转炉双渣留渣工艺实践
半钢炼钢“炉渣两循环”生产实践

摘要:针对半钢炼钢双联工艺,半钢炼钢化渣难的现状,研究设计了半钢炼钢“炉渣两循环”操作方法,经实践检验,此操作法易于掌握,操作方便。
具有较好的推广价值。
关键词:半钢炼钢炉渣两循环半钢炼钢“炉渣两循环”生产实践刘玉伟徐国明万中瑞周艳群(板带事业部)0前言我公司采用的是铁水提钒后的半钢炼钢双联工艺,半钢中的Mn 、Si 、Ti 等元素的含量低,造成炼钢炉渣中的SiO 2、TiO 2等酸性氧化物含量偏低,炉渣碱度高、流动性差,化渣困难。
1炼钢生产线生产工艺流程铁水预处理→提钒转炉→炼钢转炉→LF 精炼→板坯连铸→合格铸坯2常规炼钢化渣操作2.1采用的是提钒—炼钢双联工艺。
炼钢过程采用的是单渣操作。
如出现[S]高等特殊情况时可采用双渣操作,但新炉10炉以内或补炉后第1炉不得采用双渣法操作。
2.2石灰加入量根据半钢条件控制在20-90Kg/t 钢不等。
2.3轻烧白云石加入量控制在15-25kg/t 钢,当使用镁球时按1kg 镁球代替2kg 白云石计算,并根据渣量进行调整。
吹炼前期白云石加入量不低于总量的2/3,其余在吹炼过程和溅渣时使用。
2.4溅渣后将炉内残渣倒净后方可兑铁。
3常规操作中存在的问题及炉渣特点3.1常规操作中存在的问题3.1.1半钢冶炼时,转炉终渣碱度在5.0-7.0左右,部分石灰、白云石在吹炼过程中没有充分溶解和利用。
3.1.2吹炼半钢时由于渣系单一,转炉吹炼过程中化渣难,须加入萤石或含氧化铁高的化渣物料。
3.2常规操作中的炉渣特点3.2.1转炉终渣含有很高的氧化性,且渣系组元相对稳定,能促进半钢炼钢化渣;3.2.2渣系循环利用可以使没有得到充分利用的石灰、白云石等进行二次利用;3.2.3减少倒渣量可以节省倒渣时间。
4半钢炼钢“炉渣两循环”操作4.1第一炉的操作要点4.1.1一次留渣操作第一炉留上一炉溅完渣的炉渣2至3吨作为本炉的化渣剂,留渣量以倒渣转炉角度为依据。
4.1.2一次造渣操作渣料加入量要根据半钢成分、温度,通过副枪静态模型计算,确定废钢、机烧矿加入量。
首钢转炉“留渣-双渣”炼钢工艺技术开发与应用

首钢转炉“留渣-双渣”炼钢工艺技术开发与应用朱国森1李海波1吕延春1南晓东2秦登平3姜仁波2(1. 首钢技术研究院,北京 100043;2. 首钢迁安钢铁责任有限公司,迁安 064404;3. 首秦金属材料有限公司,秦皇岛 066326)摘要首钢总公司开发了转炉“留渣+双渣”炼钢工艺技术,在首钢迁钢公司和首秦公司进行规模生产,取得了显著的经济效益。
在工艺开发和生产过程中,解决了采用“留渣+双渣”炼钢工艺技术的关键难题:脱磷阶段采用低碱度(%CaO)/(%SiO2)=1.3~1.5和低MgO含量(%MgO≤7.5)控制,解决了脱磷阶段结束难以快速足量倒渣的问题,确保了该工艺的顺利循环;采用低枪位、高强度供氧的工艺,加强搅拌,获得了良好的脱磷效果;通过对生产中溅渣操作、倒渣操作、生产组织等进行优化,使该工艺能够满足正常生产,没有影响钢产量。
关键词转炉留渣双渣炼钢Development and Application of “Slag-Remaining +Double-Slag ” BOFSteelmaking Technology in ShougangZhu Guosen1Li Haibo1 Lv Yanchun1 Nan Xiaodong2Qin Dengping3Jiang Renbo2(1. Shougang Research Institute of Technology, Beijing, 100043;2. Shougang Qian’an Iron and Steel Company, Qian’an, 064404;3. Shouqin Metal Material Company Ltd., Qinhuangdao, 066326)Abstract The “Slag-Remaining+Double-Slag” BOF steelmaking technology has been developed in Shougang Corporation Ltd, and has been applied in large scale in Qian’an Steelworks and Shouqin Steelworks. Three key measures have been taken in this new steelmaking process. To make this process going fluently, low basicity (w(CaO)/ w(SiO2)=1.3~1.5 and low MgO content(≤7.5%)slag are used in the dephosphorization stage to melt slag fast and ensure enough amount of deslagging. Hard blow pattern, low oxygen lance position and high O2 flow rate are adopted to strengthen the agitation of the bath in the dephosphorization stage. By speeding up the slag splashing operations, deslagging operation and optimize the matching process, particularly by optimize the control and matching of the steelmaking, output of steel wasn’t decreased.Key words BOF, slag-remaining, double-slag, steelmaking1前言转炉终渣具有碱度高、温度高、FeO含量高的特点,出钢后将部分或全部炉渣留在炉内参与下一炉次的吹炼,有助于转炉吹炼前期快速成渣,促进脱磷的特点,而且能够节约石灰,降低金属铁损失。
氧气转炉“留渣+双渣”炼钢工艺技术分析

渣进 行 固化 处理 ,在 完成 固化 工作 之后 , 即 可将 铁水 与废 钢装 入其 中 ,开展 脱磷 吹 炼 ,这 一步 骤完 成后 即可 开展 倒渣 工作 , 并 步入 到脱 碳环 节 中 ,结 束 出钢与 留渣 工 作 ,循 环往 复 。该种 工艺 利用 了热 力学 原 理 ,在 炼终 点 ,温度 非 常高 ,此 时钢水 中 基 本上 没有 磷 ,不会 进行 脱磷 反应 ,在炉 中 留出一 定量 的终 渣 。在 进行 下一 吹炼 工 作 时 ,温度 也是 较低 的 ,但是 钢水 中 已经 有 大量 的磷 ,此 时炉 渣有 开始 能够 脱磷 , 在 吹炼 工作 的进 行下 ,在 温度 升高 之后 , 即 可在脱 磷 不利 的状 态下 将炉 渣倒 出 ,再 进行 脱碳 吹炼 ,这一 工艺 将上 炉 留渣原 理 充分 利 用起来 ,能够 减少 白云石和 石灰 的
中 ,一般 不会 由于倒 渣损 失钢 铁料 量 ,该 之 后 ,必 须要及 时将 炉 渣倒 出 ,而采 用快
种工 艺 的优势是 非常 显著 的。 速 足量倒 渣工 艺 即可完成 这一 目的。 2 “ 留渣 + 双渣 ”炼 钢 工艺 开 发 与 使 2 - 3 S G R S 3 2 艺磷 控制 方式 。与一 般 的
转炉留渣双渣操作生产实践

转炉留渣双渣操作生产实践吕凯辉(福建三安钢铁有限公司炼钢厂,福建泉州362411)摘要:介绍了福建三安炼钢厂的转炉留渣双渣操作,以及留渣操作中安全问题的解决措施,分析了应用留渣双渣操作工艺的石灰消耗、钢铁料耗、转炉炉龄、氧耗、冶炼周期、脱磷等效果。
通过优化顶底复吹转炉留渣双渣工艺制度,提高转炉前期脱磷效果,在无铁水预处理的设备条件下可以冶炼高铬铁水,满足了对钢的洁净度要求。
关键词:转炉;留渣;双渣;操作;实践0引言留渣双渣操作是将转炉上炉部分或全部的高碱度、高氧化亚铁的渣留在炉中,然后在吹炼第一期结束时倒出来,重新造渣的操作模式[1]。
该工艺具有高的碱度和比较高的∑(FeO)含量,对铁水具有一定的去磷和去硫能力,且本身还含有大量的物理热,将该种炉渣部分地甚至全部留在炉内可以显著加速下一炉初期渣的成渣过程,提高吹炼前期去磷率、节省石灰用量和提高炉子的热效率。
但在留渣双渣操作中,必须特别注意防止兑铁水时产生严重喷溅[2]。
福建三安炼钢厂研究了留渣操作喷溅和预防的机理,摸索出了1套留渣操作方法,取得了显著的经济效益。
1福建三钢的留渣双渣操作三安炼钢厂结合本厂的实际情况(高炉使用“印尼高铬矿”时,铁水铬含量高,由于铬能显著降低磷的活度,铁水中的铬氧化生成大量Cr2O3,使脱磷渣“硬化”,不利于脱磷反应的进行,转炉渣脱磷能力下降),实行的生产工艺为:“留渣双渣法”加“高拉后吹”的生产冶炼工艺,留渣双渣法工艺对于高磷高硅高铬等铁水的冶炼比较具有实用性,其工艺流程为:溅渣留渣→进废钢铁水→下枪冶炼→起泡沫渣时提枪倒渣下枪→脱碳升温出钢。
该工艺和一般工艺的差异在于倒渣操作在吹炼中途进行,其原理是:在温度为1320~1420℃时,转炉冶炼脱磷脱硅效果较明显;而温度>1550℃时,转炉渣对于脱磷是反效果的,也即会回磷。
所以在脱硅、脱磷操作基本完成后进行倒渣操作,能有效脱磷,不影响冶炼周期,可以降低转炉石灰消耗和钢铁料消耗。
首秦100t氧气转炉“留渣双渣”炼钢工艺实践

SGRS工艺应用效果
➢渣量的确定— 理论计算渣量
使用普通活性石灰,铁水Si含量在0.50%左右, SGRS工艺渣量70-80kg/t,普通工艺渣量100-120kg/t。 SGRS工艺比普通工艺降低35kg/t,降低比例31.8%。
➢渣量的确定—铁水称量实测渣量
使用普通石灰,铁水Si含量在0.50%左右,SGRS工 艺渣量75kg/t,普通工艺渣量108kg/t。SGRS工艺比普通 工艺降低33kg/t,降低比例31.4%。 渣量的降低和Tfe含量的变化合计钢铁料消耗降低8.25 kg/t钢。
脱磷期回收工艺:
CO浓度>30%,O2<1.5%; 下枪吹炼≥2分钟; 达标时间≤3.5分钟; 氧枪下枪吹炼(氧枪在开氧点以下) 罩裙低位;
SGRS转炉煤气的回收技术应用
脱碳期回收工艺技术优化 脱碳期吹炼前期转炉煤气发生特点: •前期CO浓度上升很快,且波动小 •O2浓度下降速率较快,稳定 前期达标即回收,CO>30%,O2<1.5%,无时间和延时限制; 回收末期控制条件与常规冶炼工艺相同;
脱磷期结束倒渣控制研究
脱磷期结束倒渣量,t
6
5
4
3
2
1
0
0
5
10
15
脱磷期结束倒渣时间,min
倒渣时间增加到一定程度后,倒渣量增加不再显著。
脱磷期结束倒渣控制研究
25.0
出钢后倒渣
20.0
脱磷倒渣
15.0
12.7
倒渣量,t
10.0
5.0 4.3 6.5 7.1 7.0 7.3 6.8 7.2
0.0 第一炉 第二炉 第三炉 第四炉 第五炉 第六炉 第七炉 SGRS循环周期
氧气转炉“留渣+ 双渣” 炼钢工艺技术研究

氧气转炉“留渣+双渣〞炼钢工艺技术研究王新华1,朱国森2,李海波2,吕延春2(1.北京科技大学冶金与生态工程学院,北京100083;2.首钢技术研究院,北京100043)摘要:首钢迁钢公司和首秦公司大规模采用了“留渣+双渣〞转炉炼钢新工艺,大幅度减少了炼钢渣量和石灰、白云石消耗。
文章介绍了其中所开发的3项重要技术:①脱磷阶段采用低碱度(w(CaO)/w(SiO2)∶1.3~1.5)和低MgO质量分数(≤7.5%)渣系,形成流动性良好和适度泡沫化炉渣,解决了脱磷阶段结束难以快速足量倒渣和渣中金属铁质量分数高这两大问题;②针对脱磷阶段底吹搅拌弱问题,采用了低枪位和高供氧强度吹炼方法,利用顶吹氧气流加强金属熔池搅拌,获得了良好脱磷效果;③通过加快生产速度,特别是对“炼钢-精炼-连铸〞生产合理组织调配,在转炉冶炼时间增加大约4min情况下,钢产量并没有减少。
关键词:转炉炼钢;少渣;石灰消耗;脱磷;炉渣中国钢铁工业近20年来开展迅速,对国民经济快速增长发挥了重要作用,但在节省资源、能源和减少炉渣等固体废弃物排放等方面,目前面临着巨大的压力和挑战。
以占中国产钢量90%以上氧气转炉炼钢为例,每年生产约6.2亿t粗钢,要产生6000万t以上炉渣,消耗3100万t以上石灰和700万t以上轻烧白云石,而用于生产炼钢石灰和轻烧白云石的石灰石与生白云石矿产均为重要的不可再生资源。
2001年Ogawa等[1]报道了新日铁开发的MURC转炉炼钢新工艺及其在8t转炉的试验情况,该工艺将转炉冶炼分为2个阶段,在第1阶段主要进行脱硅、脱磷,结束后倒出局部炉渣,然后进行第2阶段吹炼,吹炼结束后出钢但将炉渣保持在炉内,下一炉在炉内留渣情况下装入废钢、铁水,然后进行第1和第2阶段吹炼,并以此循环往复。
近年来,新日铁陆续报道了MUCR工艺相关情况[2-10],新日铁公司的大分、八幡、室兰、君津等钢厂采用了该工艺,产钢占新日铁总产钢量55%左右,转炉炼钢石灰消耗减少40%以上,但对其中许多关键技术,如液态渣固化、脱磷阶段炉渣碱度、供氧参数、脱磷工艺、倒渣控制等根本没有报道。
8-转炉“留渣-双渣”少渣炼钢工艺实践

“留渣-双渣”工艺示意图
3.转炉脱磷影响因素
3.脱磷的基本原理
2[P]+5(FeO)+4(CaO)=4CaO·P2O5+5[Fe]
a 4CaO P2 O 5 a a
2 p 5 F eO
Kp
a
4 C aO
% 4CaO P2 O 5 4CaO P O 4 5 4 % P 2 f P2 % F e O 5 F e O % CaO C aO
演变:首钢公司从2011年开始,在首钢首秦和迁钢分别连续试验单
转炉“留渣-双渣”操作,取得较好的效果,目前首钢集团首钢长治, 首钢水钢均推广应用“留渣-双渣”少渣炼钢操作工艺,工艺相对成熟 。
1. 大幅度减少炼钢石灰、白云石等渣料消耗和炼钢渣量; 2. 可以利用出钢后炉渣的物理热,预热废钢; 3. 炼钢终渣含Tfe:15~25%,渣量减少可以降低钢铁料消耗; 4. 双渣倒渣的炉渣主要为脱磷阶段低碱度渣,自由CaO含量低, 可以简化炉渣处理; 5. 常规转炉出钢后留在炉内钢水随炉渣倒出,采用“留渣-少渣”工 艺终点少倒渣、出钢后不倒渣,可以提高钢水收得率。
FeO%
H11Mn2SiA
3A14306-1 3A14306-2 3B14615-1 3B14615-2 3C14935-1 3C14935-2 3A14301-1 3A14301-2 3B14603-1 3B14603-2 3B14612-1 3B14612-1
1 冶炼周期影响
类别 加料 脱磷期 双渣 脱碳期 终点 加废钢 兑铁时间 前期吹炼时间 氮气刹渣 倒渣时间 中后期吹炼 拉碳、补吹时间 等待终点成分 出钢时间 溅渣时间 总冶炼周期 留渣-双渣 1.7 2.4 4.5 2.1 3 8.8 2 1 2.5 2 30 单渣法 1.7 2.2 4.5 / / 8.7 2 1 2.5 2.5 25.1
转炉定量留渣-溅渣-全留渣的工艺实践

三、定量留渣-溅渣-全留渣的工艺实践
3.3 溅渣时间
理论计算国丰二钢溅渣时间应为2min左右,但原工艺均要求按3-
4min控制,且操作人员不能根据炉渣状态调整相应的溅渣时间,导致氮
气浪费现象严重。根据不同炉渣状况,对溅渣时间进行了优化,具体调 整方案见表8。
表8 不同渣态下的溅渣时间控制
炉渣状态 正常炉次 高氧化铁炉次
1.53——降低耐材成本,元/吨钢
0.24——耐材消耗与留渣溅渣率相关系数 0.4 ——项目本身贡献系数
四、溅渣护炉效果与经济效益
4.3经济效益
通过应用转炉定量留渣溅渣技术研究成果后,合理控制了溅渣参数, 有效降低溅渣氮气消耗。 按降低氮气消耗7.74m3/吨钢计算,年可降低氮气消耗效益: 200×7.73×0.16×0.6×0.4=59.44万元/年 其中: 200 ——年钢产量,万吨/年
MgO=[a+b(SiO2)+c(SiO2)2]exp(-10391/T+5.5478)
式中: a =7.989-0.1547(FeO)+0.0012132(FeO)2 b =-0.4347+0.01034(FeO) c = 0.01354
三、定量留渣-溅渣-全留渣的工艺实践
3.2 终点炉渣控制
根据理论分析计算和国内外溅渣护炉实践,确定终点渣MgO含量控制范
12
终点 范围 均值
温度,℃ 1645~1665 1655
成分,% C 0.07-0.10 0.09 Si 痕迹 Mn 0.08-0.15 0.12 P ≤0.020 0.019 S ≤0.020 0.018
成分 含量(%) 范围 均值
∑FeO 18.49-22.68 20.36
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明:随着一倒温度 的升高 ,脱磷率逐渐降低 ;当一倒
温度 大 于 1 450 oC,脱磷 率 降 低到 50%以下 ;当一倒
温度 介 于 1 420~1 440℃时 ,脱磷 率 高且稳 定 。尽 管 低温对脱磷有利 ,但温度过低 ,不利于石灰 的熔化 以
一 倒 炉 渣碱 度
图 5 一 倒 炉 渣 碱 度 与 脱 磷 率 的 影 响
收 稿 日期 :2o16—02一O1 第一作 者简介 :李建生(1981~ ),男 ,从 事炼钢 工 艺技 术管理 工 作 ,工 程 师 。
量 的 目的 。 双渣 留渣 冶炼工 艺的关键 技术是 在第 1阶段(从
吹炼 到倒 渣 )实现高效 脱磷 和倒渣 时对炉渣 物性 的控 制。若第 1阶段未能实现高效脱磷 ,会增加第 2阶段 (倒渣 后至 吹炼终 点 )的脱磷 负担 ;若 倒渣 时对 炉渣物 性控制 得不好 ,会造成 炉渣难 以倒 出和渣 中 的含 铁量 高 ,难 以实现 降低辅料和钢铁料 消耗 的 目的[2-3]。 1.2 现场工艺条件
时 ,全部 留渣 ;当 0.60%≤铁水 (si)<O.70%t ̄,留渣 一 半 ;当铁水 w(Si)I>0.70%时 ,不 留渣。
3)为避 免 因兑 铁 时 可能 发 生 的喷 溅事 故 [4-5],要 以保证 上一 炉 出钢 结束 后 的溅 渣 时 间来 降低炉 渣 温 度 ,并 在加 入废 钢 后 在保 证摇 炉 角度 的前 提下 前 后 摇 炉两 周 。
脱磷 结束 炉渣 W(M[go),%
7-1 一倒渣 中 Mgo含量
【上 u %
图 6 一倒炉渣 FeO 含量对脱磷率的影响
3 降 低 辅 料 消 耗 和 钢 铁 料 消 耗 的 研 究 结 果 及 其 分 析 3.1 脱磷阶段石灰加入量
石 灰作 为 重要 的造 渣 材料 ,对 炉 渣碱 度 、成 渣量
4)确 定 脱磷 阶段 合适 的吹炼 氧 压 。如 下 页 图 1 所 示 ,当 吹 氧压 力 在 0.65 0.85 MPa时 ,脱 磷 率 随 吹 氧压力 的增加而逐渐降低 ;当吹氧压力在 0.65~0.70
山 西 冶 金
E—mail:sxyjbjb@126.COITI
MPa时 ,脱 磷 率 平 均 为 54.3% ; 当 吹 氧 压 力 在 0.70~0.75 MPa时 ,脱磷率平均为 52.6%,与低氧压时 差 别不 大 ;但 当吹氧 压 力大 于 O.8 MPa时 ,平 均脱 磷 率降低到 45%。综合考虑吹炼时间对冶炼时间的影 响 ,将 吹氧压 力定 为 0.70-0.75 MPa。
2)在 脱 磷 期 ,当一 倒 温 度 介 于 1 420—1 440 cc 一 倒炉渣碱度大于 1.7、 (FeO)>15%时 ,脱磷率达到 50% 以 上 。
3)在 脱 磷 期 ,随着 炉 渣 碱 度 和 MgO含 量 的 升 高 ,炉 渣 中 的铁 珠 含 量 逐渐 增 大 。 通过 对 前 期 炉 渣 成分 的合 理 控 制 ,将 炉 渣 中 的铁珠 含量 (质 量分 数 ) 由 17%左右 降至 10%以下 。
2016年第 2期
李建生 ,等 :转炉 双渣 留渣工艺实践
2.3 炉渣 FeO含量对脱磷率的影响 一 倒 炉渣 FeO的含量 对脱磷率 同样有 着显著
的影 响 。 由图 6可 知 ,脱 磷 率 随 着 一倒 炉渣 FeO含 量 的升 高而 升 高 。当一 倒 炉渣 w(FeO)>15%时 ,脱磷 率能 够稳 定 达 到 50%以上 。
4.0-4.8 O-26~O.78 ≤ O-30 0.12O~O.16o ≤ O.()25 l 28O~1 420
1.3 双 渣 留渣工 艺要 求 1)为 减 少 脱 碳 期 炉 渣 “返 干 ”现 象 ,要 求 铁 水
w(Si)>0.35%。 2)留渣 量 的规 定 :当 o.35%<铁 水 fSi)<0.60%
第 39卷
~ 倒 时 间 ,s
氧 气 压 力 /MPa
图 1 脱 磷 阶 段 吹 炼 氧 压 对 脱磷 率 的 影响
5)确定脱磷阶段恰 当的倒渣时机。由于铁水 中
氧 和硅 的亲 和力 比磷强 ,在 转 炉吹炼 初期 较 低温 度 下 ,硅 、锰 比磷 优先 氧 化 ,当硅 氧化至 痕迹 时 ,磷才 开
双渣 留渣 工 艺是 在转 炉 冶炼 结 束 出钢 后将 炉渣 留在炉 内 ,装入废钢 和铁水 ,在脱磷阶段吹炼 ,脱磷 阶段 结 束后 进 行倒 渣 操作 ,然后 进 入脱 碳 阶段 的吹 炼 ,吹 炼结 束后 出钢 、留渣 ,并 以此 循环 往复 。该 工 艺 是利用上炉炉渣高 FeO、高碱度和含有大量物理热 的特 点 ,促 进冶 炼 前期 快 速成 渣 ,同时利 用 吹炼 前期 低温 的有利 条 件 ,提高 脱 磷 阶段 的脱 磷效 率 ,减 小 冶 炼后 期 脱磷 负 担 ,实现 减 少造 渣 材料 的消耗 、降 低渣
料 消耗 的 目的。
关 键 词 :转 炉 双 渣 留 渣 脱磷 消耗
中图 分 类 号 :TF713.3
文献 标 识 码 :A
文章 编 号 :1672—1152(2016)02—0017—03
20世 纪 90年 代 中后 期 ,为解 决 超 低磷 钢 的生 产难 题 ,日本 新 日铁 、JFE、住友 金属 和 神 户制 钢 发 明 了转炉脱磷炼钢工艺 Ⅲ。其操作方式主要有两种 ,一 种是 采用 两 座转 炉 双联作 业 ,一 座 脱磷 ,另一 座接 受 来 自脱磷炉的低磷铁水脱碳 ,即“双联法”;另一种是 在同一座转炉上进行铁水脱磷和脱碳 ,类似传统 的 “双 渣 法 ”,以新 日铁 的 MURC法 为 代 表 。与 双联 法 相 比 ,MURC法不 需 要新 增 用 于脱磷 的转 炉 ,更 容 易 被 已投 产 的炼 钢 厂 接受 。 目前 ,国 内钢厂 如首 秦 、首 迁 、广 东韶关 、沙钢及 柳钢等 ,在 MURC法 的基础 上 , 试 验 推 广 了 SGRS (Slag Generation Reduced Steelmaking)X_艺 。面 对竞 争 激 烈 的市 场 环 境 ,为进 一 步 降低炼钢成本 ,唐钢热轧部在现有 150 t转炉 上 ,吸取上述钢厂的经验 ,摸索 出了一套较为成熟 的 双 渣 留渣 工艺 。 1 唐 钢 双渣 留渣工 艺分 析 1.1 工 艺简 介
一 倒 时 间 /s
始大量氧化。随着脱磷反应 的进行和熔池温度的升
高 ,碳 和磷会 出现选择 性氧 化转 变 ,即在 低于某 一 温
度时铁液 中的磷优先氧化 ,反之碳优先氧化 ,而磷 的
氧化 受 到抑 制 。
结 合如 图 2所示 的一 倒 时 间对 脱磷 效率 的影 响
规律 可 以看 出 :随着 吹炼 时间 的增加 ,脱 磷率 逐渐 增
总 第 160期 2016年 第2期
试 (实 )验 研 究
山 西 冶 金
SHANXI M ETALLURGY
Total l60 No.2,2016
DOhlO. 16525 ̄.cnki.cn14-1167/f.2016.02.06
转 炉 双 渣 留渣 工 艺 实践
李建 生 , 张军 国 2, 李艳龙
的大小具有重要影响 ,也是决定转炉终点钢水磷含 量 高低 的重 要 因素 。利 用 少渣 冶炼 的原 理 ,在 实施 双 渣 留渣 工艺 时 ,进 行 了 头坯 料少 加 甚至 不加 石 灰 的 实 践 。大量 的生产 数据 表 明 :头坯 料 不 加石 灰 时 ,一 倒 炉 渣碱 度 为 1.2 ̄2.07,平 均 为 1.62,比头 坯 料 加 石 灰时的平均炉渣碱度降低 0.35,一倒脱磷率也随之 降 低 。尽 管 一 倒 平 均 脱 磷 率 由 53.54%降 低 到 49.87%,但一次拉碳命 中率变化不大。 3.2 一倒渣 中铁珠含量
加 。通 过如 图 3所示 的对 脱磷 稳定 性 的研 究可 以看
出:当一倒时间在 250~300 S时 ,平均脱磷效率 为
一 倒 温 厦 ,
50%,脱磷率大于 50%的炉数 比例 占 50%;当一倒时
旬. 、摹越 器嚣 0 ^料南鲑馨
图 4 一倒温度 对脱磷效率 的影响
间在 300—350 s时 ,平均脱磷 效率为 55.4%,脱磷率 及前 期渣 的形成 。因此 ,应将 一倒温 度控制 在 1 400—
(1.河钢集 团唐钢公司生产制造部 , 河 北 唐山 063016; 2.河钢集 团唐钢公 司热轧部 , 河北 063016)
唐 山
摘 要 :介绍了唐钢热轧部转炉双渣留渣的生产 实践情况 ,讨论 了脱磷阶段吹炼氧压、一倒温度、炉渣碱度 、炉渣氧
化铁含量以及倒渣时机对脱磷率的影响规律 。研 究表 明,通过对倒渣 时的炉渣物性进行控制 ,实 ̄E-J"降低辅料和钢铁
唐钢热轧部拥有 3座 150t顶底复吹转炉 ,以生 产普 通冷 轧基 料 为 主 。炼钢 工艺 流程 为 :铁 水预 处 理一 转炉 LF精 炼一 1 700/1 810连铸 。铁水 条 件如 表 1所示
表 1 铁 水 条 件
(c)/% w(Si1/% w(Mn1/% (P)/% fs)/% 铁水 温度 /℃
300~350 s时 ,脱 磷 率 高 而 且稳 定 ;当一 倒 时 间大 于 5所 示 :脱磷率 随 着一倒 炉渣 碱度 的 升高而 升 高 。当
350 s后 ,出现 了碳 磷选 择性 氧化 的现 象 。因此 ,将 一 一 倒 炉 渣 碱 度 大 于 1.7时 ,脱 磷 率 能 够 稳 定 达 到
在 开展 双 渣 留渣 工 艺初 期 ,出现 钢铁 料 消耗 升 高的现象 。通过进一步研究分析认为,在脱磷期结束 倒 渣 时渣 中带 铁 现象 严重 ,是 由增 加铁 损所 致 。采 用 炉渣研磨后磁选称重 的方法研究了一倒炉渣碱度和 MgO含量 对 炉渣 含铁 珠 比例 的影 响 ,如 图 7所 示 。由 图 7可 知 :随着炉渣 MgO含量和碱度 的升 高 ,炉渣 含铁珠的比例呈较明显的升高趋势。脱磷结束后 ,采 用高压 N 在高枪位吹扫炉渣 ,促进渣铁分离和降低 炉 渣 泡沫 化 ,实 现 了快 速 倒 渣 ,并 通 过 对前 期 炉渣 成 分 的控制 ,将炉渣 中的铁珠含量 (质量分数 )由 17% 左右降至 10%以下 ,钢铁料消耗降低 3 kg/t左右 ,比 单 渣 法 冶炼工 艺降低 1.3 kg/t。 4 结论