大容量注射剂可见异物的探讨
注射剂中可见异物的分析与控制探讨

Gongyi yuZhuangbei♦工艺与装备注射剂中可见异物的分析与控制探讨齐高清朱玉彦(山东齐都药业有限公司,山东淄博255400)摘要:目的:分析注射剂中可见异物的产生原因,制定控制措施,降低注射剂出现可见异物的风险。
方法8使用鱼骨图对注射剂生产过程中产生可见异物的各方面因素进行分析,总结产生可见异物的原因并逐项控制。
结果8注射剂中产生可见异物是多方面因素造成的,应从生产过程的各个工序逐一排查,并制定控制措施,只有 严格按照GMP要求去实施,才能生产出高质量的输液产品。
结论:控制注射剂中的可见异物是一个长期的管理 化过程,应建立健全的管理机制并严格监管,使可见异物处于可控状态。
关键词:可见异物;注射剂”控制方法0引言注射剂由于其作用迅速、可靠、不受酶与食物 等影响、无首过效应等优势,目前被广泛应用于各 医疗机构,但由注射剂可见异物导致的医疗纠纷屡 见不鲜,直接危害患者的身体健康[1]。
随着国家经 济发展、人民生活水平的提高和网络信息的快速传 播,药品的质量安全问题成为人们的关注重点,特 别是对可见异物的控制成为当务之急。
1注射剂产生可见异物的原因分析2015年版《中国药典》通则中明确规定,供试品 中不得检出金属屑、玻璃屑、长度超过2 mm的纤 维、最大粒径超过2 mm的块状物、静置一定时间后 轻轻旋转时肉眼可见的烟雾状微粒沉积物、无法计 数的微粒群或摇不散的沉淀以及在规定时间内较 难计数的蛋白质絮状物等明显可见异物。
注射剂通过静脉滴注直接进入人体血液循环 系统,尤其适用于危重病人的抢救[2]。
但是,药液中 若存在可见异物,可能会给患者造成严重危害,发 生热原反应、过敏反应,导致肺功能损伤,也可引起各种栓塞、静脉炎,导致局部肉芽肿大及组织坏死[0]。
目前可见异物主要为玻璃碎屑、纸屑、毛发、飞 虫、纤维、设备零件等,把握药品生产风险管理的原 则与思路,我们总结了产生可见异物的原因及相应 控制措施,现通过鱼骨图对注射剂产生可见异物的 原因进行分析,如图1所示。
注射剂产品可见异物可控化管理

注射剂产品可见异物可控化管理摘要目的:分析研究注射剂产品可见异物不合格率高的主要影响因素,并摸索可控化管理方法。
方法:运用精益生产和风险管理理念,在企业的管理实践中,建立精益生产运作系统。
结果:实施精益生产运作系统后成品的可见异物漏检率降低,成品率得到了提高。
结论:企业产品的可见异物市场抽检全部达标,实现了可控化管理。
关键词可见异物精益生产风险管理管理机制可控化我国在注射剂产品检验所有不合格项目中,可见异物检查项始终排在首位。
中国药典规定可见异物是存在于注射剂中,在规定条件下目视可以观测到的不溶性物质,其粒径或长度通常大于50 ?m[1]。
由于注射剂中存在较大微粒可造成局部循环障碍,引起血管栓塞,而过多微粒同样可造成局部堵塞和供血不足、组织缺氧而产生水肿和静脉炎等。
因此,可见异物对注射剂产品来说是影响质量的一个关键指标;对可见异物的控制也成了各注射剂生产企业的难点和要点问题[2]。
目前美国企业由于在生产过程实施严格系统性的控制管理,加上采用微粒检测仪监测,因而可见异物似乎已不是问题。
2007年我公司因多批产品可见异物项目被市内外药监部门抽检为不合格;尤其是2008年1月,出现1批产品因可见异物检查项目不合格被上海市食品药品监督管理局公告,这一事件严重影响了企业声誉和正常的生产与经营。
为此,企业在2008年初开展了质量整治1号专项工程;并由此拉开了持续进行注射剂产品可见异物可控化管理的序幕。
1 总体思路通过学习精益生产[3]和风险管理[4]理念,把精益生产的技术支撑体系应用到企业实际生产管理,有效探索实施注射剂产品可见异物的可控化管理,使企业质量风险始终处于安全、可控。
重点运用精益生产的三个核心技术:包括品质保证、准时生产和充分发挥员工创造力。
其中,品质保证强调在生产过程中对每一道工序进行质量的检验和控制;准时生产强调各工序实施流程化生产,将问题视为机会,重点在于揭露问题而非掩盖问题;充分发挥员工创造力强调把员工的智慧和创造力视为宝贵财富和未来发展的原动力。
注射剂可见异物的质量分析和解决措施

注射剂可见异物的质量分析和解决措施注射剂中较大微粒可造成局部循环障碍,引起血管栓塞,而过多微粒同样可造成局部堵塞和供血不足;组织缺氧而产生水肿和静脉炎等,因此可见异物对注射剂产品来说是影响质量的一个关键指标,而日常注射剂生产、检验、医院临床使用和各级药品质量监督管理机构对注射剂的抽检中,只要求在规定条件下,目视可以观测到的不溶性物质,其粒径或长度通常大于50μm,75μm以上的微粒可重现性观测。
目前,注射剂的可见异物检查已经成为各注射剂生产企业的头等大事。
因此,对可见异物的控制成了各注射剂生产企业的难点和要点,也是立命之本。
为解决生产企业注射剂可见异物检查中出现的实际问题,我们搜集了国内外相关可见异物方面的资料,同时总结了一些有关影响注射剂可见异物不合格的原因和解决办法,供大家参考学习,为可见异物的质量提高起到一点借鉴的作用。
一、世界卫生组织和各国对可见异物的规定:1、世界药典:规定发现一例不合格品,整批报废,但是规定了检测时间,即在规定的时间内灯检。
2、美国药典:规定发现有可见异物,选出不合格品即可。
但是美国药典对生产过程要求的很严,主要监测手段是微粒检测仪。
3、欧洲药典:规定了检测时间和不合格品的比例。
4、中国药典:没有规定检测时间,且对判断结果使用绝对化的语言,是不科学的。
另外很多检测部门对一瓶输液反复观测、或者积累部分有可见异物的产品集中检测,这对生产企业是很不利和不公平的。
二、影响注射剂可见异物产生的原因从以下几方面考虑:1、安瓿瓶(玻瓶)的质量:安瓿瓶(玻瓶)的质量对注射剂产品是一个关键问题,对可见异物的影响有着举足轻重的作用(滴眼剂产品同样有这个问题)。
(1)安瓿瓶的脆碎度:脆碎度低,在洗瓶过程中或是在烘房内的挤压很容易造成安瓿瓶破裂甚至炸裂,碎片溅到周围安瓿,影响其它安瓿瓶的可见异物。
(2)低硼硅玻管的国内外标准不一致:目前国内形势不景气,安瓿瓶的质量开始极端发展,价格低的质量较差,质量好的成本高,而质量好的和质量差的安瓿瓶价格约相差10倍。
注射用奥美拉唑钠可见异物和有关物质异常研究论文

摘要研究背景:注射用奥美拉唑钠在储存过程中出现可见异物超标,有关物质上升过快问题。
研究目的:解决注射用奥美拉唑钠可见异物超标和有关物质上升过快问题,保证产品的安全性和稳定性。
研究方法:基于参照药品分析,首仿药品分析,文献查询分析,问题药品分析以及风险评估出的高风险因素和中风险因素,设计了低温充氮和室温无充氮条件下药液稳定性试验、丁基橡胶塞与奥美拉唑钠相容性试验、灭菌后胶塞残余水分对注射用奥美拉唑钠稳定性影响的试验,对奥美拉唑钠溶液稳定性、丁基橡胶塞相容性、冻干后水分和有关物质的相关性进行研究。
研究结果:低温充氮气保护的奥美拉唑钠溶液在配制后4小时内都处于稳定状态,而室温无充氮保护的奥美拉唑钠溶液有关物质在0.5小时后即开始快速上升。
欧洲来源胶塞A和欧洲来源胶塞B与注射用奥美拉唑钠有着良好的相容性;而亚洲来源胶塞C与亚洲来源胶塞D与注射用奥美拉唑钠的相容性差,不符合要求。
冻干后产品水分会随着加速时间的延长而逐步上升,胶塞烘干越充分,水分上升速度会越慢。
冻干后产品有关物质会随着加速时间的延长而逐步上升,胶塞热风干燥次数越多,有关物质上升速度会越快,反之,胶塞热风干燥次数越少,上升速度会越慢。
胶塞干燥6个循环的批次,有关物质从0.2%上升到1.0%,而胶塞干燥0个循环的批次,有关物质仅从0.2%上升到0.6%。
虽然有关物质会上升,但仍在质量标准允许的范围之内。
研究结论:药液的低温充氮保护对奥美拉唑钠溶液稳定性的有着十分重要的影响。
丁基橡胶塞是影响注射用奥美拉唑钠可见异物的重要因素之一。
全真空压塞后胶塞内部的残余水分会逐渐被吸收到奥美拉唑钠冻干粉中,从而导致产品水分进一步升高。
灭菌后胶塞残余水分对奥美拉唑钠冻干粉的稳定性产生重要影响。
如果水分长期维持于过低水平,则产品有关物质会在储存期内快速升高。
在采取风险降低措施后,更新后的风险评估结果为低风险。
关键词:奥美拉唑钠;可见异物;有关物质;胶塞;Study of visible particles out of specification and related substance abnormality of omeprazole sodium for injectionAbstractResearch background: The visible particles was out of specification and the related substance increased too fast during storage in Omeprazole sodium for injection. Research target: To solve the problem of visible particles out of specification and increased related substance to ensure the safety and stability of omeprazole sodium for injection.Research method: Based on Reference listed drug analysis, the first generic drug analysis, literature search, the problem drug analysis, high risk factors and medium risk factors through risk assessment, we designed three experiments to study the stability of the omeprazole sodium solution, the compatibility of rubber stoppers with omeprazole sodium, and the relationship between product moisture and related substance after lyophilization, which were the impact of low temperature and nitrogen headspace upon the omeprazole sodium solution stability, the compatibility of rubber stoppers and omeprazole sodium, and the impact of residual moisture released from rubber stoppers after moist heat sterilization upon the moisture and level of related substance .Research result: The omeprazole sodium solution was stable for 4 hours under protection of low temperature and nitrogen headspace, while the related substance increased quickly after 30 minutes without the protection of low temperature and nitrogen. The Europe sourced stopper A and the Europe sourced stopper B showed good compatibility with Omeprazole sodium, while the Asia sourced stopper C and the Asia sourced stopper D had poor compatibility with Omeprazole sodium and were disqualified. Acceleration stability study indicated that the product moisture increased during storage. Drier resulted in slower increase of product moisture. The related substance also increased upon storage. Drier stopper was associated with quicker increase of related substance, while the less hot air dried stopper would result in slower increase of related substance. The related substance of the batch in which the stoppers were dried 6 cycles increased from 0.2% to 1.0%, while the related substance of the other batch in which the stoppers were without hot heat drying only increased from 0.2% to 0.6%. The related substance is still within thespecifition even after the acceleration.Research conclusion: The low temperature and nitrogen headspace had a very positive impact upon omeprazole sodium solution. Butyl rubber stopper was one of the critical factors affecting the visible particles of omeprazole sodium for injection. The residual moisture released from the rubber stoppers was gradually absorbed into the omeprazole sodium freeze dried powder, and resulted in the increase of product moisture. The residual moisture of rubber stoppers after moist heating sterilization also played an important role on the stability of the product. The low product moisture caused the quicker increase in related substance during shelf-life. The updated risk assessment showed that the risk was reduced to low after taking risk reduction measures.Keywords: Omeprazole sodium, visible particle, Related substance, stopper目录第1章引言 (1)1.1.研究背景 (1)1.2.研究目的与意义 (2)第2章研究设计 (3)2.1 研究方法 (3)2.1.1参照药品分析 (3)2.1.2首仿药品分析 (5)2.1.3问题药品分析 (6)2.1.4文献查询分析 (9)2.1.5实验设计 (10)2.2 实验内容 (17)2.2.1 低温充氮和室温无充氮条件下药液稳定性试验 (17)2.2.2 丁基橡胶塞与奥美拉唑钠相容性试验 (19)2.2.2.1内包材选择 (19)2.2.2.2试验样品准备 (20)2.2.2.3 加速试验考察方法 (21)2.2.2.4 可见异物检查方法 (21)2.2.3 灭菌后胶塞残余水分对注射用奥美拉唑钠稳定性影响的试验 (22)2.2.3.1 试验样品的制备 (22)2.2.3.2 加速试验考察方法 (23)2.2.3.3 水分和有关物质检查方法 (23)第3章研究结果 (26)3.1低温充氮和室温无充氮条件下药液稳定性试验结果及结论 (26)3.1.1 试验结果及分析 (26)3.1.1.1 碱度对比分析 (26)3.1.1.2 有关物质对比分析 (27)3.1.2 试验结论 (28)3.2丁基橡胶塞与奥美拉唑钠相容性试验的试验结果及结论 (28)3.2.1试验结果 (28)3.2.1.1高硼硅玻璃管制注射剂瓶组的相容性试验结果及分析 (28)3.2.1.2中性硼硅玻璃管制注射剂瓶组的相容性试验结果及分析 (34)3.2.2丁基橡胶塞与奥美拉唑钠相容性试验的试验结论 (39)3.3灭菌后胶塞残余水分对注射用奥美拉唑钠稳定性影响的试验结果和结论 (39)3.3.1试验结果 (39)3.3.1.1胶塞干燥失重研究结果及分析 (39)3.3.1.2产品加速考察水分研究结果及分析 (40)3.3.1.3产品加速考察有关物质研究结果及分析 (41)3.3.2试验结论 (42)第4章对策与建议 (43)第5章结论 (44)第6章讨论 (47)第1章引言1.1.研究背景奥美拉唑(Omeprazole),在中国上市的产品商品名为洛赛克(Losec),由瑞典阿斯特拉(Astra)公司于1979年合成【1】,1979年4月提出奥美拉唑化合物专利申请【2】,1982年应用于临床,1984年2月提出奥美拉唑的碱性盐专利申请,1988年2月在瑞典上市,是第一代胃粘膜壁细胞质子泵H+,K+-ATP酶抑制剂。
动植物来源注射剂中可见异物研究进展-余立9月

新旧仪器性能对比
新型检测仪 可计数 可检测西林瓶 可以测定异物直径 可以打印结果 可以建立数据库 老款检测仪 不可计数 不能检测西林瓶 不可测定异物直径 不可打印结果 不可建立数据库
可见异物检查发展趋势
澄明度检查 可见异物检查
第二次飞跃
仪器仲裁
仪器性能提高进展
0904 可见异物检查法
第二法 光散射法
灯检法不适用的品种,如用深色透明容器包装或液体色
泽较深(一般深于各标准比色液7号)的品种可选用光散 射法。;混悬型、乳状液型注射液和滴眼液不能使用光 散射法。
可见异物检查之光散射法
检测原理:
激光源从底部射出激光经 透镜组⑦照在被钳瓶装置 ② 压住的安瓿瓶③上, 摄像机接收反射光线并形 成图象,当药液中有微粒 存在时,微粒形成较强的 反射能量被摄像机⑥接受, 在图象上形成一个亮点或 亮斑,信号将由图象处理 单元⑤处理并与标准值比 较进行判断
主显示器
图像显示器
仪器捕捉异物过程
转 瓶
检查方法的变化你注意了吗?
重复3次,总时限20秒
重复观察,总时限20秒 50ml或50ml以上大容量 注射液按直、横、倒三 步法旋转检视。供试品 溶液中有大量气泡产生 影响观察时,需静置足 够时间至气泡消失后检 查。
(一/二部没有但三部有)
检查方法的变化你注意了吗?
一/二部没有 三部有
供试品如经真空处理, 必要时应用适当的方 法破其真空,以便于 药物溶解。低温冷藏 的品种,应先将其放 至室温,再进行溶解 和检查。
动植物来源注射剂中
可见异物研究进展
余立 2016.9月
讨论汇报内容
药典分析检测技术: 可见异物检查法 检测研究对象:动植物来源等特殊品种注射剂 主要方面: 药典变化处
注射剂可见异物标准

注射剂可见异物标准注射剂是一种常见的药物给药方式,它通过将药物直接注射到人体内部,以达到治疗疾病的目的。
然而,由于制药过程中的各种原因,有时会出现注射剂中可见异物的情况。
这些可见异物可能是杂质、颗粒或其他不应存在于药物中的物质。
因此,制定注射剂可见异物标准对于保障患者用药安全至关重要。
首先,注射剂可见异物标准应明确注射剂中可接受的异物种类和数量。
根据药物的特性和用途,可接受的异物种类和数量可能会有所不同。
例如,对于一些特殊药物,如生物制剂,对异物的要求可能更为严格,因为这些药物对外来物质更为敏感。
而对于一些常规药物,如抗生素,对异物的要求可能相对宽松一些。
因此,制定注射剂可见异物标准时,应根据药物的特性和用途进行综合考虑,确保标准的科学性和合理性。
其次,注射剂可见异物标准应明确检测方法和标准操作流程。
为了准确判断注射剂中是否存在可见异物,需要使用适当的检测方法。
常见的检测方法包括目视检查、显微镜检查和光学检测等。
在制定标准时,应明确使用何种检测方法,并规定相应的操作流程,以确保检测结果的准确性和可重复性。
此外,还应制定相应的培训计划,培养操作人员的专业技能和操作规范,以提高检测的准确性和效率。
此外,注射剂可见异物标准还应考虑到患者的安全和用药体验。
注射剂中的可见异物不仅可能对患者的健康造成潜在风险,还可能影响患者对药物的接受和依从性。
因此,在制定标准时,应充分考虑患者的安全和用药体验,确保注射剂中的可见异物对患者的影响最小化。
例如,可以规定注射剂中可接受的异物大小和颜色范围,以确保患者在使用过程中不会因为异物的存在而感到不适或担忧。
最后,注射剂可见异物标准的执行应得到监管机构的支持和监督。
监管机构在制定和执行药品质量标准方面起着重要的作用。
对于注射剂可见异物标准,监管机构应加强对制药企业的监督和检查,确保其按照标准进行生产和质量控制。
同时,监管机构还应加强对药品市场的监管,对市场上的注射剂进行抽检和监测,以确保患者用药的安全性和有效性。
影响大容量注射剂可见异物的因素及解决办法
要, 如果质量不纯 , 不仅成品 的澄 明度 不合格 , 而且 注射后容 易发生副作用 , 甚至危及 生命。大输液常用辅料 有 : 葡萄糖 、 氯化钠 。氯化钠 中常含有 少量 的氯化 钙 、 氯化 镁等 杂质 , 葡
萄糖 中可能含有少量钙盐 、 铁盐 、 白质 、 原物质及 水解不 蛋 胶
完全 的糊精 等杂质 。它们在水 中的溶 解度受温 度影 响较 大 , 配制 时药液温度高 , 质能全溶 , 杂 常温 时 , 因溶解度 显著降 则 低 而形 成 白点 白块 等异 物。这些 杂质 的存在 往往 影 响输 液 的澄明度 , 因而必须选用优质合格 的原辅 料。
溶性物质 , 其粒径 或长度通常大 于 5 m… 。在大容 量注射 0
摘要 : 根据近年 来有关大容量注射剂 中可见异 物来源的文献研究 , 讨论研 究其影响 因素及解决方 法。
关 键词 : 大容 量 注射 剂 ; 可见 异 物 ; 决 办 法 解
中图分类号 : Q 6 . 文献标识码 : 文章编号 :6 2—7 3 2 1 0 0 8 T 4 O7 A 17 7 8(0 2)8— 4 5—0 3
和微生物 , 给药品带来严重 的污白点 、 白块 、 色点 、 色块 、 玻屑 与脱片等 。白块系 指用规定 的检查方 法能看 到有 明显 平 面或有 棱角 的 白色物
质或虽看不清平 面或棱 角 , 下沉 较快 ; 白点是 不能辨 清平 面
或棱 角的 白色物 质 , 目测 能看 到 的白点 大小 范围约 在 5 O~ 2 0 m 之 间; 点与色块 是大 小形状 如 同白点和 白块 的有 0 色 色物质 , 形成 原因系原辅料 中杂质经 消毒形成 的有色物 或输 液瓶处理不彻底 等 。玻 屑与脱 片有 平 面或棱 角 , 发 亮 , 会 下 沉速度较快 。玻屑系玻璃输液瓶 在药液配 制过程 中破损 , 一 般 较大 、 量重 、 沉速度快 。脱 片系玻璃 的耐蚀性 差 , 高 质 下 在 压消毒及储 存 过程 中形 成 , 薄 片状 、 量轻 、 降慢 。 因 呈 质 下
浅谈塑瓶输液可见异物的影响因素及控制办法
浅谈塑瓶输液可见异物的影响因素及控制办法内容提要:探讨塑瓶输液产品可见异物的影响因素及控制办法。
通过对塑瓶生产过程及产品灌装、灯检过程的观察,找出影响可见异物的因素,对其结果进行分析,确定影响可见异物的因素。
根据主要影响因素制定相应防范措施,大幅度减少了可见异物不合格品数量。
关键词:大输液;可见异物;控制办法大输液是指由静脉滴注输入人体血液中的大剂量注射剂,它具有作用迅速的优点,因此常用于抢救危重病人及不能进食的患者,其给药途径决定了它质量的重要性,因为质量的优劣直接关系到生命的安危。
如果有生产过程中,混有可见异物,必将危及人们的用药安全。
【1】输液中可见异物的案件和索赔数见不鲜,有的被医院拒之门外,有的被媒体曝光,给企业造成了很大的损失。
《中国药典》2010版对输液的可见异物提出了更高的要求,我们淮安双鹤对控制输液中的可见异物有丰富的经验,产品在市场上反映很好,总结多年的经验,主要从以下各个方面加以控制:一、原辅材料认真选择原辅材料是控制输液中可见异物的第一要素。
如葡萄糖中有时含有少量蛋白质、钙盐、水解不完全的糊精等杂质;活性炭是输液生产中吸附杂质、热原等不可缺少的,但是它其中含有微量金属离子,能使药液氧化分解而增加输液中的微粒。
【2】因此在平时的生产中应依据《中国药典》及其有关技术标准规定,对原辅材料进行全面检查,合格后方可投入使用。
二、包装材料直接接触药液的内包材为聚丙烯塑料瓶,因此灌装前塑料瓶的洁净程度对灭菌后产品的可见异物影响不容忽视,塑瓶的洁净程度与其洗瓶方式和方法、输瓶过程人工操作等有关。
因此塑瓶制备后,通过理瓶岗位进入灌装室,在理瓶过程中必须保证人员手部洁净,及时消毒,避免瓶口、瓶壁落入异物,造成交叉污染。
操作工佩戴医用手套,并且不得随意触摸其它物品。
三、容器具及管道输液在生产过程中,凡接触药液的容器具都会给药液带入微粒和细菌。
管路系统对输液的影响特别重要。
因此容器具及管道用前要彻底清洗和消毒,在生产期间不但进行在线处理,还要定期及在停产期间进行大处理。
大容量注射剂生产过程中可见异物的控制
科技视界Science&Technology VisionScience&Technology Vision科技视界可见异物是指存在于注射剂、眼用液体制剂中,目测可以观测到的不溶性物质,其粒径或者长度一般超过50μm[1]。
在大容量注射剂生产过程中,可见异物的来源多种多样,这些可见异物带有大量的微生物和细菌,造成药品污染,使药品无法投入使用,造成浪费,如果受到污染的药品投入使用,将可能给患者带来严重的危害。
由此,控制好大容量注射剂(大输液)药品的可见异物是十分有必要的。
1生产过程中影响大容量注射剂可见异物因素1.1原辅料因素原辅料的质量在产品质量和产品的可见异物方面有着至关重要的作用,如果原辅料质量不纯,生产出的产品投入使用,会产生副作用,甚至威胁患者的生命[2]。
大容量注射剂常用的辅料有:葡萄糖、氯化钠。
而葡萄糖中常会有蛋白质、胶原物质、水解不完全等杂质,氯化钠中常含有少量的氯化钙、氯化镁等杂质,在制作药品中,如果温度不够高,这些杂质将不能完全溶解,形成白点白块等可见异物,从而影响药品的质量。
1.2包装材料因素大容量注射剂常用的包装材料是玻璃输液瓶和丁基胶塞[3]。
但是如果玻璃输液瓶放置时间过长,会产生脱片,如果将玻璃输液瓶放置在高温状态下,也会产生脱落物。
玻璃输液瓶制作材料中的碱金属氧化物在水解后会析出游离碱,游离碱会使某些药物发生沉淀,从而影响药品的澄明度。
玻璃输液瓶在清洁过程中,如果洁净不够,也会对药品产生污染。
丁基胶塞在制作过程中容易受到环境的污染,它对微生物、污染物有较强的吸附力,制剂容器在压塞后经高压消毒时产生的热压力,使胶塞内层产生渗出物及不溶性微粒等,从而增加药液的可见异物。
1.3工艺操作因素在大输液制备过程中,药液过滤是控制输液可见异物和去除热原的关键,如果过滤设备损坏或选用的孔径不合格,就很可能导致大输液中可见异物不合格。
如果用不耐腐蚀的材质制作设备、容器、管道,被腐蚀的材质随时都可以进入药液中,尤其是过滤后的药液。
盐酸加替沙星注射液可见异物的探讨
H y d r 0 c h l 0 r i d e I n j e c t i o n
Ⅳ G Xi a o —we
( H a i k o u p h a r ma c e u t i c a l F a c t o r y C o . , L t d . , Ha i n a n H a i k o u 5 7 0 3 1 4 ,C h i n a )
表 1 可 见 异 物 分 类
种类 纤维类 玻璃类
金 属 类 其 他 类
性 ( 是氧氟沙 星的 1 ~4倍 ) ,对厌 氧菌 、衣原体 、支原体 具有 良好 的活性 ( 优 于氧氟 沙星 、环 丙沙 星 和托氟 沙星 ) 。同时加
替沙 星 8位 引入 甲氧基 ,使光毒 副作 用降 低。安全性 研究 表 明 本 品具有较好 的耐受性 ,毒副 作用 低… 。加替 沙星 水溶 性差 , 做成盐酸盐后 大大增加 了水 中溶 解度 。在 研发样 品 中发 现 ,产 品存在可见异物不合格现象 ,本文从人 、机 、料 、法和环等 5个 方 面 进 行 了分 析 研 究 。
me a s u r e s f o r r e d u c i n g t h e v i s i b l e f o r e i g n ma t t e r w e r e p r o p o s e d t o i mp r o v e t h e q u a l i t y o f t h e p r o d u c t s .F i v e a s p e c t s o f
王 小 卫
( 海 口市制 药厂有 限公 司 ,海 南 海 口 5 7 0 3 1 4 ) 摘 要 :从人、机、料、法和环等 5 个方面分析了影响盐酸加替沙星注射液可见异物的因素,提出减少可见异物的措施,
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大容量注射剂可见异物的探讨
发表时间:2017-06-15T15:54:08.100Z 来源:《中国医学人文》(学术版)2017年3月第5期作者:樊云苓
[导读] 本文对大容量注射剂中成品保存温度、丁基胶塞和辅料氯化钠对可见异物的影响进行了探讨。
天津红日药业股份有限公司 300000
【摘要】本文对大容量注射剂中成品保存温度、丁基胶塞和辅料氯化钠对可见异物的影响进行了探讨。
【关键词】大容量注射剂;可见异物;温度;丁基胶塞;氯化钠
正文
药品作为预防、治疗、诊断人的疾病或提高人群的生活质量的物质,必须具有安全性、有效性、稳定性、均一性。
在各项质量检测项目中,注射剂的可见异物检查是重要内容之一。
可见异物是指存在于注射剂、滴眼剂中,在规定条件下目视可以观测到的任何不溶性物质,其粒径或长度通常大于50μm[1]。
可见异物主要有:点、块、玻璃、纤维、金属物、混浊、烟雾状微粒柱等。
如果注射剂中存在微粒,注入人体后,较大的可堵塞毛细血管形成血栓,若侵入肺、脑、肾、眼等组织也可形成栓塞,并由于巨噬细胞的包围和增殖,形成肉芽肿等危害。
注射剂可见异物控制和检查,不但可以保证用药安全,而且可以发现生产中的问题。
造成注射剂可见异物不合格有诸多因素,如包材质量、原辅料质量、设备、人员操作、着装、环境污染、包材和容器具的清洁等。
本文根据大容量注射剂成品灯检时出现大量短纤维和块,通过试验,对成品保存温度、丁基胶塞和辅料氯化钠和对可见异物的影响进行了探讨。
1 试验条件:
1.1 在符合GMP的生产车间内进行,人、机、料、法、环都符合规定。
1.2 原辅料和包材(丁基胶塞,250ml中性硼硅玻璃输液瓶,铝盖)均为从审计合格的供应商采购,进厂检验合格。
1.3 试验产品为大容量注射剂,规格250ml。
2 判断方法和标准【2】
依据《中华人民共和国药典》2015版四部:0904可见异物检查法人工灯检法。
灯检仪光照度2000-3000LX。
3 试验内容
3.1 药品成品贮存温度对可见异物的影响试验
3.1.1按工艺处方量投入原辅料,保持溶液温度在60-65℃,加入处方全量的氯化钠,搅拌使溶解完全,加入活性炭吸附,脱炭,过滤,灌装,灭菌,灯检。
用旧丁基胶塞进行灌装加塞(产品出现大量可见异物批次用的是旧胶塞)。
成品400支分成2组,每组各200支,在10℃贮存24小时,灯检不合格率约65%,可见异物(短纤维94,块36);在15℃贮存24小时,灯检不合格率约11%,可见异物(短纤维1,块22)。
3.1.2 将灯检合格品,温度零下6℃,贮存12小时,药液析出大量结晶,小的结晶形状与灯检所看的短纤维相似,温度15℃贮存24小时,结晶逐渐消失,灯检合格。
只投入处方量原料,配置10支成品,同条件贮存,也析出大量结晶,小的类似短纤维。
3.1.3 将灯检不合格品(块),在温度40℃贮存4小时,灯检,仍不合格,但块都很小。
3.1.4 将灯检不合格品(块),在温度60℃贮存4小时,灯检,灯检不合格率约1%。
3.1.5分析:可见异物纤维短且直,温度升高可溶解消失,判断为产品原料因贮存温度低产生结晶和析出物。
但药液中块随着温度升高会降低。
考虑是否是胶塞对可见异物块的影响,进行了如下试验。
3.2丁基胶塞[3]对可见异物的影响试验
3.2.1 按工艺处方量投入原辅料,保持溶液温度在60-65℃,加入处方全量的氯化钠,搅拌使溶解完全,加入活性炭吸附,脱炭,过滤,灌装,灭菌,灯检。
分别用不同批号的新旧丁基胶塞进行灌装加塞,成品400支分成2组,每组各200支,分别于灭菌前和灭菌后进行灯检。
3.2.1.1灭菌前药品不贮存,药液温度约40℃,灯检,旧胶塞:不合格率约4%。
新胶塞:不合格率约2%。
可见异物均为块。
3.2.1.2灭菌后药品不贮存,药液温度约40℃,灯检,旧胶塞:不合格率约8%。
新胶塞:不合格率约7%。
可见异物均为块。
3.2.1.3灭菌后药品10℃贮存24小时,药液温度约10℃,灯检,旧胶塞:不合格率约64%。
新胶塞:不合格率约61%。
可见异物均为短纤维和块,且短纤维比例高。
3.2.1.4灭菌后药品15℃贮存24小时,药液温度约15℃,灯检,旧胶塞:不合格率约22%。
新胶塞:不合格率约20%。
可见异物均为块。
3.2.1.5分析:未灭菌成品可见异物合格率明显高于灭菌后;旧丁基胶塞相对新丁基胶塞块略有增加,但不明显;成品贮存温度低短纤维可见异物仍明显增加。
3.2.2 灌装注射用水试验
3.2.2.1为进一步确认包材是否对可见异物有影响,模拟工艺洗瓶,进行灌装注射用水试验。
3.2.2.2灭菌前不贮存,水温度约40℃,灯检,旧胶塞:不合格率约1%。
新胶塞:不合格率0%。
3.2.2.2灭菌后不贮存,水温度约10℃,灯检,旧胶塞:不合格率约2%。
新胶塞:不合格率1%。
3.2.2.3分析:新旧胶塞无明显区别,可见异物均为块,但不合格率很低。
排除丁基胶塞引入可见异物块较多的因素,考虑辅料氯化钠工艺处理的工艺问题,进行如下试验。
4 辅料氯化钠对可见异物的影响试验
氯化钠作为大容量注射剂常用的辅料,其常含有少量的氯化钙、氯化镁等杂质,在药品生产中,如果温度不够,这些杂质将不能完全溶解,形成白色点块等可见异物,从而影响药品的质量[4]。
为考察氯化钠是否对可见异物有影响,按不同工艺只投处方量氯化钠,使用新
丁基胶塞,进行试验。
4.1工艺1:保持溶液温度在60-65℃,加入处方全量的氯化钠,搅拌使溶解完全,加入活性炭吸附,脱炭,过滤,灌装,灭菌,灯检。
批量:配制200支。
分别于灭菌前100支和灭菌后100支进行灯检。
4.1.1灭菌前样品:药液温度约40℃,不贮存,灯检,不合格率约4%;15℃贮存24小时,灯检,不合格率约8%。
可见异物均为块。
4.1.2灭菌后样品:药液温度约40℃,不贮存,灯检,不合格率约8%;15℃贮存24小时,灯检,不合格率约21%。
可见异物均为块。
4.1.3灭菌后灯检块不合格样品:药液在温度约60℃,贮存1小时,灯检,不合格率约1%。
4.1.4分析:
4.1.4.1灭菌前可见异物合格率较好;
4.1.4.2灭菌后冷却至40℃时即灯检不合格率增加;
4.1.4.3灭菌后15℃放置24小时,块的不合格率明显增加,未出现大量短纤维;
4.1.4.4灭菌后灯检不合格品(块)在60℃放置1小时后灯检合格率较高,说明温度对产生的块有影响。
为进一步考察氯化钠是否对可见异物有影响,改变了药品中辅料氯化钠的处理工艺,进行如下试验。
4.2工艺2:加入处方全量的氯化钠,升温到95-100℃保持15分钟,搅拌使溶解完全,冷却至40~50℃,加入活性炭吸附,脱炭,过滤,灌装,灭菌,灯检。
配制200支。
分别于灭菌前100支和灭菌后100支进行灯检。
4.2.1灭菌前样品:药液温度约40℃,不贮存,灯检,不合格率0%;10℃贮存24小时,灯检,不合格率约2%。
15℃贮存24小时,灯检,不合格率约2%。
4.2.2灭菌后样品:药液温度约40℃,不贮存,灯检,不合格率约2%;10℃贮存24小时,灯检,不合格率约4%。
15℃贮存24小时,灯检,不合格率约2%。
可见异物均为块。
4.2.3分析:灭菌前后的样品在不同温度和贮存条件下,可见异物均为块,不合格率很低。
低温未出现短纤维可见异物。
5 结论:
产品低温贮存,出现大量短纤维和块的可见异物,通过试验数据分析,可以得出以下结论:
5.1根据灯检分析,可见异物纤维短而直,温度升高可溶解消失,且与原料析出的结晶相似,判断为假毛,所以根据产品特性,成品可定在15℃以上贮存。
5.2根据灌装产品和注射用水的灯检数据对比,可排除丁基胶塞对可见异物的影响,但旧胶塞相对新胶塞不合格品稍多些,可能是时间长有少量老化。
5.3通过灌装氯化钠试验,可以看出辅料氯化钠对成品可见异物(块)有影响。
改用投入氯化钠升温到95-100℃保持15分钟,再冷却至40-50℃,脱炭过滤,可去除杂质,不同条件下的灯检数据均较好,可用上述工艺进行辅料氯化钠的处理,降低可见异物(块)。
总之,大容量注射剂生产过程中可见异物的控制,受到多方面因素的影响,要根据各个因素产生的原因进行充分分析,采取合理有效的措施解决和控制,保证药品的质量,提高成品率。
参考文献:
[1] 王艳梅,董洪涛.影响大容量注射剂可见异物的因素及解决办法[J].齐鲁药事,2012,31(8):485-486
[2] 国家药典委员会.《中华人民共和国药典》2015版四部:0904可见异物检查法.北京:中国医药科技出版社,2015:116
[3] 崔新华.输液生产中可见异物的控制[J].医药化工,201,35(7):26-27
[4] 柏学东,王昭钦,崔志红.大容量注射剂生产中的不溶性微粒来源及控制措施[EB/OL]http:///p-4485808005284.html。