秦家沟水库泄水工程设计及其模型试验

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侧堰溢洪道泄流能力的理论计算与模型试验成果分析与探讨

侧堰溢洪道泄流能力的理论计算与模型试验成果分析与探讨

侧堰溢洪道泄流能力的理论计算与模型试验成果分析与探讨迟颖
【期刊名称】《水利建设与管理》
【年(卷),期】2015(035)001
【摘要】本文以大连市王家店水库侧堰溢洪道泄流能力分析为例,通过理论计算和模型试验两种方法,对水库侧堰溢洪道的泄流能力进行分析与探讨.
【总页数】3页(P19-21)
【作者】迟颖
【作者单位】大连市水利建筑设计院,辽宁大连 116021
【正文语种】中文
【中图分类】TV65
【相关文献】
1.侧堰溢洪道上建闸设计及侧槽水力计算的一般步骤 [J], 张开发;朱吉贤
2.堰高对低堰泄流能力影响的分析 [J], 童海鸿;兰芙蓉
3.小型水库除险加固中洪峰计算和溢洪道侧堰设计问题的探讨 [J], 潘玲仙;张光富
4.宽浅式溢洪道驼峰堰泄流能力数值分析 [J], 唐笑
5.蒿枝坝水库工程溢洪道侧堰水工模型试验研究 [J], 唐涛;王海军;佟庆彬;肖伟荣因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

万营水库工程泄水及放空建筑物设计

万营水库工程泄水及放空建筑物设计
(I) 型, 主要 建 筑 物 万 营 大 坝 、 溢 洪道 、 放空埋管 孑 L 、 东 瓜
2 . 3 设计 计算
2 . 3 . 1 溢 流 堰
林输水 隧洞及库 内取水 口为 4级 ; 罗家沟挡水小 坝 , 炭山 引水隧洞 、 导流建筑物及次要建筑物为 5级 。
堰面 曲线堰顶下游堰 面 曲线 采用 WE S幂 曲线 , 按 下 列公式计算 : r , t /  ̄ 一 Y 式中: 为定 型设计 水 头 , 对于低 堰 ( P <1 . 3 3 H d ) 按 堰
第2 0卷第 2期
2 0 1 4年 2月
水 利 科 技 与 经 济
Wa t e r Co ns e r v a n c y S c i e n c e a nd Te c h no l o g y a n d Ec o n o my
V0 l _ 2 O No . 2 F e b ., 2 01 4

2 溢 洪道
2 . 1 溢 洪道布 置
根据地形 , 在 大坝左岸布 置侧槽式 溢洪 道 , 溢 洪 道 由 溢 流堰 、 泄槽 、 下 游 消 力 池 和 海 漫 护 底 4部 分 组 成 。 溢 洪
顶 最 大 水 头 日… 的 6 5 % ~8 5 %, 取 H … =2 . 8 8 m, = 2 . 1 m; n 、 K 为 系数 , n=1 . 8 5 , K= 2 . 0 。 则 曲线 公 式 为 :
护, 贴坡混凝土 厚5 0 0 mm; 土 质边 坡 开挖 坡 比1 : 1 . 2 5 , 并 采用 C 2 0框 格 混 凝 土 +挂 网 喷 C 2 0混 凝 土 +锚 杆 支 护 , 整个溢洪道 边坡 采用 ‘ p 2 5系 统 锚 杆 , 锚 杆 长4 . 5 m, 间 排

2020最新水利全套质检表格

2020最新水利全套质检表格

2020最新水利全套质检表格水利水电工程单位工程质量评定表宁夏水利水电建设工程质量监督中心站制综表1说明将表中主要分部工程用“△”符合标注。

水利水电工程分部工程施工质量评定表综表2综表2说明分部工程质量在施工单位质检部门自评的基础上,由监理单位复核其质量等级。

只有大型水利枢纽工程主体建筑物的分部工程质量,在施工单位自评、监理单位复核后,需报质量监督机构核定其质量等级。

将表中主要单元工程用“△”符合标注。

水利水电工程单位工程施工质量检测资料核查表综表3水利水电工程单位工程施工质量检测资料核查表综表3宁夏水利水电建设工程质量监督中心站制岩基开挖单元工程质量评定表宁夏水利水电建设工程质量监督中心站制表1说明保证项目:检查数量:全数检查。

检验方法:1项观察和检查施工记录。

2项观察和用钢钎检查。

3项观察和检查施工记录和实地测绘图。

4项观察和尺量检查。

基本项目:检查数量:全数检查。

检验方法:检查施工记录,2项用坡度尺检查。

允许偏差项目:检查方法与数量:1、2、3项用皮尺、钢尺由中心线向两边量,每边不少于2点,每个基坑不少于10点,4项用水准仪测每个基坑不少于10点,5项用水准仪和2米直尺测,每个基坑不少于1点。

以上各项小基坑可适当减少。

软基开挖单元工程质量评定表宁夏水利水电建设工程质量监督中心站制注:括号内数字适于小基坑。

表2说明保证项目:检查数量:1、2项全数检查。

3、4、5、6项每20延长米检查1点,每坑不少于10点,小坑可适当减少。

检验方法:1、2项观察检查和检查取样验收记录。

3、6项尺量检查。

4项检查施工记录及尺量检查。

5项用水平仪或尺量检查。

允许偏差项目:检查方法与数量:1、2、3项用皮尺、钢尺由中心线向两边量,每边不少于2点,每个基坑不少于10点,小基坑可适当减少。

4项、5项用水准仪测量,每边不少于2点,基坑中间每隔20米测量1点,每个基坑不少于10点,小基坑可适当减少。

隐蔽工程联合验收表宁夏水利水电建设工程质量监督中心站制基础(隐蔽)工程验收表表4宁夏水利水电建设工程质量监督中心站制表4说明1.泵站基础开挖、封闭圈钢筋等关键部位的隐蔽工程,施工企业验收合格后,将此表送建设单位或监理,经建设单位或监理审核后通知有关部门进行联合检查验收,未经验收不得覆盖和进行下道工序施工。

水闸侧墙与土体接合部渗透破坏过程模拟试验

水闸侧墙与土体接合部渗透破坏过程模拟试验

水闸侧墙与土体接合部渗透破坏过程模拟试验李娜; 汪自力; 赵寿刚; 岳瑜素【期刊名称】《《水利水电科技进展》》【年(卷),期】2019(039)006【总页数】8页(P75-81,94)【关键词】土石接合部; 接触冲刷; 黏粒质量分数; 水力比降; 破坏特性【作者】李娜; 汪自力; 赵寿刚; 岳瑜素【作者单位】黄河水利委员会黄河水利科学研究院河南郑州 450003; 水利部堤防安全与病害防治工程技术研究中心河南郑州 450003【正文语种】中文【中图分类】TV139.16接触冲刷是指渗流沿着两种不同介质的接触面流动时,把其中颗粒层的细颗粒带走的现象。

上下两层间的颗粒直径悬殊越大就越容易发生接触冲刷。

在实际水利工程中水流沿着两种介质界面流动,例如土体与基岩、防渗墙、桩孔护壁、涵管及闸底板之间的接触面,一旦遭遇接触不良、地基不均或不均匀沉降等,较易发生接触冲刷破坏。

就穿堤建筑物而言,涵闸与堤防土石接合部历来是堤防防洪的薄弱环节,常发生接触冲刷渗透破坏而引起堤防险情。

其中,回填土难以碾压密实是造成土石接合部渗透破坏的重要原因之一[1]。

穿堤涵闸回填土如采用机械化施工,填土与建筑物接触带很难压实,易造成两种介质接触不紧密而发生接触冲刷直至渗漏。

另外,止水破坏、渗水、上游高水位等也加剧了这一破坏进程。

且这种破坏初始过程大都隐于工程内部,探测难、监测难,一经发现险情,可能会迅速导致工程破坏,难以补救。

例如,1998年,洞庭湖安保垸大鲸港交通闸由于闸体石墙培箱不够密实,培箱与主体接合部被淘空而发生管涌险情;洞庭湖民主阳城垸蒿子港交通闸由于墙身与土体碾压不实,先后于1995年、1996年及1998年遭遇高水位时均发生管涌险情;2000年,汛后刘庄引黄闸因三层四油沥青麻布止水失效,在地基与岸箱的接触面出现渗水现象。

因此,对接触冲刷发生发展过程及破坏特征的研究已成为影响水利工程能否安全运行的重要课题,越来越引起学者们的重视[2-5]。

重力坝中泄水洞过流能力的计算分析

重力坝中泄水洞过流能力的计算分析
科研 管理
DOI :1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 2 — 2 4 6 9 . 2 0 1 7 . 0 3 . 0 2 0
水利规划与设计
2 0 1 7年第 3 期
重 力 坝 中泄水 洞 过 流 能 力 的计 算 分 析
毕程 敏 ,牛 海 勇 ,苏 琴
计 算公 式为 :
Q=  ̄ / 2 g
( 1 )
洞 。在 实 际工程 中 ,发 电洞 多为 有压 洞 ,其 他用 途 的泄水 洞 可做成 有压 的或无 压 的 ,但 应 避免 有 压 和
无压交 替 出现 。 泄 水 洞 是水 库 向 下 游 宣 泄 洪 水 的 主 要 通 道 之
水 时 ,水 流 流 速 高 ,容 易 产 生 负 压 、空 蚀 和 振 动 。 因 此 ,泄 水 洞 过 流 能 力 计 算 较 为 重 要 ,在
库 水 位 调 整 及 小 洪 水 下 泄 中 起 到 重 要 作 用 。 本 文 以某 工 程 的 泄 水 洞 为 例 ,分 析 其 不 同 情 况 下
流 量 与 闸 门开 度 及 上 游 水 位 的 关 系 ,并 采 用数 值 方 法进 行拟 合 ,通过 成 果 比较 得 出 结论 ,在 一 定 程 度 上 为 水 库 现
场 管理 提 供 方便 ,并 为类 似 工 程 提 供 一 定 参 考 和 借 鉴 。
关 键 词 :泄 水洞 ;水 头 ;流 量 ;数 值 方 法 ;拟 合 中 图分 类 号 :T V 1 3 1 . 4 文 献标 识码 :A 文章 编 号 : 1 6 7 2 — 2 4 6 9 ( 2 0 1 7 ) 0 3 — 0 0 5 1 一 O 3
( 1 .河 北 省 水 利 水 电 第 二 勘 测 设 计 研 究 院 ,河 北 石 家 庄 0 5 0 0 2 1 ; 2 .南 京 市 水 利 规 划 设 计 院股 份 有 限 公 司 ,江 苏 南 京 2 1 0 0 2 2 )

石大水力学实验指导13消能池实验

石大水力学实验指导13消能池实验

(十三)消能池实验一、实验目的要求1.掌握消能池模型试验的实验技能。

2.观察坝下游设置消能工前后的水流衔接型式,并检验设置消能池的必要性。

3.通过实验检验消能池设计方法的可靠性。

二、实验设备实验基本设备如图11.1所示,图中宽顶堰更换成WES 实用堰。

更换后的局部装置如图13.1所示。

图13.11.水槽底;2.WES 堰模型;3.活动模块;4.下游河床;5.坝下衔接底板本实验装置在堰下游渠底设有可拆装的活动板块3与4,以提供下列三种实验条件:①3和4均设,演示坝后未开挖消力池时原渠槽流态;②拆3设4,形成消力池流态;③3和4均拆,量测坝下游为池底高程时的临界水跃共轭水深coh '和co h ''。

本模型设计上游堰高15cm ,消能池深2.0cm ,长45cm ,但因安装误差,实验时均以实测为准。

三、实验原理图13.2 消能池量测计算示意图1.已知参数 给定实验参数如表13.1所列,包括池深与池长的设计流量Q d 1与Q d 2、渠宽b 、下游水深h t 、池长L B 、坝面与池末的流速系数ϕ与ϕ'、池中水跃淹没度设计值σ,另有实验常数▽0、▽2、▽4、▽6,需实验前由学生测定。

2.消能池水力设计【池深s 的确定】 计算公式如下:2222cocoo o h g q h s T T '+'=+'=ϕ (13.1))181(232-'+'='coco t h g q h h σ (13.2) 2222222t t h g q h g q z '-'=∆ϕ (13.3) z h h s t t ∆--'= (13.4)式中各量定义参图13.2。

【池深L B 的确定】 计算公式如下:j B L L )8.0~7.0(= (13.5)coj h L ''=1.6 (13.6) 各计算结果汇总于表13.2,表中0T ''是设消能池前的计算值,由下式确定:0.5)(m )()]2/([603/20可取-∇∇+='g mb Q T (13.7)式13.1~13.4是多元隐函数方程组。

汉江兴隆水利枢纽泄水闸新型海漫设计

汉江兴隆水利枢纽泄水闸新型海漫设计

汉江兴隆水利枢纽泄水闸新型海漫设计郭红亮;吴云飞;谢红兵;胡敏【摘要】兴隆水利枢纽泄水闸河床为深厚粉细砂,属抗冲能力最小的一类土体,消力池后海漫一旦损毁,河床冲刷深度大、发展快,将直接危及泄水闸安全,因此,必须选择一种可靠度高的海漫型式。

受嵌套式植草砖启发,结合工程现场实际,创新设计了一种嵌套式混凝土柔性海漫。

新型海漫块体为“H”型,块体相互嵌套在一起,具有整体性好抗冲能力强的特点。

块体混凝土强度等级为C25,单块长度和宽度都为48 cm,厚25 cm,施工中采用干硬混凝土挤压成型工艺制作,工效高、块体拼装简单、施工速度快。

工程运行表明,该新式海漫的抗冲性能达到了预期目标。

%The foundation of sluice of Xinglong Hydro-complex is a deep-thick fine sand one, with the smallest anti-scou-ring capacity, so the erosion depth would be large and quickly develope once the apron is destructed, which endangers the safety of the sluice. Therefore, a highly reliable apron type should be studied. Enlightened by the mosaic grass brick, we developed a new type of mosaic flexible concrete apron according to the practical construction condition. The new apron is consisted of mosaic H-shape bricks and each brick is connected with another, which has advantages of well integrity and better anti-scouring per-formance. The brick concrete is C25 level and made by extraction modeling of dry concrete, with a size of 48cm ( length and width) and 25cm (thickness), so the construction of apron is highly efficient and convenient. The project operation practice also shows that the anti-scouring performance of the new apron is satisfied.【期刊名称】《人民长江》【年(卷),期】2015(000)011【总页数】4页(P40-43)【关键词】泄水闸;海漫;挤压成型;嵌套;兴隆水利枢纽【作者】郭红亮;吴云飞;谢红兵;胡敏【作者单位】长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北武汉430010;中国水利水电第五工程局有限公司,四川成都610066;长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北武汉430010;长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北武汉430010【正文语种】中文【中图分类】TV66兴隆水利枢纽位于汉江下游湖北省潜江、天门市境内,是南水北调中线汉江中下游4项治理工程之一,同时也是汉江梯级开发的最下一级。

延安黄河引水工程新舍古台阶式溢洪道水力特性数值模拟

延安黄河引水工程新舍古台阶式溢洪道水力特性数值模拟

延安黄河引水工程新舍古台阶式溢洪道水力特性数值模拟刘桓辰【摘要】在延安黄河引水工程新舍古倒虹溢洪道设计中,采用了台阶式溢洪道,选用改进后的RNG k-ε湍流模型和SIMPLEC算法,通过三维数值模拟手段,对其水力特性进行研究,分析了1:1.2坡比下,不同台阶尺寸的台阶式消能工在设计工况下的时均压力分布、沿程流速分布及沿程掺气率变化规律.【期刊名称】《黄河水利职业技术学院学报》【年(卷),期】2018(030)003【总页数】4页(P10-13)【关键词】台阶式消能工;RNGk-ε湍流模型;SIMPLEC算法;水力特性;数值模拟【作者】刘桓辰【作者单位】陕西省水利电力勘测设计研究院,陕西西安 710001【正文语种】中文【中图分类】TV651.10 引言溢洪道是水利工程中常见的一种泄水建筑物,由进水渠、控制段、泄槽段、消能防冲段和出水渠组成。

一般情况下,溢洪道都设计成光面,水流通过光滑陡槽下泄至消力池,依靠消力池进行消能[1~3]。

若受地形、工程量等因素的影响,消力池尺度较小,将使池内水流流态差,消能不充分。

这时,可以选用台阶式消能工。

台阶式消能工是将光面溢洪道或陡坡段的底面设计为阶梯状,使流经的水流发生旋滚,并掺入空气,由此加剧下泄水流的紊动,从而消耗部分水流能量,减小水流下泄流速。

国内外的许多学者都对台阶式消能工的消能率、不同流量下台阶式消能工的水力特性等进行了理论及模型试验研究[4~6]。

传统的水利工程采用水工模型试验验证理论计算结果,但其具有成本高、周期长、数据采集困难等缺点。

随着计算机数值模拟计算技术的飞速发展,以及CAE、CFD等数值计算理论的不断完善,使得工程上采用数值模拟检验成为可能。

通过模型试验与数值模拟两者相互检验,可以弥补传统模型试验的不足。

笔者结合延安黄河引水工程新舍古倒虹溢洪道设计,采用数值模拟方法,对溢洪道不同尺寸台阶的消能特性进行模拟,得到了在设计工况下,不同尺寸台阶式消能工的水力特性,以期供相关人员参考。

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秦家沟水库泄水工程设计及其模型试验摘要:龙抬头式隧洞无压泄水方式在水利工程中普遍应用,本文结合工程实际,提出龙抬头式泄水隧洞的水力学计算公式及计算结果,再通过模型试验加以验证,对工程设计提出修正,从而达到优化设计的目的。

关键词:无压泄水;水力计算;模型试验;流量;泄流曲线1 前言在秦家沟水库泄水建筑物设计过程中,设计根据当地地形地貌,结合水库调洪计算,提出了龙抬头式无压泄水的设计思路。

在设计过程中,设计先根据同类型工程设计经验,提出设计方案,并利用经典水力学公式对工程泄水流量、水面线、流速等水力学要素进行计算。

为保证计算的合理性和可行性,并达到优化设计的目的,在设计方案初步完成后,又委托科研院校水力学实验室对设计方案通过模型试验的方式加以验证。

本文结合工程实例,给出本工程设计过程中所运用到的水力学计算公式及计算结果,并与模型试验所得结果结论加以比较验证,为本工程设计的合理性提供理论及试验依据。

2 工程布置水库泄水建筑物布置在大坝右侧,泄水方式为无压泄水,最大泄水流量138.03m3/s,由泄水塔、泄水隧洞和消力池三部分组成。

(1)泄水塔泄水塔设置在水库迎水面,是泄水工程首部控制建筑物,基础放在中等分化岩石上。

泄水塔采用腔体结构,设计流道净宽度3.00m,总长度20.00m,设计底板顶高程1822.00m,塔顶高程1841.30m,总高度19.30m,采用钢筋砼结构,底板厚度2.00m,侧壁厚度1.20m,C30砼浇筑。

进水口采用有压短洞进口体型,设计底宽3.00m。

进口采用椭圆曲线断面,半长轴取3.00m,半短轴取1.00m,后接长0.55m斜率1:4的短压板,压板后设检修闸门,门槽高3.5m,宽0.6m,检修门槽后设长1.88m斜率1:5的压板。

工作闸门采用弧形钢闸门,闸门孔口尺寸3.00m×3.00m,闸门采用单调点液压启闭设备。

闸后流道总长9.00m,前3.00m采用矩形断面,断面尺寸3.00m×4.50m,后6.0m设渐变段和隧洞连接。

(2)泄水隧洞泄水隧洞接泄水塔,隧洞采用无压城门洞型式,总长140.0m。

城门洞设计底宽3.00m,直段高3.00m,弧段半径1.50m,共分两段,分别是龙抬头泄流段和陡坡泄流段。

龙抬头泄流段总长54.14m,设计顶高程1822.00m,设计底高程1805.441m,设计泄流底坡曲线为:X2=300Y末端设半径60m,角度22°24′25″的反弧段和陡坡泄流段连接,反弧段落总长22.81m。

陡坡连接段总长63.05m,设计底坡1/75,出口设计底高程1804.60m。

泄水隧洞洞身位于白垩系泥灰岩中,初步类比为Ⅳ类围岩,隧洞初期支护采用钢拱架+钢筋网片+喷射砼支护,初衬厚度0.25m,后期砌护采用钢筋砼,衬砌厚度0.35m。

(3)出口消力设计隧洞后接陡坡扩散段,扩散段长度为36.73m,扩散宽度由隧洞出口的3.00m到16.30m,扩散角为10°26′。

扩散段起始底高程1804.60m,末端高程1796.00m,总跌差8.60m。

扩散段从竖向看,首先是3.00m长平段,后接长16.27m的曲线坡面,曲线坡面的方程为y=0.0133x+x2/105,之后接1:3的陡坡至消力池底。

陡坡扩散段后接消力池。

消力池长20m,宽15.64m,池深8.30m,尾端挡墙高3.00m,在距扩散段末端7.74米处设一排C20钢筋砼消力墩,消力墩长2m,采用梯形断面,顶宽0.5m,底宽1.5m,高2.0m。

消力池后为明渠,明渠段长20.0m,宽16.30m,与原沟道平顺连接。

3 水力计算方法及成果(1)泄水塔泄流水力计算泄水建筑物采用泄水塔控制的龙抬头式无压泄水方式,即在水库右岸1822.00m高程处设弧门控制的泄水塔,泄水塔后设龙抬头式无压泄水隧洞。

泄水流量采用PC-1500程序集中《D-8 隧洞水力计算与绘图程序》进行。

计算基本公式为:式中:Z—水头b—泄流孔开口宽度;e—闸门开度;Li—压力洞分段长度;Ci—各段流速系数;Ri—各段水力半径;Wi—各段断面面积;ξ阻—各段局部阻力系数;Wc=beε—闸门后收缩水深处之断面积;ε—闸后水深收缩系数。

泄水洞泄流计算成果见表1及图1。

表1 泄水洞泄流计算成果表图1 泄水隧洞泻流曲线图(2)泄流曲线分析泄水工程泄流曲线分析总体思路是:首先分析出泄水塔的闸后收缩水深,之后以该水深为起始断面,利用明槽恒定非均匀渐变流水面曲线方程对其后的隧洞水面曲线进行推算。

计算利用采用PC-1500程序集中《D-7 明渠恒定非均匀渐变流水面曲线计算与绘图程序》和《D-8 隧洞水力计算与绘图程序》联合进行。

经分析计算,校核洪水状态下泄水闸后收缩水深为2.74m。

以该断面水深为起始水深,经分析计算,隧洞在校核洪水状态下的各部位水深及流速成果见表2及图2。

表2 泄水工程校核洪水状态下泄流曲线计算成果表图2 泄水工程校核洪水状态下泄流曲线图4 泄水工程模型试验(1)试验范围及要求泄水工程方案设计完成后,我公司委托西北农林科技大学进行了泄水工程模型试验,本试验内容包括:常规水力学模型试验和专题水工模型试验。

模型试验的范围从泄水塔进口开始,至隧洞出口陡坡后消力池结束,模型比例采用1:20 针对本工程模型试验,共提出四点要求:A、流量验证:对1830m~1841m水位每抬升1m状态下及正常蓄水位、校核洪水位和千年一遇洪水位状态下闸门开度0.2e、0.5e、0.8e及全开时四种开度的水位~开度~流量关系曲线进行验证,给出曲线表及曲线,分析模型流量和计算流量间的差距,在此基础上对计算中的流速系数和阻力系数给出建议值。

B、塔后隧洞水面曲线验证:只进行校核洪水工况下的水面曲线验证。

根据提供的设计图纸进行模型试验,对计算的水面曲线进行验证,并提供分析结果。

C、设计体型修正:根据设计图纸模型验证结果,对塔及其后的过水部分水工设计体型进行修正,并进行修正后的模型实验,提出合理的塔、隧洞及隧洞出口过水部分体型供设计采用。

D、对过水部分的气蚀问题进行模型试验研究,找出负压点位置,并提出解决方案。

(2)试验模型设计模型设计需要满足几何相似、水流的运动相似和动力相似,遵循佛劳德相似准则,并结合实验室场地等条件。

本次试验比尺如下:模型几何比尺Lr=20。

流量比尺流速比尺时间比尺糙率比尺5 模型试验成果及分析模型试验对设计方案的校核水位工况进行了试验研究,试验组合见表3。

表3 泄水隧洞试验组合(1)泄流能力计算成果与试验成果的比较模型试验首先对泄水工程闸门全开时的泄流能力进行了率定,其库水位~流量关系曲线见图3,不同水位设计泄量与试验实测泄量比较见表4。

表4 泄水洞计算泄量与试验实测泄量比较注:差值△=实测泄量-设计泄量;(%)=差值△/设计泄量%。

图3 闸门全开水位流量关系曲线图由图3及表4可见,泄水洞各特征水位(闸门全开)实测泄量均大于设计泄量,差值在2.68%~5.79%之间,泄流能力满足设计要求。

泄水工程采用进口段设置有压短洞的无压泄流隧洞。

当进口流态为有压流时,下游水位不影响隧洞泄流能力,其泄量可按闸孔自由出流计算:式中:H——为由有压短管出口的闸孔底板高程算起的上游库水深;B——为隧洞进口闸孔底宽;e——为闸孔高度(或开启高度);ε——为有压短管出口的工作闸门或闸孔垂直收缩系数;μ——短洞有压段的流量系数。

当有压短管的顶部有倾斜压板(压板斜率为1:5)且工作闸门全开时,闸孔垂直收缩系数为0.914。

按上式可算得本工程千年一遇洪水位、校核水位和设计(正常蓄水位)水位时的综合流量系数分别为0.8395、0.8347和0.8269。

(2)进水口流态试验看到,闸门全开时各工况泄水塔进口水流平稳,库水位在1826m~1826.4m时,进口有压段进入于堰流与孔流的过渡区;库水位在1835m左右时泄水塔进口左侧上游水面开始出现间歇性浅表型漩涡,随着水位的升高漩涡逐渐发育成串通性吸气漏斗,至校核水位时漏斗出现时间约占观察时间的20%~30%,漏斗口最大直径约1.0m,其尾部下延至泄水塔进口顶部;千年一遇洪水位闸门全开时,闸前出现间歇性串通型吸气漏斗的频率约占观察时间的10%~20%,最大漏斗直径约1.2m。

(3)水深及流速分布试验可见,泄水道沿程水深未及隧洞直墙高度,断面尺寸设计基本合理,满足要求;闸后水流顺畅,流态较好,泄水道龙抬头段水流沿程加速,至反弧末最大,其表流速达23.98m/s,直洞段水流沿程接近均匀流,洞末断面水流表流速为21.03m/s。

(4)压力分布为了实测泄水工程各部位的压力分布,模型在进口控制段顶部中线、闸槽及进口底板、泄水隧洞底板及出口台阶段中线共布置压强测点82个。

试验实测得校核水位(组次2)运行工况压力分布。

试验结果表明,泄水道进口段、龙抬头段、反弧段及隧洞段压强均为正值且分布合理,隧洞出口台阶段局部出现负压,量值在-0.1×9.81kPa ~-0.52×9.81kPa之间,这主要与台阶体型和水流流态有关。

6 结束语通过水力学计算公式所得的设计泄水量、流速及水面线与模型试验所得结果相差不大,满足规范要求,设计方案合理、可行。

参考文献:[1]《龙抬头反弧段空化空蚀研究综述》,河海大学水利水电工程学院,纪伟;[2]《龙抬头泄洪洞反弧段空化空蚀研究进展》,河海大学水利水电工程学院,纪伟;[3]《有关龙抬头泄洪洞水力设计的几个问题》,清华大学,马吉明。

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