粗煤泥回收工艺在白龙矿业选煤厂的应用
龙湖选煤厂粗煤泥回收系统的改造

龙湖选煤厂粗煤泥回收系统的改造华斌;刘武;魏宁【摘要】针对龙湖选煤厂粗煤泥系统存在的煤泥跑粗严重、浮选效果差等问题,提出了改进工艺流程、更新筛分设备等措施,改造后可提高精煤产率,降低浮选药剂用量,年增加经济效益可达247.5万元.【期刊名称】《煤炭加工与综合利用》【年(卷),期】2007(000)003【总页数】2页(P30-31)【关键词】选煤厂;粗煤泥;回收;系统改造【作者】华斌;刘武;魏宁【作者单位】黑龙江科技学院,资源与环境工程学院,黑龙江,哈尔滨,150027;大唐集团,鸡西热电有限责任公司,黑龙江,鸡西,158100;国家煤炭质量监督检验中心,陕西,西安,710054【正文语种】中文【中图分类】TD946.2七台河精煤集团公司龙湖选煤厂是实际生产能力达260万t/a的大型炼焦煤选煤厂。
选煤工艺采用跳汰—浮选联合流程,由于捞坑面积不足,周围又没有增加的空间,煤泥经常跑粗。
为了将浮选入料粒度控制在0.5mm以下,该厂在煤泥进入浮选系统之前设置了粗煤泥回收系统。
但由于系统不完善,回收效果差,部分粗粒低灰煤泥进入浮选作业,不但影响浮选效果,而且造成了粗煤泥损失。
1 粗煤泥回收系统现状该厂入浮煤泥量占入洗原煤总量的13.12%,原生煤泥灰分较低,平均在14%左右。
进入浮选系统的煤泥灰分也较低,平均为10.55%左右。
表1所示为煤泥的小筛分试验结果,从中可以看出,精煤脱水筛筛下物中,+0.25mm粒级含量为12.33%,+0.5mm含量为4.33%,灰分也较低,其中0.5~0.125mm粒级灰分均低于浮选精煤灰分。
原粗煤泥回收流程如图1所示。
捞坑溢流经两次浓缩后给入煤泥回收筛,其筛下物与浓缩机溢流一起进入浮选系统,筛上物返回离心机。
图1 改造前粗煤泥回收系统流程图2 粗煤泥回收系统存在的问题离心机中有一部分粗颗粒随离心液进入浓缩池,而进入旋流器后会对旋流器的分级产生影响,部分大颗粒随旋流器底流进入回收筛。
选煤厂粗煤泥洗选回收工艺优化改造研究

选煤厂粗煤泥洗选回收工艺优化改造研究发布时间:2022-06-30T07:14:51.160Z 来源:《工程建设标准化》2022年第5期作者:关元[导读] 煤作为中国能源的最主要替代燃料,占中国一次社会能源的产出总量和能源消费的总额比重的达到百分之七十以上。
关元巴州秦华工贸有限责任公司新疆库尔勒 841000摘要:煤作为中国能源的最主要替代燃料,占中国一次社会能源的产出总量和能源消费的总额比重的达到百分之七十以上。
因为煤燃料在长期利用的过程中可能会严重污染地球环境,大多数西方国家虽然都还在努力开发这种新的燃料,但还无法被在很短期时间内取代。
所以,将如何提升我国煤炭资源利用率、提高我国选煤技术工艺水平视为我国当前煤炭科学技术研究发展的一个重点方向,尤其特别是煤炭在深部采煤技术方面,是我国当今煤炭选洗煤产业发展的一个重点技术研发方向。
关键词:选煤厂;粗煤泥;洗选;回收工艺洗煤选煤是减少杂质、提高矿煤产品质量的最有效、最经济的方法,粗煤分选要求越来越高。
统计数据显示,3-0.5毫米馏分的矿泥含量为20-45%,3毫米以下的集团洗煤馏分的煤炭产量达到47.9%,对粗矿泥的净化回收技术十分重视。
随着机械化采煤水平的提高,原煤的含泥量不断增加。
此外,煤的质量变化使煤富集到重质材料中,特别是大直径的材料,也使煤浓缩物富集而不是跳汰富集。
随着重介质旋流器的发展,其分馏到下限的幅度也不断增大;此外,高选择性浮选柱在浮选中的应用导致了浮选粒度上限的降低。
污泥分离存在两个问题:污泥含量增加;其次,粗煤泥不能有效分离浮选柱有效分离的下限和下限。
一、粗煤泥回收技术1.1从污泥离心机中提取粗污泥的工艺在此过程中,将大型浓缩分级机和径向电弧筛组合起来使用,将大型浓缩的分级机物料送到径向电弧筛,并同时把在径向筛板上堆积的浓缩物料再送到大型煤泥离心机上进行浓缩脱水和脱水分离处理,进而可获得大型浓缩液。
为防止提高煤泥离心机中的入流煤含量超过四百克/毫升,通过电弧筛法可增加旋流器中的底流含量[1]。
选煤厂粗煤泥回收系统改造

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2O 年第 3 总第 9 期 ) 06 期( 9
选煤厂粗煤泥回收 系统改造
逯振海
( 七煤 集 团公 司铁 东选煤 厂 , 黑龙 江 七 台河 14 2 ) 5 6 2
摘 要: 着重论述粗煤泥的分选和系统中粗煤泥的流向, 减少系统中的循环积聚, 给重介质
铁选厂是由本世纪九十年代初 由平顶 山设计 院设计的块煤跳汰 , 有压重介三产品旋 流处理末 煤( . — .I )浮选 ( 0 5Ⅱ) 01 05 , 3 砌 一 .il 的联合工艺。 I1 投产十几年来 , 经过工艺改扩建 , 已具备年处理 现
、
1 粗煤泥 的系统积聚 带来 的麻烦
其流动性 , 也影响其分选效果 , 使其在脱介和介质
回收造成困难 , 介耗增加 。 () 3影响台时人洗量 。由于粗煤泥系统中积 聚, 使脱泥筛脱泥作业不彻底 , 造成熏介系统负荷 加大 , 加不上量。
作者简介:逯 振海 (99 , , 业 于黑龙 江矿业 学院 选 16 一)男 毕 矿工程系选煤 专业 , 程师 , 在七 煤 ( 团 ) 工 现 集 公 司铁东 选煤 厂浮选 车间。
treo o c rsl f nep i s e c n mi eut o t r e . s e r s Ke o d : cas o lsme rd cin;mt o ah d ca y w r s 0rec a l ;po u t i o e f s e o l w
O 前 言及粗煤 泥系统概况
难, 影响介耗 , 重介 一浮选精煤比例失调( 浮精比例 大) , 造成综合性煤水分偏高。通过工艺改造 , 效果
选煤厂粗煤泥的回收工艺优化措施

选煤厂粗煤泥的回收工艺优化措施发布时间:2022-07-19T09:50:12.756Z 来源:《工程建设标准化》2022年第37卷第3月第5期作者:兰雪飞[导读] 本文从粗煤泥回收工艺的概况出发,接着阐述粗煤泥回收工艺的现状和存在的弊端,最后依据存在的问题详尽分析粗煤泥回收工艺的相应优化措施。
兰雪飞内蒙古利民煤焦有限责任公司 016064摘要:改革开放以来,中国经济飞速发展,许多工业部门迎来了行业的春天。
煤炭部门作为重工业的代表之一,在近年来十分活跃。
随着科学技术的创新势头突飞猛进,采煤的机械化程度不断提高,使得原煤中的粉煤数值升高,需进行粗煤泥的回收操作。
本文从粗煤泥回收工艺的概况出发,接着阐述粗煤泥回收工艺的现状和存在的弊端,最后依据存在的问题详尽分析粗煤泥回收工艺的相应优化措施。
关键词:选煤厂;粗煤泥回收;工艺优化措施煤炭资源自18世纪以来便成为一项重要的自然资源,作用于人们生产生活的方方面面。
同时,煤炭资源也是一个国家经济发展链中十分重要的一个环节,一定程度上反映一个国家的整体经济水平。
在具体的生产过程中,为了满足精细化的需求和高效率的生产,通常需要对现有煤炭进行一定的筛选工作,进而解决煤炭资源在利用时的盲目和低效的问题。
一、选煤厂粗煤泥回收工艺的概况1.1粗煤泥分选回收背景和概况煤泥的分选回收,在一些年代较为久远的选煤厂中,通常利用0.5mm分级脱泥工艺。
但是在这种工艺的操控下,效率十分低下,造成了诸多不可控的因素。
通常会造成脱泥、脱介的难度系数增大,消耗大量的能量和资源,导致人力物力的浪费和成本的升高。
人们发现了0.5mm分级脱泥工艺的弊端后对其进行改造,随之产生了2.0mm分级脱泥工艺。
这项工艺有效解决了0.5mm分级脱泥技术的诸多不足,实现了脱泥、脱水跑水问题的高效处理,对精煤的回收效率高,降低了能耗和生产成本。
而2.0mm分级脱泥技术便是所谓的粗煤泥分选回收,这项工艺正成为煤泥回收的主要工艺流程。
白龙选煤厂技术改造

白龙选煤厂技术改造牛香珍【摘要】针对白龙选煤厂存在的重介分选密度波动大,粗煤泥跑粗,煤泥浮选效果差,介耗高等问题,通过选前增加方形篦子、定量添加重介质和稀释水、补水管路增设旁支细管路,增加煤泥分级旋流器组、改变离心脱水机入料粒度组成,采用精矿再选,增设弧形筛、将离心液管改入磁选系统等措施达到了控制重介分选系统密度,优化粗精煤泥回收系统,完善浮选系统,改进脱介回收系统的目的.技改后,选煤厂的矸石带煤量有所降低,精煤产品质量得以提高,改善了选煤厂分选环境,提高了分选效率;仅重介密度稳定和粗煤泥回收系统2项,选煤厂每年可增加收入1386.30万元.【期刊名称】《洁净煤技术》【年(卷),期】2013(019)003【总页数】5页(P18-21,33)【关键词】重介系统;粗煤泥;浮选;介质回收;重介质【作者】牛香珍【作者单位】霍州煤电集团有限责任公司技术加工部,山西霍州 031400【正文语种】中文【中图分类】TD940 引言白龙选煤厂为霍州煤电集团下属企业,选煤厂投产于1989年5月,原设计能力为1.8 Mt/a,总投资1.05亿元,生产工艺为原煤选前脱泥—跳汰主选—中煤重介再选—煤泥浓缩浮选—尾煤压滤回收的联合工艺流程。
随着选煤技术的发展和原煤煤质、煤炭市场的变化,2006年选煤厂进行了重介核心工艺改造和能力扩建,设计入选能力3.0 Mt/a,已成为矿区型选煤厂。
选煤工艺为+70 mm动筛跳汰排矸,70.0~0.5 mm原煤不脱泥无压重介三产品旋流器+粗煤泥重介分选,-0.5 mm 直接浮选,浮选精尾煤两段浓缩两段回收,煤泥滚筒干燥降水,洗水闭路循环工艺。
原煤、精煤有PLC自动化均质配选、配装系统,精煤生产、装车系统有LB420型在线测灰仪检测。
生产系统为双系统(也可以单系统)生产。
选后精煤、中煤经输送带运输入仓,烘干煤泥掺入中煤或单独堆存、销售,矸石通过架空索道运至矸石山外排。
运销系统有4.7 km铁路专用线和3台自备机车。
粗煤泥的回收和分选技术探究

粗煤泥的回收和分选技术探究粗煤泥的回收和分选对于减少煤炭资源浪费,提高选煤厂的经济效益有着重要影响。
当前在选煤生产过程中由于应用了很多大型机械设备,原煤细粒含量大幅度上涨,在长时间运行过程中,经常发生煤泥跑粗现象,因此应采取科学合理的回收技术和分选技术,对粗煤泥进行合理分选,实现循环再利用。
文章分析了粗煤泥回收和分选的现实意义,阐述了粗煤泥回收和分选的技术应用,以供参考。
标签:粗煤泥;回收;分选技术近年来,我国经济快速增长,煤炭消耗量也与日俱增,这种粗放的经济发展模式给我们带来了环境污染、生态环境恶化等各种问题。
当前,我国大多数选煤厂主要采用细粒浮选、重介分选、粗粒跳汰等选煤模式,但是这种选煤模式对于粗煤泥的分选效率和效果都较低,因此应加大对粗煤泥回收和分选技术的分析和研究,积极创新分选新模式,提高煤炭资源利用率。
1 粗煤泥回收和分选的现实意义选煤生产是一项专业、复杂的系统工艺,生产过程中脱介筛、弧形筛、离心机等易发生损坏从而出现跑粗现象,使得大量粗颗粒物料进入煤泥水系统中,如果无法及时将这部分物料进行回收,很容易造成加压过滤机堵塞,引起滤布损坏,压滤系统出现喷浆现象,造成煤炭资源的浪费,影响选煤厂的经济效益。
同时,和重选精煤灰分相比,通过分级旋流器或者高频筛回收的粗煤泥灰分较高,如果掺入精煤,会导致精煤灰分超标,若筛子分级和捞坑效果较高,会使得细粒煤含量不断增加,造成较大的精煤损失[1]。
2 粗煤泥回收和分选的技术应用2.1 粗煤泥回收技术(1)离心机回收工艺。
当前,大多数的选煤厂在回收粗煤泥时,主要采用离心机回收工艺,这个工艺由弧形筛和分级旋流器组成,合理控制离心机入料流速和浓度,使其保持400g/L,避免离心机的物料流速过快或者浓度较低,防止出现系统跑水或者产品含水量较高的问题,采用这种回收工艺,其回收粒度约0.1mm,产品水分约15%。
在实际应用中,采用离心机来回收粗煤泥,容易出现灰分高、细泥污染等问题,主要是由于旋流器的分选极限约0.15mm,无法有效地分选细泥,这样造成在回收粗煤泥时,精煤表面粘附大量细泥,导致精煤受到严重污染,而通过在弧形筛位置设置喷淋装置,可以有效降低粗煤泥和精煤泥的灰分。
尾煤泥两段浓缩、两段回收工艺在田陈矿选煤厂的应用

尾煤泥两段浓缩、两段回收工艺在田陈矿选煤厂的应用朱家尧;孙铭华;赵天波;吴朝荡;周伟;张玉磊【摘要】针对田陈煤矿选煤厂尾煤泥中大于0.045 mm粒级含量较高的特点,采用两段浓缩、两段脱水回收工艺流程进行改造;将粗尾煤泥和细尾煤泥根据各自特征分别由沉降过滤式离心脱水机和压滤机回收,实现了煤泥全部厂内回收、洗水闭路循环、工业废水零排放,循环水浓度低至0.3g/L.【期刊名称】《煤炭加工与综合利用》【年(卷),期】2012(000)004【总页数】5页(P8-12)【关键词】选煤厂;尾煤泥;两段浓缩;两段回收;沉降过滤式离心脱水机;压滤机【作者】朱家尧;孙铭华;赵天波;吴朝荡;周伟;张玉磊【作者单位】枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿,山东滕州277523;枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿,山东滕州277523;枣庄矿业(集团)有限责任公司煤质管理处,山东枣庄277000;枣庄矿业(集团)有限责任公司煤质管理处,山东枣庄277000;唐山国华科技有限公司,河北唐山063020;唐山国华科技有限公司,河北唐山063020【正文语种】中文【中图分类】TD946.2山东枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿选煤厂为炼焦煤选煤厂,于1994年底建成投产,设计能力为1.2 Mt/a,采用混合跳汰选工艺,粗、细粒煤泥分别由沉降过滤式离心脱水机和压滤机回收。
2009年进行了技术改造,采用不脱泥、不分级无压给料三产品重介质旋流器选煤工艺和“2+2”模式煤泥水处理工艺。
“2+2”模式煤泥水处理工艺包括精煤泥系统和尾煤泥系统两个部分。
精煤泥系统为煤泥两次浮选、精煤泥两段脱水;尾煤泥系统为尾煤泥水两段浓缩、尾煤泥两段回收。
1 尾煤泥两段浓缩、两段回收工艺以往我国炼焦煤选煤厂普遍采用尾煤泥单段浓缩、压滤机单段回收工艺流程,其局限性主要表现在:(1)滤饼水分高,易粘结成团;(2)当煤泥中粘土类矿物杂质含量多时,压滤机的单位处理量极低;(3)重介质选煤厂磁选机尾煤泥粒度控制不好时,压滤机易出现“食粗、喷料”现象;(4)压滤机处理量有限,大型选煤厂需配备多台压滤机。
“2+2”模式煤泥水处理工艺在选煤厂的应用研究的开题报告

“2+2”模式煤泥水处理工艺在选煤厂的应用研究的开题报告一、研究背景和意义煤泥水是指煤炭生产过程中产生的固液混合体,含有煤炭粉末、砂石等固体,同时也含有水、黏性物质等液体。
煤泥水的排放不仅浪费了宝贵的水资源、污染了环境,而且也会给煤炭生产和运输带来很大麻烦。
因此,对煤泥水的治理和综合利用一直是煤炭行业和环保部门研究的重点。
“2+2”模式是一种新型的煤泥水处理工艺,通过在原有选煤流程中加入“旋风分离器+脱水筛分”这两个处理设备,能够有效地将煤泥水中的固体和液体分离,并实现高效的脱水和回收利用。
该工艺具有独特的优点,包括处理效果好、占地面积小、投资成本低等。
本研究旨在探究“2+2”模式煤泥水处理工艺在选煤厂的应用情况,为实现煤泥水的资源化和减少环境污染提供技术支持,同时也为煤炭行业和环保部门提供可行的煤泥水处理方案,具有重要的实践意义和应用价值。
二、研究内容和方法本研究将以某选煤厂为例,探究“2+2”模式煤泥水处理工艺在选煤厂的应用情况。
主要研究内容包括以下几个方面:1. 介绍选煤厂的生产情况,分析煤泥水产生量和质量。
2. 分析“2+2”模式煤泥水处理工艺的主要原理和技术特点,比较该工艺与传统的煤泥水处理工艺的优缺点。
3. 介绍选煤厂中“2+2”模式煤泥水处理工艺的应用情况,包括设备配置、处理流程、处理效果等。
4. 通过现场观察、样品分析和数据统计等方式,评估“2+2”模式煤泥水处理工艺的处理效果和经济效益,并与传统的煤泥水处理工艺进行对比分析。
5. 基于现有研究成果和选煤厂的实际情况,提出进一步完善和优化“2+2”模式煤泥水处理工艺的建议。
本研究将主要采用文献调研、现场观察和实验分析等方法,较为全面、客观地掌握“2+2”模式煤泥水处理工艺在选煤厂的应用情况。
三、预期成果本研究预期将获得如下成果:1. 煤泥水的产生量和质量分析报告,给出煤泥水处理的现实重要性和必要性。
2. 对比分析“2+2”模式煤泥水处理工艺和传统的煤泥水处理工艺的优缺点,归纳出该工艺的特点和优势。
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粗煤泥回收工艺在白龙矿业选煤厂的应用
摘要:现代采煤技术不断发展,采煤技术手段不断更新,机械
化程度大幅提升,洗煤厂入洗原煤中末煤含量呈逐年梯增趋势,各洗煤厂原工艺系统面临巨大挑战,如何降低浮选入料中粗精煤含量,改善浮选效果,提高粗煤泥回收率,成为现代化洗煤厂探讨的热门话题。
本文就粗煤泥粗粒工艺在白龙矿业选煤厂的应用做以下阐述。
abstract: modern coal mining technology is developed and updated constantly, the degree of mechanization is improved substantially, the content of duff dust in the coal showed a trend of ladder increase year by year in each coal washery,the original process system of coal washery faces enormous challenge. the hot topic of modernization coal washery is how to reduce the content of crude plant in flotation, improve flotation effect and improve recovery rate of the coarse slime. the author expounds the application of the coarse coal slime coarse process in bailong coal preparation plant of mining for the following.
关键词:粗煤泥;煤泥旋流器;回收率
key words: coarse slime;slime swirler;recovery rate
中图分类号:td82 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)13-0057-02
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作者简介:范晓蔚(1987-),男,江苏南通人,助理工程师,现就职于霍州煤电白龙矿业公司选煤厂,研究方向为煤炭洗选工艺革新。
1 现代采煤技术对原有洗煤工艺的影响
现代采煤技术多为机械化作业,在采煤、运输、入洗前均存在不同程度的原煤破碎,原煤中0.5mm以下部分比例呈现居高不下的态势。
而这部分粗煤泥中,0.3~0.5mm之间的部分,粒度处于重选的分选下限附近,灰分比重选精煤灰分高2%~4%,不宜采用浮选工艺进行回收。
近年来,随着粗煤泥对洗煤厂原工艺系统的适宜性不足,业界关注程度不断提高,选煤界更多地将粗煤泥粒度在定义在
0.3~2.0mm范围内。
洗煤厂粗煤泥的生成途径主要有两个:一是选前脱泥工艺系统的不完善,主要原因为选前脱泥筛筛缝在2mm~3mm之间,导致煤泥水中0.5~2mm粗煤泥无法有效分离,进入到浮选处理工艺系统中;二是不脱泥入选存在的弊端,在煤流的洗刷冲蚀下,脱介筛或脱泥筛筛缝磨损严重,筛缝逐渐增大,造成煤泥水中>0.5mm含量逐渐增多。
对浮选系统造成较大的回收压力,尾矿跑粗现象频发。
2 实施粗煤泥回收的必要性及意义
2.1 粗煤泥回收的必要性粗煤泥的分选一直是困扰国际选煤界的一个重要问题。
传统的跳汰—浮选工艺存在严重的跑粗现象;而新建的采用预先脱泥的重介-浮选工艺的选煤厂,由于磨损,脱泥
筛筛缝变大,跑粗现象仍然存在,浪费了大量的资源。
另外,按2-3mm 脱泥,脱泥效率存在问题,相当部分的物料进入重介系统,影响重介旋流器的高效运行。
近年来,采煤现代化技术突飞猛进,机械化开采程度不断提高,地质构造日趋复杂,所开采的煤炭日趋“贫、细、杂”化,原煤中末煤含量呈上升趋势,从而使需要分选和分级的物料越来越多,对选煤厂浮选系统造成较大压力,回收效果较低。
因此,在末煤含量不断提高的情况下,利用粗煤泥回收系统减轻浮选系统压力,同时消除跑粗现象,提高精煤回收效率是选煤业内多年来探讨研究的问题。
目前,建厂较早的各大洗煤厂仍缺少粗煤泥回收系统,不能适应新形势下原煤煤质的变化。
粗煤泥的回收对于炼焦煤选煤厂来说意义重大。
因为浮选不能有效回收>0.5mm级煤泥。
在日常生产中通常通过截粗筛等设备把关,确保进入浮选系统的入料粒度3 常见粗煤泥处理技术方法
国内常用粗煤泥回收工艺的共同点是:只对粗煤泥进行回收,而不进行分选。
利用高频筛或分级旋流器回收的这部分粗煤泥灰分一般都高于重选精煤灰分2~4个百分点,这部分产品如果掺入精煤,则会造成精煤的灰分超标,如果掺入中煤,则造成精煤浪费。
尤其是当筛子分级、捞坑效果差和细粒煤含量大时更为突出,这将严重影响企业的社会效益和经济效益。
而这部分煤和矸石解离的比较充分,产率也较高,若稍加分选,将会获得较高的精煤产率和经济效益,这也使得研制先进高效的粗煤泥分选回收设备和工艺显得非常
必要。
主要处理技术有:重介旋流器粗煤泥分选技术、水介质旋流器粗煤泥分选技术、螺旋分选机粗煤泥分选技术、高频筛粗煤泥分选技术、分级浮选粗煤泥分选技术。
4 白龙矿业选煤厂原设计粗煤泥处理工艺及存在问题
4.1 处理工艺如图1。
4.2存在问题
4.2.1 精煤振动截粗筛设计筛缝0.35mm,使用过程中容易出现精煤窜料现象,-0.35mm级高灰煤泥通过截粗筛筛面进入精煤卧脱,脱水后进入精煤仓。
造成浮选系统精煤灰分偏高,重介“背灰”严重。
4.2.2 为消除精煤截粗筛窜料,保证筛上物灰分达标,将截粗筛筛缝增至0.5mm。
4.2.3 筛缝增加初期窜料现象得以有效控制,随着筛条逐渐磨损,筛下中+0.35以上物料逐渐增加,造成浮选系统跑粗严重,精煤损失较大,尾矿灰分在40%左右。
5 煤泥旋流分选技术应用
5.1 工艺流程图(图2)
5.2 主要设备选取及参数
5.2.1 分级旋流器相关参数:
型号:nnx500*2
入料压力:0.1~0.2mpa
溢流浓度:60~70
底流浓度:300~400
处理能力:200~360(一组2个)
入料粒度:0~3mm
旋流器内径:500mm
锥角:20
入料口尺寸:90*60
外形尺寸:1729*688*688
生产厂家:天地科技唐山分公司
5.2.2 弧形筛相关参数:
型号:zfs182060
筛宽:1800
曲径半径:2030
筛缝宽度:0.4mm
生产能力:200~420m3/h
外形尺寸:1806*2422*3130
(长*宽*高)
生产厂家:株洲洗煤机械厂制造
6 工艺改造前后分选效果对比
7 结论
通过煤泥水系统进行旋流分选技术改造,能够有效提高煤泥水系统中粗煤泥回收效率,减少降低浮选入料中粗煤泥含量,浮选效果
明显改善,浮选尾矿灰分大幅提高,浮选系统精煤产量增加6.32%,重介“背灰”问题得以解决。
参考文献:
[1]冯翠花.粗煤泥回收工艺及设备对比.选煤技术,2005,(3).
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[4]王川平.谈粗煤泥的精选,1981,(6).
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