序错误
在检修时,检修人员必须配备相应的仪器。此次使用 的双钳相位伏安测试仪,就是采用钳形电流互感器转换方 式输入被测电流的,它是专为继电保护、计量等二次回路 现场测量电压、电流及相位而设计的一款手持式双通道输 入测量仪器。可在被测电路不开路的情况下直接测量交流 电压和交流电流,还可测量两相电压间、两相电流间和电 压电流间的相位。此外,还可用它间接测电路的功率因数 和功率,可以判别三相相序。
图3 主变高压侧正序、负序向量图 由图3正序电压向量图可以看出,二次侧的相电压 超前于一次侧相电压30°(以逆时针方向作正方向)。同 样,由负序电压向量图可以看出,二次侧相电压滞后于一 次侧相电压30°,对于电流也有类似的情况。在差动保护 接线中,为了消除因主变连接组别造成的不平衡电流,通 常采取相位补偿法进行Y/D转换,即将变压器星形侧的电 流互感器二次侧接成三角形,而将变压器三角形侧的电流 互感器二次侧接成星形,从而把互感器二次电流的相位校 正过来。目前,大多数变电站都采用微机综合自动化系
图2 差动保护原理图 · 主变本身原来存在问题; · 电流互感器故障或极性错误; · 二次接线或相序错误; · 故障处理步骤。
2 故障分析
3 故障处理
差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理设计 的。如图1所示。
图1 差动继电器比率制动特性 正常运行及外部故障时,差动回路上的电流为零。实 际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因, 在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有较小的不平衡 电流Iumb流过,不平衡电流应尽量小,以确保继电器不发生 误动。 当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由 于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这时流过继电器 的电流为I1与I2之和,即:Ik = I1+I2 = Iumb 能使继电器可靠 动作 ,如图2所示。 根据上述现象分析,本站主变差动保护误动的原因很 可能是由以下某种原因引起的: · 定值错误; · 差动继电器故障;
1 情况介绍
南林35 kV变电站#2主变进行带负荷冲击投运时曾发 生如下现象:当合上10 kV最后一条出线时,差动保护动 作。经检查,主变压器本身无故障,引出线及各相关一次 设备亦全部正常,判断为差动保护误动作。这一情况使变 电站不能按期投入运行。#2主变参数如下:变压器型号为 Sz11-8000/35;有载调压为35±3×2.5%;变压器接线方 式为Yd11;变压器容量为8000 kVA;电压比为35/10.5 kV。 负荷较高的10 kV线路故障时会引起主变差动保护动作。主 变运行正常时,负荷超过主变额定容量50%时差动保护动 作。
差动门坎定值Im的整定应躲过变压器最大负荷情况 下的不平衡电流,一般按变压器高压侧二次额定电流的 0.3~0.5倍整定,即:
Ie= Se/(31/2Uh×Kh)×Khjx 式中 Se为主变容量,8000 kVA;Uh为高压侧额定电压, 35 kV;Kh为高压侧互感器变比,200/5;Khjx为高压侧互感 器接线系数,取31/2。