糠醛精制装置用能存在的问题及优化
糠醛精制装置存在的问题及其优化

摘要 : 针对 荆门石化糠醛精制装置生 产中存在 的主要 问题提 出了优化 措施 。轻套 糠醛 装置适 合较 大溶 剂 比, 较高 的抽 提温 度 生产 ; 重套 糠醛装置适合较小溶 剂比 , 很高 的抽提 温度生产。防腐方 面主要 落实 针对糠 酸和环 烷酸 的防腐措 施 。有效 降低 抽 出液一次蒸发塔压 力 , 既能更充分 回收溶剂 , 降低糠 醛剂耗 , 又有利于 节能 。经 过一 系列 降剂耗T 作 , 5个 月荆 门石化轻 重 近 两套糠醛精制装置溶剂 消耗已经下降到 10k/ 。 . gt 关键词 : 醛精制 ; 糠 互溶 温度 ; 腐蚀 ; 溶剂消耗
we e p o o e .T e f ru a e ii g u i f rp o e sn i h r c i n h ud b p r t d a r e o v n a i a d hg e r rp s d h u f r l f n nt o r c s ig l tfa t s s o l e o e a e t l g rs le tr t n ih r r n g o a o
2 n t u e o e ia a d P a m a e t a e h o o y,J n c u Unv r i fT c n l g I s i t f Ch m c l n h c u i l c n l g t r c T ig h ie st o e h o o y,J n me 4 0 0, i a y ig n 4 8 0 Chn )
v n o s mp i n h s d o p d t g tf r h w o f ru a e i ig u i f i g e tc n u t a p e o l k / o e t u f r l f n nt o n me e r c e ia Co o r 0 t r n s J n P to h m c l mp n u ig n a — a yd r e r n
糠醛装置腐蚀结焦原因分析及预防措施

糠醛装置腐蚀结焦原因分析及预防措施宁守姣(中石化南阳能源化工有限公司ꎬ河南南阳㊀473132)摘㊀要:针对糠醛溶剂精制装置废油换热器(E2136)入口短节泄漏㊁管箱隔板腐蚀㊁隔板丁字筋变形㊁小浮头内漏㊁管束结焦严重等问题ꎬ从结焦机理㊁操作参数㊁检修过程等方面进行分析ꎬ对同类设备提供了可鉴经验ꎮ关键词:糠醛溶剂ꎻ腐蚀机理ꎻ结焦机理ꎻ预防措施中图分类号:TQ050.9㊀㊀㊀文献标识码:B㊀㊀㊀文章编号:1003-3467(2020)07-0045-020㊀前言南阳能源化工有限公司糠醛溶剂精制装置于1997年开工ꎬ装置原设计能力10万t/aꎬ通过几次改造ꎬ处理能力达到了14万t/aꎬ年实际加工量在13万t左右ꎬ加工的原料油为常减压装置生产的减二线㊁减三线㊁减四线㊁减五线及丙烷脱沥青装置生产的轻脱沥青油ꎮ1㊀现状2017年8 9月ꎬ糠醛装置进行了一次改造ꎬ停用废油加热炉ꎬ替换为蒸汽加热器E2136ꎮE2136流程是:压力2.5MPaꎬ温度240~250ħ的蒸汽经过抽出油加热器(E2136)ꎬ走管程ꎬ流向为上进下出ꎬ给壳程的抽出液加热ꎬ出换热器冷凝水的温度225ħꎻ抽出液在换热器内流向为下进上出ꎬ出加热器的温度控制在212~222ħꎮ其控制阀设置在凝结水管线上ꎬ控制抽出液的出口温度ꎮ型号为:BIU1200-4.0-595-6/19-4IU型管式换热器ꎬ其具体设计参数见表1ꎮ表1㊀E2136换热器具体设计参数项目壳程管程设计压力/MPa3.283.28耐压试验压力/MPa5.35.3设计温度/ħ300300工作介质抽出液2.5MPa蒸汽主体材质Q345R10#㊀㊀注:E-2136为U形管换热器ꎬ换热管规格Φ19mmˑ6000mmꎬ材质10#ꎬ4管程ꎬ换热管根数1704根ꎮ壳程材质Q345Rꎬ壁厚22mmꎬ折流板间距480mmꎬ切口方位垂直ꎮ其操作参数为:管程压力为2.5MPaꎬ入口温度为230ħꎬ出口温度为225ħꎮ管程介质主要成分是蒸汽㊁凝结水ꎮ介质流向为上进下出ꎮ壳程压力为0.4MPaꎬ入口温度180ħꎬ出口温度220ħꎻ壳程介质为糠醛和蜡油ꎬ介质中含有环烷酸ꎬ酸值约1mg/gꎮ介质流向下进上出ꎮ换热器E2136于2017年9月投入使用ꎬ到现在已运行14个月ꎮ2018年10月18日1:50发现E2136入口短节泄漏ꎬ对管箱隔板腐蚀㊁小釜头内漏㊁隔板丁字筋变形等问题逐项检修ꎬ装置投用后经过各种操作调整ꎬ换热器出口温度也只能到207ħꎬ达不到220ħꎬ影响产品质量ꎮ2018年11月21日打开发现结焦比较严重ꎬ换热器管束随着温度的升高结焦越严重ꎮ管束下方结焦严重ꎬ并发生严重蜂窝状腐蚀ꎬ腐蚀在管束直管和回弯头处均存在ꎮ管束上方无明显结焦ꎬ无明显腐蚀ꎮ壳体下方存在轻微坑状腐蚀ꎬ壳体上方无明显腐蚀ꎮ根据上述现场设备分析ꎬ本次管束泄漏主要存在于管束下方ꎬ结焦和蜂窝腐蚀并存ꎮ2㊀结焦原因分析腐蚀机理:糠醛是无色澄清的油状液体ꎬ常压下沸点161ħꎬ氧化安定性㊁热安定性差ꎮ在溶剂精制的生产过程中ꎬ由于系统内存在水和空气ꎬ在高温的条件下ꎬ糠醛氧化成过氧化糠酸ꎬ糠酸使糠醛颜色由黄色变为棕色或者黑色最后分解氧化缩合成焦ꎮ又能使原料油中不饱和烃氧化成环氧化合物ꎬ环氧化㊀㊀收稿日期:2020-03-01㊀㊀作者简介:宁守姣(1987-)ꎬ女ꎬ工程师ꎬ从事炼油工艺管理工作ꎬ电话:157****3407ꎮ 54第7期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀宁守姣:糠醛装置腐蚀结焦原因分析及预防措施合物在过氧化糠醛酸的作用下ꎬ环氧环裂开聚合成焦ꎬ这就是糠醛装置腐蚀结焦的主要原因ꎮ换热管规格Φ19mmˑ6000mmꎬ壳体内径为Φ1200mmꎬ管程内蒸汽流速0.45m/sꎬ壳程醛㊁油流速为4m/sꎬ由此可知管壳程内介质流速较低ꎬ换热管受到的介质冲刷作用较小ꎮ本次腐蚀主要发生在管束下方ꎬ这是因为壳体内介质成汽液两相ꎬ但在管束下方主要为液相ꎬ糠醛和环烷酸主要集中在下方ꎬ所以下方管束腐蚀严重ꎮ①设备运行初期系统中存在少量糠醛酸在系统中循环ꎬ并在管束下方集聚ꎻ同时由于抽出油系统设备㊁管线材质均已升级为不锈钢ꎬ仅抽出油加热器管束为碳钢ꎬ暴露在循环溶剂的糠醛酸腐蚀中ꎬ并造成碳钢管束初步泄漏ꎮ②管束泄漏初期ꎬ管程内的高压汽水进入壳体内ꎬ糠醛与水作用进一步大量氧化成糠醛酸ꎮ糠醛酸不断生成并累积ꎬ使循环糠醛酸值提高腐蚀加剧ꎻ腐蚀进一步加剧了蒸汽泄漏ꎬ促进了糠酸的形成ꎮ③在换热器壳体下部液相糠醛及糠醛酸的滞留ꎬ焦粉沉积在管束外壁ꎬ原料中的环烷酸共同作用加剧了结焦及腐蚀ꎬ导致恶性循环ꎮ另外ꎬ在焦垢下的残液发生电化学腐蚀ꎬ造成金属表面的坑状腐蚀ꎮ④废液中含醛量高ꎬ由下部进入换热器后很快在管束下方气化ꎬ糠醛相变对管束产生机械冲蚀ꎬ同时在酸性物质作用下ꎬ加剧了管束的腐蚀ꎮ由上述可知ꎬ换热器管束腐蚀是在糠酸腐蚀㊁结焦腐蚀及相变腐蚀等方面共同作用下形成的ꎻ其中管束材质为碳钢ꎬ不耐糠酸腐蚀ꎬ造成初期蒸汽泄漏是管束腐蚀泄漏的主要原因ꎮ根据以上分析ꎬ管束材质为碳钢ꎬ提高材质等级ꎬ是提高设备运行周期的重要手段ꎮ同时ꎬ可通过优化管壳程介质流向ꎬ防止腐蚀介质集聚对设备的腐蚀ꎬ提高设备运行周期ꎮ3㊀改造方案3.1㊀工艺流程维持原抽出加热器控制方案ꎬ改变管壳程介质流向:废油走加热器管程ꎬ自下而上ꎻ蒸汽走加热器壳程ꎬ自上而下ꎮ改造后换热流程如图1所示ꎮ图1㊀改造后换热流程图3.2㊀设备改造情况原位更新抽出油一次加热器E-2136ꎬ管束材质升级为321ꎻ壳体材质Q345Rꎮ原E-2136设备基础利旧不动ꎬ原换热器壳程利旧ꎬ对内部重新排管ꎮ换热器规格:BES1200-4.0-490-6/19-4Iꎮ换热器入口处蒸汽压力2.5MPa情况下ꎬ面积理论富余量28%ꎻ在换热器入口处蒸汽压力2.6MPa情况下ꎬ面积理论富余量43.5%ꎮ4㊀结论㊀㊀通过糠醛装置精制液用换热器替代加热炉项目在使用中出现的问题可知ꎬ换热器管束腐蚀是在糠酸腐蚀㊁结焦腐蚀及相变腐蚀等方面共同作用下形成的ꎻ其中管束材质为碳钢ꎬ不耐糠酸腐蚀ꎬ造成初期蒸汽泄漏是管束腐蚀泄漏的主要原因ꎮ提高材质等级ꎬ优化管壳程介质流向ꎬ防止腐蚀介质集聚对设备的腐蚀ꎬ才能提高设备运行周期ꎮ本项目的改造为国内同类装置提供了宝贵的经验ꎮ 64 河南化工HENANCHEMICALINDUSTRY㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2020年㊀第37卷。
糠醛精制装置工艺优化降低抽出油溶剂含量

糠醛精制装置工艺优化降低抽出油溶剂含量
魏川林
【期刊名称】《炼油技术与工程》
【年(卷),期】2024(54)1
【摘要】糠醛精制装置受糠醛结焦温度所限,抽出油回收系统经三效蒸发后,汽提塔底温度难以进一步提高。
在加工高芳烃原料时,因溶剂对芳烃溶解性好,产品抽出油
溶剂含量高。
采用抽出液二次加热的方法可以提高抽出油汽提塔底温度,对降低抽
出油溶剂含量效果较好。
通过模拟计算得出安装抽出液二次加热器的最优位置,推
荐设置在三效蒸发塔与闪蒸塔之间,相比无二次加热可以降低抽出油溶剂含量约83.1%。
计算得出汽提塔最优汽提蒸汽用量为塔底抽出油量的5%,汽提塔顶温度和汽提塔底抽出油溶剂含量近似成反比关系,但汽提塔顶温度的提高需要注意塔顶气
中携带油的影响。
小负荷运行或者设计加工量较小的装置,通过设置抽出油循环流程,可提高汽提塔底温度,有利于降低汽提塔底溶剂含量。
通过设置抽出油二次加热、抽出油循环流程,优化汽提塔操作压力、塔顶温度、汽提蒸汽量等,实际运行可以将
抽出油溶剂质量分数控制在小于150μg/g,降低了装置溶剂消耗。
【总页数】4页(P18-21)
【作者】魏川林
【作者单位】山东济炼石化工程有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TQ251.1
【相关文献】
1.降低糠醛精制装置溶剂消耗的途径
2.二段抽提与沉降工艺在糠醛精制装置工业上的应用
3.(DMF法)丁二烯抽提装置降低溶剂精制塔塔顶损失措施
4.糠醛精制抽余油生产环烷基橡胶增塑剂的工艺优化研究
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减少糠醛精制装置污染物排放的技术措施

减少糠醛精制装置污染物排放的技术措施随着经济的快速发展和工业化进程的加快,糠醛精制装置的数量和规模也在不断增加。
糠醛精制装置是一种重要的化工设备,它主要用于生产糠醛,广泛应用于染料、助剂、药品等行业。
糠醛精制装置在生产过程中会产生大量的污染物排放,对环境造成了巨大的影响。
减少糠醛精制装置污染物排放成为当前亟待解决的环境问题之一。
本文将探讨减少糠醛精制装置污染物排放的技术措施。
减少糠醛精制装置污染物排放的关键在于优化工艺流程。
在糠醛精制装置的生产过程中,需要对原料、中间产品和终产品进行多次提炼和分离,这些操作会产生大量的废水、废气、固废等污染物。
针对这些污染物,我们可以采取不同的优化措施。
在提炼和分离过程中采用高效的分离设备,提高分离效率,减少废物的产生;在废水处理过程中采用生物膜法、膜分离法等先进的水处理技术,将废水中的有机物和重金属等污染物去除,达到排放标准;在废气处理过程中采用吸附剂、催化剂等技术,将废气中的有害气体进行吸附和催化分解,减少对大气的污染。
采用先进的环保设备也是减少糠醛精制装置污染物排放的重要技术措施。
在糠醛精制装置的生产过程中,可以安装高效的废气处理设备,如脱硫装置、脱硝装置等,对废气进行深度处理,使废气排放达到国家排放标准;在废水处理方面,可以采用膜分离设备、反渗透设备等高效的水处理设备,将废水中的有害物质去除,达到“零排放”或“循环利用”的要求。
通过采用这些先进的环保设备,不仅可以降低糠醛精制装置污染物的排放,还可以减少对环境的损害,为环境保护作出贡献。
加强管理和监督也是减少糠醛精制装置污染物排放的重要技术措施。
在糠醛精制装置生产过程中,必须严格执行环保相关的法律法规和标准,加强对生产过程的监督和管理,确保生产过程中不会产生过多的污染物排放。
还应加强环保设施的检修和维护,及时发现并排除设施运行中的故障和漏气、漏水等问题,确保环保设施的正常运行,降低污染物的排放。
加强科研创新也是减少糠醛精制装置污染物排放的技术措施之一。
减少糠醛精制装置污染物排放的技术措施

减少糠醛精制装置污染物排放的技术措施【摘要】糠醛精制装置是一种常见的化工设备,但其排放的污染物对环境造成严重影响。
为了减少糠醛精制装置污染物排放,可以通过优化工艺流程、完善系统设备、加强监测与治理、推广清洁生产技术以及引进先进污染治理技术等技术措施来实现。
这些措施不仅可以减少环境污染,还可以提高生产效率和产品质量。
未来的发展方向应该是不断探索新的环保技术,提升企业的环保意识,实现可持续发展。
通过采取这些技术措施,可以有效减少糠醛精制装置的污染物排放,促进环境保护和可持续发展。
技术措施的重要性在于保护环境、减少资源浪费,提升企业形象,是一个重要的发展方向。
【关键词】糠醛精制装置、污染物排放、技术措施、优化工艺流程、完善系统设备、污染物监测与治理、清洁生产技术、先进污染治理技术、环保意识、未来发展方向。
1. 引言1.1 背景介绍糠醛是一种重要的有机化工产品,广泛应用于树脂、涂料、胶粘剂等领域。
糠醛精制装置是生产糠醛的重要设备之一,但在生产过程中会产生大量的污染物排放,严重影响环境质量和人们的生活。
随着环境保护意识的提升和环境保护法律法规的不断完善,减少糠醛精制装置污染物排放已成为当前亟待解决的环境问题之一。
为了有效减少糠醛精制装置污染物排放,需要采取一系列技术措施,包括优化工艺流程、完善系统设备、加强污染物监测与治理、推广清洁生产技术以及引进先进污染治理技术等。
这些技术措施将有助于提高糠醛精制装置生产效率,降低环境污染,促进糠醛产业持续健康发展。
本文将详细介绍减少糠醛精制装置污染物排放的技术措施及其重要性,探讨未来发展方向,以期提升环保意识,建设更加清洁美丽的环境。
2. 正文2.1 优化糠醛精制装置工艺流程优化糠醛精制装置工艺流程是减少污染物排放的重要措施之一。
可以对糠醛精制装置的原料、中间产品和废水进行综合利用,实现资源的最大化利用,减少废弃物的排放。
优化反应条件和操作参数,降低能耗,减少废气中污染物的排放。
糠醛精制装置糠醛非正常消耗原因分析及对策

c u e y n n n r l a r i g o h e ie i x r c e io r ia e o e y r t g t we n e h n t be o e a i n a s d b o o ma r n ft e r fn d o l c y ,e t t d o l rd a n g fd h d a i o a n ru d r e u s a l p r t t o
2 1年 明 02
Ag 02 u2 1
润 滑 油
L R C TNG O L UB IA I I
第 2卷第4 7 期
V . 。o oI 7N A 2
文章编号 :0 23 1 ( 0 2 0 —0 10 10 —1 9 21 )40 6 — 4
糠 醛精 制装 置糠 醛 非正 常消 耗原 因分析 及对 策
.
P a t e r v h tt e f ru a on u p in c n b infc n l e u e y i p o i g t e d g s i g e f c fd g s ig r c i s p o e t a h u f r l c c s m t a e sg i a t r d c d b m r vn h e a sn fe t o e a s n o i y
收系统 真空 度 。停 工 降 温 过程 中控 制 好 降 温 速度 , 直到换 热 系统温 度 降 到 10℃ 以下 时 再 停 止运 转 , 0
实 施后 有效 地 降低 了糠 醛消耗 。
3 实施措施 前后 装置 糠醛 消耗变 化状 况
醛 的氧化反 应作 用 , 因此 能 防止 糠 醛 氧化 。从 2 1 00 年 3月开始 往水 溶液 系统 注人 K Q一1缓 蚀 阻焦 剂 ,
糠醛精制装置中的糠醛消耗分析及降耗措施

设 备泄 漏造 成 的糠醛 消耗 是 不可 预测 的 , 特
作者简介 : 赵斌 ( 92 , , 17 一)男 工程师 ,9 4年毕业于沈 阳化丁学 19
别 是 糠 醛 冷 却 器 、 出 液 回收 系 统 的 工 艺 管 线 、 抽 加
院高分子化工专业 , 现从事润滑油生产的工艺管理工作。
气 。 回 收溶 剂 要 加 热 到较 高 的温 度 , 以在 蒸 发 所 塔 、 提 塔 、 燥 塔 顶 设 有 冷 却 系 统 , 却 系 统 的 汽 干 冷
负 荷 是 按 照 装 置 正 常 状 态 进 行 设 计 的 ,而 在 装 置
波 动过程 中, 时常处 于非正常状态 , 造成塔顶冷却
2 2 糠 醛 的 正 常 消 耗 分 析 .
2 2 1 糠 醛 在 回 收 过 程 中 的反 应 、 解 及 氧 化 .. 裂
加 热 炉 进 料 的组 成 不 稳 定 , 易 发 生 超 温 的 现 象 , 容
这 也 加 剧 了糠 醛 的损 失 。
2 2 3 操 作 波 动 造 成 的 糠 醛 消 耗 。.
Ab t c:T e c n u t n o h u f r l r f i g a p r t s wa n l z d a d t e a n r l s a t h o s mp i f t e f r a e n n p a au s a ay e r o u i n h b o ma
此糠醛发 生氧化 、 合反应 , 生大量焦子 。 缩 产
2 2 2 开 、 工 过 程 中 的 糠 醛 消 耗 .. 停
改造 和加 强工艺管理 , 使糠 醛消耗不断 下降 , 但与
国 内先 进 装 置 相 比 , 然 有 一 定 的差 距 。 仍
减少糠醛精制装置污染物排放的技术措施

减少糠醛精制装置污染物排放的技术措施1. 引言1.1 研究背景繁多增加了排放污染物的数量和种类,对环境造成了严重的影响。
如何减少糠醛精制装置污染物排放已经成为一个亟待解决的问题。
为了保护环境、促进可持续发展,科研人员们积极探索各种技术措施,希望能有效降低糠醛精制装置污染物排放,减少对环境的影响。
糠醛精制装置是一种重要的工业装置,广泛应用于糠醛生产过程中。
糠醛精制装置在生产过程中会产生大量的污染物,包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。
这些污染物对大气环境、水域和土壤造成极大的污染,严重危害人类健康和生态环境。
研究如何减少糠醛精制装置污染物排放,成为当前研究的重点之一。
通过引入先进的净化技术、优化生产工艺等措施,可有效降低糠醛精制装置污染物排放,实现生产过程的清洁生产,保护环境,促进绿色发展。
【研究背景结束】1.2 研究目的研究目的:本研究旨在探讨如何减少糠醛精制装置的污染物排放,提高环境保护水平,保障人民身体健康。
糠醛精制装置在生产过程中会产生大量的污染物,如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等,严重影响周围环境的空气质量。
通过技术措施的研究和实践,希望能够找到有效的方法来降低糠醛精制装置污染物排放,减少对环境的破坏,为可持续发展提供技术支持。
通过本研究的开展,也可以为类似工业设备的污染物治理提供借鉴和参考,促进环保产业的发展,推动绿色发展理念的落实。
通过不懈的努力和实践,实现减少糠醛精制装置污染物排放的目标,为建设美丽中国贡献力量。
2. 正文2.1 原理介绍减少糠醛精制装置污染物排放的技术措施是一项重要的环境保护工作。
为了更好地实现这一目标,首先需要了解糠醛精制装置污染物排放的原理。
糠醛精制装置主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机化合物等。
糠醛精制装置在工业生产中,主要通过燃烧和化学反应产生大量的废气。
这些废气中含有大量的有害气体和颗粒物,对环境和人体健康造成严重危害。
减少糠醛精制装置污染物排放,需要深入了解其形成机理和排放规律。
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目的 维 持 塔 -8 底 温 在 100~105℃
加工减四线、轻脱油, 维 持 塔 -1 顶 温 >120℃ 燃 料 油 循 环 温 度 维 持 在 90℃ 控制抽出液汽提塔液位
春、夏、秋 冬天
倒油扫线,其他临时吹扫
4.3.1 调节换-2 壳程副线阀开度 糠醛精制重套装置生产轻脱沥青油和加工减
四 线 原 料 时 , 塔 -1 顶 温 分 别 要 求 在 125~130℃ 和
①轻重两套装置同时满负荷生产时,抽出液溶 剂 回 收 系 统 一 次 蒸 发 率 不 到 30%,大 量 的 糠 醛 溶 剂
需通过加热炉加热从二次塔蒸出,燃料消耗多。 ② 糠 醛 轻 套 装 置 加 热 炉 节 能 改 造 后 热 效 率 达 到 88% 以上, 但糠醛重套装置 2 台加热炉热效率不到 80%,热 效 率 低 ,燃 料 消 耗 大 。 ③装 置 1.0MPa 蒸 汽 、 自产蒸汽用量和低温余热没有充分利用,致使糠醛 装 置 1.0MPa 蒸 汽 用 量 大 。 ④循 环 水 利 用 不 充 分 ,造 成了一定的浪费。 ⑤装置部分电机机组效率偏低, 或机泵选型大,电耗高。
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中外能源 SINO-G第 15 卷
糠醛精制装置用能存在的问题及优化
郑 军,黄 灏,何武章,刘 毅
( 中 国 石 化 荆 门 分 公 司 , 湖 北 荆 门 448002)
摘 要 荆 门 石 化 糠 醛 精 制 装 置 分 轻 、 重 两 套 , 采 用 “ 两 头 一 尾 ” 的 生 产 工 艺 ,2007 年 进 行 流 程 优 化 和 改 进 后 , 两 套 装 置 综 合
115~125℃ 之 间 。 干 燥 塔 153℃ 的 循 环 糠 醛 经 过 换 - 15(循 环 糠 醛 与 沉 降 精 制 液 换 热 器)、换-2(循 环 糠 醛 与塔-1 底抽出液换热器)取热后,低于塔-1 加工重 质 油 时 顶 温 的 要 求 , 为 此 过 去 常 用 冷 -2 管 程 1.0MPa 蒸汽 加热循环糠醛,以满足 塔-1 加 工 重 质 油 时顶温要求。 经过优化操作,适当开换-2 壳程副线 阀,减少换-2 对循环糠醛的取热,从而在保证塔-1 顶 温 的 同 时 减 少 冷 -2 中 1.0MPa 加 热 蒸 汽 的 消 耗 , 此 方 法 可 节 约 0.3t/h 的 1.0MPa 蒸 汽(见 图 1)。
实际生产中采用了以下 3 条途径优化抽出液 溶 剂 回 收 系 统 操 作 , 使 一 次 蒸 发 率 达 到 了 35%:① 提 高 塔-4 压 力 到 0.16MPa,从 而 提 高 二 次 蒸 发 溶 剂 的汽化温度,提高一次抽出液与二次糠醛气的传热 温差,提高塔-3 进料温度 3~5℃;②通过调节塔-6 顶冷却器温度,使塔-6 处于微负压状态操作,从而 使 塔 -3 压 力 由 0.075MPa 降 至 0.05MPa; ③更 换 萃 取 塔(塔-1)抽 出 液 与 一 次 糠 醛 气 换 热 器(换-3),增 大 换 热 面 积 90m2, 以 充 分 取 走 一 次 糠 醛 气 冷 凝 热 , 进 一 步 降 低 塔-3 压 力 至 0.04MPa。 4.2 重套糠醛精制装置加热炉节能改造
系统循环糠醛总量决定,循环糠醛总量越大,气相
糠醛提供热量越多,自产蒸汽产量就越大;反之亦
然。 装置自产蒸汽一部分外送罐区加热,一部分经
加 热 炉 过 热 到 300℃ 后 用 于 各 汽 提 塔 汽 提 。 各 汽 提
塔汽提蒸汽量分布见表 3。
表 3 汽提塔汽提蒸汽量分布
设备名称 塔-2(Q、Z)①
第1期
郑军等. 糠醛精制装置用能存在的问题及优化
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的 二 效 三 塔 工 艺 ,由 于 干 燥 塔(塔-6)公 用 ,致 使 两 套装置同时满负荷生产时抽出液一次蒸发塔 (塔- 3) 压 力 最 高 达 到 0.075MPa, 一 次 蒸 发 率 不 高 , 大 量 的糠醛由加热炉提供热量在抽出液二次蒸发塔 (塔-4)中 回 收 。 糠 醛 装 置 塔-3 蒸 发 率 不 足 30%,而 塔-4 蒸 发 率 达 60%以 上 ,两 塔 蒸 发 比 例 不 太 理 想 , 因此抽出液加热炉负荷大,燃料消耗多。
装 置 1.0MPa 蒸 汽 主 要 用 于 加 热 、 伴 热 、 扫 线 、 往复泵动力、消防等方面(见表 2)。
表 2 装 置 1.0MPa 蒸 汽 消 耗 情 况
用途 换-14 加 热
换-2 加热
换-6 加热 蒸汽往复泵
伴热 伴热及防凝
临时扫线
耗 量 /(t·h-1) 0.8
0.3
0.1 0.5 0.5 1.5 0.8
2008 年 4 月 ,对 糠 醛 装 置 重 套 2 台 加 热 炉 进 行 节能改造。 措施包括:①增加一套空气预热系统;② 更 新 加 热 炉 燃 烧 器 。 通 过 改 造 ,烟 气 温 度 由 300℃降 至 150℃ , 加 热 炉 炉 膛 温 度 下 降 80℃ , 烟 气 氧 含 量 控 制 在 2%~4%,加 热 炉 热 效 率 达 到 92%以 上 ,瓦 斯 单 耗 下 降 了 6.6kg 标 油/t。 当 然 ,2008 年 荆 门 石 化 瓦 斯脱硫系统投用后,瓦斯发热值得到提高对降低瓦 斯单耗也起到了一定作用。 4.3 减 少 1.0MPa 蒸 汽 和 自 产 蒸 汽 用 量
4.3.2 完全用精制油加热原料
原 料 进 脱 气 塔(塔-8)预 处 理 前 ,需 要 1.0MPa 蒸
汽 在 换 -14 中 加 热 到 100~105℃ , 这 样 无 谓 消 耗 部
分 蒸 汽 。 2007 年 ,将 轻 、重 装 置 换-14 的 加 热 蒸 汽 全
部改为精制油加热,此举在满足原料预处理温度前
利用塔-5 抽出油余热进行换热流程优化投入 生 产 后 , 塔 -7 进 料 温 度 提 到 70℃ , 塔 -7 吹 汽 量 随 之 降 到 1200kg/h 即 可 满 足 生 产 ,减 少 吹 汽 量 250kg/ h,同 时 冷-5 循 环 水 量 也 下 降 了 20t/h。 4.3.4 减少伴热蒸汽
2010年 第 15 卷
溶 液(温 度 38~45℃,流 量 3t/h 左 右 )进 脱 水 塔 后 ,全 靠 0.3MPa 过 热 蒸 汽 提 供 热 量 回 收 糠 醛 , 用 掉 自 产 蒸 汽 达 1450kg/h。 为 此 ,2008 年 新 增 一 台 利 旧 换 热 器使之进行热交换,如图 2 所示。
能 耗 降 至 26.04kg 标 油 /t , 但 仍 偏 高 。 对 其 能 耗 结 构 进 行 分 析 后 , 发 现 装 置 存 在 抽 出 液 溶 剂 回 收 系 统 一 次 蒸 发 率 不 到 30% , 大 量 的 糠 醛 溶 剂 需 要 通 过 加 热 炉 加 热 从 二 次 塔 蒸 出 ; 重 套 装 置 2 台 加 热 炉 加 热 效 率 不 到 80% ; 装 置 1.0MP 蒸 汽用量大,自产蒸汽和低温余热没有充分利用;循环水利用不充分;部分电机机组效率偏低等问题。 通过提高抽出 液 溶 剂 回 收 系 统 一 次 蒸 发 率 、 对 重 套 糠 醛 精 制 装 置 加 热 炉 进 行 节 能 改 造 、 减 少 1.0MPa 蒸 汽 和 自 产 蒸 汽 用 量 、 冷 却 器 循 环 水 串 级 使 用 、 电 机 安 装 变 频 调 速 器 和 切 削 叶 轮 等 一 系 列 节 能 技 术 措 施 的 实 施 ,2009 年 1 ~5 月 , 轻 、 重 两 套 糠 醛 精 制 装 置 综 合 能 耗 降 至 17.27kg 标 油 /t , 同 比 2007 年 下 降 了 33.68% , 达 到 中 国 石 化 系 统 同 类 装 置 先 进 行 列 。
关键词 糠醛精制 能耗 优化措施 效果
1 前言 中 国 石 化 荆 门 分 公 司(以 下 简 称 “ 荆 门 石 化 ”) 糠
醛精制装置分轻、重两套,溶剂回收系统为二效三 塔工艺,水溶液回收系统两套共用,即“两头一尾” 的 生 产 工 艺 。 2002 年 荆 门 石 化 对 糠 醛 精 制 轻 套 装 置精制液溶剂回收工艺进行了技术改造,运用精制 液冷却—沉降—分离溶剂—换热回收溶剂的降温 沉 降 工 艺 [1], 装 置 能 耗 为 31.69kg 标 油/t; 重 套 装 置 主 要 配 合 加 氢 改 质 装 置 生 产 HVI Ⅱ类 基 础 油[2]。 通 过加热炉节能改造、改进工艺流程、优化操作条件 等 措 施 ,2007 年 两 套 装 置 综 合 能 耗 降 至 26.04kg 标 油/t, 装置处理量有所提高, 产品质量和收率也得 到了一定改善,但和国内同类装置相比,装置能耗 仍 然 偏 高 ,主 要 表 现 在 燃 料 、1.0MPa 蒸 汽(来 自 动 力 管网)、循环水以及电的消耗上。 2 装置用能结构分析
塔-5(Q、Z)①
塔-7 塔-8(Q、Z)①
汽 提 量 /(kg·h-1)
目的
400~500
降分压,随处理量加大而变大
500~550
降分压,随循环糠醛量加大 而变大
1450
提供脱水塔热量
300
提供原料部分热量
注:①Q 表示轻套装置,Z 表示重套装置;下同。
从表 3 可见,通过有效降低汽提蒸汽量,糠醛
百 分 比 ,% 82.37 15.98 9.06 4.65 0.73 0.08 - 12 . 86 100
4 优化措施及效果 4.1 提高抽出液溶剂回收系统一次蒸发率
荆门石化糠醛装置溶剂回收仍沿用最初设计
作 者 简 介 : 郑 军 , 工 程 师 ,1997 年 毕 业 于 江 汉 石 油 学 院 石 油 炼 制 专业,现主要从事糠醛装置生产管理工作。 E-mail :zhengjun70534@
春 秋 两 季 气 温 在 20~28℃时 , 通 常 把 装 置 蒸 汽 伴 热 关 掉 一 半 ; 夏 季 气 温 往 往 在 30℃ 以 上 , 停 掉 装 置绝大部分伴热。 这样装置用于伴热的蒸汽每年约 可 节 约 40%。 4.4 冷却器循环水串级使用,降低循环水消耗