广州地铁四号线直线电机车辆段基于整体道床的“零轨”铺设技术研究.doc

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广州地铁四号线直线电机车辆段基于整体道床的“零轨”铺设技术研究

摘要广州地铁四号线直线电机车辆段基于整体道床的“零轨”铺设技术是目前国内外均未涉及的新技术领域,“零轨”铺设技术利用了支柱H 型钢检查坑式整体道床,解决了轨道各项尺寸精度为1mm以内的难题,保证了直线电机机车车辆运行参数和直线电机气隙的精确稳定。结合工程实例,对“零轨”铺设的关键技术,即整体道床一次性整体成型技术、支柱式H 型钢检查坑道床一次性成型技术进行了分析研究, 对轨道尺寸精度调整所采取的一系列措施进行了总结。

关键词直线电机轨道整体道床零轨铺设精度控制

广州地铁四号线在国内首次应用了具有世界先进水平的中大运量直线电机运载系统,其直线电机车辆段是四号线的控制中心,也是四号线全线69. 64km线路的车辆运用、调度、段内编组、车辆停放、维修、各种运营设备维修保养的重要场所。为满足直线电机车辆检修、直线电机的安装调试、直线电机本体与感应板之间气隙的测定调整等功能的综合需要,段内需在不同功能区不易变形的整体道床部位设置不同形式的高精度轨道“零轨”。

1“零轨”的由来

与传统轮轨驱动系统不同,直线电机轨道运载系统的机车车辆采用与

普通旋转电机不同的直线电机产生驱动力,它的电机由完全分离的两部分组成:板状的初级定子固定在机车车辆上,而次级转子演变为复合金属平板(即感应板)沿轨道线路延伸,并固定在道床上成为道床

的一个不可分割的组成部分。定子绕组与转子之间的间隙------------ 气隙的大小直接影响直线电机的驱动能力和工作效率。为保持直线电机车辆的良好状态,维持直线电机气隙的精确与恒定,除机车车辆各部件加工精度要求较高之外,工程上通常会采取很多保障措施。

%1尽量减小道床加载后路基的工后沉降尤其是不均匀沉降,如加固碎石道床路段路基强度、强化压道整道措施、延K路基自然沉降期等;

%1精确调整正线和车辆段内铺设感应板区域的轨道参数如轨距、高低、水平、轨向等,减小轨道系统本身偏差;

%1通过提高感应板安装精度,确保感应板顶面与钢轨顶面的间距准确;

%1在车辆段专用库房整体道床位置铺设高精度的轨道,并以此轨道作为机车安装调试基准轨,以减少机车车辆和直线电机本身的安装、调整、测量偏差。

以上第4种措施所述的高精度轨道以追求轨距、高度、水平、方向以及2条铁轨的平行度等参数误差趋近于零为目标,对于此种高精度轨道,国际上并无通用名称可参考,因而在广州地铁四号线车辆段工程中,该类型轨道被业主、设计、监理和施工各相关单位通称谓“零轨”。简言之,“零轨”就是为提高直线电机机车车辆的安装调试精度,精确调整检测直线电机定、转子之间的气隙而专门铺设的误差极小的专用轨道。

运营过程中,“零轨”主要在以下几种情况下发挥关键作用:一是新车上线运营前直线电机在机车车辆转向架上进行初始安装和调整;二是运营过程中直线电机气隙的在轨实时检测;三是在直线电机机车车辆状况变化时进行定检、定修、架修、大修理后的功能恢复;四是路基、轨道、感应板参数发生变化足以影响直线电机功效发挥时的气隙重新调校。

针对上述不同情况,广州地铁四号线车辆段段内分别在运用库的检查库内三条检查线、静调临修库的静调线和洗车机棚的洗车线分别铺设了8处共260m长的“零轨”段。

2“零轨”铺设的技术思路

1mm的尺寸精度对于机械加工行业来说比较容易实现。对于以钢筋混凝土浇注为主要工艺方法的整体道床轨道工程来说,实现难度就相当大。在广州地铁四号线车辆段轨道施工组织设计评审阶段,有关轨道工程专家对1mm的轨道标准要求提出质疑,并建议业主、设计修改“零轨”精度要求。但直线电机感应板的安装精度要求以及气隙调整的实际需要要求轨道尺寸必须满足这个标准。通过反复论证,最终确定, “零轨”技术的精确实现有赖于相互联系的两个工艺过程的准确达成:一是“零轨”的基础,即整体道床结构一次性整体灌筑成型,另一个是拟铺设“零轨”区段的轨道尺寸参数的精确调整。在广州地铁四号线车辆段的“零轨”铺设过程中,“零轨”的高精度分两个阶段通过渐次逼近的方法实现:整体道床结构施工完成后保证轨道尺寸精度在±20!!!! 之内,然后通过反复调整使轨道尺寸最终达到0 $IJ 1mm之间的“零轨” 精度标准。

3“零轨”铺设技术

3.1整体道床一次性整体成型技术

广州地铁四号线直线电机车辆段拟铺设“零轨”的整体道床有如下儿种形式:一•是普通长枕埋入式整体道床(见图1),轨枕中央的2个螺栓孔用于固定感应板,道床成型后,可通过增减感应板下方的调整垫片来调节感应板顶面距轨面的高度。二是库内横通道长枕埋入式整体道床(见图2),与普通长枕埋入式类似。道床成型后,先调整好高度并固定好感应板,最后将感应板与道床浇注成一个整体形成横通道。三是支柱H型钢检查坑式整体道床(见图3)。这种道床采用无轨枕支柱式设计,在钢轨与支柱之间首次应用H 型钢过渡。H型钢的运用增大了轨道刚度,为“零轨”精度保持恒定不变提供支持,支柱间距也得以从原设计1. Im加大至2. 2m,方便了检修作业人员出入检查坑。

3.1.1长枕埋入式整体道床成型技术

长枕埋入式整体道床一次性整体成型的要领是混凝土浇注成型后, 轨道的的高低误差需控制在±lmni以内,只有如此才能满足感应板的安装要求,所以如何确保轨道的高低误差控制在± Imni之内,成为本长枕埋入式整体道床成型的技术难关和重点。图4为长枕埋入式整体道床成型工艺流程。

长枕埋入式整体道床一次成型的成败,取决于关键工序的工艺水平和施工质量。轨排组装、轨道各部几何尺寸调整、浇注支墩混凝土、浇注道床混凝土是道床成型的关键环节。

%1轨排组装

轨排组装直接在整体道床铺设位置进行。其组装工艺过程是:

(1)按照设计要求的数量和间距,将锚固好的长轨枕散布于待铺设整体道床的线路基底上;

(2)散布扣件于长轨枕两端;

(3)在承轨槽内放置轨下胶垫;

(4)将配好的钢轨吊入承轨槽,轨腰上应标注短轨枕位置;

(5)按照设计的轨枕间距,调好轨枕位置,并上扣配件;

(6)安装轨距拉杆和摆放钢轨支撑架(2. 5m布置一个);

(7)用自制门吊将轨排吊起,吊起高度(30cm左右)以满足钢轨支撑架的安置为宣;

(8)调整轨距拉杆和安装钢轨支撑架,使轨距基本满足1435mm要求, 并拆下门吊,轨排由钢轨支撑架支撑。

%1轨道各部儿何尺寸调整

由于整体道床必须一次成形、轨道各部几何尺寸精度要求高、旦在混凝土浇筑前必须把轨道各部儿何尺寸调至设计值,所以如何调整轨排至设计要求是整体道床成型中的重点和难点。通过对成型要求的分析理解,我们自行设计了一种适用于长枕埋入式整体道床一次浇注成型的上承式可调轨排支撑架。

轨排的调整定位程序是:先调水平一后调轨距一先调桩点一后调桩间;先调基准轨一后调另…轨一先粗调后精调的原则一反复调至符合标准为止。

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