小型机组非同期合闸事故分析与改造方案
防止出现发电机非同期并列反事故措施

防止出现发电机非同期并列反事故措施发电机非同步并列反事故是指由于两台或多台发电机不同步运行所引起的故障。
这种情况下,电网电压和频率将发生不规律的波动,可能会严重损坏电网和发电机设备,甚至导致电网崩溃。
为了防止这种事故的发生,以下是一些措施:1.发电机的选择和设计:在规划和设计发电机系统时,应充分考虑发电机的容量、额定功率、功率因数等因素,确保发电机能够满足电网的需求,并与其他发电机同步工作。
2.定期维护和检查:发电机设备应定期进行维护和检查,包括清洁、润滑、紧固螺栓、电气连接等,以确保设备正常运行。
3.监控和控制系统:安装有效的监控和控制系统,可以实时监测发电机的运行状态,包括电流、电压、频率、功率因数等参数,及时发现不正常情况并采取相应措施。
4.同步器的使用:同步器是一种用于将两台或多台发电机同步运行的设备,它可以通过调节发电机的速度、电压和相位等参数,使其与电网同步。
安装同步器可以有效地避免发电机非同步并列的情况。
5.学术培训和技术培训:对于操作人员和维护人员来说,他们应具备足够的技术和专业知识,了解发电机的工作原理和操作规程,以减少操作失误和设备故障的风险。
6.增加备用发电机:在发电机运行期间,应该随时准备备用发电机,以便在主要发电机故障或非同步情况下能够及时切换,保障电网的稳定供电。
7.严格执行安全操作规程:制定并执行严格的安全操作规程,包括操作人员必须具备的资质、操作规程、应急措施等,以确保发电机的安全运行。
8.监测和报警系统:安装有效的监测和报警系统,可实时监测发电机的运行状态,并在发现异常情况时发出警报,以便及时采取相应措施。
9.及时修复和更换设备:在发现发电机存在故障或工作不良的情况时,及时进行修复或更换设备,以确保发电机能够正常工作。
通过以上措施的实施,可以有效地防止发电机非同步并列反事故的发生,确保电网的稳定供电和发电机设备的正常运行。
然而,由于每个发电机系统的特点不同,因此还需要根据具体情况采取适当的措施来保证安全。
发电机非同期并列处置方案

发电机非同期并列处置方案在电力系统中,由于各种原因,可能会出现非同步并列(非同期并联)的情况。
在这种情况下,需要通过合理的处置方案来尽可能地减少对电力系统的影响,保证电力系统的稳定性和安全性。
本文将介绍发电机非同期并列处置方案。
什么是非同步并列?非同步并列的概念与同步电机的工作原理有关。
在同步电机中,电机和电源之间必须有一定的相位差和转速差,才能够传递电能。
而在非同步并列的情况下,由于发电机的机械特性和负载的电气特性不同,可能会出现输入功率和输出功率的不平衡,导致系统失稳。
如何处置非同步并列?对于非同步并列的情况,常用的处置方案包括以下几个方面:1. 调整发电机的功率输出在非同步并列的情况下,可以通过调整发电机的功率输出,来减少对系统的影响。
具体来说,可以通过改变发电机的燃油供应、调节机械传动系统等方式,使发电机的输出功率与负载的功率相匹配,从而减少功率失衡。
2. 调整发电机的励磁电流励磁电流是控制发电机输出电压和电流的重要参数。
在非同步并列的情况下,可以通过调整发电机的励磁电流,来影响系统的功率平衡,保证系统的稳定性和安全性。
3. 使用降低发电机输出电压的装置在非同步并列的情况下,使用降低发电机输出电压的装置,可以减少发电机的输出功率和负载的功率之间的差异。
常用的降压装置包括阻性负载、晶闸管调节器等。
这些装置可以在不影响系统稳定性和安全性的情况下,有效地解决功率不平衡问题。
4. 防止负载扰动对发电机的影响在非同步并列的情况下,负载扰动可能会导致系统失稳。
为此,可以采取以下措施来防止负载扰动对发电机的影响:•合理安排负载的使用时间和使用方式,避免短时间内突然加大负载的情况。
•使用稳定性好的负载设备,尽可能减少负载的紊乱和不规律的情况。
•采取积极的控制和调节措施,对负载扰动进行有效控制。
结论在电力系统中,非同步并列是不可避免的情况。
为了保证系统的稳定性和安全性,需要采取合理的处置方案。
本文介绍了调整发电机的功率输出、调整发电机的励磁电流、使用降低发电机输出电压的装置和防止负载扰动对发电机的影响等几种非同步并列的处置方案。
电网非同期振荡事故处置方案

电网非同期振荡事故处置方案批准:审核:编制:1总则1.1编制目的:为了保障电网安全运行,防止因非同期并列或失磁等原因引起的系统振荡,以及针对系统出现的电网振荡能够及时正确的认识和处理,特制订本案。
1.2本案与《**电网大面积停电应急预案》、《电网黑启动预案》相衔接。
2事故风险分析2.1电力系统震荡定义电力系统运行中,因系统出现短路、大容量发电机跳闸或失磁、立即切除大负荷线路、系统负荷突变、电网结构及运行式不合理等,及系统无功电力不足导致电压崩溃、联络线跳闸及非同期并列操作等原因,电力系统的稳定性受到破坏。
导致系统间失去同步,即为振荡。
系统产生非同期振荡,就是系统发生稳定问题,一是趋向稳定的振荡,即摆动幅度越来越小,振荡衰减,达到新的稳态运行;二是振荡发展下去,导致失步,产生系统事故。
对于第一种振荡现象,不需要处理,应密监视;对第二种振荡,需采用措施创造条件恢复同步运行。
通常出现振荡是一台机组或全部机组与系统间产生振荡,或是系统的各部分之间失去同期,出现非同期振荡。
表现为线路、发电机和变压器的电压、电流、功率都期摆动。
振荡中心的电压摆动最大。
联络线的输送功率也往复摆动,并每一期的平均功率趋于零。
它们虽有电气联系,而送端系统频率升高,受端系统频率降低,并略有摆动。
2.2系统振荡的危害及与短路的区别2.2.1系统振荡的危害振荡时系统各处电压、电流期性交变,威胁电气设备的安全;如果振荡加剧,容易造成系统瓦解,大面积停电,造成巨大的经济损失;用户用电质量下降,影响生产和用户用电。
2.2.2系统振荡对继电保护装置的影响系统振荡影响保护装置的电流继电器、阻抗继电器,不影响相差保护、电流差动纵联保护。
振荡时电流随时间期变化,在达到电流继电器的整定值时,电流继电器动作;在电流降低,继电器返回。
振荡时阻抗继电器测量阻抗也随电压、电流的变化发生期变化,在测量阻抗低于整定值时,阻抗继电器误动;高于整定值则返回。
保护装置的是否动作也与时限的整定是否能躲过振荡期决定,在阻抗保护中,装有振荡闭锁单元避免振荡时保护误动。
一起变电站非同期并列合闸事件分析及预防措施

2018年11月的现场缴费形式,可能会在某个时间段内造成营业厅工作压力过大,这会严重影响电费收缴的效率,也更容易引发错误与疏漏。
近些年来,随着我国移动互联和信息化服务水平的不同提升,第三方支付平台的愈发成熟,电力企业已经给用户提供微信、支付宝、云闪付等网上缴费、手机缴费等条件,类似这种多渠道的电费收缴渠道建立,能够将电力企业的服务性质体现,提升电力企业对用户的服务质量。
下一步,电网企业将推行预付费装置,逐步引导用户建立“先缴费,后使用”的电力商品消费习惯。
3.4创新电费催缴方式,为员工提供便捷、多样化的信息支持服务随着信息技术的发展,各种App、小程序等移动应用已经应用到了各行各业。
电力企业近年也在逐步建设自己的各业务域的移动作业及一些辅助小程序。
比如生产域移动作业,营销移动作业、电费催缴管理应用App等。
其中电费催缴管理应用App,是专门针对客户经理进行催缴电费的一个移动应用小程序。
客户经理在外出对欠费用户进行催缴时,能随时查找用电客户的电费缴纳情况,对欠费用户进行精确催缴。
既提高了电费催缴效率,又极大的减轻了追缴人员的负担。
3.5加强数据分析,做好电费回收风险防范预控目前,从我国的经济发展形势和用电需求量增长趋势来看,我国的电力企业需要提前对各行业用电情况进行分析,同时结合政府部门下发的季度诚信“黑榜”企业情况,对电费回收风险情况进行预判,对回收风险高,回收难度大的企业采取安装预付费装置、缩短抄表结算周期、提供银行担保等防范措施。
4结束语电费回收工作对电力企业的影响作用巨大,而电力资源又是用户日常生活与工作所必要的条件,所以为了实现县级电力企业电费回收的有效性,需要建立规范管理制度,提升用户的自觉缴费意识与员工的收费责任意识,体现电力企业良好的管理能力。
参考文献[1]方成.浅析县级供电企业电费回收工作存在的问题与对策[J].企业改革与管理,2014(20):183~184.[2]马金芳.试析当前供电企业电费回收的难点及对策[J].城市建设理论研究:电子版,2013(24).收稿日期:2018-10-16作者简介:陈日光(1981-),男,汉族,广东韶关人,工程师,本科,主要从事电力营销工作。
发电机非同期并列的处置措施

发电机非同期并列的处置措施
发电机非同期并列事故处置措施
一、发电机非同期并列现象:
1、在并列瞬间发生强烈冲击,定子电流突然升高,系统电压降低,电压电流显示可能摆动。
2、发电机发生强烈振动和轰鸣声,定子电流和定子电压剧烈摆动,甚至引起发电机和系统之间的功率振荡。
3、“故障录波器已启动”光字牌亮,发变组可能跳闸。
二、发电机非同期并列原因:
1、自动准同期装置或同期回路故障。
2、不符合同期并列条件。
3、待并开关机构故障,动作迟缓。
4、同期装置闭锁压板未退出。
三、发电机非同期并列处理:
1、如果发变组跳闸,应立即停机,并对发变组各部进行全面检查和必要试验。
2、如果发变组未跳闸,引起系统振荡,应立即解列发电机,对发电机、主变及主开关进行全面检查。
转动停止后,对发电机进行详细的检查和测量绝缘及其有关的检查试验,无问题后,方可再次进行启动。
3、查明非同期并列的原因并消除后,发变组及出口开关经电气试验无问题后,请示总工同意,方可重新并列,必要时采用AVR手动,发电机零起升压,正常后方可并列。
4、对同期装置进行检查并校核。
一起低压非同期故障的处理与分析

这样 当柴 油机建压后 ,合上空气开关 ,由于开关两侧 A、B
两相 相位 上的不一致 ,开关合 闸时,构成 了非 同期合闸,形
成较 大的冲击 电流 ,瞬时跳开柴油机 出口开关 。
( 3 )为什么柴油机 出 口开关在未合 的情 况下,开关引 出线侧 A、B两相就带有 电压呢 ?一次回路 串接 ?从能看见
们在巡 回检查处理消缺 时有所麻痹 , 手或身体会碰触到柴油
机 电源 引线设备而造成人身触 电伤害事故 。
5 防范措施及建议
( 1 )设备厂家应加 强工序管理 ,在配 线工作人员完成
配线后 ,应进全面检查 、试验 、验收 。对 有双 电源 、二次接
( 下转第 3 O页 )
( 2 )很 明显 这是一起低压两相非 同期故障。在柴油机 建压前, 柴油机 出口开关引 出线侧 A、 B两相就 已带有 电压 ,
2 故障发生经过及现象
柴油机安装好后 ,空载试运行正常 ,要求 做带负荷 试验 ( 提泄洪闸 门) 。拉 开 2号变低压 开关及 闸刀,4 0 0 V母线停 电 ,柴油发 电机启动建压后 ,合 上柴 油出口开 关,开关合上
后瞬时跳闸 。
起系统震荡,后果将不堪设想 。由于本次非同期故障,是两
柴 油机 电源 开关
4 潜在后果分析
( 1 )低压非 同期与 高压非同期一样都 会产生很大 的冲
图1 改造 后的坝 区 4 0 0 V母线 供 电一次 接线 图
击 电流和转矩 ,造成开关及有关 电气设备损坏 ,给设备 留下
事 故 隐 患 。如 果 是 大 型 发 电设 备 出现 非 同 期 ,严 重 的 还 会 引
验过程 中,合 柴油机 出口开关合 上时,出现非同期跳 闸故障 。本文主要 包括故 障分析 、故障处理经过 、故障潜在后果分析和
一起非同期合闸造成全站失压事故分析

一起非同期合闸造成全站失压事故分析张国荣【摘要】由于调度员没有认识到远方操作时断路器没有检同期功能,误下令造成一起非同期合闸事故,致使110kV变电站全站失压.对事故发生的原因进行了分析,总结了事故中暴露出的若干问题,并提出了整改和防范措施,以防止类似事故的再次发生.【期刊名称】《电力安全技术》【年(卷),期】2012(014)010【总页数】3页(P32-34)【关键词】集控站;跳闸;调度员;同期并列【作者】张国荣【作者单位】昭通供电局,云南昭通657000【正文语种】中文2011年7月,某供电局集控站所控的110 kV线路发生事故跳闸,在事故处理过程中,由于调度员误下令造成了一起非同期合闸事故,致使110 kV变电站全站失压11 min。
1 事故经过某集控站所控的110 kV南恩变电站110 kVⅠ,Ⅱ段母线并列运行,由110 kV 新南I回163号断路器供电,110 kV南大线162号断路器供110 kV大红山变,110 kV南春线161号断路器联络大春河一、二级电站并网运行,1号主变供35 kV,10 kV负荷,新平者龙、水塘片区部分小水电通过35 kV者龙线362号与系统并网运行。
110 kV大红山变由110 kV南大线152号断路器主供、110 kV双鄂大线151号断路器备供,110 kV BZT投入,电气一次主接线如图1所示。
图1 电气一次主接线原理示意当日05:18,110 kV南恩变110 kV新南Ⅰ回163号断路器零序Ⅰ段、距离Ⅰ段保护动作,重合闸未动作(重合闸方式为检线路有压,母线无压,自动转检同期)。
220 kV新平变110 kV新南Ⅰ回134号断路器零序Ⅰ段动作,重合闸动作成功。
110 kV南恩变、大红山变与大春河一级站、大春河二级站、大春河三级站形成独立网运行。
05:39,地调与大春河二级站落实:此时厂内频率为49.11 Hz,电压为122 kV,功率因数为0.92,厂内无法进行调频、调压。
330MW机组非同期并网原因分析及解决方案

330MW机组非同期并网原因分析及解决方案杨朝蓬【摘要】针对一起330MW发电机组非同期并网时产生大电流冲击的异常事件,介绍了异常原因的分析过程及结果,提出了对发电机同期回路的改造与完善方案,并加以实施;最终消除了重大设备隐患,确保了发电机和电网的安全、稳定运行.【期刊名称】《电力安全技术》【年(卷),期】2018(020)005【总页数】4页(P25-28)【关键词】同期装置;非同期并网;冲击电流;相位差【作者】杨朝蓬【作者单位】大唐略阳发电有限责任公司,陕西汉中 724300【正文语种】中文0 引言某公司6号330 MW机组为单台建设机组,工程预留二期1台330 MW级火电机组及1条330 kV出线的场地。
为节省造价,原工程采用过渡接线方式,电气主接线采用发电机-变压器组-线路单元接线方式接入330 kV系统,如图1虚线框内所示。
2014年2期工程开工后对原有330 kV变电站进行扩建改造,新增1个母联间隔,2个PT间隔,1个主变间隔,1个启动/备用间隔,1个出线间隔,并补齐前期出线间隔和主变进线间隔的刀闸。
最终接线方式为双母运行方式,如图1所示。
改造完成后,发现6号机组在每次同期并网时都会引起330 kV母线电压及频率的波动,尤其是在2016年的2次并网过程中均产生了较大的冲击电流。
1 同期装置工作原理图1 改造后接线方式该公司6号机组采用自动准同期并网方式,同期装置选用南京东大金智电气自动化有限公司生产的MFC2061微机自动准同期装置。
该装置采用高性能双微机(双CPU)结构,双机间互相独立,合闸结果由双机表决输出。
该装置采用现代控制理论,快速跟踪电压和频率,调节待并发电机组,同期速度快、精度高。
软件采用多重冗余设计,加上全面的自检措施,具有极高的可靠性和稳定性。
6号发电机原同期装置工作原理如图2所示。
发电机机端电压经6号主变升压,再通过3306开关送电至330 kV母线系统。
发电机与系统并网由自动同期装置完成。
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小型机组非同期合闸事故分析与改造方案由于发电机组的发展,小型机组发电的规模也在不断增大,小型机组的非同期合闸事故也越来越多。
非同期合闸事故会对水电站造成重大损失和威胁,因此研究小型机组非同期合闸事故的分析与改造方案就显得非常重要。
本文通过分析小型机组非同期合闸事故的原因,初步提出小型机组非同期合闸事故的改造方案,以期达到提高水电站的可靠性和安全性的目的。
一、小型机组非同期合闸事故分析
1、电力系统建设过程中技术错误引起
在建设过程中,由于施工人员编制站内控制系统设计文件时出现技术错误,导致发电机组不能正常同步,从而引发非同步合闸事故。
2、发电机组技术系数变化引起
由于水电站发电机组技术指标的变化,所以在发电机组上线前,相关的系统参数也需要重新计算以满足发电机组的要求,而由于相关的参数没有重新计算,所以发电机组在非同步合闸时会出现故障,引发非同步合闸事故。
3、操作过程中技术疏忽引起
小型机组非同步合闸事故的发生还可能是由于操作者在操作时
出现技术疏忽引起的。
比如,在调整控制系统参数时,操作人员可能会超出发电机组正常同步合闸的参数范围,从而导致发电机组在非同步合闸时出现故障,引发非同步合闸事故。
二、小型机组非同期合闸事故改造方案
1、加强小型机组发电技术指标分析
首先,在小型机组发电前,需要对发电机组的技术指标进行全面分析,确保以最合理的方式满足水电站的要求,确保水电站本身的可靠性。
2、提高控制系统安全性
其次,在站内控制系统设计时,要将安全性放在首位,合理设计控制系统参数,以最大程度避免正常操作时出现非同步合闸事故。
3、定期对小型机组进行检测
此外,在小型机组发电过程中,应定期对小型机组进行检测,及时发现问题,调整参数以确保控制系统的正常运行。
4、正确配备工具仪器
最后,在小型机组的操作过程中,必须正确配备必要的测量仪器,以帮助操作者准确无误地操作小型机组,并确保发电机组正常发电。
三、结论
简而言之,小型机组非同期合闸事故虽然出现频率不高,但会造成巨大损失,因此要采取有效的措施来预防和降低非同期合闸事故的发生。
本文通过分析小型机组非同步合闸事故的原因,提出了改造方案,并建议水电站采用本文提出的改造方案,以期达到提高水电站的可靠性和安全性的目的。