安钢1
安钢100t竖式电弧炉高热装铁水比的工艺实践

M ae il n e 1 0 t h f Ar u a e tra d x 0 at cF r c .Ho t h rig。C h rn e ye a c I S n t Mea C agn l o ee tJtOxg n L n e
朱 荣 王新 江 牛 重军 高 ・ 峰 胡振 邦
( 1北京科技大学冶金 与生态工程学 院, 北京 10 8 ; 0 0 3 2安 阳钢铁公 司第一 轧钢厂 , 阳 45 0 ) 安 5 04 摘 要 分析研究 了热装铁水 比对 10t 0 竖式 电弧炉 吨钢 电耗 、 吨钢氧耗 、 冶炼周期和冶炼 成本的影响 以及对
Ab t a t T e e e t fh tmea h r i g r t n ee ti o r a d o y e o s mp in p rt n se l a o t p sr c h f c o tlc a gn ae o l cr p we n x g n c n u t e o te ,tp t a o c o t d met g c s fa 0 h f ac f r a e a y g Se l sa ay e n t d e .T e o y e u py i tn i i a l n o t 1 0 ts at r u n c t me n i o n An a te n lz d a d su i d h x g n s p l e st n wa n y
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第2 9卷第 1 期
・
特殊钢
S EC AL P I E L
2012年安阳钢铁集团有限责任公司

王新江;毛尽华;韦弦;郭世宝;万国喜;李志慧;郑飞;何晓波;毛林;陈冬至;周茂奇;郭永谦;王超海;张大江;黄志勇
2
10
500Mpa级高强高韧锚杆用热轧带肋钢筋的研究与应用
技术中心;第二炼钢厂;第一炼轧厂;第一轧钢厂;规划发展部
段贵生;孙汝林;范银平;李大鹏;刘勇
任灵元;宋万平;李璟;贺瑞飞;张太生;田圣春;匡祖国;杜海明;宋杰;张景宜
3
33
型钢处理设备与冷却工艺的完善与改进
第一轧钢厂;冷轧公司;自动化公司;设备物资管理处;技改工程处;冶金设计院
李永强;刘展;和海涛;王娟;吴波;
霍相锋;李强;宋艳保;赵明亚;杨志浩;
赵振兴;刘永安;胡圣顺;石宝红;焦旭阳
3
34
3#高炉渣处理运输系统的改造和优化
炼铁厂;冶金设计院;质量检测处;生产管理处;设备物资管理处
第一轧钢厂;冷轧公司;工程技术总公司
李永强;和海涛;刘展;马社芳;宋杰;吴波;李强;王俊涛;张昌收;程科
4
59
三电一体在大型焦炉的应用改进
焦化厂;设备物资管理处
刘运龙;胡成;关云鹏;张建辉;王世俊;苏艳斌;霍利;刘进忠;董莆;郝全田
4
60
安钢梅元220kV变电站三期扩建工程
动力厂;发展规划部;能源环保管理处;设备物资管理处
3
26
“留渣+双渣”冶炼高碳低磷钢工艺研究
第一炼轧厂
牛重军;王冠军;梁世勇;宋万平;贾旭岗;
吴红广;胡俊邦;王家胜;李贵顺;王小平;
张宗华;任兵;白雪梅;杨雅玲;刘栋
3
27
3#双流板坯电磁搅拌工艺优化
第二炼轧厂;技术中心
王三忠;王向松;厚健龙;田云生;高新军;
安钢提高烧结矿质量的实践

第1 5卷
第1 期
矿
冶
Vo . 5。No. 11 1
20 0 6年 3月
M 1 NG & M E NI TALLURGY
M ac 2 0 rh 06
文章 编 号 :10 —7 5 (0 6 O 一0 6 0 5 84 20 )l 0 0一O 3
・6 ・ 1
位。 首先 。 19 开 始 , 们 停 止 了高 硅 精 矿 的 从 9 8年 我 采购 和使 用 。 目前 , 厂使 用 的含 铁 精矿 品位 要 求 我
在 6 %以 上 。 i2的含 量 控 制 在 4 8 以下 , 提 4 SO .% 对
矿 的 o e o i 2 别 下降 到 0 3 TF 和 S0 分 .5和 0 2 , 稳 .3 对
2 提 高烧 结矿 质 量 的 实践
2 1 提 高烧 结矿 品位 .
收 稿 日期 : 0 5—0 —2 20 9 2
实践 表 明 , 炉烧 结矿 品位 每 提高 1 。 炉 焦 入 % 高 比降低 2 , 铁 产 量 提 高 3 % 炼 %。故 近年 来 , 钢 烧 安 结厂 采用 一 系列措 施 来提 高烧 结矿 品位 。具 体 措施
度, 降低 燃 耗 和改 善 烧 结 矿 的还 原 性 , 了提 高 料 为
采取 了 以上 措 施 , 匀 料 的 含 铁 品 位 由 19 混 99年 的
5 .5 9 6 %提高 到 2 0 0 4年 6 %以上 。 3
采购进 口高 铁低硅 铁矿 ( 如含 铁 量达 6 % 以上 的印 5 度粉 矿 , 非 粉 矿 , 南 巴西粉 矿 等 ) 比例 , 19 的 由 99年
以前 的 占不 足 3 %升 高 到 现在 的 5 % 以上 。正 是 0 0
浅谈安钢钢铁渣的综合利用

工作,到1994年底,彻底处理利用了建厂30多年堆积的130万吨的“渣山”,实现了钢铁渣处理工厂化、加工机械化、产品规格化和系列化。
随着钢铁主业的逐步发展,钢铁渣的处理规模也随之扩大,产品由原来的原料型向产品型发展,继磁选铁、渣钢、烧结料、水渣、筑路渣石之后又开发出空心砖和路面砖等建材产品,钢铁渣处理利用率始终保持100%。
2.2 安钢目前钢铁渣处理的工艺状况安钢现有三条钢渣处理生产线和钢渣筛分、破碎、磁选线。
钢渣处理工艺主要为渣跨闷渣,一般是渣跨闷渣7 ̄8天后,运至破碎筛分车间进行钢渣筛分、破碎加工处理,钢渣加工线采用一筛、一破、四磁选方式,对钢渣进行初步分级处理,由于该工艺落后,处理周期较长,对钢渣没有进一步提纯,产品单一,渣钢含铁量品位不高,致使有些含铁资源流失。
尾渣没有进行充分利用,从而造成部分资源流失。
2.3 安钢钢铁渣处理工艺的升级结合钢铁渣排量及周边市场需求、环境保护、节能减排、节约用地和经济效益等方面考虑,安钢不断加大了技术和资金投入力度,对现有的钢渣处理线进行技术更新和产业升级,采用国内比较先进、安全、有效的钢渣热闷处理工艺生产建材行业急需的钢渣粉和矿渣粉产品,使钢渣真正达到“零排放”,从而提升企业综合利用水平,提高企业经济效益。
2.4 钢渣热闷处理工艺热闷法是将热融钢渣冷却至800~300℃装入热闷装置中喷雾遇热渣产生饱和蒸汽,与钢渣中游离氧化钙(f-CaO)、游离氧化镁(f-MgO)发生反应,使钢渣自解粉化,达到钢渣破碎的目的,同时消除了钢渣的不稳定因素,使钢渣在建筑建材上的应用安全可靠,磁选后尾渣的利用率可为100%。
该工艺不用大量的水浸泡,保证了钢渣中水硬性矿物C3S、C2S的浅谈安钢钢铁渣的综合利用王晓 安阳钢铁集团公司能源动力部 4550041 开展综合利用的紧迫性温家宝总理在2006年的政府工作报告中指出要“加大执法力度,强化生态监管,大力解决严重威胁人民群众健康安全的环境污染问题,大力发展循环经济,推行清洁生产”。
关于安阳钢铁企业盈利能力的分析

营销策划关于安阳钢铁企业盈利能力的分析王翠芳王秀欢(商丘学院应用科技学院 河南 开封 475000)摘 要:企业如何生存、发展,以及如何提高盈利能力,是企业经营要考虑的核心问题。
企业想要长远发展,就必须形成自己的发展优势和核心竞争优势。
企业盈利能力是企业发展和壮大的基础,保持持续盈利能力是企业形成竞争优势的基础,保持并提升盈利能力,可以使企业处在一个良性的循环当中并不断发展壮大。
本文以安阳钢铁集团为例,通过相关的财务指标进行盈利能力分析,发现企业存在如下问题:成本控制不利,降低了资产收益;销售净利率低;总资产周转率缓慢,净资产收益率低;资产负债率过高等。
为了促进安钢集团的健康发展,本文提出了如下建议:加强采购成本控制;建立多元化的销售渠道;减少产品库存量,降低资产负债率等措施。
通过本文的分析,可以清晰地看到安阳钢铁企业在盈利能力方面存在的问题,希望本文可以为提升安阳钢铁企业的盈利能力起到一定的作用。
关键词:安钢企业;盈利能力;财务指标中国分类号:F 文献标识码:A DOI:10.19921/ki.1009-2994.2021-03-0142-071一、研究背景随着经济的快速发展,我国越来越紧密地融合进世界经济全球化的大潮当中,经济以肉眼可见的速度走进了成熟阶段,给不同的行业提供了发展的机遇。
钢铁业在我国的经济发展中占据重要地位,也是国民经济不可少的重要产业。
该产业增加了国家的财政收入,提高了人民生活水平,改善了人们的生活环境,促进了社会的发展。
近些年,受国家宏观调控政策、社会舆论,以及市场竞争等方面的影响,很多钢铁企业出现了亏损甚至破产、债务重组等情况。
大型钢铁企业的情况也不乐观,除了影响因素之外,钢铁企业的盈利能力也存在很多问题。
只有找到了自身盈利能力存在的问题并加以解决,我国钢铁行业才能摆脱困境,不断发展。
本文的盈利能力是指企业在一段时间内获取利润的能力,表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。
济钢 安钢 邯钢 国标中板下差表

允许偏差最低厚度允许偏差最低厚度3 2.452625.24 3.453029.25 4.454039.26 5.44241.187.46059.1109.356563.91211.358078.91413.3510098.91615.25110108.61817.25150148.62019.25160158.42221.25200198.42524.25>200~250250±1.80248.2允许偏差最低厚度允许偏差最低厚度30.7 2.626 1.0525.454 3.63029.455-0.4 4.640-0.5539.4560.75 5.5542 1.241.48-0.457.5560-0.659.4100.859.5565 1.564.31211.558079.314-0.4513.55100-0.799.31615.5110 1.9109.118117.5150-0.9149.12019.5160 2.215922-0.521.5200-11992524.5>200~250250-1.2248.8负偏差正偏差负偏差正偏差3.0~5.00.8>25~40 1.3>5.0~8.00.9>40~60 1.5>8.0~151>60~100 1.8国标 济钢 钢板的厚度允许偏差标准>15~25>100~150>150~200表3 钢板厚度允许偏差(B类)公称厚度常用厚度宽度>1.5~2.5米公称厚度常用厚度宽度>1.5~2.5米3.0~5.0>25~40>5.0~8.0>40~60>8.0~15>60~100表2 钢板厚度允许偏差(A类)公称厚度常用厚度宽度>1.5~2.5米公称厚度常用厚度宽度>1.5~2.5米>8.0~15±0.65>60~100±1.10>15~25±0.75>100~150±1.40>150~200±1.603.0~5.0±0.55>25~40±0.80>5.0~8.0±0.60>40~60±0.90说明:以下标准表格,是根据中华人民共和国国家标准GB/T709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、 外形、重量及允许偏差》,结合我们钢材贸易商的实际使用情况做了一些补充,对国家标准毫无影响。
安钢冷轧工程建设实践及产品定位
安钢冷轧工程建设实践及产品定位姚忠卯【摘要】冷轧项目是安钢结构优化、产品升级发展战略规划重点工程,是安钢自主集成建设的冷轧项目,是安钢推进企业结构调整、发展服务性型钢铁的重大举措.依靠普通设备国产化、关键设备进口化、关键技术引进化,圆满建成了冷轧一期1550 mm工程并顺利实现全线贯通达产创效,对建设现代化安钢具有重大意义,同时填补了河南省宽断面冷轧产品的空白.【期刊名称】《河南冶金》【年(卷),期】2018(026)003【总页数】4页(P1-3,21)【关键词】安钢;冷轧;自主集成【作者】姚忠卯【作者单位】安阳钢铁集团有限责任公司【正文语种】中文ANGANG COLD ROLLING PROJECT CONSTRUCTION PRACTICE AND PRODUCT POSITIONINGYao Zhongmao(Anyang Iron and Steel Group co., Ltd)ABSTRACT Cold rolling project is the key project of structure optimization,product upgrading and development strategic planning of Angang, it isthe cold rolling project of Angang's independent integrated construction, and it is also an important measure to promote the adjustment of enterprise structure and develop service type of steel in Angang. Relyingon the localization of common equipment, the import of key equipment and the introduction of key technology, the first phase 1 550 mm projectof cold rolling has been successfully completed and the whole line has been successfully completed to achieve the production effect, which is of great significance to the construction of modern Angang. At the same time, it fills the blank of wide section cold rolling products in Henan province. KEY WORDS Anyang Iron and Steel cold rolling independent integration0 前言我国钢铁工业目前主要集中在华东、华北、东北地区,而河南地区是全国重要的家电、建材生产基地,其所需的冷轧板材大部分需要外地供应。
安钢高炉INBA系统改造
明确设 备 管 理 的 目标 ,即 “ 停 台 、零 故 障 、 零
在维修 工作 中树 立改 进性 维修 观念 ,使 修 理 与 改进有 机结 合起 来 。不断 完善设 备性 能 ,用 不 断 的 持 续 改进代 替设 备小修 和 中修 ,取 消设 备 大修 ,从 而在设 备 的寿命 周期 中最 大 限度地 发挥使 用 价值 。 上述措 施 的实施 ,可明显 降低设 备 故 障率 ,提 高设 备使 用效 率 。故 障维 修 的减少 ,使 维 修成 本 大 幅下 降 ,增 加 了企业 在市 场 的竞争 力 。
修 改造 理与
渣 沟在熔 渣 的冲 刷下 ,渣 沟沟头 发 生不 规则 变
形 ,致使 渣 流方 向与 冷却水 流方 向发 生偏 差 ,影 响
了粒 化效 果 。一方 面 ,对渣 沟 沟头 的耐 火材 质进 行 了改进 ,使 之耐 冲刷 能力增 强 ;另一 方 面 ,加强 点
2 % 。但 实 际运 行 中渣子 经 转 鼓 后 水 量 有 5 %左 0 0
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修理与 改造
文 章编 号 :1 7 — 7 2 0 )0 - 0 6 0 6 10 1 1(0 7 1 0 1- 2
中 教侮z 0. 阚 程271 0 0
安钢高炉 IB N A系统改造
张庆 东 ,宋 燕 民 ,谢 建 民
( 钢股 份有 限公 司 ,河 南 安 摘 安阳 4 50 ) 5 0 4
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中 彀俺z 0. 阖 程271 0 0
致使 冲渣 水 不 能跟 熔 渣很 好 地 结合 ; ( )冲渣 箱 3
的粒 化头 经 常堵塞 ,进 一步 影 响冲渣 水 量不 足 。 2 转 鼓 带水严 重原 因 . 转 鼓 作 用 是 渣 沙 的 脱 水 ,使 之 含 水 量 小 于
安钢高速线材生产线设计简介
要 :介 绍 r 阳钢 铁股 份 公 司 高速 线 材 生 产 线 的 、面 布 置 、工 艺 流 程 、 主 要 设 备 性 能 参 数 盟 _艺 设 备 安 【 =
特 点 : 浚 生产 线 的最 高 轧制 速 度 为 12 s 达世 界先 进 水 平 。 1m/. 关 键 词 : 高速 线 材 轧机 ;技 术 装 备 ;T 艺 特 点
度 ,制定详 细严 格的 管 理制 度, 同样 可以 有效地 减少 轧辊失 效现 象, 降低 轧辊 消耗 。
参考文献 :
[ ]孙 1 浩 . 钢 宽 厚 扳 , 工 艺 和 进 一 改 造 的 连 径 【 轧 挤 步 J】
的改 造, 改善 了冷却条 件 。
收稿 日期 :2 0 —0 —2 01 6 5
()尽 量 减 薄 外 层 合 金 材 料, 加 大 热 传 导 4 性 ,减 少 内外 温差 ;合理制 定热 处理 工艺 ,最大 限度地 减少芯 部 的拉应 力,将 外层 压 应力控 制在
一
慢升 高 ,有条件 时 可采 用轧辊 预热 装 置。
( )尽量缩短换辊周期,避 免轧辊疲劳 出现裂 6 纹或其他形式 的失效 ;若产生微小裂纹 ,应及时瞎 削以避免裂纹继续扩 展,这 对保持 良好 的辊型,提 高钢板板形和尺寸精度 及表面质量都有利。 ( )尽可 能提 前 购置 工作辊 。 普通 轧辊 使用 7 前 要有 半年 到 1 的 自然 时效期 , 以 降低轧辊 内 年 部的残存 应 力。 3 3 管理 方 面 . 轧辊 的 使 用 、 操 作 和 维 护 要 通 过 管 理 来 实
e… r
பைடு நூலகம்
| ∞
d : .Is ihs  ̄ln D le t hg et tg5 ud i
安钢100吨转炉系统优化与完善
络, 远程站为各现场操作台控 制箱 、 传动装置变频 速度闭环 , 实现速度精准控制。氧枪升降电动机的 器等 , 现场总线为 P R O F I B U S — D P网络 , 由C P U模 负荷端和卷筒侧配备有机械制动器 ,其打开和关 板 自带的 D p 接 口、 C P 4 4 3 — 5 模板 、 远程 I / 0模板构 闭 由电力液压推动器完成 ,推动器 由变频器实现
制, 实现主要设 备 的运行 状态 和炼 钢过 程所需 的温 ( 二) 氧 枪传 动 系统 度、 重量 、 成分等工艺参数 。电气控制设备 主要包 氧枪升降控制 由一台 7 5 k W 电机完成 , 该电动 括: 复吹、 氧枪倾动 、 汽化系统 、 上料 、 投料和二次 机 由一 台变频器驱动 ,在电动机非负荷端装有测 除尘等基础 自 动化 P L C 单元 , 分别有各 自的 D P网 速 编码 器 , 所 检 测 的实 时 转 速 反馈 给 变频 器 , 构 成
2 0 1 3年 第 0 3期 ( 总第 1 5 4期)
沿 海 企 业 与 科 技
C O A S T A L E N T E R P R I S E S A N D S C I E N C E&T E C H N O L O G Y
N O. 0 3 , 2 0 1 3
( Cu mu l a t i v e l y NO. 1 5 4 )
安钢 1 0 0 t转炉 2 0 0 4 年3 月投产 , 工艺流程 度精准控制 。为保证 四台电机转矩和速度的同步 ,
为: 6 5 t 铁水罐一9 0 0 t混 铁 炉 一 1 0 0 t转 炉 一 四台变频器组 成 S I M O uN K主 一从结构 的环 网 , 1 0 0 t精炼炉 , 主要装备为 : 1 0 0 t顶底复吹转炉、 其 中由一号或二号为主控制单元 。正常情况下 四 1 0 0 t精炼炉、 合金上料、 除尘等。 电控系统配备了 台电机全部投用 ,在故障时允许使用三台电机进 先进的 自动化系统, 对炼钢生产进行过程检测和控 行工作完成一个炉次的冶炼 。四台电机的负荷端
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———台车。改造台车体采 用 整 体 加 宽 式 结 构 , 将 两 边 台车体与栏板结合处各外 移 250mm,上 部 装 料 部 分 的 宽 度 为5m,下部抽风处保持4.5m。台车栏板高度由700mm 改 为 800mm。 台 车 梁 高 进 行 适 当 加 高, 由 430mm 增 加 到 450mm。台车栏板设计 为 上 栏 板 和 下 栏 板, 上 栏 板 做 成 整
关键词:烧结机;环冷机;气力输送;技术改造 中图分类号:TD464 文献标识码:A 文章编号:1671-8550 (2019)01-0034-03 DOI:10.16672/ki.kygc.2019.01.012
0 引 言
安钢1# 烧结机2004年 3 月 26 日 开 工 建 设,2005 年 6 月1日正式投产,经过十几年的使用许多设备已老化和落 后,正常生产中频繁出现设备问题,造成烧结机停机,给 设备的稳定运行和烧结生
———风箱负压吸附式头、尾端部密封装置。 烧 结 机 头、 尾风箱端部是烧结机主要漏风点。安钢1# 烧结 机 使 用 了 近 10年,原有灰箱式头尾密封 漏 风 很 大, 此 次 改 造 采 用 负 压
2019 年 第 1 期
候长波 等 安钢1#360m2 烧结机大修技术改造
35
吸附式端部 密 封 装 置。 尾 部 密 封 改 造 后 可 增 加 一 组 1.5m 长 的风箱,增加7.5m2 的 烧 结 面 积。 负 压 吸 附 式 密 封 其 顶 部密封板为一弹性整板,并在表面设有耐磨衬板,弹性整 板下采用多点重锤连杆支撑,使弹性整板在整个烧结机台 车宽度方向上均能够与台车底面紧密贴合,可靠密封。弹 性整板通过多组允许上下浮动的铰座与下方固定横梁联接, 限制其沿 烧 结 机 纵 向 中 心 线 的 位 置。 在 可 能 漏 风 的 三 面 (风箱侧及两侧面) 设置有不锈钢布和密封板,依 靠 风 箱 内 的抽风负压,使 其 与 刚 性 密 封 板 紧 密 贴 合, 既 防 止 漏 风, 也可适应弹性整板的上下浮动。
34
M矿ini ng业 E ngi工nee r9 年 2 月
安钢1#360m2 烧结机大修技术改造
候长波 付朝云 刘宏伟 王军锋
(安阳钢铁集团股份公司炼铁厂,河南 安阳 455000)
收 稿 日 期 :2018-12-13 作者简介:候长波 (1979-),男 (汉族),河南安阳人,安阳钢铁 集团股份公司炼铁厂中级工程师。
块并设置加 强 筋, 下 栏 板 本 体 厚 度 不 小 于 30mm, 筋 板 厚 度不小于20mm,插 销 处 增 加 筋 板, 采 取 多 项 措 施 后 可 减 少生产时栏板出现裂缝的现象。台车轮 轴 承 采 用 W26 型 轴 承,以改善轴承润滑。车轮轴采用轴端挡板定位。密封装 置采用板弹簧结构的密封装置。台车卡轮采用自润滑的整 体卡轮。车体、栏板、隔热件、篦条、车轴等材料与原设 计一致。
———九辊布料 器。 采 用 适 合 5m 台 车 的 九 辊 布 料 器 布 料,辊子直径150mm,辊子间隙5mm;由两台电机通过 同 步器驱动9个辊子进行布料;九辊电机 由 原 5.5kW 加 大 至 7.5kW; 辊 子 上 下 都 设 置 有 挡 料 板 防 止 漏 料 。
———1# ~2# 风 箱 设 置 旁 路 抽 风 系 统 。1# 风 箱 和 2# 风 箱是在点火保温炉下的两个风箱,根据点火炉要求,采用 焦炉煤气点火时应微负压操作,现有阀门形式要么负压过 大,要么被散料堵住,不能准确控制。采用旁路抽风系统, 旁路抽风系统由灰箱、双层阀、风管、补偿器、阀门等组 成,在灰箱下部设置双层卸灰阀并通过管道将散料排入机 下灰斗,而在风箱侧面引出一根管道与大烟道连通,并在 管道上设置阀门用于调节风量以控制风箱内的负压,从而 把风道和灰 道 分 开,风 道 上 设 置 的 阀 门 可 进 行 精 确 调 节, 减少煤气消耗,同时完全避免风箱下抽风管道的堵塞问题。
摘要:介绍了安钢1#360m2 烧结机大修对烧结机、环冷机、整粒系统和输灰系统进行的一 系 列 技 术 改 造。通过改造,1#360m2 烧结机的利用系数由改 造 前 的 1.1t·m2/h/h 提 高 至 1.3t·m2/h,烧 结 工 序 能 耗 由 41.67kgce/t降 低 到 39.99kgce/t, 有 利 于 实 现 炼 铁 系 统 提 质 、 降 本 、 增 效 。
产过程的稳定带来影响。为了从根本上解决影响生产过程 的关键问题点,2016年9 月 18 日 开 始, 历 时 58 天, 对 烧 结机、环冷机、整粒系统和输灰系统进行了一系列技术升 级改造,使得烧结机的运行状况得到显著改善,主要能耗 技术指标见表1,为相对应的 2# 高 炉 产 线 长 周 期 稳 定 做 出 了贡献。
电 耗/kgce·t-1 6.91 6.90 6.40
1 技 术 改 造 的 过 程 及 效 果
1.1 烧 结 机 扩 容 改 造 1.1.1 烧 结 机 改 造 前 说 明
1# 烧结机设计面积360 ㎡, 设 计 年 生 产 烧 结 矿 能 力 为 342万吨。随着炼 铁 整 体 产 能 提 升 , 烧 结 矿 的 缺 口 进 一 步 加大,为缓解缺口安钢炼铁厂利用1# 烧结机大 修 机 会 对 烧 结机进行扩容改造。 1.1.2 烧 结 机 改 造 内 容
年份 2015 2016 2017
表1 2015~2017年1号360m2 烧结机技术指标
利 用 系 数/t·h-1·m-2
工 序 能 耗/kgce·t-1
固 体 燃 耗/kgce·t-1
1.0 0.97 1.3
41.67 40.66 39.99
42.56 40.6 37.96