浅谈循环流化床锅炉布风系统的改造优化

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300MW循环流化床锅炉配风优化

300MW循环流化床锅炉配风优化

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何 映光
大唐 红 河发 电有 限责任 公 司 , 南 开 远 云 [ 摘 610 66 0
要] 在 对 大唐 红河发 电有 限公 司 3 0Mw 循 环 流化 床 ( F 锅 炉 特 性 分析 的 基 础 上 , 一 0 C B) 对
塞、 防结 焦 和便 于维 修等 优点 , 膛 内蒸 发受 热 面 采 用 炉
o nda y a r a he hi r i , nd t gh—pr s ur u die i ys e ha e be n o i ie Af e ptm ia i n, he r g— e s e f i z d a rs t m v e ptm z d. t r o i z to t e ul ton q lt fprm a y a r c nt o y t m nd t e v c ie o oie a e be n e ha e t om— a i ua iy o i r i o r ls s e a he s r ie l fb l r h v e n nc d, he t f bus i n i ur a ebe n m pr v d, h i sofo re p r t r ors pe h a e n e e t d s e m , s to n f n c i g i o e t e tme ve t m e a u e f u r e t d a d r h a e t a a we la h i sofno l st e tme n—s he l d u ts t own b i g g e ty r du e t e c c du e ni hu d e n r a l e c d, h ons umpto a eofs r — in r t e v iep c owe i e r a e s ts y n he r qu r me fpo rgrd f r l d—r ducn a e ofu t r beng d c e s d, a if i g t e ie nto we i o oa e i g r t ni. Ke y wor s: 0 W ni ; d 3 0M u t CFB oie ; rm a y a r c nt o ; e o da y a r a r dit i to hi —pr s b l r p i r i ; o r l s c n r i ; i s rbu i n; gh e— s r l d z d a r s t m u e fui i e i ys e

循环硫化床锅炉风系统优化措施

循环硫化床锅炉风系统优化措施

循环硫化床锅炉风系统优化措施摘要:本文首先阐述了流化床锅炉风系统的工作原理及缺点,接着分析了循环流化床锅炉风系统配置,最后对循环流化床锅炉的节能方向及优化措施进行了探讨。

关键词:循环硫化床;锅炉;风系统;优化引言:循环流化床锅炉技术作为一种新的清洁燃烧技术,在提高电厂燃料燃烧效率方面发挥着重要作用,同时也可以减少硫化物和氮氧化物的产生,从而减少这类有害有毒物质的排放。

空气系统的正确配置对锅炉燃烧具有重要意义。

优化送风系统可以进一步提高整个系统的运行效率,提高企业的经济和社会效率。

为此,利益相关者必须不断地在实践中研究风力系统的优化配置,并根据实际情况制定科学合理的方案,以提高企业生产力。

1流化床锅炉风系统的工作原理燃烧室燃烧器、余热、垃圾处理和空气净化装置等设备是支撑循环锅炉系统的工艺。

燃烧过程分离冷却后,通过锅炉烟气系统排出。

燃烧空气系统由一次空气、二次空气组成。

另有输石灰石输送风、回料风组成。

流化床锅炉空气系统应用效果好的原因主要来自于以下几个优点:一是燃料应用广泛,除了一些基础燃料外,还可以燃烧一些劣质燃料,容易燃烧;二是燃烧效率高,速度快,剩余燃料也可以循环利用;三是脱硫效果好。

再利用过剩燃料,锅炉烟气中硫和钙流失较多,大大减少了氮和二氧化硫的排放;四是由于这种锅炉技术可以回收部分残余物和多余燃料,因此火灾强度提高,有效提高锅炉利用率;五是锅炉的良好利用率通过减少向锅炉输送的煤量和简化燃料预处理提高了煤炭效率。

2循环硫化床锅炉的缺点尽管循环容器在运转中非常繁忙,适应燃料良好,污染物排放量低,但也有其自身的缺点。

循环流体机械的缺点是,公司的循环率、成本和初始投资越高。

循环锅炉的气固分离系统复杂,操作困难,耗电较多。

分灰后循环灰浓度比较大,导致受热面积大,燃烧相对缓慢,燃烧需要的空气较多;风系统的适应性和调节性能要求也将相应提高。

3循环流化床锅炉风系统配置3.1一次风循环流化床锅炉是典型动力燃烧,最重要的核心技术是流态化操作的风量供应。

循环流化床锅炉高压流化风机系统运行优化与改造

循环流化床锅炉高压流化风机系统运行优化与改造

循环流化床锅炉高压流化风机系统运行优化与改造摘要:高压流化风系统是循环流化床锅炉的重要系统之一,也是循环流化床锅炉与煤粉炉的重要区别标志。

高压流化风系统的耗电率约为0.1~0.2%,虽然耗电率不大,但是降低其耗电率仍具有重要意义。

关键词:高压流化风系统;锅炉改造;节能降耗;为改善多台并联高压流化风机的运行条件,通过数值模拟和工程应用,对传统式和平行式高压流化风管的流场情况进行分析研究,得出后者可以改善风机运行工况的结论。

该成果可以推广应用到其它类似的锅炉岛烟风煤系统。

一、管路特性对多台并联运行风机的影响从目前已经投入商业运行的大型循环流化床电厂运行情况来看,管路设计是否合理,直接影响到高压流化风系统运行的可靠性。

以2台并联运行的高压流化风机为例,其运行特性见图1。

曲线工、Ⅱ表示单台风机的性能曲线(一般情况下,尽管选型参数相同,但各风机的性能曲线不会完全一致),曲线工+Ⅱ为2台风机并联后的性能曲线。

曲线1为阻力较低的管路性能曲线,它与曲线I+Ⅱ的交点b是鼓风机与管路联合运行工作点,流量为Qmb,比压能为£b,这时风机I的工作点为a,鼓风机Ⅱ工作点为c。

虽然2台风机并联运行时总的流量大了,但每台鼓风机本身的流量却较其单独工作时(a’和c‘)的要小。

因此,并联后各鼓风机的工作点已偏离了其单独运行时的工作点。

如果管路阻力增加,如图中曲线2,整个系统的工作点为S,虽然风机I还在工作范围内(见a”点),但风机Ⅱ(见c”,)已越过喘振界限线'即鼓风机Ⅱ已不能正常工作。

通过以上分析可以发现,与单台风机相比,并联式运行风机的稳定工作范围变小,对管路尤其是风机出口管路特性比较敏感。

若设计不合理,容易导致风机进入喘震区。

通过采用Fluent软件对高压流化风机的2种出口管道三维流场进行模拟计算,开发出合理的管道型式。

二、设备简介某公司2×135MW供热机组于2014年底正式投入商业运行,锅炉为无锡锅炉厂生产的480t/h超高压、中间一次再热循环流化床锅炉。

大型循环流化床锅炉运行优化及改进

大型循环流化床锅炉运行优化及改进

大型循环流化床锅炉运行优化及改进摘要:近年来,随着经济和科技的发展,人们越来越关注节能环保,而面对资源紧张的情况,由于大型循环流化床锅炉属于高效、低污染的产品,在工业发展中,大型循环流化床锅炉被应用在了生产过程中。

它对环境的改善,促进电力工业的发展有着重要意义。

本文就大型循环流化床锅炉运行优化及改进进行探讨,首先,介绍了循环流化床锅炉性能特点,其次,阐述了大型循环流化床锅炉运行优化及改进的相关措施,以供参考。

关键词:大型循环流化床锅炉;运行优化;改进近年来,大型循环流化床燃煤电站锅炉作为一种节能、高效的新一代燃煤技术,在流化状态下,煤种的燃烧效率高,在炉内具有脱硫、脱氮等特点,这样的优点使得大型循环流化床燃煤电站锅炉获得了迅速发展。

为了更好的发挥大型循环流化床燃煤电站锅炉的作用,需要对其进行优化改进,以提高设备的运行效率。

本文就此进行探讨。

一、大型循环流化床锅炉具有的性能特点1.1负荷变化范围广、调峰能力强由于在锅炉内参加循环燃烧的物料量大,蓄热多,因此,大型循环流化床锅炉易于保持燃烧稳定和蒸汽参数,具有很强的调峰能力,不投油最低稳燃负荷可以达到锅炉额定负荷的30%。

例如,对于300MW循环流化床锅炉设计启动前,首次需向燃烧室内加入固体颗粒物料(灰渣)不少于200吨,每个外置床在启动过程中加入灰渣约80吨,锅炉运行中物料总量超过550吨,蓄热量大;锅炉不投油最低稳燃负荷合同保证值为锅炉额定负荷的35%±5%,远低于常规锅炉。

1.2低温燃烧,充分发生化学反应,具有很高的环保性燃煤流化床锅炉的燃烧温度处于850℃-950℃的范围内,属于与传统煤燃烧方式完全不同的低温燃烧。

炉内脱硫脱硝,不需要另外安装脱硫和脱硝装置(现在都安装炉外脱硫,脱销设施,光靠炉内满足不了环保要求)。

循环流化床锅炉相对较低的燃烧温度以及物料在炉内强烈的扰动混合,使脱硫剂与燃料中的硫份能够充分发生化学反应生成固体硫酸钙,加之在燃烧室不同部位分部送风,使N0x生成量较少,从而实现炉内脱硫脱硝。

浅谈循环流化床锅炉运行调整与优化

浅谈循环流化床锅炉运行调整与优化

浅谈循环流化床锅炉运行调整与优化发布时间:2022-07-18T08:13:31.344Z 来源:《中国科技信息》2022年第33卷3月5期作者:李文涛[导读] 为适应时代发展,缓解资源稀缺问题,减少环境污染,燃烧技术不断创新,减少氮氧化物排放,减少燃烧造成的污染。

李文涛大屯电热公司江苏徐州 221610摘要:为适应时代发展,缓解资源稀缺问题,减少环境污染,燃烧技术不断创新,减少氮氧化物排放,减少燃烧造成的污染。

当前,随着社会经济发展不断加快, 国家对环保工程的重视程度越来越高。

在这种情况下,如何提高燃煤效率是相关工作人员面临的重要挑战之一。

自然循环流化床方法是我国当今在锅炉节能运行系统中采用最广为常用到的工艺方法有之一。

本文系统地阐述总结了国外自然循环流化床锅炉运行技术新的动态发展过程和锅炉煤耗效率优化,寻求其新发展的具体应用及方法,提出了我国系列自然循环流化床锅炉新发展应用的一些新技术发展与理念,以供参考。

关键词:自然循环流化床锅炉,运行控制,优化一、自然循环流化床的发展趋势。

1.1超临界方向近年来,我国已经在采用自然循环流化床锅炉等技术方面又取得许多了重要创新,进一步深入推广自然循环流化供热技术,可极大有效的缓解地热资源相对稀缺,减少对环境污染,适应热时代发展。

在实际应用中,CFB锅炉相对于其他类型的锅炉具有明显的优势,可以进行高效清洁生产,并能满足节能减排的要求,因此受到了广泛的关注和重视。

随着国家经济水平的不断提高。

未来我国自然热循环流化床锅炉系统将继续向高超临界、大型化水平发展,以逐步提高锅炉其稳定运行热工性能技术水平和安全生产能力。

例如,目前的CFB锅炉能够灵活高效地直接使用初级飞灰分离或循环燃烧装置来大大简化锅炉操作程序并同时确保紧凑平稳和长期可靠高效的工作运行。

1.2深度脱硫我国目前是国际能源总消耗第三大国, 尤其又是中国煤炭资源主要消耗第三大国。

我国曾为迅速满足世界人民生活用电之需求而建设改造了世界各地大量古老的工业火力发电厂,使当今我国也成为当今世界锅炉总数和平均锅炉容量全球最大者的能源国家。

循环流化床锅炉布风系统的优化设计改造

循环流化床锅炉布风系统的优化设计改造

循环流化床锅炉布风系统的优化设计改造文章根据一台150t/h循环流化床锅炉在运行中由于流化不均使锅炉出现结焦、风帽磨损严重、受热面磨损严重等情况,因此对其进行改造,即在锅炉南北风室内共3个位置增加不同尺寸、角度导流板,调整锅炉布风情况。

改造后以上情况均得到改善,并取得了较大的经济效益和社会效益,对循环流化床锅炉布风系统的设计与技术改造具有一定的参考价值。

标签:循环流化床锅炉;流化不均;导流板;布风系统我公司现一台150t/h循环流化床锅炉,由于1次风系统的4个风室静压不均衡、取消2次风、布风板压力不均等因素,锅炉在长周期运行过程中出现炉床流化差、风帽及受热面磨损严重等现象,从而影响锅炉机组的安全与经济运行,因此文章针对该情况对锅炉一次送风口进行优化设计改造。

1 CFB锅炉简介1.1 CFB锅炉的工作原理及结构CFB锅炉是从鼓泡床发展起来的一种新型燃烧技术[1]。

其工作原理是:将煤破碎成10mm以下的颗粒后送入炉膛,同时炉内存在大量床料,有炉膛出口安装旋风分离器,将分离下来的固体颗粒通过飞灰送回装置再次送入炉膛燃烧[2、3]。

文章所研究的锅炉整体呈左右对称布置,锅炉采用单汽包、自然循环、循环流化床燃烧方式,露天布置,炉顶布置有遮雨板。

该循环流化床锅炉主要由四部分组成:燃烧室、水冷旋风分离器、物料送回装置、尾部对流烟道。

1.2 布风系统存在问题的主要原因布风板特性与流态化质量密切相关,其设计是否合理是流化操作成败的关键因素之一。

流化床锅炉的布风装置必须具备以下特点:均匀分布来流气流,有助于产生均匀而平稳的流态化及阻力损失比较合理。

布风板阻力是指在无料层时燃烧空气通过布风板的压力损失。

要使空气按设计要求通过布风板形成稳定的流化床层,要求布风板具有一定阻力。

从节能角度考虑,布风板的阻力是个不利因素,应降的越低越好。

但它对布风的均匀化、稳定性又是个有益的因素[4]。

没有一定的阻力,布风均匀化难以维持,尤其当布风板在流化床系统中所占的比例过小时,床层一旦出现偏流,气流将更加趋向于阻力较小之处,以致出现勾流,其他地方形成死区。

循环流化床锅炉运行优化

循环流化床锅炉运行优化

循环流化床锅炉运行优化摘要:循环流化床燃煤电站锅炉作为一种节能、高效的新一代燃煤技术,在流化状态下,煤种的燃烧效率高,在炉内具有脱硫、脱氮等特点,这样的优点使得大型循环流化床燃煤电站锅炉获得了迅速发展。

循环流化床锅炉技术是近几年发展起来的一项新技术。

循环流化床锅炉(CFB)具有良好的低温燃烧特性,燃烧效率高,负荷调节方便,污染排放小等优点,近年来得到了快速发展,并在电厂生产中得到了广泛应用。

但是在实际应用过程中受多种因素的影响,无法充分发挥其优势,尤其在节能方面。

所以,如何节约能源,提高锅炉效率,是我们要探讨的问题。

关键词:循环流化床锅炉;磨损;腐蚀;爆管引言:循环流化床锅炉作为一种节能环保高效的技术,具有低热值燃料高效利用和循环燃烧的特点,它在节能环保方面具有很大的优势,对我国当前的节能低碳具有重要意义。

然而,我国循环流化床锅炉的节能还存在许多问题,需要不断优化。

1循环流化床锅炉运行调整的常见问题1.1设计原因循环流化床锅炉相对较低的燃烧温度以及物料在炉内强烈的扰动混合,使脱硫剂与燃料中的硫份能够充分发生化学反应生成固体硫酸钙,加之在燃烧室不同部位分部送风,使N0x生成量较少,从而实现炉内脱硫脱硝。

从锅炉设计和实际使用效果来看,大型循环流化床锅炉S02和NoX排放能够满足严格的环保排放标准要求。

(1)炉型选择不理想针对准东煤碱金属含量高、灰熔点低、易结焦沾污的特点,设计选用了引进吸收德国巴高科的中温分离炉型,将主要受热面集中布置在炉膛内,利用燃烧过程中存在的大量固体循环物料不断冲刷受热面,以提高热效率,降低床温,避免床层结焦和水冷壁发生沾污。

运行情况表明该炉型起到了上述作用。

但此设计带来的负面效应却超出预期,集中表现为炉内蒸发管、过热器等受热面在物料冲刷下频繁出现爆管。

(2)管排设计缺陷一级蒸发管和三级过热器节距为180mm,二级过热器、一级过热器、二级蒸发管、高温省煤器节距为90mm。

由于炉内受热面节距变窄,导致后部受热面烟气流速升高;过热器管排缺少夹马固定;管排膨胀量计算不准确;穿墙管直接与水冷壁浇注在一起,膨胀力全部由水冷壁承担,使得管束无法自由膨胀。

循环流化床锅炉运行及优化调整

循环流化床锅炉运行及优化调整
利用. 锅炉 , 采用膜式水冷壁组成水冷 风室和炉壁 , 护板炉墙组成尾部竖
负荷 ,其根本原 因就是锅炉点火后 , 炉 内料层较薄 ,蓄热量小和炉内内 衬材料的制约 , 使循环物料少 ,循环倍率低物料难以建立有效的循环。
当循环物料达到一定 的浓度 、床温比较稳定时 ,锅炉内物料建立正常的 循环后 ,锅炉负荷就 比较好控制。因此煤 的粒度、粒度的级配 比、一、 二次风量的比例 、送引风量 、原煤 的可磨性系数、循环倍率 、炉内气 固
床锅炉实际运行 中 ,由于燃料在锅炉 内的停留时间长 ,大中型锅 炉效率
都接近或超 过了常规煤粉炉 , 所 以说在一个 比较低的温度场内能获得一 个较高的燃 烧效率且减少 了污物 的排放是循环流化床锅炉能得 到大力 发
在烟道增加 了烟气旁通 ,减少烟气和空气预热器 的热量交换 , 使排烟温
度上升 了近 1 O ℃,满足了袋式除尘器的B锅炉给煤系统经常能遇到的事情 。我单位运行以来多次
两种物质运行 的速度 、烟气中的含氧量 、炉 内温度等参数 的优化是保证
循环流化床锅炉安全、经济、稳定运行的基础 。
四、出现 的问题及所采取 的优化措施
4 . 1调整燃煤粒径 ,保障锅 炉运行
二 、 运行 床 温 风 ■ 的 调 整
锅炉既是一个 蒸发设备 又是—个燃烧设备 ,燃料在炉 内燃烧是一个 非常复杂的化学反应过程 ,如何搞好完全燃烧这种化学反应 ,不但是研 究人员 、设计人员 、制造 、安装 、调试 , 监督检验单位 的责任 ,也是使
讲循 环流化 床锅炉 的燃烧温度低效率要低于常规煤粉炉 , 但在循环流化
排烟温度是锅炉运行的重要参数之一 , 排烟温度高锅炉的热损失大 ,
低则使尾部受热面容易低温腐蚀 。我单位锅炉由于设计原因 ,尾部受热
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浅谈循环流化床锅炉布风系统的改造优

摘要:循环流化床锅炉(以下简称“CFB”)以其燃料适应性广、负荷调节能力强、环保性能优良等优点而得到广泛应用。

近年来,许多企业采用CFB锅炉进行垃圾焚烧发电。

为确保CFB锅炉能够适应燃用垃圾废弃物,并稳定燃烧运行,最基本的条件是保证炉膛中燃料的充分流化,这不仅取决于物料特性,更与布风特性有关。

关键词:循环流化床;布风系统;改造
在CFB锅炉中,由一次送风管、一次风室、布风板以及风帽组成的一次布风系统承担着保证炉膛内床料充分均匀流化的重要任务。

布风系统必须能够均匀分布来流气流,有助于产生均匀而平稳的流态化以及压力损失较为合理。

布风板及风帽布风不均将导致炉内流化质量变差,影响燃料的燃烧效率,严重时甚至出现死床、结焦、风帽堵塞及风室漏渣等现象。

某公司3#锅炉为XD-100/9.8-T循环流化床垃圾焚烧锅炉,锅炉纯烧煤的时候,运行情况良好,锅炉排渣畅通。

实际生产中,该锅炉用以掺烧造纸垃圾。

由于造纸垃圾混有铁丝铁钉等杂物,日常运行中会出现排渣管堵塞、排渣不畅的现象,现针对该情况对锅炉的布风系统进行优化改造。

1 布风系统的优化改造
1.1 一次改造
一次改造前,对于混有铁丝等杂物的造纸垃圾,锅炉一次风在燃烧过程中不能使铁丝浮动起来,导致物料非常态流化;其次,炉膛受热面较多和炉膛燃烧温度较低这两个因素造成物料燃烧不完全,灰渣含碳量较高。

改造前的布风板上部呈“V”形,“V”形布风板与水平线呈6°夹角采用前低后高倾斜式布置,437只风帽风管布置为前后高、中间低,使得料层高度沿径向产生一定的差异,从而使床内按某一规律分布的压力差,颗粒在该压力差的作用下在床内作循环运动,形成中间上升两边下降的内循环。

同时,“V”形布置也有利于锅炉排渣。

但由于布风板不平整及风管风帽带来的问题,导致炉膛燃烧不完全。

为防止排渣口周围铁丝等杂质较多、流化不均,特在排渣口周围布置12只定向风帽,加强底料流化输送能力。

但缺点是定向风帽布置同时也会造成排渣口四周空间变窄,影响杂物排放。

基于上述问题,需对布风系统进行优化整改。

改造后的布风系统如图1所示。

本次改造的方案是拉平锅炉布风板,使其呈“一”字形,风帽采用八角型风帽,风帽数量由原来的437只改为280只。

“一”字形布风设计能有效提高布风系统的布风均匀性,同时,降低两床压差,降低风机能耗。

图1 改造后的CFB锅炉布风系统示意图
1.2 二次改造
由于一次改造后锅炉的运行效果较差,锅炉运行基本只能够维持连续运行2个月左右,改造后锅炉正常投运一周就会出现排渣口结焦、排渣管堵塞现象,锅炉运行时,锅炉排渣完全靠人工捅渣,人工捅渣需付出较多的人力且难以维持锅炉稳定运行。

因此,进行二次改造。

二次改造的方案为拆除一次改造风管风帽重新布置,布风板采用“一”字型布置,风帽采用竹节式风帽,数量增加一倍为454只,减少风帽之间的距离,这样有利于增加一次风和风帽的接触面积,从而优化炉膛的燃烧状况,风帽出风口
采用向下倾斜式设计,能够将布风板底部较粗的底料吹起,保持流化状态,风管由上部敞口出风改为侧出风。

风管上部封堵,设三排8~8.5mm出风孔,这样可以保证风帽在脱落的情况下不漏渣,有效改善锅炉的排渣堵塞现象。

针对锅炉运行时一次风偏大的问题,本次改造减小了布风板面积,由原设计的为14.4㎡,减至12.76㎡,面积减少了12%,从而有效降低锅炉的氧量。

此外,为了便于排渣,本次改造将排渣管入口直径由设计值Φ219mm改为Φ273mm,排渣孔周围风帽小孔直径改为Φ18mm。

同时,改变滚筒冷渣机的出渣口方向,包括冷却水管道的更改。

1.3 三次改造
二次改造后,发现在锅炉运行过程中,造纸垃圾中的铁丝仍未能随底渣排出,逐渐积压在床料下方,运行一周后排渣含碳量较高。

因此,在二次改造的基础上,进行了第三次优化改造。

本次改造方案为在二次改造的基础上,打通风管上端,降低布风板阻力,改善流化质量。

从最终的改造试验效果来看,在锅炉实际运行过程中;一些铁丝、大颗粒灰渣可以经排渣管顺利排出,这样可以有效降低排渣当中的含碳量,保证了锅炉长期稳定运行,提高了生产效率,增加了生产效益。

2 结果与讨论
2.1 布风系统改造对布风板阻力的影响
布风板阻力是指流化风通过布风板时布风板上下的静压差。

从中可以发现,随着一次风风量的增加,布风板阻力逐渐增加,这是因为虽然风量增加,但布风板的过风面积不变,布风板上下的压差增加。

对比改造前后的布风板阻力曲线,随着风管打通上部封堵,风管中一次风由侧出风变为敞口出风,增加了和风帽的接触面积,布风板阻力减小。

2.2 布风系统改造对一次风机风压的影响
一次风机的能耗是电厂厂用电率的重要组成部分。

一次风风压越高,风机能耗越大。

这说明排渣管的堵塞现象并未得到很好改善,从而导致布风板负重增加,需要增加一次风机压力,才能较好完成炉内的流态化。

在三次改造打通风管后,
一次风机的风压得到了有效降低,大致控制在8.1kPa~8.6kPa。

这是因为随着风管的打通,布风板布风性能提高,一次风机风压降低。

2.3 布风系统改造对一次风机风量的影响
一次改造后一次风风量大致维持在73000Nmyh,经过二次改造后,一次风风量随着锅炉运行时间的增加逐渐增大,这是由于随着锅炉运行时间的增加,排渣管堵塞现象加重,炉内的床料流化恶化,一次风需求量增加。

2.4 布风系统改造对氧量的影响
锅炉氧量和一次风风量有直接关系。

一次风风量越大,锅炉氧量越大。

二次改造后锅炉氧量比改造前增加较明显,这是因为二次改造风管数量增加了一倍,增加了一次风风量,从而氧量增加。

三次改造后锅炉的流化质量得到较大改善,一次风量减少,锅炉氧量降低。

2.5 布风系统改造对炉膛温度的影响
布风系统布置对锅炉炉膛温度具有直接的影响。

测点1、测点6为锅炉两侧温度测点,测点2~5为锅炉前墙温度测点。

一次改造后锅炉两侧墙温差接近120℃,通过三次改造两侧墙温差降低至20℃左右,说明三次改造有效改善炉膛温度分布,使炉膛两侧温度维持在相对平稳的水平。

同时,分析三次改造后的前墙测温点数据可以发现,前墙温度较改造前均匀性增加,说明三次改造明显提高了布风系统布风均匀性,优化了炉膛燃烧状况。

3 结束语
(1)良好的布风系统是保证CFB锅炉炉内流化质量的关键。

本文研究发现,垃圾焚烧锅炉在焚烧含铁丝类造纸垃圾时,一次风并不能使铁丝悬浮,炉内流化效果较差,同时,未燃物料在排渣管复燃,造成排渣管堵管。

(2)二次改造通过布风板水平布置、增加风帽数量的方式,有效降低了布风板阻力,但一次风风量、风压均较改造前增加,并且排渣管堵塞现象并未得到有效改善。

(3)三次改造通过打通风管的方式,降低了布风板阻力,有效优化了床内流化质量,同时,降低了一次风风量和风压,降低了风机能耗,锅炉的各项运行数据都得到了明显改善。

(4)本文提出的改造方法简单易行,可供在运行中存在排渣管堵塞现象的CFB锅炉改造借鉴。

参考文献
[1]马来福,王凡,袁益超等.循环流化床锅炉一次风布风均匀性数值研究[J].锅炉技术, 2018, 49(06):37-43.
[2]焦小波,徐林云,张光璐.循环流化床锅炉布风系统的优化设计改造[J].科技创新与应用, 2016(25):160-160.。

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