雷击线路跳闸事故案例

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英德某公司一次雷击事故案例分析

英德某公司一次雷击事故案例分析

英德某公司一次雷击事故案例分析发表时间:2019-08-14T09:24:09.103Z 来源:《防护工程》2019年10期作者:刘贵霞姚继乳付春阳陆健波[导读] 据该公司负责人反映,2019年04月22日13时至14时左右有雷雨天气,该公司的印刷车间内一台印刷机设备遭受雷击损坏。

广东省英德市气象局英德 513000 摘要:以英德某公司一次雷击事故案例的现场勘查数据及调查结论为依据,针对该公司内的不完善的防直击雷和防感应雷装置,提出了有针对性的防雷改进措施,为相类似的雷击事故提供了理论参考。

关键词:防直击雷雷电波侵入防雷电感应跨步电压1受灾现场情况调查据该公司负责人反映,2019年04月22日13时至14时左右有雷雨天气,该公司的印刷车间内一台印刷机设备遭受雷击损坏。

由当地气象局组成的调查组接到报案后,对受灾单位某公司内的印刷车间进行了现场地理位置、四周环境、受损设备、线路布设、接地措施等方面的勘察工作,具体情况如下: 该公司地处英德市东华镇工业项目区内,四面平坦,远处环山,附近无河流。

该印刷车间附近有仓库3栋,仓库前面都有后增加的连片金属棚,金属棚均无防雷接地措施,且未与整厂建筑物接地相连接。

印刷车间天面已装设了防直击雷措施,天面后增加有29个冷却塔,冷却塔无防雷措施。

冷却塔为非金属材质,冷却塔采用金属管道与车间设备直接连通。

北面有总配电房,印刷车间供电线路由总配电房埋地引入印刷车间一楼分配电柜,总配电房装有两台一级电源浪涌保护器,印刷车间的一楼分配电柜内未装设浪涌保护器。

据被调查人反映,雷灾发生时,该公司保安人员正在印刷车间门口附近巡逻,雷击时,目击有电光在门口水泥路边乱窜,当时该保安手持雨伞,明显感觉持雨伞的手有触电感。

雷击后,总配电房已跳闸,整个厂处于停电状态。

后来经检查恢复通电后,发现印刷车间一楼一台印刷机内部机械配件(制冷水箱)损坏,直接财产损失约一万元人民币。

2受灾原因分析根据英德市气象局气象监测网与广东省雷达探测资料综合分析,2019年04月22日11时至16时,英德市东华镇工业项目区及周边地区出现强对流天气,伴有雷电、大风、短时强降水等天气现象,其中11-14时出现3小时59.1毫米的短时强降水与12.1m/s(6级)的短时大风。

案例丨某电厂“8.1”因外部线路遭雷击跳闸全厂停电事件

案例丨某电厂“8.1”因外部线路遭雷击跳闸全厂停电事件

案例丨某电厂“8.1”因外部线路遭雷击跳闸全厂停电事件2017-02-26一、事故属性:涉网事件。

二、损失概况: 因雷击导致CT受损,更换六台CT。

三、事件经过2013年8月1日,某电厂#4、#5、#6机组(200MW)运行,2时00分突发强雷暴、大风、降水天气。

2时06分,网控室盘前发“某某Ⅱ线保护动作”信号,Ⅱ线开关跳闸。

2时08分,网控室盘前发“某某Ⅰ线保护动作”、“110KV BZT动作”和“330kV母差保护动作”信号,330kV某某Ⅰ线、#4机组3304、3300母联开关、#7联变3307开关、#6机组3306开关跳闸,330kVⅠ母失压。

BZT保护装臵启动跳开1107开关,1121开关联动成功,厂用电源联动正常。

2时23分,#5发电机“定时限、反时限过激磁保护”动作,#5机组3305开关跳闸,330kVⅡ母失压。

至此,#4、#5、#6发电机因出口开关跳闸与系统解列,#4、#5、#6汽轮机打闸,转速到零后投盘车正常;2时55分,三台机组安全停运,200MW机组对外全厂停电。

四、应急救援事件发生后,运行部主任(应急办公室主任)在接到现场情况汇报后,立即启动全厂全停应急处臵方案,应急小组成员立即投入到应急抢救当中,在当班值长的统一指挥下,立即按照“全厂停电事故应急处臵方案”进行事故处理,安全停运#4、#6、#5机组。

检修人员对设备进行检查、检测;查找故障原因。

经过全面检查,对受损设备系统进行了全面检测与试验。

同时,紧急采购了6台LVQB-330W2型号的CT。

更换了宏观检查受损严重的Ⅰ线CT;采用环氧树脂涂抹工艺,对Ⅱ线的CT下端第一层瓷裙放电痕迹处进行了修复处理。

在进行了Ⅱ线CT检测工作后,8月2日7时45分,Ⅱ线加运;8时10分,#5机组并网;18时27分,#7联变加运; 18时08分,#4机组并网。

8月5日9时43分,#6机组加运;8月6日7时05分,某某Ⅰ线CT更换后加运;至此,电厂200MW机组因外部线路遭雷击跳闸的三台机组全部恢复运行,330kV系统恢复为标准运行方式。

主通风机事故案例

主通风机事故案例

一、事故经过6月16日14:39,某矿35KV变电站因供电线路遭雷击造成供给主扇的I回线路581跳闸,正在运行的1号主扇停机,15:07合上母联,1#主扇重新启动后正常运行,停风28分钟。

二、事故原因分析1、对于主扇的结构、性能、工作原理以及操作规程不熟悉,在操作母联柜时操作不到位,未能在主扇一段停电的情况下及时切换到II段电源。

2、主扇司机对主扇故障应急处理程序不熟悉。

三、事故防范措施1、加强对主扇司机的业务技能培训。

2、矿有关部门加强对重要设备的重视程度。

一、事故经过:2002年8月13日9:30,主扇风机司机张XX、韩XX发现1#电机停转,同时发现10#电源柜无电压指示,为及时开启风机,司机张XX发现13#柜电压指示正常,随即合上13#柜与10#柜之间的联络开关,此时,隔离开关有火花闪过,随后13#柜电源跳闸,经过联系,35KV变电所迅速恢复了13#柜电源,于是,司机张XX、韩XX开启了2#风机。

二、事故原因1、10#电源柜无计划停电。

2、10#电源柜跳闸后,失压拖扣器未起作用,为13#柜的返送电源构成回路。

3、13#柜为35KV变电所其它馈电柜提供了电源,造成过流跳闸。

三、防范措施:1、要组织职工重新学习“三大规程”及安全技术措施。

2、加强特殊作业人员的安全管理。

一、事故经过2003年8月29日八点班,某矿当班主扇司机赵某巡检时,听见风机声音异常,经检查未发现情况,便立即停2#风机。

停机后,2#稀油站报警,再连续启动2#稀油泵启动不了。

此时,赵某又启动1#稀油泵,压力正常后按倒风机程序关2#风门,开1#风门,启动1#风机,运行正常后向调度站进行了汇报,影响生产24分钟。

二、事故原因1、主扇司机素质不高,对主扇控制原理不熟悉,主扇司机赵某听到风机声音异常后盲目人工紧急停车。

2、35KV变电所6KV母线下出线发生故障。

三、防范措施1、主扇电机要尽快安装欠压保护,避免主扇长期在低电压下运行,损坏电机。

一起雷击造成220kV线路故障跳闸分析

一起雷击造成220kV线路故障跳闸分析
新 盐
( ) 6 5线路 保护 在 线路 故 障后 2 高频 距 2 27 0ms
离 启 动 ,1ms 地 距 离 I 启 动 ,0ms 跳 开 断 5 接 段 7 后
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( ) 65 42 1 2 7 、6 6两 线 路 故 障波 形 呈 明显 的单 相 接 地 故 障 , 告 中均 有 46 二次 值 . 报 .~5A( 电流 互感 器 变 比为 1 0 / ) A 相 接 地故 障 电流 . 障测 距 01 的 2 故
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维普资讯

5 4 20 0 8年 7月





第2 7卷 第 4期
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起 雷击造成 2 0 V线路故 障跳 闸分 析 2 k
胡 宏 林
( 盐城 发 电有 限公 司 , 江苏 盐城 2 4 0 ) 2 0 3
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厂) 控制 室 突然 事 故音 响骤 响 , 字牌 亮 , 电保 护 光 继 人 员立 即 到场 配合运 行人 员检 查 . 发现 2 0k 6 6 2 V 4 2 新 电线 、 6 5盐 电线 断 路 器 跳 闸 ,2 V控 制 屏 上 27 2 0k 4 2 、6 5两线 路 三 相 绿 灯 闪 光 , 6 6 2 7 “ 机 6 62 7 4 2 、6 5 微

某水电站主变遭遇雷击事故案例分析与防范

某水电站主变遭遇雷击事故案例分析与防范

某水电站主变遭遇雷击事故案例分析与防范一、简述某年4月1日3时15分,某水电厂#3主变压器遭雷击,事故抢修至5月30日18时40分。

二、事故经过事故前,#1机并网运行,1FP=14MW,1FQ=0MVAR,#2、#3、#4机备用,电厂经110KV鱼胡Ⅰ回线路#504开关与电网并列。

厂用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段分段运行。

4月1日3时15分09秒,监控系统报“鱼胡Ⅰ回线路相间距离Ⅰ段动作”、“鱼胡Ⅰ回线路零序Ⅰ段动作”,504开关跳闸,电厂与系统解列。

运行当值人员调整#1机负荷,由#1机带1B、2B、3B主变及厂用运行。

3时15分35秒,#3主变重瓦斯、差动保护动作,530开关跳闸。

#3主变重瓦斯、差动保护动作后,组织维护人员对#3主变进行检查,发现#3主变压器的绝缘达不到规范要求,对油样进行色谱分析,发现乙炔含量高达600多PPm,内部有过高能量放电,经与厂家协商,决定吊芯检查。

4月2日,对#3主变压器进行吊芯检查,发现变压器高压侧A、B两相线圈有电弧烧伤痕迹,相间绝缘纸板环氧螺杆粉碎性炸裂。

4月4日将#3主变压器运至衡阳变压器厂,更换了A、B两相高压绕组,5月24日#3主变压器运回电厂,经试验合格5月30日18时40分将#3主变压器投入运行。

#3主变压器型号:SF8-12500/110;额定容量:12500 kVA;额定电压:110/10 kV;额定频率:50 Hz;接线组别YN,d11;相数:3;冷却方式:风冷;中性点接地:直接接地。

设备已运行4年。

三、事故原因#3主变转检修后,取油样送试验院进行色谱分析,结果油中所含气体各项指标均严重超标,表明内部存在高能放电(电弧放电)现象;从油中气体含有大量CO、CO2可看出,还存在固体绝缘燃烧现象;对变压器进行吊罩检查,发现A、B相线圈离端部约200mm处经相间绝缘隔板固定用的绝缘螺丝击穿,线圈扁铜线被烧损约1/3;高压侧避雷器C相动作一次,可见#3主变曾遭受雷击,引起内部绝缘击穿短路。

超高压输电线路雷击跳闸典型故障分析依阳

超高压输电线路雷击跳闸典型故障分析依阳

超高压输电线路雷击跳闸典型故障分析依阳随着我国电力事业的不断发展,在我国境内大量建设的超高压输电线路成为新的电力供应体系的主体,而输电线路的稳定运行是电力事业的重要保障。

然而在实际运行中,由于自然环境以及外界干扰等因素的影响,导致了超高压输电线路的故障现象不断发生。

本文以一起超高压输电线路雷击跳闸故障为案例,通过对故障的分析,总结出超高压输电线路故障处理的基本思路和方法,为保障电网的稳定运行提供参考。

一、故障概述2019年8月某天,一台750千伏超高压输电线路因雷击而发生跳闸故障,对周边电力设施和用户的供电造成了影响。

故障前,该线路经历了多次雷电天气,但均未发生异常情况。

故障发生时,气象部门并未发布相关天气预警。

接收到跳闸信号后,地面巡检人员前往现场查看,发现线路塔杆附近有明显的雷击痕迹,但导线和地线没有断裂,其他设备和设施也未出现异常。

电力调度中心随即展开故障处理工作,并在一小时后排除故障,恢复了电力供应。

二、故障原因分析由于超高压输电线路具有较高的电压、电流和电磁场强度,容易受到天气、地形、物体等自然环境因素和电力负荷、设备运行等外部因素的影响。

因此,从多个方面分析故障原因,对于故障的判断、防范和解决具有重要意义。

1. 雷击雷击是一种常见的超高压输电线路故障原因。

经过现场查看,故障发生时塔杆附近有明显的雷击痕迹,表明该线路受到了雷击。

当雷电击中超高压输电线路时,会产生较大的电流和电压冲击,导致设备带电或被击穿,引起跳闸故障。

此外,由于线路经历了多次雷电天气,导致线路绝缘系统老化,增加了故障的发生概率。

2. 设备损坏超高压输电线路的输电设备包括支柱、导线、绝缘子、跳闸器等。

这些设备在运行中,可能因为开关动作不当或设备老化而导致失效,从而导致输电线路跳闸故障。

3. 负载异常超高压输电线路输送大量的电力,当电力负荷异常时,如电流过大或负荷瞬变,会造成设备的过载和跳闸故障。

此外,大量负荷的集中开关也容易引起跳闸故障,短路电流和削弱电压等因素都是导致故障的原因之一。

发电厂因雷电冲击致使全厂停电事故案例分析

发电厂因雷电冲击致使全厂停电事故案例分析

发电机因雷电冲击致使全厂停电案例分析1.概述xx年xx月xx日,某发电厂发生一起因持续强雷暴雨造成的#1、#2机组全停、厂用电全部失去的事故。

该厂总装机容量4×300MW。

电气主接线方式为发电机-变压器组接线,发电机出口电压20kV,直接经变压器升压接入220kV母线,每台发变组单元装设一台220kV SF6开关,另设一台三卷高压厂用变压器给本机组两段6kV厂用母线供电。

每两台发变组单元装设一台三卷启动/备用变,向两段6kV公用段母线供电,并作为两台机组6kV厂用段备用电源,其中#l、#3机6kV厂用段与对应公用段母线互为联锁备用;6kV公用I段与公用Ⅱ段互为手动备用。

220kV配电装置集中在网控室控制,220kV系统为双母双分段接线方式;6回出线接入电网,分别为220kV RZ甲、乙线;RP甲、乙线;RY线;RB线共6回。

2.事故经过2.1故障前的运行方式:事故发生前,全厂四台机运行.220kV系统及厂用电均为正常运行方式,即RB线2284、ZR甲线2229、#l发变组2201挂1母;RP甲线2228、ZR乙线2230、#2发变组2202、#1启动/备用变2211挂2母;RP乙线2348、#3发变组2203、#2启/备变2212挂5母;RY线2230、#4发变组2204挂6母。

母联开关2012、2056及分段开关2015、2026在合位,各机组带本机组厂用电运行,各备用电源开关均在联锁备用状态,事故发生时电厂所在地区出现持续强雷雨天气。

2.2事件经过:XX月XX日8:13升压站传来一声巨响,集控、网控中央信号事故喇叭响,控制室常明灯熄灭,事故照明灯亮。

#l机组2201、#2机组2202、#l启/备变2211、ZP甲线2228、ZP乙线2348、RZ乙线2230、l、2母母联开关2012、2、6母分段开关2026均跳闸。

由于#l、2机组以及#l启/备变05T跳闸,I期厂用电全部失去。

#l 柴油发电机自动启动正常,380V保安IA段、IB段在失压后30秒内相继恢复供电;#2柴油发电机自启动不成功,值班员立即到柴油发电机房手动启动#2柴油发电机成功,于8:14分分别恢复380V保安ⅡA段及保安ⅡB 段供电。

发电厂因雷电冲击致使全厂停电事故案例分析

发电厂因雷电冲击致使全厂停电事故案例分析

发电机因雷电冲击致使全厂停电案例分析1.概述xx年xx月xx日,某发电厂发生一起因持续强雷暴雨造成的#1、#2机组全停、厂用电全部失去的事故。

该厂总装机容量4×300MW。

电气主接线方式为发电机-变压器组接线,发电机出口电压20kV,直接经变压器升压接入220kV母线,每台发变组单元装设一台220kV SF6开关,另设一台三卷高压厂用变压器给本机组两段6kV厂用母线供电。

每两台发变组单元装设一台三卷启动/备用变,向两段6kV公用段母线供电,并作为两台机组6kV厂用段备用电源,其中#l、#3机6kV厂用段与对应公用段母线互为联锁备用;6kV公用I段与公用Ⅱ段互为手动备用。

220kV配电装置集中在网控室控制,220kV系统为双母双分段接线方式;6回出线接入电网,分别为220kV RZ甲、乙线;RP甲、乙线;RY线;RB线共6回。

2.事故经过2.1故障前的运行方式:事故发生前,全厂四台机运行.220kV系统及厂用电均为正常运行方式,即RB线2284、ZR甲线2229、#l发变组2201挂1母;RP甲线2228、ZR乙线2230、#2发变组2202、#1启动/备用变2211挂2母;RP乙线2348、#3发变组2203、#2启/备变2212挂5母;RY线2230、#4发变组2204挂6母。

母联开关2012、2056及分段开关2015、2026在合位,各机组带本机组厂用电运行,各备用电源开关均在联锁备用状态,事故发生时电厂所在地区出现持续强雷雨天气。

2.2事件经过:XX月XX日8:13升压站传来一声巨响,集控、网控中央信号事故喇叭响,控制室常明灯熄灭,事故照明灯亮。

#l机组2201、#2机组2202、#l启/备变2211、ZP甲线2228、ZP乙线2348、RZ乙线2230、l、2母母联开关2012、2、6母分段开关2026均跳闸。

由于#l、2机组以及#l启/备变05T跳闸,I期厂用电全部失去。

#l 柴油发电机自动启动正常,380V保安IA段、IB段在失压后30秒内相继恢复供电;#2柴油发电机自启动不成功,值班员立即到柴油发电机房手动启动#2柴油发电机成功,于8:14分分别恢复380V保安ⅡA段及保安ⅡB 段供电。

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➢ 事故发生时,羊湖电站、山南电网、 日喀则电网保持联网运行,山南地区、 日喀则地区电网运行和供电未受影响。
➢ 4、事故暴露问题 ➢ 1)电网结构薄弱,电源分布不合理。
电网的受端网络缺乏有力的电源支持, 主要用电负荷必须依靠远距离大功率 传输。 ➢ 2)现场运行值班人员和调试人员执 行调度命令不严格,没有认真、全面、 准确、及时地执行调度下达的修改继 电保护定值的命令。
➢ 6)抓好并网电厂保证电网安全稳定运行的 工作,对并网电厂安全自动装置、继电保 护装置、发电机励磁装置等与电网安全有 直接关系的二次系统进行技术校核,保证 有关参数满足电网安全稳定要求,同时要 落实并网电厂的保厂用电技术措施。
➢ 2、事故原因 ➢ 1)羊湖至拉萨110kV双回输电线路遭雷
击发生单相接地故障是造成此次事故的 直接原因。
➢ 2)拉萨—墨竹工卡—泽当的110kV拉泽 环网线路于今年8月20日开始试运行, 继电保护定值处于调试阶段。区调在9 月3日进行定值检验时发现墨竹工卡变 电站墨城线042开关过流II段保护定值 偏小,于9月5日电话下令施工单位退出 该保护并修改定值,但未得到及时执行, 致使羊西双回110kV线路雷击跳闸后, 传输功率转移至拉泽环网线路时,该保 护误动跳闸,造成拉萨电网解列,出现 大功率缺额,最终导致电网全停。因此, 墨竹工卡变电站墨城线042开关误动部门按照事故处理预 案进行事故处理和电网恢复。20时55分, 羊湖电站向拉萨电网送电成功,开始恢 复重要用户供电。21时0分,羊八井地 热电厂、纳金电厂、平措电厂恢复并网 运行。21时20分,拉萨地区电网80%负 荷恢复供电。21时30分,电网恢复正常 运行方式,拉萨电网所有用户全部恢复 供电。
➢ 3)电网安全稳定运行的“第三道防线” 措施不到位,在藏中电网环网投运之后, 在电网安全稳定控制装置不完善的情况 下,没有及时调整低频减载方案,部分 低频减载装置在事故中拒动。
➢ 4)羊西II回线路羊湖侧高频保护、零 序I段保护未动作,西郊侧保护装置未 能记录和打印保护动作情况,故障录波 资料无法提取,暴露在继电保护整定计 算、现场调试、装置管理维护等方面存 在的问题。
➢ 3)为吸取事故教训,防止电网瓦解和大 面积停电事故的发生,认真组织开展安全 生产大检查。要突出对重要用户、重要设 备、重要场所的安全检查。加强事故隐患 治理和防范措施落实,并狠抓设备的预试 和消缺。
➢ 4)严肃调度纪律,严格执行调度命令,做 好电网运行中的“六复核”工作,确保电 网安全稳定。
➢ 5)组织制定预防大电网事故的处理预案, 有针对性地组织联合反事故演习。组织编 制适合本网实际的电网黑启动预案,组织 开展局部电网黑启动试验,检查黑启动机 组对电网提供启动电源的能力。
➢ 5)对雷击危害缺乏深入的分析和研究, 缺乏有效的防范措施。
➢ 5、防范措施
➢ 1)加强对雷击危害的观测、分析和研究, 从工程设计、施工、运行维护等各方面采 取措施,提高电网的抗雷害能力。
➢ 2)加强继电保护管理,对继电保护装置 进行全面的检查和校验,对电网的继电保 护定值进行全面、认真的复核。
➢ 3)电网安全自动装置不完善和低周减 载装置在电网事故情况下未能发挥应有 作用,电网缺乏快速切除负荷手段,低 周减载装置负荷切除量不够,引起电网 频率、电压崩溃,是造成此次事故扩大 的重要原因。
➢ 3、事故影响及损失情况 ➢ 此次事故引起拉萨电网全网停电12分钟,
造成自治区党委、政府、军区供电中断 12分钟,区广播电视台供电中断13分钟, 广播电视发射台供电中断18分钟,602 发射台供电中断19分钟,其他用户供电 中断最长时间37分钟,拉萨电网损失电 量约3万千瓦时,没有造成设备损坏。
➢ 20时43分,羊西线双回线由于雷击故障同 时跳闸,羊西线输送功率转移至环网线路, 引起墨竹工卡电站至拉萨城东变电站线路 开关过流保护跳闸,拉萨地区电网与羊湖 电站、日喀则电网、山南电网解列,拉萨 地区电网失去约53MW的外部送入功率。电 网安全自动装置动作切除11条10kV馈线, 低频低压减载装置动作切除20条10kV馈线, 共切除负荷39MW,但全网有17条馈线低频 低压减载装置达到启动定值但拒动(负荷 13.7MW)。由于拉萨地区电网仍存在14MW 的功率缺额,功率缺额达36.84%,引起电 网频率、电压急剧下降,造成羊八井地热 电厂、纳金电厂、平措电厂相继解列,拉 萨电网全网停电。
一、因雷击线路跳闸发生导致全 网停电的重大电网事故
➢ 2003年9月9日20时43分,西藏拉萨电网羊 湖电站至西郊变电站110kV输电线路“羊西 线”因雷击跳闸,造成拉萨地区大面积停 电。
➢ 1、事故经过 ➢ 事故发生前,藏中电网(拉萨电网、山南
电网、日喀则电网)联网运行,拉萨-墨竹 工卡-泽当环网线路投入运行。藏中电网发 电总出力111MW,全网供电负荷101MW。其 中拉萨地区供电负荷77MW,山南地区供电 负荷9MW,日喀则地区供电负荷15MW。
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