汽轮机高压加热器危急疏水调节阀改造

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汽机疏放水系统讲解

汽机疏放水系统讲解

汽机疏放水系统讲解一、概述一般疏水分为汽轮机本体疏水和系统疏水两大类。

汽轮机本体疏水包括汽缸疏水,及直接与汽缸相连的各管道疏水,包括高、中压主汽门后,与汽缸直接连通的各级抽汽管道阀门前,高压缸排汽逆止门前,轴封系统等。

其他的疏水归类为系统疏水,如小机第一级汽缸、高压导汽管、内汽封疏水等等。

机组设计的疏水系统,在各种不同的工况下运行,应能防止可能的汽轮机外部进水和汽轮机本体的不正常积水,并满足系统暖管和热备用要求。

大型汽轮机组在启动、停机和变负荷工况下,蒸汽与汽轮机本体和蒸汽管道接触,蒸汽一般被冷却。

当蒸汽温度低于与蒸汽压力相对应的饱和温度时,蒸汽就凝结成水。

若不及时排出这些凝结水,它会积存在某些管段和汽缸中。

运行中,由于蒸汽和水的密度、流速不同,管道对它们的阻力也不同,这些积水可能引起管道水冲击,轻则使管道振动,产生噪声污染环境;重则使管道产生裂纹,甚至破裂。

更为严重的是,一旦部分积水进入汽轮机,将会使动静叶片受到水冲击而损伤、断裂,使金属部件因急剧冷却而造成永久性变形,甚至导致大轴弯曲。

另外汽轮机本体疏放水应考虑一定的容量,当机组跳闸时,能立即排放蒸汽,防止汽轮机超速和过热。

为了有效防止汽轮机发生这些恶劣的工况,必须及时地把汽缸和蒸汽管道中积存的凝结水排出,以确保机组安全运行。

同时尽可能地回收合格品质的疏水,以提高机组的经济性。

为此,汽轮机都设置有疏水系统,它包括汽轮机的高、中压主汽门前后,各主汽、中压调节阀前后及这些高温高压阀门的阀杆漏汽疏水管道,抽汽管道,轴封供汽母管等。

另外汽轮机的辅汽系统,小汽轮机本体及高、低压主汽门前后进汽管,除氧器加热以及高低加等系统也都有自己的疏水系统。

这些疏水有直接排放至疏水扩容器后回收至凝汽器的,也有直接排放至地沟的。

汽轮机疏放水主要由以下部分组成:主蒸汽、再热蒸汽管道上低位点疏水,汽轮机缸体及主汽调门、高压导汽管疏水,抽汽管道疏水,给水泵汽轮机供汽管道疏水、辅助蒸汽、除氧器加热管道疏水,轴封系统疏水及门杆漏汽,其它辅助系统的疏放水等。

汽轮机高压调节阀或供热中压抽汽调节阀控制方式分析及建议

汽轮机高压调节阀或供热中压抽汽调节阀控制方式分析及建议
(2)某厂 2:汽轮机供热中压抽汽调节阀控制方 式存在的问题,根据汽轮机性能试验报告,见表 1。
表 1 带抽汽不同负荷下汽轮机中压缸效率
负荷(MW)
中压缸效率 中压抽汽调节阀 中压抽汽供热量
(%)
开度(%)
(t/h)
300
80.16
30
105.795
220
68.27
14
100.053
由此可见,供热抽汽流量(设计抽汽流量 128t/h 和压力 2.7MPa)基本相同的情况下,汽轮机负荷越 低,中压抽汽调节阀节流损失越大。造成中压缸效率 急剧下降,负荷下降 80MW,中压抽汽调节阀开度减 少 16%,中压缸效率下降 11.89%,汽轮机经济性影响 非常大。
汽轮机高压调节阀或供热中压抽汽调节阀控制方式分析及建议
靖长财
(神华国华(北京)电力研究院有限公司,北京,100025)
摘 要: 针对 600MW 和 330MW 亚临界汽轮机高压调节阀或供热中压抽汽调节阀运行中,采用顺
序阀出现问题和单阀节流调节问题,本文以 600MW 和 330MW 亚临界汽轮机为例,提出了提升汽轮
布置,中压抽汽调节阀出汽都进入环形汽室后,到中
压缸第 2 级叶片做功,属于环形均匀进汽,见图 2。
A 535
A 650
A 535
A
325
4-φ320 A 4-φ376.5
A
A
A
图 2 抽汽调节阀结构
(3)某厂 3:上海汽轮机厂生产的 600MW 亚临界、
中间一次再热、四缸四排汽、凝汽冲动式汽轮机。汽轮
针对汽轮机喷嘴调节在实际汽轮机运行中出现的问题被迫对转换为节流调节单对角调节双对角调节方式进行分析和对比指出存在的问题提出了采用4个高压调节阀汽轮机建议宜采用单对角方式6个高压调节阀宜采用双对角方式以改善汽轮机安全性和经济性

引风机汽轮机轴加疏水的改造与优化

引风机汽轮机轴加疏水的改造与优化

引风机汽轮机轴加疏水的改造与优化发表时间:2014-11-17T13:27:06.187Z 来源:《价值工程》2014年第1月中旬供稿作者:曾庭淤[导读] 设计改造完成后,投入运行时,在不同工况下,轴加一二段腔室水位稳定,一二段水封均运行良好。

Transformation and Optimization of Induced Draft Fan Turbine Shaft Seal Heater's Condensate曾庭淤ZENG Ting曰关海东于GUAN Hai-dong曰郭晓明盂GUO Xiao-ming(淤中电投电力工程有限公司,上海200000;于黑龙江省火电第一工程公司,哈尔滨150090;盂上海电力安装第二工程公司,上海200000)(淤CPI Power Engineering Co.,Ltd.,Shanghai 200000,China;于Heilongjiang Thermal Power No.1 Engineering Company,Harbin 150090,China;盂Shanghai Power Erection No.2 Company,Shanghai 200000,China)摘要院本文就该电厂引风机汽轮机在调试过程中引风机汽轮机轴封加热器疏水出现的问题进行了分析,并提出了解决方法。

Abstract: In respect of the problems about shaft seal heater's condensate in the process of induced draft fan turbine's commissioning,the article analyzes the reason and proposes the solution.关键词院引风机;轴封加热器;疏水Key words: induced draft fan;shaft seal heater;condensate中图分类号院TK284 文献标识码院A 文章编号院1006-4311(2014)02-0025-021概述在火力发电厂设备中轴封加热器是回收轴封漏汽并利用其热量来加热凝结水的装置,能够减少能源损失,提高机组热效率。

汽轮机调节系统改造方案浅析

汽轮机调节系统改造方案浅析

汽轮机调节系统改造方案浅析[内容提要] 本文介绍了目前国内采用的各种改造方案并进行比较,指出各种改造方案的优缺点,对调节油油源、阀门管理功能及功能应用情况等几个问题进行探讨,供各电厂进行汽轮机调节系统改造时参考。

关键词:汽轮机调节系统 DEH1.前言随着科学技术的发展,对电厂供电品质及发电成本提出了更高的要求,老机组原纯液压调节系统在可控性和控制功能方面已不能满足机组协调控制(CCS)和电网自动发电控制(AGC)等要求,且还存在着调节系统部套易卡涩、迟缓率大、调节品质差、不能实现阀门管理等等缺点。

先进的数字式电液调节系统(DEH)可灵活组态各种控制策略,可满足现代汽轮机控制系统的要求,在系统的安全性、可靠性方面也已经达到电厂的要求。

因此我省已有清镇电厂#7、#8机组、盘县电厂#2机组由纯液压调节系统改造为高压抗燃油数字式电液调节系统,并还有许多电厂将要进行改造。

本文浅析目前国内采用的各种改造方案,指出各种改造方案的优缺点,对几个问题进行探讨,供各电厂在进行汽轮机调节系统改造时参考。

2.目前国内采用的改造方案简介目前国内采用的改造方案有以下几种:a:同步器控制b:电液并存(包括联合控制、切换控制两种)c:透平油纯电调控制(包括保留凸轮配汽机构、去掉凸轮配汽机构两种)d:抗燃油纯电调控制下面一一进行简介:2.1 同步器控制改造方案原液压调节系统不变,只改造同步器、启动阀。

DEH控制信号通过原同步器电动机与液压调节系统接口,实现对机组的闭环控制。

原同步器由一般的电动机驱动,控制特性差,与CCS自动接口有困难,且此类电动机一般都有转速高、易惰走、不稳速、控制精度低、控制接点易拉弧、烧坏等缺陷。

改造采用高性能的电动机或高级电动执行器,控制性能好,接口方便易实现CCS协调控制。

同步器的控制可以由CCS系统直接控制或者做一套独立的PI调节器,与原液压系统构成串级调节系统,实现升降转速、负荷控制。

2.2 电液并存控制改造方案原液压系统全部保留,增加一套电调系统,二套系统并存、切换运行。

0号高加在机组中的应用

0号高加在机组中的应用

0号高加在机组中的应用概要:为了进一步的节能挖潜,提高机组低负荷下的经济性,本次安阳电厂#2机升参数改造在通流改造的基础上对回热系统进行改造增设0号高加。

具体为在高压5级后设置0号高加抽汽,回热系统加装0号高加及相应的管路。

关键词:汽轮机;高加;给水温度;效率大唐安阳发电厂#2机汽轮机是在东方汽轮机厂生产的C300/235-16.7/0.343/537/537型(合缸)亚临界中间再热两缸两排汽采暖抽汽凝汽式汽轮机基础上,进行升参数节能改造。

改造后型号为C331/284-16.67/0.343/565/565,额定功率(ECR)330MW,最大连续功率(VWO)345.1MW,采用数字式电液调节(DEH)系统。

为了进一步的节能挖潜,提高机组低负荷下的经济性,本次安阳电厂#2机升参数节能改造在通流改造的基础上对回热系统进行改造增设0号高加。

具体为在高压5级后设置0号高加抽汽,回热系统加装0号高加及相应的管路。

一、0号高加的系统布置本机组改造后有九级回热加热,四个高压加热器,一个除氧器,四个低压加热器。

当加热器切除或新蒸汽参数降低时,为了保证叶片应力不超限,应减负荷限制流量运行。

任何工况下调节级后压力和各段抽汽压力不得超过最大工况下相应的压力。

高压加热器投入能提高机组效率,提高给水温度,进而减少进入锅炉的给水和炉膛的温差,减少了温差换热损失。

效率增加。

另外抽气也使得排到凝汽器的蒸汽减少,减少了热量损失。

二、0号高加的应用安阳电厂#2机0号高加增设了抽汽调节阀,在运行调整中应遵循以下原则:1、负荷230MW以下,0号高加抽汽调节阀全开。

2、保证0抽压力不超6.3MPA,(整定值,安全门动作)。

3、根据抽汽压力来调整调门开度。

4、机组并网后即投入高加汽侧运行。

安阳电厂#2机通过对0号高加的应用,大大提高了加热器效率,提高给水温度大约5 ℃,降低了机组汽轮机热耗率,降低了机组供电煤耗,提高了机组效率;同时给水温度的提高使省煤器因传热温差降低吸热量减少,省煤器出口的烟温提高,对机组脱销系统的投运节省了时间(脱硝投运要求烟温不低于310℃)。

改进高加疏水 提高蒸汽热利用率

改进高加疏水 提高蒸汽热利用率
尤其对疏水管弯头及疏水 调节阀损害较大 。实践证 明, 几次 疏水漏点都在弯头处。
3 不注意启停 , ) 温升和温降速率过快 。 由于机组采用压力法额定参数启停 , 蒸汽系统和给水系统 采用 的是母管制 。 高加进汽源由原来的机组抽汽改为从低压蒸
气管道接一路汽源 , 故高加 可以不随同机组同时启停 。高加可
S INC C E E& T C E HNOL Y VII OG SON 科 技视界 l0 3 3

S in e& Te h o o y Vi o ce c c n lg s n i
21 0 2年 7月第 2 期 l
科 技 视 界
理论争鸣
张 。其 中重要 的是温升 、 温降率的的热应力 。根据经验 , 常 通 以出口水温的变化为判 断依据 。高压加热器建议温升不大于
S in e& Te h oo y V s n ce c c n l g ii o
理论 争 鸣
科 技 视 界
21年 7 02 月第 2 期 1
改进高加疏水
武 峰
提高蒸汽热利用率
田希 源 王 晓华 邹城 23 1 ) 7 5 2
( 兖矿 国宏化 工有 限公 司 山东
【 摘
要】 以兖矿 国宏 电厂 高加为 范例 , 分析 高加使 用率低 的原 因, 查疏水 系统 , 出疏水调节装置 的根本 问题 并给 出解 检 找
决方案 , 而提升 高加使 用率 , 从 最终提 高蒸汽的热利 用率。
【 关键词 】 高加 ; 两相流 ; 汽液 汽水混合 ; 回热效果
1 兖矿 国宏 电厂 高加简 介
兖 矿 国 宏 电 厂 的 机 组 为 C 5 8 3 . ,其 中 一 抽 为 2 — . /4 82 5 2 5 P .可供 2 .Ma 4 样高加使用 :还有一路为非调整抽气 ,压力

高低压加热器的运行调整和常见故障处理


4)将启动注水阀关闭; 5)开启抽汽管道的放水阀,排尽积水; 6)将汽侧饱和段、疏冷段的排气隔离阀 打开,直到空气排尽后关闭; 7)缓慢开启抽汽阀,使设备温不大于 3℃ /min. 8)调节加热器疏水调节阀大小来调节加 热器水位正常。
热启动
1)确保给水进出口电动旁路阀的控制按钮 处在自由状态; 2)首先将给水出口闸阀开启,然后开启给 水入口三通阀; 3)将汽侧疏水冷却段的排气隔离阀打开, 直到空气排尽后关闭; 4)缓慢开启抽汽阀,使设备温升率不 3℃/min. 5)调节疏水调节阀开度大小调整加热器水 位正常。
7、高加的停止
7.1正常情况下,高加关闭时,先关汽侧,后关 水侧。由高到低关闭抽汽逆止阀和 隔离阀 7.2一旦高加解列,抽汽逆止阀和抽汽电动隔离 阀应立即自动关闭,给水进、出口 电动阀应自 动将高加切除。 7.3正常关闭高加,按照以下顺序: 1)首先限制机组负荷; 2)由高级到低级抽汽压力关闭抽汽管道上的抽 汽阀,打开其有关疏水阀; 3)首先关闭给水入口电动三通阀,然后关闭给 水出口电动阀,将高加切除。
• • • • 先投水侧,后投汽侧。 先停汽侧,后停水侧。 #7或#8低加不能单独投运或停用。 投入时按压力由低到高依次投入,即先投 #3高加,再投#2高加,最后投#1高加,且 间隔时间不少于10分钟。 • 停用时按压力由高到低逐台停用,且间隔 时间不少于10分钟。 • 高、低加最好随机启、停。若在运行中投 入注意给水温升率≯5℃/min 。
• 确定最佳水位
– 分析水位调整曲线,找出最佳水位点,最佳水位点的 确定应注意下列原则: – 任何情况下,给水出口温度不致下降 – 水位小幅上升而导致疏水端差大幅下降,说明水位偏 低,而水位大幅上升而疏水端差下降不大,说明水位 已基本符合要求; – 对大部分加热器抬高水位能使疏水端差达到或逼近设 计值,这时水位是可取的。如疏水端差小于设计值, 可能此时水位已偏高,此水位也不可取。 – 如果加热器疏水冷却段的管子已进行过堵管,可以考 虑将水位再抬高25-50mm以补偿疏水冷却段面积减 少对端差的影响。

汽轮发电机组大修调试中的问题及改进


该机 高加投 入后 , l 高加 的压力 大于 0 当 号 . 5 P 时其疏水需切换疏入除氧器。该管道的布置 Ma
是一条垂直管从 9 m层直 至 1m除氧层顶部 , 8 然后 经一弯头成较长的水平管 , 再经过一弯头又为一段
较长的水平管接入除氧器 , 在那么长的几段管道上
地加强滤油并多次动作启动阀的辅助油 门。在第4
火 油 门进 、 口装 反 了 , 成 主油 泵进 口无 油进入 , 出 造
做 了一些必要的改进 , 并对有待完善的问题提 出了
建议 。 1 高压加热器危急疏水
后改成正确 位置 。再次启动后 , 主油泵进 、 口有 出
油压 指示 。


低压防火油门系统如图 2 所示 。
行 了全 面 的调 试 , 对 调 试 过 程 中所 发 生 的 问题 , 针
大 。改进及效果 : 将高加危急琉水和汽包事故放水 分别接入定排扩容器。消除了此现象。
2 油 系统 和调 速 系统
①低压防火油 门
调试第一次整组启动。在额定转速时 , 发现主
油泵进 、 口无油压指示 , 出 停机后检查 发现低压防
表 1 调试前 期 安全油 建立 所对应 的 启动 阀位 置
虑这几段管道的水平方 向固定措施 , 从而保证高加 的正常使用。 结束语 8 号汽轮发 电机组通过调试 , # 对存在的问题做 上述情况表明油 质的干净程度对新机组是很
重要 的 , 装 的油 管道 一定 要 按规 定进 行 酸 洗 。达 安 到技 术要求 。
根 , 检查 发现有 以下 三个 主要 原 因 : 经

①凝结水泵进 口 网端盖处漏气。 滤

图3

高低加疏水及排空气系统图


水排入除氧器。#3高加的疏水管道上的调节阀前靠近除氧器 处还安装逆 止阀,以防止除氧器内的水汽倒入#3高加,造成振动。正常疏水调节阀 在低二水位时全关,在高一水位及以上时全开。
危急疏水:当加热器水位达到高二水位及以上时,应开启危急疏水调节 阀将疏水排向凝汽器事故疏水扩容器。其中#1高加危急疏水排入低压侧 凝汽器扩容器,#2、#3高加危急疏水排入高压侧凝汽器扩容器。
#5、#6低加每台低加壳侧设有两座安全门,同时,为了对加热器 检修泄压,其水侧和汽侧都设有放水门。
16.低加的运行与停止
正常起动与运行
主机起动前。应检查低加 系统各部分阀门、仪表完 好;各抽汽阀门打开;疏 水调节阀开关自如,阀前、 阀后截止阀全开,低加疏 水导入凝汽器的截止阀开; 开启管、壳侧放气门。关 闭放水门。
01
高一水位:报警
02
高二水位:开启危急疏水
调节阀
03
高三水位:解列高加,关
闭抽汽逆止门
04
低一水位:报警
05
低二水位:关闭正常疏水
调节阀
5号低压加热器 6号低压加热器
7 号低压加热器 8 号低压加热器
低压侧凝汽器
7 号低压加热器 8 号低压加热器
高压侧凝汽器
批准 审查
湘潭发电有限责任公司
审核 校对 张建国
每台高加受热面均包括:过热段、饱和段、疏冷段三
02
部分。
壳体采用全焊接结构,主要由筒身、封头、支座和多
03
种规格的管接头组成。
管系主要由管板、U形管、折流板、不锈钢防冲套管、中心管式 不凝结气体抽出管、4根钢性厚壁加强管、管系抗振装置和防冲板 等组成。每台加热器的抽气系统是独立的。疏水水位自动调节, 事故时能够迅速切除给水,走旁路运行,在水侧设置防超压的泄 放阀(图纸上没有显示),汽侧装有安全阀。

汽轮机轴封与疏水系统

汽轮机轴封与疏水系统1 轴封系统汽轮机轴封系统的主要作用是防止高参数的蒸汽沿高压段轴端向外泄漏,并防止空气沿低压段轴端进入低压缸破坏凝汽器真空。

本机共有前、后两组轴端汽封。

前、后轴端汽封均采用迷宫式汽封,具有良好的密封性能。

前、后轴端汽封的第一段漏汽接至SSR接口,第二段漏汽导入汽封加热器(CF)。

2 疏水系统汽轮机疏水系统的主要作用是在机组启动、停机、低负荷运行或低参数运行时,汽轮机本体、阀门、蒸汽管道等都可能凝聚凝结水。

这些凝结水必须及时疏泄出去,避免造成汽轮机进水,而引起水冲击,导致机器损坏。

因此,合理布置疏水系统管路并及时疏水是保证汽轮机安全运行的必要条件。

本机组在主汽阀和调节阀壳上均设有疏水口,汽轮机本体上在调节级后设有一疏水口,各压力级的疏水采用逐级自流的方式。

由于上述各疏水口的压力不同,因此,必须按压力高低顺序依次导出,以利于疏水畅通。

④排汽系统本小机采用下排汽方式。

排汽经由真空排汽管道,通过真空蝶阀和排汽接管进入主机凝汽器。

为保证机组正常运行,在后汽缸和排汽管道上均设有压力和温度测点,作为排汽压力和排汽温度的保护。

排汽压力和排汽温度的限制值见《汽轮机启动运行说明书》。

为减少管道对设备的作用力,排汽管道上应设置有压力平衡式万能膨胀节,用以吸收管道和设备的较大热膨胀。

用户在安装支、吊架时,应考虑选用适当的弹簧刚度和适当的预载,使得膨胀节能够补偿管道的膨胀,并使汽机排汽口受力符合要求。

⑤滑销系统汽轮机在启动、停机和运行时,由于温度的变化,会产生热膨胀。

滑销系统的作用就是为了使机组的动、静部分能够按照预定的方向膨胀,保证机组安全运行。

滑销系统简图见图8-12图8-12本机组的基架浇死在基础上,而小汽机靠后汽缸处左右两撑脚座落在已焊于基架上的两个挠性支架上,汽缸两撑脚上距排汽中心线向后197毫米处各有一定位销,用以固定汽缸与基架的相对位置,并以此作为机组的绝对死点。

前汽缸与后汽缸通过螺栓连成一体,并在前支持轴承处挠性地支撑在基架上。

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汽轮机高压加热器危急疏水调节阀改造
摘要:高加危急疏水调节阀,通过的介质水虽然参数较低,但因是饱和水,且阀后压力
是凝汽器真空,随着在阀后压力降低到饱和压力之下,必然会产生空化汽蚀,对阀门会造成
极大的冲击,是目前电厂中容易损坏的一种阀门。

结合阀内件结构特性,提出改造优化方案,提高设备可靠性。

关键词:超临界;供热机组;高加:危机疏水:调节阀:改造
引言:
高加危急疏水调门主要作用是在高加水位高时能自动开启调节高加水位,避免出现高加
水位过高引起换热效果变差,造成给水温度降低影响机组经济性,设备异常时甚至导致高压
加热器满水,给汽轮机运行造成水冲击的风险,高加危急疏水调门可靠性对高加正常运行至
关重要。

1 设备概况
公司两台机组#1-#3高加危急疏水调节阀均是某电站阀门有限公司生产的先导式套筒调
节阀,基建期由哈尔滨锅炉厂随高压加热器配供。

该阀阀芯结构为流关型(阀内介质流动方向:上进下出),流道依据线性特性设计。

阀门执行机构是由美国Fisher(费希尔)公司生
产667型薄膜式气动执行器。

阀门主要技术参数如表1所示。

表1 #1~#3高加危急疏水调阀主要技术参数
图1 #1~#3高加危急疏水调阀结构图
2 存在问题
高加危急疏水调节阀是一种专门用于电厂高加危急疏水系统的大口径、大流量、大压差、饱和介质的特种调节阀。

目前,超临界以上机组的高加危急疏水阀,不仅需要具备“关闭严密,开启灵活”的基本要求,还需具有精确的流量调节特性。

经统计,我公司1、2号机组在装#1~#3高加危急疏水调节阀均存在如下通病问题:
2.1阀门开启困难。

经常出现阀门打不开的现象,不满足危急疏水调阀“开启灵活”的
基本要求。

若在紧急情况下不能及时开启,存在高加满水甚至汽轮机进水的安全隐患。

2.2阀门小开度时(20%~30%)振动剧烈,阀位难以控制,且伴有较大噪声。

2020年
12月11日,运行部(一值)在排查1号机组#1、#2高加疏水氢电导率偏高问题时,将#1高
加正常疏水切至危急疏水,出现了#1高加危急疏水调阀执行机构支架受振动冲击断裂的问题。

2.3阀门关断严密性差,不满足危急疏水调阀“关闭严密”的基本要求,危急疏水调阀
后的电动门在正常运行中被迫关闭。

2.4气动执行机构采用气开型结构,不满足危急疏水调阀“失气开”(仪用气源失去,
阀门自动开启)的设计要求。

3 原因分析
3.1阀门开启困难
我公司在装#1~#3高加危急疏水调节阀阀芯均为先导式结构,阀门开启时预启阀(先
导阀)先开启,然后带动主阀芯(大阀芯)开启。

为让预启阀开关柔和,缓解预启阀振动,
制造厂在先导阀芯上加设了缓冲弹簧。

弹簧的存在,大幅增加了预启阀泄压流道的阻力,导
致主阀芯上下压差得不到有效平衡,主阀芯开启初期需要很大的开启力,表现为阀门开启困难。

3.2阀门小开度时振动大
根据我公司在装#1~#3高加危急疏水调阀的结构设计,主阀芯开启后,阀门进水流道
内的高压疏水(饱和水)经多孔套筒(阀笼)直接流入阀芯内部,然后通过稳流罩进入阀门
出水流道。

在主阀芯开度较小时,主阀芯与阀座之间的流道较窄,而进水流道和出水流道口
径很大,此时阀内整个流道形成典型的“文丘里”效应。

根据文丘里管原理,流体通过主阀
芯与阀座之间的狭窄流道时,流速加快,压力降低,部分高压危急疏水(饱和水)被“闪蒸”汽化形成汽泡。

夹杂着汽泡的流体进入主阀芯下腔后,因流道突然扩散,流体流速急剧降低,压力瞬间增大,流体中的蒸汽汽泡迅速溃裂爆破,出现“空化”现象。

受阀座下方稳流罩的
阻挡,整个“空化”过程发生在阀芯内部,而阀芯内部空间较小,空化时汽泡破裂释放出巨
大的能量(试验表明汽泡破裂的空化阶段产生的冲击力高达几千牛顿)对阀内件造成严重冲击,引起阀门振动,同时产生高频噪声,而且汽泡越多,噪声越大。

图2 #1~#3高加危急疏水调阀小开度时主流道流体流动示意图
在阀后压力一定的情况下(凝汽器真空),阀前压力越高,主阀芯开度越小,空化效应
越强烈。

空化冲击力一旦超过金属材料的疲劳破坏极限,即会造成阀门零部件的断裂破坏。

3.3阀门关断严密性差
根据上述分析,我公司这种高加危急疏水调阀在高压差恶劣条件下,阀瓣(主阀芯)和
阀座密封面受“闪蒸”、“空化”和“汽蚀”的破坏作用,在很短时间内即会遭到破坏,发
生泄漏。

4改造方案
高加危急疏水调节阀通过的介质参数虽然不是很高,但因是饱和水,极易产生空化、汽蚀,对阀门造成极大的冲击破坏。

针对我厂1、2号机高加危急疏水调阀存在的开启困难、
振动大等问题,拟通过合理的阀门设计和阀门结构优化进行有效控制。

高加危急(正常)疏水调节阀,通过的介质水虽然参数较低,但因是饱和水,且阀后压
力是凝汽器真空,随着在阀后压力降低到饱和压力之下,必然会产生空化汽蚀,对阀门会造
成极大的冲击,是目前电厂中容易损坏的一种阀门。

目前超临界以上机组的高加危急疏水阀,不仅需要具备关闭严密零泄漏的要求,而且还需具有调节特性。

4.1换型后高加危急疏水阀技术原理
(1)采用预启阀结构
高加危急疏水阀摒弃传统平衡式结构,均采用预启阀结构,采用该结构的有以下几大特点:
1)预启阀结构,阀门的关断性进一步增强,保证高加危急疏水阀的泄漏等级远远高于ANSI B16.104-V级标准。

2)预启阀结构,降低了阀门因前后压差所产生的不平衡力,对执行器的力矩要求也同
步降低。

(2)关断调节分离
阀门关断位置与调节位置分离,阀门关断采用预启阀硬密封,保证关断性。

阀门调节设
计在阀座下套筒位置,下套筒通流孔设计为等百分比调节,该设计既防止了密封面在小开度
情况下空化气蚀,又保证了高精度的调节性。

4.2背景技术
(1)当选用调节型阀门时,国内外一般采用平衡阀芯设计,关断严密性差,容易冲刷
内件及阀体底部。

(2)高加危急疏水调节阀是一种专门用于高加危急疏水系统等大流量、大口径、高精度、大压差、饱和介质的特种调节阀。

目前市场上大多数运行中的高加危急疏水调节阀,由
于在系统中使用时,阀门的开启时需要很大的开启力,经常会发生阀门不容易打开的现象,
进而会造成该高加危急疏水调节阀的开启失效,从而带来更大的安全隐患。

(3)高加危急疏水调节阀在开启过程,介质会对密封面产生冲刷,并且会伴随有气蚀
和闪蒸现象,从而大大的缩短了该阀门的使用寿命。

4.3设计重点
(1)减小阀门的开启力;
(2)削弱气蚀和闪蒸现象,延长高加危急疏水调节阀使用寿命。

对该类阀门进行了解体研究,针对该种材质在密封设计上的特点,及结合电厂实际运行
工况,对冲刷原因得出以下分析结果:
(1)机组运行中,水质的处理技术要求及系统的安装检修工艺,难以保证给水品质,
水中的悬浮颗粒,对平衡式阀芯的软密封环有极大的损害。

(颗粒镶嵌,会导致阀芯与阀套
的划伤和压痕,极大降低阀门使用寿命);
(2)高压差下小开度运行,会引起强烈的介质空化现象,对阀座及阀芯造成严重破坏。

(3)现国内外设计使用的高加危急疏水调节阀均为套筒平衡式结构,该结构调节性很好,但是关断性极差,对电厂的运行维护造成了极大的浪费。

下图为高加危急疏水阀的改造示意图:
结构型式及作用:
(1)先导式阀芯设计,确保实现Ⅴ级泄漏标准;
(2)加大泄流通道,平衡阀芯上下压差,减小执行力;
(3)整体结构采用三级套筒式结构,有利于控制介质流速,实现精确调节;
(4)多级减压设计,减弱饱和水气蚀破坏,延长使用寿命。

(5)阀内件密封面采用stellite堆焊,泄漏等级高于ANSI B16.104-V级标准。

(6)阀门便于维护,易损件易于修理、易于更换。

结束语
通过对高加危急疏水调节阀阀内件的改造,优化了调节性能曲线,削弱气蚀和闪蒸现象,延长高加危急疏水调节阀使用寿命,提高了设备可靠性。

参考文献:
西安秦申高加危急疏水调节阀介绍
fisher调节阀检修基础知识。

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