变电所越级跳闸事故分析_secret

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一起35kV变电站主变压器越级跳闸事故的分析

一起35kV变电站主变压器越级跳闸事故的分析
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卷第 年



20

6 9 月
AN H U I E L E CT RI C P O W E R

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析
最近,某工业园区的一起低压配电事故引起了广泛关注和深思。

该工业园区是一家大
型企业的生产基地,生产设备不断更新,从原有的低压系统逐步升级成现在的高级低压系统。

2021年5月20日上午11时许,该工业园区的一段低压配电线路发生了越级跳闸事故,导致近200台生产设备停机,损失达600万元。

经调查,该次事故的直接原因是低压配电系统中一根相线和中性线接触不良,积聚了
较高的电压,导致跳闸器突然跳闸。

之所以发生此次事故,主要是由于维护和管理不到位,也与配电设备过时和老化有关。

该企业的低压配电系统原本设计于上世纪80年代,虽经过多年的改造和升级,但难免存在一定的老化问题。

同时,由于过大的负荷压力,绝大部分电缆的额定电压都已经超出
使用寿命,容易导致电气性能逐步衰退。

这些都是导致事故的潜在隐患。

此次事故反映出了企业在低压配电方面维护和管理存在的难题,尤其是老旧设备的管
理和更换,需要加强监管、加强更新设备和技术投入,以提高低压配电系统的安全性、可
靠性和环保性。

同时,此次事故也提醒广大企业要高度重视低压配电系统的安全管理,特别是在配电
系统的投运和使用阶段要严格遵守有关电工安全规程和标准,加强设备日常维护与保养,
提高维修工人的技术水平和安全意识。

在配电系统出现问题时,必须及时排查故障,修复
设备,防止事故的发生。

最后,低压配电系统的检查和维护工作也要与其他安全措施协调配合,如建立火灾预
防和控制措施、做好地面防静电措施、采用可靠有效的漏电保护等,以有效防范低压配电
事故的发生。

一起压板管理不到位引起越级跳闸的事故分析

一起压板管理不到位引起越级跳闸的事故分析

一起压板管理不到位引起越级跳闸的事故分析发表时间:2017-12-01T11:42:08.053Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:赵东风寇丽平[导读] 摘要:某220千伏变电站1号主变1001开关柜断路器本体故障引起1 号主变三侧跳闸、2 号主变低压侧1002 断路器跳闸、10 千伏Ⅰ、Ⅱ母失压,380 伏 1 号站用电、380伏 2 号站用电失压,UPS 交流输入、旁路输入失压,UPS 无交流输出省调 104 通道中断,地调 104 通道中断,分析其原因,并提出整改建议。

(国网博尔塔拉供电公司)摘要:某220千伏变电站1号主变1001开关柜断路器本体故障引起1 号主变三侧跳闸、2 号主变低压侧1002 断路器跳闸、10 千伏Ⅰ、Ⅱ母失压,380 伏 1 号站用电、380伏 2 号站用电失压,UPS 交流输入、旁路输入失压,UPS 无交流输出省调 104 通道中断,地调 104通道中断,分析其原因,并提出整改建议。

关键词:闭锁备自投;联跳分段;UPS失电;原因分析;防范措施一、设备基本概况某220千伏变电站于2009年10月16日,由新疆电建施工投运,1001开关柜生产厂家为新疆新能泰开电气有限责任公司。

1001断路器型号:ZN68-12/T4000-50断路器生产厂家:陕西施耐德宝光电器有限公司,隔离开关型号:GN30S-12Q,隔离开关生产厂家为河南森源电气股份有限公司。

设备运行年限为6年。

二、故障经过及原因分析2.1故障经过3月28日23时56分,某220千伏变电站1号主变1001开关柜断路器本体发生故障,1号主变低压侧过流保护和差动保护先后动作,10千伏分段备自投动作,2号主变低后备保护动作,1号主变三侧断路器跳闸,2号主变1002断路器跳闸,造成10千伏Ⅰ、Ⅱ母失压。

2.2故障前运行方式某220千伏变电站220千伏、110千伏双母线并列运行,1、2号主变并列运行,10千伏单母线分段运行。

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析低压配电越级跳闸是指在低压配电系统中,电器设备所连接的回路中发生故障时,跳闸保护装置跳闸的动作超过了故障所在的回路,导致其他正常运行的回路也被停电的现象。

某楼宇的低压配电系统正常运行,一天突然发生了一起跳闸事故。

经过检查,事故发生在一台空调设备的电路中,该空调设备使用的是A级跳闸保护装置。

由于空调设备本身的过载保护装置故障,导致空调设备在运行时电流超过额定值,引起回路内的线路过热。

而在该回路中,连接着另外一台使用B级跳闸保护装置的冰箱设备。

当线路过热时,A级跳闸保护装置应该及时跳闸切断电源,以防止发生火灾等事故。

由于该设备的过载保护装置故障,导致A级跳闸保护装置动作缓慢,电流持续流过设备,引起回路过热。

当回路过热时,B级跳闸保护装置应该跳闸切断电源,以保护冰箱设备不受损。

在这种情况下,由于A级跳闸保护装置没有及时跳闸,电流继续流过回路中的B级跳闸保护装置,使其跳闸动作。

这样,整个回路内的电源都被切断,导致其他正常运行的设备也断电。

事故发生后,检修人员及时进行排查并更换了过载保护装置故障的空调设备,并修复了A级跳闸保护装置的故障。

通过事故分析,得出了以下教训和改进措施:设备故障检修工作的及时性和质量性需要得到保证。

本次事故的起因是空调设备的过载保护装置故障,如果能够及时发现并更换故障设备,就可以避免事故的发生。

对跳闸保护装置的选择应当根据回路的特点进行合理的配置。

回路内设备的特点、负载情况和使用环境等,都会影响跳闸保护装置的选择。

在本次事故中,A级跳闸保护装置的动作缓慢,导致了整个回路的停电。

可以考虑更换为动作速度更快的装置,以提高系统的安全性。

定期对低压配电系统进行检查和维护工作,以保证设备的正常运行。

低压配电系统是建筑物中电力供应的重要组成部分,对其进行定期检查和维护是防止跳闸事故发生的重要措施。

通过对低压配电系统越级跳闸事例的分析和总结,可以提高人们对低压配电系统的安全意识,促进电气设备的安全运行。

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析
近日,某小区住户家中的电器运行时,突然出现了跳闸现象,经过排查发现,是低压配电箱内的保险丝烧断造成的。

为了查明问题原因,相关工作人员进行了调查分析。

经过查找,发现该小区的低压配电箱实行的是越级跳闸措施,这也是引发问题的主要原因。

越级跳闸措施是为了保证低压侧设备的安全而采取的措施,是在高压侧跳闸无法实现时,低压侧自动跳闸的一种机制。

然而,由于越级跳闸需要依靠设备的运行状态和信号传输等多个因素,并且其跳闸电压范围较窄,因此,一旦出现故障,就会引发连锁反应,造成跳闸频繁,影响供电稳定性。

对于上述问题,电力部门应当采取措施,保障供电质量。

首先,应加强对低压配电箱的检测和维护力度,确保其设备运行状态良好,并及时更换损坏的配件。

其次,应注重提升设备的自我保护功能,通过引入先进的智能控制技术,完善越级跳闸机制,实现弹性断电和部分区域断电等智能化控制,提高抗干扰能力和判断精度,推动该措施的可持续发展和应用。

同时,市民和用户在使用电器和电力设施时,需注意用电规范,避免超载、短路等行为,同时也需积极反馈问题,及时与电力部门联系沟通,协商解决,共同维护电力供应安全和质量。

总之,低压配电越级跳闸是一种重要的保护措施,能够有效防止供电事故的发生,但其承载的责任也非常重大,必须加强管理和运行监控,确保其稳定、可靠地服务于社会需求。

变电站越级跳闸的原因分析及防范措施

变电站越级跳闸的原因分析及防范措施

变电站越级跳闸的原因分析及防范措施摘要:变电站10kV线路越级跳闸一般是由于10kV馈线在发生故障时未能及时跳开馈线开关切除故障,导致主变变低开关跳闸。

本文主要以10kV系统越级跳闸故障为例,首先介绍了越级跳闸表现方式,然后分析了变电站越级跳闸的原因,最后提出了相应的防范措施。

旨在减少线路故障和设备故障的可能性,避免人为因素造成的系统越级跳闸,提高供电的可靠性。

关键词:变电站;越级跳闸;原因;防范引言随着对供电可靠性要求的提高,10kV系统越级跳闸问题日益突出,其中95%以上越级跳闸为10kV线路越级跳闸引发,本文仅对10kV线路越级跳闸进行分析。

为减少此类事件的发生,应针对不正确动作原因进行全面分析,寻找相应的对策。

1越级跳闸概述越级跳闸主要是指在系统发生故障的时候,本应由保护整定优先跳闸的断路器隔断故障,可是却被其他断路器切除了故障。

简而言之,本应该负责阻断故障的断路器没有发挥作用,却被其他断路器以“越级”的形式阻断,这种跳闸就称之为越级跳闸。

随着电力技术的不断发展,开关的种类也在不断增多,变电站应用这些开关时,由于不同开关的保护方式不同,就会因此互相抵触,从而出现越级跳闸的现象。

不同开关之间互相“排斥”,就会造成上级开关跳闸,而本机开关却没有动作,这样的越级跳闸不仅导致故障范围扩大,还会影响人们的正常生活,甚至造成很大的经济损失。

210kV线路基本情况与越级跳闸表现方式10kV线路一般分为三种形式,电缆、架空和前二者的混合形式。

就目前变电站10kV线路越级跳闸形式来看,线路故障越级跳闸会对分支线路造成较大的损害;由于母线越级跳闸,则会影响变电站整体正常运行;主变压器故障越级会造成上级跳闸;二级越级跳闸是最殊的情况。

在10kV线路中发生越级跳闸现象,主要表现在以下方面:①报警铃声响起;②开关出现了跳闸现象,或者信号突然显示“保护”;③跳闸母线的电压和其所接的回路负荷都显示零,随之而来的就是故障录波器会由于越级跳闸而启动。

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析
1. 事故背景:描述事故发生的时间、地点、涉及的配电设备及其参数等基本背景信息。

2. 事件经过:详细描述事故发生前、中、后的一系列事件和行为。

操作人员在处理某个低压配电箱时,由于某种原因忽略了其设置的保护装置导致跳闸,进而引发设备短路等事故。

3. 分析原因:对事件的原因进行分析,并归纳总结。

a. 人为因素:考虑操作人员是否具备足够的专业知识和经验,是否严格按照操作规程进行操作,并提供培训和考核的情况;是否存在疏忽大意、不重视安全的问题。

b. 设备因素:研究设备的设计、制造和维护情况,是否存在设备缺陷、材料老化、设备焊接强度不够等问题。

c. 管理因素:探究管理部门对低压配电设备的检修和维护情况,是否存在管理不严格、人员流动较大等问题,以及管理规程是否与实际操作相符等。

4. 教训和改进措施:根据对事故原因的分析,提出相应的教训和改进建议。

a. 增加操作人员的专业知识和技能培训,加强安全意识和工作纪律的教育;
b. 进行设备定期检修和维护,更新老化设备,确保设备运行状态良好;
c. 建立健全的安全管理制度,加强对低压配电设备的管理和检查;
d. 提供及时有效的技术支持和紧急处理措施培训,以防止事故的发生和扩大;
e. 引入先进的监控和报警设备,及时发现和处理设备故障。

通过以上的分析,可以对一起低压配电越级跳闸事例进行全面的了解,从中总结教训并提出改进措施,以预防类似事件的再次发生,并确保低压配电系统的安全运行。

电气越级跳闸事故原因分析

电气越级跳闸事故原因分析

电气越级跳闸事故原因分析一:事件分析:今年我厂出了2起380V低压配电装置出现部分负荷故障,负荷开关拒跳闸,导致上级开关跳闸的事故。

事件一:10月6号380V化水A段综合楼电源(1)电缆由于脱硫工程施工被挖破,引起瞬时短路,380V化水A段综合楼电源(1)开关保护拒动,化水A变低压侧开关01A68—2开关越级跳闸而导致380V化水A段母线失电事故原因:(1)、中建二局炮机司机关**违章作业,现场监护人张**未尽职,致使露在外端的380V化水A段综合楼电源(1)电缆被挖破,是整件事件的起因。

(2)、运行人员没有按规定有效投入保护压板,是造成380V化水A段母线失电的直接原因。

(3)、作为母线下端的负荷,综合楼电源(1)过流保护整定值大于母线进线开关过流保护整定值是不合理的,由于继保班、低压班各自负责所属设备的保护整定,电气分部也没有统一协调,使保护失去上下级的配合,是造成380V 化水A段母线越级跳闸失电的间接原因。

事件二:11月30日,2A锅炉炉水升压泵电机烧毁,电机开关拒跳,#2炉MCCA段电源进线开关2BMA-1开关越级跳闸,而导致#2炉MCCA段母线失电。

事故原因(个人意见):(1)2A锅炉炉水升压泵开关一次熔断器容量选择过大(2)2A锅炉炉水升压泵开关接触器节点因过热粘合,不能分闸(3)#2炉MCCA段进线开关2BMA-2和电源开关2BMA-1过流保护定值整定不合理,导致2BMA-1越级跳闸。

二:事故原因总结:(1):从以上2次事故的原因我们可以看出,上下级开关的保护整定值配合不合理,是导致开关越级跳闸的主要原因。

比如事件一中,380V 化水A 段综合楼电源过流保护整定值为15(刻度值)×2(并联)×600/5(CT 变比)=3600A ,时限0.5秒;零序电流保护整定值为130A ;化水A 变低压侧开关本体瞬时过流保护整定位置为1600A 。

下级负荷开关的过流保护整定值比上级母线开关的整定值还高,这是违反了继电保护整定原则的。

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辽宁省岫岩满族自治县农电局66kV洋河变电所发生一次越级跳闸的事故,过程如下。

2007年11月8日16:24:03.982,洋河变马卜线保护ABC三相故障,I段过流动作,A相电流89.86A、B相电流89.20A、C相电流72.98A。

16:24:05.161,电容器低电压动作,相电压0.07V、0.00V、0.02V。

16:24:05.071,洋河变马卜线保护重合闸动作,检查断路器在合闸位。

洋河变电所总保护动作,但装置并无显示,具体时间不详。

当时的天气为雷雨天气。

事后,恢复送电一切又正常。

1 问题
对于跳闸的继电保护基本技术要求选择性、速动性、灵敏性和可靠性,要准确快速地切除故障,保证其它用电负荷的正常供电,缩小停电面积,维护电力系统运行的稳定性。

事故的起因为马卜线落雷,继之为该线继电保护装置正确动作,然后是总受电柜断路器动作越级跳闸,造成全变电所停电,扩大了事故范围。

本着“事故三不放过”的原则,必须要找出设备越级跳闸的根本原因。

变电所越级跳的原因,一般为上下级保护配置不适当,二次系统接线存在问题,断路器拒动,重合闸的设置不合理等等,但发生事故的原因只会有一个,可以对所有的现象做出最科学合理的解释。

只有找到原因,隐患才算真正排除。

2 事故原因的分析
洋河变电所安装5000kVA主变压器1台,户外小型化布置,微机综合自动化系统,高频直流电源。

总受电柜及配出口采用三段式电流保护,I段过流保护上下级之间的配合,是通过计算系统故障电流及相关的整定原则确定的。

II、III段过流保护之间的配合,则主要是通过时间梯度来实现的,见表1。

表1 洋河变电所过流保护定值表
为提高配电线路供电可靠性,对配电出口投入一次自动重合闸功能,重合闸动作时间1s。

电容器低电压动作时间为1s,电压限值为85V。

2.1 保护配合的分析
经计算,在最大运行方式下,洋河变电所10kV出口侧三相短路电流为2.42kA。

速断保护动作是正确的。

考虑当时极端情况,加上各配出线的最大电流,其总和也不会超过总受柜II段过流整定值1200A,即使达到1200A,也会因故障电流持续时间达不到0.2s,总受电柜II段过流保护也不会动作,能够排除因过流保护电流配合不当造成跳闸的可能性。

2.2 对总受电柜动作时间的分析
总受电柜何时动作,动作受什么影响,根据记录,可以看出电容器组失压动作时,母线电压为零,电容器组设定在母线失压1s后切除。

能够判定总受电柜在电容器柜断路器动作1s之前已经动作,据此推断总受电柜断路器动作时间大约为16:24:04。

在事件记录库和遥信变位库中,可以清楚地看到断路器动作的时间和相互关系,基本上证明了上述观点。

但在时间上稍有出入。

为了便于比较,这里列举了事件记录库中的内容:
11月08日16:24:04.046,66kV洋河变电所10kV马卜线8310断路器分断。

11月08日16:24:05.125,66kV洋河变电所10kV1#总电柜8202断路器分断。

11月08日16:24:05.118,66kV洋河变电所10kV马卜线8310断路器合。

11月08日16:24:05.217,66kV洋河变电所10kV电容器8308断路器分断。

分析以上记录可以知道:
洋河变1#断路器在10kV马卜线断路器动作,大约80ms后动作,与实际的继电保护定值不符;
电容器柜动作时间在总受电柜断路器跳闸约1s以后;
马卜线重合闸动作时间约在该线路断路器动作1s以后;
总受电断路器动作于马卜线跳闸后重合之前,看不出它的动作受什么因素影响,总受电柜断路器动作原因尚不明确,其它的断路器动作均属正常。

2.3 总受电柜断路器动作未记录的原因
洋河变电所直流电源装设了逆变装置,为控制保护设备提供交流后备电源,即使是全所停电,总受电柜断路器的动作记录,也应该在事项登陆库和保护操作库中记录,不可能在这两个记录库中竟然查不到记录。

要想直观核实是否为总受电断路器保护动作,可以监视主变保护屏上方“保护跳”灯。

“保护跳”灯亮,则表明总受电柜保护动作,反之则不是。

据现场运行人员报告,总受电柜灯亮。

经仔细核实,才知道是主变保护屏上的告警灯亮,至于“保护跳”亮没亮,并不知道,也没有这个概念。

TV断线、控回断线等均是告警灯亮的原因,并不代表总受电柜断路器保护动作。

2.4 线路自动重合闸的相关设置分析
根据我国一些电力系统的运行经验,配电线路实际设定的重合闸动作时间为1s是适合的。

马卜线进行重合时,因为总受电柜断路器已经断开,线路的故障是“瞬时的”还是“永久的”已不重要。

所以,马卜线断路器会保持“合位”不变。

重合闸装置采用投入方式或后加速方式均不重要。

因为总受电断路器保护动作在马卜线重合闸之前,所以可以认定总受电柜断路器动作原因与线路重合闸无关。

该变电所的保护装置为综合自动化装置,每一个单元相互独立,在二次接线上也相互独立,不会相互跨接线。

况且总受电柜断路器与配出线断路器分属两面屏,不会在接线上产生影响。

类似的情况在其它线路上也出现过,所以认定在二次接线上不会出现问题。

3 分析结论
通过上面的分析以及对各种可能性的排除,各种情况似乎表明,在10kV总受电柜上还存在着一个不受综合自动化保护装置控制的保护装置,疑点落在10kV户外断路器上。

该真空断路器为ZW10-12型,即可以装于线路及可以安装于变电所。

在断路器的进线套管上有内置用作保护的套管TA的位置,虽然在提出技术条件时,并没有要求配置TA,但存在误装的可能性。

线路断路器采用的电流互感器变比较小,一般为200/5、400/5或600/5。

套管TA的脱扣电流一般为5A,电流脱扣动作时间,一般设定为0.1s。

无论从动作时间上还是从动作电流上,均与此次事故动作的情况相符。

由于电流脱扣造成的保护动作,在控制保护装置中不会存在事件记录。

但因出现断路器变位,在遥信变位库会有断路器“开”或“合”的记录。

利用停电机会,拆开10kV总受断路器端子箱,看到从断路器本体内孔到箱端子排上的电流线,检查是内置电流互感器的电流线,那是所预想的电流互感器,问题找到了,剩下的问题简单了。

4 关于事故分析
认真做好一次事故的彻底分析,远胜于一百次肤浅的没有结论的调查。

除了真正的意义重视之外,还要注意以下几点:
要尽量收集各方面的资料,对收集来的资料要仔细鉴别,去伪存真。

进行事故分析的人在自行分析的时候,要注意与各专业人员相互配合,集思广益,立足于理论与实践的结合。

在进行事故分析时,不能放过任何一个疑点,逐个排除,不能视是而非,要实事求是。

参考文献
[1] 贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理.中国电力出版社,1991.
[2] 崔家佩,孟庆炎,陈永芳.电力系统继电保护与安全自动装置.
[3] 整合型变电站自动化系统技术使用说明书(通讯、保护、测控分册).。

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