钻孔灌注桩首件总结汇总
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兴化市合陈至城东公路改扩建工程
(昌荣-海南段)
首
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工
工
艺
总
结
编制人:
审核人:
审批人:
江苏煜峰建设工程有限公司
S351HC-SG标项目经理部
2012年9月19日
钻孔灌注桩首件施工工艺总结
在指挥部、总监办的指导帮助下,我标229省道分离式立交桥钻孔灌注桩(15—4#桩)已顺利完成,该桩为陆上桩,位于229省道西侧,设计直径为1.3 m,设计桩长为50.0 m,开钻时间为2012年9月16日10:00,混凝土灌注结束时间为2012年9月18日19:50,从开钻至混凝土灌注结束,总用时57小时50分,其中钻孔用时43小时,清孔用时3小时15分钟,钢筋笼安装用时3小时45分钟,混凝土灌注用时2小时30分,实际灌注混凝土数量为74 m3。
在15—4#桩施工过程中,我部在施工管理和控制方面解决了一些存在的问题,保证了桩基施工保质保量的完成,我部对该桩的施工情况进行总结,现汇报如下:
一、施工准备
开工前我部详尽地编制了施工组织设计及施工技术方案,砼配合比的设计与试配选定、测量放样和组织机具、人员、材料等的进场准备工作,加强现场管理,场地硬化,材料插牌,分类堆放,注重文明施工。
为保证钻孔灌注桩各工序之间的衔接,尽量压缩工序之间的自由时差,在项目经理的管理领导下,施工队长具体组织实施,技术人员负责质量管理和现场技术工作;其他人员各负其责,层层把关的生产管理体系。
对所有施工人员进行针对性的岗位培训,对各工种进行质量技术交底和安全技术交底。
二、施工工艺
(一)工艺流程图附后
(二)施工步骤
1、桩位放样:利用全站仪定出桩中心位置,采用“十”字法设置四个护桩,做好保护,并报测量工程师复测,桩位偏差3mm,满足规范要求。
2、护筒埋设
(1)护筒制作:由于本区地表多为粉土、粉砂土,为防塌孔,施工时孔口采用δ=4mm钢板卷制的钢护筒,节长1.2米,内径为1.5米,护筒顶端留有高400mm、宽400mm的出浆口。
(2)护筒埋设:护筒埋深为0.9m,其中心轴线对正测量标定的桩位中心,护筒顶高出施工地面0.3m,护筒四周回填粘土,并均匀对称分层夯实;护筒顶面中心与设计桩位偏差3mm,倾斜度0.2%,满足规范要求。
3、泥浆和泥浆池
(1)泥浆池、沉淀池、储浆池的准备
由于受地理条件的限制,我们根据现场情况泥浆池设置在15#墩西侧50m,容量约有1875m3,沉淀池设置在15-4#桩南边5m处,确保泥浆正常循环。
4、钻机就位
钻机就位前,对各项准备工作进行检查,包括场地布置与钻机座落处的平整和加固,主要机具的检查与安装,配套设备的就位及水电供应的接通。钻机安装就位时,检查钻机顶部的起吊滑轮、钻盘中心和桩孔中心三者是否在同一铅垂线上,实测中心偏差2mm,满足规范要求;同时检查钻机底座的平整度,利用水准仪测量钻机底座四角标高,实测前端高于后端3mm,满足要求。
钻机就位后立即对基准面(钻盘)、护筒顶、原地面进行高程测量,用于控制钻孔深度。测量数据如下:
钻盘顶标高:+3.709m 护筒顶标高:+2.649m
原地面标高:+2.349m 设计桩底标高:-48.1m
理论钻深:51.809m
5、钻孔桩钻进工艺
(1)15—4#桩于2012年9月16日10:00开钻,开始钻进时,由于钻头位于护筒底部,因此保持轻压、低档、慢速进行,使护筒底部有足够的泥浆护壁,防止护筒底部薄弱环节出现坍孔、涌砂现象;根据钻杆进尺,当钻头钻至护筒脚下1.0m后,根据土质情况按正常速度钻进。
(2)钻进采用减压钻进,即钻机的主吊钩始终承受部分钻具的重力,以减少弯孔和斜孔现象。当一节钻杆钻完后,停止进尺,然后停泵加接钻杆,此时仔细检查钻杆接头的磨损及密封情况,防止漏气、
漏水,钻进过程中经常用水平尺检查钻机的平整度,以保证钻杆垂直。同时立即利用绳尺检测孔深,准确掌握钻进深度,同时检测泥浆性能指标,及时做好钻孔原始记录。
(3)该桩于2012年9月18日05:00钻至设计标高,共用了43小时。
6、终孔检查
终孔后用测深锤进行深度测量,实测孔深为52.5m,自检后及时报监理工程师验收。
7、清孔
该桩于2012年9月18日05:20开始清孔。
(1)清孔方法
采用换浆法进行清孔,并控制钻速,以防泥浆从钻头喷出时,冲力过大,引起孔底扩孔,清孔时不断用比重计、粘度计、量杯分别测定泥浆指标,待泥浆比重为1.03-1.10KN/m3,粘度为17-20s,含砂率小于2%,清孔完毕,报请现场监理验收。
该桩于2012年9月18日08:35清孔结束,清孔用时为3小时15分钟;清孔结束后,用测绳测得孔深,孔深为52.15m。
(2)清孔后各项泥浆性能指标的测试
清孔结束后立即对孔内泥浆性能指标进行测试,检测仪器有泥浆相对密度计、含砂仪、粘度仪,检测数据为泥浆比重:1.12,粘度:19,含砂率:2%,检测结果满足规范要求。
8、钻孔孔径、倾斜度的检测
清孔结束经监理工程师复检合格后,拆除钻杆和钻头;然后立即用探孔器(直径1.3m,长度7.0m)测量孔径和倾斜度,实测数据为倾斜度0.4%,孔径1.305米,满足规范要求。
9、钢筋笼制作与安设
(1)钢筋笼制作
桩的钢筋骨架,在钻孔桩开钻前现场分节制作完成;根据图纸尺寸,钢筋笼分4节制作,钢筋笼的制作严格按施工图纸上提供的长度和要求进行,制作时连接部位的钢筋接头错位115cm,错开位置满足规范要求,同时接头制作弯头,保证钢筋轴向受力;在钢筋加强箍上必须设置预制混凝土定位块,每箍上均匀布设4个,以确保钢筋保护层得到满足。
(2)钢筋笼安设
钢筋笼利用吊车进行安装,起吊时,采用双吊点,吊点位置设在加强箍筋处,保证钢筋笼起吊不至变形。
吊入钢筋笼时,对准孔位轻放、慢放。钢筋笼焊接采用单面搭接焊,焊接长度均大于220mm,焊缝平顺、饱满,所用焊条型号为J502型电焊条。
两节钢筋笼焊接入孔后,进行严格的定位对中,实测钢筋笼中心偏位为10mm,钢筋顶高程为1.805m,满足规范和设计要求。
10、导管的安装