精益生产改善方案项目季度总结报告
2024年精益生产总结报告

2024年精益生产总结报告一、引言精益生产是一种持续改进的管理方法,旨在通过消除浪费和提高生产效率,实现企业的高效运营和持续发展。
2024年,我们公司将精益生产理念贯彻于企业的各个层面,取得了显著的成果。
本报告将对2024年公司的精益生产实践进行总结,以期对未来的发展提供借鉴和指导。
二、核心成果1. 浪费的大幅减少:2024年,我们公司注重通过消除各种浪费来提高生产效率。
通过精益生产的方法论和工具的应用,我们成功降低了生产过程中的变动时间、待机时间和翻修品比例等各方面的浪费。
与去年相比,浪费的总量减少了30%以上。
2. 生产效率的提升:通过引入精益生产的原则和方法,我们实施了一系列的生产流程优化措施,包括价值流程图、5S整理、瓶颈分析等。
这些措施有效地提高了工作效率和工序间的协调性,为公司提供了更高的生产能力和更短的生产周期。
与去年相比,我们的生产效率提升了20%以上。
3. 品质控制的改善:在2024年,我们公司注重通过精益生产手段提升产品质量。
我们实施了全员参与质量管理的方法,通过建立自检、互检和专检的步骤,来确保产品在每个环节都符合质量标准。
目前,我们的产品缺陷率已经降低到了历史最低点,得到了客户的高度认可。
三、成功经验1. 建立精益文化:我们公司注重在组织层面建立精益思维和文化。
通过加强员工的培训和教育,提高员工对精益思想的理解和认同,形成了团队合作、持续改进的氛围。
同时,我们注重激励和奖励优秀的精益生产实践,培养了一批懂得精益思维的骨干力量。
2. 持续改进:我们认识到精益生产是一个持续不断的过程,需要不断地寻找和消除各种浪费。
在2024年,我们不满足于已取得的成果,而是继续推进和深化精益生产的实践。
通过设立专门的精益改善小组,定期审查和改进生产过程中的问题,我们不断地提高了生产效率和产品质量。
3. 跨部门协作:我们公司注重通过跨部门的协作来实践精益生产。
在2024年,我们加强了与供应链、销售和服务团队之间的沟通与合作。
2024年精益改善活动总结

2024年精益改善活动总结一、活动目标2024年,我们公司开展了一系列的精益改善活动,旨在持续提升我公司的运营效率和质量水平,进一步改善员工的工作环境和工作经验,提高客户的满意度和忠诚度。
经过一年的努力,我们在各项指标上都取得了显著的改善和进步。
二、活动内容1. 流程改善:我们针对公司内各个部门的核心业务流程进行了精益改善。
通过对现有流程的分析和评估,我们发现了一些不必要的环节和浪费,通过精益改善工具和方法,我们优化了流程,减少了重复劳动和不必要的等待时间,提高了流程的效率和质量。
2. 质量改进:我们注重质量管理和品质改善。
通过设立质量目标和指标,质量管理的流程重新设计,以及员工培训和激励机制,我们提高了产品的质量水平,降低了不良品率和客户投诉率。
3. 节能减排:我们致力于节能减排和环境保护。
通过对生产设备和工艺的优化,以及员工的节能意识培养,我们减少了能源的浪费和排放,有效降低了公司的环境影响。
4. 5S管理:我们实施了5S管理,即整理、整顿、清扫、清洁、素养的管理方法。
通过定期的5S检查和培训,我们创建了整洁、有序、高效的工作环境,减少了工作中的混乱和浪费,提高了员工的工作效率和满意度。
5. 员工参与:我们鼓励员工积极参与活动,并提供了相关的培训和奖励机制。
通过员工的创新和改进意见,我们发现了一些潜在问题并及时解决,提高了员工的工作积极性和归属感。
三、活动成果2024年,经过一年的努力,我们在各项指标上都取得了明显的进展和改善。
1. 生产效率:通过流程改善和优化,我们减少了生产中的浪费和不必要的环节,提高了生产效率。
总生产时间缩短了10%,生产线的稼动率提高了15%。
2. 质量水平:通过质量改进和培训,我们明显降低了产品的不良品率,客户投诉率也有所下降。
产品的一次通过率提高了20%,客户满意度得到了显著提升。
3. 节能减排:通过优化工艺和设备,我们减少了能源的消耗,并且降低了废气和废水的排放。
精益生产改善项目阶段报告

改善内容:
从控制柜引出一启动按钮至生产工位, 使职工不用走动就可以随时停止和启动 传输线。
3、改善实施-上料管路自动控制的改善
2、前后生产线需要周转、库存 折波和PU工序都是典型的孤岛作业,存在大量的在制品;
3、半成品离生产线远: 滤纸需要从滤纸库转运到生产工位,骨架从空一网子工段转运到工位;
4、手工校型,费时 手工操作,不能保证一致性,需要两头内外校型,时间长;
5、工位安排不合理 拍波生产线远离PU生产线;
3、改善实施-生产布局的原始状态分析
3、改善实施-修边半自动化的改善
改善前
改善后
改善前问题点描述:
改善后内容:
KLQ466滤芯,上边有一个长方形孔,职工 用剪刀修边,修一件内孔大概需要20s,每班 生产700件,手工修边劳动强度大,手工修 边过程中,容易扎伤手指,存在安全隐患;
根据PU胶的硬度,多次调整冲裁间隙,制作 冲裁模,将滤芯孔放入冲裁模中,将边沿一 次冲裁,需要时间5s,班产量增加为800余 件。
,现在为19s缩短了15s; 2、修边效率提升为30%;
; 2.效率提升收益:46000元
高班产量15%。
3、人员减少1人;
;
总计年收益:76000元;
1、可动率由76.19%提升到
1.北线“一个流”布局,可动 86.9%,效率提升14.10%; 1、人员减少效益:30000
2
率由原来的76.19%提升到 85%,效率提升11.56%;
1、现状把握-人员分析
需要5人同时工作,工序繁琐还需要一条折波线 的折波供应。
1、现状把握-产量分析
KLQ-466装配生产线
日期 作业人数 班产量 人均班产量
2014.5
精益生产:公司生产效率提升改善项目报告

4.18-4.24
17715 2722 15.4% 1652 6.04% 1071
4.25-5.1
11144 2123 19.0% 1514 5.46% 608
前加工中心
5月份
65031.5 8077.16 12.42% 5793.27 3.51% 2283.89
6.1-6.12
18645 2479 13.3% 1907 3.07% 572
54229.5
线外人员出勤
3298 457 488 1528 3595.5 9366.5
UPPH 151.98 35.15 39.78 76.96
2.70 345.67
数据分析 基准值 129.30 29.97 35.21 66.33
2.30
提升比率 17.54% 17.28% 12.98% 16.02% 17.56%
328538.52
37209.5
8.83
7.8
1088694.42 841336.91 509796.65
81991 64921.4 41975.5
13.28 12.96 12.15
11.01 11.97 10.62
3654017.88
310486.4
11.77
10.4
提升比例
8.71% 7.41% 13.20% 20.60% 8.26% 14.36%
5.下阶段工作计划
编号
工作计划
1
AGV小车的具体导入实施方案
2
异性插件机的导入实施方案
3
筒灯自动化线方案确认
4
二分厂细胞拉效率持续提升
5
环保生物科技燃料导入
6
披锋自动化设备导入
精益求精季度总结促进工作效率提升

精益求精季度总结促进工作效率提升尊敬的领导:经过此次季度总结和反思,我们以精益求精的态度,不断努力追求工作效率的提升和优化。
在过去的季度中,我们取得了一些显著的成绩,也遇到了一些挑战和问题。
下面是我们对这些情况的总结和未来提升工作效率的建议。
一、现有工作成果总结我们认真执行了公司制定的工作目标和计划,努力在各方面不断提高。
下面是我们在不同方面取得的一些成果:1. 项目进度优化:通过精确的项目管理和任务分配,我们成功地在本季度内提前完成了多个重要项目。
这为公司的发展和竞争提供了强有力的支持。
2. 团队沟通效率:我们关注加强团队之间的协作和沟通,通过定期组织会议和交流,各部门之间的信息流动更加顺畅,团队协作效率得到了明显的提升。
3. 流程改善和创新:我们积极主动地发现和解决了工作流程中存在的问题和瓶颈。
通过改进并引入新的工具和技术,工作流程更加高效,大大提升了团队的工作效率。
二、存在的挑战和问题虽然我们取得了一些成绩,但也不可避免地面临一些挑战和问题:1. 人员资源分配:公司发展较快,人员增加速度比预期更快。
这导致了人员资源的分配不够合理,部分团队过度负荷,影响了其工作效率。
2. 沟通和协调:由于部门之间与人员增加引发的交流沟通不畅,协调不够密切。
团队成员之间信息共享的障碍,使得工作效率受到了一定程度的影响。
3. 资源调配不均:一些关键资源的分配不够平衡,导致某些项目无法及时进行,从而造成了时间和效率上的损失。
三、提升工作效率的建议为了进一步提升工作效率,我们提出以下建议:1. 优化人员资源分配:合理评估各部门和团队的工作负荷,并在需要时适时调整和增加适合的人员。
确保每个团队的资源得到合理分配,以提高工作效率。
2. 加强沟通协调机制:建立和完善团队内部和部门之间的沟通机制,以便快速、准确地交流信息。
借助现代化的协同工具提高团队合作效率。
3. 系统化流程优化:通过对现有工作流程的分析和改进,消除存在的瓶颈和小环节,实现过程的自动化和高度标准化。
精益示范线项目计划与改善报告

精益示范线项目计划与改善报告1. 项目简介本项目旨在利用精益生产方法,改善公司生产线的效率和质量,减少浪费,提高客户满意度。
1.1 项目背景公司生产线的效率和质量一直是公司的瓶颈,同时也限制了公司的发展。
为了提高公司的竞争力,我们决定采用精益生产方法,对生产线进行改善。
通过优化生产线流程,减少浪费,提高质量和效率,最终达到增加产能和提高客户满意度的目标。
1.2 项目目标本项目通过引入精益生产方法,旨在实现以下目标:•减少生产线上的浪费:通过精益方法,减少生产线上的浪费,包括时间、人力、材料和能源等方面的浪费,提高生产线的效率。
•提高生产线的质量:通过精益方法,改善生产线的流程和质量控制系统,减少次品率,提高产品质量和客户满意度。
•提高公司的竞争力:通过提高生产线的效率和质量,提高公司产能并降低成本,增强公司的竞争力。
2. 项目计划2.1 项目组织为了保证项目的顺利推进和实现项目目标,我们组成了一个专门的项目组,包括以下人员:•项目负责人:负责项目的整体规划、组织、协调和监督。
•精益专家:负责精益方法的引入和指导。
•生产线主管:负责生产线的日常管理和生产绩效的改善。
•质量控制主管:负责生产线的质量控制和质量指标的改善。
•信息技术主管:负责建立和维护信息系统。
2.2 项目流程本项目分为以下几个主要流程:1.项目启动:成立项目组,确定项目计划和目标,建立项目管理机制。
2.流程分析:通过对生产流程的分析,确定当前存在的问题和改进机会。
3.改进方案制定:制定改进方案,并进行评估,确定最终方案。
4.方案实施:实施改进方案,并进行效果评估。
5.持续改进:持续监测并改进生产线的流程和效果,保证项目的持续改进。
2.3 项目计划表步骤时间负责人备注项目启动第1周项目负责人成立项目组,确定项目计划和目标,建立项目管理机制。
流程分析第2-3周生产线主管通过对生产流程的分析,确定当前存在的问题和改进机会。
改进方案制定第4-5周精益专家制定改进方案,并进行评估,确定最终方案。
工厂精益生产工作总结汇报

工厂精益生产工作总结汇报
近期,我们工厂在精益生产方面取得了一定的成果,现就工作总结进行汇报如下:
一、生产效率提升。
通过对生产流程的优化和改进,我们成功地提高了生产效率。
通过精益生产的
方法,我们发现并解决了一些生产过程中的浪费问题,包括物料、时间和人力资源的浪费。
同时,我们也对员工进行了相关的培训,使他们能够更好地理解和贯彻精益生产的理念,从而提高了他们的工作效率。
二、质量提升。
在精益生产的过程中,我们更加注重生产过程中的质量控制。
通过对生产流程
的标准化和规范化,我们有效地减少了产品的次品率。
同时,我们也加强了对原材料和半成品的检验,确保了产品质量的稳定。
三、成本控制。
精益生产的理念也帮助我们有效地控制了生产成本。
通过优化生产流程和减少
浪费,我们成功地降低了生产过程中的成本。
同时,我们也加强了对生产设备的维护和管理,延长了设备的使用寿命,减少了设备维修和更换的费用。
四、员工参与。
在精益生产的过程中,我们注重员工的参与和团队合作。
通过设立改善提案制度,我们鼓励员工积极参与到生产过程中,提出改进建议和优化方案。
同时,我们也加强了团队的协作,使整个生产团队更加紧密地合作,共同推动精益生产的落实。
综上所述,通过精益生产的方法,我们取得了一定的成果。
但同时也意识到在精益生产的道路上还有很多需要改进和完善的地方。
希望在今后的工作中,我们能够继续努力,不断提升精益生产的水平,为工厂的发展做出更大的贡献。
精益生产改善总结报告

精益生产改善总结报告精益生产改善总结报告精益生产是一种以提高价值流动为目标的系统性方法。
它的核心原则是消除浪费,并不断改进和优化生产过程,以提高生产效率和质量,降低成本。
在过去的一段时间里,我公司积极推行精益生产改善,通过实施一系列改进措施,取得了一定的成效。
一、改进项目1. 价值流分析:通过对生产过程进行价值流分析,我们发现了一些不必要的流程和活动,如物料运输和等待时间过长等。
我们采取了一些措施,如重新布局车间和优化运输方式,以减少运输距离和运输时间,提高物料流转速度。
2. 5S管理:我们实施了5S管理,即整理、整顿、清扫、清洁和素养。
通过对生产现场的整理和整顿,我们减少了时间浪费和活动浪费,并改善了工作环境和工作效率。
3. Kaizen活动:我们组织了一些Kaizen活动,即持续改进活动。
通过员工的参与和创新意识的激发,我们发现了一些问题和瓶颈,并提出了相应的解决方案。
我们采用了一些小改进,如改进工艺流程、更换设备和优化工作布局等,以提高生产效率和质量。
二、改进成果经过一段时间的改进工作,我们取得了以下一些成果:1. 生产效率提高:通过消除浪费和优化流程,我们的生产效率提高了20%。
生产时间缩短,生产速度提升,产量增加。
这使我们能够更好地满足客户需求,并提高竞争力。
2. 质量改善:通过改进工艺和优化设备,我们的产品质量得到了提高。
产品合格率提高了10%,不良品率降低了20%。
这不仅降低了生产成本,还增强了顾客对我们产品的信任和满意度。
3. 成本降低:通过消除浪费和减少不必要的活动,我们的生产成本得到了一定的降低。
这使我们能够更好地控制成本,并提高利润空间。
4. 员工参与度提高:通过推行精益生产改善活动,我们激发了员工的参与意愿和创新意识。
员工参与度提高了,他们对工作更加积极主动,提出了很多有价值的改进意见和建议。
三、改进方向虽然我们在精益生产改善方面取得了一些成果,但仍然存在一些问题和挑战。
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精益生产项目推行一阶段总结
一、活动概况:
一)阶段时间起至:
2009年8月12日至2009年11月6日
二)项目主体计划:
1、精益项目启动大会;
2、精益前期思维的宣导、活动规则的形成;
3、5S+TPM活动开展并运行;
4、SMT生产现场改善、率提升10%;
5、MI/T-up 样板线效率提升20%左右、PCBA生产同步化执行(PCBA+Ass'y) 生产同步化执
行;减少WIP;效率提升10%;
6、注塑生产现场改善及与丝印生产同步化执行效率提升20%、生产同步化执行;减少WIP;
效率提升10%;
7、PCB板车间及注塑丝印区域的看板计划拉动执行;
8、PC之主计划+分计划+配送之协调运作、强化PC之计划协同运作化PC之计划协同运作;
(暂未介入)
9、产品输出之设计过程评审活动;
10、供应商交期与品质提升辅导。
三)顾问辅导工时及情况:
11、期间顾问老师总出勤辅导工作天为153天(不含中途穿插三个老师的4天),
12、期间由于顾问方公司会议及我司的国节假日安排从10月21日至11月12日为未辅导期,
13、期间共有5位辅导工时超过5天的辅导老师,
14、由于辅导方式及辅导输出与我司不兼容原因与顾问终止一位辅导老师(雄锦峰,根据各
部门的实际反映,水平较低,故与顾问公司明确要求调整)。
二、活动输出:
一)人员培训:
1、10大课培训分别为:精益生产的基本理念、TPS现场的7大浪费、问题理解与改善的基
本精神、5S的有效理解与改善技术、全面生产性维护TPM的概念、时间测量法、SMED
快速转模、设备保养基本知识与三级保养指导书、Design 评审工程实务、工程设计理念.
2、汪老师3节,严老师2节,魏老师2节,张老师一节(汪补一次),熊老师2节
二)注塑改善:
1、模具、批锋、水口修改共16款,其中已完成11款修模、5款在修、4款已分别减少一人
操作、1款产能提升、其余初步减少批锋水口。
2、共24款产品经人机分析测量时间后均在后期计划拉动及安排上可以减少0.5人作业。
3、共24款产品通过人机分析、ECRS、工时分析后均减少1人作业。
4、分解转模时间划分出内及外转模,提前准备、将转模时间减少2-3分钟。
5、产量两小时看板管理实施、机器周边工作台面的改善。
三)SMT、插件车间改善:
1、SMT车间重新布局清走不用的拉台、规范区域。
2、产品PPM状态统计分析、已进行3款产品的PPM分析并落实改善结果,建立改善进度
一览表,持续分析并改善。
3、整合部分设备、调整设备将半自动印刷机投用于生产中;将贴片机、回流焊连接为一个
流减少员工取放板作业降低元件偏移不良。
4、人机分析将原来的一人操作一台机改为一人操作两台机。
5、对部分产品的锡点进行分析找出制造、设计、工艺不良并进行分析,已进行10款产品的
分析其中有两款产品现已从工艺方面减少1人操作(快易充、标准充)。
6、对产品的前加工元件标准制定、真正的实行免剪脚作业,降低作业强度将现有的执锡拉2
人剪脚改为1人作业。
7、对产品进行结构分析合理制定元件引脚、元件贴板等标准改善现有的多人不分元件状况
的压件,从而减少作业人数及提升产品品质。
8、制作多板边板测试夹具,减少取放时间。
四)研发工程改善:
1、进行了部门设计思维及理念培训、讲解设计通用标准。
2、制定讲解新产品开发评审输出表,并已三次运行新产品评审活动,改善较为明显的为生
产部提出的节点评审问题较为突出。
3、参于生产及生产工程对产品锡点、结构的改良讨论并实施。
五)供应商管理改善:
1、制定并修改供应商评审项目输出表。
2、参与评审两家供应商。
六)5S+TPM改善:
1、制定运行车间、办公室5S检查评分表,并多次评比。
2、进行车间三定、区域规范、红牌管理活动。
3、进行总厂三楼5S专项车间辅导。
4、编写并试运行5套三级保养作业指导书。
七)PMC改善
前期实际计划涉及该部门较少,近期已经安排已收集部门订单运作流程、MC/PC工作职能、现有问题点反馈,待下一步分析辅导。
三、推行中存在的问题:
一)公司内部:
1、个别职能部门的内部建设还不是很稳定,造成活动的项目进展出现脱节现象。
如PIE部
门近期的人事变动。
2、部门的一些中层管理不愿意承担责任,经常以较忙的回复来表达自已的心态,工作开展
中需多次沟通方能初步实施,部门的任务下达后找其沟通、多数回答是要处理完现有的
事情,然后才完成计划。
一些人员心态就是想学东西,但不想做事。
3、在推进过程中出现个别部门的资料收集比较慢的情况。
布置事情有拖拉现象,如SMT、
PMC。
二)顾问老师:
1、辅导过程中只有少数老师得到认可,现场实际辅导力不够。
2、辅导过程中理论太多实际太少,落实到层面的东西太少,导致部分人员不愿意接受。
3、顾问老师的安排在最近阶段经常出现临时性调整,导致项目的推行计划及进度受影响。
四、总结:
经过近三个月的项目推行,各部门对精益项目的认识和参与度逐渐提高,一些部门的改善意识也得到增强,而且形成了好的氛围。
个别部门也有些实质性的改善。
在推行中,顾问公司的推行方式与我司的现状也存在些差异,甚至在前期对推行造成些影响,进度受阻。
其实也上这些本就是我们公司目前存在的问题,这些问题逐步的也得到了改善,在一阶段后期就较为明显。
但是总的来说:经过三个月来的精益活动开展公司的各个部门对于问题的处理认识有较大的改观,特别是在对于精益相关的事务处理有很大的提升,改变了一些管理人员的思维,为后期的活动推行双方找到了突破点,在消除浪费及分析问题观点上提升到了另一个层面。
最终我们的观念改变是第一位的,从上至下都需要改变,不改变就学不到东西。
精益项目不是一个短期行为,也不可能在短期之内解决企业中各种管理问题,更不能包治百病,它是一个系统的、持续的、渐进的过程。
精益项目推进办
二〇〇九年十一月七日。