向家坝骨料运输系统
向家坝工程概况

1 工程概况向家坝水电站是金沙江最后一级水电站。
向家坝水电站位于云南省水富县(右岸)和四川省宜宾县(左岸)境内。
电站上距溪洛渡电站坝址157公里,下距水富县城区1.5公里、宜宾市区33公里。
向家坝水电站是金沙江梯级开发中的最后一个梯级,正常蓄水位380米(现在水位约为270米),死水位(供水期未发电消落水位)370米。
向家坝水电站以发电为主,同时兼有改善通航条件、防洪、灌溉、拦沙、对溪洛渡水电站进行反调节等综合效益。
水库面积95.6平方公里,水库为峡谷型水库。
控制流域面积45.88万平方公里,占金沙江流域面积的97%。
水库总库容51.63亿立方米。
回水长度156.6公里。
2 枢纽布置工程枢纽建筑物主要由混凝土重力挡水坝、左岸坝后厂房、右岸地下引水发电系统及左岸河中垂直升船机和两岸灌溉取水口组成。
大坝挡水建筑物从左至右由左岸非溢流坝段、冲沙孔坝段、升船机坝段、坝后厂房坝段、泄水坝段及右岸非溢流坝段组成;发电厂房分设于右岸地下和左岸坝后,各装机4台,单机容量均为750MW,总装机容量6000MW,左岸坝后厂房安装间与通航建筑物呈立体交叉布置。
静态投资289亿余元。
坝顶高程383米,最大坝高161米,坝顶长度909.3米。
向家坝水电站施工组织设计,结合工程总体布置,选用两期导流,一期先围左岸,二期围右岸的施工程序。
一期由右侧的主河床泄流、通航及漂木,二期由导流底孔和缺口泄流,临时船闸通航,散漂木材在坝址上游收漂后陆路转运.大坝混凝土采用塔带机配缆机浇筑.右岸引水系统:包括进水口、引水上平洞、引水斜洞、引水下平洞。
岸塔式进水口尺寸为148m×31m×69.5m(长×宽×高);开挖洞径①、②机为16.3m,③、④机为15.3m,混凝土衬砌厚度均为1.0m。
①、②机钢管直径14.4m、③、④机钢管直径13.4m。
厂房系统:厂房工程由主厂房、主变室、母线及电缆竖井等组成,主厂房总长度245.00m(含安装间长度80.0m),开挖宽度31.4m(岩锚梁以上宽度33.4m),最大开挖高度85.5m;尾水系统:尾水工程由尾水管、尾水隧洞、尾水出口及尾水渠等组成。
向家坝二期工程研究报告1(施工布置)

向家坝水电站位于金沙江下游,是金沙江梯级开发的最后一级电站。
坝址位于峡谷出口处,左岸为四川省宜宾县,右岸为云南省水富县安边镇。
坝址距下游宜宾市32km,距水富县城约1.5km。
内昆铁路在坝址下游3km处设有水富站。
工程枢纽主要由挡水建筑物、泄洪消能建筑物、冲排沙建筑物、左岸坝后引水发电系统、右岸地下引水发电系统、通航建筑物及灌溉取水口等组成。
其中拦河大坝为混凝土重力坝,电站厂房分列两岸布置,泄洪建筑物位于河床中部略靠右侧,一级垂直升船机位于左岸坝后厂房左侧,左岸灌溉取水口位于左岸岸坡坝段,右岸灌溉取水口位于右岸地下厂房引水口右侧,冲沙孔和排沙洞分别设在升船机坝段的左侧及右岸地下厂房的进水口下部。
坝顶全长909.25m,最大坝高162m,电站设计正常蓄水位380.00m,左岸坝后及右岸地下厂房各安装有4台单机容量为750MW机组,总装机容量6000MW。
本次二期工程主要包括右非坝段、泄水坝段(含消力池)、厂房坝段(含坝后厂房)、升船机坝段、冲沙孔高程340.00m以上部分、左非①〜左非⑥高程280.00m 以上部分、导流底孔封堵、冲沙孔导流底孔段改造及二期导流工程。
本次施工组织研究的主要依据:a) 右岸施工区地形、地质、施工条件;b) 向家坝水电站可性行研究报告;c) 相关专题报告;d) 有关会议审查意见;e) 国家与行业现行有关规程规范。
2007年4月我局受向家坝工程建设部的委托,对《二期工程混凝土施工项目施工组织设计的八大技术难题》进行了研究,通过分析比较论证、主要结论如下:1、二期工程施工总布置中、施工场地规划基本能满足两个标段施工需要、在施工道路的规划设计中、由于本工程施工强度高、受下基坑的施工道路宽度的限制,车流量较大,为减少施工干扰,需进一步研究在大坝基坑内形成循环道路的可能性。
2、二期工程施工总进度与坝体分缝关系很大、采用一条纵缝、混凝土施工主导设备布置均能满足施工强度要求,坝体施工进度也能够满足节点工期的要求、采用二条纵缝、坝体强度加大、需考虑增加部分混凝土施工主导设备、施工风险较大。
浅析向家坝右岸地下电站主轴中心补气系统

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图 3T H 机 组 浮 球 阀 A
球脱 落 , 同时 阻止杂 物进入 护罩 内 , 响 到浮球 的 动 影
阀座 下 , 过螺母 固定 于 阀杆 的最 下端 。 通 阀轴安 装在
阀轴导向套 内,为防止工作环境对 阀轴与导向套的 磨损 , 导向套采用 自 润滑防泥沙 、 防锈结构设计。补 气 阀弹簧安装在阀座内的弹簧护筒 内,通过安装 于
收 稿 日期 :02 0 — 2 2 1 — 7 0
补 气 阀安 装 于 补气 管 顶部 , 主要 由阀座 、 阀盘 、
高尾水 位 时尾水从 主轴 中心 补气管 大量 溢 出 ,保证
机组安全运行 ,在补气系统上设有缓冲式浮球盘型
逆止 阀( 浮球 阀)浮球 阀过流 面积 与补气 管相 匹配 , , 并 设有 缓 冲装 置 防止浮球 阀在 运行 过程 中快 速上 下
串动 。
21 补气 阀结构 .
图 1T H机组大轴 中心补气系统 A
作 灵活性 。
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图 2T H 机 组 补 气 阀 A
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3 存 在 的风 险
由于大 轴 中 心 补 气 的 存 在 ,将 下 游 尾 水 与 厂 房 连 接 在 一 起 , 间 只设 补 气 阀和 浮 球 阀隔 开 , 中 因 此 浮 球 阀 、补 气 阀 以及 补 气 管 各 段 之 间 的 密 封 可
阀杆 、 弹簧和缓冲活塞等五部分组成。如图 2 所示 :
建设中的龙开口砂石料长胶带机输送系统

建设中的龙开口水电站工程燕子崖成品骨料输送系统摘要:燕子崖成品骨料输送系统由一条长6KM转弯带式输送机组成,其头尾高差130米,输送机共转四个弯,4个半径为1000m不等圆弧段,承担800万吨成品砂石骨料转运任务。
本文从系统布置、生产能力、设备选型和运行管理等方面对建设和运行过程中存在的问题及对策进行客观的分析。
关键词:骨料运输系统工艺布置设备选型运行管理一.概述:1.长胶带机运输系统位于坝址区右岸下游龙开口村至中江河左岸一带。
长距离胶带机起点为燕子崖砂石加工系统成品料仓地弄出料胶带机出料口高程为1463m,穿过中江河右岸隧洞,跨越中江河后,再沿中江河左岸、金沙江右岸山体隧洞至龙开口村下游侧,终点为坝址右岸下游成品骨料转料堆高程约1315m,线路全长6010m,其中有共三条隧洞总长约5097m。
单段最大洞长2733m,隧道断面净空尺寸4.5m(宽)×4m(高)。
2. 由中国中水八局龙开口项目部承建,系统设计勘查工作由华东设计院承担,由昆明院监理部承担监理工作。
该系统输送能力2500t/h,输送物料为0~80mm成品骨料,输送总量800万t骨料。
长距离胶带机从2009年9月开始运行,已运行500小时,输送砂石骨料达60万吨,整体运行情况平稳,无质量和安全事故。
3.长胶带机具有大运量、高带速(带速4m/s)、变倾角、长距离转弯带式输送机,头尾高差130米,输送机共转四个弯,最大转角40º,胶带机沿线共布置有4个半径为1000m不等圆弧段的技术特点。
长胶带机输送系统设备购置费合计约4000万元。
长距离胶带机布置了三套驱动单元,总装机功率为1680kw,采用了头尾多点驱动的布置方案,前后同时驱动的布置方式,机头双电机双滚筒1:1驱动,机尾单电机单滚筒驱动,驱动部采用YNRQD系列液体粘性软启动,较好解决输送机在重载情况下的平稳缓慢启动及调整头尾驱动的功率平衡。
采用自冷盘式制动装置和液粘软起动装置实现可靠的起动、制动和安全保护,全自动的实现各种状态的起动、运行和停车,避免重载起动时闷车和启动时冲击过大及安全事故问题的发生。
全风化、土质地质带隧洞施工技术

工 方 案 。即 “ 超 前 、严 注 浆 、短 开 管
引 言
在隧洞 开挖 施工 中. ,全风化、土质地 质 带容 易引起 塌方 ,难- p处理 。在 向家埙骨 料输 送
近 年来 ,随 着开 挖技 术的 不断进 步
挖 、弱 爆 破 、强 支 护 、快 封 闭 、勤 量 测 、速反馈 ” 的施工原 则 ,在拱部 超前
向家 坝 电站骨料 运输 的生命 线 。在隧洞 开挖中 ,约有 l 0 属于全风化 、土质地 0m
隧洞施工技术
宋入武 云南大唐 国际 电力有限公 司德钦分公 司 6 0 1 501
段 , 围岩 自稳能 力极差 ,易塌方 ,且有 大量 渗水 ,曾出现过 三次大 的塌方 。通 过 专家 的 指导 ,施 工单 位 的不 断探 索 , 总结 出 了一套安 全 、经济 、易操 作的施
维普资讯
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1、概 述
向家 坝 骨 料 输 送 隧洞 全 长 3 k ,是 lm
核 心土 ,掏 出 一个 环 形 槽 ,进 尺 5 c 后 , 0m 把制作好的拱架顶部及时放置在开 挖面 ;
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出了一 套安 全、 缓济 的施 毒技 术 ,对 同类童
程 施 工 具 有 一 定 的 指 导 意义 。
奎 风 化 ; 土 质 地 质 段 ; 隧 洞 ;施 工 技 术
小导 管注 浆预 固结 围岩 的保护 下 ,采 用 三部 台阶 法进行 施工 。
2 全风 化 地质 段 施 工技 术
金沙江向家坝升船机设计与运行概述

金沙江向家坝升船机设计与运行概述作者:李志祥王向辉杨鹏来源:《中国水运》2020年第09期摘要:向家坝升船机采用全平衡齿轮爬升螺母柱保安式一级垂直升船机,最大提升高度114.20m,是当今已投运升船机世界之最。
2018年5月26日向家坝升船机投入试通航运行,试通航运行第二个年度货运量就达到了设计指标,通航效益显著,是目前国内运行最繁忙的升船机。
本文概要介绍了向家坝升船机特点、主要设备、运行流程及试通航运行情况。
关键词:升船机;主要设备;运行流程;试通航运行中图分类号:U642 文献标识码:A 文章编号:1006—7973(2020)09-0049-02向家坝升船机按Ⅳ级航道标准设计,设计代表船型为2×500t级一顶二驳船队,同时兼顾1000t级单船。
设计年过坝货运量为112万吨(其中下行占95%),客运量为40万人次。
向家坝水电站通航设施主要由上游引航道、上闸首(包括挡水坝段和渡槽段)、船厢室段、下闸首和下游引航道(含辅助闸室与辅助闸首)五部分组成,全长1530m。
向家坝升船机最大提升高度114.2 m,承船厢与厢内水体总重量约为8150t,正常升降速度0.2 m/s ,上游通航水位变幅10m,下游通航水位变幅 11.45m,其规模和技术复杂程度均超过了国内外已建和在建的升船机。
1向家坝升船机机型及特点1.1 机型的确定向家坝升船机是电站的唯一通航设施,安全可靠性是方案比选的首要因素,向家坝升船机最终采用全平衡齿轮爬升螺母柱保安式一级垂直升船。
1.2 向家坝升船机的特点向家坝升船机是建设在高水头水电站上的通航建筑物,主要具有如下特点:(1)过船吨位大:向家坝升船机一次可以通过2×500t级船队,兼顾1000t级单船。
(2)提升高度大:向家坝升船机最大提升高度为114.20m,是目前已投运升船机之最。
(3)上、下游水位变幅较大:升船机上、下游通航水位变幅分别为10.00m和11.45m。
浅析向家坝通航现状及升船机船舶类型
浅析向家坝通航现状及升船机船舶类型摘要:本文从向家坝升船机船舶长度和宽度及向家坝升船机船舶吃水出发,分析了向家坝通航现状及升船机船舶类型,最后对向家坝升船机预期运行强度进行了思考和总结,旨在在全面分析向家坝升船机预期运行强度的基础上,保障向家坝升船机能够按照预期效果运行,继而保证整体向家坝工程的合理运转。
关键词:向家坝升船机;船舶类型;浅析引言:向家坝升船机在向家坝工程中的应用,能够大幅度的提高船舶的通过能力,同时缓解向家坝翻坝码头的运行压力,并且可以顺利打通宜宾至云南永善县溪洛渡金沙江河段,向家坝升船机地处川滇两省咽喉地带,其通航系统设备功能最大限度的应用和发挥必将促进两地交通运力快速发展,为两省经济腾飞带来新的动能。
1 向家坝升船机通航的技术条件介绍1.1 向家坝升船机船舶长度和宽度按照《船闸总体设计规范》和《内河通航标准》,可以得出同一闸次过闸船队或船舶最大长度计算公式如下:Lk=L+Lf,其中,Lk表示的是船闸的实际应用长度,Lf指的是船闸的总长度,L表示的是同一闸次过闸船队或船舶最大长度。
可以得出同一闸次过闸船队或船舶最大宽度计算公式如下:Bk=ΣBs+Bf,其中,Bk 指的是船闸的实际应用宽度,ΣBs指的是同一闸次过闸船舶并列停泊于闸室的最大总宽度,Bf指的是船闸的总宽度。
按照上述计算公式,可以计算出向家坝升船机船舶长度为110米;向家坝升船机船舶宽度为11米。
1.2 向家坝升船机船舶吃水按照《内河通航标准》,可以得出航道富裕水深计算公式如下:H=T+ΔH,其中,H指的是航道的水深,T指的是船舶的吃水能力,ΔH指的是航道富裕水深。
航道富裕水深按照航道等级有不同的规定值,具体如下:Ⅰ级行道富裕水深为0.4-0.5米;Ⅱ级行道富裕水深为0.3-0.4米;Ⅲ级行道富裕水深为0.3-0.4米;Ⅳ级行道富裕水深为0.2-0.3米;Ⅴ级行道富裕水深为0.3-0.4米;Ⅵ级行道富裕水深为0.2米;Ⅶ级行道富裕水深为0.2米。
金沙江向家坝石灰岩骨料混凝土配合比试验研究
24 混 凝土耐 久性试 验 . 混 凝 土 耐 久 性 试 验 主 要 包 括 抗 冻 性 能 和 抗 渗 性 能 。抗 冻性 能 试验 采 用快 速 冻融 法进 行 , 渗 性 抗 能采 用逐 级 加压 法进 行 , 测结 果 如表 4所 示 。试 检 验结 果表 明 . 混凝 土 的抗 冻性 能 和 抗渗 性 能 均满 足 设 计 要求 。在石 灰岩 人 工沙 生产 过 程 中 , 石灰 岩 石
第2 4卷 第 3期
2 2年 7月 01
黄 河 水 利 职 业技 术 学 院学 报
V0 .4 1 No3 2 . J1 02 u. 1 2
Junl f eo i r o srac 旦 !!! ! o ra o Y l w Rv nevnyr l eC r 坠 i
表 3 混凝 土力 学 性 能 和 变 形性 能试 验 结 果
T b e 3 Co c e e me h n c l p o e t n eo ma i n p r o ma c e t r s l a l n r t c a ia r p r y a d d f r t e f r n e ts e u t o s
粒形 圆润 、 片状颗 粒含 量少 、 针 骨料 总表 面积相 对减
低 2 3 拌 和物 和易性 较好 。拌 和物性 能试 验 结 %~ %。 果 如 表 2所示 ( 工程 主要 混 凝 土 配合 比 )各 项 性 能 ,
检 测结 果均 满足相 关规 范及 工程技 术要 求 。
表 2 混凝 土 拌 和 物 性 能试 验 结 果
Ta l n r t x n o t n e f r n e t s e u t b e 2 Co c e e mi i g c n e t p r o ma c e t r s l s
锦屏水电站人工骨料系统毛料运输方案设计
2 . 1 . 3 深 竖 井 运 输 方 案
粗 碎车 间 布置在 大奔 流 沟 料 场 开采 区 内 , 毛料 通
环 境造 成 安全 隐患 , 必 须选择 一个 安全 可 靠 , 实 施有 效
的开 采运输 方 案 。
过 竖井 垂直 运输 到地 下厂 房粗 碎车 间 。竖井运 输 经济
离第 2层 、 第 3层 板岩 及表 层 1~ 5 m 的强 风化无 用 层
影 响运行 期工 作效 率 。
2 . 1 . 2 溜槽 运 输 方 案
粗碎 车 间布置 在 大 奔 流 , 毛料 经溜 槽 运 输 至 大 奔
约 1 6 0万 m 。大 奔流 沟 上游 料 场 区 ( A 区) , 高 程
m第 1 层 变 质 细 砂 岩 有 用层 勘 探 计 算储 量 约 1 2 0 0 万
1 1 k m) , 沿 线 山 高坡 陡 , 安 全 防护投 入 大 , 且 安全 保 障
率低 。 ( 4 )料 场开采 爆 破 对 运输 的安 全 造 成 重 大 威胁 ,
பைடு நூலகம்
m , 需剥 离 其外 侧 第 2层 、 第 3层板 岩 及 表 层 1~ 5 m 的强 风 化 无 用 层 约 1 8 0万 m 。高 程 1 7 0 0~1 9 2 0 m 第 1层变 质细 砂 岩勘探 有用 层储 量 约 5 5 0万 m , 需 剥
初 步设计的汽车 、 溜槽 和 竖 井 3种 运输 方 案 进 行 综 合 比选 后 , 最 终 采 用 竖 井 垂 直 运 输 方 案 。 其 设 计 与研 究 成
果, 对地质状 况复杂、 地 形 落差 大的 同类 料 场 开采 运 输 规 划设 计 具 有借 鉴 意 义 。
水电站天然砂石料生产的级配调整及质量控制工艺
水电站天然砂石料生产的级配调整及质量控制工艺何芹路银山摘要本文以向家坝水电站凉水井天然砂石骨料加工系统为实例,结合天然砂石料加工过程中级配和供料级配产生的不均衡问题,通过调整工艺、级配调度、生产管理等一系列措施,有效地控制成品料的骨料级配和质量,满足了工程对骨料的高品质要求。
关键词天然砂石料;级配调整及质量控制;工艺1概述向家坝水电站位于金沙江下游河段,是金沙江下游河段规划的最末一个梯级电站,也是长江流域综合利用规划要点报告推荐的金沙江开发第一期工程之一。
凉水井天然砂石骨料加工系统主要完成了向家坝水电站左岸一期工程中的左岸导流工程混凝土总量约132万m 3及其它部位的一期工程用料,供应成品砂石290万,t 其中砂110万t 、碎石190万t 。
砂石系统的设计处理能力800t/h ,生产能力640t/h ,采用三级配为主、四级配为辅的生产工艺,料源为大滩坝、大沙坝天然砂砾料料场。
本文主要针对系统生产过程中的问题提出的解决措施展开论述。
2问题的提出项目可研阶段与实施阶段在料源的级配比例、强度、细骨料质量指标等存在较大不同。
(1)天然砂砾料级配对比见表1、表2。
(2)成品骨料供应级配对比见表3。
从上面的数据表中可以看出,实施阶段项目存在天然级配与供料级配的不均衡问题,导致系统处理负荷增加;料源强度和超径比例的增加,导致设备处理能力和利用率的降低;细骨料细度模数偏低、含泥量偏大的特点增大了质量控制难度。
本文着重通过对工艺、设备的优化创新,逐步形成了一套较为可靠的生产工艺,解决了以上问题。
No .3Sept 2010GEZ HOUB A GROUP SC I ENCE &TEC HNOLOGY Seri al No .95183级配调整3.1超径控制250mm 以上的超径颗粒制约水下开采设备的开挖、运输以及系统筛分加工能力,增加设备检修频率,导致系统产量减少。
因此在250m3/h 的链斗式开挖船的槽口和汽车受料坑增加了篦筛将350mm 以上的颗粒予以筛除,每小时产量在原基础上增加了20%。
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向家坝水电站骨料运输线下行胶带运输机的 工作原理和施工工艺 孙军汉 高扬 (中国水利水电第七工程局有限公司五分局 四川彭山 620860 ) 摘 要:向家坝EL310、EL300拌和系统的骨料运输均采用胶带机供料线进行运输,受成品骨料堆场与拌和系统相对高差控制,供料线胶带机多为下行胶带机, EL310拌和系统率先安装并成功运行了两条下行胶带机,为向家坝电站后期下行胶带机的安装运行提供了施工经验,也对今后下运胶带机在水电行业的推广和使用具有一定的参考价值。 关键词:骨料运输线 下行胶带机 工作原理 施工工艺
1、引言 在水电工程施工中,常见的是水平或向上运行的胶带运输机,向下运行的胶带运输机非常少见。但在某些场合,由于工程现场的特殊性,不可避免地会用到向下运行的胶带运输机,而下运行胶带机最关键的是要处理好紧急制动及制动飞车的问题,解决这些问题最可靠的是使用盘式制动器。向家坝水电站骨料运输线供料系统中的胶带机就以下行胶带机为主,本文以向家坝EL310混凝土生产系统骨料运输线下行胶带机为例简要阐述下行胶带机在实际生产过程中的应用。 2、工作原理 下运行胶带运输机在正常运行必须杜绝的三种状态: 杜绝骨料比胶带机快,确保运行与起、停车无骨料滚落; 杜绝滚筒比电机快,及过载情况下的飞车; 杜绝胶带比滚筒快,及通常情况下的飞车现象。 而这里面最重要的就是制动器及控制系统的选择与运用。本下行胶带机采用盘式制动方式,采用的盘式制动器型号为KZP-φ1000。分别装配在传动滚筒连轴器对端,使其制动平稳。在运行飞车时,通过电气控制系统,最后通过盘式制动器刹车动作,使胶带机运行速度恢复到额定带速。 (1) KZP系列的盘式制动器主要技术技能 a、 与电控装置配合,使带式输送机的停车减速度保持在0.1-0.4m/s2; b、系统突然断电时,仍能保证带式输送机平稳地减速停车; c、 与电控装置配合,在有载工况下起动带式输送机时,具有平稳起动性能; d、液压控制系统采用液压自动反馈控制,工作可靠性高。 (2) KZP系列的盘式制动器工作原理 图1是盘式制动装置在系统中的布置示意图。它主要由制动盘7和盘式制动器(8,9,10)组成。为避免制动中产生火花,须限定制动盘的线速度。通常制动盘应与减速器的某一低速轴相连。也可以直接制动滚筒实现各种工作制动。 盘式制动装置的制动力是由闸瓦10与制动盘7摩擦而产生的。因此调节闸瓦对制动盘的正压力可改变制动力。而制动器的正压力N的大小决定于油压P与弹簧8的作用结果。 带式输送机正常工作时,油压P达最大值,此时正压力N为0,并且闸瓦与制动盘间留有1-1.5mm的间隙。即制动器处于松闸状态。当带式输送机需制动时,控制系统控制液压站泵电机停电,电液控制系统将按预定的液压自动调节方式减小油压以达到制动要求。 (3) 液压控制系统工作原理 液压站主要用来根据系统工作的要求,调节进入制动闸的油压P大小以达到改变制动力矩的目的。液压控制系统原理如图2所示。 a 松闸过程 电控系统接受到松闸指令后,起动泵电机3,液控阀9自动推到工作位,油压P逐渐上升,蓄能器7充液,直至达到溢流阀10的设定压力;与此同时,制动力矩减小,带式输送机将在负载带动下缓慢起动。或由主电机直接按要求起动带式输送机。 B 正常工作 带式输送机稳定工作时,制动器中的油压达到设计值,制动器保持松闸。 C 正常制动、紧急制动与系统突然断电 当带式输送机接受到停车指令后,控制系统停泵电机3,液控阀8复位,由于安全阀10的作用,液压回路中的油压快速降到贴闸皮位置,然后油压按调速阀和蓄能器的联合作用,
1— 电动机;2—联轴器;3—牵引体;4—滚筒; 5—联轴器;6—垂直轴减速器;7—制动盘;8—弹簧; 9—活塞;10—闸瓦;11—油管 图1 制动装置布置图
D去制动器 1-粗滤油器; 2—油泵; 3—电动机; 4—单向阀; 5—精滤油器; 6—蓄能器; 7—压力表; 8—液控换向阀; 9,10—溢流阀; 11—调速阀 图2 液压控制系统原理图 油压自动反馈减小,使带式输送机停车减速度保持在0.1-0.3m/s2,直到带式输送机完全停止。 3、工艺流程及操作要点 (1) 下行胶带运输机工艺流程 配置盘式制动器的下行胶带机能通过PLC将各路模拟信号和开关信号按设计程序进行扫描处理后,驱动输出电路完成各种胶带机运行控制和保护。 a 启动控制: 电控装置的起动与工作程序框如图3所示。 开机前必须按起动车预告电铃以发出开车警示。在起动预告结束后,按启动按钮(当各种保护正常)液压泵启动,油压增大,制动力矩减少,直到闸打开。在此过程中电动机的送点分两种方式:松闸过程中,当电动机在外载拖动下转速达到同步转速时,电动机自动送电,即同步起动;当制动闸使用油压反馈时,检测到闸已打开,电动机立即送电。
图3 自动开机程序流程 b 停车控制: 停车过程如图4所示。
开车指令 预 告 保护正常 拒启动
制动泵开,电磁阀带电
N
Y
闸 开 转速同步 N N 主电机开 启动结束 图4 自动停车程序流程 c 紧急停车控制: 当控制系统接受到下列信号之一时,实施紧急停车控制。停车过程如图5所示。 输送机出现常规故障 输送机或电动机超速 制动油压欠 油泵电机或主电机突然失电 人为按动紧急停车按钮 后台设备停止(有连锁控制时) 当系统发生故障停车后,在故障排除重新开车前必须按故障解除按钮一次方能重新开车。
停车指示 制动泵停,电磁阀断电
制动闸开 延 时
主电机停 停车结束
N Y
紧急停车 制动泵停,电磁阀断电 延时2S 主电机停 停车结束 图5 紧急停车程序流程 (2) 下运行胶带机运行及维护要点 a 解决胶带跑偏问题 胶带机在调试运行中跑偏严重,尤其在重载调试运行时,最大跑偏值偏离胶带中心约0.5m,对胶带磨损严重,并严重危及运行人员安全。通过增加挡辊、压轮和强制跑偏调心托辊等改进措施有效地解决了胶带严重跑偏问题。 b 胶带机转速控制问题 针对运行过程中由于该皮带机始终处于发电工况,且运输量大(2000t/h),制动力矩巨大。为保障下运胶带机的安全运行,在运行过程中出现飞车时,通过电气控制系统,在胶带机中段装设测速传感器,最后通过盘式制动器刹车动作,使胶带机运行速度恢复到额定带速。 c 制动器的维护 ① 闸瓦间隙不得大于2mm,当间隙超过规定值时,需进行调整;闸瓦磨损量达5mm以上时,应及时更换闸瓦; ② 制动面与制动闸瓦表面不应有明显的划伤,否则应进行平整处理; ③盘闸制动力是由碟弹簧产生的,因此必须加强对碟簧的检查和维护; ④ 更换新制动器前必须对其进行清洗,并将滑动表面涂一层润滑油,要特别注意碟簧的装配方向。 d 液压站的维护 ① 空气的排除 从液压站到盘式制动器连接的油管及制动油缸内部不许留有空气。安装后第一次向制动油缸充油时,油压不宜过高,约在0.5-1.0Mpa即可。充油前,将所有油缸上排气螺钉拧松,由于制动缸位置较高,管子内的空气在压力油作用下均被挤入制动油缸,并从排气螺钉排出,直到有压力油冒出时,表明气体已排尽,于是将排气螺钉拧紧。在机器运转一定时间后,还可能有少量空气侵入,所以当发现松闸时间较长时,应进行排气。 在维护运转中除了及时排除空气外,还要根据空气进入液压站的不同原因,注意防止空气的进入。空气从油箱进入液压站的机会较多,例如油箱中油量不足,油泵吸油管浸入油中太短,在吸油口处形成旋涡,容易将空气吸入油泵;油泵吸油管和系统回油管在油箱中靠的太近,回油飞溅,搅成泡沫,也容易使油泵吸入空气。因此,应经常检查油箱中的油面高度,保持油箱中有足够的油量,在工作过程中油液会有耗损,需要及时补充新的油液。此外,如果系统中密封元件不好,管接头以及液压元件接合处的螺钉拧的不紧,外界空气都会从这些地方侵入,所以失效的密封元件必须及时更换。 (2) 油的质量对液压站的安全运转有特别重要的意义 在运转中要确保油的清洁,防止油液中混入杂质和污物。工作中应当经常检查和清洗滤油器,一般根据工作情况应定期换油,最多每半年应换油一次,当油面有大量泡沫及沉淀物时,油也必须更换,换油后,应当注意新油的温度,如油温过低,应当预热(可在换油后开动液压站油泵运转一段时间,待油温升高后再工作),以免影响液压站工作的稳定。 (3) 要保持油箱的油位在油箱有效高度的4/5左右。 (4) 对安全阀、溢流阀和比例阀中的调节手轮不要随便扭动,最好在调整正常后将其取下统一保管。 (5) 调速阀上的钥匙用完后须取下以防外人误调。 4、结束语 金沙江向家坝水电站右岸EL310m混凝土系统的骨料由马延坡砂石系统提供,从马延坡砂石系统到EL310m混凝土系统的Ⅱ号皮带运输线全长750m,提升高度为-130m,皮带下行倾角为-9~12度,这是水电行业前所未见的。由于该皮带机运行时始终处于发电工况,且运输量大(2000t/h),停机时制动力矩巨大,通过在该条胶带机上采用盘式制器很解决了下行胶带运输机常见的紧急制动、控制飞车及各条下运胶带机制动时间不一致等问题,不但保障了向家坝工程的正常建设,它还为今后下运胶带机在水电行业的推广应用积累经验,具有积极的意义。
作者简介: 孙军汉(1976-),男,黑龙江青冈县人,工程师,长期从事水电施工技术工作。 高 扬(1981-),男,湖南永州人,长期从事水电施工技术工作。