煤矿事故案例分析(广能集团)
煤矿事故案例分析63例

本期共梳理事故案例共63例,其中采掘专业25例,机电运输专业13例,一通三防专业16例,地测防治水专业9例。
一、采掘专业事故案例(25例)案例1:单体柱伤人事故2012年4月18日14时30分,XX矿综采一队职工王XX在12041综采工作面用单体柱推槽,由于推槽时操作不当单体柱崩落,发生单体柱伤人事故,造成王XX右肩肩胛骨粉碎性骨折、右侧肋骨多根骨折。
一、事故地点概况12041工作面倾斜长度177.5m,采用倾斜分层走向长壁后退式采煤法,综合机械化采煤工艺,工作面支架型号ZF8600/20/38,工作面安装117架,刮板输送机型号SGZ800/800,采高3.5m,采用全部垮落法处理采空区。
2012年4月2日工作面初次来压后, 因工作面水大、压力大,多次出现工作面部分支架被压死、支架十字头被压断,无法进行正常推溜移架,至2012年4月18日工作面机尾段支架压死,支架高度降低,造成作业空间狭小。
二、事故经过:2012年4月18日八点班,跟班队长王XX安排职工王XX处理机尾死架。
王XX使用单体柱柱根顶住机尾槽节上沿,柱头顶住支架大立柱底座进行辅助推溜。
由于注液枪枪头卡未卡紧单体柱三用阀,开始移溜时,顶在支架底座上的单体柱受力、柱头柱牙逐渐变形,导致单体柱受力不均,造成单体柱发生崩落,王XX闪躲不及,单体柱直接崩到王XX的右肩上,造成右肩肩胛骨粉碎性骨折、右侧第5、6、7、8根肋骨骨折。
三、事故原因分析1、职工违章作业,使用单体柱进行推槽作业,是造成事故的直接原因。
2、液压支柱枪头安装后没有再次检查确认,未及时发现注液枪头卡未卡紧,是造成事故的的重要原因。
3、工作面大面积来压,支架被压死,施工现场空间狭小,施工环境存在安全隐患,是造成事故的另一个重要原因。
4、区队现场管理人员安全检查不到位,没有及时发现、制止违章作业,职工安全意识差、安全防护不到位,是造成事故的间接原因。
四、防范措施1、全面强化现场安全管理,加强现场管理人员安全责任制,及时查处现场安全隐患,杜绝职工违章作业。
矿山事故案例分析与教训总结

矿山事故案例分析与教训总结一、引言矿山事故是指在矿山生产过程中发生的意外事件,造成人员伤亡、财产损失等不良后果。
矿山事故的发生对矿山企业和相关人员带来了巨大的伤害和损失。
为了避免类似的事故再次发生,我们有必要对过去的矿山事故案例进行深入分析,并总结出宝贵的教训。
二、案例分析1. 案例一:煤矿瓦斯爆炸事故该矿山是一座煤矿,发生了一起严重的瓦斯爆炸事故,导致多人死亡和重伤。
经过调查分析发现,该事故的主要原因是矿山管理层对瓦斯浓度监测不够严格,并未及时采取有效的安全措施。
此外,矿工的安全意识较低,对瓦斯泄漏的风险认识不足,也是导致事故发生的重要原因。
2. 案例二:金属矿山坍塌事故该矿山是一座金属矿山,发生了一起严重的坍塌事故,导致多人被困。
经过调查分析发现,该事故的主要原因是矿山的巷道支护工作不到位,导致巷道结构不稳定。
此外,矿山管理层对巷道支护的监督不力,也是导致事故发生的重要原因。
三、教训总结1. 加强安全管理矿山企业应加强对矿工的安全教育和培训,提高矿工的安全意识和技能。
同时,矿山管理层应建立完善的安全管理制度,加强对安全生产的监督和检查。
2. 完善安全设施矿山企业应加强对矿山设施的维护和更新,确保设施的安全性和可靠性。
特别是对于瓦斯浓度监测设备、巷道支护设备等关键设施,要进行定期检修和更新。
3. 提高应急能力矿山企业应建立健全的应急预案,加强对事故的应急处理能力。
同时,矿山管理层和矿工应定期组织应急演练,提高应对突发事故的能力。
4. 加强监管力度政府有关部门应加大对矿山企业的监管力度,加强对矿山安全生产的检查和监督。
对于存在严重安全隐患的矿山,要及时采取措施,确保其安全生产。
四、结论通过对矿山事故案例的分析与教训总结,我们深刻认识到矿山安全生产的重要性。
只有加强安全管理,完善安全设施,提高应急能力,加强监管力度,才能有效预防和减少矿山事故的发生。
矿山企业和相关部门应共同努力,确保矿山安全生产,保障矿工的生命安全和财产安全。
煤矿安全生产重大事故案例分析

预防类似事故再次发生的措施
建立健全煤矿安全生产管理体系
制定完善的安全生产规章制度 强化安全教育培训,提高员工安全意识 建立安全生产责任制,明确各级职责 加强现场安全管理,确保各项措施落实到位
加强设备维护和更新改造
定期检查设备运行状况,及时发现和解决问题 及时更新改造老旧设备,提高设备安全性能 加强设备操作人员的培训,提高设备使用和管理水平 建立完善的设备维护和更新改造制度,确保措施的有效执行
制定严格的煤矿 安全生产法律法 规,明确企业主 体责任和政府监 管职责。
建立完善的煤矿 安全生产标准体 系,提高安全生 产的规范性和科 学性。
加强煤矿安全生 产的执法监督, 确保法律法规和 标准得到有效执 行。
鼓励社会监督和 参与,提高煤矿 安全生产的透明 度和公信力。
加强国际合作和,提高员工素质
完善安全制度,规范操作流程
加强设备维护,确保设施完好
建立应急预案,提高应对能力
提高应急救援能力和善后处理水平
建立完善的应急救援体系,提高救援人员的专业素质和应急处置能力。 加强应急预案的制定和演练,确保预案的针对性和实用性。 强化救援装备的配备和维护,确保救援工作的及时性和有效性。 提高善后处理水平,妥善处理事故造成的损失和影响,保障受影响人员的合法权益。
强化安全监管和执法力度
加强对煤矿企业的日常监管和定期检查,及时发现和消除安全隐患。 加大对违法违规行为的处罚力度,提高企业的违法成本。 加强与相关部门的协调配合,形成监管合力,提高监管效率。 加强对监管人员的培训和管理,提高监管水平和工作责任心。
对煤矿安全生产的建议和展望
完善煤矿安全生产法律法规和标准体系
加强员工安全教育和培训
定期开展安全教育 和培训,提高员工 的安全意识和技能 水平。
煤矿事故法律分析案例(3篇)

第1篇一、背景我国是煤炭资源大国,煤矿事故频发,给国家和人民的生命财产安全带来了巨大的损失。
本文以一起典型的煤矿事故为案例,从法律角度分析事故原因、责任认定及法律处理。
二、案例简介2018年6月,某煤矿发生一起重大透水事故,造成10人死亡、6人失踪。
事故发生后,国家煤矿安全监察局、省煤矿安全监察局等部门迅速介入调查。
经调查,事故原因为该矿违反安全生产规定,擅自改变矿井采掘方案,导致透水事故发生。
三、事故原因分析1. 违反安全生产规定该矿在采掘过程中,擅自改变矿井采掘方案,未按照设计要求进行施工,导致矿井排水系统无法正常工作,最终引发透水事故。
2. 安全生产责任制不落实该矿安全生产责任制不落实,安全管理人员对安全生产重视不够,对安全隐患排查治理不力,导致事故发生。
3. 安全培训不到位该矿对员工的安全培训不到位,员工安全意识淡薄,对事故隐患辨识和防范能力不足。
4. 监督检查不到位有关部门对煤矿的监督检查不到位,未能及时发现和制止违法行为,导致事故发生。
四、责任认定1. 矿方责任该矿违反安全生产规定,擅自改变矿井采掘方案,是事故发生的直接原因。
矿方应承担主要责任。
2. 安全管理人员责任安全管理人员对安全生产重视不够,对安全隐患排查治理不力,对事故发生负有直接责任。
3. 员工责任员工安全意识淡薄,对事故隐患辨识和防范能力不足,对事故发生负有间接责任。
4. 监督检查部门责任有关部门对煤矿的监督检查不到位,未能及时发现和制止违法行为,对事故发生负有间接责任。
五、法律处理1. 矿方处罚根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,对矿方进行以下处罚:(1)责令停产整顿,直至整改合格;(2)罚款50万元;(3)对矿方主要负责人进行行政拘留;(4)吊销安全生产许可证。
2. 安全管理人员处罚对安全管理人员进行以下处罚:(1)行政拘留;(2)吊销安全资格证书。
3. 员工处罚对员工进行以下处罚:(1)批评教育;(2)罚款。
煤矿事故案例分析

煤矿事故案例分析
煤矿事故是指在煤矿开采过程中发生的意外事件,通常会造成人员伤亡和财产损失。
以下是一个煤矿事故案例的分析:
案例:某煤矿发生瓦斯爆炸事故
事故经过:
该煤矿位于山区,采用地下开采方式。
事故发生在一个深部工作面,当时有30名矿工在工作。
蓦地间,瓦斯爆炸发生,导致工作面坍塌,矿工被困在井下。
事故发生后,矿井内的瓦斯浓度迅速上升,救援人员难以进入井下进行救援。
事故原因:
1. 瓦斯检测不及时:事故前,瓦斯检测设备存在故障,无法及时监测到瓦斯浓度的变化。
2. 安全管理不到位:煤矿管理部门没有建立有效的安全管理体系,未能对矿工进行充分的安全培训和教育。
3. 通风系统不完善:煤矿通风系统设计不合理,无法及时排除瓦斯,导致瓦斯积聚。
教训与改进:
1. 加强瓦斯检测:煤矿应定期检修和维护瓦斯检测设备,确保其正常运行,并建立瓦斯浓度报警机制。
2. 加强安全管理:煤矿管理部门应建立完善的安全管理体系,加强对矿工的安全培训和教育,提高矿工的安全意识。
3. 改进通风系统:煤矿应对通风系统进行改造,确保其能够及时排除瓦斯,保持矿井内的空气流通。
以上是一个煤矿事故案例的分析。
通过对事故原因的分析,可以得出教训并提出改进措施,以预防和减少煤矿事故的发生。
厂矿火灾事故案例分析

厂矿火灾事故案例分析一、事故概况某厂矿是一家生产重型机械设备的大型企业,主要产品包括挖掘机、装载机、推土机等。
该厂矿占地面积较大,厂区内设备设施齐全,并且装备了完善的消防设备,以保障厂区的安全。
但是,由于近期该地区连续干旱天气,加上工人在操作设备过程中粗心大意,导致某日厂区内发生意外火灾事故。
据了解,当天清晨8点左右,一名工人在操作一台推土机时,不慎将该机器的润滑油泄漏到地面,并且未进行及时清理。
接着,由于工人需要紧急完成任务,未能及时发现并处理润滑油泄漏的问题。
到了上午10点左右,当工人打开一台操作室的电源开关时,由于电气线路附近沾染了大量的润滑油,导致瞬间发生了火花,很快引燃了周围的润滑油。
火势蔓延迅速,几经努力扑救,但因意外火灾未能被及时控制,最终造成了一名工人死亡,数人受伤,车间设备和原材料等资产也遭受了不同程度的损失。
二、事故原因及分析1. 干旱天气最直接的原因是近期该地区连续干旱天气,导致厂区水源的减少。
干旱天气是工厂设施火灾的隐患之一,因为干旱意味着干燥的空气和干燥的地表,这些条件正是火灾蔓延的理想环境。
在干燥条件下,火灾蔓延所需的氧气更加充足,同时干燥的木材、桌椅和其他吸水性材料将变得更容易燃烧。
同时,气温的升高也会增大厂区内火灾的发生概率。
干旱天气的存在,不仅影响了火灾的蔓延速度,而且也增加了火灾的发生几率。
2. 设备操作不当润滑油泄漏是导致火灾的诱因,是由于工人在操作设备时未能够及时发现并处理润滑油泄漏问题。
设备的正常运行需要充分润滑,但是润滑油泄漏会导致设备的正常运行受到影响。
工人在操作设备时一定要注意观察设备是否有异常,并及时进行处理和维护。
3. 消防设备不完善尽管厂矿内安装了完善的消防设备,但是在此次火灾中,由于工人的操作不当,导致火灾无法及时被控制。
一方面是工人未能及时发现润滑油泄漏的问题,另一方面则是在火灾发生后,周围的工人和管理人员未能采取有效的措施加以控制,从而使得火灾扩大化蔓延。
2021年井下煤矿事故反思
If you insist, you will shine. Time is an invincible weapon. It can gather arms and sand into towers, making the impossible in life possible.勤学乐观天天向上(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)井下煤矿事故反思煤矿工人安全事故反思书王家岭“3。
28”透水事故发生以来,我省各大煤矿纷纷开展安全讨论和自查,从思想上查找隐患,从制度上保证安全,从措施上狠抓落实,结合各自煤矿的实际,开展安全大检查,查隐患、反违章、反事故、保安全。
一些煤矿领导和身居一线的矿长们,也就如何吸取王家岭“3。
28”透水事故教训进行了深刻反思。
提高应对突发事件能力赵家坝煤矿矿长岳晓书——王家岭透水事故中115名矿工获救生还,创造了奇迹。
我们最重要的是将其作为活生生的一本教科书,增强广大干部的责任意识,团结带领职工搞好安全生产。
王家岭透水事故发生后,我们开展了3次大规模安全检查,共检查出隐患35条,按照“四落实”的要求,抓好了隐患处理。
我们还对矿井周边小煤窑的水患进行了调查,及时防止因私挖滥采对我矿造成安全威胁。
当前,我们正通过各种形式加强职工安全教育培训,正确认识和处理各种危险征兆,提高应对突发事件的能力。
我们还将全面抓好矿井雨季三防工作。
总之,职工生命安全大于天。
全力打赢安全攻坚战代池坝煤矿矿长母培安——“3。
28”事故反映出隐患排查治理不力、施工安全措施不落实、抢工图快、赶工期、盲目追求进度、职工培训不到位等,这些教训值得我们认真吸取。
我们要充分认识到抓好煤矿安全生产工作的重要性,警钟长鸣。
目前,代池坝煤矿周边小窑多,与我矿边界巷道沟通,直接影响我矿通风瓦斯、煤尘和防治水管理。
针对这种情况,我们已经对我矿周边、采掘作业面附近老空区的积水进行了检查,制定了专项行动方案并正在实施。
我矿安全管理上的难点和重点仍然是顶板管理。
采煤面火灾事故案例分析
采煤面火灾事故案例分析1. 事故概述2018年12月,某煤矿发生一起采煤面火灾事故。
事故发生在矿下850米的4#工作面,当时正在进行采煤作业。
由于工作面通风不畅和煤层自燃情况严重,矿下瓦斯浓度较高。
在这样的环境下,一旦发生火灾将造成极大的损失。
据了解,当时工作面上的矿工们发现煤矿内烟雾开始蔓延,瓦斯浓度逐渐升高。
工作面的点火原因尚不清楚,但短时间内火势迅速蔓延,导致部分工人被困。
矿方立即启动应急预案,进行疏散和救援。
最终,造成了数名工人死亡,一部分受伤,矿井内部设备和设施也遭到了严重损坏。
2. 事故原因分析(1)通风系统不完善首先,事故的发生与工作面的通风系统不完善有关。
通风系统是保障矿井内空气流通和瓦斯排放的重要设施,对于采煤面的安全生产至关重要。
然而,在该矿工作面上,通风系统存在着缺陷,导致煤矿内部瓦斯浓度逐渐升高,增加了火灾的风险。
(2)煤层自燃情况严重其次,煤层自燃情况严重也是导致事故的原因之一。
矿井内部自燃煤层所释放出的一氧化碳等有毒气体,不仅会降低矿工的工作效率,还会对矿井内的通风系统造成一定的影响,同时也会增加火灾的风险。
(3)矿工安全意识不强此外,矿工安全意识不强也是事故发生的原因之一。
在采煤面工作的矿工,由于长期面临高瓦斯环境和煤尘粉尘污染,存在一定的安全工作疲劳现象,也缺乏在紧急情况下的自救能力和避险意识。
3. 事故救援分析发生火灾后,矿方迅速启动应急预案,进行疏散和救援工作。
虽然在救援过程中及时疏散了大部分矿工,但由于火势蔓延迅速,一部分矿工被困,导致了人员伤亡。
在事故救援中,矿方对矿工进行了紧急救援和医疗抢救,并积极与相关部门合作,进行火灾扑灭和事故原因查明。
同时,矿方还对井下设施和设备进行了修复和检查,确保了井下施工环境的安全。
4. 防范措施分析(1)加强通风系统管理为了防范类似事故的发生,矿方需要加强对通风系统的管理和维护。
要定期检查通风系统的工作状况,保证通风系统的正常运转,及时清理通风通道和煤矿内部的杂物,确保矿井内的煤气和煤尘能够及时排放。
新编文档-[精品]煤矿事故典型案例分析课件-精品文档
新编文档-[精品]煤矿事故典型案例分析课件-精品文档煤矿事故一直是一个严重的安全隐患,给煤矿工人的生命及其家属带来了巨大的损失。
为了加强对煤矿事故的防范和处理能力,对煤矿事故典型案例的分析非常重要。
本篇文档将通过分析典型的煤矿事故案例,总结出事故成因和教训,以期在今后的工作中能够加强安全管理,防止类似的事故再次发生。
【案例一】时间:2024年6月地点:煤矿事故描述:在井下作业时发生瓦斯爆炸,造成数十人死亡。
事故原因:煤矿井下瓦斯检测仪器不全,无法及时发现瓦斯浓度异常;作业人员对瓦斯的防控意识薄弱,未采取有效的防护措施。
【案例二】时间:2024年2月地点:煤矿事故描述:矿井发生坍塌,导致多名工人被困,最终造成数人死亡。
事故原因:矿井存在结构安全隐患,没有进行及时的检修和加固工作;煤矿管理人员对安全隐患的认识不足,未能提前采取措施。
【案例三】时间:2024年5月地点:煤矿事故描述:井下发生火灾,造成大面积烟雾,工人无法及时逃生,造成多人伤亡。
事故原因:煤矿消防设施不完善,未能及时控制火灾;煤矿安全培训不到位,工人缺乏正确的逃生意识。
通过对以上三个典型案例的分析,我们可以得出以下教训和对策:1.加强瓦斯检测仪器的配置和使用,保证井下瓦斯浓度的及时监测。
加强作业人员的安全意识教育,要求他们在进行作业前必须进行安全检查和佩戴相应的防护设备。
2.定期对矿井进行安全检查,了解结构安全状况,及时进行修复和加固。
加强煤矿管理人员的安全培训和安全意识提升,要求他们密切关注煤矿的安全隐患,及时采取措施。
3.加强煤矿的消防设施建设,确保在发生火灾时能够及时控制和扑灭。
加强工人的消防安全培训,提高火灾逃生的应急能力。
总之,通过对典型煤矿事故案例的分析,我们可以深刻认识到煤矿安全工作的重要性,以及井下作业存在的安全隐患。
只有加强安全管理和培训,加大投入,提高煤矿事故的防范和处理能力,才能够有效保障煤矿工人的生命安全和财产安全。
煤矿事故案例分析(共五则范文)
煤矿事故案例分析(共五则范文)第一篇:煤矿事故案例分析义煤集团千秋矿“6•5”冲击地压事故剖析2008年6月5日8点班,河南省义马煤业集团有限责任公司千秋煤矿先后安排14名和4名矿工,分别在21201综采工作面下副巷外口以里750-810米处、805米处从事扩修巷道和做防火工程等工作。
6月5日15时55分许,综采二队潘续祖、郑联委两人走到21201综采工作面下副巷外口以里750米处时看到前方有人正在维修支护设施,没有发现工作环境有异常(稍后,两人听到“闷雷”似的响声,身体被弹起并昏迷)。
6月5日15时57分,千秋煤矿21201综采工作面下副巷外口以里725-830米处发生冲击地压事故,巷道围岩瞬间释放的巨大能量致使105米长的巷道发生严重底鼓,断面由10平方米左右急剧缩小到1平方米左右,巷道内的皮带输送机架子和托辊被挤到巷道顶梁上。
事故共造成造成13人死亡、11人受伤,直接经济损失949.45万元。
事故原因和性质1、直接原因由于千秋煤矿开采深度大、煤层顶板坚硬,在地应力和采动应力共同作用下巷道周围煤岩体弹性变形能聚积,扩修巷道支架、清落巷道底板诱发围岩聚积的能量在短时间内急剧释放,导致21201综采工作面下副巷外口以里725-830米处巷道严重底鼓,是事故发生的直接原因。
2、间接原因千秋煤矿对矿井大采深坚硬顶板条件下地应力和采动应力影响增大、诱发冲击地压发生的不确定因素增多认识不足,未组织人员按照《煤矿安全规程》第八十一条规定编制开采冲击地压煤层专门设计;贯彻落实《义煤集团预防冲击地压暂行技术规定》不到位,未进行煤岩冲击地压倾向性指数测定,未制定冲击地压防治人员责任制、冲击地压分析排查制度和冲击地压资料收集汇报制度;对21201综放工作面贯彻落实防治冲击地压措施情况监督检查不够。
同时,义煤集团公司督促检查千秋煤矿安全生产工作不到位。
3、事故性质经过对事故的调查分析,认定千秋煤矿“6•5”冲击地压事故是一起自然事故。
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1、矿井基本情况
大平煤矿四证(即:采矿许可证、煤炭 生产许可证、营业执照、矿长资格证) 齐全。 1982年开始建井,1986年建成投产。 1982年开始建井,1986年建成投产。 矿井原设计生产能力60万吨/年。2000年 矿井原设计生产能力60万吨/年。2000年 至2001年进行了矿井通风系统、提升系 2001年进行了矿井通风系统、提升系 统改造,2003年矿井核定生产能力130万 统改造,2003年矿井核定生产能力130万 吨/年 2004年 2004年1-9月份累计生产原煤96万吨。 月份累计生产原煤96万吨。
突出现场的空炸药箱
2、事故情况及其分析
延期性特大型突出: 延期性特大型突出:
突出的上一班是喷浆班, 突出的上一班是喷浆班, 但据现场勘察, 但据现场勘察,巷道壁锚喷 的末端(即图中的锚杆处) 的末端(即图中的锚杆处) 到突出孔洞的距离尚有1 到突出孔洞的距离尚有1~ m未锚喷新岩壁 未锚喷新岩壁, 1.5 m未锚喷新岩壁,表明这 是当班放炮的进尺。 是当班放炮的进尺。
2、事故情况及其分析
事故性质: 事故性质:
这是一起特大型煤与瓦斯 突出引发瓦斯爆炸的责任事故。 突出引发瓦斯爆炸的责任事故。
3、主要教训
1) 大平煤矿曾在标高+45~-70m即距地表垂深 大平煤矿曾在标高+45~-70m即距地表垂深
250~320m,发生过数次瓦斯动力现象, 250~320m,发生过数次瓦斯动力现象,矿井 瓦斯等级为高瓦斯矿井。 瓦斯等级为高瓦斯矿井。 事故前21岩巷掘进工作面延深到标高 212m, 岩巷掘进工作面延深到标高事故前21岩巷掘进工作面延深到标高-212m, 即距地表垂深612m, 即距地表垂深612m,这时发动突出的瓦斯压力 和地应力都成倍增高, 和地应力都成倍增高,突出危险性已发生重大变 但人们的认识与管理却未及时跟上这一变化。 化,但人们的认识与管理却未及时跟上这一变化。 矿井应及时升级为突出矿井。严格执行《 矿井应及时升级为突出矿井。严格执行《煤 矿安全规程》 防治煤与瓦斯突出实施细则》 矿安全规程》和《防治煤与瓦斯突出实施细则》 有关防治煤与瓦斯突出的规定。 有关防治煤与瓦斯突出的规定。
主要内容
1 2 矿井基本情况 事故情况及其分析
3 主要教训
1、矿井基本情况
大平煤矿隶属于郑煤集团公司, 位于登封市与新密市交界处(郑州 市西南60 km)。 市西南60 km)。
1、矿井基本情况
大平煤矿隶属于郑煤集团公司, 大平煤矿隶属于郑煤集团公司, 位于登封市与新密市交界处(郑州市西南60 位于登封市与新密市交界处(郑州市西南60 km)。 km)。
3、主要教训
2) 在突出煤层顶、底板岩巷掘进过程中必须超前 在突出煤层顶、 探明、验证地质资料,及时掌握施工动态、围岩、 探明、验证地质资料,及时掌握施工动态、围岩、 瓦斯和地质构造情况,做好地质预报工作。 瓦斯和地质构造情况,做好地质预报工作。根据 预报, 预报,做好防止误穿突出煤层或突出煤层的断层 破碎带的防突设计与施工。 破碎带的防突设计与施工。 3) 必须加强通风管理,不应在工作面的回风侧 必须加强通风管理, 设置控风设施、堆积物料,以确保工作面回风畅 设置控风设施、堆积物料, 要严格对风门等通风设施的管理, 通。要严格对风门等通风设施的管理,在需要使 用的主要进、 用的主要进、回风巷道的联络巷内必须设置联锁 道正向风门和2道反向风门,并保持正常开关。 的2道正向风门和2道反向风门,并保持正常开关。
河南太平煤矿瓦斯爆 炸事故分析
四川华蓥山广能(集团) 四川华蓥山广能(集团)有限责任公司
2004年10月20日,河南省郑州煤炭 2004年10月20日,河南省郑州煤炭 工业集团有限责任公司( 工业集团有限责任公司(简称郑煤 集团公司) 集团公司)大平煤矿发生一起特大 型煤与瓦斯突出引发的特别重大瓦 斯爆炸事故,造成148人死亡,32 斯爆炸事故,造成148人死亡,32 人受伤(其中重伤5 人受伤(其中重伤5人),直接经 济损失3935.7万元。 济损失3935.7万元。
煤与瓦斯突出的直接原因: 煤与瓦斯突出的直接原因:
突出地点具备了发生煤与瓦斯突出的条件: 突出地点具备了发生煤与瓦斯突出的条件: 位于向斜构造的轴部; 位于向斜构造的轴部; 位于落差约10m的逆断层处。 10m的逆断层处 位于落差约10m的逆断层处。
煤与瓦斯突出的原因: 煤与瓦斯突出的原因:
■ 突出地点垂深达到了612m; 突出地点垂深达到了612m 612m; ■ 地层垂直应力达到15MPa左右; 地层垂直应力达到15MPa左右; 15MPa左右 ■ 推算煤层的瓦斯压力可能在2MPa以上; 推算煤层的瓦斯压力可能在2MPa以上; 2MPa以上 ■ 煤质松软,煤的坚固性系数f仅0.12; 煤质松软,煤的坚固性系数f 0.12; ■ 煤的瓦斯放散初速度快,△P达31; 煤的瓦斯放散初速度快, 31; ■ 煤的破坏类型为IV、V类煤。 煤的破坏类型为IV IV、 类煤。
2、事故情况及其分析
延期性特大型突出: 延期性特大型突出:
当班为掘进班, 当班为掘进班,放炮员 领有炸药和雷管, 领有炸药和雷管,但在事 故后清理的现场却没有发 现炸药和雷管, 现炸药和雷管,即在现场 清理突出物过程中没有发 现炸药或雷管; 现炸药或雷管;专家组与 技术组在突出现场勘察时, 技术组在突出现场勘察时, 发现该工作面的炸药箱内 没有炸药(见照片)。 )。说 没有炸药(见照片)。说 明炸药和雷管已用于放炮。 明炸药和雷管已用于放炮。
煤与瓦斯突出的原因: 煤与瓦斯突出的原因:
■ 21轨道下山岩石掘进工作面地处矿井深部,放 21轨道下山岩石掘进工作面地处矿井深部 轨道下山岩石掘进工作面地处矿井深部, 炮揭穿地质构造复杂的逆断层, 炮揭穿地质构造复杂的逆断层, ■ 该矿为高瓦斯矿井,对矿井开采深度增加可能 该矿为高瓦斯矿井, 带来的瓦斯等级升高没有引起足够重视。 带来的瓦斯等级升高没有引起足够重视。 ■ 瓦斯地质预报工作不到位,没有及时预测到21 瓦斯地质预报工作不到位,没有及时预测到21 岩石下山掘进工作面遇到的逆断层 ■ 煤与瓦斯突出是一种复杂的矿井瓦斯动力现象, 煤与瓦斯突出是一种复杂的矿井瓦斯动力现象, 到目前为止,各种地质、 到目前为止,各种地质、开采条件下煤与瓦斯突出 发生的规律还没有完全掌握。 发生的规律还没有完全掌握。
■ 锚杆端头
突出孔洞与端头锚杆
延期性特大型突出: 延期性特大型突出:
当班在上部车场的付忠义在突出的高浓 度瓦斯到来之前先闻到了严重的刺鼻气味 炮烟味)。 (炮烟味)。 距中部车场421m处死亡的3人中, 距中部车场421m处死亡的3人中,一人 421m处死亡的 身上挎有一台放炮器, 身上挎有一台放炮器,身下压着一盘放炮 母线。这说明放炮员已经完成了放炮、 母线。这说明放炮员已经完成了放炮、躲 炮烟、收放炮母线等工序后, 炮烟、收放炮母线等工序后,突出尚未开 而是在人员外撤的过程中发生了突出, 始,而是在人员外撤的过程中发生了突出, 即从放炮到突出的发生之间存在一定的时 间间隔。 间间隔。
(二) 事故的间接原因
1.技术不到位、生产接替紧张不合理集中生 技术不到位、
产,造成调风困难,风量不能自然分配。 造成调风困难,风量不能自然分配。 2.矿井风量不足,西风井担负11,15,13采 2.矿井风量不足,西风井担负11,15,13采 矿井风量不足 区3个采区通风其风量只有5536立方米/分。 个采区通风其风量只有5536立方米 立方米/ 3.技术管理、安全责任不落实,重生产轻安 3.技术管理、安全责任不落实, 技术管理 全。
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事故情况及其分析 煤与瓦斯突出事故简况:
■ 突出地点
21轨道下山岩石掘进工作面(标高-282m、 21轨道下山岩石掘进工作面(标高-282m、 轨道下山岩石掘进工作面 距地表垂深612m 612m)。 距地表垂深612m)。 ■ 突出时间 2004年10月20日22时 2004年10月20日22时9分。 ■ 突出类型 特大型煤与瓦斯突出。 特大型煤与瓦斯突出。 ■ 突出强度 突出煤岩量为1894 t,瓦斯量约25 25万 突出煤岩量为1894 t,瓦斯量约25万m3。
堆积物料,并有带有通风口的风墙,加大了突出瓦斯逆流, 堆积物料,并有带有通风口的风墙,加大了突出瓦斯逆流, 逆流到西大巷新鲜风流中的瓦斯达到爆炸浓度, 逆流到西大巷新鲜风流中的瓦斯达到爆炸浓度,由架线电 机车取电弓与架线产生的电火花,引发了瓦斯爆炸。 机车取电弓与架线产生的电火花,引发了瓦斯爆炸。 ■ 瓦斯突出与瓦斯爆炸有31分钟的间隔时间,应急处置 瓦斯突出与瓦斯爆炸有31分钟的间隔时间, 31分钟的间隔时间 措施不当,没有按照事故应急预案要求, 措施不当,没有按照事故应急预案要求,对瓦斯波及区域 实施停电措施 。 ■技术管理、安全责任不落实,重生产轻安全。 技术管理、安全责任不落实,重生产轻安全。
3、主要教训
4) 安全监控系统中心站值班应设在矿生产 系统调度室内, 系统调度室内,使生产调度能够及时处理 安全监控系统反映的安全隐患,发现井下 安全监控系统反映的安全隐患, 大面积瓦斯超限情况, 立即停电撤人, 大面积瓦斯超限情况,必须 立即停电撤人, 防止瓦斯事故发生。 防止瓦斯事故发生。 5) 高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井进风的 主要运输巷道内, 主要运输巷道内,应使用矿用防爆特殊型 蓄电池电机车或矿用防爆柴油机车。 蓄电池电机车或矿用防爆柴油机车。 6)要大力提高干部、职工的素质,特别是安 要大力提高干部、职工的素质, 全生产调度、 全生产调度、安全生产指挥人员必须具备 安全专业知识, 安全专业知识,具有正确处理突发事件的 能力,避免事故的发生与扩大。 能力,避免事故的发生与扩大。
22时32分16秒~22时39分45秒, 瓦斯浓度从0.5%升到6.3%.
21轨道下山岩石掘进 工作面,突出煤岩量约 1894t,瓦斯量25万m3
22时31分31秒~22时35分15秒, 瓦斯浓度从0.17%升到4.0%.