钻井及井下作业井喷事故典型案例

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钻井作业井喷事故案例分析

钻井作业井喷事故案例分析

重庆开县天然气泄漏事故
第三次压井
3月31日凌晨3:33分,罗家2井封堵压井施工按照“特殊凝胶堵漏压井技术施工方案”开 始正式实施。注入密度1.6~1.7 g/cm3压井泥浆45m3,接着注入凝胶液235m3,注入 水泥84吨,平均密度1.84 g/cm3,到6:18分替入1.6~1.7 g/cm3泥浆37m3,施工顺 利结束。关井观察,罗家2井油、套压均为零,罗注1井油压5.188MPa,套压0.727 MPa。6个泄漏点的火焰有减小趋势。施工过程顺利,效果比较明显。专家认为,基本 完成了堵漏任务。
○ 此次事故造成万余名群众转移,一万多名学生停课,无人员伤亡。
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重庆开县天然气泄漏事故
第二次压井
首先将原有的70多根钻杆全部起出,之后将100多根钻杆下入。 钻杆下端带有两个膨胀球,底端带有一个锥型堵头,堵头中间 有一个注水口,堵头到达套管裂隙下处后,迅速向井底注入速 凝水泥,膨胀球会堵住气体。但由于井下情况复杂,工作难度 大,压井不成功。
事故原因:
一.有关人员对罗家16H井的特高出气量估计不足; 二.高含硫高产天然气水平井的钻井工艺不成熟; 三.在起钻前,钻井液循环时间严重不够; 四.在起钻过程中,违章操作,钻井液灌注不符合规定; 五.未能及时发现溢流征兆,这些都是导致井喷的主要因素。 六.有关人员违章卸掉钻柱上的回压阀,是导致井喷失控的直接原因。 七.没有及时采取放喷管线点火措施,大量含有高浓度硫化氢的天然气喷出扩散,周围群众疏散不及时,导致大量人员中毒伤亡。
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钻井井喷事故案例多媒体(924上午)

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第二步
1、反注(套压控制1Mpa)50m3堵漏泥浆、 1700袋水泥和10m3石灰乳 2、反注(井口蹩压0.1Mpa)。清水 混配石粉,以最慢速度过四通,使石 粉下沉,共注100t石粉Leabharlann 没有效果钻杆火势变小
分析:反注是无法在环空建立有效的液注或 封堵层(因担心蹩漏不敢进行强化施工) 3、下切割弹从368m处切割,正注(2次) 泥浆26m3,水玻璃6m3,水泥1050袋。
清溪1井井喷、压井情况 清溪1井是中石化胜利黄河钻井三公司70158队 在HSE方面,委内瑞拉同国际接轨,体 承钻的探井,地处四川宣汉县清溪镇七村.
系完整、制度健全、措施有力、考核严格, 始终围绕着以人为本这一管理理念。
设计井深5620米 构造---四川盆地川东断褶带清溪构造高点
目的层:主探石炭系,兼探嘉陵江组、飞仙关组、 长兴组、茅口组及陆相层系
前期没有求立压和溢流 量,地层压力不清,无 法确定压井泥浆密度。 压井中把地层蹩漏
正循环压井
第 一 次 抢 险 压 井
目标
正稳或套压降至能从环空挤注的条件下,反注重泥浆 并跟紧水泥浆封井
准备
ρ:2.00—2.05g/cm3泥浆800m3.
压井(平衡点法)
正注: ρ:2.05g/cm3泥浆250m3,排量2m3/min,立压 30-40Mpa,套压12Mpa,喷出雾状泥浆 关井套压42Mpa 4条管线放喷
第二次
第三次
第 三 次 井 喷 钻 柱 结 构
∮127 x 109钻杆 ∮159 x 78钻挺(27m) ∮178 x 78钻挺(108m)
∮214 x 78扶正器(1.8m) ∮178 x 78钻挺(9m) ∮214 x 78扶正器(1.8m) ∮178 x 57减震器(4m) ∮214 x 78扶正器(1.8m)

井喷事故案例汇编

井喷事故案例汇编

一、钻进过程的事故案例:案例一赵1井井喷事故专家点评:赵1井井喷的主要原因是领导对井控工作不够重视,没有井控制度及井控设备是造成井喷失控的主要原因之一。

另外职工无井控知识,对井喷的危害认识不够,在钻井液发生石膏侵及气侵密度下降后,没有采取措施,发生井喷后还不进行加重是造成事故的重要原因。

当时没有以人为本的思想,“革命加拼命”的思想使三位同志献出宝贵的生命。

这一教训值得深思。

1、基本情况赵1井是华北油田赵兰庄构造上的第一口资料井,位于河北省晋县周头乡赵兰庄大队,由华北石油管理局第四钻井工程公司3222钻井队承包施工任务。

该井设计井深3200m,钻探目的是了解古生界及第三系含油气情况,并查第三系及古生界地层剖面特征及其生储盖组合。

该井于1976年5月20日开钻,用φ400mm3A钻头钻至井深97.87m,φ324mm表层套管下至井深84.14m,水泥未返至地面,人工灌水泥近100袋。

井口未装防喷器。

5月25日用φ248mm3A钻头二开。

2、事故发生经过1976年6月25日0∶15,泥浆中散发出了强烈的硫化氢气体,熏倒了柴油机助手邵战荣,在没有防毒面具的情况下,同志们继续坚守岗位,队长李仁杰换下了司钻梁通荣及钻工张永宁,坚守在钻台上,0∶36当钻进至井深435.80m时,第一次井喷发生,强大的天然气带着强烈的硫化氢气体从井口呼啸而出,李仁杰使尽最后的力气刹死刹把,摘掉转盘离合器,司钻梁通荣和钻工黄生存为抢救同志,保护井下设备安全,也倒在于队长李仁杰身旁,李仁杰、梁通荣献出了宝贵生命。

0∶45发生了第二次井喷,地质工陈禄明为了取准资料,卡准井喷井深,在抢救下战友后登上钻台丈量方入,被第二次井喷冲下钻台,英勇献身。

由于从井内喷出了大量的原油及天然气,继第二次井喷后造成严重井塌,井喷停止,在这次井喷事故中,先后3人死亡,6人昏迷,井深2424.60m钻具被卡。

3、事故处理过程该井被喷塌后,根据原石油化学工业部付部长张文彬的指示,原华北石油会战指挥部决定,在6月26日和6月27日对赵1井进行封堵及防窜工作。

玛中6井井喷案例

玛中6井井喷案例

玛中6井井喷案例玛中6井井喷案例是指中国河北省玛中油田6号井在钻探过程中出现井喷事故的案例。

以下是关于该案例的详细描述,以及对相关问题的探讨。

一、案例背景玛中油田位于中国河北省,是一个重要的油气资源产区。

为了开发这一区域的油气资源,油田公司决定在玛中油田进行钻探作业。

其中,玛中6井是其中一口钻井。

然而,在钻探过程中,发生了一起严重的井喷事故。

二、井喷原因井喷是指井口周围的地下水、油气等物质突然喷出井口的现象。

在玛中6井井喷案例中,井喷的原因主要有以下几个方面:1. 地层压力异常:在钻探过程中,玛中6井所处的地层压力异常高,超出了钻井工程设计的承受能力。

2. 工程设计不合理:钻井工程设计中未能充分考虑到地层压力异常的可能性,导致井喷事故的发生。

3. 钻井操作不当:钻井操作中存在一定的失误,例如未能及时检测到地层压力异常的迹象,未能及时采取相应的措施。

三、井喷造成的影响玛中6井井喷事故造成了以下几个方面的影响:1. 人员伤亡:井喷事故导致了钻井工作人员的伤亡,给他们的家庭带来了巨大的痛苦和损失。

2. 经济损失:井喷事故导致了油田公司巨额的经济损失,包括井口设备的损坏、工程停工导致的损失等。

3. 环境污染:井喷事故导致了周围环境的油污染,对生态环境造成了一定的破坏。

四、井喷事故的教训与启示玛中6井井喷案例给我们提供了以下几个方面的教训与启示:1. 安全第一:在进行钻井作业时,必须将安全放在首位,充分考虑地质条件和工程设计的合理性,确保操作过程的安全性。

2. 加强监管:相关部门应加强对钻井作业的监管力度,确保企业按照规定进行作业,避免类似的事故再次发生。

3. 加强培训:钻井工作人员应接受专业的培训,提高他们的安全意识和应急处理能力,以应对突发情况。

4. 加强技术研发:在钻井工程中,应加强对地质条件的研究和预测,开发更先进的技术手段,提高作业的安全性和效率。

五、结论玛中6井井喷案例给我们敲响了安全警钟,提醒我们在进行钻井作业时要格外谨慎。

井喷事故案例

井喷事故案例

井喷事故案例井喷事故是指在油气勘探、开发和生产过程中,由于地层压力失控或者井筒完整性破坏等原因,导致油气从井口喷涌而出的突发事件。

井喷事故不仅会造成油气资源的浪费,还可能对环境造成严重污染,甚至危及人员生命安全。

下面我们就来看一些井喷事故的案例,以便更好地了解井喷事故的危害和防范措施。

案例一,美国墨西哥湾深水地平线油井喷漏事故。

2010年4月20日,美国墨西哥湾深水地平线油井发生了一起严重的井喷事故。

当时,一座石油钻井平台上的油井发生爆炸,导致11名工人死亡,同时油井开始不断喷涌原油。

这次事故导致了数百万加仑的原油泄漏进入墨西哥湾,对海洋生态环境造成了极大的破坏,同时也对当地渔业和旅游业造成了严重影响。

案例二,中国大庆油田井喷事故。

1979年,中国大庆油田发生了一起严重的井喷事故。

当时,由于注水不当和地质条件复杂,导致了一口油井的井喷。

事故发生后,大量的原油喷涌而出,造成了资源的严重浪费,同时也对周边环境造成了严重污染。

为了控制事故,当地油田工作人员进行了紧急处置,最终才成功控制了井喷事故。

案例三,俄罗斯西伯利亚天然气井喷事故。

2003年,俄罗斯西伯利亚的一口天然气井发生了井喷事故。

事故导致了大量的天然气喷涌而出,形成了巨大的火球,造成了周边地区的严重破坏。

事故发生后,当地政府和相关部门进行了紧急处置,并最终成功控制了事故的蔓延。

以上案例充分展示了井喷事故对人类、环境和资源的严重危害。

为了避免类似的事故再次发生,我们需要加强对油气勘探、开发和生产过程中的安全管理,严格执行相关规定和标准,加强对井筒完整性的监测和管理,提高员工的安全意识,以及加强应急预案和处置能力的建设。

只有这样,才能更好地防范和减少井喷事故的发生,确保油气资源的有效开发利用,同时保护环境和人类的生命安全。

井喷事故案例汇编

井喷事故案例汇编

井喷事故案例汇编一、钻进过程的事故案例:案例一赵 1 井井喷事故专家点评:赵 1 井井喷的主要原因是领导对井控工作不够重视,没有井控制度及井控设备是造成井喷失控的主要原因之一。

另外职工无井控知识,对井喷的危害认识不够,在钻井液发生石膏侵及气侵密度下降后,没有采取措施,发生井喷后还不进行加重是造成事故的重要原因。

当时没有以人为本的思想,革命加拼命的思想使三位同志献出宝贵的生命。

这一教训值得深思。

1、基本情况赵 1 井是华北油田赵兰庄构造上的第一口资料井,位于河北省晋县周头乡赵兰庄大队,由华北石油管理局第四钻井工程公司 3222 钻井队承包施工任务。

该井设计井深 3200m,钻探目的是了解古生界及第三系含油气情况,并查第三系及古生界地层剖面特征及其生储盖组合。

该井于 1976 年 5 月 20 日开钻,用 400mm3A 钻头钻至井深97.87m,324mm 表层套管下至井深 84.14m,水泥未返至地面,人工灌水泥近 100 袋。

井口未装防喷器。

5 月 25 日用 248mm3A 钻头二开。

1/ 32、事故发生经过 1976 年 6 月 25 日0∶ 15,泥浆中散发出了强烈的硫化氢气体,熏倒了柴油机助手邵战荣,在没有防毒面具的情况下,同志们继续坚守岗位,队长李仁杰换下了司钻梁通荣及钻工张永宁,坚守在钻台上,0∶36 当钻进至井深435.80m 时,第一次井喷发生,强大的天然气带着强烈的硫化氢气体从井口呼啸而出,李仁杰使尽最后的力气刹死刹把,摘掉转盘离合器,司钻梁通荣和钻工黄生存为抢救同志,保护井下设备安全,也倒在于队长李仁杰身旁,李仁杰、梁通荣献出了宝贵生命。

0∶ 45 发生了第二次井喷,地质工陈禄明为了取准资料,卡准井喷井深,在抢救下战友后登上钻台丈量方入,被第二次井喷冲下钻台,英勇献身。

由于从井内喷出了大量的原油及天然气,继第二次井喷后造成严重井塌,井喷停止,在这次井喷事故中,先后 3 人死亡, 6 人昏迷,井深2424.60m 钻具被卡。

玛中6井井喷案例

玛中6井井喷案例

玛中6井井喷案例
摘要:
1.玛中6 井井喷案例背景
2.井喷原因及影响
3.应对措施及结果
4.案例启示
正文:
【玛中6 井井喷案例】
玛中6 井是中国新疆玛湖油田中的一口重要油井,它的井喷事件是我国石油行业历史上一次罕见的重大事故。

【井喷原因及影响】
玛中6 井的井喷原因是由于钻井过程中出现的井漏和井涌,导致油气从井口喷出,形成高达数十米的火焰。

这次井喷不仅造成了严重的环境污染,还导致了附近居民的恐慌和撤离。

此外,由于玛湖油田是我国重要的石油产区,因此,这次井喷事件对国内的石油供应也产生了一定的影响。

【应对措施及结果】
在事故发生后,相关部门立即启动了应急预案,采取了一系列措施来控制井喷。

首先,他们通过关闭相关阀门,阻止油气继续喷出。

然后,他们对喷出的油气进行燃烧和排放,以减少环境污染。

最后,他们调集了大量的人力和物力,对井口进行了修复和封闭。

经过近一个月的努力,井喷终于被成功控制。

【案例启示】
玛中6 井井喷案例给我们敲响了警钟,它提醒我们在进行石油开采时,必须高度重视安全问题,严格执行相关规定和标准,以防止类似事故的发生。

轮南57井井喷失控事故案例分析

轮南57井井喷失控事故案例分析

三、事故原因分析
轮南57井井喷失控事故案例分析
三)管理原因
1、该队管理混乱,有章不循。无施工设计盲目施工, 不进行井下情况及技术交底,未按标准要求安装防喷 器等等。
2、现场负责人思想麻痹,井控意识淡薄。卸油管挂 顶丝时,喷出气流造成人员伤亡,仍未能引起足够重 视。
3、现场操作人员井控操作技能低,出现间歇性井喷 不采取措施。
课程结束 祝愿大家 身体健康 工作顺利
二、事故发生经过
轮南57井井喷失控事故案例分析
间歇井喷的情况并未引起现场 负责人的注意,并且继续施工提 出油管挂,然后开泵正循环泥浆, 当时套压为16.5MPa。在循环 过程中发生井涌,6:51实施坐 油管挂回位时发生井喷,6:55 井喷着火,人员被迫撤离。后井 架被烧倒。喷出火焰高25- 35m左右,直径20m左右。
四、事故教训及防范措施
轮南57井井喷失控事故案例分析
7、加强施工作业队伍的规范化管理。做到 有章可循,同时抓好制度落实工作。
8、严格监督管理制度。通过监、管双管齐 下,落实各项规章制度。
轮南57井井喷失控事故案例分析
值得进一步探讨的问题: 施工作业前,现场应做好哪些准备工作,具 体如何操作?
轮南57井井喷失控事故案例分析
3、严格技术交底制度。施工前,对在地质、工 程和施工设计中提出的有关井控方面的要求和技术措 施要向全队职工进行交底,明确作业班组各岗位分工, 并按设计要求准备相应的井控装备及工具。
4、严格开工验收制度。《井下作业井控技术规程》 中要求,即:井控装置及配件的型号、规格和数量应 符合设计要求,闸板芯子尺寸、内防喷工具的连接扣 型应与所使用管柱相匹配。
井口安装了70MPa的采油树。
一、基本情况
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一、钻井过程中发生的井喷事故案例1.双观21井井喷事故1.基本情况双观21井是河南油田双江区块的一口观察井,位于河南省桐柏县江河村,设计井深2550m,实际井深2468.25m,井别为直井,井口未安装防喷器。

该井由河南石油会战指挥部32135钻井队承担钻探任务,于1979年7月23日18:40一开,表层设计下深80m,实际表层套管下深74.11m。

7月27日0:05二开。

2.事故发生及处理经过1979年10月17日0:00钻至井深2449.43m循环开始起钻,7:35起钻完,起钻时连续灌钻井液,7:35~14:00,换钻头后进行下钻作业,因钻头水眼堵塞,不能开泵,14:00~16:30处理憋泵,16:30~17:10起出钻杆4个立柱(钻头位置在井深2339.67m)。

17:10~17:15开泵憋通水眼,17:15~17:45发现钻井液池液面上升,且有大量原油、气泡从井口外溢,当班司钻立即发出报警信号,全队职工奔赴井场抢险,当班司钻迅速将方钻杆提至转盘面以上,钻杆座在转盘上,用大钳钳头压在刹把上,进行刹车。

17:55发生井喷,喷高3~4m,喷出物为原油、天然气和钻井液,当时东北风3~4级,司钻立即通知机房司机和司助紧急停车,司机立即停1#、2#、3#柴油机,在停运3#柴油机时,因柴油机空气滤清器吸入的天然气进入燃烧室引起飞车,随即发生爆炸着火。

18:00大火蔓延到钻台、机房、钻井液池、1#、2#泵. 18:00~18:40先后有4台消防车和4台水泥车赶到井场参加灭火,19:30井场灭火结束。

10月18日利用水泥车打入1.24~1.27g/cm3的加重钻井液184m3进行循环,没有发现溢流。

22日换好各种设备,井下钻具被卡,10月27日,泡油活动解卡,使用1.15~1.20g/cm3的钻井液循环,恢复正常钻进,钻至井深2468.25m完钻。

本次井喷共损失时间近11天,烧毁的设备有B2-300型柴油机5台、自动压风机1台、井口工具、水龙带烧毁以及井架和绞车部分部件;当班司钻、司机和司助烧伤。

直接经济损失40多万元。

3.事故原因分析1)井喷及井喷失控原因⑴当时钻井液密度为1.12g/cm3,而本井该井段设计钻井液密度为1.25~1.27g/cm3, 低于设计密度,井底钻井液柱静止时间长达约10h没循环,地层流体不断侵入井筒,是造成井喷的直接原因。

⑵井口未装防喷器,发生溢流无法控制,造成敞喷,是造成井喷失控的主要原因。

⑶思想麻痹,岗位责任制不落实,对井喷的严重性和危害性认识不足,自始至终没能认识到该井会发生井喷失控着火,是造成这起事故的主观原因。

⑷缺乏井控工作经验和相关技术知识,不能针对险情提出有效的井控措施。

井队干部和岗位工人技术素质差,工作标准低,在处理水眼堵塞时,坐岗观察不落实,起出部分钻杆期间在灌钻井液等环节未认真落实,不符合井控工作的有关要求。

2)着火原因⑴紧急停柴油机措施不当,引起飞车和天然气爆炸,是井喷着火的直接原因。

⑵该井设计中,已告知油气层中有天然气存在,井队未引起高度重视,未采取防火措施,是井喷着火的主观原因。

4.事故教训⑴加强地层压力及油气特点认识。

钻开油气层后,钻井液密度不能低于该井段设计密度,否则会增加发生溢流甚至井喷的风险。

⑵按标准安装防喷器。

井口不装防喷器,一旦发生溢流无法实现二级井控,造成束手无策。

⑶树立“大井控”理念。

井控工作是一项系统工程,涉及到钻井设计、钻井施工、组织机构、管理制度、装备配套、人员培训等方面,需要钻井、培训、安全、消防等部门通力合作,密切配合,相互协调。

⑷高度重视井控技术培训工作。

井控技术培训是正确执行井控技术规定的基础工作,训练有素的人员是贯彻执行好井控技术规定的保证,井控技术培训是一项经常性、长期性的工作,必须本着重点在基层、关键在班组、要害在岗位的原则,分层次施教,要培训钻井队每个班组整体作战能力,真正做到班自为战,战之能胜。

⑸认真落实井控岗位责任制,做到早发现早处理。

案例2.文72-98 井井喷着火事故1、基本情况根据地质设计,文72-98 井是一口一次开发井,该井设计井深360Om,钻探目的是落实文72 块沙二下和沙三中的含油气情况。

根据邻井资料该井地质分层是沙二上290Om, 沙二下3200 m, 沙三上350Om, 沙三中360Om, 定深完钻。

钻井液设计密度:2900 m 以前为优质轻钻井液,密度为 1.20 g/cm3;2900~3200 m 密度为1.40~1.45 g/cm3;3200~3600 m 密度为 1.55~1.60 g/cm3;钻遇高压油气层提前50~100 m 加重钻井液,在油气层段钻遇快钻时要循环观察。

该井于1985 年9 月30 日12:30 一开,1985 年10 月 6 日8:00 二开,11 月19 日用φ215.9mm 钻头三开,钻至井深2891.30m 发生井喷着火。

井身结构:φ444.5mm×257.25m+φ311.1mm×2730.62m+φ139.7mm×3600m套管程序:φ339.7mm×257m+φ244.5mm×2715.99m+φ139.7mm×3598m 井口装置:35MPa 的双闸板液压防喷器,并配有TYK160Z 型液压控制系统,三开前钻井队用钻井液泵进行防喷器试压15MPa 不刺不漏。

2、井喷失火事故经过1985年11月20日18:00 井队生产会安排要在11月21日0:00~8:00 班边打钻边加重,在2900 m 以前密度提高到1.40~1.45 g/cm3。

故司钻接班后在继续打钻的同时组织当班人员加重,钻井液密度由接班时的1.23 g/cm3提到1.29 g/cm3, 钻到4:00时副司钻上钻台扶刹把,在5:25 时钻到井深2886m 连续出现6m 快钻时,钻时分别为5min 。

5min 、1Omin 、5min 、10min 、7min 。

地质工在5:45 时捞取砂样时发现钻井液增多循环罐外溢钻井液和井涌,马上告诉司钻立即上钻台上提方钻杆同时通知机房停泵,当时方钻杆方余为0.3m, 当方钻杆下接头提出转盘面,顶出大方瓦,第一个单根出转盘面4~5m 时已发生强烈井喷。

6:02 喷高20m 左右,司钻刹住刹把挂上钳头,此时大方瓦已喷出,无法坐吊卡,司钻立即组织加重钻井液,住井干部钻井技术员马上打开放喷闸门,关液压防喷器,油压由15MPa 降到零,开后有0.5min 又升到15MPa,又关时又降到零。

连续四次没关住。

副司钻又关几次还是没关住。

6:23 泥浆工在泵房加重时发现振动筛火光一闪随即钻台上起火,此时队长赶到井场,在失火的情况下又关防喷器,储能罐油压由15MPa 又降到零,当队长去关防喷器时方钻杆已溜人井内,闸板已失效。

3、事故原因分析1) 井队无井控安全意识.在钻遇快钻时的时候,不应继续钻进,应停钻关井观察.2)井队技术素质差,井口安装不完善,交接不清楚。

表现在:(1)钻开高压油气层前钻井队没有进行井控学习和井控演习.井喷发生后,钻井队技术员、副司钻未能关住防喷器。

当环空停喷以后发现上防喷器芯子卡着方钻杆,说明防喷器和液控管线是好的。

(2)井队未能贯彻执行《井控条例》。

地质设计2900 m 进入沙二下高压油气层并提前50~100 m 加重,井队打到2886m 密度仅 1.29 g/cm3, 而地层实际提前14m 进入沙二下高压油气层,出现快钻时未及时停钻循环观察,无人观察井涌情况,没有及时关防喷器,最后导致井喷。

3)防喷器和液控系统不匹配。

由于液控系统容量小,在操作后油压降的幅度大,故工程公司管子站在安装时少装了一个头,防喷器下闸板未接,造成了操作失误一次。

4)技术管理较差、岗位不严、不负责任。

(1)钻井队在打开高压油气层前,生产会、井队长、井队工程技术员、井队地质对在290Om 以前将密度提到设计要求的1.40~1.45 g/cm3都有过要求,但没有具体落实到实处。

钻至井深2886m 密度尚为 1.29 g/cm3。

工程、地质都未严格把关停钻加重,麻痹大意。

(2)在出现快钻时时各岗位人员没有坚守岗位。

无人观察油气侵,待地质工在5:54 捞砂样时才发现严重井涌, 井涌量很大,再加上关井太晚,关井中又出现失误,随之引起强烈井喷。

对井喷的先期预兆无人发现,管理上十分松懈。

(3)钻井公司、钻井大队对钻开高压油气层前的检查、技术组织的落实不认真,思想上不重视,公司对井队的具体要求不够明确,对防喷器试压操作方法没有使队上有关人员真正掌握。

5)文南地区的文72 块,断块复杂,油气层压力异常,是当时开发的新地区,该井队又缺乏打高压井的经验, 思想上麻痹大意,是造成这次井喷的原因之一。

4、事故处理经过11 月21 日早上局、公司领导和有关人员赶到现场,8:00时钻台上有一股火,火势很大,火苗高8m,钻台下在灌钻井液管线处冲出一股火直喷井架大梁,喇叭口和防喷器连接法兰刺出一股火,直烧防喷器;喇叭口一股火火势很大。

当时风向是东北风,火烧的是西南方向井架大腿,人无法接近,井架随时有倒塌的可能。

10:30 研究决定先拉倒井架,第一次用拖拉机拉东北角崩绳,绷绳被拉断井架未倒。

第二次拉死绳固定方向绷绳,井架倒在2 号大腿方向,随即组织力量清理进场,托出油罐、发电房、机房柴油机、泵及倒塌井架。

14:00组织8 部消防车进行灭火未成功,在16:10 又进行第二次消防车灭火仍未成功。

11 月22 日( 第二天)12:40 又组织15 部消防车灭火未成功。

14: 00在消防水龙的掩护下开始清理钻台,拉下钻台上的杂物,15:50 把烧坏的钻机用2 台拖拉机拉下钻台。

由于井架倒塌,水龙头鹅颈管与由壬头的焊缝处被折断,从钻杆内喷出的一股天然气从鹅颈管的弯管处直扑钻台,火势很大,为使燃烧的气体向上喷,在消防水龙的掩护下气焊工在钻台上割掉2 个鹅颈管法兰螺丝(还剩2个) 时,套上钢丝绳拉鹅颈管两次都未拉断,在第二次向后拉时使井架底座向后移动30cm 左右,把防喷器与喇叭口的连接法兰拉偏,气体从法兰处向钻台前方剌去。

当天研究决定将喇叭口和方钻杆割断,拖出井架底座,让火势集中向上喷再组织灭火换防喷器。

研究试验带火切割方法。

当天晚上研究后定下两套方案:(1) 电弧气暴切割,人在2m 以外操作;(2) 如第一套方案不行则用电焊割断。

第三天(11月23日)9:30 时,环空气量减少停喷,在消防水龙的掩护下割断大、小鼠洞、井架底座拉筋和井口喇叭口。

从防喷器下四通处接管线向环空灌水70 余方,准备割断方钻杆,14:40 在防喷器上0.3m 处割方钻杆,操作者站在离井口2m处的掩体内。

17:03 从四通割透方钻杆随之有火苗喷出约0.5m,但未全断。

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