5炉磨煤机制粉专家控制系统工作总结共10页文档

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2025年锅炉工个人工作总结(4篇)

2025年锅炉工个人工作总结(4篇)

2025年锅炉工个人工作总结在____年度,我迎来了作为锅炉工的十年工作纪念。

这一年,我遭遇了多重挑战,也把握了许多机遇,取得了一系列显著的成就。

以下,我将对过去一年的工作表现进行总结,评估个人在工作中的长处与待改进之处,并分享对未来职业目标和职业道路的思考。

一、工作成就____年,我积极参与并完成了若干关键项目,取得了令人鼓舞的成果。

我主导了一项旨在提升锅炉燃烧效率的改革项目。

通过优化燃烧系统,调整操作参数,以及对设备进行必要的维护,我们成功提高了锅炉的运行效率,减少了能源消耗,同时降低了排放的污染物含量。

这一改进不仅为公司带来了经济效益,也为环境保护做出了实质性的贡献。

面对一次重大设备故障,我迅速采取行动,协调维修团队进行修复。

我们有效且安全地修复了故障设备,及时恢复了生产运营,得到了上级领导的高度评价,并作为危机管理的典范案例供他人参考。

我还参与了一次关于新技术应用的研讨会,积极推动了锅炉系统的智能化升级。

通过引入先进的监测设备、传感器和数据分析技术,我们的锅炉系统实现了远程监控和自动化控制,显著提升了工作效率,减少了人为操作错误。

二、个人优势过去一年的工作中,我认识到自己在几个关键领域表现出色。

我具备强烈的责任心和对工作的热情。

无论面对何种任务,我都能全力以赴,力求达到最佳效果。

在处理紧急情况时,我的责任心使我保持冷静,迅速采取应对措施。

我具有出色的团队协作能力。

在锅炉工的岗位上,我需要与其他团队成员紧密合作,共同解决问题。

我能够有效地与他人协作,建立共识,并善于倾听和采纳他人的建议。

我具有较强的学习和适应能力。

面对技术进步和行业变革,我能够迅速掌握新知识和技能,并将其应用于实际工作中。

对于新技术的应用,我始终保持开放的心态,不断学习和探索。

三、改进空间尽管取得了一些成绩,我也意识到自身在工作中存在一些不足。

我在沟通能力上还有待提高。

有时在表达观点时,我可能表达得不够清晰,导致沟通不畅。

锅炉制粉系统

锅炉制粉系统
需要减少流经空气预热器的空气量.
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2)正压直吹式制粉系统
按制粉系统工作流程,排粉机(一次风机)在磨煤机之前, 整个系统处于正压下工作,称为正压直吹式系统。
如下图
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1-原煤仓 2-自动磅秤 3-给煤机 4-中速磨煤机 5-粗粉分离器 6排粉机 6-一次风箱 7-一次风管 8-燃烧器 9-锅炉 10-送风机 11-一次风机 12-空气预热器 13-热风管 道 14-冷风管道 15-排粉风机 16-二次风箱 17-冷风门 18-磨煤机密封冷风门 19-密封风机
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双进双出钢球磨直吹式制粉系统
(1)双进双出钢球磨直吹式制粉系统
双进双出钢球磨煤机一般也采用正压直吹式制粉系
统。分离器和磨煤机组成一体的系统成为双进双出磨煤机
整体布置系统,分离器和磨煤机分开布置的称为双进双出
磨煤机分体布置系统。
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双进双出钢球磨煤机正压直吹式制粉系统
1-给煤机 2-混料箱 3-双进 双出钢球磨煤机 4-粗粉分离 器 5-风量测量装置 6-一次风 机 7-二次风机 8-空气预热 器 9-密封风机
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2、直吹式制粉系统
直吹式制粉系统特点:
磨煤机的磨煤量 = 锅炉的燃料消耗量
磨煤机干燥剂既是输粉介质,又是进入炉膛的一次风,锅 炉系统与锅炉之间需要保持燃料的供需平衡。
直吹式制粉系统宜采用变负荷运行特性较好的磨煤机, 如中速磨煤机、高速磨煤机、双进双出钢球磨煤机。
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(1)中速磨直吹式制粉系统
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双进双出钢球磨煤机正压直吹式制粉系统与中速磨煤机 直吹式制粉系统比较,具有以下优点。
1、煤种适应性广。 2、备用容量小。 3、响应锅炉负荷变化性能好。 4、负荷调节范围大。 5、钢球磨煤机的煤粉细度稳定,不受负荷变化的影响。 6、煤粉浓度高。

炼钢维修工工作总结

炼钢维修工工作总结

炼钢维修工工作总结【第一篇】:炼钢厂仪表工作总结,炼钢维修工工作总结度总结2013 年这一年的时间很快过去了,这一年里,在领导的关怀和同事的帮助下,使我的仪表维修水准有了新的提高,班里的同事在生活上互帮互助,在工作上相互配合,让我们攻克了一个又一个难题,为了更好的完成工作,总结经验,扬长避短,提高自己的业务技能,现将工作总结如下1、工作汇报我的工作内容主要是负责炼钢系统仪表的安装、调试、日常维护、维修、效验。

主要工作环境:1#到 3#号转炉,1#、 2#、3#与 5#连铸机,一次风机和二次风机,泵站,秤,电除尘以及白灰窑,2013 年我们逐步完成了 1#连铸机 2#连铸机及 3# 连铸机长达两个月的检修工作,1#炉和 3#炉的检修工作,以及各阶段性的中修工作,期间,跟随厂家进行的仪表安装调试,自身的素质和能力才能得到不断提高,在这一年中,对于工作中碰到的棘手问题,虚心向有经验的师傅请教,或利用书籍、网络等一切可利用工具查阅资料,直到难题得到圆满解决。

在这反复的维修--思考--请教--总结过程中,不断积累经验。

只有不断地虚心学习求教,我认真完成工作,努力学习,积极思考,工作能力逐步提高。

认真完成领导交给的任务,积极组织开展各项活动,拓宽工作思路。

主动改进工作方法,发现自己工作中或同事工作中的问题,主动向领导汇报,善意提醒同事。

2、工作感想 1、在实践中不断学习、总结,在每一次的活动开展中,都能积极组织。

对待工作的态度可以知道自己在工作中是怎样的心态。

因此现在的工作就是一种锻炼,一种机会,不管什么样的工作,什么样的事情,能很好的去做,去接受。

不同的工作能让我知道做什么样的事需要什么样的方法,拓展自己的工作能力与思路。

2、总之,一年的工作,我现在已经不再像以前一样什么都不懂,什么都不会。

虽然我要学习的还很多,跟优秀的同事相比,还有很大差距。

但对于我自己目前的工作已经能很好的去做,去处理,相信我在今后能做的更好。

工作总结怎么写【10篇】

工作总结怎么写【10篇】

工作总结怎么写【10篇】工作总结(Job Summary/Work Summary),以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。

下面小编给大家带来工作总结,更多工作总结请点击“总结怎么写”查看。

工作总结1时光如梭,忙碌中又到了年末,回顾一年多来的工作历程,总结工作中的经验、教训,有利于在以后的工作中扬长避短,更好的做好本职工作。

从领导身上我体会到了敬业与关怀,在同事身上我学到了勤奋与自律,繁忙并充实是我对本职工作的最好总结。

自从参加工作以来,我认真完成工作,努力学习,积极思考,同时积极参加各种活动,个人能力逐步提高。

在这一年中我学到了不少的经验和知识,在与他人的交流、沟通方法上也有不少长进,在工作中通过多看、多问、多听,使自己的本职工作技能有了进一步的提高,相对于去年来说又进了一步。

此外,火车跑的快还靠车头带,由于刚参加工作不久,无论从业务能力,还是从思想上都存在许多的不足。

通过工作期间,我很快认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺,所以在工作和学习上全身心的投入,不断学习,积累经验。

向书本学习,向周围领导学习,向同事学习,向工作本身学习,不断提高自己的技术和管理能力。

通过上级部门的多次检查和验收,我在技术方面暴露出了许多需要整改的问题和低级错误。

这给我指明了改进的方向,也相应的督促和提高了我的整体水平,同时还需要多认真学习好规范规程及有关文件资料,掌握好专业知识,提高自己的工作能力,加强工作责任感,及时做好个人的各项工作。

前不久我刚刚开始机电部的机电技术员工作,这对技术员各方面素质的要求相当高,我必须以严谨的工作态度和更强烈的责任心投入到工作中去。

现对我在机电部的工作做如下总结:1、20__年3月份自从调到机电部工作,主要负责全矿的供电,经过半个月对全矿供电系统的熟悉,认真向各位师傅请教,不断积累矿内各变电所的供电图。

毕竟自己还是有供电的专业理论知识,学起来相对容易,但是让我一下子把全矿的系统迅速掌握还是有难度,但是自己对供电很感兴趣,抽时间学习,从电缆知识做起,高压电路的原理、性能、整定计算做起,不断提高自己的专业知识。

火电厂磨煤机优化控制系统的应用

火电厂磨煤机优化控制系统的应用
系统 的稳 定 运行 。针 对陕 西秦 岭发 电厂 6号机 组 乙侧 制粉 系统 , 开发 了基 于单 变 量动 态 矩 阵控 制 ( MC 的 D ) 自动控制 系 统 , 系统 结构 采用 了 P C和工 业 控制 计算 L
响应时 间长 , 热风 门开度 扰 动 下 磨 煤 机 出 口温 度 的 响 应 时 间长 , 口负压 对再 循环 风 门调节 的响 应 时间长 。 人 ( )系统的时变 特性 。煤质 和潮 湿度 、 4 钢球 数量 和
压 差和 出 口温 度 为被 调 量 , 应 的 操 作 量 分别 为 给煤 对
NRH— I WR 0 0 l OTWScN E CR P 26 I — E H— L TI OEN ( 2 0 》 T E C A O j ) ,
通 风 出力 和 干燥 出力 。就 磨煤 机 而 言 , 满足 煤 粉 细度
力 分别 对 应 着 3个 控 制 回路 即 : )出 口温 度 调 节 回 1 路 , 调节 量 为给煤 量 ; )磨 煤 机负 荷调 节 回路 , 调 其 2 其 节量 为 给煤量 ; )出 人 口压 差 调 节 回路 , 调 节量 为 3 其
由风 量来决 定 , 当磨 煤 和 通 风 功率 之 和 为最 小 时 则 为 最佳通 风量 。基 于此 , 出了基 本 的控制 策 略 : 提 维持 通 风量 和 出 口温 度均在 正常 范 围之 内 , 尽量 加 大 给煤 , 寻 找 最佳工 作点 。为此 , 要组成 以磨 煤 机负 荷 、 需 出人 口
没有 达到最 大 , 以该 区 不 是 系 统 运 行 的 最 优 区域 。 所 在 Ⅲ区 , 煤 量很 大 , 易 出现满 煤 , 存 容 因此 Ⅲ区 也 不 是
机, 完成 了控 制 系统 的组态 与 安装调 试任 务 , 通过 控 制 优 化 的思想 和 系统结 构 的设计 两个 方 面实现 了稳 定 可

2024年技能培训工作总结参考样本(5篇)

2024年技能培训工作总结参考样本(5篇)

2024年技能培训工作总结参考样本本次公司组织的____年发电设备点检定修技能培训,经过两天密集的学习,每位学员都收获颇丰。

个人而言,我深感此培训班的价值和必要性,它不仅充实了我的理论知识,更拓宽了我的视野,激发了思考,触动了内心深处。

每一刻、每一课都带来启示和收获,有些体验难以用言语表达。

此次培训提供了与各班组同事交流工作经验和思路的宝贵机会,显著提升了我的理论素养和实际操作能力。

我深感庆幸能有这样难得的学习机会,从中学习到许多课本上难以获取的知识,通过向经验丰富的师傅们学习,避免了不必要的摸索,理解了设备的结构和工作原理。

点检定修制度是以点检为中心,对设备进行全方位动态管理的体系,强调管理工作的量化、规范化和标准化。

通过“八定”原则,明确了设备管理的工具、方法和标准,确保设备管理的科学性和精确性,从以“修”为主转变为以“管”为主,落实设备责任制,实现设备的自主管理和全生命周期管理,有效防止过度维修和维修不足,降低维护成本,提高设备的运行可靠性。

标准化作业是质量管理的基石,通过制定和执行标准,确保检修工作的标准化、规范化,提高了检修质量和效率,实现检修管理的系统化和高效化。

在当前的A、B、C、D等级检修及重大检修中,检修文件包的覆盖率要求达到____%,其在明确职责、规范作业、资料管理等方面发挥了重要作用,但仍有提升空间,如在流程衔接和验收环节需进一步完善。

在锅炉辅机设备检修的课程中,教师深入浅出地讲解了给煤机、磨煤机等设备的结构、功能和检修技巧,结合实际故障案例,激发了大家的学习兴趣。

通过观看其他电厂的运行图片,我们对设备运行状况、缺陷处理有了更深入的理解,增强了设备检修的认知。

此次培训提升了我们的专业技术和实操技能,我们将持续改进工作方法,将理论知识与实际操作相结合,以提高工作效率和专业技能。

扎实的理论学习是提升专业技能的基础,我们有责任为企业负责,通过高效、扎实的工作,完成上级交付的任务。

浅议煤粉锅炉氧含量的控制及调整

浅议煤粉锅炉氧含量的控制及调整

的所有煤粉 与 O:充分接触而得到完全燃烧 ,必须供给 6 锅炉一 受教育的机会和渠道 日益增多,尤其是 网络教学的实现 ,使许多学生
个 最合适的空气量 ,如果氧含量控制 在 4%~5%,取过剩 空气系数 宁愿到一些网站上接受互动式的远程教育 ,聆听专家学者的讲解 ,不
a=1.15,那么 6 锅炉运行中所需 的实际空气量是 :
的经济细度和正常水份 ,同时注意乏气带粉量 。
利用公式 :V。=(Q 2514)/4148 NM 式 中:Qco__— 煤应用基低位发 热量 ,kJ/kg 计算得 出 lkg入炉煤燃烧 时所需要的理论空气量为 :
4.4 当锅炉低负荷运行或煤质变劣燃烧不稳时 ,应该及 时采取稳 燃措施 ,提高炉膛燃烧温度 ,强化煤粉气流迅速燃烧。不能使炉膛 燃烧处 于低氧状态 ,保证燃烧 的稳定性 。
过剩空气增 大时 ,烟气 中的氧含量也增大 。所 以,根据氧含量及燃 4.2 所有 给粉机在投入运行 中,要求下粉量均匀 一致 ,发现断粉
烧情况 ,调整最佳风 、煤 比例 ,把过剩空气系数 a控制 在正常范围 或者下 粉量不均要立 即处理 ,及时调整给粉机转数 和炉膛配风 。
内 ,是保证锅炉稳定燃烧 的必要条件。
民营科技 2012年第1期
科技 论坛
浅议煤粉锅炉氧 含量 的控制 及调整
张军 会 (北 大荒农业股份有 限公 司浩 良河化肥分公 司热电厂 ,黑龙江 伊春 153103)
摘 要 :总结煤粉锅 炉调 配风的工艺特点,介绍煤粉锅炉在运行 中氧含量 变化的基 本情 况及调控措施 和方法。 关 键 词 :煤 粉 锅 炉 ;配风 量 ;最 佳 燃 烧 状 态 ;氧含 量 ;调控 措 施
4 氧含量的调整措施

制粉系统全程优化控制的设计思路与工程应用

制粉系统全程优化控制的设计思路与工程应用
电流 值 过 大 的时 候 , 图 5可 看 到 上 级 R 5和 下 级 R 4可 能 由 D D 会 同时损坏或者熔断 , 但是按 照保 护的选择 性原 则只要求 R 4 D 熔 断, D R 5不动作 , 显然 , G的引入破 坏了熔 断器之 间 的配合 D 关系 。
[ ]G R I B AH .Efc o ir ue e eao nPo 5 I G SA, R MA S f t Dsi t G nrt no r- e f tb d i
tc ic De ie Co r i a in i sr u i n S se .I e t v c o d n t n Dit b t y t ms n:Pr c e - v o i o o e d i g 0 a g n i e rn y t ms C n e e c n P we — n s o 2 01 L r e E g n e i g S se o f r n e o o rEn f
1 方案 设计
1 1 系统 功 能 .
的经验 关 键 词 :制粉 系统 ; 化 控 制 ; 优 DCS ;自动 控 制 中图 分 类 号 :T 3 K9 文献标志码 : B
高井热电厂 1 0号制粉控制系统选用石家庄天能科 技有 限 公司 的 ME S0 6中储式制粉全程优化控制系统 , C 20 实现对制 粉 系统的启动 、 稳态运 行 和停止 过程 的 全面控 制。其采 用模糊 控制 、 神经 网络控制和专家 控制等 现代控制 技术 , 通过对 系统 工况 的辨识分析 , 针对 制粉 系统 不 同的工 况采 用不 同的控 制 策略 , 并实时优化系统控制 目标 , 保证制 粉系统始 终处于最佳 工况稳定经济运行 , 从而 降低制粉单耗 。 1 稳 态控 制部 分 ) ①降低系统能耗 , 球磨 机长 期稳定 运行 在最 佳工 况 和 使 最佳煤负荷状态 , 降低制粉耗 电量 。 ②通 过对 风门开 度 和给煤 量 的调节 , 实现 对制 粉 系统 风 量 、 温、 煤机 负荷 的全工况 控制 , 过将 给煤量调 节引入 风 磨 通 到磨 煤 机 风量 、 温 的控 制 系 统 中 , 证 系 统 制 粉 的 均 匀 性 和 风 保
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第 1 页 #5炉磨煤机制粉专家控制系统工作总结 台 州 发 电 厂 设 备 部 1 概述我厂#5机组为国产135MW机组,其制粉系统采用2套中储式球磨机制粉系统。 该机组于2004年底大修时安装和利时MACSII集散控制系统。但在DCS系统中没有成熟的中储式球磨机制粉控制系统,制粉系统还是维持人工操作,制粉系统效率得不到提高。而制粉系统如实现智能专家控制将能够自动寻找制粉系统最佳工况,它能保证制粉系统最大化的迫近最佳工况,它能够在运行中根据煤质变化及各种参数的变化自动寻找制粉系统的最佳差压,最佳出粉量(与给煤机给煤量对应,煤质等条件变化时此值会相应变化)等,减轻人员劳动强度,并且使煤粉的细度均匀性提高,同时也使制粉效率大大高于人工操作。 2005年5月份我们利用机组小修的机会,对制粉系统的控制进行了制粉系统专家控制系统的改造,将磨煤机的自动控制放在独立于DCS系统的专门控制站上实现,这样在修改磨煤机控制方案及调试时丝毫不影响DCS系统的运行,经过近一个月的调试,系统于七月十日投运,经与以前的统计数据比较,证明#5炉磨煤机系统在投入制粉专家控制系统后各方面指标都有提高,特别是制粉出力大大高于人工操作。 2 磨煤机自动控制系统现状我厂磨煤机制粉系统的控制一直采用人工手动控制,目前国内中储式制粉系统的制粉系统成功投入自动运行的案例不多,在省内更是没有。 第 2 页

3 磨煤机制粉专家控制系统改造方案 A) 制粉系统控制存在的难点 自上世纪80年代起,国内许多单位即开始了对中储式制粉系统实施自动控制的研究工作,但进展缓慢。许多控制方案只能在短时间内实现自动控制,无法长期可靠运行。其难点主要表现为: a)多控制变量的强耦合特点:中储式制粉系统是由球磨机、粗粉分离器、细粉分离器、排粉机、和相应连接管道组成的复杂的气固二相流系统,其风压、 风温、气流和煤流存在着强烈的耦合关系,对其任意参量的调节,都会对其它参量产生强烈的影响; b)有限的调节手段:制粉系统需要对磨煤机入口负压、出入口差压、出口温度、磨煤机负荷进行调节,一些系统同时还要求对磨煤机电流、排粉机电流等指标进行控制,但控制手段一般只有热风门、循环风门(或温风门、冷风门等)和给煤机转速等有限的调节手段,在许多情况下由于风门开到极限,或执行机构故障,使某些调节手段退出调节,造成较少的调节手段完成较多的控制目标的局面。在理论上是无法同时满足所有控制要求的。这就要求对所有被控指标进行权衡,给出可实现的优化控制指标,达到各种工况下的最佳控制; c)强烈的非线性特征:在制粉系统中几乎所有的执行机构都存在非线性。由于气固二相流的湍流效应,使磨煤机出入口差压与磨煤机实际负荷呈现出强烈的稳态非线性回滞特征(图1所示)和动态的大迟延特性。这也是以往用给煤量控制差

差压dP(Pa)

负荷F0%20%40%60%80%100%10002000300040005000

增负荷减负荷

图1:磨负荷与磨出入口差压关第 3 页 压的控制系统无法稳定的原因; d)不一致、非稳定的磨煤机负荷特征表达:由于无法实现对磨煤机内部存煤量(负荷)的在线测量,磨煤机负荷判定只是由负荷特征量间接判断,运行人员和许多控制方案最常用的负荷特征为:磨煤机出入口差压、磨煤机电流和磨煤机噪声负荷(通过磨煤机噪声或震动强度判断负荷)。但这些负荷特征对负荷的表征通常并不是一致的、稳定的。差压由于其非线性只能对负荷的极端情况进行判断;磨煤机电流与负荷存在非单值对应关系(如图2所示),并最大磨煤机电流会因磨煤机钢球量的多少和机械性能的变化随时改变;磨煤机噪声也存在着噪声饱和现象(在磨煤机负荷较高时磨煤机特征噪声能量不再降低),同时存在着因钢球添加量和因环境产生的噪声漂移。因此根据任何单一负荷特征,无法长期准确、可靠的判定磨煤机负荷; e)多因素产生的复杂的时变性:制粉系统是一个典型的时变系统,煤质的可磨性、挥发性、含水量,四季煤温和风温的不同,机组负荷造成的风温和风压的改变,磨煤钢球量的改变,机组维修过程中对制粉系统的维护和改造,都会使制粉系统的特征参量和特性发生变化。固定不变的控制参量无法使系统长期稳定的运行。 由于以上制粉系统控制难点的存在和相互影响,使多数制粉系统控制方案无法实施,或实施一段时间后,控制品质下降,而无法继续使用。 2、制粉系统专家控制系统所采取的措施:

噪声能量负荷F0%20%40%60%80%100%

磨煤机电流最大磨电流

磨饱和噪声

图2:磨负荷与磨电流、磨噪声关第 4 页

基于制粉系统的以上特性,不可能简单的单回路或几个单回路耦合就实现对如此复杂系统的可靠控制,因此在实际控制系统中,采用了三层控制方式。如图3所示。此3层分别为:

图3:系统总体控制方式图

其中:模糊解耦控制层: 对各个被控变量实施模糊控制并通过解耦器和调节控制器控制被控系统执行机构;解耦系数控制层:根据系统工况辨识和专家知识库,调整模糊耦合器的耦合系数;系统优化控制层:根据系统实时数据和历史数据,对系统控制性能分析评估,计算出对应于当前系统的最佳控制定值。 具体实时方法为: a) 利用图形化模糊控制专用软件组成全面的模糊控制系统:现代模糊控制理论是将人类控制经验和思维方式数学化,并予以实施的控制手段。它控制灵活,对于复杂的系统控制具有特殊的优越性。但是由于其理论上的难度和知识库、推理机编写的复杂,给系统的设计、调试和维护带来许多不便。为此本系统采用 MECS控制软件包,将模糊控制方法简化为图形化组态,使其简单、直观、形象,将复杂的知识库和推理机过程图形化表达,在线直接组成控制组态。使复杂的模糊控制系统的设计、组态、调试简单易行。很好地实现对各种工况的判别和优化控制; b) 全方位的变参量解耦控制:通过对制粉系统风门开度和给煤量的调节,实现对制粉系统风量、风温、磨煤机负荷的全工况控制。与传统调节不同,本系

知识库模糊化接口模糊推理机解模糊接口Σ

PCStetut

yt

图4:模糊控制器的基本结构 第 5 页

统采用解耦方式完成给煤量、风量、风温调节,并根据制粉系统现实工况调整耦合系数,保证了在所有工况下系统制粉均匀和风温平稳。 c) 给煤量预估控制:由于各个火电厂所用燃煤煤质波动较大,制粉系统的实时制粉能力起伏较大,影响系统控制稳定性。利用预估控制器,给出被控执行机构的预估输出值,模糊调节器在此基础上细致调节。而系统状态分析器则根据实时运行数据及历史数据分析计算而得到解耦器的各个调节回路的当前耦合系数。系统结构见图5。 在此结构中给煤指令由预估控制器、系统状态分析器、参数控制回路共同确定,其算法模型如下: F(x)=f(预估)*f(作用量)*f(负荷、差压、温度) 此模型中的函数都是基于矩阵的函数式,给煤机指令最终受到预估值、系统状态系数、负荷、差压、温度等的综合控制,它们联合决定制粉系统的出力,使制粉系统能够在最大出力下稳定运行而不发生堵磨事故,当系统运行特性变化后给煤机指令能够及时得到调整使系统始终维持优化运行。 d) 磨煤机负荷的模糊判别和计算:磨煤机的各种负荷特征都无法单独稳定表达磨煤机的负荷水平,在控制系统中采用模糊识别技术,拟合出综合磨煤机负荷量,并将磨煤机最大磨电流对应负荷定义为50%,通过磨煤机电流负荷、

出口温度调节1出入口差压调节磨负荷调节出口温度调节2耦合器

系统状态分析器预估控制器+给煤指令制粉

系统

图5:磨煤机给煤量控制原理图 第 6 页 噪声负荷和差压间在线运行过程中的相互校正,克服了单一表征量的非线性和钢球添加量和煤质的磨负荷测量影响,保证负荷测量的长期稳定,准确。 e) 采用神经网络技术增加系统的自学习功能:由于系统存在时变性,因此控制系统需要对控制参量进行在线整定,因此我们将制粉系统与其控制系统,整体看作随这些控制参量变化的系统。逐步在确定的范围改变这些参量,并以系统的稳定性、长期制粉效率、和偏差大小为标准,采用再激励学习控制机制对这样的变化进行取舍,使系统不断优化。 f) 系统模糊协调控制: 中储式球磨机制粉系统是一个极其复杂的多变量输入输出系统,运行中需要维护磨入口风压、磨出口温度、磨出入口差压、磨负荷等参量的稳定,需要多个风门和给煤量配合完成。因机组负荷和煤质的不同,系统运行状态可分为多种特征工况,不同特征工况对应不同的特征调节方式,利用模糊逻辑,分析实际系统相对各种调整工况的所属关系,综合出实际的调节方式,可使系统在任何工况下实现平稳控制。 另一方面,制粉系统的任意执行机构的变化,几乎影响所有被控参量,这就需要计算每个被控参量对个执行机构的耦合参数,在控制中各执行机构的谐调动作,保证调节某一参量时,对其他参量影响最小。 制粉系统智能专家控制系统具备以上控制功能,通过在线系统工况分析和耦合系数计算,可实现稳定的多变量输入输出系统控制。 g) 系统优化控制: 中储式制粉系统为多变量控制系统,风量、风温受锅炉负荷和环境的影

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