电站锅炉事故案例、原因分析及预防

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锅炉“四管”泄漏原因分析及预防对策

锅炉“四管”泄漏原因分析及预防对策

锅炉“四管”泄漏原因分析及预防对策在火力发电厂中,锅炉“四管”泄漏始终是火电厂安全生产的重大威胁,锅炉因"四管"泄漏停机,不仅严重影响火力发电厂的正常生产,造成巨大的经济损失,而且使电网的安全运行受到冲击.。

本文通过分析“四管”爆破的根本原因,并结合其它发电厂这一方面的成功经验,提出防止“四管”爆破的综合治理和预防措施.。

关键词:泄漏原因四管预防对策1、前言省煤器管、水冷壁管、过热器管、再热器管简称锅炉"四管",是锅炉的主要承压部件.。

四管泄漏是火力发电厂机组的严重威胁.。

为了提高锅炉运行的稳定性和经济性,我们必须不断摸索四管爆漏的特点和规律,查找“四管”泄漏的影响因素并且制定有效的防范措施,对防止和减少锅炉“四管”的泄漏具有重要的意义.。

2、原因分析结合现场生产实际,造成锅炉"四管"泄漏、爆管的主要原因有以下几方面:飞灰冲刷或机械磨损;管材质量和焊接质量;超温运行;应力集中或检修工艺;运行环境影响.。

2.1磨损是造成“四管”泄漏的首要因素,磨损的具体原因主要有以下几个方面.。

实践表明,磨损泄漏爆管主要发生在省煤器、低温过热器、低温再热器等烟温较低的尾部受热面及喷燃器火嘴附近的水冷壁管.。

2.1.1 防磨瓦或护板脱落.。

尾部受热器的前几排(1~3排)管子直接受到烟气灰粒的冲刷,磨损较后面管排严重;局部位置的防磨瓦发生变形、脱落,又未得到及时的恢复完善,在烟气的直接冲刷下磨损减薄,以致发生爆管.。

2.1.2烟速过高.。

受热面管子的节距以及受热面管排与炉墙之间距离不符合设计要求,在管排与管排之间或管排与炉墙之间形成局部"烟气走廊",或局部管子出列造成受热面管子积灰搭桥,引起局部烟速过高,从而加大该部位管子的磨损.。

2.1.3 炉墙漏风.。

炉墙密封不严而漏风,特别是穿墙管在穿墙处密封不严,漏风形成涡流,这样会也造成管子的局部磨损.。

锅炉常见事故主要原因及预防措施

锅炉常见事故主要原因及预防措施

常见锅炉事故的主要原因及预防措施(1)锅炉事故及预防①锅炉爆炸事故(a)超压爆炸:由于压力表失灵或操作人员对压力监视不严,致使压力上升,此时安全阀失效,因此,锅炉汽包中的压力超过其承载能力,并破裂和爆炸。

(b)缺陷导致爆炸:锅炉承受的压力不超过额定压力,但因主要承压部件出现裂纹、严重变形、腐蚀等情况,导致承压部件丧失承载能力,突然破裂爆炸。

预防这类爆炸主要是加强检验,及时发现和处理存在的缺陷,避免锅炉带病运行。

(c)严重缺水导致爆炸。

一旦锅炉缺水,主要承压部件就得不到正常冷却,甚至烧红,此时如果给锅炉上水,就会酿成爆炸事故。

②重大锅炉事故(a)缺水事故:由于操作人员对水位监视不严,或给水系统故障、锅炉管子爆破漏水等原因,造成锅炉水位低于水位表最低安全水位刻度线,形成缺水事故。

严重缺水会使锅炉蒸发受热面管子过热、变形甚至爆裂,处理不当还会导致锅炉爆炸事故。

发现锅炉缺水时,首先用“叫水”的方法判断缺水的程度,然后予以不同的处理。

对于轻微缺水,可以立即向锅炉上水;严重缺水时,必须紧急停炉检查,不得给锅炉上水。

(b)满水事故:由于操作人员对水位监视不严,或水位计有虚假水位,操作员未能及时发现,造成锅炉水位高于水位表最高安全水位刻度线,形成满水事故。

严重满水时,锅水可进入蒸汽管道和过热器,造成水击和过热器结垢,并降低蒸汽品质。

发现满水后,首先冲洗水位表,一旦确认满水,应立即关闭给水阀停止向锅炉上水,开启排污阀和疏水阀加强放水。

(c)汽水共蒸腾:由于锅水品质太差,或负荷变化过快,使锅炉蒸发面上的蒸汽和水一起上升,产生大量泡沫并上下波动,形成汽水共蒸腾现象。

严重的汽水共蒸腾会使蒸汽带水,导致蒸汽管道发生水击,并降低蒸汽品质。

发现汽水共蒸腾后,应减弱燃烧,关小主汽阀,打开排污阀,同时上水,以改善锅水品质。

锅炉“四管”泄漏原因分析及预防对策

锅炉“四管”泄漏原因分析及预防对策

锅炉“四管”泄漏原因分析及预防对策摘要:四管在锅炉中发生泄露,给电厂带来了很大的影响,给电厂带来了很大的损失。

造成四管泄露的因素很多,磨损、腐蚀和过热是造成四管泄露的重要因素,文章对其产生的原因进行了分析,并提出了防止四管泄露的对策。

关键词:四管;泄漏原因;预防措施1、造成四管泄漏的主要原因分析1.1原始缺陷或焊接缺陷目前,我国钢铁企业生产的钢管存在着许多与钢材锻造和延展过程相同的缺陷,如气泡、夹层、褶皱、壁厚不均匀、退火不彻底、晶粒度大等,这些都是钢管生产过程中出现缺陷。

由于受热表面上的每个管道都有大量的焊缝,整个台锅炉的四个管道焊接上万个,而受热表面又是一个承受高温、高压的设备,其焊接的质量直接关系到整个锅炉的安全性和经济性。

1.2磨损腐蚀的原因是灰颗粒对管道壁面的冲击和摩擦。

烟气流速、飞灰浓度、粒径尺寸、飞灰颗粒理化性能、受热表面布局和构造等是影响飞灰侵蚀的重要因素。

另外,还受操作条件的影响。

同时,粉尘含量高,易造成严重的磨耗。

因而,在燃烧含高灰量的煤粉炉中,其磨耗问题更加突出。

另外,烟道内的部分区域,如烟道等,若出现了烟尘聚集现象,将导致磨耗较大。

若燃烧灰渣颗粒多为硬质,且颗粒粗且呈角状,且受热面的烟道温度偏低,使得灰渣颗粒硬化,那么,灰渣颗粒的磨耗也会增加,特别是在省煤器区,由于烟道温度偏低,灰渣颗粒硬化,造成的磨耗更大。

由于风化速率与风化速率呈三次方正比,因此对风化速率的影响最大。

所以,在设置加热表面时,不仅要注意烟气速度的控制,而且要注意防止局部区域的流速过快。

1.3腐蚀在腐蚀过程中,金属管道的壁面会逐渐变薄,如果不采取适当措施,将会造成管道的腐蚀和破裂。

管道的腐蚀分为两类,即管道外部的高温表面腐蚀和管道内部的化学腐蚀。

高温管道的外壁腐蚀多集中在锅炉的高热载区。

其腐蚀机理为含有硫的煤体,以硫酸为主的熔融盐型腐蚀,以硫化氢、硫氧化物为主的气体腐蚀。

已有的研究表明,煤炭在燃烧时,其含硫化合物会与氧气发生化学反应,而在高温下,其中的K、Na盐会转变成其较高的氧化钾、氧化钠,并与其形成的三氧化硫反应,形成其硫酸根,进而与Fe3O4、SiO2等形成复合硫酸根。

安全警示教育培训:典型事故案例

安全警示教育培训:典型事故案例

案例4:塌方事故
事故经过: 2006年4月10日下午,滕州市建工集团使用挖掘机开始开挖雨水管道土方工程,开挖约1小时收工。4月11日上午继续开挖。机械开挖的同时,三名民工(女)在沟底进行人工清基工作。约11时45分左右,雨水沟北侧土方出现塌方,将沟底3人其中1人掩埋,其他2人及时躲避并大声呼救,附近现场4名施工人员跳入沟中进行救人,但马上又出现塌方,将其中3人埋入坍塌的土方中。
2006年11月3日下午17时17分,水电九局铜湾施工局专业分包商郴州市水电建设公司(其资质为施工总承包贰级,桥梁工程专业承包贰级)在进行桅杆起重机移动作业过程中,起重机倒塌,加固起重机的缆风绳击中在现场施工的5名作业人员,其中3人当场死亡、1人在送往医院抢救途中死亡、1人轻伤;桅杆起重机基本报废,其它损失在进一步调查中。事故共造成4人死亡,1人轻伤。
暴露的问题
案例5:违章行走屋顶-坠落
1、企业详细名称:韶关发电厂 2.事故发生地点:韶关发电厂10号机组除氧器层 3.事故经过: 2006年8月16日22时45分,10号机组B级检修后开机做试验。18时0分锅炉各安全门定砣工作结束,由于凝结器真空较低(只有-73千帕),厂部遂组织专业人员排班分组进行真空系统查漏。一名员工独自赶去汽机房顶想参与检查真空泵的排气口排气是否正常,当他走到输煤皮带6站处(标高33米)时,“抄近路”跨过窗台,误登除氧器层的遮雨棚棚顶。由于遮雨棚的强度不足以承受人的重量,林怀新就坠落至除氧器层混凝土楼板(标高为22米)。
滕州市建工集团违章开工、违章施工达半天以上,没有人知道其已开工,没有人知道其违章施工,没有人知道其越界施工。
开工报告描述开工范围不明确,现场施工范围是否超越开工报告界定范围看不出来;有的单位工程实际包含多项分部分项工程,各分部分项工程何时开工、是否开工看不出来。开工报告签审不严格。

事故案例

事故案例

事故案例监护制不落实工作人员坠落【简述】1994年9月3日,某厂锅炉检修人员在处理水膜除尘器缺陷工作中,工作负责人监护不到位,一名检修人员坠落死亡。

【事故经过】1994年9月3日11时40分,锅炉检修队队长用电话通知锅炉风机一班班长:“#l炉乙水膜筒顶部有一孔洞漏风,下午消除这一缺陷”。

同时要求班长:“上去一定要铺好脚手板(因水膜筒顶部钢板已腐蚀严重,仅由810mm×830mm的14号槽钢网格框架支撑着,保温与框架高度在同一平面),一定要注意不要踩保温,必须踩着脚手板。

”下午,锅炉风机一班班长就带着技术员及焊工梁某到了现场,他们三人先割了一块钢板抬到#l炉除尘器平台(标高15米)上(#l炉正在预装电除尘器),梁某先上到水膜筒顶部,班长在下面问:“上面铺着板子没有”。

梁回答:“上面有板子踩着”,说完后用绳子将钢板提了上去。

技术员向班长打了招呼也上到了水膜筒顶部,技术员与梁某将钢板盖在孔洞上,发现钢板尺寸小了,孔洞东西两边各有一条100mm的缝,仍然漏风。

这时二人看到甲水膜筒顶上有块1.3米左右的短脚手板,就到甲水膜筒顶上去取(甲、乙、丙、丁水膜筒上有电除尘器安装时铺的连通步道)。

技术员在前走,梁某在后面走,梁某却没有走脚手板步道,而是两脚分别踩着槽钢架和保温上走过去,回来时仍两脚分别踩着槽钢框架和保温走过来。

15时31分当梁某走到孔洞南侧一空时,他左脚踩在槽钢上,右脚踩在保温上,弯腰下蹲准备堵缝时,因右脚踩在保温上承力较大,将保温踩坏,瞬间人和木板在水膜筒内负压(350mmH20)的作用下,掉进水膜筒内部(水膜筒顶标高22.1米,水膜筒下锥部标高1.5米,落差20.6米)。

立即停炉救人。

梁某16时58分经抢救无效死亡。

【事故原因】1.作业人员工作中图省事、怕麻烦,缺乏自我保护意识,不认真执行安全措施。

2.事故发生的过程中工作负责人未到水膜除尘器顶部工作现场,失去了对工作成员的监护,无法对违反安全措施的行为及时制止。

论电厂锅炉受热面超温爆管原因及预防

论电厂锅炉受热面超温爆管原因及预防

论电厂锅炉受热面超温爆管原因分析及预防邓又云(广东省湛江电力有限公司,广东湛江524099)摘要:锅炉受热面爆漏在锅炉事故中占主要地位,是影响发电机组稳定可靠运行的关键因素。

分析了某电厂锅炉受热面超温导致受热面爆破泄露的原因,并提出了解决炉防止措施,对于同类锅受热面超温引起的爆破泄露有一定的借鉴作用。

关键词:电站锅炉;受热面超温;泄露;原因分析;防止措施1锅炉设备简介湛江发电厂锅炉为东方锅炉有限公司生产的GD1025/18.2-Ⅱ型、亚临界压力参数、一次中间再热、单汽包、自然循环、单炉膛、平衡通风、尾部双烟道、固态排渣、煤粉汽包炉,锅炉设计煤种为晋东南无烟煤和贫煤各半的混煤,采用钢球磨中间储仓式热风送粉系统,四角布置直流式煤粉燃烧器,双切圆燃烧,在锅炉尾部后竖井下设置有两台容克式三分仓回转式空预器。

锅炉辅机配有两台静叶可调轴流式引风机,两台动叶可调轴流式送风机,两台离心式一次风机。

2受热面爆管情况介绍2.1案例一2012年2月2日#4机组运行86514.6h,高温过热器发生爆管,爆管位置为7-6(左数第7屏逆烟气数第6根),5-1被吹损也发生爆管,两根管子已严重变形见图1,经现场测厚检查,共更换16根管子,其中4-1、5-1、5-3为TP347;其它管子材料为R102。

(1)通过对泄露管段的宏观检验,爆口呈喇叭状,边缘较为圆钝,减薄量不大,管子内壁有较厚的氧化皮,其厚度大约0.2mm,内壁表面有些部位比较光滑,主要是由于爆管时汽水混合物的高速冲刷而十分光洁。

爆管破口胀粗明显,由于爆管时后座力的作用,爆口弯曲严重,使张口很大呈喇叭状。

破口外壁呈灰黑色,还有较多平行于破口的微裂纹,条纹深度较浅。

(2)管子的壁厚检查高温过热器管规格为准51×8、准51×9,其中炉后离下弯头6m高的部分管子规格为准51×9,按DL/T438-2009《火力发电厂金属技术监督规程》9.3.12第b条的要求,低合金钢管外径蠕变应变大于2.5%时必须及时更换,从管子测量情况看,管子蠕变量正常,紧靠爆管管子的焊口附近其蠕变量只有0.60%。

火电厂锅炉炉膛爆炸事故原因及措施

火电厂锅炉炉膛爆炸事故原因及措施摘要:近年来随着环保的要求越来越严格,人们的环保意识越来越强烈,燃气及燃油锅炉的使用越来越多,炉膛爆炸事故的发生量在锅炉事故中所占的比例也在不断地增加,炉膛爆炸事故作为锅炉爆炸事故的重大事故之一,不仅会造成机组的停机,也给机组的安全运行造成一定的威胁,严重时会造成设备的严重损坏及出现人员伤亡的情况出现,以及炉墙以及水冷壁遭到破坏。

本文对火电厂锅炉炉膛爆炸事故的原因进行分析,并提出相应的解决措施,为火电厂锅炉的安全运行提供保障。

关键词:火电厂锅炉;炉膛爆炸;原因;措施1.引言随着经济的飞快发展,用电量在逐年的增加,电厂电能生产的压力也在不断增加,致使电厂规模在不断地扩大,电厂机组的容量也越来越大。

目前我国电能主要来自火电厂,火电厂在进行发电时,锅炉在高温及高压的状态下运行,存在较大的安全风险。

而破坏力最大的事故就是锅炉炉膛爆炸事故,不仅会致使火电厂机组出现停运的现象,还会对火电厂机组设备造成严重的损坏,严重时更会造成严重的人员伤亡[1]。

因此,应对火电厂锅炉炉膛爆炸事故发生的原因进行分析,并采取相应的措施,预防和制止事故的发生,为火电厂的安全运行提供有力地保障。

2.火电厂锅炉炉膛爆炸的机理分析火电厂锅炉炉膛爆炸主要分为两种:一是正压爆,也被称之为外爆;二是负压爆,也被称之为内爆。

2.1火电厂锅炉炉膛正压爆炸的机理正压爆也就是炉膛内的可燃物,瞬间同时燃烧导致炉膛烟气侧压力瞬间升高,超出了炉膛设计所允许的范围,炉内侧强大的外向推力会导致锅炉的水冷壁、刚性梁以及炉顶、炉墙遭到一定程度的破坏。

对于锅炉炉膛的正压爆而言,炉膛内存在大量的燃料及助燃空气,同时混合物的浓度达到了爆燃的浓度,这样在对燃料进行点火的情况下就会导致爆炸的现象发生。

此外当锅炉启动时,由于吹扫的不够充分,炉膛内还残留着停机时的燃料,在点火时可能引起爆燃;或者在正常的运行中,如果煤质发生变化,磨煤机出现异常等现象,会影响燃烧的稳定性,会导致局部熄火的现象发生,这样在投油稳燃时可能会引发爆燃现象,烟气容积突然增加,如未能及时的得到释放,压力的陡增就会导致爆炸的发生。

火力发电厂锅炉高温过热器管泄漏原因分析及防治

火力发电厂锅炉高温过热器管泄漏原因分析及防治摘要:随着近几年的城市化,火电工业出现了新的活力,它是电厂四大主要管线中的一种,它起到加热饱和蒸气的作用,将其转化为过热蒸汽。

在锅炉中,过热器是最复杂的受热面,其受热表面的管壁和蒸汽的温度很高,而高温烟气会向受热面进行辐射和对流传热。

在受热面受到高温腐蚀、烟气腐蚀、或由于锅炉结构不合理而减少受热面管内壁的通流,往往会造成管壁温度超过预定值,从而使其耐热稳定性下降,严重时,管壁温度过高,爆管等。

过热器的工作状态不仅关系到主蒸汽质量,而且关系到锅炉的安全运行。

关键词:火力发电厂;锅炉;高温过热器管;泄漏原因;防治引言电力工程是国民经济的支柱产业,对国民经济和社会的发展起着举足轻重的作用。

火力发电厂过热器管是锅炉总成中承压高、温度高的关键元件,它的安全、可靠的运行可以有效地预防锅炉的失效、防止由于过热器管的泄漏而导致机组停机、停电。

1火力发电厂锅炉高温过热器管泄漏原因1.1未做好质量监管在设计锅炉时,要考虑到承压元件的渗漏问题,并对其质量进行监督,因为在安装的时候,必须要考虑到具体的位置,如果安装不当,会影响到承压元件的使用寿命,从而导致产品质量不达标,从而导致过热元件的渗漏。

在安装过程中,很多管子都没有使用固定的方法,中间的管子不稳定,导致没有严格的监控,这样就无法及时发现问题,给以后的使用带来了很大的风险。

如果不能妥善解决这个问题,在迎风面没有采取有效的防磨措施和防磨措施,会加剧迎风面的磨损,会直接冲刷管排,导致钢管的强度下降。

1.2晶间腐蚀隐患排查深度不够,难度较大检查、检测工作,如火力发电厂的常规金属缺陷、壁厚测量,可在计划维修或停工期间进行,并对发现的问题和缺陷进行处理。

由于缺陷的隐蔽性和检测人员的技术和设备的限制,传统的检测方法很难检测到晶间的腐蚀,导致过热器管的漏油几率比其他任何因素都要高,所以必须对过热器进行全面的检测和化验,定期进行合金元素分析、力学分析和金相分析,以排除晶间腐蚀的隐患,并加以排除,以保证机组的安全。

电厂煤场安全事故案例

电厂煤场安全事故案例案例1.某公司炉跳机保护信号冗余度不足,诱发机组跳闸。

2014年7月9日,西南某公司#32机组ETS保护动作,首出故障原因是‘MFT动作’;但DCS系统检查不到MFT动作信号,MFT发送到ETS系统的信号回路绝缘完好。

原因分析:锅炉MFT跳闸回路发送到汽轮机保护ETS系统的动断触点信号仅有一路,冗余度不足;MFT动作继电器辅助触点、硬接线回路、信号输入I/O通道等均有可能故障或受外界影响误发信号,引发‘炉跳机’保护动作。

暴露问题:(1)部分主要保护按照‘宁误动,不拒动’原则设计,保护信号冗余度不足,可靠性较低。

该保护设计不满足《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全【2014】161 号)第9.4.3条‘所有重要的主、辅机保护都应采取“三取二”逻辑判断方式,保护信号影遵循从取样点到输入模件全程相对独立的原则,缺应系统原因侧点数不够,应有防保护误动措施’的要求。

(2)对不满足条件的重要保护的整改不及时。

防范措施:(1)根据《火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则》(DL/T 261-2012)第6.2.3.4条要求,MFT继电器应送出三路动断触点至ETS装置,在ETS内进行三取二逻辑判断后跳闸;三保护信号从取样到I/O数据采集,应全程保持独立性。

(2)对原安装设计设备回路进行检查,必要时更换继电器及其信号传输回路。

(3)严格把关设计、安装过程。

案例2.炉膛压力取样防堵装置堵塞,炉膛压力保护误动2013年12月05日,某公司#5机组炉膛压力高高1、炉膛压力高高2开关动作,保护误动,锅炉MFT。

原因分析:1.事故后检查发现,炉膛压力高高1、炉膛压力高高2压力开关位于蒸汽吹灰枪附近,受水汽影响非常严重,且两个测点取样管严重堵塞。

一般,压力取样装置安装在烟气流动线路的外侧,远离蒸汽吹灰枪,接近炉膛顶部。

2.炉膛压力防堵装置内没有防堵结构,是空罐子,防堵效果很差。

事情的发生可能是由于热态的焦或灰堵住取样口,并对取样系统内的空气进行加热,导致压力迅速升高,保护误动。

锅炉常见故障分析及预防


停 必检 的原则 , 落实防磨防爆措施。加强燃 认真 料 、 、 品质 、 属焊接管理 , 汽 水 金 加强 对焊 口的检 查, 尤其强化对疏水。 空管焊 口 排 管材的检查 。 制 定疏水排空管等锅炉小管检查台账 。 2 . 7事故后要认真分析事故原冈 ,以便采取 针对 性的措施。同时要研究其他单位事故案例 , 分析潜在的不安全冈素并采取相应措施 2 . 认真 审定事 敝处 理规 程及 “ 灾预 8要 防 案 ” 运行人员要训练有素以正确判断 l , j 处理事 故 , 免灾难性事故 的发生。 避 3故障分析 的目的 、 方法 控制 电站锅炉故 障主要在于预防 , 在于把缺 陷消灭在酿成事故前 。但是一 日发生 了故障 , 在 组织抢 修的同时 , 分析故障原冈也是安监人员与 锅炉 专 人员 义不容辞的责任 , 业 不可偏废。成功 的故障分析可 以避免类似事故的重演 , 加速抢修 恢复 , 工作不有利于分清责任 , 从而提高设汁 、 制 造、 检修 、 运行 丁作 质量 , 有利于合 同的执 行 。 也 不成功 的故 障分析往 导致事故 的再次发生或 导致反措资金的浪费。 4事故调查方法 4 1掌握故障第一手材料。包括故障前运行 记录 , 事故追忆打印记录, 损坏部位的宏观状况 , 部件损坏的起源点及扩大损坏面的状况等 。 以事 实及各项化验 , 试验数据 为依据 , 免主观臆断 避 或过多的推论。 4 . 2在掌握各种损坏方式的特征及各种分析 手段所能得 出的结论的前提下 , 事故渊查 人员应 当迅速组织取样 、 化验 L测试 。 j 4 . 3分析 情况要有数量概念。在— 十范围内 i 殳{ 超过设计范 围, 保护正确动作或定值不当或误动 等都要用数据说 明。 4 根据部件失效的直接原 因,企制造 、 4 安 装 、 修 、 行历史情况 , 检 运 以规程 、 准的规定为 标 依据判定是非。 4 . 5要分析故障的起冈 , 也要分析事故处理 过程, 从中找 }故障扩大的原因与对策 。
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电站锅炉事故案例、原因分析及预防
我国电站锅炉占锅炉总数量的比例不高,但电站锅炉都是大型
锅炉,压力高,功率大,一旦发生事故,容易造成群死群伤。近年来,
电站锅炉重大以上事故较少,但一般事故不断。据统计表明,100MW
及以上机组非计划停用所造成的电量损失中,锅炉机组故障停用损失
占60%~65%,1995年100MW及以上锅炉及其主要辅机故障停用
损失电量近120亿kwh。故障停用造成的启停损失(启动用燃料、电、
汽、水)若每次以3万元计,仅此一项全国每年直接经济损失就达2400
万元。与此同时每次启停,锅炉承压部件必然发生一次温度交变导致
一次寿命损耗,其中直流锅炉水冷壁与分离器可能发生几百度温度的
变化,从而诱发疲劳破坏,造成设备的损坏。

通过分析,造成电站锅炉事故发生的原因很多,下面主要介绍常见的
三种:

一、承重部件损坏造成的事故
锅炉承重部件基本可以分成三类:一是受拉部件,如吊杆;二是受
压部件,如钢柱、支承杆;三是受弯部件,如梁。他们都具有突发性
损坏的特点,如吊杆断裂、压杆失稳和桁架失稳。所谓失稳或翘曲失
效是指作用在支撑杆、支柱上的压力达到某一临界水平时,它们有时
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会突然发生例如弓起、褶皱、弯曲等几何形状上的剧烈变化。这时从
强度观点,作用力产生的应力完全在设计范围内,但剧烈的几何变形
而引起的大挠度可能破坏结构的平衡,形成不稳定的构形,使其突然
崩溃,即通常所谓的失稳或翘曲失效。而吊杆的断裂因为常发生在具
有应力集中特征的螺扣处,现在使用的锅炉多为悬吊式锅炉,此类锅
炉由于锅炉受热面、汽水联箱、管道、烟风煤粉管道都通过支吊架、
梁、桁架,由钢柱承重;并以膨胀中心为零点,向下,向四周膨胀。
一旦承重系统失效,部件脱落,部件的几何形状即发生变化,同样可
以导致锅炉部件失效。理论计算表明,一根细长的受热管可以承受很
高的内压,但却不能承受一般的轴向压力,更不能承受侧向弯曲力的
作用,否则将产生变形失效,导致事故发生。

(一)事故案例及分析
案例1 1988年4月某热电厂一台220t/h锅炉,由于炉膛内聚集的
可燃气体爆炸,锅炉钢架不能承受爆炸引起的侧向作用力,炉后钢柱
扭曲、断裂,炉顶大板梁失去支承点,向下向右塌落。锅炉省煤器、
过热器、水冷壁随之掉落并发生弯曲变形,回转式空气预热器被压下
沉,导致整台锅炉报废。

案例2 1994年3月某热电厂的一台220t/h锅炉,由于锅炉房起火,
锅炉钢柱遇热屈服强度下降发生弯曲变形,致炉整体后倾lO°,后移

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