螺杆压缩机的振动分析

合集下载

双螺杆压缩机常见故障振动频率分析

双螺杆压缩机常见故障振动频率分析

轮、 螺杆等结构部件 , 造成 机组 振 动 信 号 中往 往 包 含 多 种 特 征 频 率 , 对 采 用 振 动 监 测 实 现 双 螺 杆 压 缩 机 故 障 诊断增加了难度 , 无 法 有 效 地 提 取 和 区 分 各故 障频 率 。本 文 总结 双 螺 杆 压 缩 机 常 见 且 产 生 较 复 杂 故 障 频 率
的机 械 故 障 , 分 析 这 些 故 障 的振 动 频 谱 , 提 取 频 谱 中频 率 特 征 , 最 后 对 比和 总 结 故 障频 谱 特 征 , 进 而 找 出区
分每一种故障频率的特征 , 为 振 动 监 测 实 现 双 螺杆 压缩 机 的有 效 诊 断 提 供 帮 助 。
关键词 : 振动监测 ; 螺 杆 压 缩机 ; 故障诊断 ; 频 谱 分 析
Ab s t r a c t :d o u b l e s c r e w e o mp r e s s o r i s o n e o f t h e i mp o r t a n t e q u i p me n t s o n t h e o f f s h o r e o i l p l a t f o r m. T h a t t h e
双 螺 杆 压 缩 机 常 见 故 障 振 动频 率 分 析
双螺杆压缩机常 见故障振 动频率 分析
董 欣 红 , 李 进 , 何 杉 , 杨 在 江 , 水 龙
( 中海 油能 源发展 股 份有 限公 司 油 田建 设工 程分 公 司 , 天津 3 0 0 4 5 2 )
摘 要: 双 螺 杆 压缩 机 是 海 上 石 油 平 台的 重 要 设 备 之 一 。 由 于双 螺 杆 压缩 机 组 结 构 相 对 复 杂 , 包 含轴 承 、 齿

压缩机振动信号频谱分析与故障诊断

压缩机振动信号频谱分析与故障诊断

(1)通过傅立叶变换将时域信号变换到频域, 从各频段的谱分量中可以得到表征信号不同来源及 不同特征的各个组成部分。但往复机械的转速低,
(4):479—480. [7] 龚沛曾,陆慰民,杨志强.VisuaI Basic程序设计简
明教程.2版.北京:高等教育出版社,2003:229.
振动冲击大,属于非平稳信号,无法直接从频域的
基于频谱分析的往复式压缩机故障诊断系统在 设计上完全基于windows编程,使用VB语言,程 序可读性强,是进行压缩机维护及故障诊断的有效 工具,在对压缩机气阀实测信号进行故障诊断时达 到了预期效果,即初步确定了压缩机的故障状态。
通过笔者的研究,得到以下结论:
号处理程序库》编委会.振动数字信号处理程序 库.北京:科学出版社,1988:242—244. [5] 蔡熹耀,李志荣.频谱细化技术与功率倒频谱在振 动信号分析中的应用.洛阳工业高等专科学校学 报,1999,9(3):6. [6] 谢明,丁康.基于复解析带通滤波器的复调制 细化谱分析的算法研究.振动工程学报,2002,15
对模型式(8)作z变换,并令z=扩矾,得
时间序列{髫+}的自回归谱心]
s。∽1=-—∑机—e印≠帆&I 2一(9)
自回归谱反应了一个时间序列在频域中的组成 情况,它是机械设备故障诊断巾极为行之有效的工 具之一。
往复式压缩机故障诊断实例
以下将以实例说明应用“往复式压缩机振动 信号频谱分析软件”对往复式压缩机气阀进行诊 断的过程。分析所用数据采自12.20/8空气压缩 机,转速为20 m3/min;加速度传感器安置于阀盖 上,采样频率为20 kHz,数据长度为4 096。
的傅立叶变换足灭(∞),则有
P』专f z2(£)dt= J J.。

压缩机振动原因分析及解决措施

压缩机振动原因分析及解决措施

- 72 -故障诊断石油和化工设备2018年第21卷压缩机振动原因分析及解决措施王浩,白晓宁(中国石油玉门油田炼化总厂, 甘肃 玉门 735200)[摘 要] 重油催化装置压缩机组自2016年大检修以来,压缩机端轴振动值持续上升,运行一年后振动值已超出了联锁停机值。

本文通过对催化裂化装置压缩机组在线监测谱图、机组实际运行情况进行综合分析,找出了引起压缩机振动超高的真正原因,并提出一些保证机组平稳运行的建议。

[关键词] 压缩机;状态监测;振动;不平衡作者简介:王浩(1985—),男,山东烟台人,大学本科,工程师。

中国石油玉门油田炼化总厂催化车间设备技术员。

玉门油田炼化总厂80万吨/年重油催化裂化装置压缩机由背压式蒸汽轮机和离心式压缩机组成,压缩机由沈阳鼓风机厂生产,型号为2MCL457,采用两段七级压缩和中间冷却工艺。

汽轮机由杭州汽轮机厂生产,型号为NG32/25。

1 机组运行概况压缩机自2005年投用以来,在前四个运行周期中一直运行工况良好,2016年7月装置大检修时对压缩机进行了正常停机检修。

2016年9月15日压缩机带负荷运行后,振动值在开机后缓慢上升,期间压缩机共出现4次平衡管焊缝泄漏事件,均进行停机焊接处理,11月22日压缩机再次开机,压缩机联轴器端轴振XISA7713、XISA7714已升至60μm 以上,超过报警值。

此后,压缩机轴振持续缓慢上升,至2017年5月16日,由于气分装置工艺操作波动,造成压缩机发生了一次轻微喘振,振动值达到80μm 的高报值,在抢修之前压缩机轴振XISA7713、XISA7714最高已达90μm 左右。

S8000系统压缩机组轴振概图见图1。

图1 S8000系统压缩机组轴振概图2 机组振动原因分析引起机组振动加大的因素很多,如转子动不平衡、转子不对中、轴瓦间隙不符合标准、油膜振荡和油膜涡动、喘振等。

本文通过频谱图和压缩机的振动趋势对机组振动原因进行了分析和判断。

压缩机气体脉动分析和管道振动分析(2)

压缩机气体脉动分析和管道振动分析(2)

管道振动分析 : 有限元方法实例
结果提取: 1. 进一步可以选择频率21Hz,相位171.759 度时的整个管道的应力和变形情况。 2. 当然,程序也可观察任意频率、任意相位 角下的变形情况。 3. 由此可以看出,振动分析所产生的数据量 是非常巨大的。
管道振动分析 小结
1. 与静力分析相比,管道的振动分析无论是建模 输入还是结果数据都非常复杂,特别是对结果 的分析评判需要比较丰富的理论知识背景,同 时还需要比较丰富的经验和技巧。
管道振动分析 : 有限元方法
从前面的介绍可以知道,对于管道振动分析, 其基础在于构造整个系统的质量矩阵和刚度 矩阵,通过求解特征值和特征向量,得到固 有频率和模态,最后通过模态叠加法得到系 统振动响应。 但是,实际的管道系统结构形式和布置都非 常复杂,不可能直接写出其质量矩阵和刚度 矩阵,因此在分析中目前都使用有限元方法。
2. 随机振动:激力是随机的,响应也是随机的,不能用时间的确定性函数来表示,这类振 动问题通常需要用概率和统计方法来估算响应值(最大值、平均值、方差)
管道振动分析
由于动力学分析比静力分析运算量要大很多(在时间历程里面的每一个积分点都是一个静力计 算),因此对于管道工程来说,不可能对所有的振动都采用振动方法来分析,而是对大多数问 题采用简化方法~准静态方法来计算。下面简单介绍一下工程中常见的振动问题处理方法: 1. 风载荷引起的管道振动 风载荷是典型的随机振动,随机振动与确定性振动相比,其运算量更大,而通常管道由于截面 小,风载荷并非主要载荷因素,因此在实际分析中,分载荷往往是根据规范进行等效静力分析。 当然,特殊情况下,对于细长的垂直管道,有必要采用动力分析。 2. 地震引起的管道振动 与风载荷类似,地震载荷也是典型的随机振动。为了简化计算,在管道应力分析中如考虑地震 载荷的话,也是采用等效静力分析的方法。与设备相比,管道的质量相对较小,地震发生时管 道自身受到地震作用造成应力过大而破坏的可能性不大,通常是由于设备或者结构倒塌造成的 管道破坏。

振动分析案例(48个实例)PPT课件

振动分析案例(48个实例)PPT课件
高速齿轮右边带族
N1
N1
N1
N1
1
2
N1
N1
N1
N0
3
6
频率
4
N0
N0
低速齿轮左边带族
低速齿轮右边带族
某压缩机组振- 动频谱实例
8
含 了 (1)电 动 机 转 子 动 平 衡
(2)电 动 机 转 子 与 定 子 等 小 间 隙摩擦 (3)电 动 机 与 低 速 齿 轮 轴 之 间 联轴器对中 (4)压 缩 机 转 子 动 平 衡 (5)压 缩 机 转 子 与 壳 体 间 摩 擦 (6)压 缩 机 与 高 速 齿 轮 轴 之 间 联轴器对中 (7)齿 轮 啮 合 和 齿 轮 缺 陷 (8)各 轴 承 运 行 状 况 等 等 机 器
3#轴承座靠风机侧轴
垂直方向振动幅值两者相差约十倍!!!
承座,底板垂直振动 为7. 2至8. 2毫米/秒有
效值;而靠汽轮机侧
轴承座,底板垂直振
8.2mm/s RMS 动仅为0. 5至1. 0毫米/
秒有效值,两侧振动
相差约十倍!!导致轴承
座轴向振动高达13. 6
毫米/秒有效值,远远
13.6mm/s RMS
实例NO.2 30万吨/年乙烯装置裂解气压 缩机组转子动不平衡故障
1996年11月2日某大型裂解气压缩机中压缸两端轴承座振动突 增数倍,诊断为转子严重不平衡!开缸检查证实,因进口过滤 器支承块断裂,刮下大量积焦- ,堆积在转子上造成严重不11 平衡 !经清焦处理,开车证实:振动恢复正常。
Case History #2 Rotor Unbalance
实例NO.2 30万吨/年乙烯装置裂解气 压缩机组转子动不平衡故障
Typical Spectrum典型的频谱

压缩机及其管路振动原因分析及处理

压缩机及其管路振动原因分析及处理

中图分类号
文 献标 识码


存 在 的 问题
濮 阳龙宇化工有限责任公 司的 4台往复式 甲醇循环气压缩 机 ,均 由四川大川压缩机有 限公 司提供 ,其 中 1、 3 机同为 2、 8 0型 , 为 15 2 4机 6 6型 , 置在 同一 厂房内 , 布 共用安装在 压缩 机 厂房外的一根吸气主管线和一根排气 主管线 , 其布置示意如 图 1 所示 。在生产过程中 , 3台 80型压缩机开启而 4 机不开时 , 当 2
维普资讯
压缩机及 其管路振 动原 因分析及处理
刘 天 汇
摘要 关键词 分析往 复式压缩机及其管路 系统运行 中振动产生 的原 因, 采取相应措施 , 消除 了振 动隐患。 往复式压缩机
T 5 H4
管道
振动
频率
B 4 机 安 装 的 3 机 的 电 流 由 2 A 变 为 在 2 — 2 范 围 内 剧 烈 波 6 03A
厂 房 内外 的排 气 主 管线 有 轻微振 动 ,
动, 并且曲轴箱 内响声变大 , 机身振动加剧 , 机组无法正常运行 。
针 对 上 述 问 题 , 去 采 取 了 多 种 方 法 进 行 减振 、 过 防振 , 在 如 机 组管 系 的 多 处 管 段 增 加 固定 支 点 ; 怀 疑 是 振 动 主 因 的 4置 的基础上 , 再各加装一个缓冲罐 ; 在其进 出 口阀门后分别加装孔板等 , 这些措施取得了一定效果 ,
使压缩 机本体振 动得到一定缓解 ,但仍难以消除整个 系统尤其 是管道 的剧烈振 动 , 无法让机组正常运行 。
吸气主管线振动较
大 , 沿管 线 喘振 , 且 但 可 以正 常 开 机 运 行 。 当 再 开 启

双螺杆压缩机转子振动监测与故障分析

双螺杆压缩机转子振动监测与故障分析

设备管理与维修2021翼4(上)双螺杆压缩机转子振动监测与故障分析韩风梅,戴风涛(中国石油独山子石化分公司,新疆克拉玛依833699)摘要:通过在线监测系统S8000对某石化公司双螺杆压缩机转子进行振动监测,发现该压缩机一测点振值发生异常波动且超标,利用振动趋势、波形频谱图等分析手段,判断压缩机转子振值异常波动的主要原因是转子内进入异物,造成压缩机转子动平衡瞬间被破坏所致。

在该压缩机停机解体检修时对转子进行检查,发现阳、阴转子表面均存在明显的啃咬痕迹,且磨损痕迹相吻合,故障分析结论得到了验证,并对振动监测与故障诊断在设备运行维护、生产运行中的指导作用进行总结。

关键词:双螺杆压缩机;转子;振动监测;故障分析中图分类号:TQ051.2文献标识码:B DOI :10.16621/ki.issn1001-0599.2021.04.700引言双螺杆压缩机是化工企业生产过程中的重要设备,在使用过程中出现振动异常的情况,对生产平稳运行造成不利影响,严重时甚至会损坏转子。

某石化公司双螺杆压缩机为某公司制造生产的HS204/16536型,电机驱动,额定功率370kW ,阳转子(主动转子)通过同步齿轮带动阴转子(从动转子)旋转,阳转子有4个凸齿轮,阴转子有6个凹槽,阴、阳转子外径相同,转子工作转速9400r/min 。

1压缩机振动监测情况2019年5月17日2:54左右,该机组压缩机测点XE23802Y 发生波动,超标,最大幅值9.1mm/s (图1)。

(1)数据来源。

压缩机振动数据采集系统是由某公司研发安装的在线监测系统S8000,传感器是电涡流传感器。

(2)参考标准。

采用SHS01003—2004石油化工旋转机械振动标准:15kW臆功率臆300kW ,正常标准为臆2.8mm/s ,停机标准为>7.1mm/s 。

2频谱图及其分析(1)压缩机测点XE23802Y 振动趋势分析(图2)。

从振动趋势图可以看出,压缩机测点XE23802Y 振值突然异常升高,后又回落至正常状态。

往复式压缩机振动原因分析及减振措施探讨

往复式压缩机振动原因分析及减振措施探讨

往复式压缩机振动原因分析及减振措施探讨
往复式压缩机是一种常见的压缩机类型,常用于制冷、空调、制气等领域。

往复式压缩机在工作过程中常常会产生振动,严重影响设备的稳定运行和使用寿命。

本文将从振动原因分析和减振措施探讨两方面进行讨论。

一、振动原因分析
1. 不平衡质量:往复式压缩机内部部件质量分布不均匀,如曲柄连杆、活塞等,会导致转子不平衡,进而引起振动。

2. 轴承故障:往复式压缩机的轴承如果出现磨损、松动、损坏等故障,会导致转子运动不平稳,产生振动。

3. 轴间距不匹配:往复式压缩机的两根轴之间的距离如果没有达到设计要求,会导致转子运动不协调,引起振动。

4. 泄漏问题:往复式压缩机在工作过程中,如果密封不好,会导致气体泄漏,从而使压缩机的运行不稳定,产生振动。

二、减振措施探讨
1. 设计优化:在往复式压缩机的设计过程中,应注意减小转子的不平衡质量,提高部件的加工精度,以减少振动产生的可能性。

2. 轴承维护:定期检查和维护轴承,确保其工作正常,及时更换磨损严重的轴承,防止振动问题的发生。

4. 密封检查:注意密封件的使用寿命和密封效果,定期检查压缩机的密封情况,必要时更换密封件,防止泄漏问题引起的振动。

5. 安装减振装置:在往复式压缩机的底座上加装减振垫片或减振螺旋弹簧,以减小振动对底座和周围环境的影响。

往复式压缩机振动问题的原因有很多,可以从设计、维护和安装多个方面进行控制和改进。

通过合理的振动分析和减振措施的应用,可以有效降低振动水平,提高设备的可靠性和使用寿命,确保压缩机的稳定运行。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工艺与设备2018·05

134

Chenmical Intermediate当代化工研究

螺杆压缩机的振动分析*韩忠明(青海盐湖镁业有限公司 青海 816000)

摘要:本文通过对华北油田公司储运部的螺杆压缩机振动产生的原因进行分析,通过分析提出了相应的解决措施,使该机组的振动强度

下降到正常的范围之内,这样可保证了机组的安全运行,从而取得更好的经济利益和社会环保效果。关键词:螺杆压缩机;振动分析;改进措施

中图分类号:T 文献标识码:A

Vibration Analysis of Screw CompressorHan Zhongming(Qinghai Salt Lake Magnesium Industry CO., LTD., Qinghai, 816000)Abstract:This paper analyzes the causes of the vibration of screw compressor in the storage and transportation department of north China Oil

Field Company. Through the analysis, this paper puts forward corresponding measures to reduce the vibration intensity of the unit to a normal range, which can ensure the safe operation of the unit, and thus achieve better economic benefits and social environmental protection effects.Key words:screw compressor;vibration analysis;improvement measures

1.引言随着华北油田原油的加工能力的提升,相关设备不断扩充,新设备的建设和投用,因此,尾气的排放也在逐渐增多。在炼油的时候原油经过各种炼油装置之后就会产生火炬

的尾气,并且还含有颗粒性杂质。经过研究,要想确保含有颗粒的尾气正常运输,采用螺杆压缩机最为适用。但是螺杆压缩机存在一处问题,就是振动超标,因此,只要将振动超标这个问题完美解决,就可以保证尾气回收工作的正常运行。

研究者们的不懈努力,许多新型的负极材料被相继发现。像硅、锗、锡基材料,它们拥有高的理论比容量、良好的导电性能,具有潜在的应用前景。然而,此类材料在充电过程会形成LiXSi、LiXGe合金化合物,导致材料体积发生剧烈膨胀,破坏

电极材料的结构。为了解决体积膨胀问题,研宄者相继开发出碳包覆、电极材料纳米化等方法,并且取得了良好的效果。除了硅、锗、锡基材料以外,过渡金属氧化物/硫化物也有良好的储锂效果,它们的理论容量都要高于商业化的碳材料。作为过渡金属氧化物中一员,氧化铁已经得到了研究者们的广泛关注。相对于其他氧化物,氧化铁具有高的理论容量、价格低廉、无毒无污染等优点。但是,和其它氧化物一样,低的导电性以及体积膨胀效应限制了氧化铁在生产实际中的应用。碳包覆己经成为解决此类问题的主要方法,并且收到了不错的成效。3.锂离子电池电极制造工艺(1)筛粉、烘粉工艺。烘粉工艺流程:第一,正极。将正极材料放在烘箱140摄氏度恒温烘干8小时,同时还要抽真空120分钟,接着再烘干60分钟,抽真空30分钟。将烘干的正极材料放在50摄氏度的恒温烘箱进行保存。第二,负极。负极材料放在烘箱140摄氏度恒温烘干8小时,同时还要抽真空120分钟,接着再烘干60分钟,抽真空30分钟。将烘干的负极材料放在50摄氏度的恒温烘箱进行保存。(2)配胶工艺。①正极:将粘结剂PVdF用NMP溶解,加入到含有锂盐的有机溶剂中,调制成正极浆料。②负极:将粘结剂PVdF用NMP溶解,与负极活性物质石墨或MCMB混合调制成负极浆料。(3)匀浆工艺。①正极:将主料磷酸铁锂粉(90%以上)

与sp混合后放入匀浆机,搅拌40分钟(设置低速10r/min、高速100r/min),然后加入配胶搅拌15分钟(设置低速40r/min),二次加胶完成抽真空0.08Mpa,最后加入适量NMP。反转清泡60分钟(设置速度为30r/min),再一次抽真空0.08Mpa。②负极:将主料石墨碳粉(90%以上)与sp混合后放入匀浆机,搅拌40分钟(设置低速10r/min、高速100r/min),然后加入配胶搅拌15分钟(设置低速40r/min),二次加胶完成抽真空0.08Mpa,最后加入适量NMP。反转清泡60分钟(设置速度为30r/min),再一次抽真空0.08Mpa。(4)涂覆工艺。设定涂覆温度依次为100°、120°、 120°、110°。机器温度上升的同时用酒精或丙酮擦拭涂布钢辊、胶辊及刀辊;调整涂布机头上刀与辊的间隙;调整电极涂布量在合适范围内;预调整时用塞尺测试两边间隙一致且符合要求,微调时通过涂布机的千分表控制精度;每一个格0.001mm。涂布所需的各参数均通过触摸屏进行设定(温控除外)。涂布前检查NMP回收装置是否正常如有故障不可涂布。在涂布过程中应确保NMP回收装置正常工作,防止环境污染。(5)碾压工艺。根据电极的要求依次穿过各辊,根据需要调整辊隙、松开位置、张力、校正等,并测试压力,确保测试后的厚度能满足试验表的要求技术参数,正确安装待压极片。轧制过程可根据保持连杆状态或单动状态的需要进行调整。•【参考文献】[1]柴丽莉,张力,曲群婷,郑洪河.锂离子电池电极粘结剂的研究进展[J].化学通报,2013,v.7604:299-306.•【作者简介】王广伟(1990-),男,贵州梅岭电源有限公司;研究方向:锂电池制造工艺。

上接第133页下转第135页工艺与设备2018·05135Chenmical Intermediate当代化工研究

2.机组的结构和原理(1)机组的结构

该机组属于单级喷水螺杆压缩机。其最重要的部件由阴、阳转子、外壳密封性、相关齿轮、外壳、联轴器等组成的。(2)工作原理

螺杆压缩机具有一对阴、阳转子,阴、阳转子都具有螺旋齿槽且互相咬合,其外罩是密封的机壳,机壳中有进气孔和排气孔装置,这两个装置拥有一定的形状。两个转子的运动轨迹正好相反且同时旋转,当它们运动时,就会把两转子间的密封空间缩小,与此同时,空间中气体的压强变大,简单的说就是对转子之间的空气进行压缩,压缩的时候温度会相应的升高,所以需要水进行降温,之后含水份的气体进入分液罐,分液罐会把气体中的水份分离出去,气体送到下一个装置,水则被循环使用。3.振动原因分析在试运行的时候,发现了振动过大的问题,经过检测,得出振动最大值是14.1mm/s。按照通用的振动标准,一般参照API、ISO的标准,振动的最大值为7.4mm/s,停机时候的最大值为11.31mm/s,通过这两个标准值,我们不难看出,实际的振动值已经远远超过了标准值。要想分析出振动值超标的原因,需要从各个方面来剖析。(1)复查机组。首先确认整个机组需要按照规定的图纸进行安装施工,并通过验收合格,在此基础上,对机组设备的安装是否对中整齐进行了非常严谨的复检工作,经过复检得出,各项指标都在安装要求规定的指标之内,因此可以排除设备没有对中找正的原因。(2)管线的影响。分析机组振动超标的原因,其中一项就是对出、入口管线的影响进行分析。由于这方面原因产生的振动是无法避免的,我们只能通过别的方法将其振动降到最低。我们可以通过管线的走向进行分析,找到容易产生振动的位置加固,从而减少管线振动,同时降低机组的振动值。(3)流量的影响。通过对压缩机排气量的测试来判断是否是流量引起振动的,经过进行测试可以得出,机组设备如果正常的运行,并且处于一个正常的条件下运行,对其振动值没有任何的影响。(4)调试过程的影响。将同步齿轮间隙调整到一定值,做转子平衡实验,同步齿轮的啮合传动实现了螺杆压缩机的转动并做功。大、小两个齿轮组合而成了同步齿轮,大齿轮的构造由三部分组成,分别是薄齿轮、厚齿轮、轮毂组成;小齿轮和大齿轮不一样,它是一个整体的。整体的小齿轮安装在阳转子上,同时阴转子安装有大齿轮。在标准中心距离下,将两个转子的间隙位置调整到一定的距离,让大齿轮的厚齿圈和小齿轮相接触,同时薄齿轮向反方向旋转,进而将薄齿轮与小齿轮保持在一定的空隙中,同时对大齿轮进行设置,保证其在运转时不脱落和转子共同运转。经过测试得出,如果齿轮和转子在运转时,最终可以达到平衡的状态,那么我们可以排除转子与齿轮运动造成的振动超标。(5)冷却水的影响。今天我们研究的螺杆压缩机拥有两种方式进水,这两种方式都可以对压缩的空气进行冷却。其中一种方式就是在进气口的位置进水,此处的进水方式和循环使用的管线连接,同时具备开机给水和循环水使用,开机给水是用来给介质冷却,或者在缺水的状态下进行补水工作;另一种进水方式是在出水口分液罐处进水,气、水混合

物通过分液罐可以将水、气分离开,就是通过分液罐分离出来的水循环使用,将分离水传送到压缩机顶部,直接喷洒在阴、阳两转子上,以供循环使用。通过表1可得出,压缩机的第一种进水方式产生的振动值符合标准值,但是第二种进水方式产生的振动值超出了标准值。

机组振动烈度(mm/s)进水口流速逐渐增加时振动值出水口流速逐渐增加时振动值2.510.43.013.64.516.6

表1 冷却水流量逐渐增加机组振动的烈度分析原因:在出水口分液罐的进水方式需要将分离出来的水,通过管线连接到机组的顶部,对两转子进行直接喷洒,但是由于两转子的运转速度很快,所以在喷洒时需要具备一定的压力,在这种压力的作用下,两转子受到的冲击力比较大,因此产生了振动超标的问题。(6)分析频谱。通过上面的产生振动的因素排除之后,在现场对整个机组进行振动测试和分析,主要结果有以下几个方面:①分析振动频谱之后,当振动值过大时,其转速频率处在4倍频分量,如果转速频率处在其他倍数的频分量的时候,振动值很小。其原因就是螺杆压缩机的阴、阳转子的齿轮啮合不良造成的,造成这种情况的原因和设计、制造、安装都有关系。此外,分析振动的频谱图得知,没有发现机组设备的轴承、阴、阳转子、齿轮有动平衡的问题,和我们之前做的测试结果一样。②从测试的结果中还可以得出,由于混凝土基础非常牢固,所以振动值很小,但是压缩机的四脚底座位置强度小,有一个203HZ的固定频率在水平位置上,这和4倍频率的频分量的激振力很接近。此外,压缩机入口的膨胀节在运行时也会产生频率,并且固定不变,和4倍频率的激振力也很接近。因此得出,在水平方向产生振动最大的原因是由压缩机底座的固有频率、压缩机入口的固有频率和4倍频激振力,三个频率很接近从而造成了共振。4.改进措施(1)将压缩机脚下的底座进行相应的加固,提高其频率。(2)在压缩机入口处的膨胀节上加设一套带有配重的减震螺栓,通过减震螺栓的配重将其固有频率改变,从而避开共振的范围。(3)为减少循环水直接喷洒在阴、阳转子的冲击力,把循环冷却水由缸体喷洒改为从入口喷洒。 (4)在喷入口加设一个喷头,将循环水喷入缸体时更加的均匀。(5)首先机组设备的出口温度不能超过标准值,以此为前提条件,尽可能的让循环水的水量减少。5.结束语本文通过对螺杆压缩机产生振动的各方面原因进行细致研究和分析,得出了机组振动的两方面原因。一方面是循环水对阴、阳转子产生冲击力产生的振动;另一方面是压缩机底座的固有频率、压缩机入口的固有频率和4倍频激振力,三个频率很接近从而造成了共振,产生机组振动。分析出原因之后,得出了相应的改进措施,从而将机组振动的值降到标准范围内。•【作者简介】韩忠明(1988-),男,青海盐湖镁业有限公司;研究方向:振动分析。

相关文档
最新文档