10kV配电线路保护误动原因及分析

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10kV配电线路事故跳闸的分析与处理

10kV配电线路事故跳闸的分析与处理

10kV配电线路事故跳闸的分析与处理摘要:电力系统配电网络运行维护时,由于事故跳闸引起的故障严重影响了电网安全、可靠运行。

电力运维人员扎实做好设备运维工作,是电网安全生产的重要保障。

有效归纳跳闸原因、及时解决潜在设备安全隐患、合理完成故障消缺,对电网稳定安全运行意义深远。

本文总结分析了馈线跳闸基本因素,针对不同故障跳闸原因归纳整理处理方法和完善措施。

前言电网的安全性、经济性直接取决于电力运维工作有效性。

目前,我国配电网络建设需求与日俱增,供电企业对配电网的技术要求不断增强,自动化与通信技术在电网安全可靠运行中承担重要作用,降低了馈线跳闸次数及停电范围。

但是如何做好电力设备运维工作、有效加强运维管理,仍然需要及时做好问题分析、记录并实施相应的处理措施。

1 跳闸原因分析1.1 电气绝缘目前,电气绝缘损坏是造成跳闸事故多发的主因之一。

电气绝缘损坏的主要设备类型归纳起来有电缆中间头、电缆终端头、开关柜、变压器、吉勾等。

其中电缆布放在地下暗沟或户外架空线终端处,受户外环境影响较大,化学、温度、机械等因素常常会威胁到电缆的安全运行。

且电缆接头对工艺要求严谨,制作过程中施工质量的掌握有一定难度,验收关稍把控不足日后极易出现接头故障。

开关柜、变压器故障多发生于设备本体,开关柜故障部位往往出现在母线处;变压器故障多为负荷压力大,设备出现重过载导致故障,同时受限于电气设备的运行年限及日常检修与维护力度。

1.2 外力破坏外力破坏事故一般分为两种,一是施工作业,二是碰杆碰线。

施工作业过程中,由于市政路面开挖点数量大,地点零散,且无证施工、临时施工队伍多有存在。

施工方忽视路面电缆指示标志牌,作业过程中野蛮施工,现场安全交底不到位,缺乏对电力设备的保护意识,导致地下电缆遭受外力破坏引起故障跳闸,严重影响电力网架的安全运行。

碰杆碰线故障引起的事故跳闸在跳闸情况中属偶发情况。

其中碰杆碰线发生地点较为分散,多发于居民区、花场农田区域以及有大型集装车进出的区域,由于周边环境复杂,杆塔附近有垃圾堆放,大风吹起杂物飘挂到导线带电部分导致跳闸,或者车辆行驶中司机视线不良误触碰线路设备引致跳闸。

10kV线路保护与常见故障查找及处理

10kV线路保护与常见故障查找及处理
10kV线路保护与常见故障查找及处理
主要内容
10kV线路保护与常见故障查找及处理
1、常见故障; 2、处理措施。
常见故障
1、电力设备本身原因导致的线路故障 电力系统的变配电设备很容易发生各种古战个,比如设备操作不当或者本身故
障导致弧光短路;柱上开关、隔离开关、跌落开关、避雷器击穿或者损坏后形成的线 路停电故障;绝缘子污秽、破裂导致的绝缘电阻降低、放电、闪烁,老化的设备等都 容易导致电力线路的故障;跳线断开、线路导线断线开搭到铁横上导致线路故障的发 生。 2、接地故障
(3)防暑:当高温季节到来的时候,应当提前检查好导线,防止气温过高的时 候,线路受不了高温而导致断裂。
(4)防寒:在冬季要来的时候,应当注意好固定好拉杆以及电线,调整各个导 线,注意导线上面的覆冰情况,还需要及时清除覆冰,以防止断线。
措施
加强线路的巡视,以确保线路的健康运行 (1)定期巡视:在平常的时候,一般都是一个月巡视一次的,每个春天的时候
灾害比较多,夏季也是需要抗旱的,排涝的,很多用电的高峰期,可以随着季节的变 化来适当增加巡视的次数
(2)特殊巡视:随着天气变化,气候也随之变化,当遇到气候急剧变化的时候, 或者遇到自然灾害的时候,或者有更加重大的政治节目作为比较特殊的情况,必然需 要增加巡视的次数。
(3)故障巡视:当线路出现故障的时候,发生跳闸或者接地的现象的时候,应当 及时进行组织巡查。
造成断杆或者倒杆,车辆高装物体刮断导线等;基建施工对电力线路的外力破 坏;电力线路逐渐被周围建筑物包围,导致运行环境逐渐不可控;导线上悬挂 塑料袋、风筝线、彩带等异物,给电力线路的运行带来了很大的安全隐患;动 物的破坏,比如鼠类、鸟类度电力设备的破坏,可能会造成电力线路的相间短 路;人为盗窃导致的倒塔、倒杆以及变压器损坏等故障。

10kV配电线路保护误动原因分析 张二伟

10kV配电线路保护误动原因分析 张二伟
2.提高工作人员的素质
工作人员是操作、管理以及维护继电保护装置的主体,因此要想使继电保护装置正常工作,避免10kV配电线路保护误动事故的出现则应重视提高工作人员的素质。首先来说,工作人员务必要具备足够的专业技能,能够掌握10kV配电线路以及继电保护装置的结构组成、工作原理,能够熟练操作继电保护装置,能够在10kV配电线路出现保护误动事故时采取正确的处理手段;其次,工作人员还必须具备相应的职业道德,具备工作责任感,能够时时刻刻认真负责的工作。此外,电力企业也应对工作人员进行必要的培训和考核,使工作人员真正具备相应的职业技能、职业道德。
关键词:10kV;配电线路;保护误动
一、引言
电能的出现改变了人们的生活和生产方式,促进了社会的进步和发展,而社会的进步和发展又给电力系统建设提出了新的要求。配电网作为电力系统的重要组成部分,其在为电力用户提供电能的过程中起着重要的作用,因此为保护配电线路的正常运行,在配电线路中加入了大量的继电保护升级和改进,但在10kV配电线路的运行过程中经常存在继电保护装置保护误动事故,该事故的存在影响了电力系统的正常运行,对整个社会造成了巨大的经济损失。基于此,对10kV配电线路保护误动事故进行原因分析并提出避免保护误动事故的措施具有十分重要的意义。
二、导致10kV配电线路保护误动事故的原因
1.工作电源不合适
10kV配电线路是时刻运行的,与之相匹配的继电保护装置也在时刻运行,这就要求着必须有稳定的电源供应。但目前而言,部分电力企业为降低成本,往往会采用价格低廉、性能较差的工作电源作为继电保护装置的电源供应,在这样的情况下往往起不到节约成本的目的反而是容易因电源供应问题导致10kV配电线路保护误动事故进而造成更大的经济损失。首先来说,劣质的继电保护装置工作电源不能为10kV配电线路的继电保护装置提供稳定的电能供应,而电能供应的不稳定将导致继电保护装置工作状态不稳定,甚至是直接导致继电保护装置的损坏;其次,劣质的继电保护装置工作电源往往具有较高的纹波系数,而纹波系数较高将导致继电保护装置的使用寿命大大降低,最终导致出现10kV配电线路保护误动事故的概率增加。

10kV配电线路常见跳闸原因分析及对策

10kV配电线路常见跳闸原因分析及对策

10kV配电线路常见跳闸原因分析及对策摘要:10kV配电线路的安全稳定运行对保障电力用户供电安全及可靠性具有重要意义,也是供电企业开展优质服务的重要基础,但现实中10kV配电线路跳闸情况仍时有发生,影响了广大人民群众的生产生活。

本文对10kV配电线路常见跳闸原因进行分析,提出相应的管理措施及技术措施,对降低10kV配电线路跳闸率有一定的指导意义。

关键词:10kV配电线路;跳闸;对策一、10kV配电线路跳闸产生的原因从技术方面分析,主要有:一是线路设计把关不严,导线截面、设备额定电流、CT变比等型号选择不当,档距弧垂过大,交叉跨越线路安全距离不够导致放电,气象条件不符,大量使用架空裸导线,绝缘性能低。

二是网架结构薄弱、线路超期服役、设备老化、造成重过载,绝缘子串中存在不合格绝缘子,长期运行可能发生闪络、击穿放电,发生保护动作,极易引发跳闸事故。

三是自然灾害原因导致。

在绝缘子质量不过关、避雷器性能下降或缺少避雷线的情况下,雷击容易造成绝缘闪络、断线、避雷器被击穿。

暴雨、冰冻现象造成倒杆,大风造成线路舞动引起相间短路或金具断裂,大雾造成绝缘子击穿闪络和电晕。

四是线路建设及维修改造时施工工艺不达标,偷工减料。

如杆塔基础不牢固或埋深不够、拉线未拉紧、线路与电气设备连接未采用铝(铜)设备过渡板(线夹)使非同类金属连接造成氧化、架空绝缘线绝缘耐张线夹没锁死造成脱线、绝缘T接穿刺线夹安装不正确造成导线受损、电缆敷设扭曲弯度过大造成电缆受损、电缆头制作不规范、接地引下线用铝线或铁丝代替、设备安装角度或倾斜度不够造成断开点距离不足、架空线缆紧固点过紧受力过大等原因,导致线路带病运行,容易引发跳闸事故。

五是异物短路,重点有蔬菜大棚膜、防晒篷布、风筝、塑料气球、过街宣传横幅、彩带等绕线、金属丝抛挂,以及鸟害造成绝缘子污闪及短路,地下电缆出线裸露部分小动物短路等。

六是部分材料质量不合格,如避雷器、跌落开关绝缘值不合格或递减速度快,运行中被击穿造成线路跳闸,电杆混凝土标号低,配筋截面不足或减少数量造成开裂断杆,铁附件含杂质导致强度不够,造成横担扭曲变形或断裂,镀锌质量差,锈蚀严重,金具断裂脱落或开销。

10kV配电线路故障原因及查找方式研究

10kV配电线路故障原因及查找方式研究

10kV配电线路故障原因及查找方式研究10kV配电线路是城市和乡村电力供应的重要组成部分。

但是在实际运行中,由于各种原因,10kV配电线路故障时有发生。

故障的及时发现和修复对于保障电力供应和提高电网运行的可靠性具有重要意义。

研究10kV配电线路故障原因及查找方式对于提高电网可靠性和经济性具有重要的意义。

1. 10kV配电线路故障原因1.1 天气因素天气因素是10kV配电线路故障的主要原因之一。

大风、暴雨、雷电等极端天气条件会导致输电线路和设备受到损坏,引起供电中断。

在冬季低温条件下,冰雪对输电线路和设备的影响也是引起故障的重要原因之一。

1.2 设备老化10kV配电线路中的设备包括变压器、绝缘子、导线、接地装置等,这些设备在长时间运行中会发生老化,从而降低了设备的可靠性,增加了发生故障的可能性。

1.3 外部破坏外部破坏也是引起10kV配电线路故障的重要原因之一。

施工机械作业时不慎损坏输电线路导线,甚至盗窃输电线路上的铜导线等行为都可能导致故障的发生。

1.4 线路设计不合理10kV配电线路的设计不合理也可能导致故障的发生。

线路铺设在容易积水的地方,或者线路设计不合理导致线路电气参数不匹配等。

2. 10kV配电线路故障查找方式2.1 巡视巡视是查找10kV配电线路故障的一种重要方式。

通过对输电线路和设备进行定期巡视,及时发现线路和设备的异常情况,从而及时采取措施进行修复,防止故障的发生。

2.4 使用先进的检测设备使用先进的检测设备是查找10kV配电线路故障的重要手段。

红外热像仪、超声波探伤仪、局部放电检测仪等先进的检测设备可以帮助工作人员及时发现线路和设备的异常情况,从而提高了故障的查找效率。

3. 结语10kV配电线路故障的发生给电网运行和电力供应带来了不利影响,因此研究10kV配电线路故障的原因及查找方式具有重要意义。

通过对10kV配电线路故障原因的深入研究和对查找方式的不断完善,可以提高电网的可靠性和经济性,保障电力供应的安全稳定和可靠性。

关于一起10kV断路器误动原因的分析

关于一起10kV断路器误动原因的分析

关于一起10kV断路器误动原因的分析摘要: 在某35kV变电站10kV间隔配出工程中,检修人员工作时, 1#主变501断路器跳闸,后台无保护动作报文,保护装置无动作报文,通过对断路器误动原因的分析,及时整改断路器存在的缺陷,消除了电网安全隐患。

关键词:误动、断路器、失压。

引言2014年7月,某35kV变电站进行10kV间隔配出工程过程中,1#主变501断路器跳闸,后台无保护动作报文,保护装置无动作报文,造成全站失压。

结合现场故障调查及运行维护经验,10kV母线及线路并未发生故障,1#主变501断路器跳闸存在疑惑,此次断路器跳闸是否属于保护误动或断路器偷跳,本文就此问题进行分析。

1、故障前运行方式及故障时现场运行情况某35kV变电站内35kV电源进线一条,1#、2#主变并列运行,300母联开关运行。

1号主变高压侧运行于35kVⅠ母、低压侧运行于10kVI母;10kVⅠ、Ⅱ母并列运行;2#主变低压侧开关热备。

1#主变待全站负荷。

2014年7月17日,某35kV变电站515、516两个10kV间隔配出。

工作票终结后在515送电过程中,发现操作面板闭锁把手无法转换,在检修人员处理缺陷时,1#主变501开关跳闸,综自后台无保护动作报文,保护装置亦无动作报文,造成全站失压。

2、事故原因分析7月17日22:00时左右,检修人员到达现场对1#主变低压侧保护装置、501开关机构及二次回路进行检查。

现场检查保护装置运行正常,相关二次回路正确;开关机构无异常。

检修人员与设备制造方北京科锐售后服务人员取得联系,厂家未能作出合理解释。

7月18日再次组织检修人员对某35kV变电站内1#主变501断路器跳闸原因进行检查。

检查情况如下:(1)、现场查看1#主变保护相关二次回路图纸,开关遥控回路中串有G1、 G2两幅常开接点,此接点疑似刀闸辅助触点。

带着疑问,保护人员结合保护装置说明书,判断G1、G2两幅接点为主变低压侧保护装置中开关遥控分合闸接点。

一起10kV接地变保护误动分析及接地变运行方式

一起10kV接地变保护误动分析及接地变运行方式

一起10kV接地变保护误动分析及接地变运行方式摘要:本文介绍了10kV接地变经消弧线圈接地的系统,在改造为接地变经小电阻接地过程中,在某些运行方式下存在保护误动的可能性,以及提出正确的解决方法,为电力调控员处理事故及安排接地变运行方式提供参考。

关键词:接地变;小电阻;保护误动;消弧线圈;电网调控0 引言:某地区10kV系统原属于中性点不接地系统,10kV接地变接消弧线圈运行,在发生10kV馈线单相接地时,利用消弧线圈的电感电流补偿所有正常运行的10kV线路对地的总电容电流,减小接地产生的零序电流,以达到灭弧的目的,使得瞬时故障不易变成相间故障;但消弧线圈接地系统在永久性接地时,具有故障不能自行切除,设备运行电压高,影响人身及设备安全等重大缺点。

目前该地区的10kV接地变接消弧线圈均在改造成接地变接小电阻过程中。

当10kV接地变接小电阻运行,能够给10kV馈线单相故障提供零序电流回路,使得有足够的零序电流让馈线的零序保护得以动作,及时跳开故障线路开关,保证设备不会因为接地导致运行在较高的电压水平而损坏,以及防止出现因接地时,社会人员的误触电事件。

1 10kV接地变保护误动作行为如图1所示,该地区某110kV A变电站,其中10kV #2接地变已经完成小电阻改造,10kV #1接地变未完成小电阻改造,仍接消弧线圈运行,10kV#1母线上的馈线零序CT回路也仍未完善。

正常方式下10kV两段母线分列运行。

某日由于#2主变计划工作停电,将10kV 2M负荷通过分段500开关转由#1主变供电,分段500开关运行期间,此时10kV 1M上的馈线F1发生单相故障,10kV分段500开关及#1主变变低开关跳闸,导致该站10kV母线失压。

2 10kV接地变电气量保护配置2.1 过流保护:10kV接地变配置过流保护,保护装置采集的电流从开关的CT采集,保护动作后,跳开接地变开关,接地变相间发生故障,过流保护也能启动。

浅谈10,kV线路故障导致主变保护误动

浅谈10,kV线路故障导致主变保护误动

浅谈10,kV线路故障导致主变保护误动摘要:在电力工作过程中,10 kV线路可能会发生多种不同的故障形式,如线路交叉、主变压器抗干扰能力不足,进而造成差动保护误动。

为此,文章基于实际案例,从现场信息以及波形分析方面分析了故障原因,并针对电流互感器的暂态饱和问题提出了几点优化办法。

关键词:10 kV线路故障;主变压器保护误动;电流互感器饱和保护系统是主变压器的可靠性保障,但由于线路的设计问题或是运行过程中的动荡,就可能会向保护装置传递有误的动作信号,不合理地迫使差动保护系统动作,为找到原因并寻求解决办法,以下对相关问题和具体案例进行简要说明。

1 电力系统中主变压器承担的主要职责根据用电量、所处环境以及功能用途等要求,一般的配电系统要选取合适数量和结构类型的主变压器来承担最基本的电压转换功能,可以帮助变电站设备进行科学的调配控制,是变电站的核心设备之一。

首先,在电压数值的变动控制方面,作为变电的主要设备,主变压器可以辅助电能的转换和输送,满足连接在电力系统中的设备、用户等不同的需求,同时还可以变换电压等级,保证各传送阶段数值的准确性,提高运送效率,避免超载风险。

其次,在电力设备的调配控制方面,由于其内部的线圈结构,可以方便地针对设备性能进行电能供应的调整,保证输送电压、实际功率、额定功率等参数保持在合理范围内,且对变电站设备形成必要支持和安全保护。

2 主变压器的保护误动2.1 线路故障的案例背景发生故障问题的是一所110 kV变电站,工作人员于12时08分接到系统反馈的动作信号,发现所属的一条10 kV配电线路出现故障问题,并启动了过流保护动作。

经排查及试送后发现线路中仍然存在问题,具体表现在同期的14时43分53秒066毫秒自动触发过流I 段动作出口,导致14时43分53秒085毫秒主变压器误启动差速保护系统,发生线圈跳闸现象,与其相连的110 kV主变压器和10 kV线路部分失压。

2.2 线路故障现场信息分析由工作人员深入现场进行信息采集和电力控制系统的信息记录,主要内容包括:现场检查主变压器状态,其硬件外壳完好,套管油位正常无泄漏,线圈绕组和油温正常,继电器无瓦斯释放。

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10kV配电线路保护误动原因及分析
摘要:10kV配电线路在系统运行的过程中,经常会存在多种因素导致的保护误动,并造成10kV开关继电保护装置误动作,导致开关误跳闸,进而对用电系统
的正常运行产生影响。

电网安全运行与继电保护装置有着密切的联系。

继电保护
误动将对人们的用电产生影响。

10kV开关继电保护装置误动导致的跳闸现象比较常见,甚至会损害电网系统。

所以,本文就针对10kV配电线路保护误动的原因
进行分析,然后提出相应的处理对策。

关键词:配电线路;误动;原因;分析
随着我国经济的快速发展,电力系统的建设规模不断扩大,对10kV供电系统提出的要求越来越高、越来越严格,然而出现的各种故障也呈上升趋势,对社会
经济发展和人们生活质量产生了一定的影响。

对于10kV配电线路来说,在线路
恢复送电合线路开关时,因励磁涌流引起的无时限电流保护误动作较普遍。

电力
系统继电保护及自动装置主要是依据电力系统中电流、电压的变化作出相应动作,在设计前期,为尽可能提高逻辑运算结果的准确性,并没有过多地考虑涌流问题。

但在电力系统运行过程中,发现励磁涌流对其稳定运行产生了很大的影响,特别
是在10kV线路开关合闸过程,出现多起线路保护误动作事故。

如果不采取措施
解决变压器励磁涌流问题,将导致继电保护装置误动作,直接影响继电保护装置
运行的稳定性,进而影响电能的输送,甚至威胁整个电力系统的安全稳定运行。

1、继电保护误动跳闸故障的原因
1.1工作电源不合适
使用合适的工作电源与继电保护装置能够稳定运行息息相关。

但是有些电力
公司采用性能差价格低廉的工作电源以减小成本,结果10kV开关继电保护装置
安全存在隐患,甚至损害和影响公司的长远发展。

不合格的工作电源将导致10kV 开关继电保护装置性能欠缺,造成10kV开关继电保护装置供电不稳定,给10kV
开关继电保护装置的供电带来问题,甚至导致继电保护装置报废。

此外,纹波系
数相对较高是不合格的工作电源的较大缺陷,导致10kV开关继电保护装置大大
降低使用寿命,10kV开关继电保护装置误动作的概率增加。

1.2电流互感器的不恰当的接线方式
电流互感器是继电保护设备中重要元器件。

电流互感器的不恰当的接线方式
导致10kV开关继电保护装置误动作。

但10kV开关继电保护装置的电流互感器有
多种接线方式,电流互感器的不恰当的接线方式导致电流互感器失灵,进而严重
影响开关继电保护装置的运行。

1.3环境干扰的影响
环境干扰对10kV开关继电保护装置影响很大。

10kV开关继电保护装置的接
触点在进行切换时会发出高频信号,高频电磁信号抗干扰能力弱,环境干扰的影
响敏感,最终影响10kV开关继电保护装置运行,因此环境干扰的影响对10kV开
关继电保护装置的运行影响很大。

1.4继电保护装置的元器件问题
10kV开关继电保护装置的电子元器件构成继电保护装置,这些元器件要充分
全面了解其性能才能进行10kV开关继电保护装置的安装,避免残次的元器件问
题对10kV开关继电保护装置产生影响。

10kV开关继电保护装置的元器件要定期
检测以便减少因元器件带来的影响。

1.5配电变压器励磁涌流
10千伏线路装有大量的配电变压器,在线路投运时,各配电变压器所产生的
励磁涌流在线路上相互叠加,在系统阻抗较小,特别是配电变压器容量增大时,
会出现较大的涌流,时间常数也较大,保护装置一瞬间躲不过,这时电流速断保
护和过电流保护就容易引起误动。

事例:河北省赵县供电公司南柏舍所10千伏546线路,由于长期处于过负荷状态,时常跳闸。

根据需要,在对供电所增容后,出现10千伏546线路励磁涌流干扰而发生瞬间电流速断保护动作。

此时利用励
磁涌流随时间而很快衰减到零的特点,采用在电流速断跳闸回路中增加带延时的
中间继电器增大保护时间的方法,躲开线路投运时产生的瞬时励磁涌流的冲击,
使电流速断保护不发生误动。

还有一种情况,就是当配电变压器容量增大后,如
果10千伏线路中整定过电流保护的动作电流值整定的偏小,也容易引起误动。

事例:赵县供电公司韩村变电站10千伏641出线经常在农业排灌时期出现该线
停电后,送电时必须分段送,即把线路的分支线断开才能送的出的情况,否则出
现过流跳闸。

该线路过流定值是6.5安,保护CT变比为150/5,0.5秒延时,当
时动作值是7.04安。

造成这种情况的原因是由于农业排灌时期线路配电变压器容
量增大,送电时电路上负载较满,负载充电时电流一般会超过其额定电流1.5倍
左右,这时需要测量一下跳闸时的最大电流,将开关动作电流设大一点。

2、10kV线路减小误动作措施
2.1管理制度要完善
完善的10kV开关继电保护装置管理制度可以大大减少线路误动作。

完善的管理制能够很好的监督电力人员,使他们严格要求自己,避免在操作过程中各种不
当行为。

完善的监管机制的建立不但可以监督违规行,还在某种意义上降低因工
作人员误操作而引起10kV开关继电保护装置误动作。

此外,高标准、严要求的
管理制度实现责任到人到岗位。

管理制度的完善有助于10kV开关继电保护装置
的安全运行,有助于提高操作人员的职业素质,有助于线路的安全运行。

2.2工作人员职业素质
防止10kV开关继电保护装置误动作重要的是提升工作人员职业素质。

10kV
开关继电保护装置误动作往往是由于操作人员在工作过程中的微小错误导致的,
因此提升工作人员职业素质对10kV开关继电保护装置安全运行至关重要,提升
工作人员职业素质一方面包括专业技能的提升技能,明确10kV开关继电保护装
置的运行特性原理;另一方面包括养成操作人员的认真工作态度。

因此提升工作人
员职业素质对10kV开关继电保护装置安全运行意义深远。

2.3工作计划要详细
众所周知10kV开关继电保护装置是时刻运行的,但同样需要检查、检修工作,因此需要详细的工作计划。

不但要对10kV开关继电保护装置的元器件进行检查,还要及时处理性能较差的元器件,减少元器件性能问题影响继电保护装置安全。

因此,工作计划的制定要周密完善,保障10kV开关继电保护装置安全运行。

2.4保护设定值要合适
10kV开关继电保护装置设定值对电网的安全运行影响巨大。

设定保护整定值
严格按照整定的原则认真计算做到精确,防止整定值的偏差过大,确保使得继电
保护装置安全可靠。

三段式保护中的过流Ⅰ段保护是无时限速段保护,不能保护
线路全长,其整定值要求躲开变压器的励磁涌流及末端发生的三相短路的原则整定;过流Ⅱ段是有0.1-0.2秒时限的保护,其整定原则躲过最小运行方式下线
路末端发生两相短路电流;Ⅲ段过流保护整定原则是电机启动时的最大电流,作为
后备保护。

3、结语
10kV的配电线路继电保护装置由子系统组成,误动作原因较多,本文分析了几种误动作的原因,并举例说明了故障发生起因经过,最后提出了检查更换装置的元器件等改进措施,使得10kV的配电线路安全稳定的运行。

参考文献
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