锅炉省煤器泄漏原因分析及其改造方案的探讨

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省煤器管排泄漏常见故障分析与处理

省煤器管排泄漏常见故障分析与处理

省煤器管排泄漏常见故障分析与处理省煤器是利用排烟余热加热给水,降低排烟温度,节省燃料。

经过省煤器的给水提高了温度,降低了给水与汽包的温差,可以减少汽包的热应力,改善汽包的工作条件。

故障现象:(1)管排积灰。

(2)管子内壁结垢、外壁腐蚀。

(3)管子泄漏。

(4)管排变形。

(5)管子发生蠕胀现象。

(6)漏风。

(7)防磨罩损坏或脱落。

(8)管子磨损。

原因分析:(1)烟速过低。

吹灰器吹灰效果不佳。

(2)由于积灰,吹灰蒸汽温度低,尾部烟道漏风,给水品质不合格造成内壁结垢、外壁腐蚀。

(3)厂家焊口质量不佳,内外管壁腐蚀,管子磨损,管子焊口有附加应力,管材有缺陷,造成泄漏。

(4)管排支架或活动块损坏或脱落。

没有按时吹灰,使管排大面积挂焦造成管排变形。

(5)运行中严重超温使管子过热。

汽水品质有问题使管子内壁大量结垢,换管时管材不对,管排有异物等都会造成管子蠕胀。

(6)各人孔门、看火孔关闭不严。

内护板加装不合理,热态时拉裂造成漏风。

(7)防磨罩、防磨板开焊。

(8)管排排列不均形成烟气走廊,防磨罩、防磨板损坏或脱落,烟气流速过高,管夹子松动发生碰撞,吹灰不当,造成管子磨损。

处理方法:(1)适当提高烟速,检修吹灰器使其正常工作。

(2)清除积灰,加强吹灰,提高吹灰蒸汽温度,消除尾部烟道人孔门不严的漏风。

提高汽水品质,长期停炉时应做好充氮保护。

(3)采取有效措施防止内外壁磨损,消除管子的附加应力,换新管时应进行光谱分析,保证不用错管子,并不准使用有缺陷的材料。

换管时确保无异物落入管子中,新管必须通球,保证吹灰蒸汽温度,加强吹灰管的疏水。

(4)检查恢复已损坏的支架和固定连接板,恢复开焊或脱落的活动连接块,按时吹灰,校正已变形的管排。

(5)校正管排,消除烟气走廊,修复恢复防磨护板及防磨装置,调整烟气流速,减少对迎面管子的冲刷,调整修复管夹子装置使其牢固。

适当吹灰,校正弯曲的管子,消除管子与管子之间的碰撞和摩擦。

(6)保证各门孔关闭严密,内护板按设计要求安装、焊接。

锅炉省煤器泄漏原因分析及其改造方案的探讨

锅炉省煤器泄漏原因分析及其改造方案的探讨

锅炉省煤器泄漏原因分析及其改造方案的探讨摘要余热锅炉具有显着的节能优势,是目前石化企业广泛使用的炉型之一。

但由于各种原因造成省煤器管失效,发生局部破坏,甚至导致停炉事故。

严重影响了锅炉的使用安全性和效率。

本文在对省煤器管腐蚀形成原因分析的基础上,探讨了预防腐蚀的对策。

关键词省煤器;泄露原因;改造方案锅炉爆管事故一般占事故50%以上,而省煤器泄漏爆管又占锅炉事故的45%~50%。

因此,预防省煤器泄漏爆破是不容忽视的问题。

伴随着当今社会广泛应用的完全按再生技术,企事业单位为了回收再生延期的热能,越来越多地把余热锅炉应用在催化裂化装置中。

把一般的工业锅炉与余热锅炉相比,温度较低是再生烟气影响热源的主要原因,所以设计师在设计时,首先考虑的是热负荷的分配省煤器,所以在整个成品中占的比例很大,因此在余热锅炉中占有相当重要位置的便是省煤器。

例如:抚顺某石化炼油厂催化装置为年处理能力60万t的重油催化裂化装置,应用的余热锅炉为苏州某锅炉厂生产的Q110/520-43-3.9/425 型。

锅炉尾部为省煤器,布置形式为横向错列式,用翅片管做管束,分为上下两组水平的安装在烟道内。

热器对流段是烟气首先流经的区域,随后经过省煤器烟箱,然后自上而下流经省煤器的受热面,随之与省煤器中的水换热后进入尾部的烟道,排而后流入外界大气中。

1 运行中出现的问题自2008年3月底锅炉被大量投用以来,省煤器的管束频频泄漏,用时最短仅为40天左右,对余热锅炉的正常运行产生了严重的影响。

而且频繁的检修造成了人力物力的大量浪费,因此要提高余热锅炉的运行效率首先要解决的问题便是省煤器泄漏的问题。

通过对省煤器泄漏地方的管束认真的排查发现,管束泄漏地方以及附近的管束表面都覆盖了一层淡黄色和黑绿色粘块状污垢,把污垢清除后,泄漏处的金属为黑色,并有溃疡现象出现在泄漏处,穿孔的地方薄如刀刃。

未泄漏的弯头处严重的减薄,用小锤子轻轻一敲,便凹成一个坑。

省煤器泄漏点的主要集中区域是在隔板外翅片管弯头处,在隔板内的直管段翅片间并未发现漏点和严重减薄现象。

论文循环流化床锅炉省煤器泄漏事故的原因分析及预防措施

论文循环流化床锅炉省煤器泄漏事故的原因分析及预防措施

论文循环流化床锅炉省煤器泄漏事故的原因分析及预防措施循环流化床锅炉省煤器泄漏事故可能有多种原因,包括以下几个方面:1. 应力引起的泄漏:循环流化床锅炉中,省煤器受到高温、高压和烟气腐蚀等多种应力的作用,可能导致泄漏。

应力可以来自于燃烧过程中的温度梯度、容器内部的压力变化等因素。

2. 材料腐蚀引起的泄漏:烟气中含有硫、氧化物等腐蚀性物质,长期作用下可能导致省煤器材料的腐蚀破损,从而引发泄漏。

3. 不当操作或维护引起的泄漏:操作人员在操作或维护过程中,可能存在不当操作或维护不及时的情况,如未及时清理清灰系统、未检修石灰石给料系统等,这些问题可能导致省煤器的堵塞或过载,增加泄漏的风险。

为了预防循环流化床锅炉省煤器泄漏事故,可以考虑以下预防措施:1. 材料选择和涂层保护:选择抗高温、抗腐蚀性能好的材料用于省煤器的制造,并在表面进行涂层保护,以提高材料的耐腐蚀性。

2. 定期检查和维护:定期对省煤器进行检查,清理积灰和残渣,确保通风不阻塞,减少烟气对省煤器的腐蚀和堵塞风险。

此外,及时维修或更换破损的部件,防止泄漏问题的进一步恶化。

3. 控制燃烧过程:通过控制燃烧过程的参数,如温度、氧气含量等,来减少煤气中的腐蚀性物质含量,从而降低省煤器的腐蚀风险。

4. 建立健全的安全管理制度:加强对操作人员的培训,确保他们了解循环流化床锅炉的工作原理和安全操作规程,建立健全的安全管理制度,包括事故报告和事故调查机制等。

5. 安全监测和预警系统:安装监测设备,监测省煤器的温度、压力和泄漏情况,及时发现异常并采取措施,防止事故发生。

通过采取上述预防措施,可以有效降低循环流化床锅炉省煤器泄漏事故的发生概率,并保障系统的安全运行。

另外,还建议定期进行全面的安全评估和风险分析,以识别潜在的安全隐患,并采取相应的措施加以解决。

140t/h高温高压锅炉省煤器泄漏原因及处理

140t/h高温高压锅炉省煤器泄漏原因及处理

140t/h高温高压锅炉省煤器泄漏原因及处理通过对140t/h高温高压锅炉省煤器爆管及泄漏原因的分析,制定处理方案,解决省煤器爆管及泄漏问题。

标签:锅炉;省煤器;爆管;泄漏;沸腾率1 概述福建三安钢铁140t/h锅炉属于高温高压自然循环锅炉,额定主蒸汽参数为9.8MPa/545℃,设计给水温度210℃,额定蒸发量140t/h。

自2013年7月份投产以来,锅炉省煤器高温段屡次发生爆管及接管座焊缝泄漏事故。

仅2015年一年时间,由于锅炉省煤器高温段爆管/泄漏造成机组停机时间便达到175.3小时,对锅炉的安全稳定运行造成了很大的影响。

2 事故概况及原因分析140t/h高压锅炉自从投产运行发生的多起爆管、泄漏情况如表1所示。

从表1可知,锅炉省煤器多次泄漏,而且主要泄漏部位均在省煤器出口联箱根部,靠烟道后部炉墙侧(烟囱侧),并集中表现为蛇形管管接座与出口集箱的工厂焊缝不同程度裂纹甚至断裂,并伴随着管接座胀粗现象。

进行隔离封堵后,旁边临近的蛇形管又发生连续的断裂或裂纹。

造成省煤器泄漏的主要原因有:给水质量差引起管壁腐蚀;给水温度和流量变化过大,发生水冲击后造成损坏;省煤器管沸腾率超标,管子过热烧坏或强度下降损伤管子;点火升压及停炉中,停止上水后未能及时开启再循环阀门,从而导致省煤器管过热;管子材质或制造、运输、安装过程中造成缺陷及焊接质量不合格。

经分析检测,锅炉给水质量、管子材质、焊口、操作人员操作都符合要求,燃气锅炉的烟气冲刷很小,所以不存在以上几种泄漏原因。

通过对140t/h锅炉省煤器前几次爆管泄漏记录数据研究发现,造成爆管的原因可能跟以下几个因素有关:(1)事故发生前主给水流量变化比较剧烈,一直在90t/h至150t/h之间大幅度高频率波动(间隔时间10分钟之内),管内汽水混合物温度变化频率也比较高,由此可以看出省煤器管内的介质沸腾率过高。

(2)从运行记录中显示,锅炉有较长一段时间蒸发量达到150余t/h,而给水温度仅为160-170℃,可推断锅炉负荷曾超至少15%以上。

燃气锅炉省煤器泄漏原因分析及对策

燃气锅炉省煤器泄漏原因分析及对策

燃气锅炉省煤器泄漏原因分析及对策李贵兴①(武钢集团昆明钢铁股份有限公司)摘 要 省煤器作为锅炉本体中的对流管束,是锅炉尾部烟道的重要换热实施,经过对昆钢25MW发电站130t/h燃气锅炉省煤器频繁泄漏的跟踪砖研,总结出了解决问题的方法措施并实施技改消缺,成果明显,对锅炉省煤器泄漏的处理提供了技术方法和解决方案,为电厂燃气锅炉的安全运行提供了积极有力的保障。

关键词 锅炉 省煤器 过热 低温腐蚀 沸腾率中图法分类号 TG155.4 文献标识码 BDoi:10 3969/j issn 1001-1269 2023 Z2 0451 前言能源动力厂JG-130/3.82-Q中温中压自然循环锅炉,“π”型布置,由汽包、汽包内部装置、汽水系统、水位计、安全阀、过热器、省煤器、空预器、烧嘴、稳焰塔、支吊架、楼梯平台和辅机设备等主要部件组成。

该锅炉2005年9月投产至2014年,9年时间省煤器泄漏共计29次之多,导致锅炉多次停炉检修,既影响生产又增加了检修成本。

于是考虑实施技术改造,通过对省煤器运行参数历史趋势的查阅统计以及对泄漏部位、漏点大小的分析,未发现明显的原因。

为保证设备安全,需尽快找出造成煤器泄漏的原因并进行分析消缺。

1.1 锅炉主要参数额定蒸汽流量:130t/h额定蒸汽压力:3 82MPa额定蒸汽温度:450℃给水温度:104℃排污率:2%锅炉出口烟气设计温度:≤150℃锅炉设计效率:≥89 83%燃料结构:点火煤气:焦炉煤气或液化气,主煤气:高炉煤气燃料高炉煤气成分:表1 锅炉燃料高炉煤气成分表燃气名称发热值kJ/Nm3CO/%CO2/%H2/%CH4/%N2/%O2/%CmHn/%高炉煤气3511 121 217 40 672 457 10 94- 130t/h锅炉热力数据汇总:表2 130t/h锅炉设计热力数据汇总表名称符号单位炉膛凝渣管高过低过上组省煤器上组预热器下组省煤器下组预热器烟气入口温度θ1℃1065 1856 2838 6725625451368222烟气出口温度θ2℃856 2838 6725625451368222155烟气平均速度Wym/s7 338 8114 7915 9313 8115 6510 8913 16工质平均速度Wm/s--22 821 81 057 930 826 4工质入口温度t1℃256256342 1256216 517310420工质出口温度t2℃256256450382 1256370216 5173温压t℃-641 2425 6373 7292 5120 3118 4965 8传热系数KW/m2℃-71 8682 7487 860 9912 3275 8614 56受热面积Hm2557 15028137278142191444 35378传热量QkJ/Nm31074 890 8389 8480 9548 9246 4511 4203 2TotalNo.285Extraedition2023 冶 金 设 备METALLURGICALEQUIPMENT 总第285期 2023年增刊(2) ①作者简介:李贵兴,男,热能工程师。

锅炉省煤器管道泄漏原因分析与对策

锅炉省煤器管道泄漏原因分析与对策

维护与修理
m ■ …_ 一 *

时针旋转 的炉 内火焰产生 反 向的制 动作用 ,从而使 炉膛 出
器煤 器 / l 一 , 二 一 级 空 省 气 预 器 热


口的气流 旋转强 度减弱 ,减小两侧 的烟速 差 ,减少 烟道 中 温度分布不均。 ()加强 高 、焦 炉煤气 的净化 力度 。对高炉煤 气采 用 2 二 次净化 ,以提 高燃用煤 气品质 ,减少燃烧 生成 的硫酸 盐 混入灰粉溶 附于管壁表 面 ,导致对管壁金属产生腐蚀。
要 长。在询 问现场操作人 员时 ,无 人能够 确认 电机旋转 方
向 ,根 据探尺设 备特点 ,分析解释如 下 :检修人 员发现探 尺 动作 的时 间应 为 电工 手动捅抱 闸的时 间 ,此 时应为探 尺 由上超位 到料 线6 m的动作 时 间 ,需要 下放 长度 应 为7 左 m
右 ,滚 筒每 圈周长为 1 m,那 么就需 要转 动五 圈左右 ,而 . 4
j气’ /预 卜热 器 级 空
\ <
图1 尾部烟道竖井图
() 采用 低 氧燃 烧技 术 。适 当减 少 过量 空气 系数 到 3
1 5 1 ,通过 采取 合理 的配风 及强 化炉 内的湍 流混 合 , . . 0 1
对 其受热 面的合理 布置 ,可以减少 烟气涡 流造成 的管束 间
关键词 :锅炉 ;省煤 器泄 漏 ;磨损 ;பைடு நூலகம்蚀
中 图分 类 号 :T 6 1 M 2. 2 文 献标 识 码 :B


省煤器结构
给水温度 达N2 5 5 ℃,同时降低 了排烟温度 ,提高 r锅炉热
效 率 ,见 图 1 。 二 、省 煤 器 泄 漏 情 况及 原 因分 析

浅析锅炉省煤器泄漏的原因与解决方法

浅析锅炉省煤器泄漏的原因与解决方法

锅 炉省煤器连续 出现的泄漏事件表明 ,省煤器在长期工作 中, 致使其 固件发生 的磨损 与腐蚀 , 是导致省煤器泄漏 的最主要 原因。当然 , 熟练的生产操作是也是防止省煤器泄漏必不可少 的 因素。省煤器的泄漏导致 电厂生产组织被 动 , 严重影响着机组 的 安全经济运行 。因此 , 展开对锅省煤器 的深入研究就显得 十分有
( 编辑 : 王静 )
Ma s o n r y S t r uc t ur e Cr a c k Ca us e s a nd Pr e v e nt i o n Me a s ur e s
L i u Ru i
Abs t r ac t :I n t h e c o n s t r u c t i o n o f a l a r g e n umbe r o f ma s o n r y c r a c k ph e no me n o n, s e r i o us l y a f f e c t s t he s fe a t y o f bui l di n g us e ,mus t t h e r e f o r e be c r a c ks
摘 要 : 锅炉省煤器的泄漏对安全生产造成潜在威 胁的 同时 , 还影响 了整 个机 组的正常 运作 。针对 高温 高压锅炉展 开论述 , 通过对 于锅 炉省煤器的泄漏产生原 因展 开分析发现 ,

主要 的根 源在 于燃烧过程 中烟 气中携带的灰粒与锅 炉省煤 器管道的不断碰撞 ,导致 了锅 炉省煤 器管壁的磨损 , 最终使得省煤器泄漏产生。通过对上述泄漏原 因的深入 分析 , 给出 了相应 的解决方法 , 即要有效减弱灰粒 与管壁之 间碰 撞。经实践表 明 , 所给 出的解决方法
1 . 2 实际 应 用 燃料 的原 因

低温省煤器泄露原因分析及预防措施

低温省煤器泄露原因分析及预防措施

低温省煤器泄露原因分析及预防措施【摘要】省煤器的泄露影响锅炉的正常运行,本文针对低温省煤器泄露的原因进行详细的分析,并结合行业相关处理经验,提出了一些解决措施,对同类问题的分析及处理方面都有着重要的参考价值和实际意义。

关键词:低温省煤器泄漏磨损0引言本单位CG-160/5.30-M型锅炉在运行过程中频繁发生省煤器泄露事故,造成锅炉降负荷运行,并且烟气湿度增大后尾部烟道积灰严重,造成管式空气预热器管束堵塞,电收尘无法正常投运,对布袋除尘器运行造成影响,对系统安全稳定运行造成影响,并对后期检修处理造成较大困难。

1 设备及系统概况CG-160/5.30-M型锅炉,省煤器与空气预热器均为两级交错布置,上级省煤器为一个组件,下级低温省煤器为两个组件,省煤器蛇形管均用φ32×3mm管子,材料为20G,省煤器全部采用逆流、错列布置,下级低温省煤器管束共计91列,管束进出口全部与集箱连接。

每组省煤器最上面两排直管和弯头处均设有防磨罩,低温省煤器均采用支承结构,蛇形管束通过空心支承梁穿出炉墙支承在护板上,为降低支撑梁的温度,需通风冷却,每个组件弯头侧均架设护板防磨。

2泄露原因分析(1)护板安装位置不当低温省煤器护板按照设计应该严格与省煤器弯头进行紧密贴合,并且护板上下两端90°弧形板位置应该与每个行程的上下两个弯头的90°弧度相对应并紧密贴合后进行固定,但是在实际安装过程中,上部90°弧形板与弯头发生偏斜,造成弯头未与护板紧密贴合,护板未有效起到防磨的作用,且烟气流向随护板向下,在底部与下集箱链接管束处发生偏斜,对底层与下集箱连接的直管段局部造成磨损及泄露。

(2)炉墙与管束之间距离过大按照锅炉的设计低温省煤器护板与两侧炉墙之间的距离为30mm,低温省煤器与前后炉墙之间的距离为30mm。

但是在炉墙砌筑过程中,施工人员未严格按照图纸施工,低温省煤器护板与两侧炉墙距离为100~150mm,形成烟气走廊,由于间隙处的阻力比管排之间的阻力小,烟气流速远大于截面平均流速烟气流速增加,造成此处大面积弯头位置壁厚减薄,在运行过程中发生泄漏。

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锅炉省煤器泄漏原因分析及其改造方案的探讨
摘要余热锅炉具有显着的节能优势,是目前石化企业广泛使用的炉型之一。

但由于各种原因造成省煤器管失效,发生局部破坏,甚至导致停炉事故。

严重影响了锅炉的使用安全性和效率。

本文在对省煤器管腐蚀形成原因分析的基础上,探讨了预防腐蚀的对策。

关键词省煤器;泄露原因;改造方案
中图分类号TK219 文献标识码A 文章编号1674-6708(2010)33-0066-02
锅炉爆管事故一般占事故50%以上,而省煤器泄漏爆管又占锅炉事故的45%~50%。

因此,预防省煤器泄漏爆破是不容忽视的问题。

伴随着当今社会广泛应用的完全按再生技术,企事业单位为了回收再生延期的热能,越来越多地把余热锅炉应用在催化裂化装置中。

把一般的工业锅炉与余热锅炉相比,温度较低是再生烟气影响热源的主要原因,所以设计师在设计时,首先考虑的是热负荷的分配省煤器,所以在整个成品中占的比例很大,因此在余热锅炉中占有相当重要位置的便是省煤器。

例如:抚顺某石化炼油厂催化装置为年处理能力60万t 的重油催化裂化装置,应用的余热锅炉为苏州某锅炉厂生产
的Q110/520-43-3.9/425 型。

锅炉尾部为省煤器,布置形式为横向错列式,用翅片管做管束,分为上下两组水平的安装在烟道内。

热器对流段是烟气首先流经的区域,随后经过省煤器烟箱,然后自上而下流经省煤器的受热面,随之与省煤器中的水换热后进入尾部的烟道,排而后流入外界大气中。

1 运行中出现的问题
自2008年3月底锅炉被大量投用以来,省煤器的管束频频泄漏,用时最短仅为40天左右,对余热锅炉的正常运行产生了严重的影响。

而且频繁的检修造成了人力物力的大量浪费,因此要提高余热锅炉的运行效率首先要解决的问题便是省煤器泄漏的问题。

通过对省煤器泄漏地方的管束认真的排查发现,管束泄漏地方以及附近的管束表面都覆盖了一层淡黄色和黑绿色粘块状污垢,把污垢清除后,泄漏处的金属为黑色,并有溃疡现象出现在泄漏处,穿孔的地方薄如刀刃。

未泄漏的弯头处严重的减薄,用小锤子轻轻一敲,便凹成一个坑。

省煤器泄漏点的主要集中区域是在隔板外翅片管弯头处,在隔板内的直管段翅片间并未发现漏点和严重减薄现象。

2 分析省煤器泄漏的原因
2.1 结构缺陷
首先是省煤器结构上的缺陷烟道内水平安装的管束,通过两侧的隔板定位,烟气流域外便是管子的弯头处,是分割
开来的通过直管与隔板段。

那些电焊便在管束与隔板之间,而且管束两端的烟箱检修孔是由带保温层的方形人孔盖板并且通过螺栓密封的,由隔板、烟箱以及外护盖所围成的空间内便是管束的弯头。

但是由于隔板与烟箱并不是密封的,并且管束与隔板之间并未焊死,所以当烟气流经管束时,在隔板与烟箱间的缝隙以及隔板与管束间的缝隙之间会有少量携带催化剂的烟气进入该空间,这些都是不可避免的,这时候就会降低烟气的流动速度,导致烟气所携带的催化剂沉积于此。

这些催化剂的存在为烟气中的腐蚀介质汇集在此处提供了条件。

2.2 烟气低温露点腐蚀
2008年11月11日~12 日,抚顺特检所对装置烟气进行了采样分析,烟气的分析结果为:
烟气采集部位:烟机水平烟道入口;
烟气酸露点:143 ;
烟气的冷凝水呈酸性:pH 值为2.0;
烟气的水蒸气含量:13.1v%左右。

CO2、O2、N2是烟气的主要组分;NOX、SOX等微量气体组分含量较多,特别是硫氧化物( SOx) 的含量有
780mL/L,水蒸气为13.1v%,同时还含有约300mg/m3的催化剂。

众所周知,水蒸气分压的函数便是水的露点,在一个大
气压(760mmHg) 、湿度100%时,纯水露点温度为100℃。

若使水的露点降低同时水的分压也要降低,一般情况下,若水的露点为30~60,那么水的分压为10% 左右。

就如同烟气中所含有的SO3会与烟气中的水蒸气融合形成硫酸蒸气,从而使水的露点温度提高很多,一般情况下可达到90℃
~180℃,这个温度即是烟气的酸露点温度。

具体的烟气酸露点温度与烟气中SO3浓度、水蒸气的含量等因素有关。

该锅炉的设计排烟温度虽然是188℃~195℃,但是在原有的锅炉过热器后又曾加了一台过热器,这便使换热面积增加了近70m2,致使实际温度比排烟温度提高了很多。

通过测量,最高温度为185℃,最低时仅为143℃,使烟气的酸露点温度大大高于实际工作温度。

2.3 腐蚀的过程
当温度低于烟气的露点温度时,由于烟气中SO3等酸酐及水蒸气的存在,SO3与水蒸气凝结下来并且与沉积于省煤器管束弯头处的催化剂混合,由于催化剂带有多孔性,使该处H2SO4的浓度慢慢增大,并且在管子外侧形成一种泥状物质,腐蚀管壁,直至蚀穿。

3 对省煤器的处理措施
针对省煤器存在的问题,可采取如下措施:
注意控制排烟的温度,在锅炉运行时通过调整省煤器副线上水,控制烟气的露点温度低于锅炉的排烟温度。

控制烟
气的含氧量,主要是调整主风量,以便于控制烟气中SO3的转化率。

充分利用起现有的除尘设备,尽量降低省煤器管束间的催化剂含量,以防止直管段管子腐蚀。

对省煤器的弯头箱做适当改造,尽量使催化剂不在该处沉积,便是将烟气与易腐蚀的部位隔开,具体地的运作方法:用中性硅酸铝镁保温灰将弯头箱抹死,将弯头置于保温灰的包裹之中,这样既保证烟气不与弯头接触,又保证了弯头处的温度不会太低,同时阻止烟气在该处冷凝。

4 结论
实施综上所属措施后,通过一年半时间的运行考验,省煤器运行至今良好,已超过了历史最高的运行记录。

实践证明,在不改变锅炉结构、不重新进行荷分配的条件下,依靠调整操作参数和对省煤器的局部改造来控制省煤器的运行状况,不失为一种简单、安全、实用的好办法。

参考文献
[1]唐万增.催化装置余热锅炉运行中出现的问题及对策.节能,1999(10).
[2]张光纯.锅炉省煤器的磨损及防磨途径的探讨[J].中国电力,1982(10).。

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