发电机漏氢率说明
发电机漏氢故障分析与处理

发电机漏氢故障分析与处理
故障现象:发电机漏氢量量大,一天需补氢21m3/d,
原因分析:机组正常运行补氢量应小于14 m3/d,补氢量大应是氢气系统有漏点,存在漏点的地方主要是
1)、管道、阀门法兰接合面。
2)、阀门盘根压兰处。
3)、管道丝扣接口处
4)、密封油排油风机排气口处
5)、氢管道排污阀未关严
处理方法:将所有的法兰、丝扣接口处先用测氢仪测量是否有漏氢,然后用肥皂水喷到法兰合接口处,观察是否有气泡产生就可确认是否漏氢。
然后将法兰或接口进行紧固或用胶粘。
将系统管道漏点处理完后,最后确认排油风机排气口处也泄漏。
说明发电机轴瓦处漏氢只能在机组小修时将发电机轴瓦进行调整。
防范措施:
1)、打开氢管道排污门后应及时关闭,并确认关闭牢固。
2)、大小修应对所有的接头和法兰及盘根泄漏处进行彻底处理。
关于一起发电机漏氢量大的原因分析及处理

关于一起发电机漏氢量大的原因分析及处理【摘要】发电机漏氢量的大小直接影响到发电机组的安全稳定运行,本文着重介绍了宁夏枣泉发电有限责任公司660MW 机组发电机(为上海电机股份有限公司引进德国西门子公司技术合作生产QFSN2-660-2三相同步汽轮发电机)漏氢量超标的原因,以及在检修中根据分析方案查找和治理的成功方法,供大家参考。
【关键词】发电机氢气泄漏【引言】发电机的发热部件,主要是定子绕组、定子铁芯(磁滞与涡流损耗)和转子绕组,必须采用高效的冷却措施,使这些部件所发出的热量散发除去,以使发电机各部分温度不超过允许值。
宁夏枣泉发电有限责任公司660MW 机组,发电机采用水-氢-氢冷却方式。
自2019年04月份开始,一号机组发电机漏氢量持续增大,最大达24立方米每天。
氢气泄漏后,将上升聚集在某个部位,达到一定浓度后易爆燃,具有很大的安全隐患。
1发电机漏氢的常见原因1.1氢系统管道及阀门、测量元件接线柱板、接头,尤其是发电机氢冷器水侧排空气门、发电机漏油、漏水检测门、发电机充排氢管等;1.2定子冷却水系统,尤其是水箱顶部排空门。
1.3密封油系统通过氢侧回油箱的阀门及密封油空侧排气管漏出去的。
其中,最主要的一点就是密封瓦安装间隙大或密封瓦被磨损。
1.4发电机大端盖螺栓松动或未拧到位,致使螺母紧固不到位,从而螺栓螺力不够。
造成大结合面漏氢。
1.5发电机出线设备或套管等。
2查漏及处理情况由于氢气的易扩散性及爆炸特性,在发电机运行期间,为确保发电机停机后有针对性的处理漏氢点,本次检漏主要是在机组运行期间用便携式氢气检测仪定期巡回检测各个可能聚集氢气的地方,在被测物体表面上方慢慢移动该仪器的探头,由于氢气轻于空气,应在被检测物体上方检测泄漏,检测到漏点后进行记录和标记,以便于停机后的处理。
2.1发电机供、排氢管路及外部辅助系统漏氢查找及处理情况2.1.1排氢总管出口用便携式氢气检漏仪检查氢气在空气中的浓度达50%,说明与排氢总管连接的阀门有泄漏,但运行中无法确认,需停机后对进入该管路涉及到的8个阀门进行检查处理,阀门解体后发现阀门密封面存在杂质或变形,经处理后回装阀门。
600MW发电机漏氢量(率)控制

外 壳 内。前者 可 以通过 各种 检漏 方法找 到漏 点加 以消
除,如发 电机端盖 、出线 罩、发 电机机座 、氢气管路系 统 、测温元件接线 柱板等 处的漏氢 :后者基本属于 “ 暗
漏 ”,漏点具体位 置不明 ,检查处理较为复杂 ,且处理 时间要长 ,比如氢气 通过 密封 瓦漏入密封油系统 、通过
3 3
维普资讯
性好 、密封 可靠 。 25发 电机轴 密 封装 配 .
251 轴 密封 装置是氢 密封系统 中一 个很重要 的环 ..
均采 用焊接 相连 ,发 电机定子 多余 的接 口用堵 头焊死。
阀门全部采用密封性能良好的隔膜阀 ,在现场进行12倍 . 5 的水压试验 ,保证严密不漏。
要特别把好质量关。
l工 程 概 况
某 电厂一 期工程 安装2X6 0 W 0 M 汽轮 发 电机组 ,为
在 拧合 外端 盖前 ,预 填密 封填 料于 接合 面密封 槽
内 ,然后均匀拧 紧螺栓 。再 用专 用工具注入密封胶于密 封槽 内 ( 注胶 方法 :选一个注胶孔开始缓慢注入 ,在相 邻孔流出即可 。依次注入 ,直到全部注满为止 ) 。 安装下端盖后先在端盖 内侧 与定子机座结合 的角缝
匀涂一侧硅橡胶 ,这样可有效起到密封作 用。
23氢 气冷 却器及 罩 安装 .
氢气冷却 器罩通过螺栓拧 紧在定子机座Байду номын сангаас ,之 间的 结合面有密封槽 ,注入密封胶进行密封。 氢 气 冷却 器装配 在氢 气冷 却器 罩 内 ,用密封 垫密 封 ,密封垫两 面均 匀涂一层 密封胶 ,氢气 冷却器组装前 后均进 行严密性试验 。
处灌注硅橡胶 ,安装 上端盖前在与 定子机座结合面上均
1000MW氢冷发电机漏氢量大原因分析

1000MW氢冷发电机漏氢量大原因分析氢气冷却的汽轮发电机组漏氢率的大小直接影响机组的安全经济运行,而且由于氢气是易燃易爆气体,漏氢给安全生产带来极大的安全隐患,因此,必须足够重视机组漏氢量,并对漏氢原因分析,采取可靠措施降低漏氢量,确保机组安全经济运行。
本文主要分析某电厂发电机大修后漏氢量大原因及采取应对措施。
标签:发电机;漏氢;密封瓦;油氢差压1 设备概述某电厂发电机为东方-日立制造,发电机为隐极式、两极、三相同步交流发电机。
发电机采用水/氢/氢冷却方式,定子绕组为直接水冷,定、转子铁芯及转子绕组为氢气冷却,密封油系统采用单流环式密封瓦。
氢气由装在转子两端的旋浆式风扇强制循环,并通过设置在定子机座顶部两组氢气冷却器进行冷却。
氢气系统由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦、密封油系统以及氢气管路构成全封闭气密结构。
发电机型号:QFSN-1000-2-27;额定功率:1230MV A;额定电流:23949A;额定氢压:0.52MPa、冷却水压力:0.41MPa、冷却水温:45~50℃。
2 漏氢排查过程及结果2.1 漏氢情况发电机大修后盘车状态下气密性试验得出24小时漏氢量为10.86标准立方米(设计12 m?/天)。
机组启动后漏氢变化如下:4月9日9:20,机组负荷621MW,氢温39.84℃,环境温度20℃,发电机内氢气压力495.6kPa,发现24小时漏氢量为20.86标准立方米,氢气系统漏氢量大。
2.2 排查漏氢进行的工作对发电机本体可能存在的漏氢部位,使用手持漏氢检测仪进行了排查,未发现漏点。
将发电机密封油油氢差压由62kPa调整至70kPa,隔离发电机氢气纯度仪,观察发电机漏氢无明显减小。
相继隔离发电机A、B、C、D氢气冷却器,发电机内氢压变化无明显变化,各氢气冷却器放空气门处测量无漏氢。
手测机密封瓦汽端、励端空侧回油管氢气含量均为0LEL。
测量空气析出箱排气口氢气含量均为113LEL,且排气量大。
火力发电厂发电机氢气露点升高原因及防范措施

火力发电厂发电机氢气露点升高原因及防范措施贾小平摘㊀要:对于采用氢冷却方式的大型发电机,在正常运行期间会出现氢气露点超标现象㊂文章对此现象产生的原因进行了详细的说明,通过相关的案例进行分析,并提出了相应的防范措施㊂关键词:氢冷发电机;露点超标;原因分析;防范处理措施一㊁系统概述某公司两台发电机为东方电机有限责任公司制造的QF⁃SN-330-2-20B型三相隐极式同步发电机,冷却方式为水-氢-氢㊂集电环采用空气冷却,定子绕组的冷却水由水冷泵强制循环,进出水汇流管分别装在机座内的励端和汽端,并通过水冷器进行冷却,氢气则利用装在转子两端的轴流式风扇在机内进行密封循环,并通过两组氢冷器进行冷却㊂发电机端盖内装有单流单环式油密封,以防止氢气从机壳内逸出,发电机的结构形式为封闭密封式㊂水-氢-氢冷却方式,即发电机定子绕组及引线是水内冷,发电机的转子绕组是氢内冷,转子本体及定子铁芯是氢表冷㊂发电机内的氢气在转轴风扇的驱动下,一部分沿着管路进入冷凝式氢气干燥器内㊂被干燥的氢气沿着管道回到风扇的负压区,如此不断循环,从而降低发电机内氢气的湿度㊂二㊁发电机主要技术参数和相关定义主要技术参数:额定氢压0.25MPa氢气纯度>96%氢气露点-5ħ-25ħ(0.25MPa压力工况下)发电机及氢气管路系统(不包括制氢站储氢设备及氢母管)漏氢量ɤ充氢容积5%㊂露点:当空气中水汽含量不变且气压一定时,如气温不断降低,空气将逐渐接近饱和,当气温降低到使空气刚好到达饱和时的温度称为露点㊂露点温度较高的气体其所含水蒸气也较多将此气冷却后其所含水蒸气的量即使不发生变化相对湿度增加当达到一定温度时相对rh达到100%饱和此时继续进行冷却的话其中一部分的水蒸气将凝聚成露㊂此时的温度即为露点温度㊂三㊁发电机氢气露点升高对发电机的危害氢冷发电机如果在正常运行期间厂时常发生氢气露点超标无法得到及时的处理,会在发电机定子的线圈表面上会结露,会造成严重的后果㊂露点高就说明了发电机内氢气的湿度就大,会使定子绕组线圈的绝缘性能下降,出现绝缘老化的现象,严重时会使发电机内部发生短路而烧坏发电机㊂发电机内氢气露点升高,严重时会使发电机转子护环腐蚀㊂发电机要求在规定的绝缘条件下运行,氢气露点过高,将使发电机绝缘受潮,绝缘的强度会下降,会给转子护环的机械强度带来有害的影响㊂发电机内部氢气长时间湿度过高运行是发电机转子护环发生应力腐蚀裂纹的主要原因㊂其次过高的氢气露点也会使氢气纯度降低,增加了排污次数,加大了补氢次数和补氢量,使得大量的氢气浪费,影响发电机经济运行㊂四㊁发电机氢气露点升高的原因分析在发电机正常运行时,如果出现了露点异常升高的现象,其原因分析如下㊂(一)从氢站来氢露点超标从观察不难发现发电机氢气露点随着气温的升高氢气露点亦随之升高㊂可以认为随着气温的升高,来氢露点超标,从而导致发电机氢气露点超标㊂目前的运行状态是,电解过程冷却水的温度也能得到保证,唯独冷凝器冷却水的温度几乎都在10ħ以上,无法达到要求,特别是夏季时,冷却水的温度较高,从而导致来氢露点超标㊂(二)润滑油和密封油系统的影响公司两台机组密封油系统是采用的单流环密封系统,油氢压差一般控制在0.056ʃ0.02MPa,润滑油系统对密封油系统提供补油㊂这两个系统是连为一体的,润滑油经润滑油冷油器冷却后,进入密封油主油箱,再经密封油泵送至密封瓦,氢侧的回油直接回到了密封油扩大槽,而空侧的回油回到了空气抽出槽最后回到的润滑油系统㊂密封油系统没有单独冷油器,而是利用润滑油冷油器对密封油进行冷却㊂轴封蒸汽与润滑油的接触会导致润滑油含水量增加,而密封油又是与氢气直接接触的㊂由于密封油是使用经冷却后的润滑油,因而由轴封蒸汽进入润滑油中的水分会使发电机氢气的湿度不断增大,这就是引起发电机氢气露点超标的根源㊂(三)冷凝式氢气干燥器发生故障在发电机正常运行的时候,通过发电机两端风扇的驱动下,氢气同过冷凝式氢气干燥器不断的循环,将氢气中的水分不断干燥,由于冷凝式氢气干燥器故障,从而起不到干燥的作用,因此氢气的露点升高㊂(四)氢气冷却器和定冷水内漏在正常的运行下,氢压是大于定冷水压和氢气冷却器内的水压,而在内漏的时候水汽和氢气接触可能扩散到氢气系统中,造成氢气的露点升高㊂(五)在正常运行中规定内冷水的温度应适当的大于氢气的温度,如果发电机定子冷却水温度低于冷氢温度会使部分氢气过冷却会造成露点升高的现象㊂五㊁防止发电机氢气露点升高的措施(一)机组正常运行中,发电机氢气露点保持在-5ħ -25ħ,纯度保持在96%以上㊂(二)在氢站的氢气应保持露点相对低一点,新补进的氢气露点应该ɤ-25ħ,并越低越好㊂制氢站的储气罐应进行定期的放水,在补氢前化验人员及时的化验氢气的纯度和露点㊂(三)在补氢的过程中应投入补氢时用的干燥器,定期进行维护㊂必要的时候更换内部干燥剂㊂(四)在发电机运行期间,应保持冷凝式氢气干燥器连续的运行,每天应对氢气的纯度和露点及时的化验㊂最大限度地保持露点在正常的范围内㊂291水电工程Һ㊀(五)对凝式氢气干燥器运行应认真仔细的检查,底部放水应定期放掉,发现运行异常应及时的处理,最大限度地保证凝式氢气干燥器连续运行㊂(六)控制好轴封的压力在规定的范围内,定期的应对润滑油和密封油系统底部放水,将油净化装置投入运行,定期对油质化验保证油质在合格的范围内㊂(七)及时的调整定冷水和氢气冷却器的冷却水量,保证定冷水的温度略高于氢气的温度,防止氢气过冷㊂(八)对定冷水箱顶部的含氢量进行定期的跟踪和检测,防止定冷水发生内漏㊂(九)加强对氢冷器的检查和维护,防止氢冷器内漏㊂严格氢气冷却器冷却水压力和氢气压力的配合,尤其是在氢压不正常的情况下,氢气压力应该高于冷却水压力,防止氢冷器泄漏造成冷却水串进氢气内㊂虽然氢压大于水压,但水汽仍有可能扩散到氢气系统中,应在检修期间对氢冷器检查引起高度重视,加强检查,及时发现隐患,提高检修质量㊂氢气压力下降伴随氢气露点升高应该怀疑氢冷器泄漏,应该逐一停运氢气冷却器观察氢压变化情况,确认冷却器泄漏后,应该解列冷却器并及时联系检修处理,处理好后方可而投入运行㊂(十)控制油氢压差的在规定的范围内㊂(十一)加强对发电机底部油水探测器积油积水的监视,定期进行排放㊂六㊁实例分析公司#2机曾发生过露点升高的现象,露点到达0ħ以上㊂机组并网运行后,露点不断地在升高,专业组织人员进行全面的排查,并采取了一系列的防范措施,防止露点变化大影响机组的安全运行㊂经过认真的分析和仔细的排查,最后查找是由于冷凝式氢气干燥器故障引起的,不能有效地对氢气除湿,从而使得循环的氢气得不到干燥,导致氢气露点上升㊂经过检修处理好,投入运行两天后,氢气露点恢复到了正常的范围内㊂七㊁结语氢气露点的合格与否,关系到发电机的安全运行,在此提出了露点升高的原因和防范措施㊂在机组运行中发生异常,应该引起高度重视㊂从发现氢气露点升高,到对氢气露点升高原因的分析与成功处理,我们体会到在处理机组运行中发生的一些异常情况时,必须要熟练掌握相关生产系统的流程㊁组成部件㊁设备结构㊁工作原理等,才能有针对性地进行分析,并及时采取措施,从而确保设备的安全运行,而这一切,又必须靠我们平时不断地学习㊁积累和总结㊂大家只有对该系统的流程㊁组成部分㊁设备结构㊁工作原理等熟练掌握,才能提前采取措施,防患于未然㊂参考文献:[1]肖苏鑫.火力发电厂集控运行技术探析[J].电子乐园,2019(11):324.[2]刘思聪.电厂集控运行中汽轮机运行优化策略探讨[J].电子乐园,2019(11):257.作者简介:贾小平,江西宜春京能热电有限责任公司㊂(上接第191页)注意针对同截面电缆,从底层向上逐渐敷设,不同楼层电缆敷设,还需做好防滑措施以及保护措施,如果从下到上进行敷设,主要是使用人力滑轮进行牵引,若敷设高层建筑电缆,则可利用机械牵引这一方式;针对架桥㊁线槽等敷设,应该利用固定装置展开操作,单独楼层固定点应超过2个㊂第四,相关人员需要针对不同型号的电缆展开抽检,并且备案,由于强电施工对于电缆安装施工的质量要求较高,若电缆在施工期间受损或者遭受剐蹭,势必会影响使用阶段安全性㊂因此,强化电缆抽检工作,能够及时发现安装施工存在的质量问题,进而调整安装工序,保障施工质量㊂(四)配电箱安装强电配电箱主要有以下两种:第一,动力配电箱;第二,照明配电箱㊂在上述配电箱安装过程,需要分开设置,以分路方式配电㊂安装配电箱㊁开关等,应该保证安装环境干燥,并且通风性良好,提前清理环境中的杂物,以免由于环境因素导致管线发生短路故障㊂安装施工需要注意如下质量控制措施:第一,针对强电配电箱的安装要保证箱体平稳,配电箱㊁墙体㊁开关之间间距严格按照规范要求进行,配电箱㊁地面二者间距1.5m;第二,选择强电配电箱的材料时,应该使用阻燃绝缘类型材料或者冷轧钢板,厚度可控制在1.5 2.0mm之间;针对固定配电箱以及开关等安装方面,需要牢固,中心点和地面之间垂直距离为1.4 1.6m㊂针对移动配电箱以及开关,应该保证其支架稳固,中心点与地面二者垂距处于0.8 1.6m间㊂(五)质量控制除了上述电缆铺设安装要求以外,还需关注质量控制措施的应用,具体如下:第一,如果电缆铺设以及安装外部条件较为潮湿,可利用钢管暗配这一技术,此时需要对管线展开全面检查,保证管线管口间距高于6cm,排列有序,对电缆管口密封,以免泥沙混入;第二,电缆铺设在位置选择方面,需要和其他电气工程相互错开,如果需要将基础设施穿过,应该采取保护措施;第三,施工期间严格执行各项安装技术标准,保证电缆管线以及管盒接口之间一一对应,预留0.5cm长度管线,保证管线焊接完整平滑,上下误差小于0.2cm;第四,为保证对安装施工造价合理控制,在电缆管的选材方面,优先选择PVC管,此类管材具有良好的抗腐蚀以及抗酸碱性,并且价格低廉㊂铺设期间,需要严格按照管径选择电缆,以平直方式铺设,不可出现弯曲或者变形等现象,保证后续穿线顺利进行㊂五㊁结语综上所述,在强电施工过程中,施工人员应该明确强电电缆安装施工具体要求,从管线敷设施工入手,做好穿线施工以及电缆敷设施工,还需关注配电箱安装要求,注意各个施工流程质量控制要点,提高电缆安装的施工质量㊂参考文献:[1]王长喜.电气施工中强电施工电缆安装技术研究[J].四川水泥,2019(6):273.[2]袁忠军,吴桐.强电在建筑电气安装工程的施工技术探析.建材发展导向[上],2017.作者简介:黄铮,上海隧道工程有限公司㊂391。
发电机漏氢量超标分析与处理

发电机漏氢量超标分析与处理摘要:国产汽轮发电机氢气泄漏问题较为突出。
影响发电机漏氢的因素很多,涉及到发电机及其部件的设计、加工制造、检验、安装、调试、运行和检修等方面。
结合某电厂所安装的北重汽轮发电机组漏氢量超标实例,分析了漏氢的原因及处理方法并提出了一些预防和整改措施。
关键词:定冷水箱;定子绕组;密封瓦;漏氢一、项目概况某电厂1、2号330MW发电机为水氢氢冷却方式,(即定子绕组去离子水直接冷却;定子铁心氢气间接冷却;转子绕组氢气直接冷却),额定氢气压力0.3Mpa。
1机组自2009年6月份投产以来,1号发电机的漏氢量逐步增大,由原来投产后的8m3/d漏氢量增大到最大13-15m3/d的漏氢量。
在此期间反复查漏,发现下面几处漏点。
1、定冷水箱内的氢气含量最高达到了10%。
2、密封油排烟风机出口测量氢气含量达到了1000PPm。
3、充氢系统的一些阀门、接头和漏氢检测装置上有部分小漏点。
(通过处理,不再渗漏)4、发电机端盖励侧螺栓3只端盖螺栓有渗漏,达到了300PPm(通过处理,不再渗漏)二、某电厂1号发电机漏氢分析及处理1、定冷水箱氢含量超标问题分析关于定冷水箱氢含量超标问题,经检查发现经查自168小时试运后,定冷水箱内就存在有氢气,由于运行、检修人员的对设备运行方式的认识不足,对定冷水箱内含氢的危害没有引起足够的重视。
在定冷水箱上的含氢检测探头下部加装了一只针型阀,目的在于手工测量氢气含量,运行中一旦氢含量超过厂家设计规定的3%时,就人为把此门打开将氢气排放。
根据设计氮封装置为集装装置,气瓶中的氮气经两极减压,向水箱充氮气,并保持氮压0.014MPa,以隔绝大气对水质的影响,保持水质长期稳定,提高系统的安全可靠性。
氮气由气瓶提供,经氧气减压阀(出口压力0.8MPa),一级减压阀(出口压力0.4MPa),二级减压阀(出口压力0.014MPa)。
经阀门充入水箱,封在水面上部,以隔绝大气对水的氧化。
浅析600MW氢冷发电机漏氢原因与处理

浅析 600MW氢冷发电机漏氢原因与处理摘要:发电机漏氢原因涉及多个方面,本文结合哈尔滨电机厂生产的QFSN-600-2YHG型汽轮发电机漏氢情况,说明了发电机本体结合面等位置可能存在的漏氢原因及处理方法,并阐明了发电机漏氢的检测方法。
关键字:发电机,漏氢,处理,检测0 前言发电机漏氢涉及设备制造、检修工艺等多方面原因,本文结合哈尔滨电机厂生产的QFSN-600-2YHG型汽轮发电机漏氢情况,阐明常见的发电机漏氢原因与处理方法。
1 发电机漏氢原因分析及处理1.1 发电机本体结合面发电机本体结构复杂,主要结合面包括发电机端盖与基座结合面、上下端盖结合面、本体各人孔门等,为防止这些部位漏氢,应采取以下措施:1.发电机检修回装时,必须保证发电机端盖与基座结合面、上下端盖结合面光滑、无毛刺,注胶沟道清理干净,紧固螺栓均匀使力防止紧偏,端盖回装后,应分段注胶,注胶至胶孔溢胶为止,注胶完毕密封好注胶孔。
2.发电机检修中凡打开的人孔门,有条件的应更换新密封垫,不具备条件的也应认真检查密封垫弹性及有无破损情况,存在问题的必须更换。
应当做好密封垫材质把控,选择质地优良、一次成型的氟橡胶密封垫,严禁使用合成橡胶、再生橡胶制品。
以上部位问题,应当在发电机检修后的气密性试验中查找并消除,如运行中出现漏氢大问题,也应该对上述重点部位进行排查,并通过端盖加注密封胶,适当紧固螺栓等方法排除漏点。
1.2密封油系统1.密封油压应调整合理。
对于双流环密封瓦结构,密封油系统平衡阀、差压阀必须保证动作灵活,跟踪性能良好,我厂集控运行规程规定:油氢压差为0.084Mpa,空、氢侧密封油差压为0.5kPa,运行中应当严格控制,以防止密封油进入发电机内部、氢气外排或大量进入密封油、经密封油外排的现象发生。
2.保证密封瓦安装质量。
近年,密封瓦安装质量不高已成为我厂发电机漏氢量大的主要因素。
保证密封瓦安装质量,密封瓦间隙必须调整合格,密封瓦法兰面所使用的密封材料,一定要进行检验合格后方可使用,涂抹密封胶一定要涂匀不能有断点,以防止氢气由此处泄漏。
发电机氢漏控制率量

发电机氢漏控制率量
发电机氢漏控制率是指发电机内部的氢气泄露控制的效率指标,其计算公式为:
氢漏控制率 = (氢气泄漏量 / 制造商规定的最大氢气泄漏限值)×100%
通常情况下,氢气泄漏量的度量单位为每小时克数(g/h),而
最大氢气泄漏限值则取决于发电机的制造商和型号。
发电机氢漏控
制率的目标是应保持在 90%或以上,这意味着发电机内部氢气的
泄漏应该小于制造商规定的最大氢气泄漏限值的 10%。
要达到这一目标,需要采取以下措施:
1. 发电机周围的空气质量检测。
检测空气中的氢气含量,以确
保没有足够的氢气泄漏到空气中;
2. 定期进行氢气泄漏检测和维护。
定期安排专业人员对发电机
内部的氢气泄漏进行检测和维护,确保发电机内部氢气泄漏量始终
低于制造商规定的最大氢气泄漏限值;
3. 确保发电机周围环境的安全。
要确保发电机周围的环境都能
够避免产生火花或其他可能引起爆炸的情况。
例如,要避免附近的
分厂或热源,避免使用机械式方法对发电机进行维护或搬移,避免
在发电机周围进行焊接或切割等工作。
总而言之,保持发电机内部氢气泄漏的最低限度和确保周围环
境的安全性非常重要,可采取各种手段,以达到氢漏控制率的目标。
1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
发电机漏氢量(率)控制【摘要】:氢内冷汽轮发电机漏氢量(率)的大小直接影响机组的安全运行,这个指标是汽轮发电机组运行的主要技术指标之一,所以对发电机组漏氢量(率)的控制很重要。
影响发电机漏氢的因素很多,牵涉到制造、安装、调试、运行等各方面,本文主要介绍益阳电厂一期工程2×300MW氢内冷汽轮发电机组安装阶段控制其漏氢量(率)的措施和实施情况,以及实际效果。
一.概况益阳电厂一期工程2×300MW汽轮发电机组采用哈尔滨电机厂生产的QFSN-300-2型发电机,该型发电机为三相隐极式同步发电机,发电机主要由定子、转子、端盖及轴承、氢气冷却器、密封瓦装置、座板、刷架、隔音罩等部件组成;采用“水氢氢”冷却方式,即定子绕组水内冷、转子绕组氢内冷、铁芯及其它构件氢冷。
氢气由装在转子两端的浆式风扇强制循环,并通过设置在定子机座顶部汽励两端的氢气冷却器进行冷却。
氢气系统由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦以及氢气管路构成全封闭气密结构。
发电机漏氢的途径有很多,归纳起来是两种:一是漏到大气中,二是漏到发电机油水系统中和封母外壳内。
前者可以通过各种检漏方法找到漏点加以消除,如发电机端盖、出线罩、发电机机座、氢气管路系统、测温元件接线柱板等处的漏氢;后者基本属于“暗漏”,漏点具体位置不明,检查处理较为复杂,且处理时间要长,比如氢气通过密封瓦漏入密封油系统、通过定子线圈漏入内冷水系统中等,为此要求在安装阶段就要特别要把好质量关。
二.在安装阶段控制发电机漏氢的主要措施1.发电机本体在安装过程中必须严格按照制造厂图纸说明书和《电力建设施工及验收技术规范》(以下简称《规范》)做好以下现场试验:a.发电机定子绕组水路水压试验。
该试验必须在电气主引线及柔性连接线安装后进行,主要检查定子端部接头、绝缘引水管、汇水管、过渡引线及排水管等处有无渗漏现象。
b.发电机转子气密性试验。
试验时特别要用无水乙醇检查导电螺钉处是否有渗漏现象。
c.氢气冷却器水压试验。
d.发电机定子单独气密性试验。
试验时用堵板封堵密封瓦座,试验范围包括:定子、出线瓷套管、出线罩、测温元件接线柱板、氢冷器、氢冷器罩、端盖、机座等。
试验介质应为无油、干净、干燥的压缩空气或氮气,试验压力为0.3Mpa,历时24小时,要求漏气量小于0.73m3/24h(或漏氢率小于0.3%)。
2.发电机外端盖安装:a.在穿转子之前先进行外端盖试装。
主要检查水平、垂直中分面的间隙,在把紧1/3螺栓状态下,用0.03mm塞尺检查应不入。
b.在把合外端盖前,应预填HDJ892密封填料于接合面密封槽内,然后均匀把紧螺栓。
再用专用工具注入HDJ892密封胶于密封槽内(注胶方法:选一个注胶孔开始缓慢注入,在相邻孔流出即可。
依次注入,直到全部注满为止)。
3.氢气冷却器及罩安装:a.氢气冷却器罩通过螺栓把紧在定子机座上,之间的结合面有密封槽,注入密封胶进行密封,安装完后在氢气冷却器罩与定子机座之间烧密封焊。
b.氢气冷却器装配在氢气冷却器罩内,冷却器与冷却器罩之间用密封垫密封,密封垫两面均匀涂一层750-2型密封胶,氢气冷却器组装前后均进行严密性试验。
4.发电机出线罩安装完后烧密封焊。
5.发电机轴密封装配:轴密封装置是氢密封系统中一个很重要的环节,本机采用双流环式油密封,密封瓦的氢侧与空侧各自是独立的油路,平衡阀使两路油压维持平衡(压差小于1Kpa);油压与氢压差由差压阀控制(压差为0.085±0.01M Pa),密封瓦可以在轴颈上随意径向浮动,并通过圆键定位于密封座内。
a.密封座水平接合面应严密,每平方厘米接触1-2点的面积不应低于75%,且均匀分布。
b.在把紧水平接合面螺栓的情况下,密封座内与密封瓦配合的环形垂直面以及密封座与端盖的垂直接合面均应垂直无错口, 水平接合面用0.03mm塞尺检查应塞不进。
对座内沿轴向两侧面的检查,可用整圆无错口的密封瓦做平板放入其内做涂色检查,两侧面均应均匀接触。
c.密封瓦座各垂直配合面应光洁,各油室畅通,无铁锈、锈皮等杂物。
d.密封瓦座各把合螺孔的丝孔应无损坏,经试装确认能够把紧密封座。
e.密封瓦水平接合面应接触良好,每平方厘米接触1-2点的面积应不低于75%,且均匀分布。
f.在把合好密封瓦后,密封瓦的上、下两半的垂直面必须在同一平面内,不得错口。
在平板上检查应无间隙。
g.密封瓦两侧垂直面应光洁,表面无凹坑和裂纹,两垂直面的不平行度应符合图纸要求。
h.巴氏合金应无夹渣、气孔,表面无凹坑和裂纹,经检查应无脱胎现象。
密封瓦油孔和环形油室内必须光洁,无铁屑、锈皮等杂物。
i.密封瓦与轴颈的间隙为0.23-0.28mm,间隙偏小可对密封瓦乌金进行适当的均匀修刮,如间隙偏大,则更换密封瓦;密封瓦与密封瓦座的轴向间隙为0.19-0.23mm, 间隙偏小可将密封瓦上磨床研磨,如间隙偏大,则更换密封瓦。
j.组装密封瓦时,注意辨别汽、励两端密封装置,不能装错。
在把合密封座与端盖垂直接合面的过程中,应不断拨动密封瓦,保证在所有螺栓把紧后,密封瓦在座内无卡涩。
油密封装置装完后,各接合面螺栓应全部锁紧。
k.油密封装置的油腔必须彻底清理,各油压取样管接头在把紧后均不能堵塞和渗漏。
否则会因为油压测量不准而影响密封油的跟踪调节。
6.发电机气体管道安装:a.气体管道法兰密封垫均采用δ=2mm的塑料王板加工。
法兰焊接时要先将法兰螺栓紧固,然后进行焊接,避免焊接变形使法兰出现张口而密封不严。
b.气体管道在现场进行二次设计,对管道的走向进行统一规划布置,保证走向合理、美观、无∪形弯。
所有气体管道与发电机均采用焊接相连,发电机定子多余的接口用堵头焊死。
c.气体管道的阀门全部采用密封性能良好的隔膜阀,在现场进行1.25倍的水压试验,保证严密不漏。
d.气体管道安装完后,单独进行气密性试验。
7.密封油系统安装:密封油系统向密封瓦提供密封油,油压必须随时跟踪发电机内气体压力的变化(压差为0.085±0.01MPa),且密封瓦氢空侧的油压必须时刻保持平衡(压差小于1Kpa)。
所以,密封油系统运行正常与否直接关系到发电机密封瓦是否能有效密封。
a.必须保证密封油系统的清洁度,油循环后,油质必须达到MOOG四级以上标准。
b.密封油系统的管道在现场进行二次设计,对管道的走向进行统一规划布置,压差阀和平衡阀的引压管走向一致且连接正确,不得有∪形弯,引压管采用不锈钢管,焊接时采用套管焊接,保证管内的清洁,同时必须保证引压管不得有任何渗漏。
c.在密封油循环阶段,必须安排对密封瓦进行翻瓦清理。
8.发电机整套风压试验:发电机整套风压试验是发电机本体及辅助系统安装完后的一次质量大检验,是保证发电机漏氢率(量)达到预定目标的最后一道工序,所有造成系统泄漏的现象均必须在此阶段消除。
a.试验用气要求为经过净化处理,除去油雾、水雾及杂物,保证干燥(相对湿度小于50%)、清洁的压缩空气。
试验时采用0.25级精密压力表,使用气压表测量大气压力。
b.为缩小检漏范围,整套风压试验前先对发电机气体管道系统单独进行风压试验,试验压力0.6MPa,历时6小时,压力无变化(进行温度修正后)且无任何渗漏。
c.发电机检漏方法:初检时使用刷肥皂液检漏,当采用此方法不能发现新的漏点时,再采用氟里昂检漏,检查方法为:先充入3Kg左右的氟里昂气体再充入压缩空气使系统升至试验压力,保持2小时,待氟里昂气体在系统内均匀扩散后,再用卤素检漏仪进行检漏。
d.整套风压试验尽量模拟运行状态:密封油系统油质达到要求,系统调试完毕,能按正常运行要求向密封瓦供油(氢侧油压与空侧油压能保持平衡,密封油压比机内空气压力大0.085±0.01Mpa);发电机外部冷却水系统投入,并控制冷却水温基本稳定,使试验时发电机内的气温基本维持稳定;氢气冷却器水侧投入,维持一定的压力(比试验气体压力小0.1-0.15 Mpa)以减少冷却管束胀口处内、外压差。
e.发电机整套风压试验计算公式如下:△V=V【(P1+PB1)/(273+t1)-(P2+PB2)/(273+t2)】×Q0/P0×24/△h其中:△V—在给定状态下的每昼夜平均漏气量 m3/dV—发电机充气容积取73m3;P0—给定状态下大气压力, P0=0.1MPa;Q0—给定状态下大气温度, Q0=273+20=293k;P1—试验开始时机内的气体压力(表压) MPa;PB1—试验开始时大气压力 MPa;t1 —试验开始时机内的气体平均温度,℃;P2 —试验结束时机内的气体压力(表压) MPa;PB2—试验结束时大气压力 Mpa;t2 —试验结束时机内的气体平均温度℃;△h—正式试验进行连续记录的时间小时数 h;注:大气压力用气压表测量,大气压力修正值的计算参考《仪器示度订正举例》(见附表)进行。
定子内气体的温度值,应以汽、励端、机座中间的温度计和冷热风压区中的电阻温度计读数平均值为准。
f.试验时间不得少于24小时,试验进行12小时后,即可进行计算,并画成△V=f(△t)曲线;如果漏气量连续三点相互间误差不超过15%,可以认为漏气量已稳定,并可结束试验,否则延长试验时间。
g.发电机内气体温度、密封油箱油位要保证维持相对稳定,进行压力和温度读数时,注意读数务必准确,并严防误操作,以保证测量结果的准确性。
三.实施情况及效果1.实施情况:a.在项目开工前,成立了以工程处主任为首的,由专工、主管工程师、质检员、班长、作业人员为成员的控制发电机漏氢创精品小组,并坚持每周开展活动,及时处理施工中出现的问题。
b.在项目开工前,先后编制了《发电机漏氢量(率)控制创精品措施》、《发电机安装作业指导书》、《发电机定子单独气密性试验》、《发电机气体系统管道气密性试验》和《发电机整套气密性试验》等技术措施和作业指导书,并组织了详细的技术交底,使作业人员做到了事先心中有数。
c.加强了质量监督和过程控制。
对影响发电机漏氢的每道工序均明确责任人和各级验收人,使每项作业均能够严格按照技术措施和规范的要求进行,且所有验收项目均按优良标准进行验收,这就为有效控制发电机漏氢打下了坚实的基础。
d.强化了施工工艺,在施工工艺上追求精益求精。
e.制订了严格的奖惩措施,加强了作业人员和各级管理人员的责任心。
2.运行效果:a.发电机整套风压试验:#1机发电机整套风压时,折算为漏氢气量为4.36m3/d;#1机发电机整套风压时,折算为漏氢气量为 3.45m3/d。
实现了发电机漏氢创精品的目标。
b. #1机168小时运行时,发电机漏氢量始终低于6m3/d。
四.结束语总而言之,影响发电机漏氢量的因素很多,在制造的过程中定子绕组水路和转子的严密性要进行严格控制;运行时要注意调整密封油压,使密封油压与发电机内气体压力的压差维持在0.085±0.01MPa,并能随时跟踪,注意密封瓦氢空侧的油压时刻保持平衡。