冶金之家首席炼铁专家车奎生1080m3高炉开炉达产技术服务
韶钢3号高炉开炉技术的提升

( 宝钢集 团广东韶关钢铁有 限公司 , 广东 韶 关 5 1 2 1 2 3 ) 摘 要: 韶 钢 3号高炉 于 2 0 1 2年 1 2月 1 0日 1 1 : 1 6点火 , 2 2 h即开完风 口, 创韶钢开风 口历 史最快纪录 , 第三天 日
产达到 l 0 4 8 t , 煤比1 4 0 k 9 / t . F e , 开炉 4 0 h炉温降到合适水平 , 取得 了很好 的开炉效果 . 通过落实完善开 炉前期 的
Pr o g r e s s o f Bl o w- i n Te c h no l o g y a t SGI S’ S No. 3 Bl a s t Fu r n a c e
L U Y o n g ・ k a i , Z H O N G S h u — z h o u , WU Q i - j i a n (B a o s t e e l G r o u p G u a n g d o n g S h a o g u a n I r o n& S t e e l C o . , L t d . , Q u j i a n g , G u a n g d o n g , 5 1 2 1 2 3 , P . R .C h i n a )
Ke y wo r d s:b l a s t f u na r c e;b l o w— i n ;p r o re g s s ;r a p i d a c h i e v e me n t o f t rg a e t o u t p u t
U 刖 吾
管理人 员 和安全 人员 的开 炉准备 小 组. 分 工 明确 , 责
总第 1 9 2期 2 0 1 3年 6月
南
冶金之家首席炼铁专家车奎生1080m3高炉开炉达产技术服务

冶金之家首席炼铁专家车奎生1080m3高炉开炉达产技术服务济源钢铁有限公司1080m3高炉2012年3月5日22:18点火开炉,聘请冶金之家网站首席炼铁专家车奎生全面主持并全过程技术指导(提供开炉方案、开炉技术主持、达产过程技术指导。
)。
本次开炉成功的采用了“二级冶金焦全焦开炉、带风装料、半料线点火”三项开炉新技术和“初始风量大、加风速度快、稳定上负荷、合理控制铸造铁冶炼时间、快速喷煤富氧”等诸多开炉强化冶炼措施,并且在全国首次采用“送冷风同步装净焦和空焦,直到装完炉身下部第一段轻负荷料不马上送热风点火,而是继续送冷风4~6小时再送热风点火”,极大地丰富和完善了开炉冷风装料技术,这一创造性地发明不仅可以缓慢的加热炉料,促使炉料中的吸附水和部分结晶水尽快蒸发,防止一步送热风点火造成炉料中温膨胀,改善料柱和软融带透气性;而且对于开炉烘干焦炭水分效果显著,可降低开炉总焦比100~200kg/t”。
1、正常料线操作后很快实现多环布料。
2、开炉达产期间炉况稳定顺行、下料均匀顺畅、煤气流分布均匀合理。
3、开炉点火约12小时顺利出第一炉铁并安全通过撇渣器进入铁水罐。
4、在堵4个风口的前提下,点火开炉第3个工作日利用系数达到2.2t/m3.d、第4个工作日利用系数达到2.35t/m3.d、第6个工作日高炉喷吹煤粉。
5、外围具备条件后,利用系数很快达到3.25 t/m3.d、喷煤比165kg/t、燃料比515kg/t、富氧率2.0%,开炉当月平均利用系数2.98 t/m3.d、燃料比528kg/t。
6、本次开炉采用二级冶金焦全焦开炉,节省了大量宝贵的一级冶金焦,大大降低了开炉成本,与传统保守的“炉缸填充枕木、一级冶金焦开炉”至少可节省费300万元,为大型高炉开炉提供了有益的参考和借鉴。
现场部分照片:。
莱钢1080m3高炉大煤比喷吹技术

k, g 采用循环 水冷却 方式 。
22 采 用混煤 生产 .
.
比喷吹且不破坏高炉顺行并保持高炉煤气流分布 合理 , 莱钢 股份 炼铁 厂 自20 年初 开始 对大煤 比喷 07
吹技 术 进 行 研究 。经 过 一 系 列工 艺 改 造 和 技 术创 新 , 功 解决 了制 约 煤 比提升 的系 列 难题 。 目前 , 成
( 莱芜钢铁股份 有限公 司 炼铁 厂 , 山东 莱芜 2 1 0 ) 7 4 1 摘 要 : 钢 1 8 莱 0n 0 i 高炉 以稳定 顺行为基础 , 并实施大煤 比喷吹技术 , 研究 经过对动力 系统及喷吹系统 的优化改造 , 焦 从
炭冶金性 能研究 、 富氧量研究 、 炉调剂参数控 制等关键技术 人手 , 高 实现 了20k/ 0 t g 大煤 比喷吹 , 他各 项主要技术经济指 其
量 6 Im n 主 电机 功 率 4 0k 机 组 重 量 92 0 0I/ i, T 5 W, 0
高炉喷吹煤粉代替 焦炭是 目前钢铁业 降低生
铁 成本 的关键 技 术 。喷煤 代 替焦 炭 , 可减 少炼 铁对
炼焦煤 的依赖 , 降低炼焦和高炉炼铁环境负荷 , 并 实 现 高炉 强化 冶炼 , 达到节 能 降耗 的 目的 。在 莱钢 “ 五” 划期 间 , 8 炉配 置 了喷煤 系统 , 十 规 1 0m 高 0 具
根 据各 入 厂煤 种粉 煤性 能检 测数 据对 照 , 主要
煤种性能结论为 : 中性煤种为白杨墅 、 长治北 、 玉门 沟 、 板 桥等 ; 北 制粉 性 能 差煤 种 为 焦作 北 、 王 ; 待 喷
吹性 能 差 煤 种 为桑 树 坪 、 上 。其 中桑树 坪 、 店 店上 两 煤 种 使 用 冶金 性 能 实 验室 焦 炭 反应 性 实 验设 备
宣钢450 m3高炉中修开炉及快速达产实践

宣钢450 m3高炉中修开炉及快速达产实践
王涛;郭喜斌;裴生谦;张艳霞
【期刊名称】《河北冶金》
【年(卷),期】2007(000)003
【摘要】宣钢7号高炉(450 m3)中修后通过充分准备、制订合理方案、精心操作,在开炉后3天达产,创造了宣钢开炉达产的最好水平.
【总页数】3页(P31-33)
【作者】王涛;郭喜斌;裴生谦;张艳霞
【作者单位】宣化钢铁公司,炼铁厂,河北,宣化,075100;北京科技大学,北京,100083;宣化钢铁公司,炼铁厂,河北,宣化,075100;宣化钢铁公司,炼铁厂,河北,宣化,075100【正文语种】中文
【中图分类】TF542
【相关文献】
1.宣钢3#高炉中修开炉达产实践 [J], 韩涛;王中华;李兵
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4.济钢3#1 750 m3高炉中修开炉快速达产实践 [J], 安铭;栾吉益;王连杰;董龙果
5.宣钢3~#2000m^3高炉中修开炉达产实践 [J], 陈俊
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阿钢1080m3高炉工艺流程设计特点

阿钢1080m3高炉工艺流程设计特点0 引言西林钢铁集团阿城钢铁有限公司(简称阿钢)根据发展需要,决定新建2座1080m3高炉,一期投产一座。
为实现高风温、高煤比、高顶压、高煤气利用、高利用系数、低能耗及长寿、环保的生产目标,1080m3高炉主要设计指标:利用系数2.7t/m3.d,入炉矿综合品位58%,焦比360kg/t,煤比200kg/t,风温1200℃,炉顶压力0.20mpa,富氧率2.3%,吨铁渣量不大于360kg,年产生铁100万t,高炉一代炉龄不低于12年。
1 高炉本体炉体框架设计采用自立式框架结构(17m×17m)。
炉顶采用框架式结构,考虑阿城当地的气候条件,炉顶从31.9米大平台至炉顶受料斗区域设计为封闭式结构。
高炉车间工艺流程见图1。
1.1 高炉内型高炉内型对高炉冶炼起着重要作用。
在总结国内外同类型容积高炉内型尺寸的基础上,结合阿钢原燃料条件,设计采用适宜强化冶炼的矮胖炉型,合理的内型能促使冶炼指标的改善。
高炉炉型主要参数见表1。
其特点如下:1)采用矮胖型炉型,减小炉腹角、炉身角。
较大的炉身角有利于受热膨胀后的炉料下降,较小的炉腹角有利于煤气流的均匀分布,减小对炉腹生成渣皮的冲刷,保护炉腹冷却壁,延长其寿命。
2)加深死铁层厚度。
加深死铁层会增加炉缸侵蚀面积,但环流的减弱,将延缓炉墙厚度方向的侵蚀速度,无疑对高炉是有利的。
同时较深的死铁层可多贮存铁水,保证炉缸有充足的热量储备,稳定铁水温度和成分。
3)加大了炉缸高度。
可保证风口前有足够的风口回旋区,有利于煤粉的充分燃烧及改善高炉下部中心焦的透气(液)性,有利于改善气体动力学条件。
4)高炉设有20个风口,2个铁口(夹角170℃)。
1.2 炉体冷却系统及冷却结构1)为最大限度地节约用水并考虑到方便检测,高炉炉体冷却分三个系统:软水密闭循环冷却系统、高压工业水冷却系统、常压工业水冷却系统。
a:软水密闭循环冷却系统:总供水量3200m3/h,压力0.6mpa,包括冷却壁本体串联冷却环路,风口大、中套、水冷炉底冷却环路。
高炉实际操作问答

高炉实际操作问答《冶金之家》网站首席炼铁专家车奎生答疑汇总(在原答案基础上,略有修改。
)一、关于高炉喷煤比确定以及如何提高喷煤比问题:问题:如果不富氧,风温1210℃,煤比上限能达到多少?怎么确定?如果富氧率2.5%,风温1210℃,煤比由165kg/t.Fe提高至185kg/t.Fe需要具备什么条件?请车奎生老师回答,谢谢。
回答:高炉喷煤比的高低不仅仅是只受到风温和富氧率高低的影响,主要影响因素如下:1、影响喷煤比高低的因素:喷煤比要达到200kg/t以上,并且确保炉况稳定顺行、燃料比降低或者不升高(燃料比500kg/t),必须具备如下条件:⑴焦炭质量特别是热强度指标必须保证:对于大高炉来说,要求焦炭质量为:冷强度指标M40≥84%、M10≤8%。
热强度指标CRI≤25%、CSR≥66%。
化学成分C≥85%、灰分≤12%、S≤0.60%、挥发分≤1.50%。
中小高炉,可以略微降低对焦炭质量的要求。
⑵入炉品位高,渣量低。
渣量要求≤300kg/t,综合入炉品位每升高1%,焦比降1.5%,产量增2.5%,吨铁渣量减少30公斤,允许多喷煤粉15~20公斤。
⑶风温≥1200℃。
风温是高炉下部热收入的重要来源,约占整个高炉冶炼热量来源的20%。
高风温既是提高炉缸温度和炉缸热储备的主要手段之一,也是喷吹煤粉需要热补偿的主要来源之一,风温水平每升高100℃,可提高风口前理论燃烧温度约80℃。
⑷富氧率≥3.50%。
⑸炼铁厂和高炉车间整体管理和操作管理水平高。
2、中等原燃料条件和中等操作管理水平(全国炼铁高炉约占80%)下,喷煤比与风温和富氧率之间的关系:⑴风温1050~1150℃不富氧,煤比可达到120~135kg/t;风温1150~1250不富氧,煤比可达到135~145kg/t。
⑵风温1050~1150℃,富氧率每升高1%,约可提高煤比20kg/t,但是富氧率2.5%以下,喷煤比最好不要超过150kg/t;风温1150~1250,富氧率每升高1%,约可提高煤比25kg/t,但是富氧率2.5%以下,喷煤比最高不要超过165kg/t;否则会导致燃料比或者综合焦比升高,炉况顺行也会受到影响。
三号高炉快速开炉达产达效
出 冶 全
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三 号 高炉 快 速 开炉 达产 达 效
李丕鞍 马经伟 陈志明
( 州钢铁 集 团公 司炼铁 厂 杭 州 3 0 2 ) 杭 102 摘 要 : 钢新 3号 高炉 于 2 1 杭 0 0年 9月 1 5日 2 0点 4 送风 点 火 , 次开炉采 用新技 术 , 得 了开 炉顺利 、 5分 本 取
分 别与原 4道 和码 头 四套 联锁 下位机 PC通讯 。 L
系统投资在 20 6 万左右。采用远程控制后 , 总费用 只有 l . 万元。直接节约投资 20 96 6 4 万元左右 。
2 由于 该 系 统 使铁 水 调 度 能 够 直 观 掌 握 机 车 )
运行 动态 , 将调车作业计划 的传递变的更加便捷 ,
月1 6日开始烘 炉到 2 5日结束 。 2试 车 : ) 对各 大 系统 、 岗位 的所 有生 产设 备 、 各 工具 、 阀门 、 仪器 以及 水 、 、 、 、 、 电 风 汽 氧 气作 全 面 认
开炉初期炉温过高, 炉况难行 , 憋风坐料较多 , 坐料
后又 大量插 焦炭 , 造成 开炉 初期 焦 比过 高 。 开炉初 期 迅 速 降 硅 , 降低 焦 比。 以往 开 炉 , 冶
26之 后根 据铁水 成份 , ., 分两 次重 负荷 到 32第 八 .,
真的单机和联动试 车, 对槽下各称量斗进行校正。 3检漏 试压 : ) 对高 炉系 统 , 热风 炉 系统 , 除尘 系 统进行检漏 , 本次检漏重点是高炉本体系统 , 高炉 本体发 现 较 多 漏 点 , 行 多 次 送 冷 风 到 20 P 进 0K a进
统 自动进行无扰切换 , 做到了 2 2 乘 冗余热备。
芜湖新兴铸管1280m^3高炉开炉快速达产实践
2 开炉料
图 1 现场炉料清理施工
李红全, 李珏明, 沈洪流
(芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部, 安徽 芜湖 241000)
摘 要:芜湖新兴 1 280 m3 高炉中修后选择枕木开炉,20 h 即恢复正常操作,开炉第四日日产即达到 3 700 t,燃
料比 510 kg/t,达到设计产能从时间上看比行业平均 30~40 h 左右的开炉用时提前了 10~20 h,从达产时间看,
第四断料(正常料)正常料焦比 0.86 t+ 空焦 32 t,加到炉身体积的 3/10
第五断料(正常料)
正常料焦比 0.5 t,至 4 m 料线
核料炉温
w(Si)=3.5%
全炉渣比 (/ t·t-1)
0.87
核料渣中 Al203
w(Al203)=17%
正常料二元碱度
0.9
全炉焦比的选定,主要考虑到枕木热值,枕木开 炉所用的枕木一般是桦木、松木等,而木材是天然的 有机高分子化合物,主要成分中碳约占 44%,氢约占 6%,氧约 42.5%,另含 0.5%以下氮和 1%以下矿物质 灰分,而据查桦木的热值为 1 8413 kJ/kg,而密度为 635 kg/m3,芜湖新兴的焦炭热值在 36 500 kJ/kJ。根据
第三部分是 V3 风口保护层,枕木沿风口圆周斜 排 2 层,外层使用 2 200 mm 枕木,内层使用长度 500 mm的枕木,用扒丁加固,下部与炉墙的距离为 900~ 1 000 mm,其与风口的间隙,风口下部用 500 mm 和 800 mm 的枕木填充。
长钢1080m3高炉提高煤气利用率的措施
长钢1080m3高炉提高煤气利用率的措施薛靳摘要长钢1080 m3结合自身的原燃料条件及设计炉型,通过采取中心加焦,提高煤粉燃烧率等措施,保此了较高的煤气利用率,实现了高产低耗。
关键词高炉煤气利用率操作1概述长钢1080 m3高炉自2004年9月开炉以来高炉煤气利用率逐年提高,燃料比逐年下降。
即使在2006年(200kg/t)煤比大幅度提高的情况下,燃料比仍控制在较低水平(510-520kg/t)。
这一成绩的取得,是高炉长期以来一直非常重视高煤气利用率操作技术研究的结果。
2高煤气利用率的操作思路目前,国内千级高炉煤气利用率的平均水平在44%-45%,燃料比530-540Kg/t,而八高炉近年来煤气利用率一直稳定在47%-49%,燃料比510-520kg/t。
保持煤气利用率一直是高炉操作中坚持的原则,但有一点是明确的,既要实现高煤气利用率操作,必须结合高炉自身的冶炼条件,寻求一个合理的操作界限,已获得效益的最大化。
1080 m3高炉在原料条件并不理想的条件下,坚持追求高煤气利用率,主要基于以下几方面的考虑:(1)煤气利用率的提高是高炉操作技术进步的重要体现,它降低燃料消耗的作用明显。
自2005年以来钢铁产品价格偏低,直至2006年4月才出现转机,在此期间钢铁企业效益明显下降,一些企业陷入困境,因此,降低生铁成本.显得尤为迫切,而降低燃料消耗是降低成本的主要手段之一。
近年来,虽成本压力有所缓解,但随着生铁产量大幅度增加,焦炭紧缺的矛盾日益突出,因此在稳定高产的同时,继续保持高煤气利用率十分必要。
(2)因设计炉型的影响,操作上被迫采用压制边缘的操作制度,客观上促进了煤气利用率的提高。
由于设计炉腹角偏大(80°58′51″)边缘煤气流的调节尺度难以掌握,稍有不慎,很容易转变为边缘过盛甚至边缘管道,因此长期采用抑制边缘的措施,即使在因原料条件变化或其他原因需要临时疏松边缘时,亦相当谨慎,严格控制炉体温度,且时间不易过长。
高炉炼铁实用操作技术讲座
高炉炼铁实用操作技术讲座主讲人:车奎生作者简介:建龙钢铁控股有限公司企划部一级主任工程师,炼铁高级工程师职称,具有23年大中小高炉实际操作管理经验。
1993年4月至2002年3月在担任过9年包钢大高炉车间主任,期间创下了包钢炼铁厂高炉利用系数、喷煤比、综合焦比、高炉寿命40年历史最好记录。
2002年4月至2003年12月在担任唐山建龙炼铁厂厂长期间,创下450M3高炉开炉6天达产、连续半年平均利用系数4.05t/m3.d、高炉喷吹单一无烟煤首月全厂喷煤比126kg/t、富氧后连续半年全厂喷煤比165 kg/t四项当时同类型高炉全国第一。
作为主要组织者“450M3高炉设计与工艺技术创新”2004年通过了河北省科技厅省级成果鉴定。
多次成功的为全国各地钢铁企业成功处理各种严重失常炉况以及强化冶炼增产节焦现场操作指导,在正常炉况强化冶炼、失常炉况安全快速恢复、高炉安全经济开炉与科学快速度达产等各方面具有丰富的理论和实际经验,具有许多独创的行之有效的专利型新技术。
在高炉工长、炉长、厂长强化培训等各方面具有丰富的经验,为全国许多钢铁企业培养出上百位优秀的高炉工长、炉长和炼铁厂长。
第一讲、国内外高炉炼铁新技术与发展方向一、我国炼铁技术十大发展趋势(一)、高炉大型化得到了进一步发展并逐步被全国各家钢铁企业所认同。
1、高炉大型化在我国的发展过程高炉大型化在国外上世纪七十年代已经普遍得到认同和发展,我国当时只有十大钢具有部分大型高炉,许多省属地方骨干企业大都是350m3以下小高炉,武钢、包钢原苏联设计的1513m3高炉在我国已经属于大型高炉了,80~90年代宝钢采用新日铁技术的4150~4350m3高炉相继投产,开创了我国高炉大型化的新纪元,1991年武钢投产3200m3新五号高炉,鞍钢、首钢、马钢、包钢、唐钢等大国企一些2200、2500、3200立级的大型高炉相继投产。
进入二十一世纪,很多原先的省属骨干企业如济钢、莱钢、安钢、邯钢、宣钢2500立级高炉相继建投产,一些优秀的的民营钢铁企业如沙钢、国丰、津西、建龙、潍刚、纵横等都在建设1080~2500立级的大型高炉,说明高炉大型化已经逐步得到了中小国营和民营企业的认同,当然这与国家的环保和钢铁产业政策也是分不开的。
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济源钢铁有限公司1080m3高炉2012年3月5日22:18点火开炉,聘请冶金之家网站首席炼铁专家车奎生全面主持并全过程技术指导(提供开炉方案、开炉技术主持、达产过程技术指导。
)。
本次开炉成功的采用了“二级冶金焦全焦开炉、带风装料、半料线点火”三项开炉新技术和“初始风量大、加风速度快、稳定上负荷、合理控制铸造铁冶炼时间、快速喷煤富氧”等诸多开炉强化冶炼措施,并且在全国首次采用“送冷风同步装净焦和空焦,直到装完炉身下部第一段轻负荷料不马上送热风点火,而是继续送冷风4~6小时再送热风点火”,极大地丰富和完善了开炉冷风装料技术,这一创造性地发明不仅可以缓慢的加热炉料,促使炉料中的吸附水和部分结晶水尽快蒸发,防止一步送热风点火造成炉料中温膨胀,改善料柱和软融带透气性;而且对于开炉烘干焦炭水分效果显著,可降低开炉总焦比100~200kg/t”。
1、正常料线操作后很快实现多环布料。
2、开炉达产期间炉况稳定顺行、下料均匀顺畅、煤气流分布均匀合理。
3、开炉点火约12小时顺利出第一炉铁并安全通过撇渣器进入铁水罐。
4、在堵4个风口的前提下,点火开炉第3个工作日利用系数达到2.2t/m3.d、第4个工作日利用系数达到2.35t/m3.d、第6个工作日
高炉喷吹煤粉。
5、外围具备条件后,利用系数很快达到3.25 t/m3.d、喷煤比165kg/t、燃料比515kg/t、富氧率2.0%,开炉当月平均利用系数2.98 t/m3.d、燃料比528kg/t。
6、本次开炉采用二级冶金焦全焦开炉,节省了大量宝贵的一级冶金焦,大大降低了开炉成本,与传统保守的“炉缸填充枕木、一级冶金焦开炉”至少可节省费300万元,为大型高炉开炉提供了有益的参考和借鉴。
现场部分照片
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