分子筛纯化系常见故障分析与处理

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北营能源总厂20000m3_h制氧机组分子筛出口二氧化碳含量高故障分析及处理

北营能源总厂20000m3_h制氧机组分子筛出口二氧化碳含量高故障分析及处理

北营能源总厂20000m3/ h制氧机组分子筛出口二氧化碳含量高故障分析及处理发布时间:2021-07-01T16:07:20.920Z 来源:《科学与技术》2021年3月第7期作者:王国海[导读] 介绍北营能源总厂 20000m3/ h 制氧机组空分设备分子筛纯化系统出口空气中二氧化碳含量高的故障分析及处理。

王国海北营能源总厂辽宁本溪 117017摘要: 介绍北营能源总厂 20000m3/ h 制氧机组空分设备分子筛纯化系统出口空气中二氧化碳含量高的故障分析及处理。

关键词: 空分设备; 分子筛吸附器; 二氧化碳beiying ENERGY GENERAL plant 20000m3 / h air purification system export sieve high content of carbon dioxide fault analysis and processing Wang Guohai(Beiying & Steel Co.Ltd energy general plant)ABSTRACT: Introduce beiying energy general plant 20000m3 / h air purification system export sieve high content of carbon dioxide fault analysis and processing.KEY WORD: Air separation equipment;Molecular sieve adsorber;Carbon dioxide1 空分系统简介北营能源总厂KDONAr-20000/40000/480型制氧机组,由四川空分设计、制造、安装,于2007年10月投产,采用分子筛净化空气,增压透平膨胀机制冷;采用规整填料技术及全精馏制氩的流程;产品氧气采用自增压出冷箱后再外压缩,产品氮气采用外压缩。

分子筛纯化系统CO2超标事故原因分析

分子筛纯化系统CO2超标事故原因分析

空分装置安全事故案例分析-所有分子筛纯化系统CO2超标事故原因分析
从多方面,多角度分析总结了煤化工装置空分装置分子筛纯化系统CO2超标事故可能出现的原因,从工厂环境,人员操作,分子筛使用周期等进行了详细的分类,供煤化工从业人员、煤化工中高层管理人员以及空分装置生产厂家参考:分子筛纯化系统CO2超标事故一,分子筛带水CO2超标。

分子筛纯化系统CO2超标事故二,恶劣环境造成CO2超标,厂区空气中含有大量的酸性气体,如:硫化氢、氧化硫、氧化氮等,或总循环水成酸性导致进分子筛纯化器的气体成酸性,在吸附过程中分子筛吸附剂与水和酸性气体发生反应,使分子筛吸附剂结构发生不可逆的改变,降低吸附容积,导致出分子筛气体CO2超标。

分子筛纯化系统CO2超标事故三,再生不彻底造成CO2超标。

根据实践经验,13X分子筛吸附剂再生时加热温度控制在170℃左右,出口温度达到85℃以上时停止加热,进入冷吹期,冷吹峰值根据分子筛吸附器结构的不同、分子筛吸附剂床层厚度的不同,冷吹峰值也不相同,一般控制在140℃以上为最佳。

再生温度过低时,被吸组分不能完全解吸,即分子筛吸附剂微孔内还残留一部分被吸附组分未被赶走,再进行吸附时,吸附容积就会降低,造成CO2超标。

分子筛纯化系统CO2超标事故四,由于操作人员失误,操作时分子筛吸附剂床层受到气流冲击,床层表面凸凹不平,气体短路,吸附容积降低造成CO2超标。

分子筛纯化系统CO2超标事故五,分子筛使用时间过长,部分分子筛吸附剂粉化,床层降低,或分子筛吸附器床层破勋,分子筛吸附剂泄漏,使吸附容积降低造成CO2超标。

分子筛纯化系统蒸汽加热器内漏故障排查与处理

分子筛纯化系统蒸汽加热器内漏故障排查与处理

分子筛纯化系统蒸汽加热器内漏故障排查与处理李佳涛【摘要】本钢氧气厂7#35000 m3/h空分设备于2015年3月发生了一起分子筛蒸汽加热器内部泄漏故障。

故障发现及时,果断停机后,对漏点进行了排查和处理,避免了次生事故的发生。

为制氧机组开车复产赢得了时间,节约了检修时间和成本。

%An accident of leakage in the molecular sieve steam heater of the No.7 35000 m3/h air separation plant at Benxi Steel happened in March 2015. As the accident was discovered in time, the oxygen generating unit was immediately shut down and leaking points were searched and treated promptly, preventing more serious secondary accidents from happen-ing. The timely treatment of the accident had gained precious time for the oxygen making unit resuming production and saved maintenance timeand cost.【期刊名称】《冶金动力》【年(卷),期】2015(000)009【总页数】4页(P29-32)【关键词】蒸汽加热器;内部泄漏;故障;排查;封堵【作者】李佳涛【作者单位】本钢板材股份有限公司氧气厂,辽宁本溪 117002【正文语种】中文【中图分类】TB657.7本钢板材公司氧气厂7#35000 m3/h制氧机(以下简称7#机)于2015年3月23日发生一起分子筛蒸汽加热器内漏故障,无法维持正常生产需要停机处理。

分子筛切换阀门的故障判断及处理措施

分子筛切换阀门的故障判断及处理措施
冶 金 动 力
ME LL GI AL P TA UR C OWER
2 1年第 6 01 期 总 第 18 期 4
分子筛切换阀门的故障判断及处理措施
李 辉
230 ) 400 ( 马鞍 山钢铁股份有限公 司气体分公司, 安徽马鞍山
【 摘
要】 分子筛纯化 系统 中的切换阀门出现故障会造成整套空分的停运 。 该文对 阀门出现故 障进行了准
分 系统 其 他 阀 门的正 常 使 用 ,不 宜 再 提 高 , 而 K 2 2 的气缸最大容许压力是 6 0k a在动作故 V 61 0 P ,
障时 ,通过外接独立 的气源 ,提高气源压力是可行 的。 自 2 1 00年 9月 2 l 设 到 位后 ,一 直使 1 E铺 K 2 2 阀门带 “ 运行 到 2 1 年 6月 1 l 期 V 61 病” 01 1E , 间阀门动作近 16 0 0 次。
【 bt c】F ir n a s ih vl ft o cl i ep ri tn s t ol A s at aue i wt a e o h m l u rs v u fao y e w u r l s c v e e a e ic i sm d
c u e tp a e f te o a s so p g o h c mplt s t f ar e a ain n t e e e o i s p rto u i.Th fi e i t e a v we e n - e al s n h v le ur r a a lz d n d a n s d c u aey n h s a e .S me e sbe y e a d i g o e a c r t l i t i p p r o fa i l me s r s n h e r e c wee a u e i t e me g n y r

空分装置纯化系统常见故障及解决方案

空分装置纯化系统常见故障及解决方案

有 害成分 。来 自预冷 系统 的含湿 饱和 空气 首先 自下而 上流 经 器通道冻堵 ,主换热器阻力增加 ,进塔 的空气量减 小 ,严重时 可
其 中一 只吸附器 ,在加压条件 下空气 中的水 分 、二 氧化碳 、乙炔 能会导致空分塔 的精馏 不能 正常运 行 ,甚 至损 坏设备 ,并 且分 等被分子筛 吸附 ,由于分子筛 的用量 一定 ,因此在 一定 时间 内, 子筛长此 以往高负荷运行 ,必然会缩短分子筛的使用寿命 。
2 常见故 障 2.1 阀 门故障
纯化器的动作靠 13个气 动调 节 阀的开 闭来 控制 ,阀 门的 动作 不到位会造成严 重后 果 ,近年 来 ,多次 发生 因 阀 门动作 不 到位 导致空分 装 置停 运 ,给 公 司安 全平 稳运 行 造 成 了极 大 的 威胁 。
自开工以来 ,气 动调节 阀多次 出现 阀 门动作 不 到位 ,影 响 了空分装 置的安全平 稳运 行 ,由于 均压期 间设 有 压差 保护 ,即 均压 8min结束 时 ,如果 两只 吸附桶压 差大 于 0.06MPa,程 序将 会 自动暂停 ,因此 V1205、V1206、V1207、V1208如果 出现关 闭不 严 ,在均压阶段程序 将会 暂停 ,为不 停 工在 线处 理赢 得 了宝 贵 的时 间 ,而均压 阀 V1209和泄 压 阀 (V1210/V1211)管 径较 小 , 出现故 障影 响较小 ,但是 V1201、V1202、V1203、V1204四个调节 阀没有必要 的保 护措施 ,每次 出现 故障都会 带来极 其严 重的后 果 。如 2012年 l2月 25日V1202阀门关 闭不严 ,导致大量空气 经 V1202、V1208后放空 ,分 流塔 内冷流倒 流 至纯化 器放 空 ,使 纯化器管 网及 阀门结 霜 ,由于大 量空 气放 空 ,净化 风管 网压 力 出现低报 ,一定 程度上影响到操作人员对故 障的判断 。 2.2 电加 热炉 故障

分子筛纯化系统蒸汽加热器泄漏故障处理

分子筛纯化系统蒸汽加热器泄漏故障处理

型分子筛,用来吸附二氧化碳和乙炔等碳氢化合 物。分子筛纯化系统设有蒸汽加热器。为了保证分 子筛纯化系统运行的可靠性和安全性,在分子筛吸 附器出口设置水分、二氧化碳含量在线检测仪器, 在蒸汽加热器再生氮气侧设置水分含量在线检测仪 器。35000 m3 / h 空分设备分子筛纯化系统流程如 图 1 所示。
在分子筛纯化系统流程中,吹冷时再生氮气不 经过蒸汽加热器; 分子筛加热时,系统切换到蒸汽 加热器加热,再生氮气经过蒸汽加热器。蒸汽加热 器为列管式换热器,管内为蒸汽,工作压力 700 800 kPa; 管外为再生氮气,工作压力 5 10 kPa。 由于管内外压差较大,蒸汽在管束中发生泄漏,其 扩散速度很快,一旦泄漏严重,将直接影响分子筛 的再生效果,空分设备将无法正常运行。为了判断 设备的损坏程度,临时关闭了蒸汽加热器的所有外 排阀门,打开再生氮气侧露点测量阀及排放阀,无 水和水气排出,表明蒸汽加热器的泄漏故障点比
2 故障原因
原料空气通过分子筛吸附器净化后,基本上被 消除了其中的水分、二氧化碳和乙炔等碳氢化合 物。设置在分子筛吸附器出口的水分、二氧化碳含 量在线检测仪器现场检测的指示值没有异常变化, 表示分子筛安全; 设置在蒸汽加热器再生氮气侧的 露点分析仪现场检测的指示值发生了明显异常的变 化,提示故障点发生在蒸汽加热器。
1 故障经过
2015 年 3 月 23 日 10: 04,当 班 操 作 人 员 发 现,7 # 空分设备分子筛纯化系统蒸汽加热器再生氮 气侧用来检测水分含量的露点分析仪 AI2631 显示 异常,指 示 值 突 然 超 过 了 10 × 10 - 6 量 程 的 上 限, 正常值是 0. 5 × 10 -6 ,而此时距离再生吹冷还有 5 分 钟的时间。紧急通知化验人员使用便携式露点仪现 场 测 量 ,检 测 值 为 - 3 3 ℃ ( 2 4 5 × 1 0 - 6 ) 。经 初 步

在线处理分子筛纯化系统阀门故障

在线处理分子筛纯化系统阀门故障
j换蝶阀710edn100mrnii部导向型单座调1分子筛吸附器再生气出口阀v1205节阀501t卸压阀v1214dn5002分子筛吸附器mmj换蝶阀710ednloomrny部导向型单座调2分子筛吸附器再生气出口阀v1206节阀501t卸压阀v12l7dn400mmj换蝶阀710e冷吹阀dn80mm作用直通球阀v1207均压阀v1218dn500mmy
V1 0 D 0 mm/J换 蝶 阀/ 1 C 23 N7 0  ̄ J 70
续表 1
2 分 子 筛 吸 附 器
进 口阀
1 分 子 筛 吸 附 器
出 口 阀
个 阀 门均 为气 开 阀 ,除再 生 污 氮 气 流 量 调节 阀外 , 其余 1 4个 阀门都 带有 电磁 阀 。 分子 筛纯 化 系统 阀 门详 见表 1 。
再 生 气 出 口 阀 2 分 子 筛 吸 附 器 再 生 气 出 口 阀
V1 1 DN5 0 22 0 mm彻 换 蝶 阀 / 1 E 70 V11 2 3 DN5 0 0 mm/:换 蝶 阀 / 1 E  ̄ ) J 7 0
V11 DN50 24 0 mm/ J 蝶 阀 / 1E  ̄换 ) 70 V1 l DN 0 mm/ J 27 40  ̄ 换蝶 阀 / 1E ) 70 V11 DN50 28 0 mm/:换 蝶 阀 / 1E  ̄ Y J 7 0 V1 1 DN30 29 0 mm/ 换蝶 阀 / 1E 切 70 V1 2 DN 0 mm/J 蝶 阀 /1 E 26 60  ̄换 ) Z 70
在 线处理分 子筛纯化 系统阀门故障
冯明义 ,付 晓敏 ,冯满风 ,纪 雪 平 ,王芳
( 阳钢 铁 股 份 有 限公 司 制 氧 厂 ,河南 省 安 阳市 安 钢 大 道 安 450 ) 50 4

分子筛阀门故障

分子筛阀门故障
调节PT1213时,控制TE1506大于5℃;
开大FV1532控制TE7416>-110℃。
34 分子筛纯化器运行阶段,每次声光报警要认真确认,铭记以前发生的事故!
35
防分子筛故障及措施
分子筛延时超过30min或AT1239上涨,联系调度减量 到最低38000NM3/h。
1.分子筛步进时操作工必须检查确认阀门动作 是否正确。
谢谢观看 感谢聆听
THANKS
3 “泄压”阶段进、出口阀内漏
引言
漏量较大
按照上述操作(开-关内 漏阀门)无法缓解,且程序 仍无法步进。
此时,需要按照如下 步骤操作,将程序步进, 检查处理内漏阀门。
处置步骤
1.中控手动打开KV1240(10%的开度);
2.联系DCS强制打开KV1207/KV1208,通过PV1213 卸掉分子筛罐体压力; 3.若KV1207/KV1208不能打开,提高PT1213压力, 逐渐降低PT1213与PT1227或PT1228的压差(三杆 阀打开条件)再次打开KV1207/KV1208泄压。 4.当KV1207/KV1208打开泄压后,分子筛程序步 进至“放空”阶段,即KV1205/KV1206打开。 5.联系DCS恢复KV1207/KV1208“自动”,分子筛 程序投入“自动”运行。
空分装置 应急处置预案培训
第一部分 分子筛进、出口阀内漏处置
主讲人:张生鹏
31 分子筛三杆阀内漏的影响
总述
1.分子筛入口阀内漏严重, 纯化器程序无法步进切换; 时间长,吸附罐末期C02 会超标,影响装置安全运 行。 2.分子筛三杆阀动作条件: “阀前后压差<15KPA”
32 分子筛步进至“泄压”阶段

判断依据
漏量小
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分子筛纯化系统常见故障分析与处理2009-12-03酒泉钢铁(集团)有限公司(以下简称:酒钢)于2003年秋季开始筹建3套21000m3/h空分设备,现结合设备调试中分子筛纯化系统出现的几次故障,以及国内同行在日常工作和设备调试、安装中出现的同类故障,对分子筛纯化系统常见故障及其处理经验作一总结,供参考。

1 21000m3/h空分设备分子筛纯化系统简介酒钢21000m0/11空分设备分子筛纯化系统设计处理空气量150000m3/h,空气进口温度17℃,出口温度24℃,分子筛再生温度170℃,切换周期为4小时。

分子筛吸附器采用活性氧化铝和分子筛双层床结构,延长了分子筛的使用寿命,同时使床层阻力减少。

内装13X-APG条形分子筛22t,活性氧化铝11t。

每套空分设备配有630kW功率的电加热器3台,2用1备。

酒钢21000m3/h空分设备分子筛纯化系统流程如图1所示。

2分子筛纯化系统常见故障分析和处理2.1 操作不当使分子筛纯化系统发生故障2005年冬季,按照酒钢计划,1#21000m3/h空分设备配合生产主线进行停机检修。

空分设备停机后,进行疏通氧压机冷却器的工作。

其间,发现空压机放空阀法兰处大量渗水。

技术人员当时就意识到可能是空冷塔返水。

后来经过仔细检查,发现常温水泵的进出口阀门没有关严,系统冷却水通过水泵进入空冷塔,水位逐渐上升,进入空气管道后经放空阀法兰处渗出。

随后立即打开分子筛吸附器进口处排水阀V1262进行检查,没有水流出。

证明水没有进入分子筛纯化系统。

如果有水进入分子筛纯化系统,则必须进行处理后才能继续工作。

后来在空分设备正常运行时,两个分子筛吸附器的冷吹峰值分别为115℃和118℃,说明分子筛纯化系统运行正常。

酒钢空分设备曾发生过因操作不当导致水分进入分子筛纯化系统的故障。

3#6000m3/h空分设备临时停车,操作工关闭空冷塔进出口阀门后发现排水阀V1262处流出大量水。

检查发现,由于空冷塔回水阀V1164没有完全关闭,加之止回阀V1165存在故障,导致有压回水经回水管道进入空冷塔,最后水位上升,导致水进入分子筛纯化系统。

在开车过程中,用两个运行周期的时间将分子筛彻底加温,使其冷吹峰值达到85℃以上后,才投用分子筛纯化系统。

2006年7月13日,1#21000m3/h空分设备1#分子筛吸附器进入加热阶段,2#电加热器正常启动,温度上升至1700C,而3#电加热器由于故障未启动(1#电加热器备用),也无任何报警,操作工也未能及时发现,致使1#分子筛吸附器内分子筛再生不彻底,冷吹峰值未达标。

故障发生后,迅速采取相应措施:①缩短2#分子筛吸附器内分子筛的加热及冷吹时间,减少1#分子筛吸附器的运行时间;②提高电加热器出口温度,将原设计出口温度1700C提高到1900C,使2#分子筛吸附器内分子筛能够快速再生,尽早投入使用,缩短1#分子筛吸附器的运行时问;③启动冷冻机,降低空气出空冷塔温度,减少空气饱和水含量。

在操作过程中,严密监视分子筛吸附器进出口温差,通过温差判断分子筛纯化系统工作情况。

通过采取以上措施,1#分子筛吸附器使用一周期后,冷吹峰值达到1300C,出分子筛吸附器空气中二氧化碳含量为0.44×10-6没有增加,分子筛纯化系统压差无变化。

2007年6月25日,当班操作工发现2#分子筛吸附器无冷吹峰值,立即联系自动化技术人员对相关系统进行检查。

经过检查,确认温度等显示正常。

对V1212阀也进行了检查,发现本应处于打开状态的V1212阀此时却关闭。

按照正常运行程序,分子筛纯化系统各控制时序运行切换有两个条件:①设定时间到位;②阀门动作到位。

只有以上两个条件同时满足,程序才能继续运行切换到下一个过程,否则程序将自动暂停并开始报警。

从现场情况分析,程序一直能自动运行。

由此判断,在分子筛纯化系统控制时序到达加热状态时,V1212阀正常打开,程序继续运行。

但在后来的过程中,V1212阀的控制系统出现故障,导致阀门关闭,致使2#分子筛吸附器内分子筛未能正常活化再生。

随即要求自动化技术人员立即对V1212阀控制系统进行处理;并且安排空分设备临时停车,对分子筛进行活化后再投入使用。

2.2空冷塔就地液位计冬天冻堵导致分子筛吸附器进水这种故障往往发生在空分设备试车过程中。

冬季试车时,中国西北地区的室外温度一般在-20℃左右,凌晨最低气温可达到-300C左右,这对空分设备空气预冷系统以及室外仪控设备的运行是严峻考验。

按照设计惯例,为适应北方的气候条件,一般将空气预冷系统的空冷塔、水冷塔和水泵等放置在室内,并采取保温措施。

某公司在冬季进行空分设备试车时,由于没有考虑到外界环境低温对设备运行的不利影响,对可能导致的后果考虑不足,采取的保温措施不得当,致使空冷塔就地液位计冻堵,同时造成中控室DCS控制系统无法正常显示空冷塔液位。

试车人员对由此可能造成故障的严重性估计不足,未采取有效防范措施,致使空冷塔液位无法正常控制,液位上升到空气入口处,汽液互相掺混,空冷塔顶部汽液分离器无法将全部液体分离,致使空气夹带大量水气进入分子筛纯化系统,发生分子筛吸附器进水故障。

故障发生后,先恢复被冻堵的液位计以及取样管,并逐一检查了其他水系统测量以及控制系统一次取样点,采取了保温措施,然后对分子筛纯化系统进行了加温处理。

之后空分设备恢复正常运行。

2.3 空气压力波动造成分子筛纯化系统进水某公司在空分设备吹扫和试车过程中,发生了两起分子筛纯化系统进水故障,在分子筛纯化系统空气进口的疏水阀处有大量水喷出。

经过分析,发现是由于空分系统操作压力变化的幅度过大,(1.)在设备冷却过程中气流分配不合理,对管道吹除阀操作过快、过急,使空气预冷系统压力大幅度波动,空气流夹带大量水流向分子筛纯化系统。

(2).加之在吹扫作业中不断调整分子筛纯化系统的出口阀开度,导致空压机后和空气预冷系统压力变化幅度大,而且未及时监视和控制空气预冷系统空气压力,使冷却水窜入分子筛纯化系统。

(3).同时,试车过程中空气预冷系统停车联锁未投入运行,空分设备不能在出现异常情况时自动联锁停车也是故障发生的原因之一。

故障发生后,将电加热器出口温度设定值由180℃提高到220℃,并延长分子筛吸附器的加温和冷吹时间。

调整后空分设备恢复正常运行。

2.4分子筛床层不平整导致冷吹温度峰值不正常在其他制氧企业曾经出现过这样的故障:在浏览分子筛吸附器温度曲线的趋势图时,发现正常的冷吹温度峰值在100℃左右,而近期冷吹温度峰值出现了两个,分别为73℃和75℃。

也就是说,在冷吹曲线上出现了两个峰值,但都很低。

另外,冷吹温度曲线的形状也有些“发胖”。

正常情况以及异常情况下,分子筛吸附器再生阶段出口温度曲线由图2、3所示查看历史趋势中的操作信息记录,发现有一条记录是2#分子筛吸附器入口阀V1202打开后又关闭、紧接着2#分子筛吸附器再生排放阀又打开的异常操作。

针对分子筛吸附器冷吹温度曲线有两个峰值现象,在理论上作了分析:一个平整的分子筛床层,任何一个截面的温度梯度不会有太大的变化,冷吹温度曲线应该比较规则。

当分子筛床层厚薄不均匀时,较薄处由于分子筛对再生气阻力较小,流过的气量就多,分子筛温度变化比较大;而较厚处的情况正好相反。

这样,在该水平表面的各处温度不能同时到达峰值。

吸附层表现为一个曲面,而正常的吸附层应该是一个分层吸附的平面。

因此,冷吹温度曲线就会根据分子筛床层的厚薄而出现多个值。

空分设备临时停车,打开2#分子筛吸附器人孔,发现分子筛床层表面中间有一个直径300~400mm的坑,坑周边分子筛比其他各处厚,坑的中心小部分分子筛已成碎末。

检修人员把粉状分子筛取出后,将坑扒平并封好人孔。

分子筛纯化系统重新投用后冷吹温度峰值正常。

2.5冷却水系统药剂投加失误造成分子筛纯化系统进水空分设备冷却水系统一般采用闭路循环。

为了保证水质指标稳定,需要定期分析水质,同时根据需要投放杀菌灭藻剂、缓蚀阻垢剂及其他药剂。

2006年2月,某公司因为冷却水系统加药时没有按照规程执行,导致空分设备停车事故,氧气供应中断121小时22分钟,影响了公司正常的生产组织和主要产品产量完成计划,致使2月全公司铁、钢、材产量全面欠产,经济损失十分严重。

故障发生当天,操作人员向循环水水池投加杀菌灭藻剂。

但没有按规定向上级汇报,也没有通知空分设备主控室。

更为严重的是,规程规定1#、2#、3#吸水井一共投加10桶药剂,但操作人员没按秘序先加入消泡剂,而且错误地理解为每个吸水井投加10桶,于是将28桶杀菌灭藻剂一次全部加入循环水1#、2#吸水井。

其后空分设备主控室发现分子筛吸附器压差上升并报警,氧压机、氮压机联锁停车。

空分设备停车后,由于制氧岗位人员还不知道冷却水系统发生了严重的违章操作,只是对主体设备进行了检查。

在没有将停机原因彻底查清的情况下,就将空压机升压并送气。

之后计算机再次报警,分子筛吸附器压差变大。

再次查找原因,才发现是循环水水质恶化导致分子筛吸附器进水所致。

(1).一次性将大剂量的杀菌灭藻剂投入到水中,杀菌灭藻剂和冷却水产生强烈的水解反应,在未及时投入消泡剂的情况下,其中的水解物与表面活性剂形成大量泡沫。

泡沫随冷却水进入空冷塔中,在空冷塔内堆积到一定程度后,随空气进入分子筛纯化系统,使分子筛失去吸附能力。

而且,(2).在第一次分子筛吸附器压差上升报警后,岗位操作工没有引起重视,仅依据计算机显示数据判断,认为是压差仪表误动作,在没有彻底查清原因前就二次开机,致使事态进一步恶化。

在分析故障原因后立即采取了以下措施,仍然没有效果:①关小空压机进口导叶,以减少空气量,空压机机后保压至0.5MPa;②用未带水的分子筛吸附器活化后的空气,对带水的分子筛吸附器内的分子筛进行活化再生;③加大水池新水补人量,降低循环水中药剂浓度,同时向水池中投加消泡剂,以消除泡沫。

采取上述措施后,活化处理仍然无效,空分设备被迫停车。

紧急更换了全部受损分子筛,并提前对空分设备进行检修,才彻底解决了问题。

3结束语分子筛纯化系统在空分设备中起到除净碳氢化合物、二氧化碳和水分等杂质的作用,若发生故障,必将对空分设备的安全运行造成很大的威胁。

因此,平时操作应按操作规程进行,密切注意其各个运行参数的变化。

一旦运行参数发生变化,要尽快找出原因并及时处理,以便将其对整套空分设备正常运行的影响减到最小。

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