论ZGM80G型中速磨煤机的常见故障分析及处理方法
ZGM80G型中速辊式磨煤机出力不足的原因分析

ZGM80G型中速辊式磨煤机出力不足的原因分析作者:史忠权慧智磊来源:《华中电力》2014年第01期摘要本文对ZGM80型磨煤机出力不足的原因进行了分析,并针对主要原因提出相应措施,有效的解决了磨煤机出力不足的问题,保障了锅炉机组的安全、经济运行。
关键词中速辊式磨煤机出力不足原因分析1 概述采用直吹式制粉系统的锅炉机组,磨煤机的运行工况决定着锅炉的运行工况,其运行状况是否良好直接影响机组的经济性和稳定性。
我厂200MW机组锅炉为东方锅炉厂生产的DG670/13.7-22型汽包炉,配套使用五台ZGM80G型中速辊式磨煤机,设计为四运一备,但因磨煤机出力不足,在入炉煤质较差时(如200MW负荷原煤量>110t/h),4台磨运行常常不能满足带负荷的需要,而被迫限出力或投运五台磨煤机。
而燃用发热量较高但灰熔点低的煤时锅炉又容易产生结焦。
因此,磨煤机出力不足是制约锅炉稳定经济运行的“瓶颈”。
我厂200MW锅炉机组设计额定负荷(670t/h)燃用校核煤种(Qyd=18160kj/kg)燃料消耗量为112.1t/h,磨煤机基点出力按28.1t/h设计。
选用的ZGM80型磨煤机标准研磨出力为39t/h(HGI=80、Wy=4%、R90=16%),但实际运行中磨煤机出力远达不到其标准出力,个别磨煤机难以达到基点出力。
如#1炉#3、4磨在给煤量超过23T/h就会出现磨出入口压差异常增大高达9KPa以上(此压差值设计≯5380Pa),入口风量下降,排渣量急剧增大(2-3小车/10分钟),排渣不及而堵塞渣箱,被迫停磨排渣的现象。
有时甚至给煤量在20t/h即会发生上述现象。
根据DL467-1992的规定,如石子煤排量大于额定出力的0.5%或石子煤发热量大于6.27kJ/kg时,即不可再增加出力。
因过量的给煤以期提高磨煤出力弊多益少,不仅煤粉变粗,石子煤量增加容易发生堵磨,且制粉系统经济性也是下降的。
据规定,石子煤为灰分不小于70%或热值不大于4800kJ/kg的煤矸石杂质。
ZGM型中速辊式磨煤机常见故障及处理措施

ZGM型中速辊式磨煤机常见故障及处理措施摘要:中速辊式磨煤机由于结构紧凑、金属耗量小、占地面积小、初投资小、运行耗电量小、噪声小、适合中度及以下煤质,在燃煤火力分发电厂广泛的应用,但结构较和制造比低速磨煤机和高速磨煤机复杂,维修费用较大;本文将简要介绍北京电力设备总厂生产的ZGM型中速辊式磨煤机的工作原理以及一般构成,结合实例总结该型号中速磨煤机运行中的常见故障以及具体的解决方法,为火力发电机制粉设备安全运行以及检修维护提供一定的参考借鉴。
关键词:中速辊式磨煤机;故障;维修;检查一、引言在现代化工业技术的迅速发展下,火力发电机机组参数不断提高,设备不断走向大型化、集成化和自动化。
磨煤机作为火电机组重要的辅机之一,是电站锅炉制粉系统的核心设备,其运行状况直接影响锅炉的稳定运行。
磨煤机运行在恶劣环境中时,会经常出现故障。
目前,电厂为了保证稳定性与经济性,仍然主要采用计划检修。
然而,传统的检修模式很难实现全面的状态监测和及时的故障预警,无法满足现代电力发展要求,磨煤机过高的运行负荷和故障率已然成为引人关注的问题。
因此,对磨煤机进行状态检测及故障预警对维持机组正常运行具有重要意义。
1.ZGM型中速辊式磨煤机工作原理ZGM系列磨煤机是一种中速辊盘式磨煤机,其碾磨部分是由转动的磨环和三个沿磨环滚动的固定且可自转的磨辊组成。
需研磨的原煤从磨煤机的中央落煤管落到磨环上,旋转磨环借助于离心力将原煤运动至碾磨滚道上,通过磨辊进行碾磨。
三个磨辊沿圆周方向均布于磨盘滚道上,碾磨力则由液压加载系统产生,通过静定的三点系统,碾磨力均匀作用至三个磨辊上,这个力经磨环、磨辊、压架、拉杆、传动盘、减速机、液压缸后通过底板传至基础(见图1―1)。
原煤的碾磨和干燥同时进行,一次风通过喷嘴环均匀进入磨环周围,将经过碾磨从磨环上切向甩出的煤粉混合物烘干并输送至磨煤机上部的分离器中进行分离,粗粉被分离出来返回磨环重磨,合格的细粉被一次风带出分离器,难以粉碎且一次风吹不起的较重石子煤、黄铁矿、铁块等通过喷嘴环落到一次风室,被刮板刮进排渣箱,由人工定期清理(或由自动排渣装置排走),清除渣料的过程在磨运行期间也能进行(见图1―2)。
中速磨煤机系统典型故障分析处理及预防

中速磨煤机系统典型故障分析处理及预防摘要:在热电厂工作的过程中,我们知道中速磨煤机主要用于一些中等硬度物料的加工和处理,因此其作业质量也直接影响到整个电厂的生产效率。
本次研究工作就以中速磨煤机为主要的研究对象,针对其在作业过程中常出现的一些典型故障展开深入分析,并在此基础上提出一些切实可行的预防措施,希望能够为相关工作的发展提供一些数据支撑。
关键词:中速磨煤机、系统故障、预防措施1、前言从工作参数的角度进行分析,我们知道中速模拟机在实际作业时,其实际转速基本介于50~300转每分钟之间,因此该设备在实际的使用过程中就存在以下几点显著优势:首先,是耗电量较小,能够为整体生产工作节约较大成本;其次,该设备在作业的过程中噪音较小,这一方面的优势不仅会使工作人员的作业环境得到极大改善,而且还减少了电厂在减少设备作为方便的资金投入;此外,相对于其他设备而言,中速磨煤机的成品还存在着显著的均匀性强的优势。
综合以上几点该设备不仅被广泛应用于电厂加工作业中,而且还在多个行业都有着较为广泛的应用。
而针对中速磨煤机的工作状态展开深入分析,对其存在的一些典型问题展开有针对性的分析和预防,对于保障电厂整体生产作为质量而言至关重要。
2、中速磨煤机系统典型故障分析2.1风环磨损中速磨煤机在设计生产的过程中,为了成本以及设计工艺的需要,通常会采用球墨铸铁作为其原装喷嘴的主要材料,这就在很大程度上使得喷嘴在实际使用过程中其耐磨性能无法达到很高的标准,加之中速磨煤机,在实际使用过程中所使用的燃煤性能也无法保证一个较高的水平,通常与设计的每种存在较大差异,因此其实际运行性能也会随着时间的推移逐渐降低,其中风环损坏的问题就显得尤为严重,最为明显的表现就是,绝大部分的祭海都出现了磨穿的现象,除此之外,其导向装置的使用状态也会受到较大影响,严重的情况下也会出现较为严重的磨损问题。
而在中速磨煤机实际使用的过程中,一旦出现疯狂磨损的现象,将会直接导致由于煤块堵塞的风环所引发的堵塞问题,继而影响中速磨煤机的正常使用效率和质量。
磨煤机常见故障及处理方法

磨煤机常见故障及处理方法一、磨煤机振动大。
这磨煤机要是振动大起来可有点闹心呢。
原因可能是里面的煤量不合适啦,要是煤太多或者太少都可能引起振动。
如果是煤量的问题,那咱就得调整给煤量,让它达到一个合适的程度。
还有可能是磨煤机里面的部件磨损了,像磨辊、衬板这些部件,要是磨损严重,就会导致不平衡从而振动。
这时候就得赶紧检查,该换的部件就得换呀。
另外,要是有异物进到磨煤机里,也会让它振动,就像有个小捣蛋鬼在里面捣乱一样,得把异物找出来清除掉,这样磨煤机才能安安稳稳地工作。
二、磨煤机出力不足。
这磨煤机出力不足的时候,就像一个干活不给力的小懒虫。
可能是通风量不够哦,通风就像给磨煤机加油打气一样,要是通风不足,磨煤机就没法好好工作。
那咱就得检查通风系统,看看是不是有堵塞的地方,把堵塞的地方清理干净,让风顺畅地吹起来。
煤的质量也很关键呢,如果煤太湿,就不容易被研磨,就像黏糊糊的泥巴一样不好处理。
这时候可以想办法干燥一下煤,或者调整一下煤种。
还有可能是磨煤机的研磨部件磨损了,研磨能力下降,这就需要更换或者维修研磨部件啦。
三、磨煤机漏粉。
磨煤机漏粉可真是个小麻烦。
这可能是密封装置出了问题,密封装置就像磨煤机的小护盾,要是它坏了,粉就会跑出来。
我们要仔细检查密封装置,看看是不是有损坏的地方,有损坏就赶紧修复或者更换。
也有可能是磨煤机的管道连接不紧密,这就像衣服上有个小缝隙一样,粉就从这里钻出来了。
那就要把管道连接好,拧紧螺栓之类的,让粉乖乖地待在该待的地方。
四、磨煤机温度过高。
磨煤机温度过高可不得了,就像它发烧了一样。
可能是因为煤量过少,这样磨煤机内部的热量散发不出去。
这时候就要适当增加煤量。
还有可能是冷却系统有故障,冷却系统就像磨煤机的小空调,要是坏了,温度就降不下来。
那就得赶紧检查冷却水管路是不是堵塞或者漏水,把这些问题解决掉,让磨煤机的温度恢复正常。
中速磨常见故障现象及处理

中速磨常见故障现象及处理中速磨煤机以其投资少、操作简单、电耗少、结构紧凑等优点在火电发电中得到广泛应用。
本文针对中速磨煤机运行过程中的各种常见故障进行分析,并提出了具体的解决对策,从而为机组的安全稳定运行提供参考。
1、中速磨煤机的工作原理目前国内采用的中速磨煤机有以下四种:辊―盘式中速磨,又称平盘磨;辊―碗式中速磨,又称碗式磨或RP型磨;球-环式中速磨,又称中速球磨或E型磨;辊―环式中速磨,又称MPS磨。
本文以辊―环式中速磨煤机为例,简述其工作原理。
辊―环式中速磨煤机磨煤机属于外加力型辊盘式磨煤机。
电动机通过主减速机驱动磨盘旋转,磨盘的转动带动三个磨辊(120°均布)自转。
原煤通过落煤管落入磨盘,在离心力的作用下沿径向向磨盘周边运动,均匀进入磨盘辊道,在磨辊与磨盘瓦之间进行碾磨。
整个碾磨系统封闭在中架体内。
碾磨压力通过磨辊上部的加载架及三个拉杆传至磨煤机基础,磨煤机壳体不承受碾磨力。
碾磨压力由液压系统提供,可根据煤种进行调整。
碾磨压力及碾磨件的自重全部作用于减速机上,由减速机传至基础。
三个磨辊均分布于磨盘辊道上,并铰固在加载架上。
加载架与磨辊支架通过滚柱可沿径向作倾斜12~15°的摆动,以适应物料层厚度的变化及磨辊与磨盘瓦磨损时所带来的角度变化。
用于输送煤粉和干燥原煤的热风由热风口进入磨煤机,通过磨盘外侧的喷嘴环将静压转化为动压,并以75-90m/s的速度将磨好的煤粉吹向磨煤机上部的分离器,同时通过强烈的搅拌运动完成对原煤的干燥,煤粉进入磨煤机上部的分离器后,满足细度要求的合格煤粉被选出,并由分离器出口管道输送到煤粉仓。
较粗的煤粉通过分离器下部重新返回磨盘碾磨。
原煤中铁块、矸石等不可破碎物落入磨盘下部的热风室内,借助于固定在磨盘支座上的刮板机构把异物刮至废料口处落入废料箱中,排出磨外。
2、中速磨煤机运行过程中的常见故障及现象2.1 磨煤机内煤粉着火或爆炸现象:(1)磨煤机分离器出口温度急剧升高,磨煤机入口风压变化幅度增加;(2)严重时从分离器顶部及磨煤机本体上不严密处向外喷火星或煤粉;(3)分离器壳体温度升高,有较明显的热辐射感。
探讨ZGM型中速磨煤机常见问题及解决方法

探讨ZGM型中速磨煤机常见问题及解决方法摘要:随着经济的快速发展,电力需求越来越大。
发电企业中,火电机组居主导地位。
在火电机组中,磨煤机作为制粉系统的关键设备受到了极大的重视。
中速辊式磨煤机以其投资少、操作简单、电耗少、结构紧凑等优点在火电发电中得到广泛应用。
关键词:ZGM型中速磨煤机;常见问题;解决方法一、中速辊式磨煤机概述1.1工作原理中速辊式磨煤机在火电机组中应用广泛,主要结构包括本体部分、连接装置、传动部分、润滑油系统及液压油系统。
中速辊式磨煤机工作原理:原煤从磨煤机的落煤管落到锥形盖板上,顺时针旋转的磨盘借助于离心力将煤运动至碾磨滚道内,3个可自转的磨辊均匀分布于磨盘滚道上,逆时针转动对原煤进行碾磨。
碾磨力由液压加载系统产生,通过拉杆、压架、磨辊、磨盘、传动盘、减速机、底板传至基础上。
经过碾磨的原煤切向甩出,一次风通过喷嘴环进入磨室,将甩出的煤粉混合物烘干并输送至分离器中进行分离,粗粉被分离出来返回磨室内继续碾磨,而合格的细粉被一次风送入炉膛燃烧。
由于磨辊以15°向磨盘中心倾斜,正常工作时为单侧磨损,磨损严重时可将磨辊反转,将另一侧作为工作面,两侧都磨损后又可以重新进行堆焊,再次利用。
因此中速辊式磨煤机维修成本较低,应用广泛。
1.2设备简介某公司一期为2台660MW火电机组,锅炉采用超临界参数变压运行,为螺旋管圈加垂直管直流炉、单炉膛、一次中间再热、采用切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣、中速磨煤机配正压直吹制粉系统。
锅炉型号为HG-2210/25.4-YM16。
磨煤机为北京电力设备总厂生产的ZGM113G-Ⅱ型中速磨煤机。
每炉配6台磨煤机,其中5台运行,1台备用。
该磨煤机的主要数据见表1。
二、ZGM型中速磨煤机常见问题及解决策略分析2.1磨辊频繁振动2.1.1故障描述磨煤机在启动或运行过程中,磨煤机给煤量较少时,磨辊与磨盘相碰撞而引起振动剧烈,不得不停运磨煤机,严重影响了设备安全经济运行。
ZGM80G型中速辊式磨煤机出力不足的原因分析及解决方法

ZGM80G型中速辊式磨煤机出力不足的原因分析及解决方法(-7夏电力》20o7年增刊(1)ZGM80G型中速辊式磨煤机出力不足的原因分析及解决方法崔树忠(内蒙古包头二电厂,包头市014030)摘要:对包头二电厂ZGM80G型中速辊式磨煤机出力不足的原因进行分析,并提出了解决方法.关键词:中速辊式磨煤机;排渣量;磨辊辊套和磨盘;煤粉细度;加载压力;风环风速;碾旁件中图分类号:TK223文献标志码:B文章编号:1672~3643(2007)zkl-0099—03 CauseanalysisandapproachtoinsufficientpowerinZGM80Gmedium-speedgrinding coal-millingmachineCUIShu-zhong(BaotouNo.2PowerGeneratingStation,Baotou014030,China)Abstract:AnalyzescauseofinsufficiencyofpowerinZGM80Gmedium-speedcoal-miUin gmachineinBaotouNo.2ElectricityGeneratingStation.Keywords:medium-speedcoal-miUingmachine;deslaggingquantity;grindingrollbushin gandmill;pulverizedcoalfineness;loadingpressure;windloopandvelocity;rollmill;anthrax1引言采用直吹式制粉系统的锅炉机组,磨煤机的运行工况决定着锅炉的运行工况,其运行工况是否良好直接影响机组的经济性和稳定性.包头二电厂200MW机组配套使用5台ZGM80G型中速辊式磨煤机,设计为4运1备,但因磨煤机出力不足,在人炉煤质较差时(如200MW负荷原煤量>1lOt/h),4台磨煤机运行常常不能满足带负荷的要求,而被迫限出力或只投运5台磨煤机.而燃用发热量较高但灰熔点低的煤时,锅炉又容易产生结焦.因此,磨煤机出力不足是制约锅炉稳定经济运行的"瓶颈".2现状200MW锅炉机组设计在额定负荷670t/h燃用校核煤种(QYd=18160kJ/kg)燃料消耗量为112.1t/h,磨煤机基点出力按28.1l/ll设计.选用的ZGM80G型磨煤机标准研磨出力为39t/h(HGI=80,WY=4%,R9D=16%),但实际运行中磨煤机出力远达不到其标准出力,个别磨煤机难以达到基点出力.如1炉#3,磨在给煤量超过25l/ll就会出现磨出人口压差异常增大高达9kPa以上(此压差值设计≯5380Pa),人口风量下降,排渣量急剧增大(2—3小车/10rain),排渣不及而堵塞渣箱,被迫停磨排渣的现象.有时甚至给煤量在22l/ll即会发生上述现象.根据DL467—1992标准的规定,如石子煤排量大于额定出力的0.5%或石子煤发热量大于6.27kJ/kg时,即不可再增加出力.因过量的给煤以期提高磨收稿日期:2007—09—20作者简介:崔树忠(1971一),男,工程师,从事发电厂运行检修技术管理工作.99?《宁夏电力))2007年增刊(1)ZGM80G型中速辊式磨煤机出力不足的原因分析及解决方法煤机出力弊多益少,不仅煤粉变粗,石子煤量增加容易发生堵磨,且制粉系统经济性也随之下降.据规定,石子煤为灰分不小于70%或热值不大于4800kJ&g的煤矸石杂质.现包头二电厂没有对石子煤的监督措施,但根据对实际排渣情况的观察,1炉,磨在上述工况下,石子煤中带有大量细颗粒煤,且排量远高于额定出力的O.5%(150kCh),造成大量原煤损失.因此可以判断1炉,磨在磨制燃用煤种时最大出力不超过25t/h.根据现场运行试验1,炉出力最大的磨煤机为1磨,但最大出力也不能超过31t/h, 否则也会出现压差大,电流大,排渣量大的现象.3原因分析影响MPS中速辊磨磨煤出力及排渣量的主要因素有: 3.1煤质原煤水分大,可磨性系数低时磨煤机出力会下降,进人磨煤机的原煤颗粒度较大,含铁块,木块较多时也会降低磨煤出力,且会造成磨煤机振动,运行不正常,而使排渣量异常增大.原煤灰分大,矸石较多,也会使排渣量增大.200MW机组燃用煤水分,灰分变化较大,且常带有铁块,木块等杂质对磨煤机出力有一定影响.3.2磨煤结合面间隙据zGM8O磨煤机使用维护说明,磨辊辊套和磨盘衬瓦的间隙应调整在6mm10mm,如果此间隙过大,超过14mm 磨煤机研磨能力将明显下降.因为此间隙增大使碾磨煤层增厚,碾磨效果降低,重复碾磨量增大,一方面使磨煤电耗增加,另一方面使煤粉变粗,若保持煤粉细度不变则须关小粗粉分离器挡板,进一步减小磨煤出力.另外由于磨内煤层增厚,风环处沸腾层变厚,一次风不能托起煤粉,则会出现风环溢粉现象,而使排渣量增大.200MW#I,炉磨煤机磨辊和磨盘衬瓦的空载预留间隙偏大,个别磨煤机此间隙大于14mm,再加上运行后期碾磨件磨损,使此间隙进一步增大,是造成磨煤机出力不足,排渣量大的主要原因.3.3碾磨件磨损2005年4月份1炉停炉检修中,对磨煤机碾磨件进行了检查,研磨部件均有不同程度的磨损,磨辊最大磨损量为29mm,约占辊套总厚度(90mm)的32%,各辊套外圆均磨成凹状.碾磨件磨损一方面增大了磨煤结合面间隙,另一方面由于其外形的改变而降低碾磨能力.另外,从现场就地观察,个别磨煤机加载拉杆动作不正常,如1炉#4磨,三个方向加载拉杆均不动作,分析可能有以下原因:①,压架导向装置磨损,导向块和导向板间隙超过8mm,妨碍导向块的.】OO.正常滑动,有可能卡住,使压架和磨辊动作不正常.②,由于磨辊套和衬瓦磨损,结合面间隙变大,磨盘上煤层不能将磨辊顶起.在此情况下,加载力主要作用于压架头下的垫铁上,而不能有效作用于煤层,而使磨煤出力下降,排渣量增大.3.4风环风速MPS系列磨煤机要求的斜叶片风环风速为85m/s,如风环风速过低,则气流托起煤粉的能力下降,使排渣量增大,磨煤机出力下降.200MW机组所用MPS170磨煤机设计额定空气流量为12.46kg/s,按实际运行工况下磨煤机人口温度307℃,风压12kPa经修正后风量应为67km3/h左右.在运行调整中,为减小磨煤机排渣量,提高磨煤机出力, 风量常保持偏大,在26t/h给煤量时人口风量均保持在70km3/h一80km3/h,特别是l炉,磨,人口风量均保持在80km3/h左右,大于其额定通风量,但仍会出现排渣量过大的现象.经分析认为造成此现象可能的原因有二:①磨煤机人口风量标定不准确,指示偏大.②磨盘喷嘴动环和静环间隙偏大,按厂家要求此间隙为8_+3mm,如果此间隙增大,则会增大一次风通过风环的总面积,而使风环风速下降.另外,喷嘴喉口磨损截面积增大也会使风环风速降低.3.5加载压力机组投运初期,因磨煤机加载油压曲线偏低,加载力不足,变加载方式下运行,磨煤机出力严重不足,后运行中不得不切换为定加载方式运行,但定加载方式对磨煤机碾磨部件磨损严重,且易产生冲击,振动.4月份,1炉除磨比例溢油阀故障外,均重新标定了加载油压一给煤量关系曲线,现变加载已可满足磨煤机运行要求,但炉各磨加载曲线仍未调整,均使用定加载方式,高负荷时加载压力偏小.3.6煤粉细度煤粉过细会增加磨煤循环量和煤层厚度,使磨煤机出力降低,电耗增大.现200MW机组制粉系统煤粉取样测量装置未投人使用,不能准确知道各磨煤粉细度,待投人后据化验结果再行调整.煤粉细度的调整可通过调分离器挡板开度实现,但开度不可过小,否则会使磨煤机出力下降,煤粉均匀性变差.运行中煤粉细度不仅与挡板开度有关,还与加载压力,磨煤结合面间隙,风煤比有关,如加载力偏小,结合面间隙过大,或风煤比过大,即使挡板开度很小,煤粉也会粗.4解决方法(1)对磨煤机内部进行检查,如磨煤结合面间隙偏大,《宁夏电力}2007年增刊(1)ZGM80G型中速辊式磨煤机出力不足的原因分析及解决方法应将调整垫铁取下,将此间隙调整至6mm~10mm.检查导向装置磨损情况,如果此间隙偏大,应加垫铁将此间隙调整至8mm,如导向块,导向板磨损严重,无法调整间隙或调整后妨碍运行,应更换导向装置.检查磨盘喷嘴动环和静环间隙及喉口磨损情况,如磨损严重,可考虑更换喷嘴, 并将动环和静环间隙调整至5mm~1lmm.检查磨辊辊套和衬瓦磨损情况,如辊套磨损量达31.5mm~40.5mm,应将辊套翻面使用.(2)校核各磨人口风量标定是否准确,保证人口风量(上接第62页)网继电保护及故障信息子站系统采用双网接人后,再把保护信息传给综自系统.该组网方式已应用于银川局330kV月牙湖变电站和宁东局330kV徐家庄变电站.2.2.1组网结构示意图(见图2)2.2.2优缺点(1)该组网方案存在以下优点:(与独立组网相同的优点不再赘述)采用双网接人,该系统与保护装置通讯更稳定.(2)该组网方案存在以下缺点:①综自系统的保护信息完全依赖于电网继电保护及故障信息子站系统.综自系统数据属于一类数据,而电网继电保护及故障信息系统数据是二类数据,所以二类数据区的内容向一类数据区转发数据是不符合电网安全运行规定的.②当子站发生故障时,综自系统无法获得保护信息.③综自系统和保护及故障信息子站系统存在规约不同等实际工程操作问题.2.3综自系统采用双网组网和电网继电保护及故障信息子站系统与录波器装置单独组网综自系统采用双网组网,录波器装置单独组网.综自系统采用双网接人后,再把保护信息传给电网继电保护及故障信息子站系统.同时电网继电保护及故障信息子站系统再与录波器装置进行组网.该组网方式还未进行具体实施.2I3.1组网结构(见图3)指示正确,为运行调整提供准确依据.(3)检查并消除磨煤机加载油系统缺陷,提高加载油压一给煤量关系曲线,恢复变加载方式.(4)加强运行调整,增加磨煤机出力,应先增加其人口风量,保证正常的风煤比及分离器出口温度,并适当保持较高的一次总风压和磨煤机人口风量.启,停磨煤机应及时检查渣箱内的积渣情况,防止渣箱满渣妨碍磨煤机正常运行. 加强对磨煤机的巡视,检查加载拉杆应动作正常,无振动, 异音,发现异常应及时联系检修处理.2.3.2优缺点该组网方案存在以下优点:(1)综自系统采用双网接人,体现了综自系统的重要性,确保综自系统的正常运行.(2)合理利用资源,实现数据共享.该组网方案存在以下缺点:(1)综自系统如果为了获得保护装置的保护瞬时采样值,录波图等用于故障判别的原始数据,就会加大了综自系统整个网络的负荷量和数据处理量,会影响到综自四遥功能的可靠性,安全性.(2)电网继电保护及故障信息子站系统数据完全依赖于综自系统,信息上传易受综自系统工作的干扰.3结论综上所述,宁夏电网继电保护及故障信息系统子站采用独立组网方案,从目前运行情况来看,较优于其他两种组网方案.但必须保证保护装置提供4个通讯口,以便于子站系统和综自系统都采用双网接人.随着计算机技术的快速发展,方案三的综自系统采用双网组网和继电保护及故障信息系统子站与录波器装置单独组网势必会成为子站发展的趋势.2007年宁夏电网新上的大型变电所或电厂升压站应优先考虑选择方案3组网, 以早13获得运行经验,确定子站组网典型方案.101?。
中速磨煤机的常见故障分析及点检管理探究

中速磨煤机的常见故障分析及点检管理探究发布时间:2021-01-20T07:33:57.215Z 来源:《中国科技人才》2021年第2期作者:胡文森赵旭[导读] 和日常检查管理形式出发,尽可能找到机械故障的原因,以及相应的处理和避免方式。
南京诚志清洁能源有限公司 210047摘要:根据目前资源利用量的调查显示,大部分地区煤炭的应用量,都属于资源高消耗的状态,同时在发电等化工工艺中,煤炭都是必不可少的原料,因此越来越多的人,正在探索煤炭使用的正确方法。
除此以外,对于煤炭开采方法,以及煤炭开采正规化管理的方法,也在随着科技水平的提升,不断地进行革新和发展,其中在煤炭开采机械的研究上,获得了尤其明显的成效。
而在整个煤炭开采的流水线中,每个环节直接工作的程序,都是影响煤炭开采质量、员工身体健康和环境保护效果的重要因素,尤其是磨煤机的故障情况,以及相应故障的处理方式,更是影响煤炭质量,和工作人员安全性的直接要素。
因此对于机械进行故障分析,和相应故障处理方案的制定,是安全开展工作的重要前提。
关键词:中速磨煤机;故障分析;点检管理探究引言:对于磨煤机的应用来说,不仅造价成本低,同时在长久的实际应用经验下,在实际工作的过程当中,其安全性和必要性,都在不同程度上获得了提升,更重要的是在采煤工作中,其质量有了足够的保证。
但是作为机械设备,在高强度的硬度碰撞中,不仅会对于自身系统结构,造成相当程度上的破坏,更重要的是机械的材质会出现一定的磨损和破坏。
而在这个过程当中,机械会因为这些复杂的原因,无法继续担任流水线工作,甚至可能由于系统问题,导致大型中速磨煤机对工作人员的人身安全,形成重大的威胁。
因此将对中速磨煤机自身的结构,以及机器的制作工艺进行分析,利用更加安全保险的系统,对于现有磨煤机进行更新,实现安全开掘和煤炭的高效出产,并且在这个过程当中,降低由于细小零件和安装问题,造成的机械使用隐患。
因此以下将以机械故障原因,和日常检查管理形式出发,尽可能找到机械故障的原因,以及相应的处理和避免方式。
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论ZGM80G型中速磨煤机的常见故障分析及处理方法【摘要】介绍了ZGM80G型中速磨煤机的主要技术参数和工作原理,并着重对该类型的磨煤机在运行中发生的常见故障进行了系统地分析,同时结合磨煤机在火力发电厂实际运行情况,针对ZGM80G型中速磨煤机出现的主要故障提出了切实可行的处理方法。
【关键词】磨煤机;工作原理;技术参数;常见故障;原因分析;处理方法一、ZGM80G型中速磨煤机的工作原理和技术参数简介1、磨煤机工作原理:ZGM80G型磨煤机是一种中速磨碗辊式磨煤机,其研磨部件是由旋转的耐磨环和三个沿耐磨环滚动的且固定在压架上耐磨辊组成。
原煤从磨煤机分离器上安装的中央落煤管下滑到耐磨环内,在强大的离心力作用下将原煤旋转至研磨滚道内,通过耐磨辊进行研磨。
三个耐磨辊沿圆周方向匀均布置在磨盘滚道上,研磨力则由液压加载系统提供,通过固定的三点受力系统,研磨力均匀作用于三个耐磨辊上,此力是经过耐磨环、耐磨辊、压架、拉杆、传动盘、减速箱、液压油缸后通过台板传至地基。
原煤的研磨和烘干工艺同时推进,热一次风通过喷嘴环均匀流入耐磨环四周,将从耐磨环上切向甩出的研磨煤粉吹送至磨煤机顶部的分离器,在分离器内进行粗细粉分离,粗粉被分离器分离出来重新回到耐磨环研磨,合格的细粉被热一次风吹出分离器。
较难磨碎且热一次风吹不动的体积较重石子煤、铁矿、铁屑及杂质等通过喷嘴环滑到热一次风室,然后被刮板扫进排渣箱,由工人(或由自动排渣设备)定时清理。
ZGM80G型磨煤机采用交流异步电动机驱动,通过行星齿轮减速箱传递扭矩。
减速箱还同时承担因磨煤机本体重量和研磨加载力所产生的垂直载荷。
为减速箱配套的稀油站用来过滤、冷却减速箱内的润滑齿轮油,以保证减速箱内齿轮、轴承及轴的较好润滑状态。
液压加载装置配套的高压油站,通过加载油缸既可对磨煤机施加定、变载荷又可使耐磨辊升降实现磨煤机空负载启动。
在正常情况下,一台机组配套的磨煤机共有两台密封风机,密封风用于磨煤机传动盘处(对于负压运行取消此处密封)、拉杆活动处和耐磨辊处的密封。
磨煤机检修时,在交流异步电动机的非驱动端安装盘车装置。
2、磨煤机技术参数:二、ZGM80G型中速磨煤机的常见故障及处理方法1、磨煤机液压油站油压建立迟缓1.1 原因分析:针对磨煤机液压油站油压建立迟缓的现象,检修技术人员对磨煤机液压加载系统进行了较多次数的系统检修。
从多次系统检修过程中发现的共同点是液压油站油液内含有大量的杂质,电磁阀阀体内严重磨损。
所以液压油站油液不干净且含有大量的杂质,可能会产生三种不良的后果:第一,加速液压油的氧化时间。
液压油温度的提升是促进液压油氧化的主要原因。
根据油液氧化的物理现象可知晓,液压油温度超过60℃时每升高10℃,其氧化速度则成倍增加。
氧化后的液压油通常都会使黏度相应增加并产生酸性化合物,引起液压系统中金属部件的腐蚀。
而且氧化物的化学性质一般比热解作用下的化合物更为活跃,所以更容易生成渣锌,并连同铁屑等机械杂质成为氧化过程的助催剂,使液压油加距氧化。
一般情况下,希望液压油温度能控制在90℃以下,使其具有良好的化学稳定性;第二,液压油的润滑性能降低。
性能良好的液压油能在金属摩擦接触表面形成稳固的油膜。
油膜的强度和厚度主要取决于液压油的质量。
变质后的液压油其油膜强度不够难以承担工作负荷的压力,导致金属表面相互接触,从而致使摩擦力加剧递增,加速零部件的磨损,所以说液压油的润滑性能对于液压油站及装置具有重要意义;第三,加速油站密封件老化。
液压加载系统中采用的密封件都是由化学成分不同的材料制成的各种密封垫、圈,不但要求密封件与液压油有良好的相容性,而且还要有适当的工作油温,如液压油温度超过密封件的正常耐热温度会使其加速老化,失去应有的弹性,导致密封件过早地丧失密封性能。
电磁阀阀体内磨损严重,致使电磁阀动作产生缓慢,导致液压油在很长的时间内不能正常地建立油压。
但是电磁阀阀体内磨损严重还是由液压油有杂质造成的。
因此我们针对磨煤机液压油液内含有杂质采取相应措施。
1.2 处理方法。
针对磨煤机液压油站油压建立迟缓的原因,采取以下措施。
1.2.1磨煤机液压油定期化验。
通过液压油的定期化验,运行人员可以对液压油质量进行定期监测,一旦发现油液质量不合格,则立即更换新且过滤后质量合格的液压油。
1.2.2 磨煤机液压油定期滤油。
根据磨煤机液压油不干净、含有杂质的情况,运行人员可以对液压油进行定期滤油,将液压油滤油工作做为定期工作任务,建议每月必须进行一次滤油。
1.2.3磨煤机液压油站定期进行检修。
通过对液压油站的定期检修,更换磨煤机液压油站油管路的重要密封件、磨损严重的电磁阀以及油质不合格的液压油。
1.2.4液压加载系统的部件大部分都是精密部件,为保证其安全使用,整个加载系统内必须清洁,油管内部必须经过酸洗、除锈、钝化及清洗处理,并且干净清理油管内壁后方可进行连接装配。
安装过程中作业环境必须清洁,防止液压加载系统内进入灰尘。
2、磨煤机石子煤排量增大2.1原因分析。
石子煤是磨煤机较难磨碎且热一次风吹不动的体积较重的石子煤、铁矿、铁屑及杂质等通过喷嘴环滑到热一次风室,然后被刮板扫进排渣箱。
造成石子煤排量大的主要原因有两个:第一,磨煤机耐磨辊、衬瓦磨损,静环磨损。
耐磨辊和衬瓦磨损,影响磨煤机研磨出力,则石子煤排量就随之增多。
静环磨损,磨煤机研磨原煤时稍微重的煤块就会从静环磨损部位进入热一次风室内,然后被刮板扫进排渣箱,造成石子煤排量增大;第二,运行时研磨出力增加过快,热一次风量偏小,压力偏低,即风煤比不谐调。
风煤比及热一次风量与给煤量之间的比例关系不但影响磨煤机负荷调节,而且影响磨煤机正常运行。
如果风煤比失调,热一次风量偏小,压力偏低,磨煤机研磨出力低,然而在给煤量不变的情况下,势必会造成磨煤机内部满煤,石子煤排量增大。
2.2 处理方法。
针对磨煤机石子煤排量增大的原因,采取以下措施。
2.2.1在定期检修过程中,每年对磨煤机静环进行填补,每2~3年更换磨损严重及填补次数多的静环。
2.2.2 严格按照磨煤机出力与热一次风量的关系曲线进行相应风量调节。
3、磨煤机本体泄漏煤粉3.1原因分析。
磨煤机本体密封部位经常出现煤粉泄漏现象,严重影响了磨煤机的正常稳定运行,我们针对煤粉泄漏现象进行了系统周密地分析,得出造成磨煤机泄漏煤粉的主要原因有三个:第一,磨煤机长时间运行对本体密封部位进行冲刷造成漏粉。
磨煤机长时间运行,风粉混合物不断冲刷磨煤机体体密封部位,因此磨煤机本体密封部位漏粉应属于正常磨损现象;第二,磨煤机本体密封件在长时间震动下容易松动或密封填料受温后密封性能下降;第三,密封风和磨煤机热一次风的压差调整不合适,也会造成磨煤机本体密封部位漏粉。
3.2处理方法。
针对磨煤机本体泄漏煤粉的原因,采取以下措施。
3.2.1利用磨煤机停机检修的机会对磨煤机本体密封部位严密性情况进行定期检查。
3.2.2定期紧固磨煤机本体密封件,添加或更换密封填料。
3.2.3定期调整密封风和热一次风的压差。
4、磨煤机内部满煤4.1原因分析。
磨煤机运行时发生满煤,严重时从磨煤机石子煤排渣箱中排放出大量煤粉。
磨煤机传动盘下端安装了2只石子煤刮板装置,刮板与机壳底座顶板之间的间隙为6~10mm。
磨煤机内部满煤不但引发设备振动大,还可能导致刮板阻力大且联接部件会发生松动脱落现象,严重时磨煤机内部还有可能发生煤粉自燃,从而导致煤粉爆炸。
得出造成磨煤机满煤的主要原因有两个:第一,磨煤机的风煤比及料位未控制好;第二,磨煤机原煤质量是掺烧煤,水分低,煤粉干燥所采用风量出力小,热一风调节门开度小,磨煤机热一次风量小,磨煤机热一次风室就很容易积煤粉,磨煤机研磨出力不足,使得煤粉累积在磨煤机内,煤粉无法正常研磨出来,从而导致磨煤机内部满煤。
4.2处理方法。
针对磨煤机内部满煤的原因,采取以下措施。
4.2.1定期检查磨煤机出入口风压、磨煤机出入口压差以及冷、热风调节门开闭调节情况,发现出入口风压不正常或无明确指示时就地检查排渣箱料位是否正常,应立刻通知运行人员进行吹管。
当热一次风调节门开度不正常,磨煤机出口温度偏低且磨煤机入口热一次风压异常递增升高,出口风压相应降低,磨煤机电机电流增大时,要及时将给煤量适当的降低,同时将热一次风、密封风自动解除,手动调整风门增大热一次风量。
当磨煤机电机电流降低,出口风压正常,再逐步增加给煤量至正常现象。
4.2.2当磨煤机排渣量较大且磨煤机振动较大时,应立即关闭给煤机,手动调节冷热风门增加磨煤机热一次风量且就地连续排渣。
若磨煤机振动无法减弱或消失时,应立即停止磨煤机运行,避免磨煤机因振动大,导致磨煤机设备损坏的事故发生。
4.2.3定期对入厂原煤质量进行化验,了解原煤的含水量,并及时掌握原煤上煤情况。
5、磨煤机传动盘与机座密封装置之间存在摩擦5.1 原因分析。
运行中发现磨煤机传动盘与机座密封装置之间存在磨擦。
传动盘与机座密封装置之间的设计间隙为1.2~1.8mm。
此静态间隙比较小,产生磨擦的原因有以下三个。
第一,在安装过程中,磨煤机减速机定位中心与机座中心偏心,容易引起此静态间隙四周不均匀;第二,传动盘、机座密封装置在制造厂生产时,尺寸不符合装配要求,两者尺寸过大,从而使两者的静态间隙过小;第三,设备部件在运输途中产生轻微的塑性变形。
5.2 处理方法。
针对磨煤机传动盘与机座密封装置之间存在摩擦的原因,采取以下措施。
5.2.1 施工单位在安装传动盘与机座密封装置时,减速机与机座的同心度控制在0.5mm范围内。
5.2.2 制造厂生产设备部件时,一定要严格控制产品的出厂质量,保证合格的产品发往施工现场。
5.2.3 生产厂家在设备发货运输途中,一定要保证设备部件摆放运输位置正确,无任何重物压制。
三、结束语本文针对ZGM80G型中速磨煤机,着重介绍了中速磨煤机的技术参数、工作原理以及在运行中出现的常见故障,为火力发电厂中速磨煤机在安装、运行和检修维护中提供了一定的理论和实践指导。
从而解决此类中速磨煤机在运行中出现的不良设备故障,同时热烈欢迎从事发电厂安装、运行及检修维护技术人员对ZGM80G型中速磨煤机出现的常见故障提供宝贵的修改意见。
参考文献:[1]祝晓燕,杨敬娜.中速磨煤机的常见故障分析及点检管理[J].机械设计与制造,2007: (5):202.。