发电机组给水加氧处理调研报告.
浅谈海丰电厂加氧装置的调试、运行与维护

浅谈海丰电厂加氧装置的调试、运行与维护吕彬【摘要】锅炉给水加氧是目前解决超(超)临界锅炉受热面结垢和汽轮机通流部件沉积、腐蚀的先进处理工艺,也是大型火力发电机组实现节能降耗的有效措施之一。
根据国内外有关电厂的运行经验,给水采用加氧处理可以解决直流锅炉给水含铁量较高、水冷壁管结垢速率偏大、锅炉压差上升过快以及精处理混床运行周期短等多方面问题。
海丰电厂1号、2号机组分别于2015年7月、4月完成加氧调试。
加氧后省煤器入口给水铁含量降低至1.0μg/L以下,下降70%以上;给水中氨的加入量减少了约50%,凝结水精处理混床氢型运行周期制水量延长一倍,树脂再生自用水量、再生酸碱用量以及废液排放量相应减少,有利于环境保护。
【期刊名称】《低碳世界》【年(卷),期】2016(000)014【总页数】2页(P24-25)【关键词】超超临界机组;给水;全挥发处理;调试;运行控制;维护【作者】吕彬【作者单位】华润电力海丰有限公司,广东省汕尾516600【正文语种】中文【中图分类】TM774给水采用传统还原性全挥发处理AVT(R)时,超(超)临界机组普遍存在的问题是给水系统、疏水系统的流动加速腐蚀(FAC)。
给水加氧处理主要目的是:抑制炉前给水系统的流动加速腐蚀,降低给水腐蚀产物含量,避免因给水携带大量腐蚀产物迁移至下游设备并沉积、结垢而产生的次生危害。
在给水传统 AVT(R)工况下,超(超)临界机组因给水系统流动加速腐蚀所带来的一系列危害主要体现在:(1)给水系统FAC腐蚀较严重,腐蚀产物含量高,氧化铁沉积造成锅炉受热面结垢速率普遍偏高,影响机组换热效率,锅炉酸洗周期短。
(2)结垢造成锅炉压差上升过快,给水泵动力消耗增加,这也是目前超临界直流锅炉运行的普遍性问题,严重影响了大机组运行的经济性。
(3)氧化铁沉积容易造成某些机组节流孔、高加疏水调阀及减温水调阀等堵塞问题,影响机组正常运行。
部分机组汽轮机叶片氧化铁沉积,造成汽轮机效率的下降。
发电厂2号机给水溶氧超标原因调查分析与处理

发电厂2号机给水溶氧超标原因调查分析与处理一、问题描述在发电厂2号机的运行过程中,发现给水溶氧超标的情况。
给水溶氧超标可能会导致设备腐蚀、产生氧化物等问题,因此有必要对其超标的原因进行调查、分析和处理。
二、调查分析1.水源问题对给水源进行调查,查看水源是否存在气泡或者其他气体。
若水源存在气泡,氧气就可能溶解在水中,导致溶氧过高。
此外,如果水源的溶解氧超过了标准值,也会导致给水溶氧超标。
2.给水系统问题检查给水系统的运行情况,包括给水泵、过滤器、除氧器等设备。
如果给水泵的排气不好,就会导致氧气被带入给水中。
另外,如果过滤器堵塞或者除氧器失效,也可能导致溶氧超标。
3.除氧效果问题除氧器的作用是除去给水中的氧气。
如果除氧器的效果不好,不能将氧气彻底除去,就会导致给水溶氧超标。
4.回水温度问题检查回水温度是否过高。
如果回水温度过高,会导致氧气从空气中进入水中,从而导致溶氧过高。
5.氧化剂使用问题检查水处理系统中是否使用了过多的氧化剂。
如果氧化剂使用过量,就会在水中生成大量的溶解氧,从而导致溶氧超标。
三、处理措施1.水源处理如果水源中存在气泡,可以通过合理调整进水流速、增加气泡除去设备等方式来降低溶氧。
2.给水系统维护定期对给水泵、过滤器、除氧器等设备进行检查、清洗和维护,确保其正常运行。
3.除氧效果改善如果除氧器效果不好,可以考虑更换更高效的除氧器,或者增加除氧设备的数量,以确保氧气被充分除去。
4.控制回水温度通过合理调整回水温度,使其不超过标准范围,从而减少氧气的溶解。
5.控制氧化剂使用量根据实际情况,合理调整水处理系统中氧化剂的使用量,避免使用过多的氧化剂导致溶氧超标。
6.定期监测溶氧浓度定期对给水中的溶氧进行监测,及时发现溶氧超标的情况,采取相应的措施进行处理。
在处理过程中,需要综合考虑各种因素,既要保证溶氧不超过标准范围,又要避免给水中出现缺氧的情况。
因此,需要对水源、给水系统、除氧器、回水温度和氧化剂使用等多个方面进行综合调查和分析,以制定针对性的处理方案。
西安热工院给水加氧调试(加氧技术)讲解

高加疏水调门结垢堵塞 给水泵滤网结垢堵塞
TPRI
流动加速腐蚀带来的危害
结垢造成锅炉压差上升、受热面换热效率下降,制约发电 机组运行的经济性 。(受表面形态、垢量大小、垢样成份的 影响)
腐蚀产物四氧化三铁进入水冷壁沉积后会形成波纹状垢或晶粒粗 大、疏松垢层,对管壁金属温度和压力降产生显著影响。
TPRI
TPRI
5、超临界机组常见循环水化学问题(1)
热力系统系统普遍存在流动加速腐蚀(FAC)问题, 严重时可造成设备腐蚀减薄最终导致泄漏事故。
流动加速腐蚀FAC:是指高速流动纯水中,金属氧化膜
发生溶解而产生的腐蚀现象;与流体形态(湍流)、流速、
材质和介质条件(温度、pH、溶解氧) 等有关。
给水采用传统还原性全挥发处理(AVT(R)工况)时,炉
TPRI
汽轮机沉积与腐蚀的原因
1)水汽纯度差是导致汽轮机沉积、腐蚀的根本原因。
AVT工况下,pH值控制较高,精处理混床出水杂质(氯 离子和钠离子)的平衡泄漏量也较高。
凝结水精处理铵型运行漏氯离子和钠离子。
凝汽器泄漏(海水),而没有严格控制精处理运行出水水 质。
2) 超临界参数过热蒸汽对盐类的携带能力强(特别是 氯化钠、硅等),给水中微量盐类进入锅炉后,都 会被过热蒸汽溶解携带进入汽轮机,蒸汽做功后, 压力降低其溶解盐类则沉积在汽轮机中、低压缸, 尤其是低压缸相变区。汽轮机停机后,湿份进入形 成氯化钠溶液引起叶片腐蚀。
TPRI
3、锅炉补给水控制
锅炉补给水—补充机组正常运行时的水汽损失(如取样、 排污等)。
补给水控制指标,是指原水经补给水系统处理后出水应控 制的指标,主要为二氧化硅及电导率两项。严格控制这两 项水质指标,对保证电厂整个水汽循环系统的水汽品质, 减少锅炉及汽轮机的结垢、积盐与腐蚀有着直接的影响。
发电厂2号机给水溶氧超标原因调查分析与处理

发电厂2号机给水溶氧超标原因调查分析与处理电厂2号机组凝结水采用加氨处理,给水采用还原性全挥发处理,锅炉补给水采用一级除盐+混床处理,中间水箱除碳器为大气式除碳器,除氧器为内置式除氧器,精处理高速混床树脂再生用水取自机组凝补水箱。
近期,2号机给水溶氧在高速混床投运初期经常出现超标现象,而1号机组则无此异常现象。
专业人员到现场对此进行了调查,对其原因进行了分析,并提出相关技术建议,指导电厂运行、维修。
1.溶氧超标现象调查4月8日,2号机B高速混床退出并投入备用树脂运行,进行现场调查试验。
试验期间,凝泵出口溶氧<15µg/L,凝结水流量630~650m3/h,除氧器运行温度和压力分别为168.6℃、0.69MPa。
在凝结水精处理出水母管取样点人工取样,监测整个过程精处理出水溶氧含量,并同时记录给水溶氧在线监测值。
(1)高混退出至投入备用树脂再循环阶段10:50~11:50,2号机B高混按原设定步序和控制参数退出并投入备用树脂再循环。
经监测,此阶段精处理出水母管溶氧与凝泵出口溶氧值接近;除氧器出口溶氧与高混退出前相比无明显变化,其值在5.3~6.0之间波动。
(2)高混投运后精处理出水溶氧变化11:51 ,B高混投入运行,精处理出水溶氧即发生突跃式变化,监测结果见表1。
表1 高混投运初期精处理出水溶氧监测结果备注:监测仪器HK-258便携式溶氧分析仪。
由表1可知,B高混投入后,精处理出水溶氧在4min内即从12.7µg/L增至最大值8010µg/L,运行35min后溶氧降至29.2µg/L,超标时间约40min。
(3)高混投运后给水溶氧变化凝结水溶氧超标时,若除氧器除氧效果差将导致给水溶氧超标,试验期间2号机给水溶氧监测结果见表2。
表2 高混投运初期给水溶氧监测结果备注:监测仪器Swan公司PAM Oxytrace在线溶氧表。
由表2可知,12:25给水溶氧开始上升,此时距B高混投运间隔33min,12:37给水溶氧至最大值557µg/L,经88min溶氧降至6.8µg/L,溶氧超标运行时间约95min。
火电厂锅炉给水加氧处理技术研究

火电厂锅炉给水加氧处理技术研究发布时间:2021-07-20T10:53:37.783Z 来源:《当代电力文化》2021年9期作者:段文科贾智峰张根[导读] 文章主要是分析了给水加氧处理的目的和适用范围段文科贾智峰张根内蒙古能源发电金山热电有限公司,内蒙古呼和浩特 010000摘要:文章主要是分析了给水加氧处理的目的和适用范围,在此基础上讲解了给水加氧处理技术的实际应用,最后探讨了其对疏水系统、蒸汽系统所造成的影响,望可以为有关人员提供到一定的参考和帮助。
关键字:火电厂;锅炉给水;加氧处理技术;技术应用前言:当前人们生活质量的提升,对电力的需求也在随之而增加。
电能的来源主要是来自火力厂发电。
锅炉是火力发电厂中重要的组成部分,但其在运行中容易出现氧化污垢,影响到锅炉的实际运行,为此有关人员应当采用先进技术措施解决腐蚀的问题,才能够确保到电力的正常供应。
1 给水加氧处理的目的和适用范围1.1 设备简介金山电厂设计为2X300MW供热机组。
1.汽轮机型号:CZK300-16.7/0.4/538/538。
2.汽轮机型式:亚临界、一次中间再热、两缸两排汽、直接空冷抽汽式汽轮机。
3.给水系统:每台机组配三台电动调速给水泵,正常工况两运一备。
4.制造厂商:东方汽轮机厂,与东方锅炉厂生产的DG-1065/18.2-Ⅱ6型锅炉相配套,为亚临界自然循环汽包炉,一次中间再热,四角切圆燃烧,平衡通风。
1.2 目的给水氧化处理的目的是降低锅炉给水的含铁量,通过改变水处理方式,抑制锅炉系统前锅炉蓄水池的流量,高压加热器管道的流量,以降低锅炉水冷壁氧化铁沉积速率为目标,延长锅炉化学清洗周期。
1.3 给水加氧的原理在供水氧气模式中,由于金属表面是均匀的氧气,在金属表面上形成致密且稳定的双层保护膜。
这是因为将适量的氧气加入水流的高纯度水可以提高碳钢的固有腐蚀电位,金属表面偏振或金属电位达到钝化电位,形成致密且稳定的保护性氧化膜金属表面,液体氧处理技术通过炉子使用熔炉,形成金属表面上的致密且光滑的氧化膜,这不仅解决了炉系统前面的水流加速问题,还消除了锅炉压力差的缺陷通过水壁管表面上的波纹氧化物膜。
给水加氧处理试验报告

.江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司#1~#4机组给水加氧处理试验报告华北电力科学研究院有限责任公司2011年3月华北电力科学研究院有限责任公司科技档案审批单报告名称:江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司#1~#4机组给水加氧处理试验报告报告编号: 出报告日期:2011年3月保管年限:长期 密级:一般试验负责人:李志成、王应高试验地点:江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司王鑫、郭兆耕、郭程程、张建鹏、赵梓舟、丁立萍、各值参加试验人员:值长及相关运行人员等参加试验单位:华北电力科学研究院有限责任公司、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司试验日期: 2010年6月~2011年3月 打印份数: 20拟稿: 李志成、赵梓舟 校阅: 李志成 审核: 王应高 生产技术部: 刘建华批准: 周小明目 录1.前言 (1)2.机组概况 (1)2.1 水汽系统概况 (1)2.2给水处理、凝结水精处理系统概况 (4)2.3 给水A VT 方式存在问题 (5)3.加氧处理原理 (6)4.实验内容及试验方法 (8)4.1 实验内容 (8)4.2 试验期间水质化验方法 (8)5.实验前期准备 (9)5.1安装加氧设备并进行严密性和耐压试验 (9)5.2 检查系统的严密性,保证系统严密可靠 (9)5.3 热力系统材质检查 (9)5.4对有关化学在线仪表进行校验 (10)5.5 精处理设备检查 (10)6.试验步骤 (10)6.1 机组给水A VT(R)处理时水汽品质查定试验 (10)6.2 给水处理A VT(O)方式调整试验 (13)6.3 给水加氧处理(OT)调整试验 (14)6.3.1加氧工况转换前水汽品质痕量分析 (14)6.3.2 加氧转化及氧平衡试验 (16)6.3.3 加氧后机组给水pH调整试验 (17)6.3.4 机组加氧自动调整试验 (17)7. 给水加氧转化试验过程分析 (21)7.1 #1机组给水加氧转化试验过程分析 (21)7.2 #2机组给水加氧转化试验过程分析 (21)7.3 #3机组给水加氧转化试验过程分析 (22)7.4 #4机组给水加氧转化试验过程分析 (23)8. 给水加氧转化试验结果 (24)8.1 给水加氧处理转化期间水汽系统杂质的溶出 (24)8.1.1 #1机组给水加氧转化期间氢电导率及痕量阴离子含量分析 (24)8.1.2 #2机组给水加氧转化期间氢电导率及痕量阴离子含量分析 (26)8.1.3 #3机组给水加氧转化期间氢电导率及痕量阴离子含量分析 (27)8.1.4 #4机组给水加氧转化期间氢电导率及痕量阴离子含量分析 (28)8.1.5 加氧过程中杂质阴离子来源及氢电导率升高原因分析 (29)8.2加氧工况转换结束后系统水汽品质分析 (30)8.2.1 常规离子痕量分析 (30)8.2.2 给水、过热器氢电导率偏高原因分析 (31)8.3 不同给水处理方式下水汽系统Fe含量 (33)8.3.1 #1机组不同给水工况下水汽系统Fe含量 (33)8.2.2 #2机组不同给水工况下水汽系统Fe含量 (35)8.2.3 #3机组不同给水工况下水汽系统Fe含量 (36)8.2.4 #4机组不同给水工况下水汽系统Fe含量 (37)8.4 凝结水精处理混床运行周期和出水水质 (39)8.5 锅炉压差变化及给水泵能耗 (40)9 加氧工况运行监督管理及注意事项 (45)9.1 加氧工况水汽质量控制 (45)9.2机组启动措施 (47)9.3水质恶化和机组停运措施 (47)9.3.1水质恶化 (47)9.3.2非计划停机 (48)9.3.3正常停机 (48)10 运行监督措施 (48)11 凝结水精处理水质控制措施 (49)12.技术性及经济性比较 (49)12.1还原性全挥发处理(A VT(R)) (49)12.2弱氧化性全挥发处理(A VT(O)) (50)12.3 加氧处理 (50)12.4 机组采用加氧工况效果及经济效益核算 (51)13.结论与建议 (52)13.1结论 (52)13.2建议 (53)1.前言江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司一期4×660MW国产超超临界燃煤发电机组,于2009年12月-2010年3月相继通过168h试运并投入商业运行,机组设计给水处理方式可选择加氨及联氨的还原性挥发处理(AVT(R))或加氧处理(OT),由于机组启动试运期间机组运行和水汽品质不稳定性,机组投运初期给水处理方式为 AVT(R)。
火电厂锅炉给水加氧处理技术的研究.doc

火电厂锅炉给水加氧处理技术的研究发布日期:2009-4-21 17:37:29 (阅872次)关键词: 锅炉给水加氧关键词:火电厂:直流炉;汽包炉;给水处理;加氧处理;氢氧化钠处理20世纪80年代,直流锅炉氧化铁污堵、结垢速率高和锅炉压差上升速度快是中国火电厂发电机组较突出的问题之一。
究其原因,主要是与给水系统铁含量高有关。
因此抑制给水系统的腐蚀,降低给水铁含量是国内急需解决的问题。
热工研究院通过实验室和工业模拟试验,确认了给水加氧处理是解决上述问题的有效方法。
1988年我国开始在一台亚临界燃油直流锅炉机组上进行给水加氧处理的工业试验,取得了令人满意的结果,后来又分别在燃煤亚临界和超临界直流锅炉机组上均取得了成功的运行经验。
目前世界很多国家在直流炉普遍应用给水加氧处理技术的基础上,正在大力研究和应用汽包炉给水加氧处理技术。
随着给水加氧处理技术在世界范围的普及,原来的给水联合处理CWT(Combined Water Treatment)逐渐由更合理的名称——给水加氧处理OT(Oxygenated Treatment)所代替。
我国在《直流锅炉给水加氧处理导则》行业标准中将已在电厂普遍采用的给水加氨、加氧处理称为给水加氧处理,简称OT[1]。
但国内在同步研究和推广应用该项技术的过程中,仍碰到不少观念模糊和认识障碍方面的问题,如不能及时加以澄清和解决,将会影响国内给水加氧处理技术大面积的推广应用。
1 给水加氧处理的目的和适用范围1.1 目的给水处理采用加氧处理的目的就是通过改变给水处理方式,降低锅炉给水的含铁量和抑制炉前系统特别是锅炉省煤器入口管和高压加热器管的流动加速腐蚀(Flow-Accelerated Corrosion,简称FAC),达到降低锅炉水冷壁管氧化铁的沉积速率和延长锅炉化学清洗周期的目标。
1.2 适用范围给水加氧处理工艺的核心是氧在水质纯度很高的条件下对金属有钝化作用。
为保证水质纯度(氢电导率小于0.1 μS/cm),要求系统必须配置凝结水精处理混床。
火电厂锅炉给水加氧处理技术研究

火电厂锅炉给水加氧处理技术研究随着科技和经济的发展,我国对电力的需求越来越大。
我国主要的用电来源是火力发电。
现阶段,我国的火电厂锅炉还存在氧化污垢、锅炉压差速度上升快的问题。
究其主要原因是给水系统的含铁量过高。
本文介绍了火电厂锅炉给水加氧处理技术适用的范围极其理论基础,并阐述了采用锅炉给水加氧处理技术的条件。
由于我国机组容量增大,所以本文还介绍了直流炉的给水加氧处理。
并讨论了锅炉给水加氧处理对疏水系统和蒸汽系统的影响。
标签:火电厂;锅炉;给水加氧处理技术;应用1 引言我国是用电大国,其主要的用电来源是火力发电,可见对火力发电的研究是很有意义的。
锅炉的氧化污垢和锅炉压差速度上升快一直是发电厂比较突出的问题。
其主要产生的原因是给水系统的含铁量太高,导致锅炉给水系统腐蚀速度非常的快。
所以抑制给水系统的腐蚀问题是我们急需要解决的问题。
目前很多国家都采用了给水加氧处理技术,并且在汽包炉上实施了给水加氧处理技术。
2 给水加氧处理技术的适用范围火电厂锅炉容易造成氧化污垢,必须要进行给水处理。
而给水加氧处理就是在改变给水处理的方式,能有效的降低给水系统的含铁量,同时减缓锅炉的腐蚀速度。
火电厂锅炉给水加氧处理技术是在高纯度水的环境下进行的,因为高纯度水可以很好的抑制金属发生反应。
要实现高纯度的水质要求给水系统配置凝结水精处理混床。
或者是通过降低给水系统的气压的同时对器材进行加热。
但是在选择器材的时候要注意不要选择铜制器材,因为铜在高温下可以与氧气发生反应。
3 给水加氧处理技术的原理采用给水加氧技术主要是为了给给水系统中的金属材质表面不断的加氧,致使金属表面形成一层致密的保护膜,从而隔绝金属与反应物,减缓金属的腐蚀程度。
比如不采用给水加氧处理技,水与碳钢容易发生化学反应,而且在不同的温度下水可以和碳钢发生不同的化学反应。
同时反应的氧化物会沉淀在锅炉底部,降低锅炉的导热效果。
沉淀的存在改变了锅炉内部液体的流速,继而造成了锅炉内部的气压差。
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赴兰溪电厂、乐清电厂给水加氧处理调研报告调研时间:2012年09月18日至09月19日调研人员:朱新强、朱继峰、屠荣峰调研地点:兰溪电厂、乐清电厂调研内容:兰溪电厂、乐清电厂给水加氧处理实施情况目前超(超)临界机组给水化学处理设计工况主要为全挥发处理(AVT)和加氧处理(OT)二种方式。
给水采用全挥发处理(AVT)的超(超)临界机组在运行中普遍存在一些问题,如:水汽清洁度较差;孔阀堵塞;结垢部位提前;炉管结垢速率高;高压加热器和锅炉压差大且上升速度快;锅炉化学清洗周期短;氧化铁垢在汽轮机高压缸的沉积量大等等。
这是因为在此水处理工况下,受热面材质表面氧化膜的表面形态疏松使给水系统水流加速腐蚀严重(FAC),水汽系统的整体Fe含量高,最终导致上述结果的发生。
因此,有必要通过改变给水处理方式,采用给水复合加氧处理方式,进而改变水汽接触界面氧化膜的结构和状态,减轻甚至杜绝给水系统FAC的发生。
一、兰溪电厂给水加氧处理实施情况1、系统概述浙江浙能兰溪发有限责任公司四台机组锅炉为北京巴威公司按美国B&W公司SWUP系列锅炉技术标准,结合本工程燃用的设计、校核煤质特性和自然条件设计的超临界参数SWUP锅炉。
锅炉为超临界参数、螺旋炉膛、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、露天布置的 型锅炉,锅炉配有带循环泵的内置式启动系统。
该锅炉主要设计参数如下:锅炉型号:B&WB-1903/25.40-M锅炉最大连续蒸发量(BMCR) :1903 t/h过热器出口蒸汽压力:25.04 MPa过热器出口蒸汽温度:571℃省煤器进口给水温度:289℃机组设置凝结水精处理系统,凝泵出水经凝结水精处理系统处理后依次经过轴封加热器、#8、#7、#6、#5低压加热器进入除氧器,经给水泵增压后依次经过#3、#2、#1高加进入省煤器。
2、关于给水定向加氧处理锅炉给水采用加氧处理的原理是利用给水中的溶解氧对金属的钝化作用,使金属表面形成被一层氧化铁水合物(FeOOH)所覆盖的致密而稳定的保护性氧化膜,以降低给水的铁含量,防止炉前系统的流动加速腐蚀(FAC)的发生,从而降低锅炉管的结垢速率、减缓直流炉运行压差的上升速度。
给水加氧处理解决的是给水管路的流动加速腐蚀问题,不是为了解决水冷壁或蒸汽系统金属的腐蚀问题,因此可以采用定向控制将给水系统氧化后降低给水系统的氧,加入的氧仅供修补给水管道上的氧化膜;而蒸汽中不出现氧,蒸汽的品质与不加氧的机组没有区别。
3、给水加氧处理实施兰溪电厂#4机组2010年3月26日开始加氧,给水加氧一开始按30~150μg/L控制,由于发生过结垢、氧化皮脱落过快等问题,2012年2月将给水溶解氧含量降低值5~20μg/L;#1机组2011年4月6日开始定向加氧,给水氧含量小于20μg/L;#3机组于2012年3月开始定向加氧;#2机组给水处理方式目前采用AVT(O)。
目前,四台机组给水pH值均控制在9.20~9.60,目的是为了减少疏水系统的腐蚀。
4、加氧系统及控制要求加氧设备采用西安热工院开发的DSY-1B型自动加氧装置,加氧系统由加氧汇流排、加氧控制柜、加氧管道和相关阀门组成,热力系统加氧点包括四点:凝结水精处理出口母管一点;除氧器出口下水管三点,即电动给水泵前置泵入口、汽动给水泵A、B前置泵入口各一点,加氧运行期间当某台给水泵停止运行时立即关闭相应的就地加氧一、二次门,给水泵运行时则打开。
系统图如下图1 兰溪电厂给水加氧系统改造示意图加氧电磁阀开关状态反馈、自动/手动加氧运行方式、除氧器出口加氧调节阀开度信号送入化学辅控计算机;化学辅控计算机能够远程关闭加氧电磁阀。
氧气压力低报警时,加氧装置自动关掉对应的电磁阀。
更换氧气瓶后,加氧控制柜自动恢复该回路的加氧。
除氧器入口氧含量超过100μg/L,电磁阀将自动关闭,小于30μg/L电磁阀将自动打开。
为了保证机组水质变差时加氧装置自动停止加氧,引入除氧器入口和省煤器入口给水氢电导率二个信号,当除氧器入口和省煤器入口给水氢电导率同时超过0.15µS/cm时,除氧器出口和精处理出口加氧电磁阀关闭,停止加氧。
其它保护,在故障消除后,同样加氧控制柜自动恢复该回路的加氧。
凝结水加氧时,尽量维持除氧器入口给水溶解氧为30μg/L~100μg/L。
电磁调节阀将根据凝结水流量和除氧器入口给水氧含量(控制设定值40μg/L)自动调节加氧量。
由于给水中溶解氧是μg/L数量级,而给热力系统提供的是纯氧,所以加氧量的微小变化,就会使给水中溶解氧有很大的变化;另外,由于流体力学的作用,在负荷变化时,给水中溶解氧和工作压力都变化较大.针对这些情况,通过稳压、自动调节执行机构和复合式PI调节三项技术,使加氧控制效果有显著提高,满足了加氧的技术要求.复合式PI调节技术的关键主要是:在负荷变化时,首先进行超前调节,再通过PI调节,使控制效果满足要求.复合式PI调节公式Y = K1Q + Kp△X + K I△X △tQ:给水流量Kp:比例系数KI :积分系数给水加氧电磁调节阀将根据凝结水流量和省煤器入口给水氧含量自动调节加氧量。
5、加氧效果a) 兰电的几台机组给水采用加氧处理后,高、低压给水系统被完全钝化,形成了难溶的、保护性更好的氧化膜,抑制了低温段给水系统的流动加速腐蚀。
省煤器入口给水铁含量平均值由加氧转换前的1.8µg/L,降低到小于0.5µg/L,降低了70%以上。
这将降低锅炉受热面的结垢速率,延长锅炉的化学清洗周期,消除减温水调节阀卡涩问题。
b) 凝结水精处理混床采用铵型方式运行,在凝汽器严密不漏的情况下,出钠离子、氯离子小于1µg/L。
给水pH值控制在9.40左右时,高加疏水的铁含量小于5µg/L。
c) 给水加氧处理工况在热力系统防腐防垢,提高机组的安全和经济性方面有着明显的优势。
6、加氧存在问题a) 兰电#4机最先开始加氧的,刚开始给水加氧按30~150μg/L控制,加氧过后出现了氧化皮脱落比原来严重问题,怀疑主要是兰电过热器、再热器的材质问题和加氧量过大引起的,后来给水加氧按5~20μg/L控制,除氧器进口按照20~100μg/L控制,氧化皮脱落明显减轻,给水铁含量没什么变化,但是高加疏水含铁量偏高,后来又通过实验确定给水pH值控制在9.40左右时,高加疏水的铁含量小于5µg/L。
b) 加氧气管路由原来的∮25改为∮10,管径过大出现了两个问题,一是流速慢出现滞后现象、二是加氧量容易过量不容易控制,所以改小了管径,主要是为了加快流速和便于控制。
c) 兰电#3机组加氧转换过程中水汽的氢电导率也存在不同程度的升高现象,根据色谱检测结果,加氧转换初期,有机酸、二氧化碳以及少量的氯离子等是引起水汽氢电导率升高的主要杂质离子。
一般认为,当给水加氧使氧化膜状态发生变化时,原先氧化膜中的含碳化合物会被氧化形成有机酸和二氧化碳;而氧化膜物相变化时微孔中其它阴离子也会被挤出。
因此,这些杂质阴离子的溶出主要与热力系统及取样管氧化膜的转变有关。
d) 加氧转换中、后期阶段,#3省煤器入口检测到有少量SO42-溶出,小于1.0μg/L,是给水氢电导率稍偏高的主要原因。
而硫酸根离子非来源于热力系统,而是取样管表面氧化膜转换过程的溶出物,与水样温度、水样中溶解氧含量及取样管材质有关。
二、乐清电厂给水加氧处理实施情况乐清发电厂#3、#4机组分别于2010年3月30日和7月25日投产,给水一直采用全挥发处理(A VT)处理,但高加正常疏水调节阀阀位反馈持续上升。
#4机组#1高加在2011年3-4月的两个月内正常疏水阀开度持续上升达到了90%,接近全开,清理后不久又会堵塞,现场取样后,发现堵塞物具有磁性,初步判断为磁性四氧化三铁。
图2是乐清电厂#4机组#1高加疏水调节阀堵塞后,解体后的堵塞情况。
图2 乐清电厂#4机组#1高加疏水调节阀堵塞状况#3机组于2011年11月7日—2011年12月27日进行首次A级检修,检修过程中经过化学监督检查发现:#3机组省煤器的结垢量最大达到了375g/m2;水冷壁向火侧结垢量为93.1g/m2。
很明显,省煤器的结垢量远远大于水冷壁的结垢量,这是因为超临界机组各部位热负荷上升,氧化铁沉积部位提前到省煤器,并且结垢速率高(按照标准评定为三类设备)。
#4级组与#3机组一样,结垢速率也一样会高。
乐清电厂#3、#4机组#1高加正常疏水阀堵塞是给水系统汽侧双相流导致的流动加速腐蚀FAC,要抑制流动加速腐蚀FAC,在设备结构和材料无法改变的情况下,可以通过改变给水和疏水的处理方式(改变水工况),从还原性气氛转化为氧化性气氛(加氧处理),将原有的磁性四氧化三铁膜变成为致密的三氧化二铁保护膜,达到抑制流动加速腐蚀的目的;而采用传统的给水加氧处理因担心过量的氧进入主蒸汽而诱发过热器氧化皮的问题,为了有针对性地解决疏水阀堵塞问题,由此提出疏水加氧处理措施。
利用2012年#4机组检修机会,进行改造,开展疏给水加氧试验,以期达到降低锅炉结垢速率的目的。
在疏水加氧控制平稳后,稳步开展给水微量加氧的试验,为了保证安全实施给水和疏水加氧,需要增设相应的取样点和化学检测仪表,根据乐清电厂给水系统加氧的需要,增设启动分离器出口溶氧测点、末级过热器出口溶氧测点、省煤器出口ORP测点以及除氧器与省煤器进口合并的ORP测点。
给水系统加氧点和检测点分布如图3所示:图3 给水系统加氧点和检测点分布利用省煤器出口集箱放空气管座增加三通,接取样点,增设样水预冷装置,并增设氧化还原电位表ORP。
除氧器进口与省煤器进口的样水经减温、减压装置后,再经过三通并成一路,增设一块氧化还原电位表ORP,表计可以根据测量需要进行切换。
利用启动分离器顶部两路放空气管管座增加三通,接取样管,两路取样管经三通合并后进入减温减压装置,增设一块溶氧表。
末级过热器出口增设溶氧表。
所有增加的取样管材质均为316L,按照锅炉承压部件设计的压力和温度等级进行配置安装,管径与原有取样管径一致。
高加疏水系统加氧点和取样点设置如下所示图4 高加疏水加氧点和检测点分布加氧点增设在#1高加的一级抽气母管放空气管上,位置靠近抽气母管。
#1高加正常疏水调整阀前隔离阀前管道开孔,增加取样点,增设样水的预冷装置,并增设氧化还原电位表和溶氧表。
所有增加的取样管材质均为316L,按照一级抽气承压部件设计的压力和温度等级进行配置安装。
#3高加疏水取样采用原有取样管,增设氧化还原电位表和溶氧表。
乐清电厂#4号机组水汽加氧系统设计方案:疏水系统采用直接向抽汽中加注氧气的方式。
#4机组#1高加汽侧最高压力为:8.53MPa,汽侧设计温度为:305~440℃。
而氧气钢瓶压力最大达到14.7MPa,一般在12~13MPa,如使用钢瓶直接加氧,氧气钢瓶需要频繁更换,因此,从设计上考虑,需要在原有的加氧系统中增设气体增压装置,装置包括一台气体增压泵和一个气体缓冲罐,并配有相应驱动气体控制回路。