基于PLC的煤矿副井信号操车控制系统设计
用PLC改造立井井口操车、信号系统

一 安 全 门打 开 , 下摇 台一一 放 下 一 道 阻 车 器 一 放
一 正 向推 动 推 车 机 , 矿 车 推 入 罐 笼 ; 起 一 道 将 抬 阻车 器 一一 关 安 全 门 , 起 摇 台一 一 信 号 显 示 抬 箱 显 示 “ ” 完 成所 有 的操 车 闭 锁 , 以发 出开 车 B, 可
的 是 日 本 三 菱 公 司 F 2一 l 8 R 和 F 2— X 2 X 4 MR, 感 器 采 用 的 是 C 8 传 Y一 2型 的 磁 性 开 关 。
梁 家煤 矿 副 井 操 车 、 号 系 统 是 l 9 信 9 1年 l 0 月 份 投 用 的 , 采 用 的 控 制 形 式 均 为 继 电 器 控 原 制 , 用 以来 问 题 接 连 不 断 。 操 车 系 统 ( 括 阻 使 包 车器、 安全 门 、 台 ) 在 的主 要 问 题 是 闭锁 不完 摇 存 善, 传感 器 ( 银 开关 ) 可 靠 , 统 接 线 复 杂 , 水 不 系 保
孙 君
( 矿 集团粱g煤矿 山东 龙 口 2 50 ) 龙 - 6 7 0
摘要 : 文章 介 绍 了采 用 P C和 磁 接 近 开 关 相 配 合 的 立 井 井 口操 作 、 号 系 统 的 工 作 原 理 、 L 信 系
统 编 程 和 改 造 后 的 系统 优 点 。
关 键词 : 车 系统 操
《 煤矿 安 全 规 程 》 信 号 、 车 闭 锁 的 具 体 要 求 , 对 操 掌 握 在 信 号 、 车 过 程 中 电 磁 阀 的 状 态 , 而 画 操 从 出梯 形 图 再 将 梯 形 图 转 换 为 语 句 , 入 P C即 输 L
可。
P C就是 可 编程 控 制 器 , 要 由 C U 输 入 / L 主 P 输出、 电源 和 程 序 存 储 器 R AM 组 成 。按 照 其 输 出形 式 的 不 同 可 分 为 继 电 器 ( 、 管 型 ( 、 R) 晶 T) 三 端 双 向可 控 硅 开 关 元 件 输 出 型 ( ) 负 载 可 分 为 S ,
基于PLC控制器的矿井副井提升信号系统的设计

关键词:PIE;提升机;提升信号;设计
中图分类号:TD214;TN710 Design of the
文献标识码:A
文章编号:1674—6236(2011)08—0081—02
on
mine
auxiliary hoisting signal system based PLC controller
) SUN Zhen.wei.YUAN Guiding
is帅important operation
part of mine auxiliary hoisting
electronic control system.and
working performance
will directly affect the safe hoisting
of the elevator,even
【3】高晶,陈涛,常明.一种新型传感器在CO:焊数据采集中的 应用【J】.焊接技术,2010,39(9):51—53.
GAO type
Jing,CHEN Tao,CHANG Ming.C02 weMing in
of
a
new
sensor data
acquisition
application叨.Welding
稿件编号:201101097
Fig.1
下捌热m瓤勰Iຫໍສະໝຸດ 井底 信号箱陬习王
信号 输出
图l矿井副井提升信号系统设计框图
Design diagram of the mine auxiliary hoisting
signal
system
PLC控制器131是整个系统的核心部分。具有功能变化灵 活、编程简单,自动检测故障点,噪音低。可靠性高,抗干扰能
基于PLC的煤矿架空乘人缆车控制系统设计

基于PLC的煤矿架空乘人缆车控制系统设计随着现代科技的发展,传统的煤矿架空乘人缆车已经被新技术所代替。
这些技术不仅提高了煤矿的效率,同时也提高了煤矿工人的安全保障。
其中,基于PLC的煤矿架空乘人缆车控制系统就是一种新型技术。
该系统是一种基于可编程逻辑控制器(PLC)的控制系统,它利用传感器和执行器与设备进行交互,实现对煤矿架空乘人缆车的全面控制。
PLC控制器可根据需要进行编程、监控数据和执行操作,从而确保矿车的安全运行。
该系统的主要工作原理是通过一系列的传感器和执行器来检测和控制车的运行状态。
当乘坐者乘坐矿车时,矿车会进入控制区域,经过检测后,PLC集成控制台会自动控制矿车的发动机、加速器、传动装置等,确保矿车可以安全平稳地行驶。
受控制的参数除了常规的车速和方向之外,还包括载重量、车床的倾斜角度以及车辆的爬升和降降等情况。
在必要的时候,控制器也可以自动停止车辆,以防止事故的发生。
基于PLC的煤矿架空乘人缆车控制系统的设计涉及到机械、电子、自动化控制和安全保障等多个领域。
除了好的硬件平台和软件应用之外,设计过程中还需考虑诸如矿井环境等方面的因素,在确保性能的同时,也要保证系统的稳定性、可靠性和安全性。
在系统监测和控制方面,系统集成控制台需要向操作员提供各种可视化和语音提示,以便及时处理设备故障或异常情况。
同时,控制台也具有数据存储和传输等其他功能,以便数据记录和监测,便于日常或管理人员进行报表分析和维护保养。
总之,基于PLC的煤矿架空乘人缆车控制系统的设计,为现代化的煤矿运营带来了新的解决方案。
它有助于提高煤矿的安全控制、减少操作员的劳动强度和提高工作效率。
在实际应用中,这种系统将成为提高煤矿安全和生产效率的重要手段。
副井出车信号PLC控制研究

33 传感器不经中间继电器直接带动语音箱 ,由于语音箱 的工作电 623 由于 改 造 前 安装 位 置不 当 和维 修 不 到 位 等 因素 , 使 传 感 器 和 . .. 致 流 已经 接 近传 感 器 触 点 的 额 定 电 流 , 致使 传 感 器 损 坏 率 较 高 。 磁钢经 常损坏 , 造后使 用至今从未损 坏 , 年 可节约维修 费用约 4 改 每
62 9 0UT Y1 5
出车传感器采用现有的操 车系统下安全 门开传感器 , 该传感采用 直 流 2 V 电压 , 格 便 宜 , 全性 能 高 , 线 部 分 不 需 作 任 改 动 , 要 4 价 安 接 只
1 项 目实 施 的范 围
该 项 目适 用 于 副 井 上 下 口 出车 、地 面 主 要 交 叉 道 口 自动 控 制 系
ห้องสมุดไป่ตู้
了使 用 的 简 易性 、 实用 性 和 优 越 性 , 升矿 井 安 全 系数 。 证 矿 井运 输 安 全 。 提 保
【 关键词 】 出车 ; 信号 ;L P C控制 ; 究; 井 研 副
0 前 言
在 倾 斜 巷 道 中 。 用 绞 车提 升 物 料 和 机 械 运 送 人 员 一 般 分 别 在 两 采 在 程 序 中加 以完 善 即可 。输 出部 分 将 操 车 系统 P C的 空 余 Y1 L 5输 出 个 不 同 的 巷 道 中 , 殊 情 况 下 也 可 在 同一 巷 道 内 , 然 这 样 增 加 了 斜 特 虽 点 定 义 成 出 车 输 出 , 它来 驱 动 容 量 较 小 的 中间 继 电 器 K 再 由 中 间 由 A, 巷 的 不 安全 性 , 是 采 取 特 殊 的 使 用 方 法 和 规 范 的 管 理 , 过 实践 证 但 经 继 电 器 控 制语 音 报警 装 置 。在 P C程序 中专 业 术 语 为 : L 明也 是 可 行 的 , 文 介 绍 了 轨道 绞 车与 架 空 乘 人 器 在 同一 倾 斜 巷道 内 本 6 91 LDI Xl 1 如何 安 装 与 使 用 。
基于PLC高压变频技术的副井电控系统改造

果。
( 稿 日期 :0 9—1 —1 ) 收 20 1 7
7 )具备主动和被 动安全 保护相结 合 的多重保护措 施 , 如采用压力传感器 对液压 系统 的油路情况进行 动态 检测 , 检
测 值 进 入 P C, 上 位 机 显 示 出 油 路 的 出 油 、 L 在 回油 及 油 路 堵
( )对于安装胀套 的轴和孑 , 2 L加工精度不需要像过盈 配 合那样要求 高精度 的制造公差 。 ( )安装胀套 时无 须加热 、 3 冷却 或加压设 备 , 只需将螺 栓按要求的力矩 拧紧即可进行调整 , 能方便地实现刚性精确 的联接以传递扭矩 。 ( )结构简单 , 4 不受工况限制地安装 和拆卸 。
具有零速 电气安全的被动保 护功能 , 满足 《 在 煤矿安全
规程》 规定 的前 提 下 , 有 电 气安 全 制 动 功 能 。 具
( )监控系统 3 上位计算机可显示提升机各运行参数 , 监控 系统采 用多 画面实时控制 , 多参量数值及 曲线显示 、 记录 , 各种故 障的报
警及 记 录 。
2 应 用 效 果
J l7— R 1 6型 电动机 , 电动机功 率 20 k 电压等级 6k , 0 W, V)
采用 T D系列 电控系统调速 , T K电控 系统是 国家现已 K 因 D
自2 0 0 8年 l 2月投 人运行 以来 , 高压 电源 真空柜 、 高压
变频 调速柜 、 主令控制柜 , 操作台没有 出现故障 , 制系Hale Waihona Puke 实 控・14・ 0
煤
矿
机
电
21 00年第 3 期
煤矿副井井口操车系统及信号的自动化控制

( 6 ) 打点点数 : 本次 、 前次 、 前前次数码记 忆显示 ; ( 7 ) 操车设 备运行 及罐 笼位 置安全 互相 闭锁 ( 符 合《 煤矿安全规程》 ) ;
的安全 门、 摇 台、 阻车器进 行控制 , 这里不再详细绘出。 ( 2 )当安全 门、 摇 台、 阻 车器依 次关 闭好后 , 装在
( 2 ) 半 自动 、 手动 、 检修控制选择方 式 ;
( 3 ) 提人 、 提物 、 提大件提升选择方 式 ;
( 4 ) 操 车设备运行状况指示 ;
合、 摇 台开合 、 阻车器开合、 上下井 口 及 车房 间的通信和电气闭锁原理 , 以达到《 煤矿安全规程》 第3 8 4条的规定。
关键词 P L C 电 气 闭锁 继 电器 文献标识码 安全 门 摇 台 阻车 器 B d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 5—2 8 0 1 . 2 0 1 3 . 0 2 . 1 2 8 中图 分 类 号 T D 6 3 9
发不 出开 车信号 ; 安全 门关闭后才能 发 出开车信号 ; 发 出开车信号后 , 安全 门打不开 。井 口、 井底和 中间运输 巷都应设置摇 台, 并与罐笼停 止位置 、 阻车器和提升信 号 系统联锁 : 罐笼未到位 , 放不下摇 台 , 打不开 阻车器 ; 摇 台未抬起 , 阻车器未关闭 , 发不出开车信号 。井 口和 井底使用罐座 时 , 必须对罐座设置闭锁装置 , 罐座未 打
基于PLC的煤矿井下监测系统设计

基于 PLC的煤矿井下监测系统设计摘要:利用集成电路及电子信息技术实现对煤矿开采环境的准确监控,是保证安全开发和利用煤气资源的重要方法,然而受限于煤矿开采环境限制,通常煤矿工作人员井下作业时间较长,监控设备对功耗、作业时间及信号传输稳定性等具有很高要求。
因此,有效利用现代电力电子技术优化改进煤矿井下监测系统,保证监控设备运行的可靠性、物理参数采集的准确性和数据传输的稳定性,是推进煤矿行业健康持续发展的关键。
关键词:PLC;煤矿井下;监测系统;系统设计1对PLC技术的介绍PLC技术的中文意思是可编程性控制器,通过这种控制器可以实现设备的智能化控制,与传统的单片机技术相比较,其控制能力更高,PLC控制技术由中央处理单元、存储器以及逻辑运算组件等构成。
而且该技术可以由用户自行进行程序设计,兼容性较强,通过组合不同的控制器可以发挥更大的作用。
该技术最早出现在美国,经过几十年的发展技术已经相当成熟,但是随着其他技术的发展需要积极与其它技术进行融入,以发挥更大的应用价值。
PLC技术之所以可以在工业领域发挥巨大的作用,离不开其卓越的技术优势。
主要的优势有以下几点:一是成本低,PLC技术与设备进行融合,如果其造价太高就会降低企业的利益,但是控制器的性价比非常高;二是通用性强,可以通过更改指令操控其运行,而且编程学习比较简单,具备电气知识以及简单文化能力就可以学会编程技术;三是PLC技术的稳定性较强,对应用环境的没有太大的要求,具有极高的适应性,而且厂家在生产时都有严格的标准,同系列的产品可以兼容使用。
2分析PLC的煤矿井下监测系统设计2.1井下排水监测系统设计2.1.1硬件架构在系统的硬件组成中,包含实现监控的各种传感器,对于传感器的选择,要进行温度、流量、压力、真空度等参数的检测,传感器检测的精度对于系统的控制具有重要的影响,对于传感器的精度,需综合考虑系统的控制及成本进行选择。
系统采用西门子S7-300PLC作为控制中心,实现对井下排水系统的监控。
基于PLC的煤矿自动装车控制系统

四川工程职业技术学院毕业设计论文指导老师:张 * * 专业班级:11级楼宇班* *** *学 号:************煤矿自动装车控制系统摘要:通过学习的PLC知识,以及查阅相关资料,利用PLC设计出一个基于PLC的自动装车系统。
目前与之类似的系统在沙石场,煤矿场和其他非煤矿场已经开始大量运用,但由于技术问题并未全面普及,而本论文是设计一款煤矿自动装车系统。
与煤矿自动装车控制系统相近的系统在我国大部分煤矿场和非煤矿产业都有相应的运用,但是都处于半自动状态,需要很多人手操作,这样比较费人力和物力,不利于生产效率的提高。
本文设计的煤矿自动装车系统可以对此进行改观。
该系统是将煤矿等矿物用传送带形式传送到一大型存储器内,车辆到达存储器下方自动开始装车,达到一定重量自动停止装车,具有一次称量、一次装载、速度快、精度高等特点。
整个系统利用西门子S7-200实现自动控制,西门子S7-200是一款结构简单、价格适宜、运用普遍的控制软件,用它作为该系统的控制核心比较合理。
该系统在理论上已实现全自动装车效果,也达到了这次设计的要求。
但在实际生产运用中还存在一些不足,不过我相信,在科学技术日益更新的情况下,将来解决相关技术难题后,该系统会得到优化加强并广泛运用。
关键词:自动装车系统、传送带、存储器、西门子S7-200、控制核心、设计要求、全自动Abstract: by learning the knowledge of PLC, and access to relevant information, using PLC to design an automatic loading system based onPLC. At present, the similar system in the quarry, mine field and other non coal field has been widely used, but due to technical problems have not been popularized, and this thesis is to design an automatic loading systemin coal mine.And the coal mine automatic loading control system similar to the system areused in most coal mines in our country and non coal industry,but in thesemi automatic state, requires a lot of manual operation,so the cost of manpower and material resources, is not conducive to the improvement of production efficiency. Automatic coal loading system is designed in this paper can make change.The system is the coal and other mineral belt conveyor to form a largememory, vehicle arrival memory below the automatic start loading, reached a certain weight automatic stop loading, with a weighing, a loading, high speed, high precision. The whole system uses the Siemens S7-200 to achieve automatic control, Siemens S7-200 is a simple structure,reasonable price, using the control software generally, use it as the control core of the system is reasonable.The system has realized the automatic loading effect in theory, but also has reached the design requirements. But in some deficiencies still exist in theactual production, but I believe that, in the science and technology increasingly updated situation, will solve related technical problems, the system will be optimized tostrengthen and widely used .Keywords: automatic loading system, a conveyor belt, memory, S7-200,Siemens control , design requirements, automatic目录第一章引言 (1)第二章方案设计 (2)2.1、设计题目 (2)2.2、设计目的和意义 (2)2.3、系统组成 (3)2.4、系统控制要求 (3)2.5、系统结构图 (4)第三章硬件部分 (5)3.1、原件选型 (5)3.1.1 PLC可编程控制器的选型 (5)3.1.2 电机的选型 (6)3.1.3 接触器的选型 (7)3.1.4 光电开关选型 (7)3.1.5 压力控制器选型 (9)3.1.6 电磁离合器的选型和介绍 (9)3.1.7 其他原件选型 (9)3.2、原件清单 (10)3.3、系统电气原理图 (11)第四章软件部分 (12)4.1、程序流程图 (12)4.2、I/O分配表 (13)4.3、程序 (15)4.4、程序调试 (17)第五章设计中存在的问题及解决办法 (21)结论 (22)致谢 (23)参考文献 (24)第一章引言根据课题要求,利用PLC设计一款自动装车系统。
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基于PLC的煤矿副井信号操车控制系统设计
摘要:本文旨在介绍一种基于PLC的煤矿副井信号操车控制
系统设计。
首先,文章介绍了煤矿副井信号操车控制系统的工作原理,并对各种控制传感器及其工作原理进行了阐述。
其次,本文提出了一种基于PLC的煤矿副井信号操车控制系统设计
方案,详细分析了其主要组成部分及其相关技术特点。
最后,本文通过实际应用的例子来说明使用本文所提出的基于PLC
的煤矿副井信号操车控制系统设计方案可以提高煤矿副井信号操车控制系统的可靠性和安全性。
关键词:煤矿副井信号操车;PLC控制系统;控制传感器;
安全性;可靠性
正文:
本文旨在介绍一种基于PLC的煤矿副井信号操车控制系统设
计方案。
首先,煤矿副井信号操车控制系统是一种复杂的系统,它主要由控制开关、报警装置、传感器和控制设备组成。
它的作用是在煤矿车道内部实现信号操车,控制煤矿车辆的行驶方向、速度和距离,确保煤矿工作人员的安全和生产效率。
其次,本文提出了一种基于PLC的煤矿副井信号操车控制系统设计
方案,包括安全网关、系统控制器、传感器和液压控制器等关键组成部分;这些组成部分之间通过控制信号进行通信,可以有效地控制煤矿副井信号操车控制系统。
此外,本文还分析了基于PLC的煤矿副井信号操车控制系统设计方案的优势,包
括高精度、稳定性好、低成本和简单易用等。
最后,本文还通过实际应用的例子来说明,采用本文所提出的基于PLC的煤
矿副井信号操车控制系统设计方案可以显著提高煤矿副井信号
操车控制系统的可靠性和安全性,从而提高生产效率和工作安全性。
在煤矿副井信号操车控制系统的设计过程中,传感器的选择也非常重要。
一般来说,煤矿副井信号操车控制系统会使用光学传感器、红外线传感器和激光传感器等各种传感器来实现运动的检测、安全的监控和报警。
特别是激光传感器,更能够帮助系统获得准确的行车距离信息,有效地提高煤矿副井信号操车控制系统的精准性和可靠性。
此外,在煤矿副井信号操车控制系统的设计过程中,还需要注意液压控制器的设计,以保证煤矿副井信号操车控制系统能够正常工作。
液压控制器是控制煤矿车辆的行驶方向、速度和距离的关键部件,它可以根据系统的控制信号控制液压缸的活塞杆的行程,从而实现对煤矿车辆的控制。
总之,使用基于PLC的煤矿副井信号操车控制系统设计方案
可以有效提高煤矿副井信号操车控制系统的可靠性和安全性,提高生产效率和工作安全性。
但是,在设计过程中,需要考虑传感器的选择和液压控制器的设计,以保证煤矿副井信号操车控制系统的可靠性和安全性。
在实际的煤矿副井信号操车控制系统设计和应用中,还有一些其他重要的考虑因素。
首先,在煤矿副井信号操车控制系统设计中,应当特别关注控制系统的安全性,即能够确保煤矿车辆在行驶过程中始终处于安全状态。
此外,还应该注意煤矿副井信号操车控制系统的可靠性,即系统在长时间使用时依然能够正常工作,并且不会受到任何意外因素的影响。
此外,在煤矿副井信号操车控制系统的设计过程中,还应该注意系统的易用性,因为系统的操作简单易学才能更好地提高煤矿工作人员的工作效率。
因此,在设计煤矿副井信号操车控制系统时,设计者必须综合考虑上述各种因素,特别是安全性、可靠性和易用性,从而确保煤矿副井信号操车控制系统能够按照预期正常工作,有效地提高煤矿副井信号操车控制系统的可靠性和安全性,进而提高生产效率和工作安全性。
此外,煤矿副井信号操车控制系统还应符合国家标准和质量要求,以保证煤矿车辆的正常运行和安全使用。
煤矿副井信号操车控制系统应具有抗干扰能力,即能够克服外部干扰,确保系统的正常运行,从而避免不必要的安全事故。
此外,煤矿副井信号操车控制系统还应具有可靠的远程监测功能,以便全面、准确掌握副井工作情况,实现对煤矿副井信号操车控制系统的及时监测和远程管理。
最后,在煤矿副井信号操车控制系统设计中还要考虑系统的灵活性和可扩展性。
为了能够在将来随时进行技术升级和功能扩展,系统的设计者应充分考虑系统的灵活性和可扩展性,从而确保煤矿副井信号操车控制系统不仅能够满足当前的需求,而且能够适应未来可能出现的变化。
因此,设计煤矿副井信号操车控制系统时,设计者需要考虑各种因素,包括安全性、可靠性、易用性、灵活性和可扩展性,以确保控制系统的质量符合国家标准,能够提高煤矿副井信号操车控制系统的可靠性和安全性,进而提高生产效率和工作安全性。
因此,在煤矿副井信号操车控制系统的设计和安装过程中,应对煤矿副井信号操车控制系统的安全性、可靠性、灵活性和可扩展性进行严格的检查,以确保煤矿副井信号操车控制系统的质量符合国家标准,从而提高煤矿副井的工作效率和安全性。
另外,为了确保煤矿副井信号操车控制系统能够长期有效地运行,应定期对系统进行维护与保养,以免出现不必要的意外情况。
此外,煤矿副井信号操车控制系统的设计者也应注意随着业务的发展,要不断加强系统安全性
以及智能化管理等方面的工作,在系统运行中尽可能发挥出高效率、智能化、安全可靠的优势,使系统能够不断改进与优化,充分满足现代煤矿副井信号操车控制系统应有的功能和要求。
此外,煤矿副井信号操车控制系统的设计者也应注意要不断优化系统的性能、功能以及安全性,使煤矿副井可以更加安全可靠地运行。
同时,应定期对系统进行调整与升级,以确保系统能够有效地运行,煤矿副井信号操车控制系统的安全性和效率可以得到大幅提高。
同时,为了确保煤矿副井信号操车控制系统能够长期有效运行,应对系统中的各种组件和元件进行定期的维护和保养,以减少系统运行中出现的故障,避免出现不必要的安全事故。
另外,还要定期进行相应的人员培训,以便使操作人员能够更好地理解煤矿副井信号操车控制系统的功能和特性,尽可能发挥该系统的最大效用。